第一篇:308初采總結(jié)大全
308工作面初采初放工作總結(jié)
一、308工作面簡介
308工作面切眼長度為235m,進(jìn)風(fēng)順槽長度為2864m,回風(fēng)順槽長度為2776m,平均煤厚為2.42m,可采長度為2667m,可采儲量為205萬噸。308工作面采用MG500/1130—WD型電牽引采煤機(jī)落煤裝煤,截深為0.8m。工作面采用ZZ5000-14.5/28型液壓支架支護(hù)頂板,最大控頂距為5.37m,最小控頂距為4.2m。于2011年11月10日開始安裝,12月底安裝調(diào)試結(jié)束,2012年2月24日正式移交綜采三隊(duì)管理。
二、308工作面初采初放情況分析
308工作面自2012年3月15日開始初采,具體情況如下:
1、直接頂初次來壓顯現(xiàn)
3月19日中午12點(diǎn)40分井下匯報工作面3#~90#支架間采空區(qū)直接頂初次垮落,厚度在2~3m。此時觀測工作面支架工作阻力開始持續(xù)升高(見圖1),至下午1點(diǎn)45分左右工作面中部支架工作阻力達(dá)到了最大值并瞬間減小,之后恢復(fù)并小范圍波動。下午4點(diǎn)20分左右工作面中部支架又出現(xiàn)瞬間減小并恢復(fù)現(xiàn)象。此時工作面機(jī)頭段和機(jī)尾段支架并未出現(xiàn)上述工作阻力變化情況(見圖2),經(jīng)井下觀測此時機(jī)頭與機(jī)尾段頂板并未垮落,其他位置采空區(qū)已基本被垮落的直接頂填實(shí)。3月20日零點(diǎn)班,煤機(jī)割了1刀煤后進(jìn)順落山角充分垮落,同時地面礦壓監(jiān)測觀察到機(jī)頭段支架工作阻力發(fā)生瞬間減小的現(xiàn)象(見圖3)。此時工作面進(jìn)順總共向前推進(jìn)了10.6m,回順總共向前推進(jìn)了10.1m。
圖1:3月19日工作面中部支架工作阻力變化曲線圖
圖2:3月19日工作面機(jī)頭段支架工作阻力變化曲線圖
圖3:3月20日工作面機(jī)頭段支架工作阻力變化曲線圖
2、老頂初次來壓顯現(xiàn)
在3月31日四點(diǎn)班及4月1日零點(diǎn)班生產(chǎn)過程中出現(xiàn)了老頂來壓顯現(xiàn),此時工作面進(jìn)順向前推進(jìn)22.4m,回順向前推進(jìn)22.6m。
(1)、通過礦壓監(jiān)測系統(tǒng)(見圖4)可以看出工作面支架工作阻力在生產(chǎn)前持續(xù)升高,在生產(chǎn)過程中達(dá)到最大值后減小并小范圍波動。
圖4:3月31日工作面中部支架工作阻力變化曲線圖
(2)、工作面可以聽到煤壁發(fā)出響聲,并且有片幫現(xiàn)象。(3)、通過308高位瓦斯抽放濃度數(shù)據(jù)觀察到高位抽放3#鉆場2#鉆孔濃度由3月31日的0.8%升高至4月1日的40%。308高位3#鉆場2#鉆孔施工處距308切眼70m,鉆孔向工作面方向施工,夾角為20°,仰角為22°,孔深110m。
4月5日早,根據(jù)《308綜采工作面初采初放工作安排》中相關(guān)規(guī)定,宣布308工作面初采初放工作結(jié)束。
三、308工作面初采初放工作結(jié)論與分析 直接頂與老頂垮落步距:
垮落步距的計算公式為:垮落步距=垮落時工作面推進(jìn)度+切眼寬度-支架頂梁與前梁支撐寬度之和
(1)、308工作面直接頂初次跨落步距為12.2(10.4+6-4.2)m。(2)、308工作面老頂初次跨落步距為24.3(22.5+6-4.2)m。結(jié)論分析:
在初采初放前期,對工作面推進(jìn)度進(jìn)行控制,每天推進(jìn)度不得超過4m,給頂板充分的卸壓和垮落時間。同時,沿工作面施工放頂孔,放頂孔間距400mm,深度4m,破壞頂板的完整性,協(xié)助頂板垮落。在直接頂垮落以后,受運(yùn)輸機(jī)故障影響工作面推進(jìn)速度緩慢。老頂在此工程中緩慢下沉,故老頂來壓顯現(xiàn)較以往相比不太明顯。
第二篇:初采初放總結(jié)
二1—12采煤工作面初采初放總結(jié)
綜采準(zhǔn)備隊(duì)
二1—12采煤工作面初采初放總結(jié)
由于二1—12060采煤工作面,在初采初放期間,采面上部頂板淋水嚴(yán)重,風(fēng)巷上出口處至采面下17米段出現(xiàn)底板泥巖,使懸移支架難以推進(jìn),采面一部溜子坡度大,達(dá)到37度以上等種種原因,都制約了采面的正常推進(jìn),嚴(yán)重影響初采初放期間的安全生產(chǎn)。后經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定,對風(fēng)巷上部進(jìn)行改巷,改巷設(shè)計長度25米,并對采面上部已安裝好的支架進(jìn)行拆除(18架),徹底隔掉采面上部構(gòu)造帶。
