第一篇:GMP企業自檢報告整改報告
制藥有限公司
藥品gmp認證現場檢查不合格項目整改報告
國家食品藥品監督管理局藥品認證管理中心:
針對2013年4月20日至24日國家食品藥品監督管理局藥品gmp認證檢查組對我公司大容量注射劑、小容量注射劑、凍干粉針劑進行現場檢查提出的14項一般缺陷項目,我公司在第一時間召開了整改會議,對存在缺陷的原因進行了詳細的調查,對可能造成的風險進行了評估,會議中對擬采取的整改方案進行了審核批準,并按方案要求將各項整改項目落實到位,現將缺陷項目的整改情況予以報告(整改方案附后)。()制藥有限公司
2013年5月10日
藥品gmp認證現場檢查缺陷的整改方案
1、部分生產人員現場考核記錄未按規定進行保存。(第二十六條)1.1.缺陷的描述:我公司針對生產操作規程(特別是關鍵崗位的sop)培訓考核,主要以現場考核為主,由被培訓員工在現場進行模擬操作,培訓教師在現場觀察其整個模擬操作過程。被培訓人現場操作無差錯,則在《培訓記錄》成績欄中記為合格,被培訓人現場操作有明顯差錯,則在《培訓記錄》成績欄中記為不合格,并填寫《培訓效果評價表》。現場考核沒有以文字的形式記錄考核過程,所以在生產人員培訓檔案中沒有現場考核記錄。1.2.產生缺陷的原因分析:在我公司的《人員培訓管理制度》中,對于sop培訓現場考核內容,沒有明確的規定,沒有以文件形式制訂現場考核記錄。1.3.相關的風險分析評估:現場考核沒有記錄,存在現場考核的針對性和考核過程沒有可追溯性。該缺陷也存在于其他部門sop現場考核中,發生的頻率較高。該缺陷不對產品質量產生直接影響。該缺陷為一般缺陷,風險等級為低風險。1.4.(擬)采取的整改與預防措施: 1.4.1.修訂《人員培訓管理制度》文件,在文件“5.11.培訓效果評估”中增加現場考核的具體辦法,即將現場考核內容按程序和重要性,分解為若干關鍵操作步驟,按順序進行考核和記錄,對“5.11.培訓效果評估”中條款順序進行調整。1.4.2.修訂《人員培訓管理制度》文件,在文件“5.15.3.公共培訓
檔案”條款中增加“培訓現場考核記錄”內容,使人員培訓現場考核記錄按規定進行保存。1.4.3.新增《培訓現場考核記錄》記錄文件(文件編碼:沙-人-jp-01-022),將現場考核內容進行具體的明確和細化。1.5.實施的部門和責任人:
辦公室:董寶慶。完成時間:已完成。1.6.相關證明性文件: 1.6.1.修訂后的《人員培訓管理制度》(文件編碼(沙-人-bz-gl-07-004)(復印件)。1.6.2.修訂前的《人員培訓管理制度》(文件編碼(沙-人-bz-gl-08-004)(復印件)。1.6.3.新增的《培訓考核現場記錄》(文件編碼:沙-人-jp-01-022)(復印件)。1.6.4.修訂后的《人員培訓管理制度》的培訓考核記錄(復印件)。
2、大容量注射劑車間局部風管改造后的竣工圖紙無生產技術部、質量保證部的確認簽字;潔凈區的送、回、排風口未編號管理。(第四十五條)2.1.缺陷的描述:檢查組在檢查大容量注射劑車間圖紙時,發現我公司所提供的大容量注射劑車間圖紙無生產技術部、質量保證部的確認簽字。即無法證實該圖紙經過相關部門根據實際改造完成的情況對圖紙進行最終確認,以確保竣工圖紙與實際完成情況一致。同時,在查閱圖紙時發現我公司三個車間的送風口、回風口、排風口均未進
行編號。
2.2.產生缺陷的原因分析:
⑴公司大、小容量注射劑車間改造竣工后,由改造施工單位提供了竣工圖紙。公司項目改造的相關負責人僅是組織生產技術部、質量保證部和財務部對工程質量進行驗收決算,沒有認真審核施工方提供的竣工圖紙與實際完成情況的一致性,因此,該圖紙無生產技術部、質量保證部的確認簽字。
⑵潔凈區送、回、排風口未編號管理主要原因是我們沒有意識到送、回、排風口應進行編號管理的重要性,屬于工作疏忽所致。2.3.相關的風險分析評估: 2.3.1.竣工圖紙無相關確認,可能會造成竣工圖紙和竣工工程不一致,不便于后期空調系統維修管理。該風險項目為偶然發生,而且改造完成后進行了系統的驗證工作,驗證合格后才允許投入使用,因此,該風險項目不會直接影響到產品質量,屬于低風險。2.3.2.潔凈區送、回、排風口未編號管理,可能會造成維修過程中無法準確判斷各風口的位置,無法追溯各風口相關的維修情況,不便于日常維修管理。對產品質量影響輕微,該風險項目屬于低風險。
2.4.(擬)采取的整改與預防措施: 2.4.1.新增管理文件,增加對各工程項目竣工圖紙的審核確認要求。按文件要求組織生產車間、機修車間、生產技術部、質量保證部對公司各空調凈化系統的圖紙進行檢查、確認。2.4.2.修訂廠房設施管理規程(沙-設-bz-gz-05-023),在其內容中增加對潔凈區送、回、排風口編號管理的要求,便于日常維護管理。2.4.3.按文件規定的編號管理要求對潔凈區送、回、排風口進行編號,并在圖紙上標明各送、回、排風口的編號,同時在現場的送、回、排風口貼上標示。2.5.實施的部門及責任人:
生產技術部:王國宏;機修車間:金玉明;生產車間:全軍; 質量保證部:侯輝。
完成時間:已完成。2.6.相關證明性文件: 2.6.1.新增文件《廠房設計、施工及驗收管理規程》文件編號:沙-設-bz-gl-01-027(復印件)。
2.6.2.修訂后的《廠房設施管理規程》文件編號:沙-設-bz-gl-05-023(復印件)。2.6.3.修訂前的《廠房設施管理規程》文件編號:沙-設-bz-gl-04-023(復印件)。2.6.4.大、小容量注射劑車間圖紙確認復印件及送、回、排風口編號圖。2.6.5.凍干粉針車間圖紙確認復印件及送、回、排風口編號圖。2.6.6.相關照片
3、稱量中心(取樣間)潔凈區更衣與潔具清洗存放設在同室,無有效防止污染與交叉污染的措施。(第四十六條)3.1.缺陷的描述:我公司設立稱量中心,用于精確稱量生產用原輔料和取樣,其潔凈級別與生產潔凈級別相同(c+a)。該稱量中心無專門的潔具間,潔具與更衣洗手同室。篇二:gmp自檢計劃與自檢報告
山東新華制藥股份有限公司 2011年度gmp自檢計劃
一、概況 2011年公司要對軟膏車間認證,借此機會全面系統檢查公司各劑型實施gmp的情況,借此全面評估公司的生產質量管理的現狀和水平。自檢工作先由各職能本部門按照新的檢查細則的要求和涉及各部門的相關檢查條款逐條進行自查,并將自查情況匯總到公司自檢小組。在各職能部門自查、整改的基礎上,公司自檢小組再對公司各劑型進行系統的現場檢查。
二、現場檢查時間安排 2011年9月中、下旬
三、參加自檢人員:公司自檢小組成員:××× ××××××××
××××××××××
四、自檢范圍
公司涉及生產、質量、物料、銷售各部門,包括生產車間、生產技術部、質量管理部、質量控制部、倉庫、行政事務部等部門。依據《藥品管理法》、《藥品管理法實施條例》和新的《藥品gmp認證檢查評定標準》對相關部門的實際情況進行檢查。
五、自檢方式 對文件、記錄、現場及操作進行檢查
六、自檢程序 1、7月上旬公司自檢小組布置自檢內容,把自檢計劃的要求通知公司各相關部門、車間。各部門作好自查的準備工作。2、8月中旬各職能部門依據公司自檢安排進行初步自檢并進行整改。3、9月下旬公司自檢小組對公司gmp實施情況進行自檢,整理出自檢記錄。對自檢中發現的缺陷進行分析,提出整改措施,落實整改部門和責任人,限期整改。4、2011年10月自檢小組寫出自檢報告。
山東新華制藥股份有限公司gmp自檢小組 2011年1月26日
新華制藥股份有限公司 2011年度gmp自檢報告
一、自檢內容和目的
1、按照新藥品gmp認證檢查評定標準》,檢查本企業藥品生產及
質量管理是否符合《藥品管理法》、《藥品管理法實施條例》和《藥品生產質量管理規范》的要求。
2、檢查粉針劑車間、口服液車間、軟膏車間及配套的輔助設施的運行情況是否與gmp規范、生產管理和質量管理的要求及操作相符合,以便能及時發現存在的缺陷或偏差,采取必要的措施來糾正。
3、通過自檢,督促公司各職能部門員工有效的履行工作職責。嚴
格按照新的gmp檢查細則的要求和企業管理制度執行。同事加強各職能部門的交流和溝通,更好地貫徹gmp的理念。
二、自檢情況
公司自檢小組于2011年9月25-26日對公司粉針劑、口服溶液劑、軟膏劑、乳膏劑實施gmp的情況組織了自檢。其結果如下:
一般缺陷:3項 嚴重缺陷:0項
上述缺陷均制定整改措施。落實整改部門,要求限期完成整改。檢查重點:
1、生產管理、質量管理、驗證管理、機構人員、物料管理及文
件管理系統是否符合gmp的要求,是否適合藥品生產的實
際。
2、人員及機構的管理,人員組織機構,職責分工變更,人員培
訓情況
3、生產管理和質量管理能否對藥品生產過程實施有效的監控,是否建立了完整準確的批生產記錄和批檢驗記錄。
三、自檢的結果和評價 本次自檢共查處一般缺3項,嚴重缺陷無,符合gmp要求。自檢具體情況如下表: 篇三:新版藥品gmp認證檢查整改報告 gmp認證檢查缺陷整改資料
二0一二年十一月一日 ********************限 公 司
目 錄 1.gmp認證檢查缺陷整改報告......................................3 2.附件1........................................................8 3.附件2.......................................................10 4.附件3.......................................................15 5.附件4.......................................................17 6.附件5.......................................................22 7.附件6.......................................................25 8.附件7.......................................................36 9.附件8.......................................................41 10.附件9......................................................49 10.附件10.....................................................57 11.附件11.....................................................60 gmp認證檢查缺陷整改報告 *****認證管理中心:
我公司于2012年10月23日至10月25日接受了gmp認證檢查組對我公司片劑***************的現場檢查。檢查中未發現嚴重缺陷,存在主要缺陷1項、一般缺項9項。對檢查中提出的問題和缺陷,公司領導十分重視,及時召開整改工作會議,研究布置了整改工作,并要求各部門嚴格按照gmp的要求認真整改落實。現將整改情況報告如下:
1、公司現有儲存區空間不足,部分倉儲場所未納入體系管理。第五十七條(主要缺陷)原因分析:由于今年對倉儲面積規劃不夠周全以及近期化工物料到貨較集中、數量大,個別化工物料暫存于科研所用庫房,因是暫存所以疏忽了個別貨位的碼放,出現了不整齊的情況。但該庫房有符合要求的通風照明及有相應的溫濕度監測設施,并有溫濕度監測記錄,貨位卡及物料臺賬等。
糾正與預防措施:
(1)將科研所用物料移至藥研所庫房進行管理,其他生產物料納入gmp體系管理,按gmp要求進行了碼放。(2)根據公司現有倉儲面積情況,計劃2013年新建庫房面積800平米以滿足儲存要求。
2、通過查詢文件和詢問,質量風險評估、控制管理規程(smp-08-質保-017 版本1)未制定主動性開展風險管理以及對出現的質量事件風險評估應涉及的人員、采取措施是否有次生風險等規定。第十三條(一般缺陷)原因分析:由于風險管理為新版gmp新增內容,相關人員認識程度、知識水平有限,并且文件執行時間較短,缺少相關使用過程的經驗積累,導致該版本文件內容不完善。糾正與預防措施:對《質量風險評估、控制管理規程》(文件編號:smp-08-質保-017)進行了修訂,增加了“主動性開展風險管理以及對出現的質量事件風險評估應涉及的人員、采取措施是否有次生風險等內容”。
3、未以文件形式明確個別崗位(如儲運副總裁、銷售副總裁)的職責。第十八條(一般缺陷)
原因分析:上版gmp文件有《副總裁(財務、儲運)崗位職責》(編號:smp-人字 [2009]-01501)、《副總裁(營銷)崗位職責》(編號:smp-人字[2009]-01401),但沒有按新版gmp文件管理規定對這兩個副總裁職責更新,所以檢查時沒有查到相關的文件。糾正與預防措施:按要求對《副總裁(財務、儲運)崗位職責》、《副總裁(營銷)崗位職責》進行更新,更新后文件編號為(編號:smp-01-人員-109 版本:1)、(編號:smp-01-人員-110 版本:1)。
4、個別人員培訓的針對性不足,如保潔員肖玉春(負責潔凈服清洗等)2012年培訓未涉及微生物有關知識。第二十七條(一般缺陷)
原因分析:固體制劑車間保潔員2011年參加了《衛生微生物學》知識的培訓,但2012年9月28日進行統一培訓時因故未能按時參加,后未及時進行補培訓。糾正與預防措施:按要求對保潔員肖玉春進行衛生和微生物知識的培訓并進行了考核。
5、公司對廠區所處的環境缺少有效監測、對抗腫瘤藥車間回風直排處理系統缺少評估。第三十九條(一般缺陷)
原因分析:(1)由于我公司廠區所處位置的特殊性,東側為廢品收購站聚集區(主要從事的工作是廢品回收),南側為木材加工廠,西側是立時達制藥有限公司,這三家企業建廠時間均在我公司建廠之后;根據目前廠區所處環境的現狀,大氣環境有可能受到污染,且污染源來自東側的可能性較大,但是我公司生產車間均采用凈化空調系統,其本身已具備空氣凈化的處理功能。
(2)抗腫瘤藥的直排系統組成及風險分析:a、系統組成描述:抗腫瘤藥的功能間排風方式均采用直排形式,整套系統分別由產塵間(稱量室、粉碎室、整粒總混室、壓片室)、車間南側其它功能間(含制粒干燥室)、車間北側其它功能間(含內包裝室)三組獨立的排風凈化處理單元組成。b、排風凈化處理系統的組成及參數:該三組排風凈化處理系統是由初、中效兩級過濾裝置組成,其中初效濾材采用板式結構,材質選用玻璃纖維、無紡布(可沖洗)等,過濾精度達到g4等級;中效濾材采用袋式結構,材質采用復合無紡布、玻璃纖維及合成纖維等材料組成,過濾精度達到f7等級,初阻力120pa。
降低了交叉污染的風險。
(4)外部環境污染的分析:a、定期清潔并更換空氣凈化處理裝置的濾材,在《空調凈化系統管理規程》規定濾材的清潔周期為每月清潔或更換品種時清潔,更換周期一年。b、抗腫瘤藥的排風粉塵含量前期在動態(生產)情況下已做過檢測(2012年9月26日),其監測數值為(產塵間排風系統)0.22mg/m3、(車間南側其它功能間排風系統)0.32 mg/m3、(車間北側其它功能間排風系統)0.22 mg/m3,三組數值均低于北京市地方標準《大氣污染物綜合排放標準》——db11/501-2007的1.0 mg/m3的排放標準,對環境不會造成污染。
糾正與預防措施:(1)已聯系專業的監測部門對廠區周邊環境的大氣,分時段進行監測,內容包括在生產區位置設置4處監測點,分兩個時段監測包括粉塵、氮氧化物、二氧化硫、非甲烷總烴四項內容,目前監測工作已經展開;(以后每年企業將定期安排此項監測內容)(2)監測抗腫瘤藥回風直排處理系統的靜態(非生產狀態)時的粉塵含量,定量分析空調處理系統的可靠性。
6、未按照文件要求制定生產設備的預防維修計劃。第八十條(一般缺陷)原因分析:依據公司內部的管理規程《設備管理規程》,動力部門負責制定年度檢修計劃,此計劃目前每年都在實施,檢修計劃中涵蓋部分設備的預防性維修計劃,但未對所有生產設備明確的做出預防性維修計劃
糾正與預防措施:動力設備車間已制定了公司主要設備的預防性維修計劃,2013年1月之前完成所有生產設備的預防性維修計劃。
7、公司缺少對自備水源供水系統的監測維護;未按照公司文件實施原水微生物污染的警戒限度和糾偏限度。第一百條、第一百零一條(一般缺陷)原因分析:(1)我公司自備水源設備的監測維護工作在管理文件中有所體現,但未明確具體的監測內容及維護周期。(2)由于公司每年度均對自備水源實施第三方檢測,且檢測項目符合中華人民共和國衛生部《生活飲用水水質衛生規范》和《生活飲用水集中式供水單位衛生規范》,因此未對原水微生物污染的警戒限度和糾偏限度做出明確的規定。糾正與預防措施:修訂《生活飲用水系統管理規程》(smp-03-設備-017 版本3)中維護項中的相關內容,建立《生活飲用水系統巡檢記錄》。(srp-03-設備-064)。(2)針對原水微生物污染的警戒限度和糾偏限度問題,已制定《生活飲用水微生物警戒限度與糾偏篇四:gmp認證現場檢查缺陷項整改報告
目 錄
1、現場檢查缺陷項描述及原因分析...........................................................................2 1.1 主要陷項(2項)描述及原因分析......................................................................2 1.2 一般缺陷項(15項)描述及原因分析...........................................................6
2、風險評估......................................................................................................................................7
3、整改措施....................................................................................................................................11
4、整改情況....................................................................................................................................14 藥品gmp認證初檢現場檢查缺陷項
整改報告 2012年8月我公司遷建拉薩經濟技術開發區的異地技改工程通過竣工驗收,并取得消防、環保相關合格批復。2012年11月完成藥品生產地址、注冊地址變更,取得地址變更后的藥品生產許可證、藥品注冊證補充申請批件。根據《藥品生產質量管理規范認證管理辦法》(試行)規定,2013年1月28日至31日國家gmp認證中心組織認證專家小組對我公司進行了gmp認證現場檢查。檢查綜合評定結果嚴重缺陷項為0項,主要缺陷項為2項,一般缺陷項15項。對此我公司及時擬定了缺陷整改方案,并嚴格按照方案規定進行整改。
1、主要缺陷項(2項)描述及原因分析 1.1 主要缺陷項(2項)描述及原因分析 1.1.1 “振動式藥物超微粉機和漩渦振蕩篩均未采用針對鐵屑的磁選裝臵,不能保證藥粉加工中的鐵屑剔除” :(71條)”
前處理車間用于原生藥粉加工粉的粉碎機、振蕩篩,分別選用“lwf100-b振動式藥物超微粉碎機”和“zs-515漩渦振蕩篩”。設備主體及接觸藥品部件均為不銹鋼材質,但兩臺設備均未配臵剔除鐵屑的磁選裝臵,不能保證去除藥材粉碎、過篩過程中可能產生的鐵屑。分別選用濟南龍微制藥設備有限公司生產的和江蘇瑰寶集團有限公司生產的。1.1.2 “未按藥典標準對批號為121201批的冰片、107-120201批薄荷腦進行含量測定,甘油、羥苯乙酯無委托檢驗即放行投入使用。(223條)” 檢查檢驗記錄時,批號為107-120201批薄荷腦購進時,因為對照品
未及時購買,加上有原廠檢驗報告,物料供應商為我公司穩定的長期供應商,qc人員未進行含量測定,根據廠家含量出具報告。121201批冰片,qc人員為技術檢測含量,而qc主管未嚴格符合。
甘油、羥苯乙酯委托檢驗項目,為紅外吸收光譜鑒別,我廠不具備檢驗條件,委托西藏自治區食品藥品檢驗所,但是由于藥檢所設備故障未能進行檢測,而作為目前藥典標準為注射用甘油質量標準,qc人員未認識紅外鑒別的重要性。1.2 一般缺陷項(15項)描述及原因分析 1.2.1 “企業未按質量分析會管理規程組織三級質量信息匯報會,未結合產品的工藝風險進行分析,如未對滅菌前后姜黃(80℃)揮發油進行含量檢測對比。未對水系統和空調系統進行趨勢分析。(13條14條)”
公司質量部質量保證人員沒有嚴格按照質量分析會組織三級質量分析會,是日常監管工作疏忽造成的。而未對滅菌前后姜黃(80℃)揮發油進行含量檢測對比,是由于qc控制人員對于質量控制點把握不全面,對于考察項目不準確造成的。對于水系統和空調系統的趨勢觀察分析,我廠水系統和空調系統新建投入的公用設施,運行時間短,驗證已符合生產要求,做趨勢分析數據不足,準備在連續生產后,將前期運行數據納入到分析中,完成詳細的統計分析。執行以上操作,要提高質量控制人員的質量點把控能力,以及用于趨勢分析和風險管理的評估能力。1.2.2 “gc操作人員對gc儀器操作不熟練,崗位培訓針對性不強;(27 條)”
2013年1月30日,檢查組專家對質量控制室進行現場檢查中,問及fsv-1v浮游微生物采樣器操作步驟時,qc檢驗人員毛小娟對采樣器操作回答不完整,沒有對采樣量進行校準。主要原因為對qc儀器實際操作方面培訓的欠缺,沒有對qc進行系統性的培訓,崗位操作培訓不足。1.2.3 “面對中藥檢驗qc人員檢驗人員數量不足;(18條)”
我公司目前qc配臵兩人,雖然僅有冰黃膚樂軟膏一個制劑品種,平常檢驗量并不大,但對于中藥制劑的檢驗項目多,單個項目檢驗時間長,qc人員就顯得緊張。1.2.4 “按照潔凈區管理的直接入藥粉的粉碎工序采取單獨區域加工,但未建產單獨的人員、物流通道。(附錄5-8條)”
雖然前處理工序處于非潔凈級別控制區域,但位于前處理干燥工序和粉碎工序之間,沒有單獨的物流通道,存在一定的交叉污染風險,在干燥工序和粉碎工序之間,增加一物流入口,將人員和物流分開,可降低交叉污染的風險。1.2.5 “無檢測壓縮空氣含油量的設備;(75條)”
潔凈區使用壓縮空氣非直接接觸藥品,但對如果不控制好潔凈區壓縮空氣質量,對潔凈區潔凈區控制帶來一定的風險,壓縮空氣質量標準有對空氣油量的檢測,而公司目前缺少含油量檢測設備,不能有效控制壓縮空氣質量。1.2.6 “中藥材大黃供應商提供的標識上無該藥材的采收時間;(附錄5-18條)”
檢查現場發現,中藥材庫中藥材大黃標識只有品名、規格、產地、數量、質量狀態,而沒有標識藥材采收季節。主要原因是質量管理部qc主管黃丹在制定供應商評估和批準操作規程時,對中藥材供應商采收時間的審計要求,而供應商到貨標示不全,我公司物料管理人員及質量相關人員疏忽造成。1.2.7 “未對雙扉微波干燥機使用的裝料托盤與對應物料適用性進行設計確認;(140條-1)”
檢查中,雙扉微波干燥機用于盛放藥粉的托盤已有藥粉要色,說明
托盤材質對藥粉有一定的吸附性,在清洗時不可避免交叉污染和對藥粉質量的影響。主要原因是在設備設計確認過程中,因供應商提供了托盤材質證明,加上目前使用的材質為微波設備專用,所以沒有結合我公司品種進行單獨的適用性確認。1.2.8 “未對gf120灌裝封口機與tfgfj-60自動灌裝封尾機灌裝量比對試驗進行差異性統計分析評價;(148條)” gf120灌裝封口機與tfgfj-60自動灌裝封尾機為我公司長期生產使用的主要設備,經過多次驗證和長期運行,設備運行各方面參數穩定,灌裝產品質量(外觀、灌裝量)相當持續穩定,所以操作人員忽略了使用統計學方法對設備性能進行分析評價,在以后培訓中應加強統計學方法的培訓,提高操作人員和技術人員對質量趨勢和產品穩定性評估的能力。1.2.9 “黃芩潤藥操作未記錄在批記錄中:(附錄5-25條件2)”
由于操作人員認識水平欠缺,沒有充分認識潤藥對于藥材炮制和處理的重要性,在修改記錄的過程中,未能將潤藥記錄體現在批生產記錄中,不斷提高操作人員認識水平,提高產品質量控制和產品控制能力。1.2.10 “未對動態生產已灌裝的產品進行計數,不利于物料平衡計算。(187條)” 2013年1月28日,專家組對現場生產進行檢查時,制劑車間潔凈區生產的批號130101,每支裝20g的冰黃膚樂軟膏正在進行灌裝,而灌裝機未開啟計數器,沒有對已生出的軟膏進行數量統計。主要原因為:操作人員貪圖方便,責任心不強,未按照要求對各階段生產出的軟膏進行記錄,生產完成后才對批次生產的軟膏進行計數統計。1.2.11 “質量控制負責人管理實驗室的經驗較為欠缺,如對照品無領用記錄;天平、液相、氣相無使用記錄;搬運后的液相、氣相檢測儀器未進行確認;購入的培養基未進行促生長試驗即使用;中藥粉末儲存期穩定篇五:gmp檢查缺整改報告如何撰寫
原文標題:gmp檢查缺陷項整改思路 gmp檢查每次總是在緊張中開始,又在緊張中結束。這次寫gmp整改報告也不知道是第幾次了,但每次都是不一樣的感覺,好像質量部就是清理戰場的一樣。別的不扯了,說說我們寫整改報告的一些程序和注意事項吧!
一、gmp整改報告的撰寫
1.一般情況下整改報告要像申報資料一樣,裝訂成冊,美觀,這也是最基本要求了。2.整改報告的基本要求 2.1 企業通常應在現場結束后10-20個工作日(雖然有的文件或省里要求的時間還長一些或者也沒有規定,但還是不要太長時間啊),將改正方案上報當地省級藥品認證中心,同時抄報企業所在地市局,當然裝訂資料最好準備上4-5份,這樣除了上報的資料外,自己也可以留一份,備查。2.2 整改方案可以參考對應省份的《整改報告編寫指南》,通常是由正文和附件兩部分組成。正文部分可以按條款順序逐一進行撰寫,通常至少應包括:缺陷的描述、產生缺陷的原因分析、相關的風險分析評估、(擬)采取的整改措施及完成時間或完成計劃、預防糾正措施、本次整改的結果等。正文部分可以是文字描述,也可以采用表格的形式進行說明。附件部分應是對正文部分進一步解釋說明的證明性材料,大部分是一些圖片、文件的掃描件、記錄等。2.3 整改方案應內容完整、表達清楚,文字通順、用語準確,充分如實反映企業的整改情況,并加蓋企業公章。通常要在封面和承諾函的地方還有就是整本材料的騎縫章。2.4 有的地方還要有公司批準整改報告的文件和市局對整改情況核查的一份文件,也是對整改完成情況的一個確認。3.整改方案的技術要求 3.1 缺陷的描述 3.1.1 首先將檢查過程中提出缺陷的背景與實際情況進行描述,使審核整改方案的專家老師清楚當時是什么情況,所以這里有技巧但也要尊重事實。同時公司還應將現場檢查時提出的類似問題或其他部分涉及的缺陷內容,如綜合評定、需要說明的問題等。3.1.2 應對檢查報告中涉及的每項缺陷進行詳細的文字表達,包括發生的時間、地點、具體情節及相關人員等。
【例:缺陷描述:倉庫員工(xxx)在2015年03月11日接受一批xx膠囊(批號:20150101)的退貨時,未嚴格按文件執行企業退貨和收回程序,退貨產品接受處理記錄內容不全,退貨來源、數量均未記錄。】 3.2 原因分析 3.2.1 應對涉及的缺陷逐條進行原因分析。原因分析不應停留在引發缺陷的表面現象,應找到缺陷發生的根本原因。3.2.2 對發生的缺陷至少應從以下方面進行分析: 3.2.2.1 涉及軟件的,應分析是否制訂了相應的文件;相應的文件的內容是否完善、合理;相應的文件是否已經過了培訓;員工是否按照相應的文件進行了操作;質量管理部門是否進行了有效的監督。3.2.2.2 涉及硬件的,應主要從設計選型、施工安裝、日常維護等因素進行原因分析,并審閱支持該硬件的文件系統。3.2.2.3 涉及人員的,應分析是否配備了足夠的人員;相關人員的能力是否勝任該崗位的需要;相關人員是否受到了應有培訓;培訓的內容是否已被掌握。3.2.2.4 就是要從人、機、料、法、環進行全面的分析,當然實際過程中最好是將直接原因和間接原因一并進行分析。3.2.3 根據原因分析的結果進而確定該缺陷是由于系統原因造成還是偶然發生的個例,原因分析要有一個相對明確的結論。
【例:缺陷描述:口服固體車間部分計量器具(溫濕度計、壓差計等)計量合格證上無編號,不能追溯;原輔料倉庫相鄰房間溫濕度計的相對濕度差15%以上。
原因分析:現場檢查時發現口服固體車間部分溫濕度計、壓差計計量合格證上無編號,主要是質量管理人員管理不到位造成。負責計量器具的為新招聘人員,由于培訓不到位,平時工作疏忽,未對該車間的計量器具進行校驗登 記,主管也未對此項工作及時監督檢查,造成該缺陷。該缺陷產生為系統原因,涉及培訓、員工對該崗位工作的勝任程度和質量管理部門的有效監督。原輔料倉庫相鄰房間溫濕度計的相對濕度差15%以上,該倉庫溫濕度計均經過校驗,并在有效期內。經了解,可能是由于倉庫人員在某次搬運時碰到溫濕度計,掉落損壞,未及時發現。質量部門將倉庫所有的溫濕度計都進行了檢查,其余均正常。該缺陷為偶然發生個例。】 3.3 風險分析與評估 3.3.1 風險分析是對每條缺陷發生后會產生什么后果進行的分析,可以運用失效模式進行評估,應對涉及的缺陷逐條進行全面的風險評估,評估至少應包括以下內容: 3.3.1.1 該缺陷帶來的直接后果; 3.3.1.2 該缺陷可能發生頻率的高低; 3.3.1.3 該缺陷涉及的范圍,是否涉及本次檢查范圍外的產品; 3.3.1.4 該缺陷是否對產品質量產生直接的不良影響; 3.3.1.5 該缺陷是否對產品質量存在潛在的風險; 3.3.1.6 風險的高低程度。3.3.2 風險評估結果認為存在的缺陷對已經生產或上市的產品產生質量風險的,企業應明確是否需要采取進一步的產品控制措施,包括拒絕放行、停止銷售、召回、銷毀等。3.3.3 通常情況下,現場檢查發現的風險均為中低風險,如果有重大風險那通過gmp的可能性也會下降,所以我們在寫報告進行風險分析也要客觀真實,至少不要讓檢查老師一看就是在應付,那么這樣的整改報告是通不過的,一般都會再重新進行整改,材料會反復的進行修改,浪費時間和精力。3.4 糾正預防措施 糾正預防措施是兩方面的事情,有時候我們在寫報告的時候很容易只寫了預防措施,在糾正措施上沒有具體寫。3.4.1 糾正措施
在寫糾正措施時應根據原因分析及風險評估的結果,針對缺陷產生的根本原因,在企業內部進行全面排查,要舉一反三,分析關聯性環節是否存在同樣問題,如考慮相鄰批次、其他車間相同工序等,提出對缺陷采取的糾正行動或擬采取的糾正行動,以便審核人員很清楚你要做什么,這樣別人也就很容易對你給予支持,也就會放心了。3.4.2 預防措施
對有可能再次發生的缺陷應提出明確的預防措施,以防止此類缺陷的再次發生,這個就不多說了。
3.5 整改結果 這個就是要針對每條缺陷進行整改的情況,結果,如在上報資料前不能完成整改,則應制訂詳細的整改計劃,最好明確相關責任部門和責任人,完成時間等。
第二篇:GMP整改報告剖析
關于GMP認證現場檢查缺陷項的
整改報告
廣東省食品藥品監督管理局審評認證中心:
2015年7月28日至2015年7月30日,貴中心組織專家對我司進行了藥品GMP認證現場檢查。GMP認證現場檢查結果為:嚴重缺陷0項,主要缺陷0項,一般缺陷9項。
GMP認證現場檢查結束后,我公司高度重視,召開了總經理主持,授權人、質量部、生產部、采購部、行政部等主管以上人員會議,對存在缺陷的原因進行了詳細的調查,對可能造成的風險進行了評估,由質量部牽頭,各部門配合,商定了擬采取的糾正措施和預防措施,對如何開展整改工作制定了周密的安排和部署,并按計劃將各項整改項目落實到位,現將整改報告上報貴中心,請審查。
禮親堂健康藥業(深圳)有限公司
2015年8月3日
抄送:深圳市食品藥品監督管理局龍崗分局
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藥品GMP認證現場檢查
缺陷項目整改報告
一般缺陷:
1、部分培訓教材未歸檔保存,如藥材鑒別、貯存養護培訓內容。(第27條)
(1)缺陷描述:現場檢查時發現藥材鑒別、貯存養護等培訓教材未歸檔保存。
(2)原因分析:公司的培訓管理工作有待加強。
(3)風險分析評估:培訓教材未歸檔保存就難以追溯培訓內容。(附件1-1)
(4)糾正措施:行政部收集整理有關藥材鑒別、貯存養護培訓教材,裝訂成冊,進行歸檔。(附件1-
2、附件1-
3、附件1-7)
(5)預防措施:行政部全面檢查培訓計劃安排與培訓教材,確定無類似培訓教材未歸檔保存情況。并且要求以后的全部培訓工作均要求保存培訓教材。行政部主管檢查當月培訓教材歸檔保存情況。(附件1-7)
(6)整改結果:已整改完成。(7)整改完成日期:2015年7月31日(8)整改責任人:行政部主管曾雪娜。(9)附件目錄
附件1-1風險評估-FMEA表格 附件1-2 2015年歸檔的部分培訓教材 附件1-3整改要求歸檔的培訓教材 附件1-4偏差調查報告
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附件1-5偏差調查記錄 附件1-6偏差登記臺帳
附件1-7《糾正和預防措施實施表》
2、器具間、蒸煮間通風排氣設施不足。(附錄6,第23條)
(1)缺陷描述:現場檢查發現容器存放間和蒸煮間的排氣扇不足夠。蒸煮間產生蒸汽較多,可能無法及時排出;器具間(容器存放間)里存放的容器可能無法及時干燥。
(2)原因分析:蒸煮間和器具間(容器存放間)通風排氣設施配備的不足。
(3)風險分析評估:蒸煮間和器具間(容器存放間)是產生蒸氣和濕度比較大的房間,器具間、蒸煮間通風排氣設施不足影響生產工作環境,給生產現場工作人員帶來不適、并且容易導致清潔工作的難度,影響到產品質量。(附件2-1)
(4)糾正措施:公司在容器存放間和蒸煮間分別加上一把功率足夠的工業排風扇(附件2-2,附件2-
3、附件2-7)。
(5)預防措施:生產部全面檢查一樓與三樓生產車間與倉庫,確定不存在排氣通風不足的房間。(附件2-7)
(6)整改結果:已整改完成。(7)整改完成日期:2015年8月3日(8)整改責任人:生產負責人陳琳。(9)附件目錄
附件2-1風險評估-FMEA表格 附件2-2容器存放間整改前后照片 附件2-3蒸煮間整改前后照片 附件2-4偏差調查報告
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附件2-5偏差調查記錄 附件2-6偏差登記臺帳
附件2-7《糾正和預防措施實施表》
3、原藥材及飲片未規定復驗期。(附錄第36條)
(1)缺陷描述:現場檢查時發現中藥材和中藥飲片未規定復驗期。
(2)原因分析:公司對物料和產品復驗期理解不當,誤把儲存期當復驗期。
(3)風險分析評估:未規定復驗期會影響倉庫儲存原藥材和成品的監控評估,增加質量風險。(附件3-1)
(4)糾正措施:公司已分析了所有原輔料和成品,重新修訂了《物料復檢管理規程》,增加了原輔料和飲片的復驗期內容。(附件3-
10、附件3-16)
(5)預防措施:組織生產部與質量部人員進行《物料與成品復檢管理規程》培訓,明確儲存期和復驗期概念,掌握本公司原料與飲片的儲存期與復驗期。(附件3-
11、附件3-
12、附件3-16)
(6)整改結果:已整改完成。(7)整改完成日期:2015年8月01日(8)整改責任人:QA鄧金香。(9)附件目錄
附件3-1風險評估-FMEA表格 附件3-2《變更申請表》 附件3-3《變更審批表》 附件3-4《變更臺帳》 附件3-5《文件編寫申請表》
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附件3-6《文件編寫審核表》 附件3-7《文件編寫批準表》
附件3-8修訂前《物料復檢管理規程》 附件3-9《文件銷毀記錄》
附件3-10修訂后《物料與成品復檢管理規程》 附件3-11培訓登記表 附件3-12培訓考核表 附件3-13偏差調查報告 附件3-14偏差調查記錄 附件3-15偏差登記臺帳
附件3-16《糾正和預防措施實施表》
4、未保存經簽名批準的標簽原版實樣。(第122條)
(1)缺陷描述:現場檢查員發現無經批準的“制何首烏”、“黨參片”標簽原版實樣。
(2)原因分析:企業標簽印刷管理不到位,沒有保存經批準的“制何首烏”、“黨參片”標簽原版實樣。
(3)風險分析評估:缺少經批準的標簽原版實樣保存會影響標簽驗收、檢驗,從而發生因產品標簽的缺陷而導致的產品售后風險。(附件4-1)
(4)糾正措施:公司在檢查員發現問題后立即聯系標簽供應商,經核查標簽供應商有保存經批準的標簽原版實樣。向標簽供應商索要“制何首烏”、“黨參片”標簽原版實樣歸檔保存。(附件4-
2、附件4-
3、附件4-9)
(5)預防措施:組織采購員、倉庫管理人員及質量部全體人員進行《印刷包裝材料設計管理規程》、《標簽和印刷包材管理規程》培
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訓并考核。并要求今后標簽的印刷一定要保存經簽名批準的標簽原版實樣,并對每一批標簽來貨進行驗收和檢驗。(附件4-9)
(6)整改結果:已整改完成。(7)整改完成日期:2015年8月3日(8)整改責任人:質量部經理李良深。(9)附件目錄
附件4-1風險評估-FMEA表格
附件4-2制何首烏標簽原版實樣復印件 附件4-3黨參片標簽原版實樣復印件 附件4-4培訓登記表 附件4-5培訓考核表 附件4-6偏差調查報告 附件4-7偏差調查記錄 附件4-8偏差登記臺帳
附件4-9《糾正和預防措施實施表》
5、檢驗用純水機水質確認檢驗數據未歸檔。(第148條)(1)缺陷描述:現場檢查發現檢驗用純水機水質檢驗記錄沒有統一歸檔。
(2)原因分析:企業對檢驗用水檢驗數據歸檔管理不到位。(3)風險分析評估:檢驗用水檢驗數據未歸檔無法追溯檢驗用水的質量情況,影響檢驗結果的判斷。
(4)糾正措施:企業在檢查組發現問題后,立即建立檢驗用水水質的檢驗檔案(附件5-1)。
(5)預防措施:對QC進行《檢驗記錄、檢驗報告書管理規程》培訓(附件5-2),要求按規程歸檔保存檢驗記錄和檢驗報告。
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(6)整改結果:已整改完成。(7)整改完成日期:2015年8月1日(8)整改責任人:質量部經理李良深。(9)附件目錄
附件5-1風險評估-FMEA表格 附件5-2檢驗用水檢驗檔案 附件5-3培訓登記表 附件5-4培訓考核表 附件5-5偏差調查報告 附件5-6偏差調查記錄 附件5-7偏差登記臺帳
附件5-8《糾正和預防措施實施表》
6、化驗室用《中國藥典》未注明勘誤內容。(第158條)(1)缺陷描述:現場檢查發現檢驗用《中國藥典》沒注明勘誤的內容。
(2)原因分析:公司QC檢驗室管理工作不到位,有《中國藥典》勘誤內容但未全部標注勘誤。
(3)風險分析評估:《中國藥典》勘誤內容未標注會導致使用錯誤的檢驗方法或質量標準。(附件6-1)
(4)糾正措施:公司已針對《中國藥典》的勘誤內容在在用的《中國藥典》上勘誤過來(附件6-2至6-
7、附件6-11),(5)預防措施:要求QC主管及時關注“國家藥典委員會”網站http://www.tmdps.cn。掌握中國藥典勘誤情況和增補本發行及執行情況。公司產品涉及的勘誤及時作出修訂增訂等處理。(附件6-11)
(6)整改結果:已整改完成。
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(7)整改完成日期:2015年8月2日(8)整改責任人:質量部經理李良深。(9)附件目錄
附件6-1風險評估-FMEA表格 附件6-2公司產品涉及勘誤目錄 附件6-3黨參勘誤
附件6-4附錄IX U二氧化硫殘留量測定法勘誤 附件6-5碘滴定液(0.05mol/L)勘誤 附件6-6附錄IIB 藥材和飲片檢定通則勘誤 附件6-7附錄 II C顯微鑒別法勘誤 附件6-8偏差調查報告 附件6-9偏差調查記錄 附件6-10偏差登記臺帳
附件6-11《糾正與預防措施實施表》
7、批生產記錄中未預留足夠的空格以填寫切制工序的QA監控數據。(第159條)
(1)缺陷描述:現場檢查發現切制生產記錄沒有足夠的空格填寫QA監控記錄,導致現場QA的現場監控內容表述于表格外。
(2)原因分析:企業批生產記錄設計的缺陷。
(3)風險分析評估:切制生產記錄沒有足夠的空格填寫QA監控記錄,導致QA監控記錄不規范,可能對產品批生產記錄追溯增加難度。(附件7-1)
(4)糾正措施:修訂了切制生產記錄用于填寫QA監控記錄的表格。
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(5)預防措施:公司審查了所有產品的批生產記錄,確認不存在類似填寫空格不足夠的生產記錄。
(6)整改結果:已整改完成。(7)整改完成日期:2015年7月31日(8)整改責任人:QA鄧金香。(9)附件目錄
附件7-1風險評估-FMEA表格 附件7-2《變更申請表》 附件7-3《變更審批表》 附件7-4《變更臺帳》 附件7-5《文件編寫申請表》 附件7-6《文件編寫審核表》 附件7-7《文件編寫批準表》 附件7-8修訂前《切制生產記錄表》 附件7-9《文件銷毀記錄》
附件7-10修訂后《切制生產記錄表》 附件7-11偏差調查報告 附件7-12偏差調查記錄 附件7-13偏差登記臺帳
附件7-14《糾正與預防措施實施表》
8、高效液相色譜法檢驗用流動相未標示有效日期。(第226條)(1)缺陷描述:現場檢查發現色譜檢驗用流動相沒標注有效期。(2)原因分析:企業檢驗試液管理不到位。
(3)風險分析評估:色譜檢驗用流動相沒標注有效期會導致可
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能使用過期的流動相從而影響產品檢驗結果。(附件8-1)
(4)糾正措施:企業在檢查組發現問題后,立即審查現場流動相的配制記錄,及時把有效期標上。(附件8-
2、附件8-
3、附件8-6)
(5)預防措施:實驗室排查了其他試劑試液等標簽標示情況,不存在類似不標示有效期的情況;針對QC進行《試劑、試液和滴定液管理規程培訓》,要求以后色譜用流動相的管理一定要規范標簽,并注意有效期的標注。(附件8-
4、附件8-
5、附件8-6)
(6)整改結果:已整改完成。(7)整改完成日期:2015年7月31日(8)整改責任人:質量部經理李良深。(9)附件目錄
附件8-1風險評估-FMEA表格 附件8-2有效期標注前照片 附件8-3有效期標注后照片 附件8-4培訓登記表 附件8-5培訓考核表 附件8-6偏差調查報告 附件8-7偏差調查記錄 附件8-8偏差登記臺帳
附件8-9《糾正與預防措施實施表》
9、未與標簽供應商簽訂質量保證協議。(第265條)
(1)缺陷描述:現場檢查發現我公司未與標簽供應商簽訂質量保證協議。
(2)原因分析:我公司對標簽供應商評估管理不到位。(3)風險分析評估:公司與標簽供應商未簽訂質量保證協議會
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影響標簽的內容、制版、供應、運輸、使用等等環節質量糾紛及事故等。(附件9-1)
(4)糾正措施:公司在檢查組發現問題后立即與標簽供應商聯系關于質量保證協議的簽訂事宜,補充簽訂了質量保證協議,嚴格按協議內容執行。(附件9-
2、附件9-3)
(5)預防措施:全面檢查物料各供應商檔案,確認是否存在類似漏簽質量保證協議的情況,如有漏簽,一并處理。
(6)整改結果:已整改完成。(7)整改完成日期:2015年8月3日(8)整改責任人:質量部經理李良深。(9)附件目錄
附件9-1風險評估-FMEA表格 附件9-2質量保證協議復印件 附件9-3偏差調查報告 附件9-4偏差調查記錄 附件9-5偏差登記臺帳
附件9-6《糾正與預防措施實施表》
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第三篇:GMP認證整改報告
大家好,請問GMp認證檢查整改報告可以直接郵寄到國家局認證中心嗎?因為現在馬上就要過年了,交通不方便,所以想直接郵寄過去,GMp認證整改報告。有專門接受郵件的科室嗎?請具體說明,小弟在網上沒有具體查到,謝謝!理論上可以,直接寄認證中心最好方法,打電話咨詢.都是寄過去的,整改報告《GMp認證整改報告》。送過去成本太高了地址:北京市崇文區法華南里11號樓三層,郵編:100061。GMp認證,就寫認證二處收。還是去一次比較好.現在去北京,估計就回不來了,要在北京過年了是啊,我就怕回不來了,難道要留在北京過年不成?哈哈認證中心對于你這個項目專門有聯系人的
第四篇:企業自檢報告
企業自檢報告
西安泰宏房地產開發有限公司成立于2010年,注冊地址在西安浐灞生態區,注冊資金1000萬元人民幣;公司是專為CISV聯合國教科文組織國際永久活動中心中國西安浐灞活動中心項目而成立的房地產開發有限公司;公司注冊登記的主營業務除房地產開發相關業務外,特別增設了文化、教育類項目的投資業務。
西安泰宏房地產開發有限公司成立以來,公司聯合國際著名設計團隊,對活動中心的會議樓進行了先進的設計,規劃,開發、建設了聯合國教科文組織的CISV活動中心,并于2012年7月正式竣工并成功舉辦了“2012中國陜西國際青少年文化交流周活動”的開營儀式。該項目占地500余畝,總建筑面積達100萬平米,總投資約50億。根據與聯合國教科文組織、浐灞管理委員會的三方招商協議要求,2011年我公司已取得120畝教育用地的國有土地使用證及各項手續,并在2012年7月25日已建成活動中心并投入使用。2012年10月又完成了40畝地的土地招拍掛手續。并于2012年10月27日開始動工建設。并根據三方招商協議,后期各地塊手續將根據招商協議要求正在全面拆遷和土地手續也在逐步完善。
項目坐落在自然與建筑媲美的浐灞生態區核心區域——總部經濟區,位于浐灞一路與浐灞二路之間、廣運潭大道兩側,地處于城東七橫八縱的交通路網中央,距地鐵3號線廣運潭站僅600m,距離交通樞紐中心辛家廟十字1.4km。這里臨近國家4A級生態公園,近鄰
國家水利風景區“長安碼頭”,遙望歐亞經濟論壇永久會址——凱賓斯基酒店,可俯瞰浐灞萬畝水景、風景秀致、生態基礎良好!
本著“締造全新生活標準、復興社區鄰里文化”的宗旨,項目聘請著名文化學者致力于新型社區的研究,力求在本項目內打造全新的服務體系,構建溫馨的人文新社區。
住宅項目毗鄰世界青少年在西北的國際化交流平臺——聯合國教科文組織CISV青少年活動中心,其可為小區業主的孩子提供更多的國際交流機會;項目內設功能完備的優質中學,濱臨師資雄厚的浐灞中學,同時,項目現已邀請知名的醫療單位進社區共辦護理型社區醫療服務機構,搭建完善的醫療服務體系,為小區業主的看病就醫提供方便!本著“引領時尚潮流、演繹精彩生活”的理念,項目擬開發下沉式商業廣場、歐洲商城等商業體,打造西安最為知名的商業綜合體!項目自開工以來沒有發生人員傷亡事故,工程無投訴及違法行為。
西安泰宏房地產開發有限公司2014年1月8日
第五篇:安全隱患自檢整改報告
安全隱患自檢整改報告
我公司根據*****,認真組織有關人員對公司安全進行了全面檢查,并明確消防安全責任,現將情況匯報如下:
一、落實加強思想上的安全主體責任:
1、牢固樹立安全責任主體意識,落實全員現場安全責任,加強員工的現場安全管理,排查、整改現場安全隱患,落實現場安全措施。
2、我公司立了以總經理**為首的消防安全預案小組,針對各項具體安全工作開展排查活動。同時經常召開預案小組會議,學習安全生產相關文件。要求預案小組提高責任意識,增強安全常識,切實認識到安全工作的重要性,保證把公司全員培訓好,管理好,保護好,保障公司員工生命及財產的安全,制定《安全生產手冊》發放到生產車間,讓每一位員工都熟練掌握安全知識。
二、檢查辦公通道是否暢通:
樓內走廊、樓梯及出口無障礙物,確保消防通道暢通。在我公司倉庫、食堂、宿舍、生產現場等重點防火場所進行排查,對電源、電線進行盤查,消除不安全的隱患。
四、檢查事項:
1、在我公司各個重要場所配備了滅火器,經過檢查,全部都在有效使用期內。
2、消火栓、火災自動報警、等消防設施設置、運行及滅火器材配置是否符合規定。
3、氣體瓶全部逐一檢查,對損壞、存在安全隱患的進行維修更新。
4、對機械設備和行吊及電氣設備、電路進行逐一排查檢修。
五、整改措施:
1、從制度上完善。根據自查情況進一步完善安全管理制度,如現場安全責任制度等。
2、思想上要引起全員對于安全工作的重視情況,利用生產會議、周會對全員進行安全教育,加強安全意識。
3、出資請專業人員對我公司的電線、機械設備、行吊等設施進行專項檢查,以及操作培訓,徹底消除一切安全隱患。
4、印制安全標志、圖案、標語張貼在車間及生產廠區,對員工進行安全知識講解提示等,增強員工安全防范意識。
5、各車間每天班前會布置工作講安全生產已形成慣例,公司每周一次安全檢查調度會,每月組織一次安全生產大檢查,每季度一次安全知識講座和總結評比。
六、資金預算
本次安全排查及安全隱患整改預計資金:近**萬元。
七、整改完成時間
本次整改從2013年**月**日至**日,為期***天。
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