第一篇:煤礦皮帶機(jī)停產(chǎn)檢修工作總結(jié)
保運(yùn)隊(duì)2015年度停產(chǎn)檢修工作總結(jié)
2015年8月1-10日的礦井停產(chǎn)檢修工作中,我單位共排定檢修項(xiàng)目9項(xiàng),經(jīng)過(guò)全體職工的共同努力,所有檢修項(xiàng)目均以全部完工,經(jīng)過(guò)調(diào)試運(yùn)轉(zhuǎn),所有檢修項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期檢修效果。
一、完成的檢修項(xiàng)目:
1、第一部皮帶機(jī)頭南北溜道加焊、更換機(jī)尾承載梁和引煤齒、更換機(jī)頭承載量及平臺(tái)蓋板;
2、第二部皮帶機(jī)更換800米皮帶硫化5個(gè)接頭、更換機(jī)頭卸載滾筒、加固機(jī)頭導(dǎo)料槽;
3、第三部皮帶機(jī)安裝4#驅(qū)動(dòng)部,延200米皮帶并重新安裝基礎(chǔ)、硫化3個(gè)接頭;
4、第四部皮帶機(jī)更換200米皮帶;
5、西三平巷皮帶機(jī)更換200米皮帶;
6、第十一部皮帶機(jī)更換200米皮帶、3# CST上井更換密封;
7、東四皮帶機(jī)下山更換600米皮帶、重新安裝改向滾筒、機(jī)頭驅(qū)動(dòng)部之間臥底、打地、打水溝;
8、西三平巷皮帶機(jī)更換機(jī)尾老虎嘴脖頸中間段;
9、井下變電所強(qiáng)制性檢修、中央變電所高壓開(kāi)關(guān)繼電保護(hù)試驗(yàn)及電纜耐壓試驗(yàn)等。
二、檢修項(xiàng)目完成的意義:
1、第一部皮帶機(jī)機(jī)頭、機(jī)尾的承載梁銹蝕嚴(yán)重,通過(guò)整體更換,解決了人員檢修的安全隱患。
2、南北溜煤道由于長(zhǎng)期受到煤流沖擊,溜煤道鋼板受損嚴(yán)重,存在坑洼不平的現(xiàn)象,造成經(jīng)常在生產(chǎn)過(guò)程中溜煤不暢,發(fā)生堵塞現(xiàn)象影響生產(chǎn)。經(jīng)過(guò)此次停產(chǎn)檢修對(duì)溜煤道進(jìn)行燒焊加固處理,修復(fù)了溜煤道內(nèi)存在的破損點(diǎn),可以有效的避免堵塞溜煤道現(xiàn)象。
3、第二部皮帶機(jī)、東四皮帶機(jī)下山等主運(yùn)皮帶系統(tǒng)的部分皮帶使用時(shí)間較長(zhǎng),本次更換部分皮帶并重新硫化了部分接頭,及時(shí)解決了皮帶和接頭老化的問(wèn)題。
4、第二部皮帶機(jī)更換卸載滾筒、第十一部皮帶機(jī)上井維修3#CST、東四皮帶機(jī)下山重新安裝改向滾筒等,將更換下來(lái)的設(shè)備上井進(jìn)行大修,即解決了安全隱患、又確保了大型設(shè)備按計(jì)劃維修。
5、為滿足下一步礦井的運(yùn)煤要求,在本次停產(chǎn)檢修期間,將第三部皮帶機(jī)延長(zhǎng)200米并安裝4#驅(qū)動(dòng)部和機(jī)尾基礎(chǔ),解決了主運(yùn)系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)力不足及礦下一步安裝新皮帶存在的銜接難題。
6、為保證井下各變電所的安全供電,在停產(chǎn)檢修期間對(duì)井下變電所進(jìn)行了強(qiáng)制性檢修,完成了高壓開(kāi)關(guān)繼電保護(hù)試驗(yàn),并對(duì)中央變電所到各個(gè)采區(qū)變電所的供電電纜進(jìn)行耐壓試驗(yàn),保證電纜的安全供電。
三、好的做法及不足之處:
1、保運(yùn)隊(duì)提前準(zhǔn)備、認(rèn)真組織安排檢修項(xiàng)目和施工順序,在無(wú)相互影響的情況下,多個(gè)地點(diǎn)同時(shí)施工,最大限度地同時(shí)開(kāi)展施工項(xiàng)目。
2、合理組織施工,減少中班撇勾、杜絕夜班作業(yè),提高了職工出勤率和施工安全,保證了施工質(zhì)量。
3、根據(jù)各施工項(xiàng)目的重要性和施工進(jìn)度,及時(shí)組織保運(yùn)三班和供電班人員支援保運(yùn)二班,通力合作,為圓滿完成停產(chǎn)檢修計(jì)劃奠定了基礎(chǔ)。
通過(guò)本次停產(chǎn)檢修工作,我們?cè)谘永m(xù)好的做法的同時(shí),還需加強(qiáng)全體職工的安全教育培訓(xùn),加強(qiáng)施工時(shí)每一個(gè)環(huán)節(jié)的安全管理,施工時(shí)超前謀劃,避免干返工活,施工后做到“工完料凈場(chǎng)地清”,及時(shí)排除安全隱患,圓滿完成了施工計(jì)劃并達(dá)到一次試車成功的工作目標(biāo)。在以后的工作中,我們將認(rèn)真吸取經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),揚(yáng)長(zhǎng)避短,合理安排施工人員和施工工序,減少撇勾延點(diǎn)、杜絕夜班作業(yè),提高施工過(guò)程中的安全、質(zhì)量和效率。
第二篇:煤礦皮帶機(jī)檢修及管理制度
永紅煤礦皮帶機(jī)維修管理制度
為了進(jìn)一步加強(qiáng)我礦皮帶機(jī)的管理,提高皮帶服務(wù)年限及完好率,促使全礦皮帶管理水平的提高,能夠更有效的為礦井安全生產(chǎn)創(chuàng)造有利條件,特制定此辦法:
1、各使用工區(qū)必須編制皮帶機(jī)日檢修內(nèi)容,旬檢修內(nèi)容,每天早班強(qiáng)制檢修,檢修時(shí)間我9:00—13:00,每臺(tái)皮帶及必須確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)20小時(shí)。為了明確責(zé)任每臺(tái)設(shè)備必須包機(jī)到人。
2、各轉(zhuǎn)動(dòng)部位必須按要求安裝防護(hù)欄;機(jī)頭架至拉緊裝置尾處必須裝側(cè)護(hù)網(wǎng),且裝設(shè)牢固。