至2011年3月份,采面平均推進(jìn)25米,根據(jù)本煤層頂板特性,直接頂初次垮落步距8~10m,基本頂初次垮落步距20~30m,基本頂周期垮落步距10~15m,觀測判斷該采面初采初放結(jié)束。
經(jīng)驗(yàn)總結(jié):
1、初采初放必須編制專項(xiàng)安全技術(shù)措施,以能更好的指導(dǎo)干部職工進(jìn)行操作。
2、開采前,要檢查各液壓管路,是否有漏液現(xiàn)象。
3、開采前必須完善安全設(shè)施。風(fēng)巷、機(jī)巷、中部腰順槽及采面沖塵灑水管路齊全,各轉(zhuǎn)載點(diǎn)灑水裝置齊全,采面每隔10m安設(shè)一道架間水幕,風(fēng)巷、機(jī)巷、中部腰順槽各設(shè)一道全斷面凈化水幕。
4、開采前各臺電氣設(shè)備保證完好,無失爆現(xiàn)象,各種信號齊全,按扭靈活可靠,運(yùn)輸機(jī)鋪設(shè)平直完好。然后對采面運(yùn)輸機(jī)及機(jī)巷轉(zhuǎn)載機(jī)進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn),缺刮板、螺栓、螺絲的及時補(bǔ)齊、擰緊,確認(rèn)無問題后方可進(jìn)行靠運(yùn)輸機(jī)工作,保證機(jī)械設(shè)備運(yùn)行正常。
5、初采前,采面所有支架翻轉(zhuǎn)梁截止閥必須安好,否則不準(zhǔn)開工。
6、靠運(yùn)輸機(jī)前,靠煤墻側(cè)的雜物浮渣要清理、平整,保證靠運(yùn)輸機(jī)后平穩(wěn)。
7、按作業(yè)規(guī)程規(guī)定采面做機(jī)頭、機(jī)尾超前,并做好風(fēng)巷、機(jī)巷及腰順槽的替棚工作,初采前保證兩巷替棚15~30m, 風(fēng)巷、機(jī)巷及腰順槽超前單排支護(hù)符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定。
2011年3月28日
第三篇:采煤工作面初采總結(jié)
15103工作面初采期間礦壓總結(jié)
采煤隊(duì)于2014年6月1日4點(diǎn)班進(jìn)入15107回采工作面開始初采至今,通過對15107工作面現(xiàn)場頂板情況和頂板在線監(jiān)測系統(tǒng)分析,對15107工作面初采期間礦壓作如下總結(jié)。
一、工作面現(xiàn)場頂板情況分析
(一)頂板垮落情況分析
采煤隊(duì)2012年8月8日搬入15107工作面開始回采,至8月23號期間,工作面采空區(qū)直接頂局部垮落,8月24號—8月26號(推進(jìn)度為進(jìn)風(fēng)12.6m、回風(fēng)29.5m處)期間工作面采空區(qū)直接頂大范圍垮落,回風(fēng)落山塌落嚴(yán)密。8月27號-8月30號(推進(jìn)度為進(jìn)風(fēng)22.6m、回風(fēng)38.1m處)工作面采空區(qū)垮落嚴(yán)密,回風(fēng)落山塌落嚴(yán)密。到目前(9月5號)工作面及回進(jìn)風(fēng)落山無明顯頂板垮落動壓波沖擊現(xiàn)象。
(二)工作面出水量分析
工作面初采至今,8月20號工作面回風(fēng)落山出水量增大,分析為工作面采空區(qū)頂板局部垮落導(dǎo)致出水量增加;8月31號4點(diǎn)班工作面回風(fēng)落山出水量突然大量增加分析認(rèn)為工作面采空區(qū)頂板大范圍垮落導(dǎo)致出水量增加;9月1號-9月5號工作面出水量較為穩(wěn)定無增大趨勢分析認(rèn)為回采工作面為上坡趨勢回采部分水進(jìn)入落山因而大頂垮落無明顯出水量增加。
(三)總結(jié)
通過工作面頂板垮落情況和工作面出水量分析,工作面大頂呈現(xiàn)局部逐漸垮落趨勢,進(jìn)風(fēng)側(cè)垮落趨勢相對大于回風(fēng)側(cè),大頂拱形橋斷裂在進(jìn)風(fēng)推進(jìn)度22.6m,回風(fēng)推進(jìn)度38.1m處。
二、頂板在線監(jiān)測系統(tǒng)分析
(一)工作面頂板動態(tài)柱狀監(jiān)測圖分析
通過初采期間對工作面頂板在線監(jiān)測柱狀圖分析自8月8日到現(xiàn)在工作面整體礦壓柱狀圖未出現(xiàn)壓力驟增驟減現(xiàn)象,故初采期間未出現(xiàn)大頂拱形橋斷裂沖擊波現(xiàn)象。
8月8號-8月15號整體壓力柱狀圖呈平穩(wěn)現(xiàn)象,整體表現(xiàn)為80-122架柱狀圖壓力偏高。40-79架柱狀壓力圖呈偏高現(xiàn)象,1-39架柱狀壓力圖壓力偏低,最高柱狀壓力體現(xiàn)在8月14日-8月15日期間100架-122架間,最高壓力峰值達(dá)到45Mp-50Mp。
8月16號-8月25號期間70-122架壓力柱狀圖一直偏高,平均壓力在35Mp以上;50-70架壓力開始增大,但增值幅度不大,平均壓力在30Mp左右;1-50架壓力開始增加,平均壓力在30Mp以上。
8月26日-8月31期間(進(jìn)風(fēng)推進(jìn)度為22.6m,回風(fēng)推進(jìn)度為38.1m),工作面柱狀壓力整體較高,呈居高不下狀態(tài),分析認(rèn)為拱形橋距離增加承受斷裂扭矩增加,為大頂斷裂的前兆。
9月11日-9月5日工作面柱狀圖壓力整體回落,雖1-50架局部地段仍有波動,但整體保持在30Mp以下,故分析認(rèn)為15107工作面大頂段落在8月31日進(jìn)風(fēng)22.6m、回風(fēng)38.1m處。
(二)工作面壓力線性曲線圖分析
1-40架8月8日-8月16日曲線圖壓力保持平穩(wěn)無明顯增大現(xiàn)象,其中30-40架壓力相對偏大。8月17日-8月25日曲線圖壓力相對下降而又持續(xù)升高狀態(tài)。8月31日后壓力普遍下降呈平穩(wěn)狀態(tài)。
41-80架8月8日-8月16日曲線圖壓力保持平穩(wěn)無明顯增大現(xiàn)象;8月17日-8月31日曲線圖壓力普遍增加并保持增高不下狀態(tài),其中70-80架曲線圖壓力相對較低。分析認(rèn)為8月31日工作面出水量增加為工作面中部頂板局部大范圍垮落而導(dǎo)致出水量增加。
81-122架壓力曲線圖8月8日-8月16呈上升趨勢,8月17日-8月20日曲線圖相對下降并保持平穩(wěn),8月20日-8月25日曲線圖壓力升高并保持增高不下狀態(tài),8月26日-8月31日曲線圖壓力下降保持平穩(wěn),分析認(rèn)為8月31日工作面回風(fēng)落山出水猛然增加預(yù)計在80架前的頂板大范圍局部垮落。
(三)總結(jié)
根據(jù)工作面頂板動態(tài)柱狀監(jiān)測圖和工作面壓力線性曲線圖分析工作面頂板局部垮落順序?yàn)榛仫L(fēng)段頂板局部垮落較早,其次為中部段頂板局部垮落,最后進(jìn)風(fēng)段頂板垮落。分析認(rèn)為15107工作面大頂段落在8月31日進(jìn)風(fēng)22.6m、回風(fēng)38.1m處。
三、15107工作面初采期間礦壓及大頂垮落距總結(jié) 通過工作面現(xiàn)場頂板情況分析和頂板在線監(jiān)測系統(tǒng)分析認(rèn)為15107工作面頂板整體呈零碎式垮落,故沒有出現(xiàn)一次性大頂斷裂產(chǎn)生的劇烈沖擊波現(xiàn)象。分析認(rèn)為大頂拱形橋斷裂在進(jìn)風(fēng)推進(jìn)度22.6m,回風(fēng)推進(jìn)度38.1m。
四、將來接續(xù)回采工作面大頂垮落距推斷分析
通過對15107工作面的頂板壓力觀測和15102、15105、15111工作面的大頂斷裂距離推斷將來接續(xù)工作面大頂垮落距推斷為30m-40m之間。
五、周期來壓步局推斷分析
根據(jù)8月8日-8月31日(推進(jìn)度為進(jìn)風(fēng)22.6.2m、回風(fēng)38.1m處)內(nèi)工作面直接頂大范圍垮落和15102、15105工作面周期來壓步局推斷,15107工作面及接續(xù)工作面的周期來壓步局為20-25m,今后將通過工作面實(shí)際壓力情況和頂板在線監(jiān)測情況進(jìn)一步觀測工作面周來來壓步局為回采工作面頂板管理做真實(shí)的理論的依據(jù)。
生產(chǎn)技術(shù)部
2013-9-4
第四篇:2206初采措施
2206綜采工作面初采初放安全
技術(shù)措施
施工隊(duì)組:綜采隊(duì)
編
制:張小兵
2019年5月25日
礦領(lǐng)導(dǎo)
簽字
日期
總工程師
生產(chǎn)礦長
安全礦長
機(jī)電礦長
采煤副總
機(jī)電副總
部
門
簽字
日期
調(diào)
度
室
生產(chǎn)技術(shù)部
安
監(jiān)
處
通
風(fēng)
區(qū)
機(jī)
電
部
地
測
部
隊(duì)組負(fù)責(zé)人
意見:
一、概況
2206綜采工作面即將進(jìn)行初采,為保證初采以及初次放頂期間的安全,特制定以下措施。
二、初采前的準(zhǔn)備工作
1、初采前首先檢查設(shè)備,保證各系統(tǒng)的完好,接著將切眼內(nèi)的浮煤雜物清理干凈。
