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母線調(diào)試報告(精選五篇)

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第一篇:母線調(diào)試報告

報告匯編 Compilation of reports 20XX

報告文檔·借鑒學(xué)習(xí)word 可編輯·實用文檔

工程名稱:達(dá)欣總部辦公樓培訓(xùn)中心

試驗日期:2016 年 8 月 30 日 安裝地點 5-15 層強(qiáng)電井 額定電壓(KV)

0.4 設(shè)備位號 封閉母線槽 額定電流(A)

800A-630A 設(shè)備型號 CMC-800A-5/3

CMC630A-5/3 額定頻率(HZ)

出廠編號 20160518 生產(chǎn)廠家 鎮(zhèn)江市長虹電器有限公司 主要檢測儀器設(shè)備 CC2627B 型耐電壓測試儀 絕緣電阻測量(MΩ)

500Ω 500Ω

耐壓前 絕緣良好 絕緣良好

耐壓后 絕緣良好 絕緣良好

工頻耐壓試驗 3750KV 3750KV

試驗結(jié)論 符合要求 備注

報告文檔·借鑒學(xué)習(xí)word 可編輯·實用文檔 母

工程名稱:達(dá)欣總部辦公樓培訓(xùn)中心

試驗日期:2016 年 8 月 30 日 施工單位:南通市達(dá)欣工程股份有限公司

現(xiàn)場調(diào)試人員:

技術(shù)負(fù)責(zé)人:

日期:

2016.8.30

監(jiān)理單位:江蘇大洲工程項目管理有限公司

現(xiàn)場監(jiān)理工程師:

日期:2016.8.30 安裝地點 15-22 層強(qiáng)電井 額定電壓(KV)

0.4 設(shè)備位號 封閉母線槽 額定電流(A)

800A-630A 設(shè)備型號 CMC-800A-5/3

CMC-630A-5/3 額定頻率(HZ)

出廠編號 20160518 生產(chǎn)廠家 鎮(zhèn)江市長虹電器有限公司 主要檢測儀器設(shè)備 CC2627B 型耐電壓測試儀 絕緣電阻測量(MΩ)

500Ω 500Ω

耐壓前 絕緣良好 絕緣良好

耐壓后 絕緣良好 絕緣良好

工頻耐壓試驗 3750KV 3750KV

試驗結(jié)論 符合要求 備注

報告文檔·借鑒學(xué)習(xí)word 可編輯·實用文檔

施工單位:南通市達(dá)欣工程股份有限公司

現(xiàn)場調(diào)試人員:

技術(shù)負(fù)責(zé)人:

日期:

2016.8.30

監(jiān)理單位:

現(xiàn)場監(jiān)理工程師:

日期:2016.8.30

第二篇:DEH調(diào)試報告

雙錢集團(tuán)(重慶)輪胎有限公司熱電站

DEH調(diào)試報告

批準(zhǔn): 審核: 編寫:

陜西盾能電力科技有限公司

2008年12月28日

目 錄

1.設(shè)備及系統(tǒng)概述 2.調(diào)試過程 3.調(diào)試質(zhì)量 4.評價

5.存在問題及處理建議

1.系統(tǒng)概述

本機(jī)組電液調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)由杭州和利時自動化有限公司供貨。采用MACS Smartpro分布式控制系統(tǒng)。DEH控制汽輪發(fā)電機(jī)組的轉(zhuǎn)速與功率。DEH系統(tǒng)包括調(diào)節(jié)部分和液壓伺服部分。

液壓伺服部分包括高壓油動機(jī)行程控制、中壓油動機(jī)行程控制。由電液伺服閥實現(xiàn)連續(xù)控制,轉(zhuǎn)速控制部分接受現(xiàn)場汽輪機(jī)測速裝置發(fā)來的信號得到汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速,還接受油開關(guān)跳閘DI接點信號和上位機(jī)指令,通過繼電器輸出信號,實現(xiàn)汽輪機(jī)超速限制、保護(hù)功能和機(jī)械超速試驗備用保護(hù)功能。

DEH系統(tǒng)的主要實現(xiàn)的功能為:轉(zhuǎn)速控制、同期控制、負(fù)荷控制、OPC保護(hù),超速實驗,閥門實驗,汽門嚴(yán)密性實驗等。控制系統(tǒng)通過控制油動機(jī)的開度調(diào)節(jié)汽缸的進(jìn)汽量,達(dá)到控制轉(zhuǎn)速和負(fù)荷的目的。

2.調(diào)試過程介紹

2.1靜態(tài)調(diào)試過程

2.1.1資料檢查

將DEH的設(shè)計圖紙、廠家資料及變更全部集中在一起,對DEH的邏輯進(jìn)行了的系統(tǒng)的復(fù)查,將組態(tài)中不合理的地方及廠家資料與設(shè)計院圖紙不符的地方進(jìn)行改正,或要求設(shè)計院出變更,確定整個邏輯正確無誤。

2.1.2 硬件及接線檢查

2.1.2.1按廠家要求檢查機(jī)柜地、電源地與屏蔽地,檢查電源柜到DEH系統(tǒng)之間的電源接線,完成對電源系統(tǒng)的接線檢查。檢查機(jī)柜內(nèi)部模件,發(fā)現(xiàn)模件缺損的及時通知武汽技術(shù)人員更換, 檢查機(jī)架總線的地址跳線和狀態(tài)開關(guān) ,將不正確的改正過來。2.2.2.2機(jī)柜通電后檢查系統(tǒng)電源,確保電源正常。模件接通電源檢查其工作狀態(tài)正常,確保模件處于正常工作狀態(tài)。2.1.2.3.電源冗余檢查,輪流斷開一路機(jī)柜輸入電源,進(jìn)行電源切換試驗,系統(tǒng)工作正常。輪流停掉一路電源模件,進(jìn)行電源切換試驗,系統(tǒng)工作正常。

2.1.2.4.檢查并確認(rèn)繼電器、電磁閥全部正常。確認(rèn)畫面內(nèi)容如:操作按鈕、指示燈、參數(shù)及系統(tǒng)顯示正常。

2.1.2.4通訊冗余檢查,輪流斷開一個通訊回路,另一個工作正常即系統(tǒng)通訊正常。

2.1.2.5進(jìn)行DPU切換試驗,在主DPU與備用DPU之間來回切換,系統(tǒng)工作正常,沒有故障與擾動發(fā)生。

2.1.2.6對外部電纜接線進(jìn)行檢查, 按施工設(shè)計圖紙對機(jī)柜與一次元件之間的電纜接線進(jìn)行檢查,將部分不正確的改正,確保了接線正確無誤。

2.1.2.7 對汽機(jī)閥門進(jìn)行調(diào)整,確定機(jī)械零點及滿度。調(diào)整LVDT,使閥門滿足控制要求。顯示與實際開度對應(yīng)。2.2動態(tài)調(diào)試過程 2.2.1沖車實驗

由組成速度目標(biāo)調(diào)節(jié)器的速度設(shè)定部分來設(shè)定一個參考速度以設(shè)定目標(biāo)速度,一個速度變化率用來設(shè)定速度變化值,并用來完善額定信號直到輸出值等于目標(biāo)值。2.2.2閥門嚴(yán)密性實驗 高、中壓調(diào)門嚴(yán)密性實驗:

此項試驗要求機(jī)前主汽壓力大于50%額定壓力,要求機(jī)組轉(zhuǎn)速降至1000 r/min以下。2.2.3并網(wǎng)實驗

當(dāng)發(fā)電機(jī)并網(wǎng)后,DEH自動設(shè)定初負(fù)荷以保證汽輪機(jī)的出力,如果操作員沒有其它操作,則維持初負(fù)荷,經(jīng)試運(yùn)檢查,此功能正確。負(fù)荷回路控制:

操作員由CRT設(shè)定目標(biāo)負(fù)荷及變負(fù)荷率。由負(fù)荷回路控制實際負(fù)荷。

此回路是DEH控制負(fù)荷的基本回路,試運(yùn)期間長期使用此回路增減、調(diào)節(jié)負(fù)荷。滿足長期投入穩(wěn)定運(yùn)行的需要。手動控制:

操作員可在CRT不通過ALR回路手動增減負(fù)荷。它是直接改變指令,改變閥門開度,并不能保證負(fù)荷穩(wěn)定在一個值上。此功能只是一個開環(huán)調(diào)節(jié)。經(jīng)調(diào)試確定,此功能動作正確。

負(fù)荷設(shè)定的總量可以通過頻率偏差的修正以后去控制閥門開度,來達(dá)到一次調(diào)頻的功能。假使電網(wǎng)周波升高,則通過減負(fù)

荷來協(xié)助電網(wǎng)降低周波。

負(fù)荷控制回路的調(diào)試確定回路參數(shù)無誤。調(diào)節(jié)回路動作正確。閥門動作正確。2.2.4超速實驗

汽機(jī)的超速試驗:

先進(jìn)行103%超速實驗,將汽機(jī)實際轉(zhuǎn)速升至3090r/min后,OPC動作,所有調(diào)門關(guān)閉。

然后進(jìn)行汽機(jī)電超速試驗,為與機(jī)械超速區(qū)別開,先將電超速定值下降至3150r/min,先作電超速。實驗過程中,利用DEH系統(tǒng)的電超速試驗功能提升轉(zhuǎn)速,DEH系統(tǒng)自動將OPC的超速保護(hù)解掉。因為超速保護(hù)當(dāng)時ETS還有一套且定值相同,所以將先將ETS電超速保護(hù)解列提高,考驗DEH的轉(zhuǎn)速回路。當(dāng)做ETS回路時,DEH投入機(jī)械超速回路,保證系統(tǒng)自動解掉OPC及DEH電超速保護(hù)。

3.調(diào)試質(zhì)量

在DEH調(diào)試過程中遇到少量問題。后經(jīng)過調(diào)試人員,電建單位和廠家的密切合作,將DEH系統(tǒng)調(diào)試工作順利完成?,F(xiàn)在已經(jīng)可以投入使用,在試運(yùn)行中,各回路調(diào)節(jié)品質(zhì)滿足運(yùn)行需要,順利的通過了空負(fù)荷試運(yùn)。

4.調(diào)試中遇到的問題及處理建議

供電電源DC220沒有,安裝時沒有。與安裝廠家聯(lián)系已解決。

測速探頭安裝沒有安裝到位造成400轉(zhuǎn)以下沒有轉(zhuǎn)速顯示。建議開機(jī)檢修時校準(zhǔn)安裝。

第三篇:調(diào)試記錄報告

Ⅰ基本要求和內(nèi)容

(1)電氣設(shè)備調(diào)試記錄應(yīng)包括高低壓配電裝置、電力變壓器、發(fā)電機(jī)組、備用和不間斷電源設(shè)備、電氣動力設(shè)備和低壓電器等電氣設(shè)備的試驗調(diào)整報告、交接試驗報告和電氣設(shè)備(系統(tǒng))試運(yùn)行記錄等。

(2)高壓的電氣設(shè)備和布線系統(tǒng)及繼電保護(hù)系統(tǒng)的試驗調(diào)整和交接試驗必須符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《電氣裝置安裝工程電氣設(shè)備交接試驗標(biāo)準(zhǔn)》GB50150〔以下簡稱GB50150〕的規(guī)定,并出具試驗調(diào)整、交接試驗報告。

(3)低壓的電氣設(shè)備和布線系統(tǒng)的試驗調(diào)整和交接試驗應(yīng)符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)GB50303規(guī)定,并出具試驗調(diào)整和交接試驗報告。

(4)發(fā)電機(jī)交接試驗包括靜態(tài)試驗和運(yùn)轉(zhuǎn)試驗,其試驗部位、試驗內(nèi)容和試驗結(jié)果應(yīng)符合設(shè)計要求、設(shè)備技術(shù)文件和現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)GB50303規(guī)定,并填寫試驗調(diào)整和交接試驗報告,并經(jīng)有關(guān)人員簽證齊全。

(5)現(xiàn)場單獨(dú)安裝的低壓電器交接試驗內(nèi)容、試驗結(jié)果應(yīng)符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)GB50303規(guī)定,并填寫試驗調(diào)整、交接試驗報告,并經(jīng)有關(guān)人員簽證齊全。

(6)高低壓變配電裝置試運(yùn)行應(yīng)符合下列規(guī)定:

1)試運(yùn)行應(yīng)在試運(yùn)行前有關(guān)的電氣試驗調(diào)整、交接試驗項目完成,并出具合格試驗調(diào)整、交接試驗報告,以及施工單位編制出書面試運(yùn)行方案或作業(yè)指導(dǎo)書,明確試運(yùn)行程序后,方可進(jìn)行;

2)二次回路應(yīng)在絕緣電阻測試合格后,方可接通控制電源和操作電源,模擬試驗二次回路的控制、聯(lián)鎖、保護(hù)和信號等動作均必須符合設(shè)計要求,且靈敏可靠、正確無誤。若有不正常,必須查明原因,排除故障,并做好記錄;

3)試運(yùn)行過程應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)備技術(shù)文件和試運(yùn)行方案中的程序和步驟認(rèn)真操作,做好各項調(diào)試,測量記錄各項運(yùn)行數(shù)據(jù),檢查各部位有無異常情況;

4)試運(yùn)行過程若出現(xiàn)質(zhì)量事故,必須查明事故原因,及時處理,并做好記錄; 5)填寫試運(yùn)行記錄,并經(jīng)有關(guān)人員簽證齊全。(7)發(fā)電機(jī)組試運(yùn)行應(yīng)符合下列規(guī)定:

1)發(fā)電機(jī)組空載試運(yùn)行應(yīng)在靜態(tài)試驗、隨機(jī)配電盤控制柜接線檢查合格后進(jìn)行; 2)負(fù)荷試運(yùn)行應(yīng)在調(diào)試和空載試運(yùn)行合格后進(jìn)行;

3)試運(yùn)行過程應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)備技術(shù)文件和試運(yùn)行方案中的程序和步驟認(rèn)真操作,做好各項調(diào)試,測量記錄各項運(yùn)行數(shù)據(jù),檢查各部位有無異常情況;

4)按設(shè)計的自備電源使用分配預(yù)案進(jìn)行預(yù)定負(fù)荷試驗,機(jī)組連續(xù)運(yùn)行12h,無機(jī)械、電氣等故障和無漏油、漏水、漏氣等缺陷,試運(yùn)行合格,才能投入使用; 5)發(fā)電機(jī)饋電線路連接后,兩端的相序應(yīng)與原供電系統(tǒng)的相序一致;

6)試運(yùn)行過程若出現(xiàn)質(zhì)量事故,必須立即停車,查明事故原因,及時處理,并做好記錄; 7)填寫試運(yùn)行記錄,并經(jīng)有關(guān)人員簽證齊全。(8)低壓電氣動力設(shè)備試運(yùn)行應(yīng)符合下列規(guī)定:

1)試運(yùn)行前,相關(guān)的電氣設(shè)備和線路應(yīng)按現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)GB50303的規(guī)定交接試驗合格;

2)電氣設(shè)備的控制回路模擬動作試驗合格,盤車和手動操作,電氣部分與機(jī)械部分的轉(zhuǎn)動或動作協(xié)調(diào)一致;

3)試運(yùn)行時,成套配電(控制)柜、臺、箱、盤的運(yùn)行電壓、電流應(yīng)正常,各種儀表指示應(yīng)正常; 4)交流電動機(jī)試運(yùn)行應(yīng)符合下列規(guī)定: a.電動機(jī)試運(yùn)行應(yīng)在絕緣電阻測試合格后進(jìn)行;

b.試運(yùn)行前,應(yīng)通過試通電檢查電動機(jī)的轉(zhuǎn)向和機(jī)械轉(zhuǎn)動有無異常現(xiàn)象;

c.可空載試運(yùn)行的電動機(jī),連續(xù)試運(yùn)行時間一般為2h,其空載電流、電壓、機(jī)身與軸承的溫升和溫度等應(yīng)符合要求;

d.電動機(jī)在空載狀態(tài)下可啟動次數(shù)及間隔時間應(yīng)符合產(chǎn)品技術(shù)條件的要求;無要求時,連續(xù)啟動2次的時間間隔不應(yīng)小于5min,再次啟動應(yīng)在電動機(jī)冷卻至常溫下后進(jìn)行;

5)做好試運(yùn)行過程的電流、電壓、溫度、運(yùn)行時間等有關(guān)數(shù)據(jù)的測量及運(yùn)行情況記錄,填寫電氣設(shè)備試運(yùn)行記錄,并經(jīng)有關(guān)人員簽證齊全。

(9)高壓的電氣設(shè)備和布線系統(tǒng)及繼電保護(hù)系統(tǒng)、低壓的電氣設(shè)備和布線系統(tǒng)的電氣試驗調(diào)整報告、交接試驗報告表格的內(nèi)容、表式應(yīng)符合規(guī)范和設(shè)備(系統(tǒng))的產(chǎn)品說明書規(guī)定的試驗調(diào)整項目、內(nèi)容、試驗標(biāo)準(zhǔn)及填寫試驗數(shù)據(jù)和結(jié)論等的要求。

(10)高壓配電裝置、電力變壓器的電氣調(diào)試、交接試驗工作應(yīng)由有資質(zhì)的調(diào)試單位進(jìn)行,并出具電氣試驗調(diào)整、交接試驗報告。電氣調(diào)試人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定持證上崗。

(11)電氣試驗調(diào)整、交接試驗以及電氣設(shè)備(系統(tǒng))試運(yùn)行時,專業(yè)監(jiān)理人員(建設(shè)單位專業(yè)人員)應(yīng)在現(xiàn)場進(jìn)行檢查,并簽證確認(rèn)。

(12)電氣調(diào)試用的各類計量器具應(yīng)檢定合格,并在有效期內(nèi)使用。

(13)專業(yè)施工單位或調(diào)試單位調(diào)試的有關(guān)電氣試驗調(diào)整報告、交接試驗報告及試運(yùn)行記錄等質(zhì)量控制資料,應(yīng)經(jīng)專業(yè)施工單位或調(diào)試單位整理、核實、簽章后歸檔,與建筑電氣分部工程的質(zhì)量控制資料匯總在一起,以保證建筑電氣安裝工程質(zhì)量控制資料的完整性。Ⅱ核查辦法

(1)核查各項電氣試驗調(diào)整、交接試驗的項目、內(nèi)容、方法和結(jié)果是否符合設(shè)計要求、現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

(2)核查高低壓配電裝置、電力變壓器、發(fā)電機(jī)組、電氣動力設(shè)備等試運(yùn)行記錄是否完整,試運(yùn)行情況是否正常,各項運(yùn)行數(shù)據(jù)、文字記載和試運(yùn)行結(jié)果是否符合要求。

(3)核查在電氣試驗調(diào)整、交接試驗及試運(yùn)行過程出現(xiàn)安裝質(zhì)量問題或設(shè)備缺陷時,是否有處理,處理結(jié)果是否符合要求。

(4)核查各項報告、記錄是否真實,簽證是否齊全。Ⅲ核定原則

凡出現(xiàn)下列情況之一,本項目核定為“不符合要求”。

(1)未按要求進(jìn)行電氣試驗調(diào)整、交接試驗和試運(yùn)行,項目不齊全,內(nèi)容不完整。(2)未進(jìn)行電氣照明系統(tǒng)通電測試。(3)各項報告、記錄是否真實,簽證不齊全。

第四篇:調(diào)試報告(修改稿)..

沙河市長城玻璃有限公司

4×6MW玻璃熔窯煙氣余熱發(fā)電項目

整機(jī)啟動前驗收 調(diào)試工作匯報材料

邯鄲市科達(dá)電力安裝有限責(zé)任公司 沙河市長城玻璃有限公司余熱發(fā)電調(diào)試項目部

二〇一三年六月

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位專家:

沙河市長城玻璃有限公司4×6MW玻璃熔窯煙氣余熱發(fā)電項目分系統(tǒng)調(diào)試工作基本結(jié)束,整機(jī)(或機(jī)組整套)啟動即將開始。從2013年1月18日進(jìn)廠,到4月5日,歷時75天,項目調(diào)試組在調(diào)試總指揮的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,對機(jī)組的調(diào)試工作進(jìn)行了周密策劃,精心準(zhǔn)備,合理地組織和科學(xué)地安排,各參建單位團(tuán)結(jié)協(xié)作,密切配合,先后完成了鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)和熱控等各專業(yè)分系統(tǒng)調(diào)試工作。為了盡快實現(xiàn)整機(jī)(或機(jī)組整套)啟動,針對啟動前應(yīng)具備的條件和具體要求,項目部全體調(diào)試人員與各參建單位密切協(xié)作,做了大量深入細(xì)致、行之有效的工作。下面我代表邯鄲市科達(dá)電力安裝有限責(zé)任公司沙河市長城玻璃有限公司余熱發(fā)電調(diào)試項目部,就整機(jī)(或機(jī)組整套)啟動前調(diào)試工作簡要匯報如下:

一、調(diào)試質(zhì)量目標(biāo)

1、工程合格率100%;

2、整套啟動及滿負(fù)荷試運(yùn)前各項條件具備,且文件閉環(huán);

3、保護(hù)、儀表、程控投入率100%;動作正確率100%;

4、自動投入率100%,且品質(zhì)優(yōu)良;

5、完成滿負(fù)荷試運(yùn)的啟動次數(shù)≦2次;

6、主機(jī)軸振≦0.03mm;

7、機(jī)組真空嚴(yán)密性≦0.10kp/min;

8、汽水品種整套試運(yùn)階段100%合格;

9、實現(xiàn)廠用帶電、鍋爐酸洗、點火沖管、投電氣主保護(hù)、汽機(jī)沖轉(zhuǎn)、機(jī)組并網(wǎng)、滿負(fù)荷試運(yùn)等項目一次成功;

10、全部調(diào)試項目做到:方案、措施齊全,試運(yùn)規(guī)范,數(shù)據(jù)真實,結(jié)論正確,報告完整。

二、調(diào)試工作組織機(jī)構(gòu)和體系建設(shè)

成立了項目調(diào)試小組,實行調(diào)試總指揮負(fù)責(zé)制,調(diào)試小組組長為總指揮,所有參與調(diào)試人員按調(diào)試總指揮指令進(jìn)行工作。

調(diào)試小組:組長: 安志海(兼調(diào)試總指揮)副指揮:高繼芳 耿建紅 盧壽池 劉清順

組員:段金平周廣太 韓文奇 吳喜增 郭玉珍 劉建強(qiáng) 吳偉曉 韓國珍 宋新民 孔學(xué)軍 張云山 郝治國 苗華民 耿榮典 趙福田 索志民 劉王平李增方

汽機(jī)小組組長:周廣太 鍋爐小組組長:劉清順 電氣小組組長:郭玉珍 熱工小組組長:劉建強(qiáng) 安全小組組長:杜少培

三、調(diào)試主要內(nèi)容

1、整體工程單體調(diào)試,包括鍋爐煮爐、蒸汽吹管、循環(huán)水系統(tǒng)調(diào)試、凝結(jié)水系統(tǒng)調(diào)試、射水泵及真空系統(tǒng)調(diào)試等。

2、分部試運(yùn),包括鍋爐專業(yè)調(diào)試、汽機(jī)專業(yè)調(diào)試、電氣專業(yè)調(diào)試、化學(xué)制水系統(tǒng)調(diào)試、熱控專業(yè)調(diào)試等。