3、皮帶機(jī)必須在有人員經(jīng)常跨越的地方設(shè)置過(guò)人橋。
4、主皮帶機(jī)的綜合保護(hù)裝置和安全設(shè)施必須按要求配備齊全,確保有效使用。
5、皮帶機(jī)各連接部分螺栓,連接銷齊全,緊固無(wú)短缺。
6、每臺(tái)皮帶必須裝綜合保護(hù)裝置,并且實(shí)現(xiàn)防滑、跑偏、堆煤、滿倉(cāng)、等保護(hù)且動(dòng)作靈敏可靠。
7、皮帶機(jī)主驅(qū)動(dòng)滾筒的膠層磨損不得露出鋼筒。各滾筒動(dòng)靈活且不與浮煤磨擦,皮帶機(jī)尾滾筒固定牢固無(wú)擺動(dòng),且必須有接煤板。皮帶機(jī)各類托輥齊全,無(wú)壞托輥和短缺現(xiàn)象。皮帶平直,接頭正無(wú)跑偏現(xiàn)象,托輥無(wú)掛毛現(xiàn)象
8、皮帶機(jī)在下皮帶每隔50米設(shè)防跑偏裝置一組。
9、皮帶機(jī)漲緊絞車鋼絲繩纏繞圈數(shù)符合設(shè)計(jì)要求,無(wú)斷股,無(wú)死結(jié),繩輪轉(zhuǎn)動(dòng)靈活;
10、各轉(zhuǎn)載點(diǎn)擋煤板緊固可靠。無(wú)撒煤現(xiàn)象,各轉(zhuǎn)載點(diǎn)必須裝設(shè)灑水滅塵裝置且霧化。
11、根據(jù)需要必須裝設(shè)清掃器,且清掃器鐵結(jié)構(gòu)不得與皮帶磨擦;
12、凡安裝皮帶的巷道必須鋪設(shè)撒水管,并每隔50米留一閥門(mén),配備相應(yīng)長(zhǎng)度的軟管和數(shù)量符合要求的消防器材。
13、機(jī)電科督促落實(shí)各工區(qū)皮帶日常檢修情況,皮帶扣撕裂10cm以上沒(méi)處罰100元,發(fā)生一次斷帶必須調(diào)查分析原因責(zé)任人罰500元。有死托輥或缺托輥每個(gè)處罰50元,滾筒缺油每次罰200元,中間架脫節(jié)每次罰50元。減速機(jī)缺油漏油每次罰200元,各連接處缺絲少銷每處罰50元,張緊部分不合格每次罰200元,皮帶機(jī)不能保證運(yùn)行20小時(shí)處罰200元/小時(shí)。經(jīng)常行人地方無(wú)過(guò)橋罰100元。
永紅煤礦機(jī)電科 2017年5月17日
第三篇:煤礦機(jī)電設(shè)備停產(chǎn)檢修總結(jié)
2014年XX煤礦機(jī)電設(shè)備“十一”
檢 修 總 結(jié)
X X 礦 機(jī) 電 科
2014年10月日
2014年XX煤礦機(jī)電設(shè)備“十一”
檢 修 總 結(jié)
為了更好的貫徹集團(tuán)公司的文件,本著建設(shè)本質(zhì)安全型企業(yè)和建設(shè)示范性礦井的整體要求,堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針,結(jié)合我礦實(shí)際情況,我礦于9月25日至10月5日進(jìn)行了為期11天的機(jī)電設(shè)備大檢修。檢修期間,我科組織各隊(duì)組對(duì)全礦機(jī)電設(shè)備存在問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真排查,對(duì)井上、下大型設(shè)備、供電線路、運(yùn)輸設(shè)備和洗煤設(shè)備進(jìn)行了全面、細(xì)致的檢修。在檢修期間,干部、職工嚴(yán)格把關(guān)、統(tǒng)一部署,層層落實(shí),在確保安全的前提下,井然有序的完成了“十一”檢修安排的各項(xiàng)任務(wù),保證了我礦機(jī)電設(shè)備“十一”檢修工作安全、優(yōu)質(zhì)、高效、有序的完成,達(dá)到了設(shè)備檢修預(yù)期效果,保質(zhì)保量地完成了本次檢修任務(wù),為我礦今后的安全生產(chǎn)打下了一個(gè)良好的基礎(chǔ),現(xiàn)對(duì)本次檢修期間所有檢修項(xiàng)目的檢修過(guò)程總結(jié)如下:
一、精心籌劃、狠抓落實(shí),提前為“十一”檢修計(jì)劃的各項(xiàng)檢修項(xiàng)目做好前期準(zhǔn)備工作。
九月初,我科認(rèn)真編制了XX礦機(jī)電設(shè)備“十一”檢修計(jì)劃和“機(jī)電設(shè)備檢修技術(shù)安全措施”,并由全礦領(lǐng)導(dǎo)對(duì)檢修計(jì)劃進(jìn)行了會(huì)審。本著早準(zhǔn)備、早安排的原則,我科積極組織各檢修單位對(duì)檢修所急需的配件、材料及早準(zhǔn)備,為“十一”檢修計(jì)劃的順利完成奠定良好的基礎(chǔ)。
二、狠抓大型設(shè)備的檢修工作,不留一絲隱患,保證全礦大型設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn),為安全、文明生產(chǎn)創(chuàng)造良好條件。1、9月26日至29日,配合太原性能檢測(cè)中心對(duì)我礦郭家山和白家焉主扇風(fēng)機(jī)進(jìn)行性能測(cè)試、風(fēng)葉探傷和主軸探傷。在風(fēng)機(jī)性能測(cè)試期間我科安排人員積極配合性能測(cè)試中心人員調(diào)整風(fēng)量和風(fēng)葉角度,每臺(tái)風(fēng)機(jī)測(cè)試三個(gè)角度,郭家山主扇運(yùn)行角度-3°作為工況點(diǎn)測(cè)試,白家焉主扇運(yùn)行角度-9°作為工況點(diǎn)測(cè)試,測(cè)試結(jié)果全部符合標(biāo)準(zhǔn),保證了我礦主扇風(fēng)機(jī)的完好運(yùn)行;施工前由技術(shù)員貫徹落實(shí)主扇風(fēng)機(jī)探傷安全技術(shù)措施,檢修人員將風(fēng)機(jī)一二級(jí)電機(jī)間的風(fēng)機(jī)外殼拆開(kāi),將風(fēng)葉上的銹跡清除干凈,由性能測(cè)試中心的工作人員對(duì)主軸及風(fēng)葉進(jìn)行了探傷,探傷完畢后,由上機(jī)電隊(duì)檢修人員將風(fēng)機(jī)組裝,并進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn),一切正常后恢復(fù)備用狀態(tài)。
