第一篇:倉庫不符合項整改方案
倉庫不符合項整改方案
一.不符合項目 倉庫易制毒化學物品管理制度不規范,部分管理環節存在缺失。2 倉庫成品倉部分物品的標識簡單缺少細節,貨架物品區分不清晰。
二 原因分析 對標準理解不到位,未落實具體細節
二.整改措施
1.1 制定我司易制毒和化學品管理規范,并張貼至公司易制毒倉庫位置。如圖而
1.2 完善我司易制毒物品賬冊,做到易制毒品的帳冊要清楚,嚴禁涂改,帳冊上列明日期、品名、進庫量、取用量、結存量、取用人、核對人、用途等項目,定期核對、盤存,必須帳帳、帳卡、帳物相符。
1.3 組織公司全體員工進行有關易制毒化學品的培訓課程,提高員工的對于易制毒化學品的管制意識。
1.4 存放易制毒品品的專用倉庫要做到“五雙”,內容:雙門、雙鎖、雙人操作、雙人復核、二本帳記錄。如圖二
第二篇:不符合項整改說明
不符合項整改說明(孫明衛)
一、不符合項內容:未對SY/T5794-2010《鉆井液用瀝青類評價方法》標準變更后新增的軟化點、電動電位等參數進行有效確認。
整改說明:結合SY/T5794-2010《鉆井液用瀝青類評價方法》更新內容,根據本實驗室儀器設備、檢驗人員實際情況,對照HGZ-216《檢驗方法確認程序》的要求,對檢測能力進行循再次分析評估后,重新填寫了《標準更新實話審批表》。
二、不符合項內容:2011年內部質量控制計劃中無判定依據
整改說明:按照評審組的建議要求,重新完善本實驗室“2011年內部質量控制計劃”,增加并細化了《2011年內部質量控制實施方案》,在《方案》中明確了開展每次內部質量控制工作的判據要求,同時對相關的比對實驗資料進行了整改。
三、不符合項內容:編號HG-2011ZY1249中抽樣基數單位使用非法定計量單位t。
整改說明:按照評審組的建議要求,對相關檢驗報告中的計量單位進行了糾正,同時針對檢驗報告中計量單位的使用問題制定了專門要求,規定質量單位統一使用克或千克。另外,為方便本實驗室全體技術人員對計量單位的正確使用,專門制作了《實驗室常用計量單位速查對照表》供大家學習使用。
第三篇:ISO不符合項整改報告
XX部門不符合項原因分析及糾正措施
原因分析:
1、人員方面:該驗收人員工作疏忽,未按要求填寫交接單,在驗收合格的配件時,為圖自己方便沒有對各項進行準確標注,使其他人員在查看時不能確定是否已驗收,是否無問題;
2、管理方面:公司對于貨物的驗收交接表未做嚴格要求,對此缺乏重視,也未制定相關制度來規避此行為。糾正及糾正措施:
1、車務對此三臺車(滬XX,滬XX,滬XX)進行二次驗收,并補充此三輛驗車交接表中的驗收記錄(滬XX,滬XX“滅火器、工具箱、質保手冊、說明書”的驗收評價,滬XX,滬XX“組合開關及各項燈光”的驗收評價);
2、對公司采購人員進行重點培訓,確保其掌握驗收標準及填寫規范;
3、制定相應的規定并將此類標準填寫要求在會議中宣傳。附件1:驗收記錄表掃描件; 附件2:培訓記錄;
附件3:《關于板車驗收交接表填寫規范的通知》;
第四篇:現場評審不符合項整改報告
疾病預防控制中心
資質認定現場評審不符合項整改報告
疾病預防控制中心
2013 年08月20日
現場評審不符合項整改報告書
第五篇:不符合項整改報告
2008年換證復查省局評審發現不符合項的整改報告
2008年12月我廠向省局認證監管處提出換證復查申請,2009年1月13日省局評審組對我廠進行了換證復查評審,在評審過程中,發現了8項不符合項,針對評審組指出的不符合項,我廠高度重視,立即組織實施整改,現整改完畢,就整改情況報告如下:
不符合項一:更衣室私人物品與工作服混放
原因分析:對食品生產企業衛生要求理解不夠清楚;