3、整體試運(yùn)轉(zhuǎn),整體試運(yùn)進(jìn)行整體控制系統(tǒng)調(diào)試,進(jìn)行打閘試驗、停機(jī)惰走試驗、調(diào)速汽門嚴(yán)密性試驗、電氣試驗等相關(guān)試驗。

四、調(diào)試工作主要節(jié)點完成情況

1、#1機(jī)組調(diào)試

1)、鍋爐調(diào)試過程

2013年1月20日開始對爐的煙風(fēng)、汽水系統(tǒng)各閥門、擋板的開、關(guān)檢查和遠(yuǎn)方操作進(jìn)行試驗。3月22日完成全部系統(tǒng)檢查試驗項目。2013年3月23日8:00開始低溫煮爐,25日24:00煮爐結(jié)束。2013年3月25日14:00開始進(jìn)行蒸汽吹管工作。吹管采用降、穩(wěn)壓法,共計吹管79次(包括高壓吹管、抵押吹管)。2013年3月26日19:00結(jié)束吹管。

2013年3月28日14:00,鍋爐首次整套啟動并爐進(jìn)行帶負(fù)荷試運(yùn),至4月2日配合汽機(jī)和電氣完成各種試驗,具備發(fā)電條件。

2)、汽機(jī)調(diào)試過程

2013年3月18日開始,分別對潤滑油系統(tǒng)、凝結(jié)水系統(tǒng)、調(diào)節(jié)保安系統(tǒng)、循環(huán)水系統(tǒng)、505系統(tǒng)、軸封系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)試。

3月28日8:00,首次冷態(tài)啟動汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn),3月29日4:00,進(jìn)行了帶負(fù)荷試驗。調(diào)試期間進(jìn)行的主要試驗有505調(diào)整、打閘試驗、電氣試驗、停機(jī)惰走試驗、調(diào)速汽門嚴(yán)密性試驗、超速試驗、功率回路投入試驗、主汽門活動試驗。機(jī)組整體試運(yùn)行工作主要包括各種輔機(jī)設(shè)備的使用、汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)、發(fā)電機(jī)動態(tài)試驗。

機(jī)組整體啟動后做了以下試驗:(1)505調(diào)試試驗

在機(jī)組首次啟動后,505系統(tǒng)首次投入動態(tài)運(yùn)行,轉(zhuǎn)數(shù)穩(wěn)定,升數(shù)平穩(wěn),滿足安全運(yùn)行要求。

(2)打閘試驗

在機(jī)組3000r/min空轉(zhuǎn)時,檢查機(jī)組運(yùn)行正常。就地打閘危急遮斷器或控制臺手動打停機(jī)按鈕,迅速關(guān)閉自動主汽門、調(diào)速汽門,試驗良好。

(3)主調(diào)門嚴(yán)密性試驗

在汽機(jī)首次啟動時,做主、調(diào)門嚴(yán)密性試驗。試驗時主蒸汽壓力為1.6Mpa。先做主汽門嚴(yán)密性試驗,汽機(jī)3000r/min空轉(zhuǎn)時,緩慢關(guān)閉主汽門,同時調(diào)速汽門保持全開,觀察轉(zhuǎn)數(shù)下降至1000r/min以下,再做調(diào)門嚴(yán)密性試驗,汽機(jī)3000r/min空轉(zhuǎn),緩慢關(guān)閉調(diào)速汽門,同時主汽門保持全開,觀察轉(zhuǎn)數(shù)下降至1000r/min以下。主、調(diào)門嚴(yán)密性都合格。

(4)汽輪機(jī)沖至額定轉(zhuǎn)數(shù),運(yùn)行約3小時暖機(jī),解列做超速試驗。汽機(jī)3000r/min空轉(zhuǎn),用505緩慢提升轉(zhuǎn)數(shù)至危急遮斷器裝臵動作,記錄撞擊動作轉(zhuǎn)速。動作轉(zhuǎn)速為3202r/min、3214r/min、3203r/min。

(5)汽機(jī)額定轉(zhuǎn)數(shù)運(yùn)行時,主汽門活動試驗,操作自動汽門開度由全開減至約80%,再恢復(fù)全開。試驗時機(jī)組的正常運(yùn)行不受影響。

(6)汽機(jī)惰走試驗

汽機(jī)打閘停機(jī),不破壞真空,測定真空狀態(tài)下汽機(jī)惰走時間,測得惰走時間為22min。

3)、電氣調(diào)試過程

電氣專業(yè)完成了發(fā)電機(jī)勵磁系統(tǒng)回路檢查和靜態(tài)調(diào)試、高壓柜的分系統(tǒng)調(diào)試及電氣主設(shè)備的單體試驗。配合熱工進(jìn)行了機(jī)電大連鎖試驗。

2013年3月29日,對發(fā)電機(jī)進(jìn)行了以下動態(tài)試驗:

發(fā)電機(jī)短路試驗:檢查各項工作準(zhǔn)備好以后,勵磁調(diào)節(jié)器手動方式接入,CT三相電流平衡,極性、相序正確。

發(fā)電機(jī)空載試驗:檢查各項工作準(zhǔn)備好以后,勵磁調(diào)節(jié)器手動方式投入,電壓緩慢平穩(wěn),PT三相電壓平衡、相序正確。勵磁調(diào)節(jié)器自動方式投入,電壓三相電壓平衡正確。匝間試驗13600V正常。

發(fā)電機(jī)假同期試驗:利用發(fā)電機(jī)出口開關(guān),進(jìn)行一次核相工作;拉開上隔離刀閘,投入發(fā)電機(jī)同期開關(guān)TK,手動、自動準(zhǔn)同期裝臵均能使發(fā)電機(jī)出口開關(guān)正常合閘。同期系統(tǒng)正常。

保護(hù)裝臵試驗:進(jìn)行了發(fā)電機(jī)保護(hù)裝臵靜態(tài)調(diào)試,保護(hù)裝臵動作正確,二次交流回路接線正確。

4)、熱控調(diào)試

首先進(jìn)行了儀表、管路、電動執(zhí)行元件、鍋爐與汽機(jī)主機(jī)聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)等分系統(tǒng)調(diào)試,然后進(jìn)行整套啟動調(diào)試。

調(diào)試完成了機(jī)組DCS的I/O通過檢查及精度檢查檢測確認(rèn),完成了汽機(jī)監(jiān)視系統(tǒng)(TST)、主機(jī)數(shù)字電液控制系統(tǒng)(DEH)、汽機(jī)主跳閘系統(tǒng)(ETS)回路及靜態(tài)調(diào)試。整體啟動汽機(jī)定速3000rpm,電氣做動態(tài)試驗,調(diào)試圓滿完成。

機(jī)組整體試運(yùn)行與2013年3月29日18時開始,4月1日19時進(jìn)行了發(fā)電機(jī)組72小時試運(yùn)行考核。最大發(fā)電功率6600kW,最小發(fā)電功率4000kW,平均發(fā)電功率5300kW。

2、#2機(jī)組調(diào)試

1)、鍋爐調(diào)試過程

2013年3月16日開始對爐的煙風(fēng)、汽水系統(tǒng)各閥門、擋板的開、關(guān)檢查和遠(yuǎn)方操作進(jìn)行試驗。3月22日完成全部系統(tǒng)檢查試驗項目。

2013年3月17日8:00開始低溫煮爐,20日24:00煮爐結(jié)束。2013年3月21日14:00開始進(jìn)行蒸汽吹管工作。吹管采用降、穩(wěn)壓法,共計吹管79次(包括高壓吹管、抵押吹管)。2013年3月23日19:00結(jié)束吹管。

2013年3月24日14:00,鍋爐首次整套啟動并爐進(jìn)行帶負(fù)荷試運(yùn),至3月26日配合汽機(jī)和電氣完成各種試驗,具備發(fā)電條件。

2)、汽機(jī)調(diào)試過程

2013年3月24日開始,分別對潤滑油系統(tǒng)、凝結(jié)水系統(tǒng)、調(diào)節(jié)保安系統(tǒng)、循環(huán)水系統(tǒng)、505系統(tǒng)、軸封系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)試。3月24日22:00,首次冷態(tài)啟動汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn),3月25日1:00,進(jìn)行了帶負(fù)荷試驗。調(diào)試期間進(jìn)行的主要試驗有505調(diào)整、打閘試驗、電氣試驗、停機(jī)惰走試驗、調(diào)速汽門嚴(yán)密性試驗、超速試驗、功率回路投入試驗、主汽門活動試驗。機(jī)組整體試運(yùn)行工作主要包括各種輔機(jī)設(shè)備的使用、汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)、發(fā)電機(jī)動態(tài)試驗。

機(jī)組整體啟動后做了以下試驗:(1)505調(diào)試試驗

在機(jī)組首次啟動后,505系統(tǒng)首次投入動態(tài)運(yùn)行,轉(zhuǎn)數(shù)穩(wěn)定,升數(shù)平穩(wěn),滿足安全運(yùn)行要求。

(2)打閘試驗

在機(jī)組3000r/min空轉(zhuǎn)時,檢查機(jī)組運(yùn)行正常。就地打閘危急遮斷器或控制臺手動打停機(jī)按鈕,迅速關(guān)閉自動主汽門、調(diào)速汽門,試驗良好。

(3)主調(diào)門嚴(yán)密性試驗

在汽機(jī)首次啟動時,做主、調(diào)門嚴(yán)密性試驗。試驗時主蒸汽壓力為1.6Mpa。先做主汽門嚴(yán)密性試驗,汽機(jī)3000r/min空轉(zhuǎn)時,緩慢關(guān)閉主汽門,同時調(diào)速汽門保持全開,觀察轉(zhuǎn)數(shù)下降至1000r/min以下;再做調(diào)門嚴(yán)密性試驗,汽機(jī)3000r/min空轉(zhuǎn),緩慢關(guān)閉調(diào)速汽門,同時主汽門保持全開,觀察轉(zhuǎn)數(shù)下降至1000r/min以下。主、調(diào)門嚴(yán)密性都合格。

(4)汽輪機(jī)沖至額定轉(zhuǎn)數(shù),運(yùn)行約3小時暖機(jī),解列做超速試驗。汽機(jī)3000r/min空轉(zhuǎn),用505緩慢提升轉(zhuǎn)數(shù)至危急遮斷器裝臵動作,記錄撞擊動作轉(zhuǎn)速。動作轉(zhuǎn)速為3202r/min、3214r/min、3203r/min。(5)汽機(jī)額定轉(zhuǎn)數(shù)運(yùn)行時,主汽門活動試驗,操作自動汽門開度由全開減至約80%,再恢復(fù)全開。試驗時機(jī)組的正常運(yùn)行不受影響。

(6)汽機(jī)惰走試驗

汽機(jī)打閘停機(jī),不破壞真空,測定真空狀態(tài)下汽機(jī)惰走時間,測得惰走時間為22min。

3)、電氣調(diào)試過程

電氣專業(yè)完成了發(fā)電機(jī)勵磁系統(tǒng)回路檢查和靜態(tài)調(diào)試、高壓柜的分系統(tǒng)調(diào)試及電氣主設(shè)備的單體試驗。配合熱工進(jìn)行了機(jī)電大連鎖試驗。

2013年3月25日,對發(fā)電機(jī)進(jìn)行了以下動態(tài)試驗:

發(fā)電機(jī)短路試驗:檢查各項工作準(zhǔn)備好以后,勵磁調(diào)節(jié)器手動方式接入,電流緩慢平穩(wěn),CT三相電流平衡,極性、相序正確。

發(fā)電機(jī)空載試驗:檢查各項工作準(zhǔn)備好以后,勵磁調(diào)節(jié)器手動方式投入,電壓緩慢平穩(wěn),PT三相電壓平衡、相序正確。勵磁調(diào)節(jié)器自動方式投入,電壓三相電壓平衡正確。匝間試驗13600V正常。

發(fā)電機(jī)假同期試驗:利用發(fā)電機(jī)出口開關(guān),進(jìn)行一次核相工作;拉開上隔離刀閘,投入發(fā)電機(jī)同期開關(guān)TK,手動、自動準(zhǔn)同期裝臵均能使發(fā)電機(jī)出口開關(guān)正常合閘。同期系統(tǒng)正常。

保護(hù)裝臵試驗:進(jìn)行了發(fā)電機(jī)保護(hù)裝臵靜態(tài)調(diào)試,保護(hù)裝臵動作正確,二次交流回路接線正確。

4)、熱控調(diào)試

首先進(jìn)行了儀表、管路、電動執(zhí)行元件、鍋爐與汽機(jī)主機(jī)聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)等分系統(tǒng)調(diào)試,然后進(jìn)行整套啟動調(diào)試。

調(diào)試完成了機(jī)組DCS的I/O通過檢查及精度檢查檢測確認(rèn),完成了汽機(jī)監(jiān)視系統(tǒng)(TST)、主機(jī)數(shù)字電液控制系統(tǒng)(DEH)、汽機(jī)主跳閘系統(tǒng)(ETS)回路及靜態(tài)調(diào)試。整體啟動汽機(jī)定速3000rpm,電氣做動態(tài)試驗,調(diào)試圓滿完成。

機(jī)組整體試運(yùn)與2013年3月26日23時開始,3月29日23時進(jìn)行了發(fā)電機(jī)組72小時試運(yùn)行考核。最大發(fā)電功率6600kW,最小發(fā)電功率4000kW,平均發(fā)電功率5300kW。

3、#3機(jī)組調(diào)試

1)、鍋爐調(diào)試過程

2013年3月20日開始對爐的煙風(fēng)、汽水系統(tǒng)各閥門、擋板開、關(guān)檢查和遠(yuǎn)方操作進(jìn)行試驗。3月21日完成全部系統(tǒng)檢查試驗項目,通過試驗確認(rèn),各系統(tǒng)能夠安全投入運(yùn)行。

2013年3月21日18:00開始低溫煮爐,23日24:00煮爐結(jié)束;經(jīng)檢查,煮爐效果良好。

2013年3月24日10:00開始進(jìn)行蒸汽吹管工作。吹管采用降、穩(wěn)壓法,共計吹管53次(包括高壓吹管、抵押吹管)。2013年3月25日19:00結(jié)束吹管工作,經(jīng)檢查,系統(tǒng)吹管合格。

2013年3月26日14:00,鍋爐首次整套啟動并爐進(jìn)行帶負(fù)荷試運(yùn),至3月29日配合汽機(jī)和電氣完成各種試驗,具備發(fā)電條件。

2)、汽機(jī)調(diào)試過程

2013年3月11日開始,分別對潤滑油系統(tǒng)、凝結(jié)水系統(tǒng)、調(diào)節(jié)保安系統(tǒng)、循環(huán)水系統(tǒng)、505系統(tǒng)、軸封系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)試。3月20日8:00,首次冷態(tài)啟動汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn),3月23日4:00,進(jìn)行了帶負(fù)荷試驗。調(diào)試期間進(jìn)行的主要試驗有505調(diào)整、打閘試驗、電氣試驗、停機(jī)惰走試驗、調(diào)速汽門嚴(yán)密性試驗、超速試驗、功率回路投入試驗、主汽門活動試驗。機(jī)組整體試運(yùn)行工作主要包括各種輔機(jī)設(shè)備的使用、汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)、發(fā)電機(jī)動態(tài)試驗。機(jī)組整體啟動后做了以下試驗:(1)505調(diào)試試驗

在機(jī)組首次啟動后,505系統(tǒng)首次投入動態(tài)運(yùn)行,轉(zhuǎn)數(shù)穩(wěn)定,升數(shù)平穩(wěn),滿足安全運(yùn)行要求。

