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洗煤廠考察報告(最終版)

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第一篇:洗煤廠考察報告(最終版)

篇一:李家窯洗煤廠考察報告 李家窯煤業公司洗煤廠考察報告

2012年12月,礦山技術工程中心熊圖、馬清虎、宮晉娜赴山西大同對李家窯煤業公司洗煤廠進行考察研究。現將有關情況向領導匯報如下:

一、李家窯洗煤廠簡介

李家窯煤業公司洗煤廠是由北京圓之翰煤炭工程設計有限公司設計,生產能力為1.2mt/a,屬礦井型洗煤廠。2012年12月份正式投產,洗煤廠現有員工53名,其中技術人員23名,采、制、化驗7人,組織機構健全設備配套先進,控制系統安全、可靠,覆蓋各生產系統的實時調度監控網絡,完全實現生產自動化,洗水閉路循環,先進的化驗設備穩定了產品的數理和質量。

產品結構為:洗大塊(150-50mm):ad≤18%,st?d≤1.0%, mt≤7.0%,供化工用。洗中塊:(5-13mm):ad≤18%, st?d≤1.0%,mt≤7.0%,供化工用。洗末煤(13-0 mm):cqnet?ar ≥5000kcal/kg,ad≤18%, st?d≤1.0% mt≤11.0%,作發電用煤。

選煤工藝為:原煤由主井口進入原煤倉后,先經脫泥分級篩分級,按粒度由大到小分為150mm-13m ;13mm-1.5mm ;

1.5-0mm 三個級別。粒度級在 150mm-13mm之間的進入重介淺槽分選,粒度級在13mm-1.5mm之間的進入兩產品重介旋流器分選,粒度級1.5-0.15mm之間的進螺旋分選機分選,粒度級小于0.15mm不分選,直接進入壓濾機回收。這套工藝具有穩定進性、適應性、靈活性強的特點。詳見洗煤廠簡要工藝流程圖。李家窯洗煤廠簡要工藝流程圖

二、李家窯洗煤廠的主要設備及型號 1.重介漩流器

該洗煤廠采用山東威海海王旋流器有限公司生產的fzj800型兩產品重介旋流器,處理能力183t/h,入料粒度≤13mm。由于煤顆粒在旋流器做高速離心運動,對旋流器腔體生強大的摩察力,因些耐性能就成為決定旋流器好壞的重要因素,該廠采用的是耐磨陶瓷鑲嵌在腔內的技術,是國際主流的技術。重介旋流器分為有壓無壓兩種,有壓的處理能力大。相對價格高。山東威海海王旋流器有限公司是國內主要的旋流器生產單位。唐山等地也有生產單位。2.水力旋流器

該洗煤廠采用山東威海海王旋流器有限公司生產的fx350-gt型水力旋流器,處理能力80-100m/h,分離粒度≤150μm。該設備與上述重介旋流器工作原理相同,內部也才耐磨陶瓷處理。不同的是工作時不需要添加重介質,該設備只進行煤的級度分級,不進行煤與矸石的分離。所以無需工作介質。3.重介淺槽3 通過現場講解得到其主要參數如下:分選粒度在150mm-13mm之間。該設備利用阿基米德原理將煤與矸石分,水中加入重介質(fe3o4),從而改變液體的密度。將煤與矸石上下分離,在機械力的作用下,上圖中的刮板旋轉,將塊煤帶走,從而實現了煤與矸石的分離。4.磁選機

篇二:洗煤廠考察情況匯報 情況匯報

礦領導:

根據工作安排,五月八日至五月十一日期間由技術科xx、勞動服務公司xx、審計室xx、財務部xx、機電科xx等同志對我周邊洗煤廠的經濟運行情況進行走訪了解,現將有關情況匯報如下:

1、xx煤業集團:洗煤廠以穩定煤質為主要目的,設計生產能力240萬噸/年,采用重介式洗煤工藝,設計概算投資1.27億元人民幣,實際投資約1.7億元人民幣(含地面選運系統),投資回收期約1.5-2年,其中土建約6400萬元人民幣,設備投入約6000萬元人民幣,洗煤綜合成本約17元/噸,生產運行需人員約90人,設備折舊按國家有關財會制度執行。

2、xx煤業集團:洗煤廠以穩定煤質為主要目的,設計生產能力150萬噸/年,采用跳汰式洗煤工藝,土建投資約6700萬元人民幣(含地面選運系統),設備資金的投入情況現場人員不能準確提供,估計在5000萬元人民幣左右(含地面選運系統),該廠因煤礦所生產原煤煤質較穩定,經礦方計算,認為洗煤不能提高效益,所以該洗煤系統建成后未實際運行,據以前長期從事洗煤業的錢廠長介紹,洗煤綜合成本應在20元/噸左右,生產運行需人員約80人,設備折舊按國家有關財會制度執行。

3、xx鎮洗煤廠:該企業為私營專職從事洗煤業務,采用跳汰式洗煤工藝,主要洗配焦煤,年洗煤能力30萬噸,總投入約600萬元人民幣,洗煤綜合成本約15元/噸設備折舊情況較為靈活。

4、xx煤業一號井:自產煤部分洗配焦煤、綜煤提供給自營熱電廠,在原有跳汰洗煤工藝基礎上于2009年重新設計安裝一套重介淺槽式洗煤工藝,設計洗煤能力600萬噸/年,其總投入資金約4億元人民幣(含地面選運系統),洗煤綜合成本約20元/噸(普通人員工資年薪約7-8萬元,技術工工資年薪約13萬元),設備折舊按國家有關財會制度執行。

由于時間較倉促,且主要接觸的是生產技術管理方面人員以及商業秘密等原因,對部分經濟情況了解的不夠深、不夠詳細,各企業生產運營模式、管理方法均有所區別,導致各方面差異較大。通過與以上各單位管理人員交流,普遍認為重介式洗煤工藝,產品質量高,可根據用戶不同要求生產產品,前期投入較大,工藝流程較復雜,后期設備維護量大;跳汰式洗煤工藝,產品質量較好,可達到一般用戶要求,資金投入較少,生產工藝簡單,后期維護經濟。另,部分人員對我礦建議:不洗6mm以下粒度的煤,用其與精煤通過自動配煤系統混合,來滿足客戶對煤質的要求,這樣可大量減少水煤泥。特此匯報。

參加人員:

二o一二年五月十二日篇三:洗煤廠技術改造考察報告 洗煤廠技術改造考察報告

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在分公司領導安排下,根據洗煤廠入洗11#原煤需對主洗工藝進行改造的要求,由關澤龍總工帶隊,于2002年12月3日對省內外的重介洗煤廠及科研機構進行了考察調研,主要任務是:

1、了解重介選煤的發展動態及主要設備的應用;

2、了解重介選煤廠的特點及應用情況;

3、了解重介選煤廠的現場管理及籌建的前期準備工作;通過聽介紹、現場考察,并和選煤設計院的有關專家座談,對重介技術的發展及洗煤廠主洗工藝改造的可行性有了初步的認識。現將考察結果匯報如下:

第一部分考察選煤廠的情況介紹

一、各洗煤廠情況調查: ㈠、西山煤電集團,**選煤廠

1、設計單位:**選煤設計院設計

2、施工單位:**煤電集團

3、實施時間:

4、規模:入洗300萬噸/年,投資1400萬元

5、改造工藝及主要設備:將原來跳汰主選-中煤重介再洗-煤泥浮選工藝改造為無壓三產品重介旋流器-煤泥小直徑旋流器-浮選工藝主要設備唐山產3gdmg1000/700三產品重介旋流器和澳大利亞brvi-360/610型香焦脫介篩,唐山產的gpj96型加壓過濾機

6、設計特點:新增建皮帶走廊用于三產品的給料,采用二組無壓重介旋流器,脫介篩大型化,粗煤泥用煤泥旋流器和高頻篩把關回收。

7、存在問題:煤泥旋流器分級效果不好,介質消耗較高2~3kg/噸原煤。㈡、開灤煤業集團,呂家坨選煤廠

1、設計單位:唐山煤科分院設計

2、施工單位:開灤煤業集團建安公司施工

3、實施時間:2000年3月~10月

4、規模:入洗125萬噸/年,投資1500萬噸

5、流程及主要設備:該廠在廠房外新建末煤重介車間,重介改造系統的主要設備,都采用國內設備,有唐山產nwzx1000/700三產品無壓給料旋流器,鞍山產usl-3645及usl-3045大型脫介篩,馬鞍山產zxctn-1030及zxctn-1024兩段永磁筒式磁選機,唐山產dzs1525電磁振動煤泥篩,并配備了唐山煤科分院的介質配制自控系統。該廠采用三產品無壓給料大直徑旋流器在國內屬先例,而且脫介篩采用國產大型振動篩,廠房布置仿模塊選煤廠,很有特色。㈢、蘭花集團,伯方選煤廠

1、設計單位:平頂山選煤設計院

2、施工單位:平頂山中平公司

3、實施時間:1999年10月~2000年8月,設計、施工

4、規模:60萬噸/年,總投資3000萬元(其中模塊1400萬元)