整改措施:里間更衣室不再放置任何個人物品或衣服,在外間單獨放置; 整改完成(自檢驗收情況)情況:個人物品和衣服放在外間,里間更衣室放置和更換工作服,達到衛生要求;
相關證明附件:見照片一。
不符合項二:洗手消毒處為手動龍頭
原因分析:對食品生產企業衛生要求理解不夠清楚,忽視硬件設施要求; 整改措施:已更換為腳踏式水龍頭
整改完成情況(包括自己檢查驗收情況):可以做到手不接觸龍頭,達到衛生要求;
相關證明附件:見照片二。
不符合項三、八:內外包裝在同一區域加工、不同區域工作服未區分; 原因分析:對食品生產企業衛生要求理解不夠清楚,忽視不同衛生區域應分開控制衛生;
整改措施:隔斷車間,分內包裝操作區域和外包裝操作區域單獨管理,整改(自檢驗收情況)情況:整改后做到來物流不交叉、人員不串崗、氣流不貫通,符合衛生要求;
相關證明附件:見照片三。
不符合項四:加工車間燈無防爆設置;
原因分析:對食品生產企業衛生要求重視不足,硬件更新不及時; 整改措施:更換有防爆罩的日光燈;
整改(自檢驗收情況)情況:光照充足,如燈管爆裂不會散落到車間或產品上,符合衛生要求;
相關證明附件:見照片四。
不符合項五:成品庫存放產品無信息標識;
原因分析:倉庫保管對食品生產企業衛生要求理解不夠清楚,內部監管不嚴格;
整改措施:印刷標識卡,成品庫所有產品明確標識;
整改(自檢驗收情況)情況:已標識清楚;
相關證明附件:見照片五。
不符合項六:內包裝庫存有禮品袋等物品;
原因分析:對內包裝管理重視不夠;
整改措施:將禮品袋等其它物品轉移到其他倉庫;
整改(自檢驗收情況)情況:已將其它物品轉移,經檢查整改措施有效;
不符合項七:廠區平面圖局部與實際不符。
原因分析:沿用了老的建筑平面圖,忽視所致;
整改措施:已重新繪制;
相關證明附件:見附件(平面圖2)。
通過此次評審和整改,我廠提高了對出口食品生產企業衛生要求的理解和認識,在今后的工作中,加強過程管理和硬件投入,保證生產過程中的軟件、硬件都達到出口食品生產企業衛生要求。
整改單位:*******
整改完成時間: 2009年1月16日
糾正措施包括的是糾正和以后的預防措施,整改只是針對當前狀況,沒有如何以后不發生的措施。
另外,原因分析也有些說不過去,基本都是對規定重視不夠,理解不夠,那當初的審核能過關,就說明是附后條件的,建議把原因寫成人為因素會好一些,如第一條,更衣室私人物品與工作服混放,可以分析為已有明確文件規定,對相關人員已進行過培訓,但個別新員工未嚴格執行。整改措施:按規定在指點區域掛放工衣和便服,對員工進行衛生知識培訓,進一步重申相關衛生要求。
相關證明文件包括:整改前后的更衣室照片、員工培訓考核記錄等。
某危險化學品三級安全標準化評審不符合項整改報告
臨沂市安全生產監督管理局:
2010年11月18號,臨沂市安全生產監督管理局組織有關專家,邵昌巖、李英奎、于西泉三位專家,對我公司進行危險化學品三級安全標準化評審,對公司從資料和現場情況進行嚴密細致檢查評審,評審結論,對于安全標準化建設公司領導能夠重視,也有一定的認識,成立了相關的組織機構。建立的安全標準化體系能夠滿足企業的生產、經營需求。安全標準體系符合國家標標準能夠貫徹執行,提高效率。建議提高認識,進一步充實、完善公司安全標準化系統,整合標準體系文件,依據PDCA模式進行持續改進。企業“三級”,安全標準化單位給予通過。評審結束后,公司按照評審組的要求,對于85項不符合項和存在的問題進行了認真分析和整改,并將公司從現場和資料方面的不足之處,層層分解,落實到車間(科室)、班組。要求按照要求保質保
量的完成,整改小組負責人:王中、成員:付紅、石騰海、馮暉。要求整改小組對專家提出情況,逐一落實認真整改,將資料和臺賬補充完善,使其達到要求,現將完成整改情況報告如下: