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排樁施工中存在的質(zhì)量問題及整改措施

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第一篇:排樁施工中存在的質(zhì)量問題及整改措施

排樁施工中存在的質(zhì)量問題及整改措施

綜合服務(wù)樓工程排樁施工已一周多了,這段時(shí)間的工程質(zhì)量存在的問題如下:

1鋼筋工程存在問題:箍筋間距過大加勁箍焊接強(qiáng)度不夠;鋼筋焊接有損傷主筋情況;鋼筋籠主筋移位,鋼筋籠加勁箍處開焊、脫離;鋼筋籠嚴(yán)重變形(橢圓形),下入樁孔的鋼筋籠保護(hù)層不夠,甚至直接接觸孔壁無保護(hù)層;籠頂標(biāo)高有偏差較大情況。鋼筋班組成品保護(hù)做的不好。2混凝土工程:

混凝土攪拌配合比控制不好,有水泥投料量不夠情況、水灰比過大;澆注時(shí)樁頂混凝土標(biāo)高控制不好,現(xiàn)場作業(yè)人員有私自調(diào)整電子計(jì)量投料量的情況。3樁機(jī)作業(yè):

配合樁機(jī)鉆孔清土人員,清土不到位,造成孔內(nèi)攆渣土。上述的問題,技術(shù)質(zhì)量人員進(jìn)行多次協(xié)調(diào)并現(xiàn)場指導(dǎo)、旁站、但是一些問題反復(fù)發(fā)生。對此應(yīng)給予班組嚴(yán)重警告。

對以上問題,技術(shù)部門制定相應(yīng)整改措施,各班組必須立即整改。并在以后的施工中杜絕上述問題發(fā)生。若再出現(xiàn)上述的質(zhì)量問題,項(xiàng)目部采取經(jīng)濟(jì)處罰措施。

望各班組提高質(zhì)量意識(shí)、責(zé)任意識(shí),以保證施工的質(zhì)量。

第二篇:鉆孔樁質(zhì)量問題整改措施(報(bào)告)

中化泉州石化外走馬埭1#~4#泊位工程

鉆孔灌注樁質(zhì)量整改措施

中化泉州石化外走馬埭1#~4#泊位工程項(xiàng)目經(jīng)理部

2011年8月5日

夾層或孤石。經(jīng)幾次會(huì)議分析,特別是 7 月 4 日會(huì)議后,從中化 巖土方面,滿總介紹本地強(qiáng)風(fēng)化巖為碎塊狀,強(qiáng)風(fēng)化含有中風(fēng)化微風(fēng) 化顆粒,造成了判別是否進(jìn)入中風(fēng)化巖的難題,甚至連一般地質(zhì)工程 師也不易判別,而施工單位一般判別為進(jìn)入中風(fēng)化巖,從水規(guī)院復(fù)核 孔發(fā)現(xiàn)本工程存在這一層夾層,這是誤判最直接客觀因素。㈢、整改措施

1、對于已經(jīng)澆注完成存在質(zhì)量問題的灌注樁整改措施 ①針對目前存在的具體問題及疑問,根據(jù)業(yè)主、監(jiān)理單位的要求,對已經(jīng)澆注的 58 根樁,扣除樁底標(biāo)高高于設(shè)計(jì)底標(biāo)高 0.5m 以下的 18 根,其余 40 根樁全部作樁側(cè)鉆孔取樣。
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②根據(jù)鉆孔取樣的中(微)風(fēng)化巖面的高程,推斷鉆孔樁的入巖 深度。③根據(jù)入巖深度,依據(jù)設(shè)計(jì)提供的灌注樁補(bǔ)救措施要求,嚴(yán)格進(jìn) 行整改。不能整改的,堅(jiān)決重新鉆孔、重新灌樁。