2、初采開始前,必須回收兩巷錨桿托盤,頂錨桿與煤壁收齊。將兩順槽距煤壁5m內(nèi)的可拆卸幫錨桿托盤、金屬網(wǎng)全部回收。回收托板時由下向上并及時處理掉活煤活矸,嚴(yán)格執(zhí)行“敲幫問頂”制度。
3、工作面進(jìn)、回風(fēng)順槽超前支護(hù)必須符合以下規(guī)定:
超前支護(hù)采用3.2mп型梁,DZ-28單體支柱,編號管理。支護(hù)保證為一梁三柱,梁距800mm。兩巷的超前支護(hù)至少打24m的距離。初撐力不小于90KN。每根支柱采取防倒繩與鋼帶、鋼筋網(wǎng)鏈接,端頭支護(hù)防道繩與п型梁連接。
4、兩巷所有支柱必須迎山有力、角度適中,如果兩順槽有超高部分,超高處的梁與頂板之間必須用構(gòu)木構(gòu)頂。
5、必須按規(guī)定上齊通風(fēng)設(shè)施、安全檢測設(shè)備及防塵隔爆安全設(shè)施,并保證其正常使用。
6、工作面機(jī)頭、機(jī)尾支架與煤壁間的空頂距離使用3.2m的π型梁與DZ-28型液壓支柱進(jìn)行支護(hù),端頭支護(hù)為對梁支護(hù),一梁三柱,梁距300mm,500mm,交替邁步式前移,前移步距為1.2m,端頭支護(hù)與端頭支架間的距離不大于500mm,對梁前端距為600mm,工作面上下隅角區(qū)域采用DZ-28單體液壓支柱配0.5mπ型梁沿切頂線打單排密集支柱,柱距0.3m,對梁后排支柱與密集支柱間距不大于0.5m。
7、初采前,在回風(fēng)順槽機(jī)尾10m范圍內(nèi)采取打預(yù)裂孔的方式保證初采結(jié)束后頂板充分垮落,有效的控制上隅角瓦斯。預(yù)裂孔布置為L型,從工作面煤壁開始距外幫300mm處延順槽方向每隔600mm打1個眼;每隔3m延工作面方向打1排眼,間距700mm;第一個L型孔深2m,后2個L型孔深7m(直接頂1.7m,基本頂4.5m),保證初采完畢后頂板充分垮落,上隅角瓦斯得到有效控制。
8、初采前,工作面所有設(shè)備必須先空負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),待運(yùn)轉(zhuǎn)正常后再帶負(fù)荷聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn),對設(shè)備進(jìn)行整體調(diào)試,運(yùn)轉(zhuǎn)過程中如果發(fā)現(xiàn)設(shè)備有問題,必須及時停機(jī)進(jìn)行處理,確認(rèn)無問題后開始進(jìn)行試生產(chǎn)。
三、技術(shù)要求
1、機(jī)組安裝在工作面靠機(jī)尾的開缺口中,先向機(jī)尾割三角煤,后向機(jī)頭割煤。
2、在采煤機(jī)割煤后,先移支架,后推移刮板輸送機(jī)。頂板條件好時,機(jī)組割煤后,滯后采煤機(jī)后滾筒3m開始移架,最遠(yuǎn)不超過5架。頂板破碎時要帶壓擦頂及時移架。
3、工作面初采期間每班推進(jìn)2個循環(huán),移架后,支架要排列成直線,偏差不超過±50mm;推溜后,溜槽要保持平直。割煤后煤壁要保證平直。支架發(fā)生歪斜時要及時調(diào)架。支架保證與運(yùn)輸機(jī)垂直。工作面往返一次進(jìn)一刀割煤。
4、割機(jī)頭、機(jī)尾時采煤機(jī)司機(jī)要站在機(jī)身落山一側(cè)掩體處的安全地點(diǎn)操作,并且采煤機(jī)運(yùn)行時不能到滾筒前觀察,滾筒前后5m范圍內(nèi)嚴(yán)禁有人,且只能由距離滾筒5m外的專人指揮采煤機(jī)司機(jī)操作采煤機(jī),防止?jié)L筒帶出煤幫的雜物傷人。
5、根據(jù)2#煤層頂板回采動態(tài)分析,初次垮落步距為6~12m,頂板未跨落前要每班進(jìn)行礦壓觀測并分析數(shù)據(jù),及時向調(diào)度室和生產(chǎn)技術(shù)部進(jìn)行匯報。工作面要設(shè)專人全面巡視頂板情況,發(fā)現(xiàn)來壓預(yù)兆時及時撤人,并向調(diào)度室及隊(duì)組匯報。
6、初次放頂前要保證支架升緊升牢,初撐力不低于24MPa,所有單體支柱有足夠的初撐力90KN,且支架每次注液保持3~5s。
四、安全措施
1、進(jìn)行初采前要對全體員工進(jìn)行《煤礦安全規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《2206綜采工作面作業(yè)規(guī)程》培訓(xùn)考試,考試不合格的人員嚴(yán)禁下井作業(yè)。
2、初放前,應(yīng)加強(qiáng)支架的支護(hù)強(qiáng)度,確保支護(hù)質(zhì)量,要保證泵站壓力≥30MPa,乳化液濃度3~5%,支架初撐力不得小于24MPa。