(2)打閘試驗

在機(jī)組3000r/min空轉(zhuǎn)時,檢查機(jī)組運(yùn)行正常。就地打閘危急遮斷器或控制臺手動打停機(jī)按鈕,迅速關(guān)閉自動主汽門、調(diào)速汽門,試驗良好。

(3)主調(diào)門嚴(yán)密性試驗

在汽機(jī)首次啟動時,做主、調(diào)門嚴(yán)密性試驗。試驗時主蒸汽壓力為1.6Mpa。先做主汽門嚴(yán)密性試驗,汽機(jī)3000r/min空轉(zhuǎn)時,緩慢關(guān)閉主汽門,同時調(diào)速汽門保持全開,觀察轉(zhuǎn)數(shù)下降至1000r/min以下;再做調(diào)門嚴(yán)密性試驗,汽機(jī)3000r/min空轉(zhuǎn),緩慢關(guān)閉調(diào)速汽門,同時主汽門保持全開,觀察轉(zhuǎn)數(shù)下降至1000r/min以下。主、調(diào)門嚴(yán)密性都合格。

(4)汽輪機(jī)沖至額定轉(zhuǎn)數(shù),運(yùn)行約3小時暖機(jī),解列做超速試驗。汽機(jī)3000r/min空轉(zhuǎn),用505緩慢提升轉(zhuǎn)數(shù)至危急遮斷器裝臵動作,記錄撞擊動作轉(zhuǎn)速。動作轉(zhuǎn)速為3202r/min、3214r/min、3203r/min。

(5)汽機(jī)額定轉(zhuǎn)數(shù)運(yùn)行時,主汽門活動試驗,操作自動汽門開度由全開減至約80%,再恢復(fù)全開。試驗時機(jī)組的正常運(yùn)行不受影響。

(6)汽機(jī)惰走試驗

汽機(jī)打閘停機(jī),不破壞真空,測定真空狀態(tài)下汽機(jī)惰走時間,測得惰走時間為22min。

3)、電氣調(diào)試過程 電氣專業(yè)完成了發(fā)電機(jī)勵磁系統(tǒng)回路檢查和靜態(tài)調(diào)試、高壓柜的分系統(tǒng)調(diào)試及電氣主設(shè)備的單體試驗。配合熱工進(jìn)行了機(jī)電大連鎖試驗。

2013年3月29日,對發(fā)電機(jī)進(jìn)行了以下動態(tài)試驗:

發(fā)電機(jī)短路試驗:檢查各項工作準(zhǔn)備好以后,勵磁調(diào)節(jié)器手動方式接入,電流緩慢平穩(wěn),CT三相電流平衡,極性、相序正確。

發(fā)電機(jī)空載試驗:檢查各項工作準(zhǔn)備好以后,勵磁調(diào)節(jié)器手動方式投入,電壓緩慢平穩(wěn),PT三相電壓平衡、相序正確。勵磁調(diào)節(jié)器自動方式投入,電壓三相電壓平衡正確。匝間試驗13600V正常。

發(fā)電機(jī)假同期試驗:利用發(fā)電機(jī)出口開關(guān),進(jìn)行一次核相工作;拉開上隔離刀閘,投入發(fā)電機(jī)同期開關(guān)TK,手動、自動準(zhǔn)同期裝臵均能使發(fā)電機(jī)出口開關(guān)正常合閘。同期系統(tǒng)正常。

保護(hù)裝臵試驗:進(jìn)行了發(fā)電機(jī)保護(hù)裝臵靜態(tài)調(diào)試,保護(hù)裝臵動作正確,二次交流回路接線正確。

4)、熱控調(diào)試

首先進(jìn)行了儀表、管路、電動執(zhí)行元件、鍋爐與汽機(jī)主機(jī)聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)等分系統(tǒng)調(diào)試,然后進(jìn)行整套啟動調(diào)試。

調(diào)試完成了機(jī)組DCS的I/O通過檢查及精度檢查檢測確認(rèn),完成了汽機(jī)監(jiān)視系統(tǒng)(TST)、主機(jī)數(shù)字電液控制系統(tǒng)(DEH)、汽機(jī)主跳閘系統(tǒng)(ETS)回路及靜態(tài)調(diào)試。整體啟動汽機(jī)定速3000rpm,電氣做動態(tài)試驗,調(diào)試圓滿完成。

機(jī)組整體試運(yùn)與2013年3月31日8時開始,4月3日15時進(jìn)行了發(fā)電機(jī)組72小時試運(yùn)行考核。最大發(fā)電功率6600kW,最小發(fā)電功率4000kW,平均發(fā)電功率5300kW。

4、#4機(jī)組調(diào)試 1)、鍋爐調(diào)試過程

2013年3月21日開始對爐的煙風(fēng)、汽水系統(tǒng)各閥門、擋板的開、關(guān)檢查和遠(yuǎn)方操作進(jìn)行試驗。3月22日完成全部系統(tǒng)檢查試驗項目,通過試驗確認(rèn),各系統(tǒng)能夠安全可靠投入運(yùn)行。

2013年3月23日8:00開始低溫煮爐,25日24:00煮爐結(jié)束;經(jīng)檢查,煮爐效果良好。

2013年3月25日14:00開始進(jìn)行蒸汽吹管工作。吹管采用降、穩(wěn)壓法,共計吹管71次(包括高壓吹管、抵押吹管)。2013年3月26日19:00結(jié)束吹管工作,經(jīng)檢查,系統(tǒng)吹管合格。

2013年4月1日14:00,鍋爐首次整套啟動并爐進(jìn)行帶負(fù)荷試運(yùn),至4月1日配合汽機(jī)和電氣完成各種試驗,具備發(fā)電條件。

2)、汽機(jī)調(diào)試過程

2013年3月3日開始,分別對潤滑油系統(tǒng)、凝結(jié)水系統(tǒng)、調(diào)節(jié)保安系統(tǒng)、循環(huán)水系統(tǒng)、505系統(tǒng)、軸封系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)試。3月25日8:00,首次冷態(tài)啟動汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn),4月4日4:00,進(jìn)行了帶負(fù)荷試驗。調(diào)試期間進(jìn)行的主要試驗有505調(diào)整、打閘試驗、電氣試驗、停機(jī)惰走試驗、調(diào)速汽門嚴(yán)密性試驗、超速試驗、功率回路投入試驗、主汽門活動試驗。機(jī)組整體試運(yùn)行工作主要包括各種輔機(jī)設(shè)備的使用、汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)、發(fā)電機(jī)動態(tài)試驗。

機(jī)組整體啟動后做了以下試驗:(1)505調(diào)試試驗

在機(jī)組首次啟動后,505系統(tǒng)首次投入動態(tài)運(yùn)行,轉(zhuǎn)數(shù)穩(wěn)定,升數(shù)平穩(wěn),滿足安全運(yùn)行要求。

(2)打閘試驗

在機(jī)組3000r/min空轉(zhuǎn)時,檢查機(jī)組運(yùn)行正常。就地打閘危急遮斷器或控制臺手動打停機(jī)按鈕,迅速關(guān)閉自動主汽門、調(diào)速汽門,試驗良好。

(3)主調(diào)門嚴(yán)密性試驗

在汽機(jī)首次啟動時,做主、調(diào)門嚴(yán)密性試驗。試驗時主蒸汽壓力為1.6Mpa。先做主汽門嚴(yán)密性試驗,汽機(jī)3000r/min空轉(zhuǎn)時,緩慢關(guān)閉主汽門,同時調(diào)速汽門保持全開,觀察轉(zhuǎn)數(shù)下降至1000r/min以下;再做調(diào)門嚴(yán)密性試驗,汽機(jī)3000r/min空轉(zhuǎn),緩慢關(guān)閉調(diào)速汽門,同時主汽門保持全開,觀察轉(zhuǎn)數(shù)下降至1000r/min以下。主、調(diào)門嚴(yán)密性都合格。

