第一篇:GMP報(bào)告
2012新版GMP藥品生產(chǎn)驗(yàn)證專題講座學(xué)習(xí)心得
一、這次新版GMP藥品生產(chǎn)驗(yàn)證內(nèi)容主要包括:
(1)設(shè)備驗(yàn)證與風(fēng)險(xiǎn)管理
(2)清潔驗(yàn)證
(3)工藝驗(yàn)證
(4)實(shí)驗(yàn)室及生產(chǎn)潔凈區(qū)對(duì)微生物的要求及監(jiān)測(cè)操作
(5)微生物檢查方法驗(yàn)證
(6)制藥用水的質(zhì)量保證與控制
二、內(nèi)容我就不講了,在做的各位領(lǐng)導(dǎo)和前輩有關(guān)GMP的知識(shí)都比我懂,我就不在這班門弄斧了,我就講自己培訓(xùn)過后的一點(diǎn)體會(huì)和上課是老師講到的,我個(gè)人也覺得很好的幾點(diǎn):
我剛來公司的時(shí)候,齊工就拿了一本GMP驗(yàn)證的書給我看,我以前是從來沒有接觸過GMP方面的工作,對(duì)GMP驗(yàn)證可以說是一竅不通,齊工給我的書我看了,看了一遍下來還是對(duì)里面的內(nèi)容理解不多,通過這次培訓(xùn),我對(duì)GMP整體有了認(rèn)識(shí),知道驗(yàn)證的步驟,驗(yàn)證工作的基本程序和驗(yàn)證的生命周期。
(驗(yàn)證工作的基本程序:A.建立驗(yàn)證機(jī)構(gòu)B.提出驗(yàn)證項(xiàng)目C.制定驗(yàn)證方案D.驗(yàn)證的實(shí)施E.驗(yàn)證結(jié)果的臨時(shí)性批準(zhǔn)F.驗(yàn)證報(bào)告及其審批)
三、驗(yàn)證的生命周期包括:A.計(jì)劃和需求階段B.設(shè)計(jì)階段C.開發(fā)測(cè)試階段D.確認(rèn)階段E.使用階段E.報(bào)廢階段
用戶需求標(biāo)準(zhǔn)在設(shè)計(jì)和需求階段就就要明確,設(shè)計(jì)階段運(yùn)行參數(shù)也要明確,當(dāng)時(shí)老師說到;“通過工藝驗(yàn)證使得我們的產(chǎn)品質(zhì)量再次得到提升”這句話是錯(cuò)誤的,應(yīng)為在商業(yè)化生產(chǎn)過程中,工藝和設(shè)備的運(yùn)行參數(shù)都是確定的,在設(shè)計(jì)階段就已經(jīng)確定好的。
四、就我們部門涉及到的設(shè)備確認(rèn)來說主要包括:
(1)設(shè)計(jì)確認(rèn)(DQ)
(2)安裝確認(rèn)(IQ)
(3)運(yùn)行確認(rèn)(OQ)
(4)性能確認(rèn)(PQ)
設(shè)計(jì)確認(rèn)和安裝確認(rèn)只是針對(duì)新的設(shè)施或是改建的設(shè)施,已投入正常生產(chǎn)的設(shè)備通常只按照實(shí)際情況,按規(guī)定的周期進(jìn)行運(yùn)行和性能再確認(rèn),到了評(píng)估的報(bào)廢階段就要實(shí)施報(bào)廢計(jì)劃。
運(yùn)行確認(rèn)中包括對(duì)操作人員的的培訓(xùn),這項(xiàng)個(gè)人認(rèn)為非常重要,要求培訓(xùn)合格才能獨(dú)自上崗操作(引用還原ESD按鈕事件)
再一個(gè)就是老師有有提到的操作一定要嚴(yán)格按照SOP(標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程)來操作,只用師傅帶徒弟的方法是不完整的。
再一點(diǎn)我也覺得說的有道理就是“一定要相互學(xué)習(xí),技術(shù)人員也要向車間操作人員學(xué)習(xí),了解生產(chǎn)實(shí)情”(舉例)——計(jì)算機(jī)的驗(yàn)證
第二篇:GMP整改報(bào)告
北京同仁堂制藥有限公司
2008年通州生產(chǎn)基地GMP證書到期前
再認(rèn)證整改情況
2008年10月29-30日北京市藥品監(jiān)督管理局對(duì)我公司“通州生產(chǎn)基地”進(jìn)行了GMP證書到期前的再認(rèn)證,檢查小組對(duì)我公司的GMP實(shí)施情況進(jìn)行了全面認(rèn)真的檢查,提出了一般缺陷項(xiàng)十項(xiàng),我公司對(duì)檢查小組提出的問題進(jìn)行了認(rèn)真整改,整改情況如下:
一、空氣凈化系統(tǒng)、物料管理、車間稱量及質(zhì)檢崗位人員對(duì)相關(guān)知識(shí)掌握不夠(0603):
此項(xiàng)內(nèi)容公司分別要求負(fù)責(zé)空調(diào)凈化系統(tǒng)管理的設(shè)備工程部、負(fù)責(zé)物料管理的采購供應(yīng)部、負(fù)責(zé)車間管理的生產(chǎn)管理部和負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)的質(zhì)量管理部對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行相關(guān)專業(yè)知識(shí)的再培訓(xùn),認(rèn)真掌握相關(guān)崗位的專業(yè)知識(shí),提高業(yè)務(wù)技能和操作水平,此項(xiàng)已整改。
二、空氣凈化系統(tǒng)無維修保養(yǎng)記錄(1506):
公司設(shè)備工程部對(duì)此項(xiàng)缺陷進(jìn)行了認(rèn)真整改,對(duì)空調(diào)的維修保養(yǎng)記錄進(jìn)行了規(guī)范,要求空調(diào)操作人員根據(jù)GMP要求認(rèn)真填寫空調(diào)的維修保養(yǎng)記錄,嚴(yán)格規(guī)范管理,完善相關(guān)記錄,此項(xiàng)已整改。
三、泛丸間相對(duì)濕度低于工藝要求(45-65%),實(shí)際顯示 1
38%(1701):
此項(xiàng)內(nèi)容生產(chǎn)車間加強(qiáng)了生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理,對(duì)溫濕度按工藝進(jìn)行了調(diào)節(jié),采取了增濕措施,此項(xiàng)已整改。
四、瀉痢固腸丸說明書貨位卡不能準(zhǔn)確顯示數(shù)量及去向(3802):
公司采購供應(yīng)部認(rèn)真對(duì)庫房的說明書進(jìn)行了核對(duì),原因?yàn)榇隧?xiàng)說明書未核對(duì)準(zhǔn)確,公司要求庫房今后對(duì)物料嚴(yán)格管理,此類問題不得再次發(fā)生,此項(xiàng)已整改。
五、個(gè)別操作人員未做皮膚病檢查(5601):
公司每年對(duì)直接接觸生產(chǎn)人員進(jìn)行體檢,對(duì)未進(jìn)行皮膚病檢查人員已安排了補(bǔ)檢,并要求在今后的體檢中認(rèn)真核對(duì)檢查項(xiàng)目,不得漏項(xiàng),此項(xiàng)已整改。
六、純化水系統(tǒng)回顧性驗(yàn)證分析數(shù)據(jù)不完整(6001):
公司將不斷完善公司的驗(yàn)證工作,嚴(yán)格按GMP要求嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)、周密的采集數(shù)據(jù),完善純化水系統(tǒng)的回顧性驗(yàn)證工作,此項(xiàng)已整改。
七、潔凈區(qū)清潔衛(wèi)生管理規(guī)程內(nèi)容不完善(6501):
公司生產(chǎn)管理部認(rèn)真修訂了清潔衛(wèi)生管理規(guī)程,完善了相關(guān)內(nèi)容,此項(xiàng)已整改。
八、質(zhì)量管理部門對(duì)檢驗(yàn)用試液、菌種管理不到位(7530):
公司加強(qiáng)了試液和菌種的管理,試液配制有記錄、菌種傳代有登記,此項(xiàng)已整改。
九、質(zhì)量管理部門對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性考察數(shù)據(jù)未進(jìn)行分析
(7514):
公司已及時(shí)對(duì)穩(wěn)定性考察數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析和總結(jié),此項(xiàng)已整改。