2、今后灌注樁施工的保證措施 ①完善質(zhì)量保證體系,堅(jiān) 持 質(zhì) 量 第 一,進(jìn) 度 及 成 本 必 須 服 從 質(zhì) 量,各種資源的分配向質(zhì)量傾斜。②增派有施工經(jīng)驗(yàn)技術(shù)人員,加大工程管理力度,圍繞加快工程施 工進(jìn)度、確保工程質(zhì)量。③嚴(yán)肅工藝紀(jì)律,召集施工協(xié)作隊(duì)伍,根據(jù)判巖新標(biāo)準(zhǔn)重新組織施 工協(xié)作隊(duì)伍進(jìn)行施工技術(shù)交底。④嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位制定的判巖新標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行鉆孔灌注樁的入 巖、入巖鉆進(jìn)及終孔的驗(yàn)收。⑤灌注樁沖孔入巖后,將非巖石沉渣清排干凈,再繼續(xù)往下沖直 10cm 以上,直至能取出新鮮石渣樣,經(jīng)施工員自檢判定入巖后,通 知設(shè)計(jì)地質(zhì)工代、監(jiān)理、業(yè)主到現(xiàn)場重新?lián)迫≡鼧舆M(jìn)行判定,并以設(shè) 計(jì)代表地質(zhì)工代的意見為準(zhǔn),四方見證確認(rèn)為中(微風(fēng)化)巖后,測 量確認(rèn)入巖標(biāo)高,完成入巖判定工作。⑥判定入巖后,嵌巖段(3m)沖孔過程中,施工員每隔 1m 取一次 巖樣,并用留取渣樣。⑦沖孔過程中遇到異常情況,立即報(bào)告設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位,確保嵌巖 3m 段和樁端均落在中(微)風(fēng)化巖層中。
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⑧入巖繼續(xù)往下沖 2.7m 深度后,將孔底沉渣清除干凈后。再往下 沖孔 0.3m 以上,取出渣樣,施工員判定為中(微)化巖后,通知設(shè) 計(jì)地質(zhì)工代、監(jiān)理、業(yè)主到現(xiàn)場重新?lián)迫≡鼧舆M(jìn)行判定,并以設(shè)計(jì)代 表地質(zhì)工代的意見為準(zhǔn),四方見證確認(rèn)為中(微風(fēng)化)巖后,測量確 認(rèn)終孔標(biāo)高。⑨灌注樁沖孔過程中,認(rèn)真做好施工記錄。沖孔過程每隔 4 小時(shí)記 錄一次進(jìn)尺數(shù)據(jù)、地質(zhì)變化情況等。⑩沖孔標(biāo)高采取雙控標(biāo)準(zhǔn),即標(biāo)高與渣樣雙控,如果入巖(報(bào)巖)標(biāo)高高于設(shè)計(jì)入巖 1.0m 時(shí)見到中風(fēng)化巖樣,應(yīng)重新對該孔地質(zhì)進(jìn)行 地質(zhì)鉆探驗(yàn)證后,再?zèng)Q定入巖、終孔標(biāo)高。如果入

入巖(報(bào)巖)標(biāo)高高 于設(shè)計(jì)入巖標(biāo)高小于 1m 見到中(微)風(fēng)化巖樣,施工員判定為中(微)化巖后,通知設(shè)計(jì)地質(zhì)工代、監(jiān)理、業(yè)主到現(xiàn)場重新?lián)迫≡鼧舆M(jìn)行判 定,并以設(shè)計(jì)代表地質(zhì)工代的意見為準(zhǔn),四方見證確認(rèn)為中(微風(fēng)化)巖后,測量確認(rèn)入孔標(biāo)高。終孔標(biāo)高確認(rèn)同⑧。中化泉州石化外走馬埭 1#~4#泊位 工程項(xiàng)目經(jīng)理部 2011 年 8 月 2 日

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第三篇:質(zhì)量問題整改措施

2013年新建配網(wǎng)工程存在質(zhì)量問題整改措施

2013年7月9日,茂名供電局領(lǐng)導(dǎo)組織人員對我公司承建的2013年新建配網(wǎng)工程進(jìn)行現(xiàn)場檢查,檢查臺(tái)區(qū)是“旦場供電所新建井頭坡村公變臺(tái)區(qū)工程”和“博賀供電所鹽井頭村委會(huì)繒寮臺(tái)區(qū)改造工程”,發(fā)現(xiàn)工程項(xiàng)目存在的質(zhì)量隱患較多,問題嚴(yán)重,事件充分暴露出工程項(xiàng)目從規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工等都存在嚴(yán)重不足,管理不到位,工程項(xiàng)目的建設(shè)與《茂名供電局基建配網(wǎng)工程農(nóng)村配變臺(tái)區(qū)建設(shè)規(guī)范(2013年版)》的要求相差較大,為防范類似事件的再次發(fā)生,公司領(lǐng)導(dǎo)十分重視,組織部署開展了整改防范工作。制定了整改防范措施。