(4)汽輪機(jī)沖至額定轉(zhuǎn)數(shù),運(yùn)行約3小時暖機(jī),解列做超速試驗。汽機(jī)3000r/min空轉(zhuǎn),用505緩慢提升轉(zhuǎn)數(shù)至危急遮斷器裝臵動作,記錄撞擊動作轉(zhuǎn)速。動作轉(zhuǎn)速為3202r/min、3214r/min、3203r/min。

(5)汽機(jī)額定轉(zhuǎn)數(shù)運(yùn)行時,主汽門活動試驗,操作自動汽門開度由全開減至約80%,再恢復(fù)全開。試驗時機(jī)組的正常運(yùn)行不受影響。

(6)汽機(jī)惰走試驗

汽機(jī)打閘停機(jī),不破壞真空,測定真空狀態(tài)下汽機(jī)惰走時間,測得惰走時間為22min。

3)、電氣調(diào)試過程

電氣專業(yè)完成了發(fā)電機(jī)勵磁系統(tǒng)回路檢查和靜態(tài)調(diào)試、高壓柜的分系統(tǒng)調(diào)試及電氣主設(shè)備的單體試驗。配合熱工進(jìn)行了機(jī)電大連鎖試驗。

2013年4月1日,對發(fā)電機(jī)進(jìn)行了以下動態(tài)試驗:

發(fā)電機(jī)短路試驗:檢查各項工作準(zhǔn)備好以后,勵磁調(diào)節(jié)器手動方式接入,電流緩慢平穩(wěn),CT三相電流平衡,極性、相序正確。發(fā)電機(jī)空載試驗:檢查各項工作準(zhǔn)備好以后,勵磁調(diào)節(jié)器手動方式投入,電壓緩慢平穩(wěn),PT三相電壓平衡、相序正確。勵磁調(diào)節(jié)器自動方式投入,電壓三相電壓平衡正確。匝間試驗13600V正常。

發(fā)電機(jī)假同期試驗:利用發(fā)電機(jī)出口開關(guān),進(jìn)行一次核相工作;拉開上隔離刀閘,投入發(fā)電機(jī)同期開關(guān)TK,手動、自動準(zhǔn)同期裝臵均能使發(fā)電機(jī)出口開關(guān)正常合閘。同期系統(tǒng)正常。

保護(hù)裝臵試驗:進(jìn)行了發(fā)電機(jī)保護(hù)裝臵靜態(tài)調(diào)試,保護(hù)裝臵動作正確,二次交流回路接線正確。

4)、熱控調(diào)試

首先進(jìn)行了儀表、管路、電動執(zhí)行元件、鍋爐與汽機(jī)主機(jī)聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)等分系統(tǒng)調(diào)試,然后進(jìn)行整套啟動調(diào)試。

調(diào)試完成了機(jī)組DCS的I/O通過檢查及精度檢查檢測確認(rèn),完成了汽機(jī)監(jiān)視系統(tǒng)(TST)、主機(jī)數(shù)字電液控制系統(tǒng)(DEH)、汽機(jī)主跳閘系統(tǒng)(ETS)回路及靜態(tài)調(diào)試。整體啟動汽機(jī)定速3000rpm,電氣做動態(tài)試驗,調(diào)試圓滿完成。

機(jī)組整體試運(yùn)與2013年4月2日8時開始,4月5日15時進(jìn)行了發(fā)電機(jī)組72小時試運(yùn)行考核。最大發(fā)電功率6600kW,最小發(fā)電功率4000kW,平均發(fā)電功率5300kW。

五、調(diào)試工作完成情況

1、鍋爐專業(yè)

應(yīng)完成分系統(tǒng)調(diào)試27項,截止目前已完成27項,項目完成率100%;分系統(tǒng)條件檢查確認(rèn)34項,已完成34項,分系統(tǒng)條件檢查確認(rèn)率100%;分系統(tǒng)驗評27項,已完成27項,驗評率100%;

2、汽機(jī)專業(yè)

應(yīng)完成分系統(tǒng)調(diào)試48項,截止目前已完成48項,項目完成率100%;分系統(tǒng)條件檢查確認(rèn)53項,已完成53項,分系統(tǒng)條件檢查確認(rèn)率100%;分系統(tǒng)驗評48項,已完成48項,驗評率100%;

3、電氣專業(yè)

應(yīng)完成分系統(tǒng)調(diào)試56項,截止目前已完成56項,項目完成率100%;分系統(tǒng)條件檢查確認(rèn)68項,已完成68項,分系統(tǒng)條件檢查確認(rèn)率100%;分系統(tǒng)驗評56項,已完成56項,驗評率100%;

4、熱控專業(yè)

應(yīng)完成分系統(tǒng)調(diào)試35項,截止目前已完成35項,項目完成率100%;分系統(tǒng)條件檢查確認(rèn)38項,已完成38項,分系統(tǒng)條件檢查確認(rèn)率100%;分系統(tǒng)驗評35項,已完成35項,驗評率100%;

5、化學(xué)專業(yè)

應(yīng)完成分系統(tǒng)調(diào)試7項,截止目前已完成7項,項目完成率100%;分系統(tǒng)條件檢查確認(rèn)8項,已完成8項,分系統(tǒng)條件檢查確認(rèn)率100%;分系統(tǒng)驗評7項,已完成7項,驗評率100%;

6、綜合文件完成情況

調(diào)試小組根據(jù)機(jī)組特點和業(yè)主要求,并依據(jù)《火力發(fā)電基本建設(shè)工程啟動及竣工驗收規(guī)程》(1996年版)、《火電工程調(diào)整試運(yùn)質(zhì)量檢驗及評定標(biāo)準(zhǔn)》(2006年版)、《火電工程啟動調(diào)試工作規(guī)定》等規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定,編制了從分系統(tǒng)調(diào)試到整套啟動調(diào)試的《質(zhì)量檢驗及評定表》。機(jī)組整體啟動前應(yīng)完成的分系統(tǒng)調(diào)試項目共173項,截至目前已完成173項,驗評率100%。

在機(jī)組調(diào)試過程中,編寫了各專業(yè)調(diào)試措施、大綱、方案、規(guī)劃等167份。其中本工程按4大專業(yè)細(xì)化分解,共組織編寫了15個調(diào)試方案。15個調(diào)試方案分別是:《鍋爐煮爐施工技術(shù)措施》、《鍋爐蒸汽吹管方案》、《循環(huán)水系統(tǒng)調(diào)試技術(shù)措施》、《凝結(jié)水系統(tǒng)調(diào)試技術(shù)措施》、《射水泵及真空系統(tǒng)調(diào)試技術(shù)措施》、《廠用電受電方案》、《發(fā)電機(jī)整套啟動調(diào)試方案》、《發(fā)電機(jī)保護(hù)系統(tǒng)調(diào)試方案》、《發(fā)電機(jī)勵磁系統(tǒng)調(diào)試方案》、《模擬量控制系統(tǒng)(MCS)調(diào)試方案》、《主機(jī)監(jiān)視及保護(hù)系統(tǒng)(TST&ETS)調(diào)試方案》、《數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(DAS)調(diào)試方案》、《順序控制系統(tǒng)(SCS)調(diào)試方案》、《數(shù)字電液調(diào)節(jié)系統(tǒng)(505)調(diào)試方案》。

六、調(diào)試期間存在的問題

1、在調(diào)試過程中,發(fā)現(xiàn)調(diào)速汽門桿有卡澀現(xiàn)象。對門桿進(jìn)行解體、研磨,重新裝配后故障排除。

2、在調(diào)試過程中,發(fā)現(xiàn)汽輪機(jī)本體保溫有局部潮濕現(xiàn)象。經(jīng)認(rèn)真分析,認(rèn)為可能是汽機(jī)本體安裝的疏水管道接頭墊片蒸汽泄漏所致。為此停機(jī),對疏水管道的進(jìn)行查漏消缺。

3、在調(diào)試過程中,發(fā)現(xiàn)機(jī)組的真空有明顯降低,調(diào)試組組織人員進(jìn)行點蠟燭的辦法進(jìn)行查漏,發(fā)現(xiàn)凝結(jié)器喉部部位法蘭結(jié)合面法蘭墊片泄漏所致,致使機(jī)組真空下降。通過更換墊片消缺堵漏,使機(jī)組真空完全合格達(dá)標(biāo)。

七、整套啟動試運(yùn)的有關(guān)準(zhǔn)備

1、機(jī)組已完成單體、單機(jī)及分部試運(yùn),整體啟動前的調(diào)試和整改項目已全部完成,并辦理簽證;

2、整體啟動前的分系統(tǒng)調(diào)試項目已全部完成,并辦理簽證;

3、試運(yùn)指揮部及各專業(yè)人員已全部到位,職責(zé)分工明確。

4、機(jī)組整套啟動的計劃及措施經(jīng)各單位專業(yè)人員認(rèn)真討論及會簽后,已經(jīng)通過總指揮批準(zhǔn)。

5、生產(chǎn)準(zhǔn)備工作已經(jīng)做好,運(yùn)行人員全部到位,崗位職責(zé)明確,運(yùn)行規(guī)程和制度已經(jīng)配齊,設(shè)備、管道、閥門已經(jīng)命名標(biāo)示齊全。

6、運(yùn)行現(xiàn)場的消防、安全和治安保衛(wèi)驗收合格。

綜上所述,本項目機(jī)組經(jīng)過整套試運(yùn)行,已具備帶負(fù)荷生產(chǎn)能力,能夠投入運(yùn)行,調(diào)試認(rèn)為該工程已滿足整體啟動前的監(jiān)檢條件。

敬請各位領(lǐng)導(dǎo)和專家進(jìn)行驗收,提出寶貴意見。

第五篇:UPS系統(tǒng)調(diào)試報告

斯里蘭卡普特拉姆燃煤電站工程資料

Documents of Puttalam Coal-fired Power Plant Project in Sri Lanka 編號:PCPP-HPCC-1-TS-BG-D02

UPS系統(tǒng)調(diào)試報告

批準(zhǔn): 審核: 編寫:

河南

斯里蘭卡普特拉姆燃煤電站工程資料

Documents of Puttalam Coal-fired Power Plant Project in Sri Lanka

目錄目的……………………………………………………………………………………………1 2 設(shè)備系統(tǒng)簡介…………………………………………………………………………………1 3 調(diào)試應(yīng)具備的條件……………………………………………………………………………1 4 調(diào)試過程………………………………………………………………………………………1 5 試運(yùn)小結(jié)………………………………………………………………………………………4

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Documents of Puttalam Coal-fired Power Plant Project in Sri Lanka 1 目的 通過UPS系統(tǒng)調(diào)試,保證開關(guān)站網(wǎng)控室220V交流不間斷電源系統(tǒng),集控室220V交流不間斷電源系統(tǒng),各交、直流系統(tǒng)保護(hù)參數(shù)、告警信號正確,確認(rèn)設(shè)備特性符合廠家設(shè)計要求。設(shè)備系統(tǒng)簡介

本臺機(jī)組共設(shè)2套北京大正恒業(yè)電氣工程公司UPS系統(tǒng)分別供主機(jī)和升壓站使用,集控室采用型號為PEW 1060-230/230-EN-R,網(wǎng)控室采用型號為PEW 1020-230/230-EN。3 調(diào)試應(yīng)具備的條件

3.1 UPS室及保安段的土建工程已全部完成并經(jīng)驗收合格。3.2 UPS本體安裝結(jié)束,管路通暢,表計完備。

3.3 UPS本體工作接地/安全接地符合標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到設(shè)計要求。

3.4 UPS本體盤、柜及設(shè)備標(biāo)識齊全準(zhǔn)確,一、二次設(shè)備代號已命名并書寫完畢,標(biāo)識清晰、齊全,符合命名標(biāo)準(zhǔn)。

3.5 UPS相關(guān)的各種儀表均經(jīng)校驗合格。

3.6 UPS控制、保護(hù)、信號等部分的通道和邏輯已調(diào)試完畢,且符合設(shè)計要求,并具備投運(yùn)條件。

3.7 調(diào)試區(qū)域地面干凈,無雜物,道路暢通,施工用腳手架桿已拆除干凈,溝蓋板齊全。3.8 調(diào)試區(qū)域內(nèi)照明充足,有足夠的數(shù)量且在有效使用期內(nèi)的適合撲滅油氣火災(zāi)的消防器材,通訊聯(lián)絡(luò)設(shè)備足夠可靠。4 調(diào)試過程

調(diào)試時間為2010年3月20號到2010年3月25號 4.1 主控室UPS1交流整流-逆變調(diào)試

4.1.1 400V三相交流送電,測量其電壓及相序正確,輸出端斷開負(fù)載(注:反相序時裝置報警并閉鎖輸出)。

4.1.2 將手動旁路開關(guān)選至AUTO位,合上-Q001,UPS工作正常后,測量整流-逆變輸出空載電壓及頻率,應(yīng)符合設(shè)計要求。

4.1.3 合上-Q094,接入負(fù)載, 測量整流-逆變輸出負(fù)載電壓及頻率, 應(yīng)符合設(shè)計要求。4.1.4 試驗完畢斷開-Q094負(fù)載開關(guān)。4.2 主控室UPS1直流-逆變調(diào)試

4.2.1 220V直流送電,測量其電壓及極性正確。

4.2.2 確認(rèn)整流-逆變正常工作,合上-QF3,直流輸入正常后,斷開-Q001,測量直流-逆變輸出空載電壓及頻率,應(yīng)符合設(shè)計要求。

4.2.3 合上-Q094,接入負(fù)載, 測量直流-逆變輸出負(fù)載電壓及頻率, 應(yīng)符合設(shè)計要求。4.2.4 試驗完畢斷開-Q094負(fù)載開關(guān)。4.3 主控室UPS1靜態(tài)旁路調(diào)試

斯里蘭卡普特拉姆燃煤電站工程資料

Documents of Puttalam Coal-fired Power Plant Project in Sri Lanka 4.3.1 400V兩相交流送電,測量其電壓正確。

4.3.2 合上-QF1測量穩(wěn)壓輸出正常,合上-Q094觀察UPS跟蹤旁路正常。

4.3.3 依次斷開-Q001、-QF3,記錄 UPS輸出切換應(yīng)無間斷,測量旁路穩(wěn)壓輸出空載電壓及頻率, 應(yīng)符合設(shè)計要求。

4.3.4 合上-Q094,接入負(fù)載, 測量旁路穩(wěn)壓輸出負(fù)載電壓及頻率, 應(yīng)符合設(shè)計要求。4.3.5 試驗完畢斷開-Q094負(fù)載開關(guān)。4.4 主控室UPS1手動旁路調(diào)試

將手動旁路開關(guān)選至BYPASS位, 測量輸出端電壓及頻率, 應(yīng)符合設(shè)計要求。4.5 主控室UPS2、網(wǎng)控室UPS調(diào)試步驟同8.1-8.4 4.6 系統(tǒng)聯(lián)調(diào)

4.6.1 當(dāng)UPS帶上設(shè)計負(fù)荷后,分別模擬整流-逆變向直流-逆變切換;直流-逆變向靜態(tài)旁路切換,UPS輸出電壓、頻率應(yīng)符合設(shè)計要求,所帶負(fù)荷應(yīng)無斷電情況。

4.6.2 反之,靜態(tài)旁路向直流-逆變切換;直流-逆變向整流-逆變切換,UPS輸出電壓、頻率應(yīng)符合設(shè)計要求,所帶負(fù)荷應(yīng)無斷電情況。試運(yùn)小結(jié)

UPS系統(tǒng)調(diào)試工作已經(jīng)完成,UPS系統(tǒng)已經(jīng)具備運(yùn)行條件。

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