3、移架時工作人員應(yīng)站在支架內(nèi)操作,機(jī)組通過后必須及時順序移架至最小控頂距離,保持端面距不大于340mm,其他人員不得在相鄰架間停留。
4、初次放頂期間,嚴(yán)格控制割煤速度在2m/min以下,并且每割煤一小時停機(jī)十分鐘觀察頂板,以防突然來壓。
5、如發(fā)現(xiàn)煤壁片幫嚴(yán)重,頂板活動劇烈時應(yīng)停止割煤,人員就近躲入支架內(nèi)扶緊立柱,嚴(yán)禁站在支架間。待頂板壓力穩(wěn)定后,確認(rèn)無問題時再生產(chǎn)。嚴(yán)禁人員進(jìn)入人行道行走。
6、工作面頂板嚴(yán)禁出現(xiàn)臺階、傘檐。正常情況下人員不準(zhǔn)進(jìn)入煤壁機(jī)道內(nèi)作業(yè),若需進(jìn)入進(jìn)行檢修作業(yè)時,工作面采煤機(jī)、刮板輸送機(jī)等設(shè)備開關(guān)要停電閉鎖,工作地點(diǎn)前后5架支架嚴(yán)禁動作并將作業(yè)地點(diǎn)支架的前探梁全部伸出,設(shè)專人觀察頂板和煤壁情況,嚴(yán)格執(zhí)行“敲幫問頂”制度,敲除危矸傘檐,處理時兩人配合,一人觀察頂板,一人工作。
7、初采期間人員不得進(jìn)入支架尾梁后的空頂區(qū)。
8、進(jìn)行初放前工作時,至少有一名隊(duì)干跟班指揮作業(yè),以便發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)調(diào)統(tǒng)一處理。
9、瓦檢員跟班對工作面出現(xiàn)片幫及采空區(qū)垮落涌出的瓦斯進(jìn)行檢測,并隨時檢查采空區(qū)及上隅角的瓦斯情況,當(dāng)瓦斯?jié)舛冉档?.6%以下時,方可正常生產(chǎn)。
10、初采前整個工作面噴灑一次阻化劑,工作面初采期間日推進(jìn)度不小于1m。若工作面初采日推進(jìn)度小于1m時,必須采取防滅火措施,防止煤層自燃發(fā)火。
11、初采期間備用足夠的支護(hù)材料,整齊碼放在工作面回風(fēng)順槽內(nèi)。
12、工作面端頭出現(xiàn)連續(xù)的老頂斷裂,壓力急增時跟班隊(duì)干、安全員必須立即組織人員撤離到安全的地點(diǎn),待頂板穩(wěn)定后方可返回作業(yè)。造成的斷梁折柱必須及時更換。
13、初次放頂時,要有由調(diào)度室組織生產(chǎn)技術(shù)部、通風(fēng)區(qū)、安監(jiān)處、地測部、機(jī)電部等人員組成放頂管理小組,隊(duì)干跟班指揮,發(fā)現(xiàn)問題協(xié)同解決。
14、其他嚴(yán)格執(zhí)行《2206綜采工作面作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》《煤礦安全規(guī)程》和《東河煤礦風(fēng)險管理手冊》中的有關(guān)規(guī)定。
五、現(xiàn)場主要危險源采取的相應(yīng)安全技術(shù)措施
1、頂板
風(fēng)險點(diǎn)內(nèi)容:人員未檢查頂板、巷幫情況或檢查不到位;處理片幫時,人員未按照要求的地點(diǎn)站立;頂板及煤幫有離層、鱗皮。
管控措施:作業(yè)前必須對作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行全面檢查,發(fā)現(xiàn)異常,及時處理后,方可進(jìn)行作業(yè);現(xiàn)場作業(yè)人員操作規(guī)范,執(zhí)行“敲幫問頂”制度,無“三違”行為;有干部跟班。
2、超前支護(hù)
風(fēng)險點(diǎn)內(nèi)容:人員未檢查超前支護(hù)或檢查不到位;超前支護(hù)失效;頂板漏頂。
管控措施:支護(hù)工負(fù)責(zé)檢查確認(rèn)兩順槽超前支護(hù)距離不小于20m;負(fù)責(zé)檢查確認(rèn)單體柱初撐力不小于90KN,及聯(lián)鎖、漏液、缺梁、少柱;確認(rèn)支柱最大支撐高度大于頂板高度;柱子鉆底大于100mm要穿鞋;接頂嚴(yán)實(shí)。
3、工作面支架及梁端距
風(fēng)險點(diǎn)內(nèi)容:人員未檢查倒架、咬架、相鄰側(cè)護(hù)板的高差超過側(cè)護(hù)板高度的2/3或檢查不到位;支架出現(xiàn)倒架、咬架、相鄰側(cè)護(hù)板的高差超過側(cè)護(hù)板高度2/3。未檢查底板起伏和梁端距大小或檢查不到位;頂?shù)装暹^于起伏、梁端距過大。