5、流程及主要設備:工藝流程為原煤預選脫泥,三產品有壓旋流器分選,浮精、煤泥高效濃縮,壓濾回收。設備重介改造系統的主要設備,采用國內設備,有唐山煤科院產3nwe710/5000三產品有壓給料旋流器,鞍山產ek2460型脫介篩,泰安煤礦機械廠產tll1000a離心機和xjx-ta12型浮選機,湖南三匠制造有限責任公司產的xkeg150精煤壓濾機和無錫洗遷設備廠產的meg150/1070型尾煤泥壓濾機。

6、設計特點:模塊設計集洗煤、浮選、壓濾于一體,整個建筑體積小、廠房高度低,工藝簡單、設備少,設備選型先進、合理,除介質密度調節控制系統外,全部為國產設備、投資少;工藝靈活可靠,自動化程度高,用人少效率高,設備檢修維護方便,共用一臺起重檢修設備。

7、存在問題:煤泥水系統能力考慮不足,特別是精煤脫水處理量不能滿足生產的要求;高效濃縮機選型不準,使用效果不好;現場管理經驗不足,技術力量不強,不能充分發揮設備、設計的優勢,生產效率及經濟效益沒有體現出來。

8、使用情況:入洗量1000噸/月;分選效果ad=8.00%時,ep1=0.033、ep2=0.035;介耗1.5~2kg/噸原煤;洗水濃度10g/l,浮精水分24.55%。第二部分考察體會

一、重介選煤技術發展動態通過對相關選煤廠的參觀學習及與有關專家座談,普遍認為近幾年來,國內重介選煤技術發展較快,該工藝是一種技術先進、投資較少、適應性強、分選效率高、經濟效益好、有一定技術含量的選煤方法,特別是重介旋流器與傳統的重介分選技術(立輪、斜輪相比)有工藝簡單,介質回收容易,成本低的優勢,是近期國內處理難選煤的首選方法。從重介旋流器工藝的發展趨勢來看,在國內采用無壓入料重介旋流器洗選難選煤的實例越來越多,旋流器直徑越來越大,分選效果也越來越好,尤其是分選煉焦煤時,多數采用三產品無壓重介質旋流器。從考察的選煤廠來看,對難選煤及極難選煤,都采用重介選,充分利用其分選精度高、效率高、產品質量穩定的特點。該工藝運行可靠,技術指標均能達到洗煤廠質量標準化的要求,工藝成熟可靠,分選效果好。

二、重介工藝技術特點

在重介旋流器分選工藝中,應用較為普遍有無壓入料和有壓入料兩種方式,其區別主要在于給料方式的不同,其中:無壓入料方式優點在于實現無壓給料,原煤無需脫泥,減少工藝環節,減少次生煤泥量,基建投資少;缺點在于介質分流量大,增加磁選設備臺數。有壓入料方式優點原煤脫泥重介、分選效果好,分流量減少,可減少磁選設備臺數;可降低廠房高度;缺點在于增加脫泥系統、工藝系統復雜;采用有壓入料,增加次生煤泥量;總體來說,增加基建投資費用。

三、重介技術改造的關鍵問題

1、煤質資料的代表性在技術改造時,提供的煤質資料一定要切合實際,要充分考慮煤層地質條件及開采過程中出現的煤質波動情況,對煤質情況要進行認真的分析,這樣有助于設計時工藝流程的確定和設備的選型。

2、重介分選工藝的幾個原則,包括:關于重介旋流器有壓入料和無壓入料方式的選擇;關于二產品重介旋流器和三產品重介旋流器的選擇;關于大直徑重介旋流器或小直徑旋流器組的選擇與配合;關于選前脫泥與不脫泥的選擇。這幾個工藝原則,應根據不同的煤質條件合理選用,絕不能用其中一種固定的工藝方式,隨意套用。

3、煤泥回收系統把關不可缺少對精煤、中煤脫介,一定要有可靠的粗煤泥把關回收系統,防止煤泥含量過高,系統能力不足,生產造成被動。

4、重視解決重介入料的除雜問題重介入料中混有雜物,對系統危害非常嚴重,后果是造成管理設備堵塞,危及生產,在改造設計時應充分考慮除雜問題。

5、重介中心工藝與原煤準備及煤泥水系統要匹配。

6、重要設備選型的考慮在各選煤廠考察中,各廠均反映設備選型一定要慎重,否則,后患無窮。

a.介旋器經考察調研,目前國內采用無壓給料的工藝方式,較為成熟,應用普遍的是石家莊煤礦研究院選煤分院,即唐山國華科技有限公司生產的系列重介質旋流器,目前有31家選煤廠均采用該廠的產品。

b.脫泥脫介篩的調研,目前重介選煤廠篩子脫泥脫介選型有兩種趨熱,一種是全部采用進口篩子,如澳大利亞生產的篩分機,該篩分機性能優越,篩分效率高,處理量大,設備布置安裝,維修,使用非常方便,篩子呈大型化,系列化,但投資相對較大,一般為國內產品價格的3~5倍。另一種是國內設備,由于受材質、加工精度的限制,篩分機的處理量較小,性能相對不如進口篩子,影響設計安裝,使用效果,特別是在工藝布置時要考慮其檢修空間,占地面積較大,影響總體投資。建議盡量使用單層脫泥脫介篩。

d.介質密度調節控制系統調研的各選煤廠均引進國外的控制系統,以保證合格介質的密度和磁性物含量的控制,建議引進澳大利亞朗艾道公司或美國通用公司控制系統。

e.泵類從各重介選煤廠選用石家莊工業泵廠生產的渣漿泵的使用情況來看,該泵引進澳大利亞wom公司技術,耐磨耐腐蝕性能優越,效率高,設計時要考慮使用變頻調速給料,適應生產需要。耐磨管道選擇衡水耐磨廠生產的管道,彎頭采用球形彎頭,現場效果都比較好。f.磁選機和離心機可選擇國內成熟產品,馬鞍山zxgtn型磁選機和泰安煤機廠生產的tll1000a型離心機。

7、自動化控制中,除了必須將介質系統的各項自動化調控全部納入全廠順序集中控制以外,還應把包括所有介質泵類、相關的管路閥門及其它系統盡可能地全部納入順序控制自動開停,真正做到把傳統的由崗位司機操控設備的方式改為巡檢方式,以節省生產人員,實現高度自動化、高度集中控制、高效率的現代化選煤工藝。

8、對**煤電集團公司考察后認為:精煤加壓過濾機使用效果好、經濟效益可觀,但投資較多,每臺投資近300萬元,處理量為800~1100公斤/小時.平方米,比真空過濾機大3~5倍,它可代替洗煤廠目前使用的圓盤過濾機。建議集團公司在綜合折舊費用上統籌考慮浮精降水的設備投入。

9、從本次考察的重介選煤廠來看,現場管理對技術管理的依賴性較強,必須有一支素質較高、技能較強的職工隊伍。建議在實施該項目前,要充分考慮生產人員的培訓工作,同時要求設計施工單位要在包設計包投資、包工期、包指標的基礎上增加包培訓、包管理、包新舊系統銜接、包正常生產,使新建的重介系統從開始投產就有一個較好的管理模式

綜上所述,通過這次考察,了解了我國選煤界的現狀及發展趨勢,對重介旋流器工藝的優缺點、生產運行效果及現場管理有了初步的認識,為下一步我廠即將進行的改造,提供了一定的借鑒

第三部分**洗煤廠技術改造建議

一、技術改造的必要性

1、現狀洗煤廠設計年入洗能力180萬噸,主要入洗本礦井原煤與集團公司內部團柏礦原煤。原設計工藝為選前脫泥、50~0.5mm混合跳汰、中煤重介再選、煤泥濃縮浮選、尾煤壓濾回收,生產產品為1#、2#精煤及中煤。后經多次技術改造,現生產工藝采用混合跳汰、煤泥濃縮浮選的工藝流程,生產8~11級精煤和4800~4500大卡的中煤產品。近年來,由于井下地質條件的變化,礦井生產能力受到制約,入洗煤源發生了極大的變化,本礦井資源不足,入洗原煤需大量調入,年調入量近100萬噸,且入洗煤種多,性質差異大,特別是近期將入洗下組煤11#原煤,這就對洗煤廠現行主洗工藝的適應性提出了新的要求。

2、煤質分析有關資料表明,11#原煤灰分在29~35%范圍內,屬較高灰分,-13mm級原煤含量近60%,說明原煤易碎。煤泥含量達15%左右,含量適中,其中浮沉煤泥占本級含量2~3%,說明原煤不易泥化;-1.40密度級含量39~41%,灰分9.65%~9.90%,矸石含量20~30%,矸石含量較高。從其可選性來看,11#煤精煤灰分10.5%時,δp±0.1=48.3%,理論回收率為58.83%,屬極難選煤。

3、目前存在的主要問題從生產技術指標、產品指標,結合精煤最大產率原則及最大經濟效益的取得的角度考慮,現行生產工藝存在以下問題:

第二篇:洗煤廠技術改造考察報告

在分公司領導安排下,根據洗煤廠入洗11#原煤需對主洗工藝進行改造的要求,由關澤龍總工帶隊,于2002年12月3日對省內外的重介洗煤廠及科研機構進行了考察調研,主要任務是:

1、了解重介選煤的發展動態及主要設備的應用;

2、了解重介選煤廠的特點及應用情況;

3、了解重介選煤廠的現場管理及籌建的前期準備工作;通過聽介紹、現場考察,并和選煤設計院的有關專家座談,對重介技術的發展及洗煤廠主洗工藝改造的可行性有了初步的認識。現將考察結果匯報如下:第一部分 考察選煤廠的情況介紹

一、各洗煤廠情況調查:㈠、西山煤電集團,**選煤廠

1、設計單位:**選煤設計院設計

2、施工單位:**煤電集團

3、實施時間:

4、規 模:入洗300萬噸/年,投資1400萬元

5、改造工藝及主要設備:將原來跳汰主選-中煤重介再洗-煤泥浮選工藝改造為無壓三產品重介旋流器-煤泥小直徑旋流器-浮選工藝主要設備唐山產3GDMG1000/700三產品重介旋流器和澳大利亞brVI-360/610型香焦脫介篩,唐山產的GpJ96型加壓過濾機

6、設計特點:新增建皮帶走廊用于三產品的給料,采用二組無壓重介旋流器,脫介篩大型化,粗煤泥用煤泥旋流器和高頻篩把關回收。

7、存在問題:煤泥旋流器分級效果不好,介質消耗較高2~3kg/噸原煤。㈡、開灤煤業集團,呂家坨選煤廠

1、設計單位:唐山煤科分院設計

2、施工單位:開灤煤業集團建安公司施工

3、實施時間:2000年3月~10月

4、規模:入洗125萬噸/年,投資1500萬噸

5、流程及主要設備:該廠在廠房外新建末煤重介車間,重介改造系統的主要設備,都采用國內設備,有唐山產NWZX1000/700三產品無壓給料旋流器,鞍山產USL-3645及USL-3045大型脫介篩,馬鞍山產ZXCTN-1030及ZXCTN-1024兩段永磁筒式磁選機,唐山產DZS1525電磁振動煤泥篩,并配備了唐山煤科分院的介質配制自控系統。該廠采用三產品無壓給料大直徑旋流器在國內屬先例,而且脫介篩采用國產大型振動篩,廠房布置仿模塊選煤廠,很有特色。㈢、蘭花集團,伯方選煤廠

1、設計單位:平頂山選煤設計院

2、施工單位:平頂山中平公司

3、實施時間:1999年10月~2000年8月,設計、施工

4、規 模:60萬噸/年,總投資3000萬元(其中模塊1400萬元)

5、流程及主要設備:工藝流程為原煤預選脫泥,三產品有壓旋流器分選,浮精、煤泥高效濃縮,壓濾回收。設備重介改造系統的主要設備,采用國內設備,有唐山煤科院產3NWE710/5000三產品有壓給料旋流器,鞍山產EK2460型脫介篩,泰安煤礦機械廠產TLL1000A離心機和XJX-TA12型浮選機,湖南三匠制造有限責任公司產的XKEG150精煤壓濾機和無錫洗遷設備廠產的MEG150/1070型尾煤泥壓濾機。

6、設計特點:模塊設計集洗煤、浮選、壓濾于一體,整個建筑體積小、廠房高度低,工藝簡單、設備少,設備選型先進、合理,除介質密度調節控制系統外,全部為國產設備、投資少;工藝靈活可靠,自動化程度高,用人少效率高,設備檢修維護方便,共用一臺起重檢修設備。

7、存在問題:煤泥水系統能力考慮不足,特別是精煤脫水處理量不能滿足生產的要求;高交濃縮機選型不準,使用效果不好;現場管理經驗不足,技術力量不強,不能充分發揮設備、設計的優勢,生產效率及經濟效益沒有體現出來。

8、使用情況:入洗量1000噸/月;分選效果Ad=8.00%時,Ep1=0.033、Ep2=0.035;介耗1.5~2kg/噸原煤;洗水濃度10g/L,浮精水分24.55%。第二部分 考察體會

一、重介選煤技術發展動態通過對相關選煤廠的參觀學習及與有關專家座談,普遍認為近幾年來,國內重介選煤技術發展較快,該工藝是一種技術先進、投資較少、適應性強、分選效率高、經濟效益好、有一定技術含量的選煤方法,特別是重介旋流器與傳統的重介分選技術(立輪、斜輪相比)有工藝簡單,介質回收容易,成本低的優勢,是近期國內處理難選煤的首選方法。從重介旋流器工藝的發展趨勢來看,在國內采用無壓入料重介旋流器洗選難選煤的實例越來越多,旋流器直徑越來越大,分選效果也越來越好,尤其是分選煉焦煤時,多數采用三產品無壓重介質旋流器。從考察的選煤廠來看,對難選煤及極難選煤,都采用重介選,充分利用其分選精度高、效率高、產品質量穩定的特點。該工藝運行可靠,技術指標均能達到洗煤廠質量標準化的要求,工藝成熟可靠,分選效果好。

二、重介工藝技術特點在重介旋流器分選工藝中,應用較為普遍有無壓入料和有壓入料兩種方式,其區別主要在于給料方式的不同,其中:無壓入料方式優點在于實現無壓給料,原煤無需脫泥,減少工藝環節,減少次生煤泥量,基建投資少;缺點在于介質分流量大,增加磁選設備臺數。有壓入料方式優點原煤脫泥重介、分選效果好,分流量減少,可減少磁選設備臺數;可降低廠房高度;缺點在于增加脫泥系統、工藝系統復雜;采用有壓入料,增加次生煤泥量;總體來說,增加基建投資費用。

三、重介技術改造的關鍵問題

1、煤質資料的代表性在技術改造時,提供的煤質資料一定要切合實際,要充分考慮煤層地質條件及開采過程中出現的煤質波動情況,對煤質情況要進行認真的分析,這樣有助于設計時工藝流程的確定和設備的選型。

2、重介分選工藝的幾個原則,包括:關于重介旋流器有壓入料和無壓入料方式的選擇;關于二產品重介旋流器和三產品重介旋流器的選擇;關于大直徑重介旋流器或小直徑旋流器組的選擇與配合;關于選前脫泥與不脫泥的選擇。這幾個工藝原則,應根據不同的煤質條件合理選用,絕不能用其中一種固定的工藝方式,隨意套用。

3、煤泥回收系統把關不可缺少對精煤、中煤脫介,一定要有可靠的粗煤泥把關回收系統,防止煤泥含量過高,系統能力不足,生產造成被動。

4、重視解決重介入料的除雜問題重介入料中混有雜物,對系統危害非常嚴重,后果是造成管理設備堵塞,危及生產,在改造設計時應充分考慮除雜問題。

5、重介中心工藝與原煤準備及煤泥水系統要匹配

6、重要設備選型的考慮在各選煤廠考察中,各廠均反映設備選型一定要慎重,否則,后患無窮。a.介旋器經考察調研,目前國內采用無壓給料的工藝方式,較為成熟,應用普遍的是石家莊煤礦研

究院選煤分院,即唐山國華科技有限公司生產的系列重介質旋流器,目前有31家選煤廠均采用該廠的產品。b.脫泥脫介篩的調研,目前重介選煤廠篩子脫泥脫介選型有兩種趨熱,一種是全部采用進口篩子,如澳大利亞生產的篩分機,該篩分機性能優越,篩分效率高,處理量大,設備布置安裝,維修,使用非常方便,篩子呈大型化,系列化,但投資相對較大,一般為國內產品價格的3~5倍。另一種是國內設備,由于受材質、加工精度的限制,篩分機的處理量較小,性能相對不如進口篩子,影響設計安裝,使用效果,特別是在工藝布置時要考慮其檢修空間,占地面積較大,影響總體投資。建議盡量使用單層脫泥脫介篩。d.介質密度調節控制系統調研的各選煤廠均引進國外的控制系統,以保證合格介質的密度和磁性物含量的控制,建議引進澳大利亞朗艾道公司或美國通用公司控制系統。e.泵類從各重介選煤廠選用石家莊工業泵廠生產的渣漿泵的使用情況來看,該泵引進澳大利亞WOM公司技術,耐磨耐腐蝕性能優越,效率高,設計時要考慮使用變頻調速給料,適應生產需要。耐磨管道選擇衡水耐磨廠生產的管道,彎頭采用球形彎頭,現場效果都比較好。f.磁選機和離心機可選擇國內成熟產品,馬鞍山ZXGTN型磁選機和泰安煤機廠生產的TLL1000A型離心機。

7、自動化控制中,除了必須將介質系統的各項自動化調控全部納入全廠順序集中控制以外,還應把包括所有介質泵類、相關的管路閥門及其它系統盡可能地全部納入順序控制自動開停,真正做到把傳統的由崗位司機操控設備的方式改為巡檢方式,以節省生產人員,實現高度自動化、高度集中控制、高效率的現代化選煤工藝。

8、對**煤電集團公司考察后認為:精煤加壓過濾機使用效果好、經濟效益可觀,但投資較多,每臺投資近300萬元,處理量為800~1100公斤/小時.平方米,比真空過濾機大3~5倍,它可代替洗煤廠目前使用的圓盤過濾機。建議集團公司在綜合折舊費用上統籌考慮浮精降水的設備投入。