2、在主扇風(fēng)機(jī)探傷期間,我科組織上機(jī)電隊(duì)電工根據(jù)山西焦煤76條完好標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,并認(rèn)真執(zhí)行《停送電制度》、《倒閘操作票制度》,對(duì)主扇風(fēng)機(jī)房探傷風(fēng)機(jī)的各開(kāi)關(guān)柜以及電氣設(shè)備的所有端子排、電器元件的壓線、聯(lián)接螺栓進(jìn)行緊固,對(duì)不合格的壓線接頭進(jìn)行重新處理,更換不合格的電器零部件,對(duì)開(kāi)關(guān)柜進(jìn)行除塵,保證了設(shè)備的完好。3、9月25日至26日,我科組織上機(jī)電隊(duì)檢修人員對(duì)郭家山瓦斯抽放泵電機(jī)進(jìn)行檢修,檢修前由技術(shù)員貫徹落實(shí)瓦斯抽放泵站檢修電機(jī)軸承安全技術(shù)措施,隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)電工組明確分工,將2#、3#瓦抽泵電機(jī)前后軸承端蓋拆開(kāi),并將軸承及軸承端蓋用煤油清洗干凈后安裝好,全部檢修工作完成后,專職電工送電并恢復(fù)電控系統(tǒng),試運(yùn)行后恢復(fù)備用狀態(tài)。4、10月1日,對(duì)白家焉副立井絞車進(jìn)行防墜試驗(yàn),分別對(duì)主、副罐空載、重載進(jìn)行防墜試驗(yàn),通過(guò)技術(shù)員測(cè)量楔子露出長(zhǎng)度、彈簧長(zhǎng)度、楔子與制動(dòng)繩標(biāo)記間距離、制動(dòng)繩對(duì)井架標(biāo)記間距離、緩沖繩與井架標(biāo)記距離、罐籠對(duì)井架標(biāo)記間距離、罐籠對(duì)制動(dòng)繩標(biāo)記間的距離,根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,主、副罐防墜器脫鉤試驗(yàn)在重、空載情況下所測(cè)試的各種數(shù)據(jù)符合《防墜器維護(hù)使用說(shuō)明書(shū)》的要求,可以繼續(xù)使用。5、10月2日,根據(jù)山西焦煤76條完好標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,并認(rèn)真執(zhí)行停送電工作票制度,我科組織上機(jī)電隊(duì)電工對(duì)我礦白家焉副立井提升機(jī)房和主斜井提升機(jī)房各開(kāi)關(guān)柜以及電氣設(shè)備的所有端子排、電器元件的壓線、聯(lián)接螺栓進(jìn)行緊固,對(duì)不合格的壓線接頭進(jìn)行重新處理,更換不合格的電器零部件,對(duì)各種保護(hù)裝置逐一試驗(yàn),對(duì)開(kāi)關(guān)柜進(jìn)行除塵,保證了設(shè)備的完好。6、10月5日,我科組織上機(jī)電隊(duì)對(duì)郭家山副立井提升機(jī)進(jìn)行檢修,由上機(jī)電隊(duì)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)檢修人員進(jìn)行分工,并強(qiáng)調(diào)安全注意事項(xiàng)后,由專職維護(hù)電工停止郭家山副立井提升機(jī)電控系統(tǒng),并將所有高壓開(kāi)關(guān)柜分閘斷電,拉出斷路器、懸掛警示牌,電工開(kāi)始檢查更換磨損嚴(yán)重的電機(jī)碳刷,緊固電氣設(shè)備的所有端子排、電器元件的壓線和聯(lián)接螺栓,對(duì)不合格的壓線接頭進(jìn)行重新處理,更換不合格的電器零部件,對(duì)各種保護(hù)裝置逐一試驗(yàn),對(duì)開(kāi)關(guān)柜進(jìn)行除塵,維護(hù)鉗工將提升機(jī)主軸承端蓋拆開(kāi),并將軸承及軸承端蓋用煤油清洗干凈后安裝好,全部檢修工作完成后,專職電工送電并回復(fù)電控系統(tǒng),試運(yùn)行后恢復(fù)正常運(yùn)行。在檢修電氣設(shè)備的過(guò)程中,嚴(yán)格執(zhí)行停電、驗(yàn)電、放電和掛接地線的停送電程序,保證檢修人員的生命安全。
7、三個(gè)水泵房是我礦排水系統(tǒng)的心臟,控制著全礦井下排水系統(tǒng)的命脈,十一檢修期間我科組織專業(yè)人員對(duì)我礦三個(gè)水泵房的水泵及高、低壓控制開(kāi)關(guān)進(jìn)行檢修。主要對(duì)水泵及電機(jī)軸承注油,并更換了所有大泵的前后盤(pán)根、更換失效的儀表(真空表和壓力表)、更換了二采泵房3#泵的電動(dòng)閥門(mén),測(cè)量平衡盤(pán)間隙,緊固各部件螺栓,對(duì)在檢修過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行處理,對(duì)可能發(fā)生的問(wèn)題及時(shí)預(yù)防,為全礦安全排水提供可靠條件。
三、大力開(kāi)展隱患大排查、大整治活動(dòng),對(duì)井下線路逐條進(jìn)行檢查,防微杜漸,確保井下供電安全、可靠,為生產(chǎn)提供有力保障。
從9月25日開(kāi)始,分7天對(duì)井下局部通風(fēng)機(jī)1#回路、局部通風(fēng)機(jī)2#回路、井下變電所動(dòng)力II回路和井下變電所動(dòng)力I回路進(jìn)行了全面的檢修。主要檢修變電所內(nèi)供電回路上的高開(kāi)、低饋和風(fēng)機(jī)專用移變;搖測(cè)相關(guān)線路段絕緣值。主要事項(xiàng)有:更換失效的彈簧墊,緊固接線柱螺絲,清理接線腔雜物(銅絲),隔爆面涂凡士林,更換失效干燥劑,更換高開(kāi)小繼電器(AC100V),檢查高開(kāi)動(dòng)、靜出頭是否完好,接線腔相線絕緣皮有無(wú)老化現(xiàn)象等;對(duì)35KV變電所到井下變電所、井下各變電所之間、變電所內(nèi)設(shè)備之間、變電所到各個(gè)工作面的6KV高壓供電線路和變電所低饋負(fù)荷側(cè)線路進(jìn)行絕緣值(對(duì)地和相間)搖測(cè)。
在搖測(cè)供電線路時(shí),發(fā)現(xiàn)供往307材巷、307運(yùn)巷和315運(yùn)巷的三段高壓電纜對(duì)地絕緣值低,我科立即組織下機(jī)電隊(duì)電工認(rèn)真的沿線路進(jìn)行逐段排查,查出故障原因?yàn)椋?07材巷無(wú)極繩機(jī)頭處高壓聯(lián)接盒內(nèi)接線柱上衛(wèi)生差兼水汽大,307運(yùn)巷頭部皮帶移變高壓側(cè)接線腔內(nèi)水汽大,315運(yùn)巷風(fēng)橋上庫(kù)巷高壓接線盒內(nèi)接線柱上衛(wèi)生差兼水汽大。找出故障原因后,及時(shí)進(jìn)行處理:對(duì)315材巷無(wú)極繩機(jī)頭處的高壓接線盒進(jìn)行了干燥處理和搞完好,并更換了絕緣皮損壞的兩個(gè)瓷瓶。對(duì)307運(yùn)巷頭部皮帶移變的高壓側(cè)接線腔進(jìn)行了干燥處理和搞完好。對(duì)315運(yùn)巷風(fēng)橋上庫(kù)巷的高壓接線盒進(jìn)行了干燥處理和搞完好。處理后,三段高壓電纜對(duì)地絕緣值變大,并達(dá)到了規(guī)定的要求(307材巷高壓電纜三相對(duì)地絕緣值為50MΩ,307運(yùn)巷高壓電纜三相對(duì)地絕緣值為100MΩ,315運(yùn)巷高壓電纜三相對(duì)地絕緣值為20MΩ),其它開(kāi)關(guān)、干變和線路運(yùn)行正常。通過(guò)這次大檢修,杜絕了隱患,確保井下供電系統(tǒng)的安全可靠。
四、警鐘長(zhǎng)鳴,常抓不懈,加大隱患排查力度,將事故消滅于萌芽狀態(tài),保證礦井運(yùn)輸系統(tǒng)可靠運(yùn)轉(zhuǎn)。1、9月29日至10月3日,分別對(duì)頭部猴車和二部猴車進(jìn)行檢修,更換損壞的托繩輪和變形嚴(yán)重的座椅,試驗(yàn)猴車的各種保護(hù),對(duì)不起作用的保護(hù)進(jìn)行維修或更換,對(duì)減速器油進(jìn)行了更換。經(jīng)檢查減速器制動(dòng)無(wú)漏油、滲油現(xiàn)象,驅(qū)動(dòng)部無(wú)異響,電氣設(shè)備無(wú)失爆,信號(hào)裝置、閉鎖裝置、急停開(kāi)關(guān)接操作機(jī)構(gòu)正常,各種保護(hù)完好靈敏,迂回輪完好,輪套磨損沒(méi)有超限,電機(jī)軸承、機(jī)尾軸承補(bǔ)油,鋼絲繩無(wú)斷股現(xiàn)象,并對(duì)電機(jī)軸承、機(jī)尾軸承進(jìn)行了注油,保障井下架空乘人裝置的安全運(yùn)行。2、10月1日,對(duì)主斜井強(qiáng)力皮帶高低壓室各開(kāi)關(guān)柜以及電氣設(shè)進(jìn)行檢修,緊固所有端子排、電器元件的壓線、對(duì)電機(jī)的聯(lián)接螺栓進(jìn)行緊固,并對(duì)電機(jī)隔爆面上油、搞完好,之后對(duì)各種保護(hù)裝置逐一試驗(yàn),保證了所有機(jī)電設(shè)備完好及安全正常的運(yùn)行。在停送電過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行停電、驗(yàn)電、放電、掛接地線的操作程序,保證檢修人員的生命安全。
3、由于主斜井強(qiáng)力皮帶1#、2#電機(jī)負(fù)荷線現(xiàn)使用的鎧裝電纜不符合防爆要求,為了保障主皮帶的安全運(yùn)行,利用這次大檢修對(duì)不符合要求的負(fù)荷線全部進(jìn)行了更換。
4、由于選矸樓一層上倉(cāng)皮帶的皮帶磨損嚴(yán)重,為了保障主皮帶的正常運(yùn)行,利用這次大檢修更換了上倉(cāng)皮帶的皮帶; 5、10月3日,對(duì)3號(hào)煤庫(kù)和甲帶給料機(jī)進(jìn)行了修復(fù)性維護(hù)。3號(hào)煤庫(kù)內(nèi)修補(bǔ)增加了兩塊落煤點(diǎn)護(hù)板,更換了三塊鎖扣架子護(hù)板,保證煤庫(kù)不受損。甲帶給料機(jī)更換了30余塊受損甲片,更換了里外側(cè)的甲帶擋鐵及給料機(jī)兩側(cè)全部護(hù)板,保證了3號(hào)煤庫(kù)及給料機(jī)的安全生產(chǎn)。6、10月3日,對(duì)2號(hào)甲帶給料機(jī)及溜槽進(jìn)行修補(bǔ),更換了2號(hào)給料機(jī)兩側(cè)護(hù)板,更換了溜槽襯板,溜槽兩側(cè)幫增加了護(hù)板及加強(qiáng)筋,保證給料機(jī)的安全運(yùn)行。7、10月2日,對(duì)三采膠帶巷160皮帶驅(qū)動(dòng)底座進(jìn)行了整修,更換了驅(qū)動(dòng)滾筒及導(dǎo)向滾筒,解決了水平度、同軸度影響甲帶安全運(yùn)行的不利因素,減少了維護(hù)費(fèi)用,降低了維護(hù)工時(shí)。8、10月2日,對(duì)五臺(tái)利用蛇形彈簧聯(lián)軸器驅(qū)動(dòng)滾筒的聯(lián)軸器進(jìn)行了開(kāi)蓋檢修、維護(hù)注油,蛇形彈簧聯(lián)軸器均符合安全生產(chǎn)要求。
9、配合太原性能檢測(cè)中心對(duì)南膠帶1#、2#電機(jī)輸出軸、滾筒軸進(jìn)行了局部抽檢探傷,結(jié)果均符合安全生產(chǎn)要求。
10、對(duì)二采膠帶、南膠帶的保護(hù)線路進(jìn)行了檢修維護(hù),更換了二采膠帶800米沿停跑偏保護(hù)線纜及南膠帶800米聲光語(yǔ)音信號(hào)線纜,提高了膠帶保護(hù)動(dòng)作的可靠性。
11、對(duì)二采膠帶、南膠帶、三采膠帶的8臺(tái)CST油泵電機(jī)、風(fēng)扇電機(jī)、開(kāi)關(guān)及高壓電機(jī)進(jìn)行了全面維護(hù),并搖測(cè)電機(jī)絕緣性,結(jié)果均符合安全使用要求。
12、對(duì)二采膠帶部分銹蝕的皮帶架橫梁進(jìn)行了更換,由于數(shù)量多、成本高,部分橫梁目前還能滿足正常生產(chǎn)需要而未更換,在以后的檢修巡查過(guò)程中會(huì)加強(qiáng)觀察,逐步更換。13、10月1日至3日,組織運(yùn)搬隊(duì)檢修人員分別檢修了二采軌道、南軌道、三采軌道、三采西軌道無(wú)極繩絞車主壓輪、漲緊輪、尾輪等各部位轉(zhuǎn)動(dòng)部分,確保設(shè)備轉(zhuǎn)動(dòng)部位轉(zhuǎn)動(dòng)靈活、無(wú)異響。然后對(duì)無(wú)極繩絞車主壓輪、漲緊輪、尾輪進(jìn)行了注油維護(hù),保持各轉(zhuǎn)動(dòng)部位潤(rùn)滑良好;同時(shí)對(duì)鋼絲繩注油保養(yǎng),有效避免了鋼絲繩的銹蝕,確保鋼絲繩安全系數(shù)有效。通過(guò)這次大檢修,保證了主運(yùn)料系統(tǒng)的安全、正常運(yùn)行。
五、齊抓共管,齊頭并進(jìn),責(zé)任到人、落實(shí)到位,嚴(yán)把洗煤設(shè)備檢修質(zhì)量關(guān)。
此次洗煤廠大檢修時(shí)間為期三天,對(duì)于這次檢修,全礦、全廠上下都十分重視。由于這次大檢修工作量大、檢修難度大,而目前生產(chǎn)任務(wù)又緊,為了保證檢修的質(zhì)量、進(jìn)度,從礦上抽調(diào)了8名專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)處理車間內(nèi)跑、冒、滴、漏的問(wèn)題及各大檢修項(xiàng)目需要焊接作業(yè)的地點(diǎn),由洗煤廠人員負(fù)責(zé)技術(shù)方面工作,在全廠職工相互配合、共同努力下,提前圓滿的完成了檢修任務(wù)。對(duì)于這次大修,洗煤廠機(jī)電隊(duì)提前一個(gè)月就開(kāi)始著手準(zhǔn)備,針對(duì)所進(jìn)行的檢修項(xiàng)目提前編制安全技術(shù)措施、檢修進(jìn)度表,人員也提前進(jìn)行了劃分,需要的工具、材料、配件、設(shè)備等也提前落實(shí),并準(zhǔn)備到位,保證了各項(xiàng)檢修工作井然有序地開(kāi)展,此次洗煤廠重點(diǎn)檢修項(xiàng)目有: 1、313合格介質(zhì)泵大修更換了機(jī)械密封、兩段出料管、軸承、油封、拆卸環(huán)等配件,解決了此泵機(jī)械密封處跑黑水現(xiàn)象及管道的漏料嚴(yán)重問(wèn)題,確保了出料壓力,使設(shè)備達(dá)到工況運(yùn)行; 2、210破碎機(jī)更換了24塊齒板,有效地保證了原煤入洗粒度,大大減輕了303三產(chǎn)品重介旋流器的堵壓狀況; 3、304、305、309振動(dòng)篩更換來(lái)料溜槽,解決了溜槽漏料嚴(yán)重的問(wèn)題; 4、311刮板輸送機(jī)改裝皮帶輸送機(jī),徹底解決了因刮板機(jī)尾已偏離中心線而時(shí)常造成刮板拉斜、掉鏈、刮板拉彎等問(wèn)題;
5、改接303旋流器至301皮帶機(jī)介質(zhì)管及309振動(dòng)篩下312合格介質(zhì)桶管道更換,解決了因管道老化、磨損嚴(yán)重而造成的漏料嚴(yán)重的問(wèn)題; 6、320中矸稀介泵更換電動(dòng)閥門(mén)、進(jìn)料管;
7、對(duì)高壓配電室各配電柜進(jìn)行除塵,對(duì)所有端子排、電器元件的壓線、聯(lián)接螺栓進(jìn)行緊固,保證了設(shè)備的完好。8、324精煤磁尾泵更換機(jī)械密封、電動(dòng)閥門(mén);
9、對(duì)210破碎機(jī)電機(jī)、403浮選機(jī)四臺(tái)電機(jī)、401、407給料泵電機(jī)、301皮帶機(jī)電機(jī)進(jìn)行中修。
通過(guò)這次大檢修,對(duì)全廠洗煤設(shè)備進(jìn)行了一次全面的檢查,對(duì)所有電氣設(shè)備也進(jìn)行了大范圍維護(hù),不僅減少了職工日常檢修工作量,而且消除了安全隱患,確保今后整個(gè)選煤系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),達(dá)到了安全生產(chǎn)的目的。
回顧此次大檢修,我礦職工加班加點(diǎn)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)保質(zhì)保量完成各項(xiàng)檢修任務(wù),反映出機(jī)運(yùn)系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)、職工團(tuán)結(jié)一心、吃苦耐勞的優(yōu)良品德。在檢修期間,我們始終貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的安全方針,在檢修工作現(xiàn)場(chǎng),所有檢修人員切實(shí)做好了危險(xiǎn)點(diǎn)的分析及預(yù)控,杜絕了習(xí)慣性違章現(xiàn)象,為全礦安全檢修提供了安全保障。在此次檢修中做到了步步有確認(rèn),項(xiàng)項(xiàng)工作有落實(shí),嚴(yán)把安全關(guān)、質(zhì)量關(guān)、進(jìn)度關(guān),確保此次檢修安全有序的進(jìn)行。相信在全礦各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)親力親為和廣大職工的辛勤工作、努力付出下,我們一定能夠確保全礦機(jī)電設(shè)備的安全運(yùn)行,為全礦安全生產(chǎn)保駕護(hù)航!