管控措施:現(xiàn)場作業(yè)人員操作規(guī)范,執(zhí)行“敲幫問頂”制度,無“三違”行為;割煤時,采煤機(jī)司機(jī)集中精力,注意頂?shù)装澹簩用嘿|(zhì)變化,隨煤層的起伏隨時調(diào)整滾筒前后高度,要減少采面起伏坡度,按直線割直煤壁,不得割碰頂梁、底板;梁端距不大于340mm。
工作面嚴(yán)禁超高,以免造成支架不接頂而倒架,工作面采高也不能過小使支架壓死,應(yīng)保證支架至少有300mm活柱余量。
相鄰支架高差≤頂梁側(cè)護(hù)板高的2/3,不擠不咬,架間空隙<100mm,支架頂梁與頂板平行支設(shè)。最大仰俯角不超過7°;升架過程中要注意側(cè)護(hù)板伸出情況,防止升架時損壞側(cè)護(hù)板。
4、檢查安全保護(hù)和警示裝置
風(fēng)險點(diǎn)內(nèi)容:人員未檢查安全保護(hù)和警示裝置或檢查不到位;機(jī)電設(shè)備的安全保護(hù)、防護(hù)罩損壞和警示裝置缺失。
管控措施:運(yùn)輸機(jī)機(jī)尾要加蓋板;運(yùn)輸機(jī)行人跨越要有過橋;安全間距符合規(guī)定;工作面刮板輸送機(jī)信號閉鎖符合要求;運(yùn)輸送機(jī)機(jī)尾、小絞車有壓柱和地錨;支架液壓系統(tǒng)無漏、竄液、管路無擠壓;控制閥有效;支架部件不缺損;采煤機(jī)、刮板輸送機(jī)、膠帶輸送機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)等設(shè)備完好,保護(hù)齊全,運(yùn)行可靠,符合機(jī)電設(shè)備的管理規(guī)定;采煤機(jī)噴霧裝置符合規(guī)定,內(nèi)外噴霧有效;有機(jī)載瓦斯報警斷電裝置;通信系統(tǒng)暢通可靠;監(jiān)測、監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行正常,安放位置符合規(guī)定;各個設(shè)備的安全防護(hù)設(shè)施、護(hù)罩等齊全有效。
5、割煤
風(fēng)險點(diǎn)內(nèi)容:工作面未割平,頂、底板出現(xiàn)臺階。
管控措施:采煤機(jī)司機(jī)割煤時,割平頂、底板,不允許出現(xiàn)波浪起伏;不任意丟失頂煤和底煤;采煤機(jī)司機(jī)在割煤過程中,隨時觀察煤幫情況。
6、其他嚴(yán)格執(zhí)行《東河煤礦風(fēng)險管理手冊》。
六、災(zāi)害預(yù)防及避災(zāi)路線
攜帶自救器的人員,必須熟悉自救器的構(gòu)造、性能、正確掌握自救器的使用方法。佩戴時必須沉著、敏捷、嚴(yán)格按產(chǎn)品的要求操作。自救器在使用中發(fā)熱是正常現(xiàn)象,要忍耐短暫的不舒適感,行走時不要驚慌,呼吸要均勻,嚴(yán)防碰脫鼻夾,在未到達(dá)安全地點(diǎn)前嚴(yán)禁取下鼻夾。
攜帶中的自救器要避免碰撞,嚴(yán)禁敲擊、擠壓、當(dāng)坐墊、當(dāng)錘子,故意損壞自救器者,礦自救器房不再給換新自救器,照價賠償后再發(fā)新自救器。
遇到下列情況時應(yīng)立即佩戴自救器。
看到煙霧、嗅到氣味、感到頭痛和惡心、感到突然壓力急增、發(fā)生意外的灰塵飛揚(yáng)和風(fēng)速猛增。
以上跡象是表明發(fā)生火、瓦斯和煤塵燃燒爆炸,將要產(chǎn)生大量的有害氣體一氧化碳,故必須立即戴好自救器。
當(dāng)工作面發(fā)生火災(zāi)時工作面人員應(yīng)迅速戴好自救器,當(dāng)工作面發(fā)生瓦斯、煤塵爆炸時,所有人員應(yīng)迅速臥倒,戴好自救器,待沖擊波過后,按以下路線撤出。
火災(zāi)、瓦斯、煤塵災(zāi)害避災(zāi)路線:
反風(fēng)前避災(zāi)路線:
2206綜采工作面→2206運(yùn)輸順槽→東運(yùn)輸大巷→東進(jìn)風(fēng)巷→副立井→地面
反風(fēng)時避災(zāi)路線:
2206綜采工作面→2206回風(fēng)順槽→東回風(fēng)大巷→軌道上山(回風(fēng)上山)→梯子井→地面(逆風(fēng)流而行)
水災(zāi)避災(zāi)路線:
2206綜采工作面→2206兩順槽→東運(yùn)輸、回風(fēng)大巷→東進(jìn)風(fēng)(西進(jìn)風(fēng)巷、軌道上山、回風(fēng)上山)→副立井→地面(按由里向外,由低向高的原則往外撤)
第五篇:采后總結(jié)樣板
一、工作面概況:
該工作面位于一采區(qū)中部,南臨11607工作面(設(shè)計工作面),北臨11611工作面(正在準(zhǔn)備),西臨11609內(nèi)工作面(已回采)。工作面設(shè)計走向長為813m,面寬為165.45 m,于2009年8月份開始回采至2011年8月份停采。工作面實(shí)際回采長度軌順為825m、運(yùn)順為830m,平均采高3.35m,回采面積為147853㎡,動用儲量74.4萬t,實(shí)際采出量55.92萬t,損失量18.48萬t,工作面實(shí)際回采率為75%,損失率為25%。
二、煤層及頂?shù)装迩闆r
該工作面所采煤層為二疊系上統(tǒng)龍?zhí)督M16煤,回采期間煤層厚度 為3.1~3.4m,平均厚3.35m,煤層較穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)相對復(fù)雜,以亮~半亮型為主,條帶狀構(gòu)造,粉粒狀~塊狀構(gòu)造。煤層中上部含1~3層泥巖夾矸(厚約0.2~1.0 m),靠近11609外運(yùn)順切眼側(cè)煤層中上部含3層泥巖夾矸(厚約1.6~2.0m)。靠近11609切眼附近16煤層相對較薄,由西向東煤層逐漸增厚,絕大部分煤層厚度在3.0m以上。老頂為L7灰?guī)r、灰~深灰色,含泥質(zhì),具水平~波狀層理,局部垂直裂隙發(fā)育,巖石破碎f=8。直接頂為深灰色,泥質(zhì)粉砂巖,以石英為主,泥質(zhì)膠結(jié)具水平層理,夾粉砂巖條帶f=4~6。直接底為泥巖,深灰色~黑色,富含植物化石,稍含粉砂巖,遇水易膨脹底鼓f=3~4。老底部分區(qū)域?yàn)槟鄮r、粉砂巖、細(xì)砂巖互層,灰色~灰黑色,以泥巖為主,質(zhì)細(xì)均一稍具滑感,底部含粉砂巖具水平層理,裂隙發(fā)育,呈閉合狀,夾薄層狀細(xì)砂巖,較致密、堅硬F=4~6。
三、地質(zhì)構(gòu)造及水文情況
1、地質(zhì)構(gòu)造:工作面煤巖層總體趨勢(沿傾斜方向)呈現(xiàn)西南高東北低,為一單斜構(gòu)造,煤層傾角為4~15o下行。該工作面在兩順槽及切
眼施工中共揭露9條斷層,其中對回采過程中有影響的斷層有6條,分別為SF65、SF69、SF80、SF82、SF75、SF76;其余3條斷層SF3、SF45、SF48由于在回采工作面外側(cè),對工作面回采無影響。原預(yù)測的隱伏斷層KF8 為三維物探斷層,物探資料不可靠,在回采過程中未揭露。在工作面回采過程中新增斷層4條,分別為SF609-01、SF609-02、SF609-03、SF609-04,斷層落差分別為5.0m、1.5m、1.5m、3.0m,因此工作面回采過程中共揭露斷層10條,對回采影響較大的斷層為SF82、SF609-01,兩斷層的落差大,延展長度長,對工作面回采影響較大。斷層情況見下表:
回采地質(zhì)明書(預(yù)計)回采揭露情況(實(shí)際)
2、水文地質(zhì):工作面直接充水含水層為16煤頂板砂巖及L7灰?guī)r,間接充水含水層為16煤頂部長興灰?guī)r。16煤頂板為灰~深灰色粉砂巖,泥質(zhì)膠結(jié),厚層狀,平均厚度3.44m,含裂隙水,富水性弱,補(bǔ)給條件差,以靜儲量為主,充水途徑為裂隙。L7灰?guī)r厚度平均為3.48m,富水性中等,以靜儲量為主,充水途徑為裂隙。長興灰?guī)r底界距16煤頂距約34~42m,平均厚度30.38m,巖溶裂隙發(fā)育,富水性中等。該工作面16煤層頂板距L7灰?guī)r間距較小,回采地質(zhì)說明書預(yù)計工作面正常涌水量為15~45m/h,最大涌水量為100m/h。11609工作面回采過程中發(fā)生兩次突水事故,第一次突水在2009年11月10日凌晨4:10,11609外工作面在運(yùn)順推進(jìn)70m,軌順推進(jìn)68m處,在溜頭側(cè)的1#、2#,3#架移架后發(fā)生頂板突水事故,瞬間涌水量約4900 m3/h,截止2009年11月11日早8:00點(diǎn)涌水量穩(wěn)定在22.5 m3/h左右,突水總量達(dá)7153m3。本次突水的特點(diǎn)是瞬間突水量大,來勢兇猛,衰減快,突水前沒有突水征兆,以靜儲量為主,這是其他含水層所不具備的;從突水水樣來看,水較黃,含大量黃色懸浮物,屬于“老陳水”,本次突水為16煤層“三帶”裂隙導(dǎo)通上部長興灰?guī)r巖溶溶洞所致。第二次突水在2010年進(jìn)入6月份以來,由于連續(xù)降中到大雨,大氣降水通過采空區(qū)地表裂隙滲透補(bǔ)給,致使11609外采空區(qū)涌水量增大,2010年6月16日采空區(qū)涌水量由45 m/h增至56m/h,2010年6月29日工作面涌水量達(dá)90 m/h,2010年7月13日工作面涌水量達(dá)到150 m/h,且持續(xù)時間較長,由于及時對11609外工作面采空區(qū)大的地表裂縫進(jìn)行水泥充填封堵,工作面涌水量未繼續(xù)增大,這次突水雖未造成淹面事故,但長時間排水對工作面生產(chǎn)影響較大。