9、從本次考察的重介選煤廠來看,現場管理對技術管理的依賴性較強,必須有一支素質較高、技能較強的職工隊伍。建議在實施該項目前,要充分考慮生產人員的培訓工作,同時要求設計施工單位要在包設計包投資、包工期、包指標的基礎上增加包培訓、包管理、包新舊系統銜接、包正常生產,使新建的重介系統從開始投產就有一個較好的管理模式綜上所述,通過這次考察,了解了我國選煤界的現狀及發展趨勢,對重介旋流器工藝的優缺點、生產運行效果及現場管理有了初步的認識,為下一步我廠即將進行的改造,提供了一定的借鑒第三部分 **洗煤廠技術改造建議

一、技術改造的必要性

1、現狀洗煤廠設計年入洗能力180萬噸,主要入洗本礦井原煤與集團公司內部團柏礦原煤。原設計工藝為選前脫泥、50~0.5mm混合跳汰、中煤重介再選、煤泥濃縮浮選、尾煤壓濾回收,生產產品為1#、2#精煤及中煤。后經多次技術改造,現生產工藝采用混合跳汰、煤泥濃縮浮選的工藝流程,生產8~11級精煤和4800~4500大卡的中煤產品。近年來,由于井下地質條件的變化,礦井生產能力受到制約,入洗煤源發生了極大的變化,本礦井資源不足,入洗原煤需大量調入,年調入量近100萬噸,且入洗煤種多,性質差異大,特別是近期將入洗下組煤11#原煤,這就對洗煤廠現行主洗工藝的適應性提出了新的要求。

2、煤質分析有關資料表明,11#原煤灰分在29~35%范圍內,屬較高灰分,-13mm級原煤含量近60%,說明原煤易碎。煤泥含量達15%左右,含量適中,其中浮沉煤泥占本級含量2~3%,說明原煤不易泥化;-1.40密度級含量39~41%,灰分9.65%~9.90%,矸石含量20~30%,矸石含量較高。從其可選性來看,11#煤精煤灰分10.5%時,δp±0.1=48.3%,理論回收率為58.83%,屬極難選煤。

3、目前存在的主要問題從生產技術指標、產品指標,結合精煤最大產率原則及最大經濟效益的取得的角度考慮,現行生產工藝存在以下問題:⑴ 目前入洗原煤煤質變化大,末煤含量大大增加,跳汰機分選效果變差,從近幾年的生產指標來看,中煤帶煤損失較高22~30%,矸石污染8~10%,精煤損失大,嚴重影響了選煤廠的經濟效益。⑵ 11#原煤極難選的可選性來看,現跳汰工藝很難生產9~11級精煤,精煤產率無法保障,若單獨入洗11#原煤,則精煤產率僅為28~33%,產率極低;若與2#、10#原煤混合入洗,則由于煤質性質的不同,影響精煤最大產率的取得和產品質量的穩定。另外,我廠生產1/3焦煤和部分肥煤,煤種較為單一,煤炭銷售市場較窄。而11#原煤單獨入洗生產出的精煤產品,其煤種為主焦煤,煤炭市場較好,因此,針對11#原煤入洗的問題進行主洗工藝技術改造是必要的。

二、技術改造建議通過考察,分析現有重介洗煤廠工藝的得失,結合分公司洗煤廠現場實際及設計研究部門的建議,根據“煤炭工業選煤廠設計規范(MT5007-94)”第5.2.2條:“極難選煤,應采用重介質選煤法”,的規定,建議洗煤廠主洗工藝技術改造選擇重介工藝。

1、技術改造要求工藝能適應市場多級別多品種生產;有利于產品質量穩定;遵循最大效益原則,盡量提高精煤產率,減少副產品;生產工藝先進、靈活、可靠、簡化;充分利用現有設施,盡量降低改造投資;工藝設備選型技術先進,運行可靠;改造不影響生產。

2、生產工藝選擇按照技術改造要求及入洗原煤煤質特征,建議采用不分級不脫泥全入洗方案,即原煤全部進入無壓給料三產品重介質旋流器分選,粗選精煤泥將粗粒級回收后,細煤泥再進入現有的浮選系統分選。工藝流程的特點:⑴ 原煤采用無壓給料方式,不但分選精度高,而且排矸能力強,次生煤泥和精煤損失量明顯減少,生產故障降低。⑵ 工藝流程簡單可靠,操作系統方便靈活。系統采用單臺重介質旋流器,以單一低密度懸浮液系統一次分選出精煤、中煤、矸石三種產品,并采用不脫泥分級選煤工藝,與傳統的重介質選煤工藝相比,大大減少了生產環節。⑶ 對原煤的適應性非常強,產品結構靈活、質量穩定。兩段分選密度均可方便靈活地在線無級調節,精煤和中煤的質量都能得到保證。⑷ 有效分選下限可達0.25mm,可減少浮選入料量,并降低浮選入料灰分。該工藝原則流程圖見附圖

3、改造方案建議考慮兩種改造方案第一種方案:保留原跳汰工藝,在原中煤重介系統的基礎上改造增建90萬噸重介系統,用于11#原煤的入洗,也可用于其他原煤的配煤入洗,改造只需增加部分設備,相應地改造給料環節及產品運輸環節等,估算投資690萬元第二種方案:仍然保留原跳汰工藝,在原中煤重介系統的基礎上改造增建180萬噸重介系統,可選用單臺大型旋流器單系統,年入洗能力180萬噸,估算投資1400萬元。也可一期改造為90萬噸,二期改造為180萬噸。

4、設備選型為最大限度地降低投資,應盡量利用現有設備,只有無法利用的設備才考慮拆除或停用,新增主要設備不僅技術上國際領先,而且要運行可靠,如:重介質分選旋流器,可選用3GDMC1000/700A型無壓給料旋流器(分選上限50mm,可達80mm,下限0.25mm)。該設備具有入料上限高、處理量大的特點。只用一種低密度介質即能達到兩種介質密度分選三種產品的效果。另外,該設備耐磨性好,使用壽命長,維護方便。脫介篩可考慮引進香焦篩,其處理量大,脫介效果好,性能均優于國內設備精煤離心機可選用臥式振動離心機,該設備處理能力大,產品水分低。煤泥離心機可選用臥式振動離心機,該設備處理能力大,產品水分低,有效截留粒度可達0.1mm,適用于煤泥產品脫水、回收。

三、改造的意義

1、采用無壓三產品重介旋流器工藝在原料煤質量波動時,適應性強,更易穩定產品質量,分選效果好,精煤產率明顯提高。

2、改造后,可具備生產多品種精煤產品的能力,既能生產1/3焦煤又能生產主焦煤,給洗煤廠的持續發展提供了動力,同時中煤產品也可滿足不同熱值的需求,解決現中煤灰分低,庫存多,無場地貯存,制約生產的現狀。

3、通過技術改造,能夠有效地降低精煤產品中的雜物和副產品中的精煤損失,有利于最大限度地回收資源。

4、從我廠現工藝情況來看,改造存在以下有利條件:可充分利用原設計中煤重介系統,新建一個獨立的重介系統,在原有基礎上進行改造,不需另建廠房,不影響生產。可利用現有的供配電系統、運輸系統、集控系統等設施。

5、該項目投資少,工期短,具有顯著的經濟效益和社會效益,可實現當年建設,當年投產,當回收投資。

第三篇:洗煤廠技術改造考察報告

在分公司領導安排下,根據洗煤廠入洗11#原煤需對主洗工藝進行改造的要求,由關澤龍總工帶隊,于2002年12月3日對省內外的重介洗煤廠及科研機構進行了考察調研,主要任務是:

1、了解重介選煤的發展動態及主要設備的應用;

2、了解重介選煤廠的特點及應用情況;

3、了解重介選煤廠的現場管理及籌建的前期準備工作;通過聽介紹、現場考察,并和選煤設計院的有關專家座談,對重介技術的發展及洗煤廠主洗工藝改造的可行性有了初步的認識。現將考察結果匯報如下:第一部分 考察選煤廠的情況介紹

一、各洗煤廠情況調查:㈠、西山煤電集團,**選煤廠

1、設計單位:**選煤設計院設計

2、施工單位:**煤電集團

3、實施時間:

4、規 模:入洗300萬噸/年,投資1400萬元

5、改造工藝及主要設備:將原來跳汰主選-中煤重介再洗-煤泥浮選工藝改造為無壓三產品重介旋流器-煤泥小直徑旋流器-浮選工藝主要設備唐山產3GDMG1000/700三產品重介旋流器和澳大利亞brVI-360/治理發愣功型香焦脫介篩,唐山產的GpJ96型加壓過濾機

6、設計特點:新增建皮帶走廊用于三產品的給料,采用二組無壓重介旋流器,脫介篩大型化,粗煤泥用煤泥旋流器和高頻篩把關回收。

7、存在問題:煤泥旋流器分級效果不好,介質消耗較高2~3kg/噸原煤。㈡、開灤煤業集團,呂家坨選煤廠

1、設計單位:唐山煤科分院設計

2、施工單位:開灤煤業集團建安公司施工

3、實施時間:2000年3月~10月

4、規模:入洗125萬噸/年,投資1500萬噸

5、流程及主要設備:該廠在廠房外新建末煤重介車間,重介改造系統的主要設備,都采用國內設備,有唐山產NWZX1000/700三產品無壓給料旋流器,鞍山產USL-3645及USL-3045大型脫介篩,馬鞍山產ZXCTN-1030及ZXCTN-1024兩段永磁筒式磁選機,唐山產DZS1525電磁振動煤泥篩,并配備了唐山煤科分院的介質配制自控系統。該廠采用三產品無壓給料大直徑旋流器在國內屬先例,而且脫介篩采用國產大型振動篩,廠房布置仿模塊選煤廠,很有特色。㈢、蘭花集團,伯方選煤廠

1、設計單位:平頂山選煤設計院

2、施工單位:平頂山中平公司

3、實施時間:1999年10月~2000年8月,設計、施工

4、規 模:60萬噸/年,總投資3000萬元(其中模塊1400萬元)

5、流程及主要設備:工藝流程為原煤預選脫泥,三產品有壓旋流器分選,浮精、煤泥高效濃縮,壓濾回收。設備重介改造系統的主要設備,采用國內設備,有唐山煤科院產3NWE710/5000三產品有壓給料旋流器,鞍山產EK2460型脫介篩,泰安煤礦機械廠產TLL1000A離心機和XJX-TA12型浮選機,湖南三匠制造有限責任公司產的XKEG150精煤壓濾機和無錫洗遷設備廠產的MEG150/1070型尾煤泥壓濾機。

6、設計特點:模塊設計集洗煤、浮選、壓濾于一體,整個建筑體積小、廠房高度低,工藝簡單、設備少,設備選型先進、合理,除介質密度調節控制系統外,全部為國產設備、投資少;工藝靈活可靠,自動化程度高,用人少效率高,設備檢修維護方便,共用一臺起重檢修設備。

7、存在問題:煤泥水系統能力考慮不足,特別是精煤脫水處理量不能滿足生產的要求;高交濃縮機選型不準,使用效果不好;現場管理經驗不足,技術力量不強,不能充分發揮設備、設計的優勢,生產效率及經濟效益沒有體現出來。

8、使用情況:入洗量1000噸/月;分選效果Ad=8.00%時,Ep1=0.033、Ep2=0.035;介耗1.5~2kg/噸原煤;洗水濃度10g/L,浮精水分24.55%。第二部分 考察體會

一、重介選煤技術發展動態通過對相關選煤廠的參觀學習及與有關專家座談,普遍認為近幾年來,國內重介選煤技術發展較快,該工藝是一種技術先進、投資較少、適應性強、分選效率高、經濟效益好、有一定技術含量的選煤方法,特別是重介旋流器與傳統的重介分選技術(立輪、斜輪相比)有工藝簡單,介質回收容易,成本低的優勢,是近期國內處理難選煤的首選方法。從重介旋流器工藝的發展趨勢來看,在國內采用無壓入料重介旋流器洗選難選煤的實例越來越多,旋流器直徑越來越大,分選效果也越來越好,尤其是分選煉焦煤時,多數采用三產品無壓重介質旋流器。從考察的選煤廠來看,對難選煤及極難選煤,都采用重介選,充分利用其分選精度高、效率高、產品質量穩定的特點。該工藝運行可靠,技術指標均能達到洗煤廠質量標準化的要求,工藝成熟可靠,分選效果好。

二、重介工藝技術特點在重介旋流器分選工藝中,應用較為普遍有無壓入料和有壓入料兩種方式,其區別主要在于給料方式的不同,其中:無壓入料方式優點在于實現無壓給料,原煤無需脫泥,減少工藝環節,減少次生煤泥量,基建投資少;缺點在于介質分流量大,增加磁選設備臺數。有壓入料方式優點原煤脫泥重介、分選效果好,分流量減少,可減少磁選設備臺數;可降低廠房高度;缺點在于增加脫泥系統、工藝系統復雜;采用有壓入料,增加次生煤泥量;總體來說,增加基建投資費用。

三、重介技術改造的關鍵問題

1、煤質資料的代表性在技術改造時,提供的煤質資料一定要切合實際,要充分考慮煤層地質條件及開采過程中出現的煤質波動情況,對煤質情況要進行認真的分析,這樣有助于設計時工藝流程的確定和設備的選型。

2、重介分選工藝的幾個原則,包括:關于重介旋流器有壓入料和無壓入料方式的選擇;關于二產品重介旋流器和三產品重介旋流器的選擇;關于大直徑重介旋流器或小直徑旋流器組的選擇與配合;關于選前脫泥與不脫泥的選擇。這幾個工藝原則,應根據不同的煤質

條件合理選用,絕不能用其中一種固定的工藝方式,隨意套用。

3、煤泥回收系統把關不可缺少對精煤、中煤脫介,一定要有可靠的粗煤泥把關回收系統,防止煤泥含量過高,系統能力不足,生產造成被動。

4、重視解決重介入料的除雜問題重介入料中混有雜物,對系統危害非常嚴重,后果是造成管理設備堵塞,危及生產,在改造設計時應充分考慮除雜問題。

5、重介中心工藝與原煤準備及煤泥水系統要匹配

6、重要設備選型的考慮在各選煤廠考察中,各廠均反映設備選型一定要慎重,否則,后患無窮。a.介旋器經考察調研,目前國內采用無壓給料的工藝方式,較為成熟,應用普遍的是石家莊煤礦研究院選煤分院,即唐山國華科技有限公司生產的系列重介質旋流器,目前有31家選煤廠均采用該廠的產品。b.脫泥脫介篩的調研,目前重介選煤廠篩子脫泥脫介選型有兩種趨熱,一種是全部采用進口篩子,如澳大利亞生產的篩分機,該篩分機性能優越,篩分效率高,處理量大,設備布置安裝,維修,使用非常方便,篩子呈大型化,系列化,但投資相對較大,一般為國內產品價格的3~5倍。另一種是國內設備,由于受材質、加工精度的限制,篩分機的處理量較小,性能相對不如進口篩子,影響設計安裝,使用效果,特別是在工藝布置時要考慮其檢修空間,占地面積較大,影響總體投資。建議盡量使用單層脫泥脫介篩。d.介質密度調節控制系統調研的各選煤廠均引進國外的控制系統,以保證合格介質的密度和磁性物含量的控制,建議引進澳大利亞朗艾道公司或美國通用公司控制系統。e.泵類從各重介選煤廠選用石家莊工業泵廠生產的渣漿泵的使用情況來看,該泵引進澳大利亞WOM公司技術,耐磨耐腐蝕性能優越,效率高,設計時要考慮使用變頻調速給料,適應生產需要。耐磨管道選擇衡水耐磨廠生產的管道,彎頭采用球形彎頭,現場效果都比較好。f.磁選機和離心機可選擇國內成熟產品,馬鞍山ZXGTN型磁選機和泰安煤機廠生產的TLL1000A型離心機。

7、自動化控制中,除了必須將介質系統的各項自動化調控全部納入全廠順序集中控制以外,還應把包括所有介質泵類、相關的管路閥門及其它系統盡可能地全部納入順序控制自動開停,真正做到把傳統的由崗位司機操控設備的方式改為巡檢方式,以節省生產人員,實現高度自動化、高度集中控制、高效率的現代化選煤工藝。

8、對**煤電集團公司考察后認為:精煤加壓過濾機使用效果好、經濟效益可觀,但投資較多,每臺投資近300萬元,處理量為800~1100公斤/小時.平方米,比真空過濾機大3~5倍,它可代替洗煤廠目前使用的圓盤過濾機。建議集團公司在綜合折舊費用上統籌考慮浮精降水的設備投入。

9、從本次考察的重介選煤廠來看,現場管理對技術管理的依賴性較強,必須有一支素質較高、技能較強的職工隊伍。建議在實施該項目前,要充分考慮生產人員的培訓工作,同時要求設計施工單位要在包設計包投資、包工期、包指標的基礎上增加包培訓、包管理、包新舊系統銜接、包正常生產,使新建的重介系統從開始投產就有一個較好的管理模式綜上所述,通過這次考察,了解了我國選煤界的現狀及發展趨勢,對重介旋流器工藝的優缺點、生產運行效果及現場管理有了初步的認識,為下一步我廠即將進行的改造,提供了一定的借鑒第三部分 **洗煤廠技術改造建議

一、技術改造的必要性

1、現狀洗煤廠設計年入洗能力180萬噸,主要入洗本礦井原煤與集團公司內部團柏礦原煤。原設計工藝為選前脫泥、50~0.5mm混合跳汰、中煤重介再選、煤泥濃縮浮選、尾煤壓濾回收,生產產品為1#、2#精煤及中煤。后經多次技術改造,現生產工藝采用混合跳汰、煤泥濃縮浮選的工藝流程,生產8~11級精煤和4800~4500大卡的中煤產品。近年來,由于井下地質條件的變化,礦井生產能力受到制約,入洗煤源發生了極大的變化,本礦井資源不足,入洗原煤需大量調入,年調入量近100萬噸,且入洗煤種多,性質差異大,特別是近期將入洗下組煤11#原煤,這就對洗煤廠現行主洗工藝的適應性提出了新的要求。

2、煤質分析有關資料表明,11#原煤灰分在29~35%范圍內,屬較高灰分,-13mm級原煤含量近60%,說明原煤易碎。煤泥含量達15%左右,含量適中,其中浮沉煤泥占本級含量2~3%,說明原煤不易泥化;-1.40密度級含量39~41%,灰分9.65%~9.90%,矸石含量20~30%,矸石含量較高。從其可選性來看,11#煤精煤灰分10.5%時,δp±0.1=48.3%,理論回收率為58.83%,屬極難選煤。

3、目前存在的主要問題從生產技術指標、產品指標,結合精煤最大產率原則及最大經濟效益的取得的角度考慮,現行生產工藝存在以下問題:⑴ 目前入洗原煤煤質變化大,末煤含量大大增加,跳汰機分選效果變差,從近幾年的生產指標來看,中煤帶煤損失較高22~30%,矸石污染8~10%,精煤損失大,嚴重影響了選煤廠的經濟效益。⑵ 11#原煤極難選的可選性來看,現跳汰工藝很難生產9~11級精煤,精煤產率無法保障,若單獨入洗11#原煤,則精煤產率僅為28~33%,產率極低;若與2#、10#原煤混合入洗,則由于煤質性質的不同,影響精煤最大產率的取得和產品質量的穩定。另外,我廠生產1/3焦煤和部分肥煤,煤種較為單一,煤炭銷售市場較窄。而11#原煤單獨入洗生產出的精煤產品,其煤種為主焦煤,煤炭市場較好,因此,針對11#原煤入洗的問題進行主洗工藝技術改造是必要的。

二、技術改造建議通過考察,分析現有重介洗煤廠工藝的得失,結合分公司洗煤廠現場實際及設計研究部門的建議,根據“煤炭工業選煤廠設計規范(MT5007-94)”第5.2.2條:“極難選煤,應采用重介質選煤法”,的規定,建議洗煤廠主洗工藝技術改造選擇重介工藝。

1、技術改造要求工藝能適應市場多級別多品種生產;有利于產品質量穩定;遵循最大效益原則,盡量提高精煤產率,減少副產品;生產工藝先進、靈活、可靠、簡化;充分利用現有設

第四篇:李家窯洗煤廠考察報告

李家窯煤業公司洗煤廠考察報告

2012年12月,礦山技術工程中心熊圖、馬清虎、宮晉娜赴山西大同對李家窯煤業公司洗煤廠進行考察研究。現將有關情況向領導匯報如下:

一、李家窯洗煤廠簡介

李家窯煤業公司洗煤廠是由北京圓之翰煤炭工程設計有限公司設計,生產能力為1.2Mt/a,屬礦井型洗煤廠。2012年12月份正式投產,洗煤廠現有員工53名,其中技術人員23名,采、制、化驗7人,組織機構健全設備配套先進,控制系統安全、可靠,覆蓋各生產系統的實時調度監控網絡,完全實現生產自動化,洗水閉路循環,先進的化驗設備穩定了產品的數理和質量。

產品結構為:洗大塊(150-50mm):Ad≤18%,St?d≤1.0%, Mt≤7.0%,供化工用。洗中塊:(5-13mm):Ad≤18%, St?d≤1.0%,Mt≤7.0%,供化工用。洗末煤(13-0 mm):Cqnet?ar ≥5000Kcal/kg,Ad≤18%, St?d≤1.0% Mt≤11.0%,作發電用煤。

選煤工藝為:原煤由主井口進入原煤倉后,先經脫泥分級篩分級,按粒度由大到小分為150mm-13m ;13mm-1.5mm ;1.5-0mm 三個級別。粒度級在 150mm-13mm之間的進入重介淺槽分選,粒度級在13mm-1.5mm之間的進入兩產品重介旋流器分選,粒度級1.5-0.15mm之間的進螺旋分選機分選,粒度級小于0.15mm不分選,直接進入壓濾機回收。這套工藝具有穩定進性、適應性、靈活性強的特點。詳見洗煤廠簡要工藝流程圖。

李家窯洗煤廠簡要工藝流程圖

二、李家窯洗煤廠的主要設備及型號 1.重介漩流器

該洗煤廠采用山東威海海王旋流器有限公司生產的FZJ800型兩產品重介旋流器,處理能力183t/h,入料粒度≤13mm。由于煤顆粒在旋流器做高速離心運動,對旋流器腔體生強大的摩察力,因些耐性能就成為決定旋流器好壞的重要因素,該廠采用的是耐磨陶瓷鑲嵌在腔內的技術,是國際主流的技術。重介旋流器分為有壓無壓兩種,有壓的處理能力大。相對價格高。山東威海海王旋流器有限公司是國內主要的旋流器生產單位。唐山等地也有生產單位。2.水力旋流器

該洗煤廠采用山東威海海王旋流器有限公司生產的FX350-GT型水力旋流器,處理能力80-100m/h,分離粒度≤150μm。該設備與上述重介旋流器工作原理相同,內部也才耐磨陶瓷處理。不同的是工作時不需要添加重介質,該設備只進行煤的級度分級,不進行煤與矸石的分離。所以無需工作介質。3.重介淺槽

通過現場講解得到其主要參數如下:分選粒度在150mm-13mm之間。該設備利用阿基米德原理將煤與矸石分,水中加入重介質(Fe3O4),從而改變液體的密度。將煤與矸石上下分離,在機械力的作用下,上圖中的刮板旋轉,將塊煤帶走,從而實現了煤與矸石的分離。4.磁選機

此設備主要用于回收洗煤過程中的消耗品—Fe3O4。上圖中的兩個黑色圓筒為磁鐵。箱槽內為待回收重介的重介液體。工作時兩個黑色圓筒由電機帶動旋轉。將箱槽內的重介質(Fe3O4)通過磁力吸附在圓筒周圍,從而實現了重介質與重介液體的分離。此設備由ERIEZ(美國藝利公司)生產,設備型號HMDA-7。根據資料ERIEZ公司的產品在山西晉城煤業公司寺河礦洗煤廠,潞安漳村礦選煤廠得用應用。5.螺旋分選機

該設備用于顆度級在1.5-0.15mm的煤與矸石混合物的分離。通過重力與離心力的作用實現分離。

由南非MULTOTEC(瑪泰)生產,南非MULTOTEC(瑪泰)集團是世界上最大的旋流器制造商之一,成立于1973年,成立以來一直處于世界礦業加工技術領域的領先地位。主要產品有螺旋分選機、旋流器等。

三、國內主要洗煤廠運營公司簡介 1泰戈特(北京)工程技術有限公司

美國泰戈特公司自2001年開始進入中國,先后取得了神華集團、潞安集團、大同煤礦集團、鶴崗煤業集團、淮南煤業集團、華亭煤業集團公司、鶴壁煤業集團以及朔西、呂梁、彬縣、臨汾等礦區的選煤廠總承包建設項目,其中處理能力在6.0Mt/a及以上的選煤廠十余座。泰戈特(北京)工程技術有限公司參與了其中十余個總承包選煤廠工程項目 的建設。目前,由泰戈特承包建設完成并投產的選煤廠有三十座,同時泰戈特(北京)工程技術有限公司代理銷售各種國內外先進的選煤設備,其經銷的由美國泰戈特公司生產的國外選煤設備包括:美國康威德公司振動篩、美國彼得斯公司分選槽、澳大利亞斯得通公司磁選機、美國克萊博斯公司旋流器、美國DMI公司沉降離心機等等。

該公司特點是選煤EPC總承包技術成熟,涉及設計、設備、運營等方面。相對來說價格高。

2.中煤國際工程集團北京華宇工程有限公司

中煤國際工程集團北京華宇工程有限公司是2001年12月經國家工商行政管理局注冊成立的高新技術企業,由中煤國際工程設計研究總院(原北京煤炭設計研究院)和中煤國際工程集團選煤設計研究院(原煤炭部選煤設計研究院)按照國際工程公司模式,以全部技術力量組建起來的現代企業。公司分為北京和平頂山兩個工作區,下設西安分公司和天津分公司,總部設在北京。該公司設計了國內設計能力最大的礦區、設計能力最大效率最高的礦井、世界最大的選煤廠、我國第一座水煤漿廠、第一座煤泥發電廠、第一項燃用水煤漿鍋爐示范工程、第一座全重介選煤廠和第一座模塊化高效選煤廠。

3.大地(天津)選煤企業管理有限公司

大地(天津)選煤企業管理有限公司隸屬于大地工程開 發集團,前身為成立于2001年4月13日的大同市大中洗選設備運營有限責任公司。是以煤炭洗選加工為主業,現有職工1500多人,其中具有中等學歷以上技術人員達到350 人,公承包運營12座選煤廠,分別是山西大同中煤出口煤基地建設有限公司馬脊梁選煤廠(360萬噸/年)、山西大同中新能源有限公司上深澗選煤廠(360萬噸/年)、山西金海洋能源集團有限公司北周莊第一選煤廠(360萬噸/年)、山西金海洋能源集團有限公司北周莊第二選煤廠(500萬噸/年)、山西中煤朔州東坡煤業有限公司劉家口選煤廠一期(500萬噸/年)、山西中煤朔州東坡煤業有限公司劉家口選煤廠二期(600萬噸/年)、陜西神木匯森涼水井礦業有限責任公司涼水井選煤廠(400萬噸/年)、山東新巨龍能源有限責任公司龍固選煤廠(1000萬噸),內蒙古北聯電能源開發有限責任公司高頭窯煤礦選煤廠(1000萬噸),神華寧煤集團有限責任公司寧東選煤廠紅柳分廠(1600萬噸),潞安集團高河煤礦選煤廠(600萬噸)、國電建投內蒙古能源有限公司察哈素礦井選煤廠(1500萬噸/年)。4.約翰芬雷

約翰芬雷集團公司是一家專業致力于煤炭工業領域技術咨詢、工程設計、設備集成、工程總承包以及項目運營服務的國際化工程公司。公司總部設在澳大利亞布里斯班市。

四、存在的主要問題 李家窯煤礦生產能力為1.2Mt/a,服務年限70年,石炭二疊紀為主產煤層。原煤Ad≤40%,原煤售價在140元,精煤售價在600元/噸,塊末煤360元/噸。

由于接觸洗煤行業時間較短,對洗煤廠運營環節還需進一步了解。

第五篇:洗煤廠技術改造考察報告 (3000字)

洗煤廠技術改造考察報告

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在分公司領導安排下,根據洗煤廠入洗11#原煤需對主洗工藝進行改造的要求,由關澤龍總工帶隊,于2002年12月3日對省內外的重介洗煤廠及科研機構進行了考察調研,主要任務是:

1、了解重介選煤的發展動態及主要設備的應用;

2、了解重介選煤廠的特點及應用情況;

3、了解重介選煤廠的現場管理及籌建的前期準備工作;通過聽介紹、現場考察,并和選煤設計院的有關專家座談,對重介技術的發展及洗煤廠主洗工藝改造的可行性有了初步的認識。現將考察結果匯報如下:

第一部分考察選煤廠的情況介紹

一、各洗煤廠情況調查:

㈠、西山煤電集團,**選煤廠

1、設計單位:**選煤設計院設計

2、施工單位:**煤電集團

3、實施時間:

4、規模:入洗300萬噸/年,投資1400萬元

5、改造工藝及主要設備:將原來跳汰主選-中煤重介再洗-煤泥浮選工藝改造為無壓三產品重介旋流器-煤泥小直徑旋流器-浮選工藝主要設備唐山產3gdmg1000/700三產品重介旋流器和澳大利亞brvi-360/610型香焦脫介篩,唐山產的gpj96型加壓過濾機

6、設計特點:新增建皮帶走廊用于三產品的給料,采用二組無壓重介旋流器,脫介篩大型化,粗煤泥用煤泥旋流器和高頻篩把關回收。

7、存在問題:煤泥旋流器分級效果不好,介質消耗較高2~3kg/噸原煤。㈡、開灤煤業集團,呂家坨選煤廠

1、設計單位:唐山煤科分院設計

2、施工單位:開灤煤業集團建安公司施工

3、實施時間:2000年3月~10月

4、規模:入洗125萬噸/年,投資1500萬噸

5、流程及主要設備:該廠在廠房外新建末煤重介車間,重介改造系統的主要設備,都采用國內設備,有唐山產nwzx1000/700三產品無壓給料旋流器,鞍山產usl-3645及usl-3045大型脫介篩,馬鞍山產zxctn-1030及zxctn-1024兩段永磁筒式磁選機,唐山產dzs1525電磁振動煤泥篩,并配備了唐山煤科分院的介質配制自控系統。該廠采用三產品無壓給料大直徑旋流器在國內屬先例,而且脫介篩采用國產大型振動篩,廠房布置仿模塊選煤廠,很有特色。㈢、蘭花集團,伯方選煤廠

1、設計單位:平頂山選煤設計院

2、施工單位:平頂山中平公司

3、實施時間:1999年10月~2000年8月,設計、施工

4、規模:60萬噸/年,總投資3000萬元(其中模塊1400萬元)

5、流程及主要設備:工藝流程為原煤預選脫泥,三產品有壓旋流器分選,浮精、煤泥高效濃縮,壓濾回收。設備重介改造系統的主要設備,采用國內設備,有唐山煤科院產3nwe710/5000三產品有壓給料旋流器,鞍山產ek2460型脫介篩,泰安煤礦機械廠產tll1000a離心機和xjx-ta12型浮選機,湖南三匠制造有限責任公司產的xkeg150精煤壓濾機和無錫洗遷設備廠產的meg150/1070型尾煤泥壓濾機。

6、設計特點:模塊設計集洗煤、浮選、壓濾于一體,整個建筑體積小、廠房高度低,工藝簡單、設備少,設備選型先進、合理,除介質密度調節控制系統外,全部為國產設備、投資少;工藝靈活可靠,自動化程度高,用人少效率高,設備檢修維護方便,共用一臺起重檢修設備。

7、存在問題:煤泥水系統能力考慮不足,特別是精煤脫水處理量不能滿足生產的要求;高效濃縮機選型不準,使用效果不好;現場管理經驗不足,技術力量不強,不能充分發揮設備、設計的優勢,生產效率及經濟效益沒有體現出來。

8、使用情況:入洗量1000噸/月;分選效果ad=8.00%時,ep1=0.033、ep2=0.035;介耗1.5~2kg/噸原煤;洗水濃度10g/l,浮精水分24.55%。

第二部分考察體會

一、重介選煤技術發展動態通過對相關選煤廠的參觀學習及與有關專家座談,普遍認為近幾年來,國內重介選煤技術發展較快,該工藝是一種技術先進、投資較少、適應性強、分選效率高、經濟效益好、有一定技術含量的選煤方法,特別是重介旋流器與傳統的重介分選技術(立輪、斜輪相比)有工藝簡單,介質回收容易,成本低的優勢,是近期國內處理難選煤的首選方法。從重介旋流器工藝的發展趨勢來看,在國內采用無壓入料重介旋流器洗選難選煤的實例越來越多,旋流器直徑越來越大,分選效果也越來越好,尤其是分選煉焦煤時,多數采用三產品無壓重介質旋流器。從考察的選煤廠來看,對難選煤及極難選煤,都采用重介選,充分利用其分選精度高、效率高、產品質量穩定的特點。該工藝運行可靠,技術指標均能達到洗煤廠質量標準化的要求,工藝成熟可靠,分選效果好。

二、重介工藝技術特點

在重介旋流器分選工藝中,應用較為普遍有無壓入料和有壓入料兩種方式,其區別主要在于給料方式的不同,其中:無壓入料方式優點在于實現無壓給料,原煤無需脫泥,減少工藝環節,減少次生煤泥量,基建投資少;缺點在于介質分流量大,增加磁選設備臺數。有壓入料方式優點原煤脫泥重介、分選效果好,分流量減少,可減少磁選設備臺數;可降低廠房高度;缺點在于增加脫泥系統、工藝系統復雜;采用有壓入料,增加次生煤泥量;總體來說,增加基建投資費用。

三、重介技術改造的關鍵問題

1、煤質資料的代表性在技術改造時,提供的煤質資料一定要切合實際,要充分考慮煤層地質條件及開采過程中出現的煤質波動情況,對煤質情況要進行認真的分析,這樣有助于設計時工藝流程的確定和設備的選型。

2、重介分選工藝的幾個原則,包括:關于重介旋流器有壓入料和無壓入料方式的選擇;關于二產品重介旋流器和三產品重介旋流器的選擇;關于大直徑重介旋流器或小直徑旋流器組的選擇與配合;關于選前脫泥與不脫泥的選擇。這幾個工藝原則,應根據不同的煤質條件合理選用,絕不能用其中一種固定的工藝方式,隨意套用。

3、煤泥回收系統把關不可缺少對精煤、中煤脫介,一定要有可靠的粗煤泥把關回收系統,防止煤泥含量過高,系統能力不足,生產造成被動。

4、重視解決重介入料的除雜問題重介入料中混有雜物,對系統危害非常嚴重,后果是造成管理設備堵塞,危及生產,在改造設計時應充分考慮除雜問題。

5、重介中心工藝與原煤準備及煤泥水系統要匹配。

6、重要設備選型的考慮在各選煤廠考察中,各廠均反映設備選型一定要慎重,否則,后患無窮。

a.介旋器經考察調研,目前國內采用無壓給料的工藝方式,較為成熟,應用普遍的是石家莊煤礦研究院選煤分院,即唐山國華科技有限公司生產的系列重介質旋流器,目前有31家選煤廠均采用該廠的產品。b.脫泥脫介篩的調研,目前重介選煤廠篩子脫泥脫介選型有兩種趨熱,一種是全部采用進口篩子,如澳大利亞生產的篩分機,該篩分機性能優越,篩分效率高,處理量大,設備布置安裝,維修,使用非常方便,篩子呈大型化,系列化,但投資相對較大,一般為國內產品價格的3~5倍。另一種是國內設備,由于受材質、加工精度的限制,篩分機的處理量較小,性能相對不如進口篩子,影響設計安裝,使用效果,特別是在工藝布置時要考慮其檢修空間,占地面積較大,影響總體投資。建議盡量使用單層脫泥脫介篩。d.介質密度調節控制系統調研的各選煤廠均引進國外的控制系統,以保證合格介質的密度和磁性物含量的控制,建議引進澳大利亞朗艾道公司或美國通用公司控制系統。e.泵類從各重介選煤廠選用石家莊工業泵廠生產的渣漿泵的使用情況來看,該泵引進澳大利亞wom公司技術,耐磨耐腐蝕性能優越,效率高,設計時要考慮使用變頻調速給料,適應生產需要。耐磨管道選擇衡水耐磨廠生產的管道,彎頭采用球形彎頭,現場效果都比較好。f.磁選機和離心機可選擇國內成熟產品,馬鞍山zxgtn型磁選機和泰安煤機廠生產的tll1000a型離心機。

7、自動化控制中,除了必須將介質系統的各項自動化調控全部納入全廠順序集中控制以外,還應把包括所有介質泵類、相關的管路閥門及其它系統盡可能地全部納入順序控制自動開停,真正做到把傳統的由崗位司機操控設備的方式改為巡檢方式,以節省生產人員,實現高度自動化、高度集中控制、高效率的現代化選煤工藝。

8、對**煤電集團公司考察后認為:精煤加壓過濾機使用效果好、經濟效益可觀,但投資較多,每臺投資近300萬元,處理量為800~1100公斤/小時.平方米,比真空過濾機大3~5倍,它可代替洗煤廠目前使用的圓盤過濾機。建議集團公司在綜合折舊費用上統籌考慮浮精降水的設備投入。

9、從本次考察的重介選煤廠來看,現場管理對技術管理的依賴性較強,必須有一支素質較高、技能較強的職工隊伍。建議在實施該項目前,要充分考慮生產人員的培訓工作,同時要求設計施工單位要在包設計包投資、包工期、包指標的基礎上增加包培訓、包管理、包新舊系統銜接、包正常生產,使新建的重介系統從開始投產就有一個較好的管理模式

綜上所述,通過這次考察,了解了我國選煤界的現狀及發展趨勢,對重介旋流器工藝的優缺點、生產運行效果及現場管理有了初步的認識,為下一步我廠即將進行的改造,提供了一定的借鑒

第三部分**洗煤廠技術改造建議

一、技術改造的必要性

1、現狀洗煤廠設計年入洗能力180萬噸,主要入洗本礦井原煤與集團公司內部團柏礦原煤。原設計工藝為選前脫泥、50~0.5mm混合跳汰、中煤重介再選、煤泥濃縮浮選、尾煤壓濾回收,生產產品為1#、2#精煤及中煤。后經多次技術改造,現生產工藝采用混合跳汰、煤泥濃縮浮選的工藝流程,生產8~11級精煤和4800~4500大卡的中煤產品。近年來,由于井下地質條件的變化,礦井生產能力受到制約,入洗煤源發生了極大的變化,本礦井資源不足,入洗原煤需大量調入,年調入量近100萬噸,且入洗煤種多,性質差異大,特別是近期將入洗下組煤11#原煤,這就對洗煤廠現行主洗工藝的適應性提出了新的要求。

2、煤質分析有關資料表明,11#原煤灰分在29~35%范圍內,屬較高灰分,-13mm級原煤含量近60%,說明原煤易碎。煤泥含量達15%左右,含量適中,其中浮沉煤泥占本級含量2~3%,說明原煤不易泥化;-1.40密度級含量39~41%,灰分9.65%~9.90%,矸石含量20~30%,矸石含量較高。從其可選性來看,11#煤精煤灰分10.5%時,δp±0.1=48.3%,理論回收率為58.83%,屬極難選煤。

3、目前存在的主要問題從生產技術指標、產品指標,結合精煤最大產率原則及最大經濟效益的取得的角度考慮,現行生產工藝存在以下問題:⑴目前入洗原煤煤質變化大,末煤含量大大增加,跳汰機分選效果變差,從近幾年的生產指標來看,中煤帶煤損失較高22~30%,矸石污染8~10%,精煤損失大,嚴重影響了選煤廠的經濟效益。

⑵11#原煤極難選的可選性來看,現跳汰工藝很難生產9~11級精煤,精煤產率無法保障,若單獨入洗11#原煤,則精煤產率僅為28~33%,產率極低;若與2#、10#原煤混合入洗,則由于煤質性質的不同,影響精煤最大產率的取得和產品質量的穩定。另外,我廠生產1/3焦煤和部分肥煤,煤種較為單一,煤炭銷售市場較窄。而11#原煤單獨入洗生產出的精煤產品,其煤種為主焦煤,煤炭市場較好,因此,針對11#原煤入洗的問題進行主洗工藝技術改造是必要的。

二、技術改造建議

通過考察,分析現有重介洗煤廠工藝的得失,結合分公司洗煤廠現場實際及設計研究部門的建議,根據“煤炭工業選煤廠設計規范(mt5007-94)”第5.2.2條:“極難選煤,應采用重介質選煤法”的規定,建議洗煤廠主洗工藝技術改造選擇重介工藝。

1、技術改造要求工藝能適應市場多級別多品種生產;有利于產品質量穩定;遵循最大效益原則,盡量提高精煤產率,減少副產品;生產工藝先進、靈活、可靠、簡化;充分利用現有設施,盡量降低改造投資;工藝設備選型技術先進,運行可靠;改造不影響生產。

2、生產工藝選擇按照技術改造要求及入洗原煤煤質特征,建議采用不分級不脫泥全入洗方案,即原煤全部進入無壓給料三產品重介質旋流器分選,粗選精煤泥將粗粒級回收后,細煤泥再進入現有的浮選系統分選。工藝流程的特點: ⑴原煤采用無壓給料方式,不但分選精度高,而且排矸能力強,次生煤泥和精煤損失量明顯減少,生產故障降低。

⑵工藝流程簡單可靠,操作系統方便靈活。系統采用單臺重介質旋流器,以單一低密度懸浮液系統一次分選出精煤、中煤、矸石三種產品,并采用不脫泥分級選煤工藝,與傳統的重介質選煤工藝相比,大大減少了生產環節。

⑶對原煤的適應性非常強,產品結構靈活、質量穩定。兩段分選密度均可方便靈活地在線無級調節,精煤和中煤的質量都能得到保證。⑷有效分選下限可達0.25mm,可減少浮選入料量,并降低浮選入料灰分。該工藝原則流程圖見附圖

3、改造方案建議考慮兩種改造方案第一種方案:保留原跳汰工藝,在原中煤重介系統的基礎上改造增建90萬噸重介系統,用于11#原煤的入洗,也可用于其他原煤的配煤入洗,改造只需增加部分設備,相應地改造給料環節及產品運輸環節等,估算投資690萬元第二種方案:仍然保留原跳汰工藝,在原中煤重介系統的基礎上改造增建180萬噸重介系統,可選用單臺大型旋流器單系統,年入洗能力180萬噸,估算投資1400萬元。也可一期改造為90萬噸,二期改造為180萬噸。

4、設備選型為最大限度地降低投資,應盡量利用現有設備,只有無法利用的設備才考慮拆除或停用,新增主要設備不僅技術上國際領先,而且要運行可靠,如:重介質分選旋流器,可選用3gdmc1000/700a型無壓給料旋流器(分選上限50mm,可達80mm,下限0.25mm)。該設備具有入料上限高、處理量大的特點。只用一種低密度介質即能達到兩種介質密度分選三種產品的效果。另外,該設備耐磨性好,使用壽命長,維護方便。脫介篩可考慮引進香焦篩,其處理量大,脫介效果好,性能均優于國內設備精煤離心機可選用臥式振動離心機,該設備處理能力大,產品水分低。煤泥離心機可選用臥式振動離心機,該設備處理能力大,產品水分低,有效截留粒度可達0.1mm,適用于煤泥產品脫水、回收。

三、改造的意義

1、采用無壓三產品重介旋流器工藝在原料煤質量波動時,適應性強,更易穩定產品質量,分選效果好,精煤產率明顯提高。

2、改造后,可具備生產多品種精煤產品的能力,既能生產1/3焦煤又能生產主焦煤,給洗煤廠的持續發展提供了動力,同時中煤產品也可滿足不同熱值的需求,解決現中煤灰分低,庫存多,無場地貯存,制約生產的現狀。

3、通過技術改造,能夠有效地降低精煤產品中的雜物和副產品中的精煤損失,有利于最大限度地回收資源。

4、從我廠現工藝情況來看,改造存在以下有利條件:可充分利用原設計中煤重介系統,新建一個獨立的重介系統,在原有基礎上進行改造,不需另建廠房,不影響生產。可利用現有的供配電系統、運輸系統、集控系統等設施。

5、該項目投資少,工期短,具有顯著的經濟效益和社會效益,可實現當年建設,當年投產,當回收投資。

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