XX煤礦機(jī)電科 2014年10月10日
第四篇:煤礦基層單位停產(chǎn)檢修工作總結(jié)
今年8月22日至31日為礦井停產(chǎn)檢修時(shí)間,停產(chǎn)檢修前,保運(yùn)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子成員超前考慮,提前幾個(gè)月多次召開(kāi)停產(chǎn)檢修設(shè)備、加工件、材料、工器具等準(zhǔn)備情況專題會(huì)議,保障了停產(chǎn)檢修的“硬件”供應(yīng)。在8月份多次組織召開(kāi)停產(chǎn)檢修專題討論會(huì)議,對(duì)今年的停產(chǎn)檢修項(xiàng)目排定工期、計(jì)劃、人員組織等,超前考慮、超前安排,并組織技術(shù)人員、班隊(duì)長(zhǎng)、包機(jī)組長(zhǎng)召開(kāi)了停產(chǎn)檢修專題動(dòng)員會(huì),制定了確保停產(chǎn)檢修安全順利進(jìn)行的保障措施。
組織各班班組長(zhǎng)及技術(shù)人員確定檢修所需的材料備件及工作進(jìn)度安排,檢修安全技術(shù)措施以及檢修工作的重點(diǎn)及難點(diǎn)等,提前聯(lián)系好皮帶硫化、包膠廠家技術(shù)人員準(zhǔn)時(shí)到礦負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo),有針對(duì)性地提出了切實(shí)可行的停產(chǎn)檢修施工方案,班組長(zhǎng)與技術(shù)人員一起編制審批安全技術(shù)措施,為檢修工作安全順利完成奠定了良好的基礎(chǔ)。
此次停產(chǎn)檢修保運(yùn)隊(duì)共施工9天,在停產(chǎn)檢修中堅(jiān)持“安全第一、質(zhì)量?jī)?yōu)先”的指導(dǎo)思想,堅(jiān)持檢修原則,嚴(yán)把安全關(guān)、質(zhì)量關(guān),經(jīng)過(guò)全隊(duì)職工的共同努力,克服了“點(diǎn)”多“線”長(zhǎng)、工作時(shí)間長(zhǎng)、部分地段多家單位同時(shí)施工等不利條件,加班加點(diǎn),圓滿地完成了檢修任務(wù)。
本次停產(chǎn)檢修共計(jì)劃進(jìn)行項(xiàng)目11項(xiàng),實(shí)際開(kāi)展、完成檢修項(xiàng)目15項(xiàng)。現(xiàn)將停產(chǎn)檢修相關(guān)情況總結(jié)如下:
一、明確管理職責(zé),落實(shí)檢修責(zé)任
為保證停產(chǎn)檢修工作按時(shí)保質(zhì)完成,明確了各崗位責(zé)任,如材料員負(fù)責(zé)保障設(shè)備、材料供應(yīng),技術(shù)人員負(fù)責(zé)盯加工件、核對(duì)尺寸與現(xiàn)場(chǎng),班隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備現(xiàn)場(chǎng)施工工器具、環(huán)境,分管科區(qū)長(zhǎng)負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)跟班嚴(yán)管現(xiàn)場(chǎng)安全,區(qū)長(zhǎng)負(fù)責(zé)總體協(xié)調(diào)平衡停產(chǎn)檢修總體工作。做到了任務(wù)落實(shí)、層層把關(guān)、責(zé)任到人、各盡其責(zé)。為充分調(diào)動(dòng)全隊(duì)干部職工的積極性,順利完成檢修目標(biāo),單位實(shí)行績(jī)效與獎(jiǎng)懲掛鉤。為克服,全隊(duì)干部職工執(zhí)行停產(chǎn)檢修期間專項(xiàng)制度,班隊(duì)長(zhǎng)及以上管理人員取消休班、組長(zhǎng)只能休一個(gè),嚴(yán)格執(zhí)行年休推后、休班推后的考勤制度,促進(jìn)了檢修任務(wù)的順利完成。
二、搶前抓早,確保檢修設(shè)備材料及時(shí)到位.
為保障此次停產(chǎn)檢修設(shè)備材料及時(shí)到位,我隊(duì)3月份開(kāi)始編制停產(chǎn)檢修設(shè)備、材料、加工件等計(jì)劃,超前考慮完成了停產(chǎn)檢修設(shè)備材料的上報(bào)工作,按照設(shè)備材料的供貨周期,按輕、重、緩、急分類進(jìn)行上報(bào)采購(gòu),并充分與物管科、供應(yīng)站、機(jī)電修配中心等相關(guān)單位溝通聯(lián)系,指派專人時(shí)刻掌握設(shè)備材料供應(yīng)動(dòng)態(tài),每周召開(kāi)專題會(huì)議都通報(bào)設(shè)備材料到貨情況,同時(shí)積極安排人員將設(shè)備材料打運(yùn)到施工地點(diǎn),有力的保證了檢修工作的順利開(kāi)展。
三、抓好停產(chǎn)檢修安全管理工作,確保檢修工作萬(wàn)無(wú)一失。
在停產(chǎn)檢修當(dāng)中,我隊(duì)始終堅(jiān)持“安全第一,預(yù)防為主”的方針,制訂了嚴(yán)格、可行的施工安全技術(shù)措施,把安全工作放到第一位,抓到了每一個(gè)檢修環(huán)節(jié),責(zé)任落實(shí)到每一個(gè)人,對(duì)職工容易忽視和麻痹的地方,采取了強(qiáng)化措施,每組設(shè)置一至二名“安全提醒人”并佩戴紅袖章,明確安全職責(zé),負(fù)責(zé)排查現(xiàn)場(chǎng)安全隱患、監(jiān)督施工職工規(guī)范操作行為。針對(duì)重點(diǎn)工作,明確科區(qū)和技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)跟班、監(jiān)督施工安全和技術(shù)工作,嚴(yán)格執(zhí)行“一施工一措施”、“全封閉打運(yùn)”、“誰(shuí)停電、誰(shuí)掛牌、誰(shuí)摘牌、誰(shuí)送電”等制度,確保了停產(chǎn)檢修所有項(xiàng)目安全完成。
四、突出重點(diǎn)難點(diǎn),解決了多年未解決的隱患
本次停產(chǎn)檢修,在做好前期準(zhǔn)備工作的基礎(chǔ)上,狠抓工時(shí)利用,對(duì)一部皮帶機(jī)使用超年限多年的一號(hào)給煤機(jī)進(jìn)行了整體更換,同時(shí)對(duì)平臺(tái)支撐鋼梁進(jìn)行了更換加固;
對(duì)三部機(jī)頭操作平臺(tái)進(jìn)行了更換與加固;
更換了機(jī)頭龍門(mén)架,并對(duì)改向滾筒進(jìn)行升級(jí)更換成了1米的;
對(duì)二部、三部使用多年的10臺(tái)高開(kāi)機(jī)芯進(jìn)行了更換;
并額外完成了更換三部機(jī)尾段h架連桿200多米的工作,此段h架連桿經(jīng)多年使用銹蝕嚴(yán)重,在日常檢修工作中因時(shí)間有限無(wú)法進(jìn)行更換;
同時(shí),對(duì)一部、二部、三部機(jī)尾的擋煤架重新加工制做更換。此次停產(chǎn)檢修,集中解決了我隊(duì)多年未能解決的安全隱患,為到年底及明年的安全生產(chǎn)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
此次停產(chǎn)檢修,一是更換皮帶3000多米、硫化皮帶接頭18個(gè),其中十一部皮帶更換600米硫化6個(gè)接頭,東四皮帶更換400米硫化2個(gè)頭,二部皮帶更換400米硫化4個(gè)頭,三部皮帶更換200米硫化2個(gè)頭等等。我隊(duì)有針對(duì)性的對(duì)停產(chǎn)檢修中的重點(diǎn)難點(diǎn),組織相關(guān)技術(shù)人員及廠家技術(shù)人員多次討論分析,并匯同班組長(zhǎng)共同制定方案,如:pvg膠帶硫化、鋼絲繩芯膠帶硫化、更換機(jī)尾給煤機(jī)、更換滾筒及龍門(mén)架、更換平臺(tái)等工作,從而保證了今年停產(chǎn)檢修工作的施工關(guān)鍵點(diǎn)安全施工順序等。
五、認(rèn)真驗(yàn)收檢修項(xiàng)目,及時(shí)總結(jié)施工經(jīng)驗(yàn)。
8月30日,隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)全部下井逐個(gè)對(duì)檢修項(xiàng)目檢查驗(yàn)收,對(duì)東西部主運(yùn)皮帶機(jī)進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn),及時(shí)排除運(yùn)轉(zhuǎn)隱患,確保檢修項(xiàng)目安全驗(yàn)收、質(zhì)量合格。從檢修后近一段時(shí)間的機(jī)電設(shè)備運(yùn)行上看,此次停產(chǎn)檢修是成功的,質(zhì)量達(dá)到了預(yù)期效果,皮帶系統(tǒng)和制冷系統(tǒng)均運(yùn)轉(zhuǎn)良好。此次停產(chǎn)檢修的成功,是與檢修前的充分準(zhǔn)備、施工方案的合理制定以及施工過(guò)程中嚴(yán)格管理、檢修方案的步步確認(rèn)是分不開(kāi)的。
停產(chǎn)檢修過(guò)后,隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子及時(shí)召開(kāi)了驗(yàn)收總結(jié)專題會(huì),總結(jié)了施工過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)和不足,對(duì)部分施工提出了改進(jìn)意見(jiàn),并責(zé)成技術(shù)人員將停產(chǎn)檢修過(guò)程中的檢修資料、技術(shù)措施和圖紙分門(mén)別類整理后存入電腦專用備份,達(dá)到了查閱、保存方便可靠的目的。
六、不足之處及下一步措施
本次停產(chǎn)檢修也存在不足之處,如一部皮帶機(jī)頭原計(jì)劃更換漏斗,因與溜道的施工相沖突,沒(méi)有能夠更換,下一步利用好每月一天的檢修時(shí)間對(duì)漏斗進(jìn)行加固;
在煤倉(cāng)的管理上沒(méi)有超前考慮到倉(cāng)壁積煤下落的問(wèn)題,導(dǎo)致一部皮帶更換給煤機(jī)時(shí)增加了額外的工作量,在明年的停產(chǎn)檢修施工前充分考慮,提前對(duì)煤倉(cāng)進(jìn)行清理。今年?yáng)|部工期調(diào)整及多家單位交叉作業(yè),最終的調(diào)試一直推遲到了8月30日晚上,時(shí)間較為倉(cāng)促,在今后的停產(chǎn)檢修計(jì)劃安排上,要充分考慮,更細(xì)致的謀劃好整體工作進(jìn)度。
通過(guò)本次停產(chǎn)檢修工作,我隊(duì)在延續(xù)好的做法的同時(shí),還加強(qiáng)對(duì)全體職工的安全教育培訓(xùn),加強(qiáng)施工時(shí)每一個(gè)環(huán)節(jié)的安全管理,不放過(guò)一個(gè)隱患點(diǎn),做到安全檢修;
施工時(shí)超前謀劃,避免干返工活,及時(shí)排除安全隱患,實(shí)現(xiàn)更換部件后一次試車成功的工作目標(biāo)。下一步,對(duì)停產(chǎn)檢修更換的舊皮帶、舊設(shè)備排定工期,明確每天的回收任務(wù),及時(shí)完成回收工作,給職工創(chuàng)造良好的安全工作環(huán)境。
在以后的工作中,我們將認(rèn)真吸取經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),揚(yáng)長(zhǎng)避短,合理安排施工人員和施工工序,提高施工過(guò)程中的安全、質(zhì)量和效率。
第五篇:礦井停產(chǎn)檢修工作總結(jié)
礦井停產(chǎn)檢修工作總結(jié)
本次停產(chǎn)檢修時(shí)間:2011年12月30日7點(diǎn)30分至2011年12月31日12點(diǎn),合計(jì)28.5小時(shí)。總體工作包括兩個(gè)方面:41108面供電系統(tǒng)改造、全礦設(shè)備檢修。檢修期間,圍繞10個(gè)大項(xiàng)、70個(gè)體具體內(nèi)容開(kāi)展工作。經(jīng)過(guò)提前周密準(zhǔn)備和緊張施工,全部任務(wù)在規(guī)定時(shí)間安全順利完成。
12月30日計(jì)劃完成42個(gè)具體任務(wù),39個(gè)按時(shí)完成。有3個(gè)任務(wù)推遲到31日完成。其中2個(gè)是施工單位有計(jì)劃的推遲到31日,1個(gè)是因?yàn)楣ぷ髁看螅R時(shí)決定31日完成。1個(gè)是西山方大隊(duì)臨時(shí)拒絕承擔(dān)檢修工作,沒(méi)有完成,后經(jīng)開(kāi)會(huì)研究,改為由綜掘隊(duì)承擔(dān),于31日上午完成。
12月31日完成31個(gè)具體任務(wù),其中包括30日剩余的3個(gè)任務(wù),檢修工作全部按時(shí)結(jié)束。
為做好本次停產(chǎn)檢修工作,先后召開(kāi)會(huì)議研究確定檢修項(xiàng)目、協(xié)調(diào)施工單位、指導(dǎo)配件材料準(zhǔn)備,研究審批施工措施,制定總體實(shí)施意見(jiàn),檢修前期準(zhǔn)備工作細(xì)致扎實(shí)。
一、本次檢修有如下特點(diǎn):
1、安全管理到位。在幾次檢修會(huì)議上礦領(lǐng)導(dǎo)、職能部門(mén)對(duì)安全工作進(jìn)行重點(diǎn)強(qiáng)調(diào),對(duì)具體安全管理工作進(jìn)行了重點(diǎn)安排。做到各個(gè)任務(wù)均有具體安全負(fù)責(zé)人、有完善的安全措施、單位管理人員跟班、制定了定時(shí)匯報(bào)制度,調(diào)度及時(shí)掌握進(jìn)展動(dòng)態(tài)。停送電等關(guān)鍵環(huán)節(jié),實(shí)行調(diào)度員統(tǒng)一指揮,加強(qiáng)了對(duì)重點(diǎn)安全管理細(xì)節(jié)管控。
2、檢修準(zhǔn)備工作完備,現(xiàn)場(chǎng)管理到位。根據(jù)責(zé)任范圍、技術(shù)力量等情況,對(duì)檢修任務(wù)做到合理安排;針對(duì)供電系統(tǒng)改造工作,首先完成了運(yùn)輸
系統(tǒng)的暢通工作、專用車輛調(diào)配,檢修前組織專人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn),及時(shí)解決了遺留問(wèn)題;施工單位針對(duì)檢修工作,提前做到配件材料的及時(shí)準(zhǔn)備和施工人員的合理安排。職能部門(mén)均逐項(xiàng)配備專人深入現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督、指導(dǎo)檢修工作規(guī)范開(kāi)展。
3、重點(diǎn)檢修任務(wù)進(jìn)展順利。本次檢修工作中,41108面供電系統(tǒng)改造任務(wù)量大、戰(zhàn)線長(zhǎng)、參戰(zhàn)隊(duì)伍多,直接涉及電氣設(shè)備拆除與安裝,機(jī)電專業(yè)做到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)指揮,有效地保證停送電工作的安全開(kāi)展。對(duì)井上下變電所電氣電設(shè)備、纜試驗(yàn)、地面篩分設(shè)備檢修、2號(hào)皮帶更換減速機(jī)、41108面更換前溜尾減速機(jī)等涉及停送電、登高作業(yè)、大件搬運(yùn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)高、安裝起吊等管理難度大項(xiàng)目,做到加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)安全措施,強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)指揮管理,施工單位嚴(yán)密組織,保證了各項(xiàng)檢修任務(wù)安全順利完成。
4、綜掘隊(duì)顧大局。綜掘隊(duì)在積極組織完成本單位原定檢修任務(wù)的前提下,臨時(shí)承擔(dān)西翼回風(fēng)大巷外段電纜敷設(shè)任務(wù),隨后便積極組織電纜等材料的裝車、調(diào)運(yùn)準(zhǔn)備工作,于31日上午按時(shí)完成了電纜敷設(shè)安裝。
二、存在的問(wèn)題
1、個(gè)別單位在檢修任務(wù)實(shí)施過(guò)程,拒絕任務(wù)完成;不提前申請(qǐng),擅自做主改變?nèi)蝿?wù)完成時(shí)間。
2、少數(shù)單位在檢修任務(wù)實(shí)施中,落實(shí)檢修會(huì)議規(guī)定不到位,沒(méi)做到按時(shí)向調(diào)度匯報(bào)任務(wù)進(jìn)展情況,給調(diào)度時(shí)時(shí)掌握施工進(jìn)展情況,做到合理調(diào)度帶來(lái)一定難度。
3、個(gè)別單位對(duì)施工問(wèn)題考慮不周,臨時(shí)應(yīng)對(duì),給施工進(jìn)度帶來(lái)影響 以上三方面問(wèn)題,相關(guān)部門(mén)和單位要高度重視,認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn),在今后的檢修工作中,制定相應(yīng)的保障措施,杜絕類似問(wèn)題出現(xiàn),保證總體工
作規(guī)范開(kāi)展。
調(diào)度信息中心 2012年1月1日