四、預(yù)測與回采情況對比 1、11709工作面設(shè)計運(yùn)、軌順走向長為813m,面寬為165.45m,煤層平均厚度3.4m,回采面積為134613㎡,動用儲量為67.7萬t,可采儲量為64.4萬t。工作面實(shí)際回采運(yùn)順走向長為830 m、軌順為825 m,面寬分別為164.45m,平均采高3.35m,回采面積為147853㎡,動用儲量74.4萬t,實(shí)際采出量55.92萬t,損失量18.48萬t,工作面實(shí)際回采率為75%,損失率為25%。工作面實(shí)際回采長度比設(shè)計長度運(yùn)順增加了17m、軌順增加了12 m,回采煤厚比設(shè)計煤厚低于0.5m,兩順槽實(shí)際揭露煤厚不能真實(shí)反映整個工作面的平均煤厚。由于回采平均煤厚、面積、地質(zhì)構(gòu)造等與回采說明書預(yù)計的有一定的變化,所以無論是實(shí)際動用儲量、采出量、損失量、回采率等均與設(shè)計出入較大。
2、回采地質(zhì)說明書預(yù)計工作面回采時的最大涌水量為100m/h,正常涌水量15~45m/h。11609外工作面回采過程中發(fā)生兩次突水事故,第一次突水在2009年11月10日凌晨4:10,11609外工作面在運(yùn)順推進(jìn)70m,軌順推進(jìn)68m處,在溜頭側(cè)的1#、2#,3#架移架后發(fā)生頂板突水事故,瞬間涌水量約4900 m3/h,截止2009年11月11日早8:00點(diǎn)涌水量穩(wěn)定在22.5 m3/h左右,突水總量達(dá)7153m3。本次突水的特點(diǎn)是瞬間突水量大,來勢兇猛,衰減快,突水前沒有突水征兆,以靜儲量為主,這是其他含水層所不具備的;從突水水樣來看,水較黃,含大量黃色懸浮物,屬于“老陳水”,本次突水為16煤層“三帶”裂隙導(dǎo)通上部長興灰?guī)r巖溶溶洞所致。第二次突水在2010年進(jìn)入6月份以來,由于連續(xù)降中到大雨,大氣降水通過采空區(qū)地表裂隙滲透補(bǔ)給,致使11609外采空區(qū)涌水量增大,2010年6月16日采空區(qū)涌水量由45 m/h增至56m/h,2010年6月29日工作面涌水量達(dá)90 m/h,2010年7月13日工作面涌水量達(dá)到150 m3/h,且持續(xù)時間較長,由于及時對11609外工作面采空區(qū)大的地表裂縫進(jìn)行水泥充填封堵,工作面涌水量未繼續(xù)增大,這次突水雖未造成淹面事故,但長時間排水對工作面生產(chǎn)影響較大。除工作面兩次突水外,333在工作面回采期間無持續(xù)較大的涌水發(fā)生,其平均最大涌水量為60~80m/h,正常涌水量為20~60m/h,局部區(qū)段工作面無水,最大涌水量與預(yù)計的出入較大,正常涌水量基本相符,主要原因是該工作面發(fā)生長興灰?guī)r巖溶(溶洞)突水和大氣降水沿采空區(qū)地表裂縫滲透補(bǔ)給,致使工作面最大涌水量增大,在以往幾個16煤工作面回采過程中從未出現(xiàn)類似現(xiàn)象,采用相關(guān)比擬法預(yù)計工作面涌水量出入較大。今后要加大水文地質(zhì)分析預(yù)測,提高對16煤上部長興灰?guī)r巖溶水的認(rèn)識,采用物探手段對長興灰?guī)r富水性進(jìn)行探測;同時要加大對采空區(qū)地表裂縫的充填處理,預(yù)防大氣降水沿地表裂縫滲透補(bǔ)給采空區(qū),盡可能避開雨季回采16煤工作面。
五、回采率分析與總結(jié)
11609外工作面的設(shè)計回采率為95%,損失率為5%,動用儲量為67.7萬 t,可采儲量為64.4萬t,損失量3.3萬t。工作面實(shí)際動用儲量為74.4萬t,采出量55.92萬t,損失量18.48萬t,實(shí)際回采率為75%,損失率為25%,工作面實(shí)際回采率比設(shè)計回采率低出20%。主要原因?yàn)楣ぷ髅鎯?nèi)過SF82正斷層(∠50H=5.5 m),該斷層自切眼揭露,沿工作面推進(jìn)方向延展435m(平距),在工作面內(nèi)延展長度約450m(斜距),斷層落差增大到5.5m 左右;SF609-01逆斷層(∠15~25H=0~5m)斷層沿推進(jìn)方向延伸180m(平距),工作面內(nèi)延展210m(斜距)。兩斷層的落差大,延展長度長,影響范圍大,造成割巖石較多,導(dǎo)致工作面的實(shí)際回采率比設(shè)計回采率低。今后需加強(qiáng)煤層探測,掌握工作面斷層等構(gòu)造的分布,并加強(qiáng)煤層等厚線的分析,找出煤層厚度變化規(guī)律,得出相近工作面的平均采高,以便核對回采率的變化原因,為今后回采16煤層工作面提供可參考的資料。