一、2013年7月10日,總公司組織設(shè)計(jì)、三個(gè)施工單位領(lǐng)導(dǎo)及工程管理人員召開了質(zhì)量問題分析會(huì),對被檢查臺(tái)區(qū)存在的問題進(jìn)行了通報(bào),分析了規(guī)劃設(shè)計(jì)存在的不合理問題、施工工藝存在的不足、施工管理存在的缺陷等,并提出了整改防范措施。

1、設(shè)計(jì)防范措施:設(shè)計(jì)公司要組織人員對2013年第二批項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場核查,評(píng)估項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)的合理性、經(jīng)濟(jì)性和超前性,并要結(jié)合負(fù)荷情況、村場位置、變臺(tái)用地、工農(nóng)關(guān)系等情況進(jìn)行調(diào)整。認(rèn)真核查設(shè)計(jì)施工圖紙及材料表是否與臺(tái)區(qū)建設(shè)規(guī)范一致,特別是乙供材料的金具、PVC管等是否配置齊全及足夠,發(fā)現(xiàn)不足的及時(shí)變更和補(bǔ)充。

2、施工管理措施:嚴(yán)格執(zhí)行《茂名市利源電氣工程有限公 1

司工程管理辦法》,落實(shí)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人責(zé)任制,各施工公司工程部管理人員分別掛點(diǎn)到配網(wǎng)工程項(xiàng)目施工全過程管理,每一個(gè)項(xiàng)目現(xiàn)場都要指派管理人員專人管理,掛點(diǎn)人員要負(fù)責(zé)施工前準(zhǔn)備、施工過程、施工協(xié)調(diào)和竣工驗(yàn)收等全過程管理,落實(shí)工程項(xiàng)目施工安全、質(zhì)量、進(jìn)度目標(biāo)的控制措施。施工公司工程部管理人員掛點(diǎn)具體項(xiàng)目上報(bào)到總公司工程部備案。如果發(fā)生安全、質(zhì)量等問題嚴(yán)肅追究掛點(diǎn)人員的管理責(zé)任。

3、現(xiàn)場教育措施:7月11日,總公司工程部組織設(shè)計(jì)、施工單位的工作負(fù)責(zé)人、安全員、工程管理人員、公司領(lǐng)導(dǎo)等到“旦場供電所新建井頭坡村公變臺(tái)區(qū)工程”現(xiàn)場,將該臺(tái)區(qū)作為反面教材進(jìn)行現(xiàn)場教育,分析該臺(tái)區(qū)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、規(guī)劃方面存在的問題;施工工藝及質(zhì)量存在的通病,工農(nóng)關(guān)系及施工場地存在的問題,參加人員都受到了深刻的教育。并落實(shí)了該臺(tái)區(qū)的整改方案。

4、檢查整治措施:7月10-11是,總公司組織各施工公司工程部人員對2013年第一批已完工及在建的項(xiàng)目進(jìn)行逐個(gè)檢查,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或缺陷的立即督促施工隊(duì)整改,對已通電未能停電的進(jìn)行了記錄,保持與供電所進(jìn)行溝通,有停電任務(wù)時(shí)馬上安排整改。

5、教育培訓(xùn)措施:計(jì)劃7月下層,組織施工隊(duì)負(fù)責(zé)人、公司工程管理人員及公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行《茂名供電局基建配網(wǎng)工程農(nóng)村配變臺(tái)區(qū)建設(shè)規(guī)范(2013年版)》培訓(xùn),業(yè)主項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)人員解讀臺(tái)區(qū)規(guī)范建設(shè)的目的、意義、要求和施工目標(biāo)管控措施。今

后的新建配網(wǎng)項(xiàng)目嚴(yán)格按照規(guī)范的要求進(jìn)行建設(shè)。

6、經(jīng)濟(jì)懲罰措施:嚴(yán)格按照《茂名市利源電氣工程有限公司業(yè)務(wù)考核辦法》對相關(guān)的公司領(lǐng)導(dǎo)及管理人員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。按照《茂名市利源電氣工程有限公司工程管理辦法》對施工隊(duì)進(jìn)行工程款扣罰,在工程項(xiàng)目未整改合格以前,不支付任何工程款。

第四篇:混凝土質(zhì)量問題以及整改措施

關(guān)于混凝土觀感質(zhì)量問題的原因及處理方法

蜂窩

產(chǎn)生原因:

(1)配合比計(jì)量不準(zhǔn),砂石級(jí)配不好;(2)攪拌不勻;(3)模板漏漿;(4)振搗不夠或漏振;

(5)一次澆搗混土太厚,分層不清,混凝土交接不清,振搗質(zhì)量無法掌握;(6)自由傾落高度超過規(guī)定,混凝土離析、石子趕堆;(7)振搗器損壞,或監(jiān)時(shí)斷電造成漏振;(8)振搗時(shí)間不充分,氣泡未排除。

處理方法:

①對小蜂窩,洗刷干凈后1:2水泥砂漿抹平壓實(shí);

②較大蜂窩,鑿去薄弱松散顆粒,洗凈后支模,用高一強(qiáng)度等級(jí)的細(xì)石混凝土仔細(xì)填塞搗實(shí);

③較深蜂窩可在其內(nèi)部埋壓漿管和排氣管,表面抹砂漿或澆筑混凝土封閉后進(jìn)行水泥壓漿處理。

麻面

產(chǎn)生原因有:(1)同“蜂窩”原因;

(2)模板清理不凈,或拆模過早,模板粘連;(3)脫模劑涂刷不勻或漏刷;

(4)木模未澆水濕潤,混凝土表面脫水,起粉;(5)澆注時(shí)間過長,模板上掛灰過多不及時(shí)清理,造成面層不密實(shí);(6)振搗時(shí)間不充分,氣泡未排除。

處理方法:

表面需做粉刷的可不處理,表面不做粉刷的,應(yīng)在麻面部位充分濕潤后用水泥砂漿抹平壓光。

脹模

產(chǎn)生原因有:

(1).澆筑支模方案失誤,致使模板剛度不足,承受不住砼拌合物的側(cè)壓力,產(chǎn)生過大變形。

(2).鋼筋較密,澆筑人用撬杠強(qiáng)行撬開時(shí)使模板變形后,處理方法:

首先用墨斗彈出剔鑿控制線,用簪子輕輕將突出部分混凝土剔除,嚴(yán)禁剔漏鋼筋,然后用清水沖洗干凈,再用1:1水泥漿拉毛,養(yǎng)護(hù)3-4天毛墜用手掰不動(dòng)時(shí),為保持混凝土顏色一致,用混凝土原漿抹平,用塑料薄膜覆蓋,并派專人澆水養(yǎng)護(hù)7-10天。

孔洞

產(chǎn)生原因有:(1)同蜂窩原因;

(2)鋼筋太密,混凝土骨料太粗,不易下灰,不易振搗;(3)洞口、坑底模板無排氣口,混凝土內(nèi)有氣囊。

處理方法: 鑿除孔洞周圍松散混凝土,用高壓水沖洗干凈,立模后用高一強(qiáng)度等級(jí)的細(xì)石混凝土仔細(xì)澆筑搗固。

露筋 產(chǎn)生原因有:(1)同“蜂窩”原因;

(2)鋼筋骨架加工不準(zhǔn),頂貼模板;(3)缺保護(hù)層墊塊;(4)鋼筋過密;

(5)無鋼筋定位措施、鋼筋位移貼模。處理方法:

表面露筋可洗凈后在表面抹1:2水泥砂漿,露筋較深應(yīng)處理好界面后用高一級(jí)細(xì)石混凝土填塞壓實(shí)。

爛根

產(chǎn)生原因有:

(1)模板根部縫隙堵塞不嚴(yán)漏漿;

(2)澆注前未下同混凝土配合比成份相同的無石子砂漿;(3)混凝土和易性差,水灰比過大石子沉底;

(4)澆注高度過高,混凝土集中一處下料,混凝土高析或石子趕堆;(5)振搗不實(shí);

(6)模內(nèi)清理不凈、濕潤不好。

處理方法:

首先將松散混凝土用鉆具剔除干凈,然后用清水沖洗干凈,用高一等級(jí)細(xì)石混凝土填平振實(shí)抹平,用塑料薄膜覆蓋,并派專人澆水養(yǎng)護(hù)7-10天。澆水養(yǎng)護(hù)7-10天。

缺棱掉角

產(chǎn)生原因有:

(1)模板設(shè)計(jì)未考慮防止拆模掉角因素;(2)木模未提前濕潤,澆注后木模膨脹造成混凝土角拉裂;(3)模板縫不嚴(yán),漏漿;

(4)模板未涂刷隔離劑或涂刷不佳,造成拆模粘連;(5)拆模過早過猛,拆模方法及程序不當(dāng);(6)養(yǎng)護(hù)不好。

處理方法:

可將該處松散顆粒鑿除,沖洗充分濕潤后,視破損程度用1:2或1:2.5水泥砂漿抹補(bǔ)齊整,或支模用比原來高一級(jí)混凝土搗實(shí)補(bǔ)好,認(rèn)真養(yǎng)護(hù)。

裂縫

產(chǎn)生原因有:

(1)水灰比過大,表面產(chǎn)生氣孔,龜裂;(2)水泥用量過大,收縮裂紋;

(3)養(yǎng)護(hù)不好或不及時(shí),表面脫水,干縮裂紋;(4)坍落度太大,澆筑過高過厚,素漿上浮表面龜裂;(5)拆模過早,用力不當(dāng)將混凝土撬裂;(6)混凝土表面抹壓不實(shí);(7)鋼筋保護(hù)層太薄,順筋而裂;

(8)缺箍筋、溫度筋使混凝土開裂;(9)大體積混凝土無降低內(nèi)外溫差措施;(9)洞口拐角等應(yīng)用集中處無加強(qiáng)鋼筋。

處理方法:

對于細(xì)微的裂縫可向裂縫灌入純水泥漿,嵌實(shí)再覆蓋養(yǎng)護(hù)。對于較深的或貫穿的裂縫,應(yīng)用環(huán)氧樹脂灌漿后表面再加刷環(huán)氧樹脂膠泥封閉。

第五篇:污泥脫水間施工質(zhì)量問題整改措施

氧化溝施工質(zhì)量問題整改措施

一、質(zhì)量問題概況及產(chǎn)生原因

寧國市污水處理廠氧化溝第十段結(jié)構(gòu)施工過程中,在東側(cè)外池壁±0.00米以上有一處漏振(蜂窩),經(jīng)滿水試驗(yàn)出現(xiàn)了漏水現(xiàn)象,分析原因在混凝土澆筑中當(dāng)時(shí)模板出現(xiàn)漲模無法振搗而造成;違反了有關(guān)混凝土結(jié)構(gòu)施工及驗(yàn)收規(guī)范要求,對此,將對施工作業(yè)人員進(jìn)行相應(yīng)處罰。

二、處理方案

氧化溝為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),墻體厚度為500~350mm,混凝土強(qiáng)度為C30p6抗?jié)B混凝土。處理方法:

1、將此處漏振(蜂窩)混凝土進(jìn)行踢鑿,漏振處所有松散、不密實(shí)的混凝土全部踢鑿清理干凈。

2、用清水(自來水)沖洗干凈。

3、涂刷環(huán)氧樹脂膠結(jié)合層。

4、用專業(yè)堵漏劑(堵漏靈)封堵填實(shí)、抹平。

5、待堵漏劑強(qiáng)度達(dá)到后再涂刷(過漏振處四周100mm滿涂)一遍環(huán)氧樹脂膠。

6、從新注水試驗(yàn),以無滲漏為合格。

三、安全措施

1、組織部署好各級(jí)管理人員現(xiàn)場進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督,不得無安全員、施工員情況下進(jìn)行施工;

2、施工時(shí)嚴(yán)格依據(jù)方案部署施工。

3、施工作業(yè)人員必須系好安全帶。

北京城建道橋工程有限公司

寧國市污水處理廠項(xiàng)目經(jīng)理部

2009年6月16日

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