十、質(zhì)量管理部門對(duì)出現(xiàn)的偏差未進(jìn)行分析,無記錄(7515):
公司要求質(zhì)量管理部門嚴(yán)格偏差管理,對(duì)出現(xiàn)的偏差進(jìn)行認(rèn)真分析,差找出現(xiàn)問題的原因,并認(rèn)真填寫偏差記錄,此項(xiàng)已整改。
針對(duì)檢查組專家提出的十項(xiàng)缺陷項(xiàng),公司領(lǐng)導(dǎo)十分重視,及時(shí)召集公司各部門負(fù)責(zé)人召開整改專題,分析了出現(xiàn)問題的原因,并組織相關(guān)部門及時(shí)對(duì)相關(guān)缺陷項(xiàng)進(jìn)行了全面整改。
通過此次認(rèn)證工作,公司的GMP水平得到了有效的提高。
北京同仁堂制藥有限公司
二○○八年十一月三日
第三篇:GMP,整改報(bào)告
整改報(bào)告
1.現(xiàn)場(chǎng)檢查指出噴霧干燥機(jī)清潔標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程中未對(duì)空氣過濾器的清潔方法、清潔
周期、拆裝順序和方法等內(nèi)容進(jìn)行規(guī)定。(第八十四條)
1.1 企業(yè)關(guān)于該缺陷的描述。GMP認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)審查軟件時(shí)指出噴霧干燥機(jī)清潔標(biāo)準(zhǔn)操作
規(guī)程中未對(duì)空氣過濾器的清潔方法、清潔周期、拆裝順序和方法等內(nèi)容進(jìn)行規(guī)定。1.2 原因分析。軟件編制人員對(duì)新版GMP學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)不夠深刻,制定噴霧干燥機(jī)清潔
標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程時(shí)只對(duì)噴霧干燥機(jī)的清潔周期,清潔方法、有效期等內(nèi)容進(jìn)行了規(guī)
定,未考慮到對(duì)其關(guān)鍵附屬設(shè)施空氣過濾器的清潔方法、清潔周期、拆裝順序和
方法等內(nèi)容進(jìn)行規(guī)定。
1.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。噴霧干燥機(jī)空氣過濾器過濾后的空氣直接與產(chǎn)品接觸故,因此噴霧干
燥機(jī)清潔標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程中如果不對(duì)空氣過濾器的清潔方法、清潔周期、拆裝順序
和方法等內(nèi)容進(jìn)行規(guī)定。就不能保證每次清潔的一致性,其清潔效果也得不到保
證,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)隱患。1.4 采取的整改措施
1.4.1 立即對(duì)噴霧干燥機(jī)清潔標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程進(jìn)行修訂完善,制定空氣過濾器的清潔方
法、清潔周期、拆裝順序和方法。具體措施詳見附件 1.5 預(yù)防措施
1.5.1 加強(qiáng)對(duì)GMP的學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì),進(jìn)一步強(qiáng)化GMP意識(shí),提高GMP文件的編寫能力。
實(shí)施部門及責(zé)任人 生產(chǎn)部:馬鳳鳴
質(zhì)量部:任永勤
已完成 2.現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)指出硒酵母原料藥批生產(chǎn)記錄中缺少配料、滅菌、接種工序相關(guān)生
產(chǎn)操作步驟(一百七十五條)。
2.1 企業(yè)關(guān)于該缺陷的描述。GMP認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)指出硒酵母原料藥批生產(chǎn)記
錄配料、滅菌、接種工序記錄沒有體現(xiàn)相關(guān)生產(chǎn)操作步驟的描述。
2.2 原因分析。對(duì)新版GMP批生產(chǎn)記錄編寫要求理解領(lǐng)悟不夠,編制設(shè)計(jì)批生產(chǎn)
記錄時(shí)只考慮到對(duì)關(guān)鍵工藝參數(shù)進(jìn)行記錄,沒有考慮到操作要求中增加對(duì)具體的操作步驟和工藝參數(shù)及其控制范圍的描述能避免操作人員的操作和填寫差
錯(cuò),檢查審核批生產(chǎn)記錄時(shí)對(duì)關(guān)鍵工藝參數(shù)的控制情況也一目了然。2.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。批生產(chǎn)記錄中如果不對(duì)各工序的操作或活動(dòng)、工藝參數(shù)及控制范圍進(jìn)行描述,不利于操作人員的操作和記錄,不能很好的避免操作和填寫差錯(cuò),也不利于批生產(chǎn)記錄的檢查和審核,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量構(gòu)成安全隱患。2.4 采取的整改措施。
2.4.1 立即對(duì)批生產(chǎn)記錄按照GMP的編寫要求進(jìn)行修訂完善。操作要求中對(duì)相關(guān)生
產(chǎn)操作、工藝參數(shù)及其控制范圍進(jìn)行描述。具體措施詳見附件
2.5 預(yù)防措施 加強(qiáng)對(duì)GMP的學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì),進(jìn)一步強(qiáng)化GMP意識(shí),提高GMP文件的編寫能力。使制定的記錄文件切實(shí)可行,符合生產(chǎn)實(shí)際要求。
實(shí)施部門及責(zé)任人 生產(chǎn)部:馬鳳鳴
質(zhì)量部:任永勤
已完成附件
紅色部分為修訂整改部分
第四篇:新版GMP整改報(bào)告
制藥有限公司
藥品gmp認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查不合格項(xiàng)目整改報(bào)告
國家食品藥品監(jiān)督管理局藥品認(rèn)證管理中心:
針對(duì)2013年4月20日至24日國家食品藥品監(jiān)督管理局藥品gmp認(rèn)證檢查組對(duì)我公司大容量注射劑、小容量注射劑、凍干粉針劑進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查提出的14項(xiàng)一般缺陷項(xiàng)目,我公司在第一時(shí)間召開了整改會(huì)議,對(duì)存在缺陷的原因進(jìn)行了詳細(xì)的調(diào)查,對(duì)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評(píng)估,會(huì)議中對(duì)擬采取的整改方案進(jìn)行了審核批準(zhǔn),并按方案要求將各項(xiàng)整改項(xiàng)目落實(shí)到位,現(xiàn)將缺陷項(xiàng)目的整改情況予以報(bào)告(整改方案附后)。()制藥有限公司
2013年5月10日
藥品gmp認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查缺陷的整改方案
1、部分生產(chǎn)人員現(xiàn)場(chǎng)考核記錄未按規(guī)定進(jìn)行保存。(第二十六條)1.1.缺陷的描述:我公司針對(duì)生產(chǎn)操作規(guī)程(特別是關(guān)鍵崗位的sop)培訓(xùn)考核,主要以現(xiàn)場(chǎng)考核為主,由被培訓(xùn)員工在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行模擬操作,培訓(xùn)教師在現(xiàn)場(chǎng)觀察其整個(gè)模擬操作過程。被培訓(xùn)人現(xiàn)場(chǎng)操作無差錯(cuò),則在《培訓(xùn)記錄》成績欄中記為合格,被培訓(xùn)人現(xiàn)場(chǎng)操作有明顯差錯(cuò),則在《培訓(xùn)記錄》成績欄中記為不合格,并填寫《培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表》。現(xiàn)場(chǎng)考核沒有以文字的形式記錄考核過程,所以在生產(chǎn)人員培訓(xùn)檔案中沒有現(xiàn)場(chǎng)考核記錄。1.2.產(chǎn)生缺陷的原因分析:在我公司的《人員培訓(xùn)管理制度》中,對(duì)于sop培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)考核內(nèi)容,沒有明確的規(guī)定,沒有以文件形式制訂現(xiàn)場(chǎng)考核記錄。1.3.相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估:現(xiàn)場(chǎng)考核沒有記錄,存在現(xiàn)場(chǎng)考核的針對(duì)性和考核過程沒有可追溯性。該缺陷也存在于其他部門sop現(xiàn)場(chǎng)考核中,發(fā)生的頻率較高。該缺陷不對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生直接影響。該缺陷為一般缺陷,風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)。1.4.(擬)采取的整改與預(yù)防措施: 1.4.1.修訂《人員培訓(xùn)管理制度》文件,在文件“5.11.培訓(xùn)效果評(píng)估”中增加現(xiàn)場(chǎng)考核的具體辦法,即將現(xiàn)場(chǎng)考核內(nèi)容按程序和重要性,分解為若干關(guān)鍵操作步驟,按順序進(jìn)行考核和記錄,對(duì)“5.11.培訓(xùn)效果評(píng)估”中條款順序進(jìn)行調(diào)整。1.4.2.修訂《人員培訓(xùn)管理制度》文件,在文件“5.15.3.公共培訓(xùn)
檔案”條款中增加“培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)考核記錄”內(nèi)容,使人員培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)考核記錄按規(guī)定進(jìn)行保存。1.4.3.新增《培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)考核記錄》記錄文件(文件編碼:沙-人-jp-01-022),將現(xiàn)場(chǎng)考核內(nèi)容進(jìn)行具體的明確和細(xì)化。1.5.實(shí)施的部門和責(zé)任人:
辦公室:董寶慶。完成時(shí)間:已完成。1.6.相關(guān)證明性文件: 1.6.1.修訂后的《人員培訓(xùn)管理制度》(文件編碼(沙-人-bz-gl-07-004)(復(fù)印件)。1.6.2.修訂前的《人員培訓(xùn)管理制度》(文件編碼(沙-人-bz-gl-08-004)(復(fù)印件)。1.6.3.新增的《培訓(xùn)考核現(xiàn)場(chǎng)記錄》(文件編碼:沙-人-jp-01-022)(復(fù)印件)。1.6.4.修訂后的《人員培訓(xùn)管理制度》的培訓(xùn)考核記錄(復(fù)印件)。
2、大容量注射劑車間局部風(fēng)管改造后的竣工圖紙無生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量保證部的確認(rèn)簽字;潔凈區(qū)的送、回、排風(fēng)口未編號(hào)管理。(第四十五條)2.1.缺陷的描述:檢查組在檢查大容量注射劑車間圖紙時(shí),發(fā)現(xiàn)我公司所提供的大容量注射劑車間圖紙無生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量保證部的確認(rèn)簽字。即無法證實(shí)該圖紙經(jīng)過相關(guān)部門根據(jù)實(shí)際改造完成的情況對(duì)圖紙進(jìn)行最終確認(rèn),以確保竣工圖紙與實(shí)際完成情況一致。同時(shí),在查閱圖紙時(shí)發(fā)現(xiàn)我公司三個(gè)車間的送風(fēng)口、回風(fēng)口、排風(fēng)口均未進(jìn)
行編號(hào)。
2.2.產(chǎn)生缺陷的原因分析:
⑴公司大、小容量注射劑車間改造竣工后,由改造施工單位提供了竣工圖紙。公司項(xiàng)目改造的相關(guān)負(fù)責(zé)人僅是組織生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量保證部和財(cái)務(wù)部對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收決算,沒有認(rèn)真審核施工方提供的竣工圖紙與實(shí)際完成情況的一致性,因此,該圖紙無生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量保證部的確認(rèn)簽字。
⑵潔凈區(qū)送、回、排風(fēng)口未編號(hào)管理主要原因是我們沒有意識(shí)到送、回、排風(fēng)口應(yīng)進(jìn)行編號(hào)管理的重要性,屬于工作疏忽所致。2.3.相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估: 2.3.1.竣工圖紙無相關(guān)確認(rèn),可能會(huì)造成竣工圖紙和竣工工程不一致,不便于后期空調(diào)系統(tǒng)維修管理。該風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目為偶然發(fā)生,而且改造完成后進(jìn)行了系統(tǒng)的驗(yàn)證工作,驗(yàn)證合格后才允許投入使用,因此,該風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目不會(huì)直接影響到產(chǎn)品質(zhì)量,屬于低風(fēng)險(xiǎn)。2.3.2.潔凈區(qū)送、回、排風(fēng)口未編號(hào)管理,可能會(huì)造成維修過程中無法準(zhǔn)確判斷各風(fēng)口的位置,無法追溯各風(fēng)口相關(guān)的維修情況,不便于日常維修管理。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響輕微,該風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目屬于低風(fēng)險(xiǎn)。
2.4.(擬)采取的整改與預(yù)防措施: 2.4.1.新增管理文件,增加對(duì)各工程項(xiàng)目竣工圖紙的審核確認(rèn)要求。按文件要求組織生產(chǎn)車間、機(jī)修車間、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量保證部對(duì)公司各空調(diào)凈化系統(tǒng)的圖紙進(jìn)行檢查、確認(rèn)。2.4.2.修訂廠房設(shè)施管理規(guī)程(沙-設(shè)-bz-gz-05-023),在其內(nèi)容中增加對(duì)潔凈區(qū)送、回、排風(fēng)口編號(hào)管理的要求,便于日常維護(hù)管理。2.4.3.按文件規(guī)定的編號(hào)管理要求對(duì)潔凈區(qū)送、回、排風(fēng)口進(jìn)行編號(hào),并在圖紙上標(biāo)明各送、回、排風(fēng)口的編號(hào),同時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)的送、回、排風(fēng)口貼上標(biāo)示。2.5.實(shí)施的部門及責(zé)任人:
生產(chǎn)技術(shù)部:王國宏;機(jī)修車間:金玉明;生產(chǎn)車間:全軍; 質(zhì)量保證部:侯輝。
完成時(shí)間:已完成。2.6.相關(guān)證明性文件: 2.6.1.新增文件《廠房設(shè)計(jì)、施工及驗(yàn)收管理規(guī)程》文件編號(hào):沙-設(shè)-bz-gl-01-027(復(fù)印件)。
2.6.2.修訂后的《廠房設(shè)施管理規(guī)程》文件編號(hào):沙-設(shè)-bz-gl-05-023(復(fù)印件)。2.6.3.修訂前的《廠房設(shè)施管理規(guī)程》文件編號(hào):沙-設(shè)-bz-gl-04-023(復(fù)印件)。2.6.4.大、小容量注射劑車間圖紙確認(rèn)復(fù)印件及送、回、排風(fēng)口編號(hào)圖。2.6.5.凍干粉針車間圖紙確認(rèn)復(fù)印件及送、回、排風(fēng)口編號(hào)圖。2.6.6.相關(guān)照片
3、稱量中心(取樣間)潔凈區(qū)更衣與潔具清洗存放設(shè)在同室,無有效防止污染與交叉污染的措施。(第四十六條)3.1.缺陷的描述:我公司設(shè)立稱量中心,用于精確稱量生產(chǎn)用原輔料和取樣,其潔凈級(jí)別與生產(chǎn)潔凈級(jí)別相同(c+a)。該稱量中心無專門的潔具間,潔具與更衣洗手同室。篇二:新版藥品gmp認(rèn)證檢查整改報(bào)告 gmp認(rèn)證檢查缺陷整改資料
二0一二年十一月一日 ********************限 公 司
目 錄 1.gmp認(rèn)證檢查缺陷整改報(bào)告......................................3 2.附件1........................................................8 3.附件2.......................................................10 4.附件3.......................................................15 5.附件4.......................................................17 6.附件5.......................................................22 7.附件6.......................................................25 8.附件7.......................................................36 9.附件8.......................................................41 10.附件9......................................................49 10.附件10.....................................................57 11.附件11.....................................................60 gmp認(rèn)證檢查缺陷整改報(bào)告 *****認(rèn)證管理中心:
我公司于2012年10月23日至10月25日接受了gmp認(rèn)證檢查組對(duì)我公司片劑***************的現(xiàn)場(chǎng)檢查。檢查中未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重缺陷,存在主要缺陷1項(xiàng)、一般缺項(xiàng)9項(xiàng)。對(duì)檢查中提出的問題和缺陷,公司領(lǐng)導(dǎo)十分重視,及時(shí)召開整改工作會(huì)議,研究布置了整改工作,并要求各部門嚴(yán)格按照gmp的要求認(rèn)真整改落實(shí)。現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下:
1、公司現(xiàn)有儲(chǔ)存區(qū)空間不足,部分倉儲(chǔ)場(chǎng)所未納入體系管理。第五十七條(主要缺陷)原因分析:由于今年對(duì)倉儲(chǔ)面積規(guī)劃不夠周全以及近期化工物料到貨較集中、數(shù)量大,個(gè)別化工物料暫存于科研所用庫房,因是暫存所以疏忽了個(gè)別貨位的碼放,出現(xiàn)了不整齊的情況。但該庫房有符合要求的通風(fēng)照明及有相應(yīng)的溫濕度監(jiān)測(cè)設(shè)施,并有溫濕度監(jiān)測(cè)記錄,貨位卡及物料臺(tái)賬等。
糾正與預(yù)防措施:
(1)將科研所用物料移至藥研所庫房進(jìn)行管理,其他生產(chǎn)物料納入gmp體系管理,按gmp要求進(jìn)行了碼放。(2)根據(jù)公司現(xiàn)有倉儲(chǔ)面積情況,計(jì)劃2013年新建庫房面積800平米以滿足儲(chǔ)存要求。
2、通過查詢文件和詢問,質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制管理規(guī)程(smp-08-質(zhì)保-017 版本1)未制定主動(dòng)性開展風(fēng)險(xiǎn)管理以及對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量事件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)涉及的人員、采取措施是否有次生風(fēng)險(xiǎn)等規(guī)定。第十三條(一般缺陷)原因分析:由于風(fēng)險(xiǎn)管理為新版gmp新增內(nèi)容,相關(guān)人員認(rèn)識(shí)程度、知識(shí)水平有限,并且文件執(zhí)行時(shí)間較短,缺少相關(guān)使用過程的經(jīng)驗(yàn)積累,導(dǎo)致該版本文件內(nèi)容不完善。糾正與預(yù)防措施:對(duì)《質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制管理規(guī)程》(文件編號(hào):smp-08-質(zhì)保-017)進(jìn)行了修訂,增加了“主動(dòng)性開展風(fēng)險(xiǎn)管理以及對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量事件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)涉及的人員、采取措施是否有次生風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容”。
3、未以文件形式明確個(gè)別崗位(如儲(chǔ)運(yùn)副總裁、銷售副總裁)的職責(zé)。第十八條(一般缺陷)
原因分析:上版gmp文件有《副總裁(財(cái)務(wù)、儲(chǔ)運(yùn))崗位職責(zé)》(編號(hào):smp-人字 [2009]-01501)、《副總裁(營銷)崗位職責(zé)》(編號(hào):smp-人字[2009]-01401),但沒有按新版gmp文件管理規(guī)定對(duì)這兩個(gè)副總裁職責(zé)更新,所以檢查時(shí)沒有查到相關(guān)的文件。糾正與預(yù)防措施:按要求對(duì)《副總裁(財(cái)務(wù)、儲(chǔ)運(yùn))崗位職責(zé)》、《副總裁(營銷)崗位職責(zé)》進(jìn)行更新,更新后文件編號(hào)為(編號(hào):smp-01-人員-109 版本:1)、(編號(hào):smp-01-人員-110 版本:1)。
4、個(gè)別人員培訓(xùn)的針對(duì)性不足,如保潔員肖玉春(負(fù)責(zé)潔凈服清洗等)2012年培訓(xùn)未涉及微生物有關(guān)知識(shí)。第二十七條(一般缺陷)原因分析:固體制劑車間保潔員2011年參加了《衛(wèi)生微生物學(xué)》知識(shí)的培訓(xùn),但2012年9月28日進(jìn)行統(tǒng)一培訓(xùn)時(shí)因故未能按時(shí)參加,后未及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)培訓(xùn)。糾正與預(yù)防措施:按要求對(duì)保潔員肖玉春進(jìn)行衛(wèi)生和微生物知識(shí)的培訓(xùn)并進(jìn)行了考核。
5、公司對(duì)廠區(qū)所處的環(huán)境缺少有效監(jiān)測(cè)、對(duì)抗腫瘤藥車間回風(fēng)直排處理系統(tǒng)缺少評(píng)估。第三十九條(一般缺陷)
原因分析:(1)由于我公司廠區(qū)所處位置的特殊性,東側(cè)為廢品收購站聚集區(qū)(主要從事的工作是廢品回收),南側(cè)為木材加工廠,西側(cè)是立時(shí)達(dá)制藥有限公司,這三家企業(yè)建廠時(shí)間均在我公司建廠之后;根據(jù)目前廠區(qū)所處環(huán)境的現(xiàn)狀,大氣環(huán)境有可能受到污染,且污染源來自東側(cè)的可能性較大,但是我公司生產(chǎn)車間均采用凈化空調(diào)系統(tǒng),其本身已具備空氣凈化的處理功能。
(2)抗腫瘤藥的直排系統(tǒng)組成及風(fēng)險(xiǎn)分析:a、系統(tǒng)組成描述:抗腫瘤藥的功能間排風(fēng)方式均采用直排形式,整套系統(tǒng)分別由產(chǎn)塵間(稱量室、粉碎室、整粒總混室、壓片室)、車間南側(cè)其它功能間(含制粒干燥室)、車間北側(cè)其它功能間(含內(nèi)包裝室)三組獨(dú)立的排風(fēng)凈化處理單元組成。b、排風(fēng)凈化處理系統(tǒng)的組成及參數(shù):該三組排風(fēng)凈化處理系統(tǒng)是由初、中效兩級(jí)過濾裝置組成,其中初效濾材采用板式結(jié)構(gòu),材質(zhì)選用玻璃纖維、無紡布(可沖洗)等,過濾精度達(dá)到g4等級(jí);中效濾材采用袋式結(jié)構(gòu),材質(zhì)采用復(fù)合無紡布、玻璃纖維及合成纖維等材料組成,過濾精度達(dá)到f7等級(jí),初阻力120pa。
(3)內(nèi)部環(huán)境交叉污染的分析:a、排風(fēng)系統(tǒng)采用三套裝置,產(chǎn)塵房間及南北側(cè)功能間的直排系統(tǒng)均為獨(dú)立單元,有效避免了交叉污染的風(fēng)險(xiǎn)。b、該車間只生產(chǎn)兩個(gè)品種,且不同時(shí)生產(chǎn),是獨(dú)立階段性生產(chǎn)方式,兩個(gè)品種的活性成份均不過篩和粉碎,有效
降低了交叉污染的風(fēng)險(xiǎn)。
(4)外部環(huán)境污染的分析:a、定期清潔并更換空氣凈化處理裝置的濾材,在《空調(diào)凈化系統(tǒng)管理規(guī)程》規(guī)定濾材的清潔周期為每月清潔或更換品種時(shí)清潔,更換周期一年。b、抗腫瘤藥的排風(fēng)粉塵含量前期在動(dòng)態(tài)(生產(chǎn))情況下已做過檢測(cè)(2012年9月26日),其監(jiān)測(cè)數(shù)值為(產(chǎn)塵間排風(fēng)系統(tǒng))0.22mg/m3、(車間南側(cè)其它功能間排風(fēng)系統(tǒng))0.32 mg/m3、(車間北側(cè)其它功能間排風(fēng)系統(tǒng))0.22 mg/m3,三組數(shù)值均低于北京市地方標(biāo)準(zhǔn)《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》——db11/501-2007的1.0 mg/m3的排放標(biāo)準(zhǔn),對(duì)環(huán)境不會(huì)造成污染。
糾正與預(yù)防措施:(1)已聯(lián)系專業(yè)的監(jiān)測(cè)部門對(duì)廠區(qū)周邊環(huán)境的大氣,分時(shí)段進(jìn)行監(jiān)測(cè),內(nèi)容包括在生產(chǎn)區(qū)位置設(shè)置4處監(jiān)測(cè)點(diǎn),分兩個(gè)時(shí)段監(jiān)測(cè)包括粉塵、氮氧化物、二氧化硫、非甲烷總烴四項(xiàng)內(nèi)容,目前監(jiān)測(cè)工作已經(jīng)展開;(以后每年企業(yè)將定期安排此項(xiàng)監(jiān)測(cè)內(nèi)容)(2)監(jiān)測(cè)抗腫瘤藥回風(fēng)直排處理系統(tǒng)的靜態(tài)(非生產(chǎn)狀態(tài))時(shí)的粉塵含量,定量分析空調(diào)處理系統(tǒng)的可靠性。
6、未按照文件要求制定生產(chǎn)設(shè)備的預(yù)防維修計(jì)劃。第八十條(一般缺陷)原因分析:依據(jù)公司內(nèi)部的管理規(guī)程《設(shè)備管理規(guī)程》,動(dòng)力部門負(fù)責(zé)制定檢修計(jì)劃,此計(jì)劃目前每年都在實(shí)施,檢修計(jì)劃中涵蓋部分設(shè)備的預(yù)防性維修計(jì)劃,但未對(duì)所有生產(chǎn)設(shè)備明確的做出預(yù)防性維修計(jì)劃
糾正與預(yù)防措施:動(dòng)力設(shè)備車間已制定了公司主要設(shè)備的預(yù)防性維修計(jì)劃,2013年1月之前完成所有生產(chǎn)設(shè)備的預(yù)防性維修計(jì)劃。
7、公司缺少對(duì)自備水源供水系統(tǒng)的監(jiān)測(cè)維護(hù);未按照公司文件實(shí)施原水微生物污染的警戒限度和糾偏限度。第一百條、第一百零一條(一般缺陷)原因分析:(1)我公司自備水源設(shè)備的監(jiān)測(cè)維護(hù)工作在管理文件中有所體現(xiàn),但未明確具體的監(jiān)測(cè)內(nèi)容及維護(hù)周期。(2)由于公司每均對(duì)自備水源實(shí)施第三方檢測(cè),且檢測(cè)項(xiàng)目符合中華人民共和國衛(wèi)生部《生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生規(guī)范》和《生活飲用水集中式供水單位衛(wèi)生規(guī)范》,因此未對(duì)原水微生物污染的警戒限度和糾偏限度做出明確的規(guī)定。糾正與預(yù)防措施:修訂《生活飲用水系統(tǒng)管理規(guī)程》(smp-03-設(shè)備-017 版本3)中維護(hù)項(xiàng)中的相關(guān)內(nèi)容,建立《生活飲用水系統(tǒng)巡檢記錄》。(srp-03-設(shè)備-064)。(2)針對(duì)原水微生物污染的警戒限度和糾偏限度問題,已制定《生活飲用水微生物警戒限度與糾偏篇三:gmp 整 改 報(bào) 告
藥品gmp認(rèn)證 整 改 報(bào) 告
湖南善德堂中藥飲片有限公司 2012年05月06日
湖南善德堂中藥飲片有限公司
善德堂字 [2012]001號(hào)
整改報(bào)告
湖南省食品藥品監(jiān)督管理局: 2012年04月29日-30日,藥品監(jiān)督管理局各檢查專家,對(duì)本公司申請(qǐng)核發(fā)《藥品gmp認(rèn)證》進(jìn)行了全面檢查驗(yàn)收,檢查過程中,專家小組在硬件、軟件及人員等方面發(fā)現(xiàn)了一些問題和不足。
檢查結(jié)束后,本公司各部門針對(duì)檢查中提出的問題和不足,立即組織有關(guān)人員,在總經(jīng)理的帶頭領(lǐng)導(dǎo)下,制定整改措施,責(zé)任落實(shí)到人,限期整改。現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下:
嚴(yán)重缺陷:0項(xiàng)
一般缺陷:9項(xiàng)
1、從事倉庫保管的養(yǎng)護(hù)人員尚未全面掌握中藥材、中藥飲片的養(yǎng)護(hù)知識(shí)和技能。(0606)1.1企業(yè)關(guān)于該項(xiàng)缺陷的描述。現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)倉庫僅有很小的石灰桶,不能有效控制中藥材、中藥飲片的防潮效果。1.2原因分析。倉儲(chǔ)部門養(yǎng)護(hù)人員未能全面掌握中藥材、中藥飲片的養(yǎng)護(hù)知識(shí)和技能的培訓(xùn)知識(shí)。未能深刻體會(huì)到中藥材、中藥飲片發(fā)霉、蟲蛀等不良現(xiàn)象。1.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。該缺陷若不能有效控制,將對(duì)中藥材、中藥飲片導(dǎo)致發(fā)霉、蟲蛀等現(xiàn)象發(fā)生,將會(huì)影響產(chǎn)品的質(zhì)量。1.4采取的整改措施。責(zé)令倉儲(chǔ)部門將現(xiàn)有的石灰桶更化成大號(hào)的石灰桶,并分放在倉儲(chǔ)的各個(gè)角落。再則,購買了除濕機(jī),能有效的防止發(fā)霉、蟲蛀等現(xiàn)象。1.5預(yù)防措施。加強(qiáng)對(duì)倉儲(chǔ)人員養(yǎng)護(hù)知識(shí)的培訓(xùn),使其充分認(rèn)識(shí)到養(yǎng)護(hù)不當(dāng)對(duì)中藥材、中藥飲片質(zhì)量發(fā)生變化重要性。
實(shí)施部門及責(zé)任人:倉儲(chǔ)部,彭彐枚; 完成時(shí)間:2012年05月01日。
2、生產(chǎn)廠房人員入口的塑料垂簾和穿越窗戶處的縫隙不能有效防止蚊蠅進(jìn)入。(1001)2.1企業(yè)關(guān)于該項(xiàng)缺陷的描述。現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)廠房人員入口的塑料垂簾和穿越窗戶處的縫隙不能有效防止蚊蠅進(jìn)入。2.2原因分析。生產(chǎn)部未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)塑料垂簾不能有效地控制蚊蠅進(jìn)入車間。2.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。該缺陷若不能有效控制,一旦蚊蠅進(jìn)入生產(chǎn)車間將對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生一定的污染,從而影響產(chǎn)品質(zhì)量。2.4采取的整改措施。責(zé)令生產(chǎn)部門立即將所有塑料垂簾外面加上沙門,能有效防止蚊蠅進(jìn)入車間。
2.5預(yù)防措施。加強(qiáng)生產(chǎn)部門各級(jí)人員培訓(xùn),充分提高對(duì)生產(chǎn)管理的認(rèn)識(shí)。
實(shí)施部門及責(zé)任人:生產(chǎn)部,彭新華、向子清; 完成時(shí)間:2012年05月02日。
3、常溫原藥材庫面積和空間與公司申報(bào)生產(chǎn)品種規(guī)模偏小。(1204)3.1企業(yè)關(guān)于該項(xiàng)缺陷的描述。現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)常溫原藥材庫面積和空間與公司申報(bào)生產(chǎn)品種規(guī)模偏小。
3.2原因分析。因當(dāng)時(shí)申報(bào)生產(chǎn)品種時(shí)未能及時(shí)考慮到該常溫原藥材庫面積和空間。3.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。該缺陷的發(fā)生,對(duì)以后生產(chǎn)的品種將產(chǎn)生存放混亂,不利于對(duì)品種的有效管理。
3.4采取的整改措施。責(zé)令行政部門立即聯(lián)系建筑施工單位,計(jì)劃一個(gè)月之內(nèi)在廠區(qū)內(nèi)修建200平方米倉庫當(dāng)常溫原藥材庫,以滿足實(shí)際生產(chǎn)品種的需要。3.5預(yù)防措施。一是要加強(qiáng)行政人員責(zé)任心,二是加強(qiáng)職責(zé)培訓(xùn),最大限度避免此類現(xiàn)象的再次發(fā)生。
實(shí)施部門及責(zé)任人:行政部,蔣敏;
完成時(shí)間:2012年05月03日。
4、公司現(xiàn)有的萬分之一天平的精密度不符合稱量對(duì)照品的使用要求。(3501)4.1企業(yè)關(guān)于該項(xiàng)缺陷的描述。現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)公司現(xiàn)有的萬分之一天平的精密度不符合稱量對(duì)照品的使用要求。
4.2原因分析。質(zhì)量部未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)萬分之一天平對(duì)稱量對(duì)照品的精密度不夠現(xiàn)象。4.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。該項(xiàng)缺陷的發(fā)生,將造成對(duì)對(duì)照品的精密稱定的誤
差,使測(cè)定數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性不高,無法測(cè)定真實(shí)的檢測(cè)數(shù)據(jù)。4.4采取的整改措施。責(zé)令質(zhì)量部立即聯(lián)系儀器廠家購買了十萬分之一天平,已滿足對(duì)照品精密稱定的需要。4.5預(yù)防措施。一是要加強(qiáng)檢驗(yàn)人員的責(zé)任心,二是要加強(qiáng)檢驗(yàn)人員對(duì)對(duì)照品精密稱定理解的重要性。
實(shí)施部門及責(zé)任人:質(zhì)量部,肖廣清、吳忠英; 完成時(shí)間:2012年05月04日。
5、已入庫的中藥材和輔料已換成公司內(nèi)部的標(biāo)簽和包裝,不能追溯購入時(shí)品名、規(guī)格、產(chǎn)地、來源等原始信息。(4002)5.1企業(yè)關(guān)于該項(xiàng)缺陷的描述。現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)已入庫的中藥材和輔料已換成公司內(nèi)部的標(biāo)簽和包裝,不能追溯購入時(shí)品名、規(guī)格、產(chǎn)地、來源等原始信息。5.2原因分析。倉儲(chǔ)人員未能意識(shí)到中藥材和輔料原始標(biāo)簽的重要性。5.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。該項(xiàng)缺陷的發(fā)生,若中藥材和輔料出現(xiàn)質(zhì)量問題,不能有效追溯原始數(shù)據(jù),從而使原始內(nèi)容無據(jù)可查。5.4采取的整改措施。責(zé)令倉儲(chǔ)部門在以后的物料入庫中,及時(shí)保管物料的原始信息。5.5預(yù)防措施。一是要加強(qiáng)倉儲(chǔ)人員的責(zé)任心,二是要加強(qiáng)職責(zé)培訓(xùn),提高物料原始信息的重要性,最大限度避免此類現(xiàn)象的再次發(fā)生。
實(shí)施部門及責(zé)任人:倉儲(chǔ)部,彭彐枚;
完成時(shí)間:2012年05月05日。
6、物料倉庫的貨位卡架上未設(shè)置貨位卡。(4101)6.1企業(yè)關(guān)于該項(xiàng)缺陷的描述。現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)物料倉庫的貨位卡架上未設(shè)置貨位卡。6.2原因分析。倉儲(chǔ)人員不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)貨位卡的重要性。6.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。此缺陷的發(fā)生,不能有效管理倉儲(chǔ)的物料。6.4采取的整改措施。責(zé)令倉儲(chǔ)人員立即將倉庫的貨位卡架上懸掛貨位卡,便于倉庫物料有效管理。6.5預(yù)防措施。一是要加強(qiáng)倉儲(chǔ)人員的責(zé)任心,二是要加強(qiáng)職責(zé)培訓(xùn),提高物料貨位卡意識(shí)性,最大限度避免此類現(xiàn)象的再次發(fā)生。
實(shí)施部門及責(zé)任人:倉儲(chǔ)部,彭彐枚;
完成時(shí)間:2012年05月04日。
7、驗(yàn)證過程中未對(duì)出現(xiàn)的異常數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)。(6001)7.1企業(yè)關(guān)于該項(xiàng)缺陷的描述。現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)工藝驗(yàn)證對(duì)干燥、炒制工序水分分別進(jìn)行了測(cè)定,數(shù)據(jù)上面有異常。
7.2原因分析。因當(dāng)時(shí)做工藝驗(yàn)證時(shí),未能及時(shí)考慮到數(shù)據(jù)偏差的現(xiàn)象。7.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。該項(xiàng)缺陷的發(fā)生,對(duì)工藝的穩(wěn)定性、操作性不強(qiáng),不能及時(shí)考察工藝驗(yàn)證每個(gè)工序的數(shù)據(jù)重要性。7.4采取的整改措施。責(zé)令生產(chǎn)部門制定工藝驗(yàn)證計(jì)劃,在今后的生產(chǎn)過程中,重新對(duì)工藝驗(yàn)證關(guān)鍵工序做同步驗(yàn)證,已考察數(shù)據(jù)的完整性、穩(wěn)定性、可操作性。7.5預(yù)防措施。加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)人員的培訓(xùn),使意識(shí)到關(guān)鍵工序數(shù)據(jù)的重要性,并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和評(píng)價(jià),最大限度避免此類現(xiàn)象的再次發(fā)生。
實(shí)施部門及責(zé)任人: 生產(chǎn)部,彭新華、向子清;
完成時(shí)間:2012年05月03日。
8、公司制定的個(gè)別文件(如物料取樣操作規(guī)程,編號(hào)sop-09-101)可操作性不強(qiáng)。(6501)8.1企業(yè)關(guān)于該項(xiàng)缺陷的描述。現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)物料取樣操作規(guī)程未能對(duì)藥材分類別的做取樣方法。
8.2原因分析。因當(dāng)時(shí)編制物料取樣操作規(guī)程未能考慮到藥材分類別取樣的重要性。8.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。該缺陷的發(fā)生,使qa不能有效對(duì)物料取樣具體如何操作。制定取樣文件可操作性不佳。8.4采取的整改措施。責(zé)令質(zhì)量部門按照文件修訂程序,申請(qǐng)相應(yīng)的文件修訂,修改文件,將物料按照根莖類、果實(shí)類、全草類等分別制定取樣操作規(guī)程,使重新制定的文件可操作性加強(qiáng)。
8.5預(yù)防措施。一是加強(qiáng)各個(gè)部門對(duì)制定的文件重新審核,符合本公司實(shí)際需要。二是加強(qiáng)各級(jí)人員對(duì)文件可操作性的認(rèn)識(shí)。
實(shí)施部門及責(zé)任人:質(zhì)量部,肖廣清、吳忠英; 完成時(shí)間:2012年05月04日。
9、標(biāo)識(shí)已清場(chǎng)的切片機(jī)刀片已生銹并殘留藥渣。(7301)9.1企業(yè)關(guān)于該項(xiàng)缺陷的描述。現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)切藥機(jī)刀片已生銹并殘留藥渣。9.2原因分析。生產(chǎn)人員試生產(chǎn)完畢后,未能及時(shí)對(duì)切藥機(jī)清場(chǎng)。9.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。此缺陷的發(fā)生,將造成對(duì)下一批品種生產(chǎn)帶來交叉篇四:新版gmp整改報(bào)告模板
2013年xx制藥有限公司藥品gmp認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查
不合格項(xiàng)目整改回復(fù)報(bào)告
主要缺陷:
問題1:企業(yè)未配備消旋卡多曲中三氯甲烷溶劑殘留檢測(cè)設(shè)備(第12條第1款); 缺陷描述:2013.xx.xx在審計(jì)官查看公司委外檢驗(yàn)管理時(shí),發(fā)現(xiàn)消旋卡多曲溶 劑殘留檢驗(yàn)項(xiàng)目中三氯甲烷的檢測(cè)是委托陜西理工學(xué)院生物資源重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)的。審計(jì)官認(rèn)為,這是國家標(biāo)準(zhǔn)中的檢測(cè)項(xiàng)目,不應(yīng)該進(jìn)行委外檢驗(yàn),公司應(yīng)該配備相應(yīng)檢測(cè)設(shè)備(ecd檢測(cè)器)進(jìn)行檢測(cè)。
原因分析:消旋卡多曲溶劑殘留三氯甲烷的檢測(cè)需用配有ecd檢測(cè)器的氣相色
譜儀,在xx藥業(yè)此檢測(cè)器僅消旋卡多曲產(chǎn)品溶劑殘留三氯甲烷的檢測(cè)需要,屬專用儀器,由于此產(chǎn)品近幾年產(chǎn)量較小,所以公司沒有配備專用的檢測(cè)。而是對(duì)三氯甲烷溶劑殘留項(xiàng)目進(jìn)行了委外檢驗(yàn)。所以這是由于xx藥業(yè)人員對(duì)法規(guī)的理解偏差所導(dǎo)致的。
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估:
1、該缺陷帶來的直接后果:
該缺陷導(dǎo)致的直接后果是此項(xiàng)目每批均要委外檢驗(yàn),委外檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性不是由xx藥業(yè)質(zhì)量體系直接管理監(jiān)督下出具的,只是通過委外實(shí)驗(yàn)室的管理進(jìn)行管理,產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性有一定的風(fēng)險(xiǎn)。
2、該缺陷可能發(fā)生頻率的高低:
消旋卡多曲產(chǎn)品雖在漢江近幾年產(chǎn)量較小,但每批溶劑殘留三氯甲烷均委外檢驗(yàn),所以發(fā)生頻率高。
3、該缺陷涉及的范圍是否涉及本次檢查范圍外的產(chǎn)品:
因?yàn)閑cd檢測(cè)器僅在消旋卡多曲溶劑殘留項(xiàng)目中三氯甲烷的檢測(cè)中所用到,所以該缺陷僅涉及2010年消旋卡多曲生產(chǎn)的6個(gè)批號(hào),不涉及本次檢查范圍外的產(chǎn)品。
4、該缺陷是否對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生直接的不良影響: xx藥業(yè)選取的委托檢驗(yàn)單位為陜西理工學(xué)院的生物資源重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,此
實(shí)驗(yàn)室是經(jīng)陜西省教育廳、陜西省科技廳、陜西省計(jì)劃委員會(huì)聯(lián)合批準(zhǔn)首批成立的省級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。人員技術(shù)力量雄厚,具備相關(guān)的檢測(cè)條件,能夠滿足漢江的檢驗(yàn)需求。因此檢驗(yàn)的結(jié)果是準(zhǔn)確可靠的,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生直接的不良影響的風(fēng)險(xiǎn)較小。
5、該缺陷是否對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量存在潛在的風(fēng)險(xiǎn):
公司沒有配備產(chǎn)品需要的檢測(cè)設(shè)備,每批均需委外檢驗(yàn),檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性依賴于委外實(shí)驗(yàn)室的資質(zhì)及管理體制,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量存在潛在的風(fēng)險(xiǎn)。
6、風(fēng)險(xiǎn)的高低程度:
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法:失敗模式效果分析法
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等級(jí):將可能存在的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)其嚴(yán)重程度(s)、發(fā)生概率(p)、可
檢測(cè)性(d)按照5分制打分,打分依據(jù)見下表:
采用rpn進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先數(shù)量等級(jí)判定。? ? 確定風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先指數(shù) rpn =嚴(yán)重程度×發(fā)生概率×可檢測(cè)性;風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)共分三
級(jí),當(dāng)
rpn<25 時(shí)為低風(fēng)險(xiǎn);當(dāng)25≤rpn ≤70為中風(fēng)險(xiǎn);當(dāng)rpn>70為高風(fēng)險(xiǎn)(之后15個(gè)不符合項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采取同樣的方法,不再贅述)整改前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估:
采用rpn進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先數(shù)量等級(jí)判定,具體見下表:
評(píng)價(jià)結(jié)論:經(jīng)過以上分析,rpn值為75,該缺陷項(xiàng)目屬于高等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)。該項(xiàng)目
中三氯甲烷溶劑的殘留檢測(cè)每批均需委外檢驗(yàn),結(jié)果的準(zhǔn)確性對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量存在潛在的風(fēng)險(xiǎn),針對(duì)這一風(fēng)險(xiǎn),我們制定了以下整改措施:
糾正/預(yù)防措施: 1.購買用于消旋卡多曲溶劑殘留三氯甲烷檢查的設(shè)備(注:目前消旋卡多曲無生產(chǎn)計(jì)劃安排)。(目前狀態(tài):正在進(jìn)行)目前,我們已與陜西桂龍電子科技有限責(zé)任公司簽訂了購買檢驗(yàn)三氯甲烷溶劑殘留的ecd檢測(cè)器的購銷合同。請(qǐng)查看附件1-1:產(chǎn)品購銷合同(目標(biāo)完成時(shí)間:2014.01 責(zé)任人:xx)2.到貨后完成儀器確認(rèn)。(目前狀態(tài):正在進(jìn)行)(目標(biāo)完成時(shí)間:2014.02 責(zé)任人:xx)3.待儀器確認(rèn)完成后對(duì)消旋卡多曲三氯甲烷溶劑殘留檢驗(yàn)方法進(jìn)行確認(rèn)。(目前狀態(tài):正在進(jìn)行)(目標(biāo)完成時(shí)間:2014.03 責(zé)任人:xx)4.對(duì)2010年生產(chǎn)的消旋卡多曲(ra-1006001-711~ra-1009006-711)重新進(jìn)行三氯甲烷溶劑殘留項(xiàng)目的檢測(cè),并將重檢結(jié)果同2010年的委外檢驗(yàn)結(jié)果對(duì)比評(píng)估。(目前狀態(tài):正在進(jìn)行)(目標(biāo)完成時(shí)間:2014.03 責(zé)任人:xx)整改后風(fēng)險(xiǎn)再評(píng)估:
采用rpn進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先數(shù)量等級(jí)判定,具體見下表: 再評(píng)價(jià)結(jié)論:整改后通過風(fēng)險(xiǎn)再評(píng)估,rpn值下降為3,風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為低等級(jí)風(fēng)
險(xiǎn),整改措施有效。
整改結(jié)果評(píng)價(jià):通過制定的整改措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)再評(píng)價(jià),rpn值明顯下降。且未
引入新的風(fēng)險(xiǎn)源,整改有效。
第五篇:新版GMP整改報(bào)告doc
制藥有限公司
藥品GMP認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查不合格項(xiàng)目整改報(bào)告
國家食品藥品監(jiān)督管理局藥品認(rèn)證管理中心:
針對(duì)2013年4月20日至24日國家食品藥品監(jiān)督管理局藥品GMP認(rèn)證檢查組對(duì)我公司大容量注射劑、小容量注射劑、凍干粉針劑進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查提出的14項(xiàng)一般缺陷項(xiàng)目,我公司在
藥品GMP認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查缺陷的整改方案
1、部分生產(chǎn)人員現(xiàn)場(chǎng)考核記錄未按規(guī)定進(jìn)行保存。(檔案”條款中增加“培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)考核記錄”內(nèi)容,使人員培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)考核記錄按規(guī)定進(jìn)行保存。
1.4.3.新增《培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)考核記錄》記錄文件(文件編碼:沙-人-JP-01-022),將現(xiàn)場(chǎng)考核內(nèi)容進(jìn)行具體的明確和細(xì)化。
1.5.實(shí)施的部門和責(zé)任人: 辦公室:董寶慶。完成時(shí)間:已完成。1.6.相關(guān)證明性文件:
1.6.1.修訂后的《人員培訓(xùn)管理制度》(文件編碼(沙-人-BZ-GL-07-004)(復(fù)印件)。
1.6.2.修訂前的《人員培訓(xùn)管理制度》(文件編碼(沙-人-BZ-GL-08-004)(復(fù)印件)。
1.6.3.新增的《培訓(xùn)考核現(xiàn)場(chǎng)記錄》(文件編碼:沙-人-JP-01-022)(復(fù)印件)。
1.6.4.修訂后的《人員培訓(xùn)管理制度》的培訓(xùn)考核記錄(復(fù)印件)。
2、大容量注射劑車間局部風(fēng)管改造后的竣工圖紙無生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量保證部的確認(rèn)簽字;潔凈區(qū)的送、回、排風(fēng)口未編號(hào)管理。(行編號(hào)。
2.2.產(chǎn)生缺陷的原因分析:
⑴公司大、小容量注射劑車間改造竣工后,由改造施工單位提供了竣工圖紙。公司項(xiàng)目改造的相關(guān)負(fù)責(zé)人僅是組織生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量保證部和財(cái)務(wù)部對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收決算,沒有認(rèn)真審核施工方提供的竣工圖紙與實(shí)際完成情況的一致性,因此,該圖紙無生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量保證部的確認(rèn)簽字。
⑵潔凈區(qū)送、回、排風(fēng)口未編號(hào)管理主要原因是我們沒有意識(shí)到送、回、排風(fēng)口應(yīng)進(jìn)行編號(hào)管理的重要性,屬于工作疏忽所致。
2.3.相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估:
2.3.1.竣工圖紙無相關(guān)確認(rèn),可能會(huì)造成竣工圖紙和竣工工程不一致,不便于后期空調(diào)系統(tǒng)維修管理。該風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目為偶然發(fā)生,而且改造完成后進(jìn)行了系統(tǒng)的驗(yàn)證工作,驗(yàn)證合格后才允許投入使用,因此,該風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目不會(huì)直接影響到產(chǎn)品質(zhì)量,屬于低風(fēng)險(xiǎn)。
2.3.2.潔凈區(qū)送、回、排風(fēng)口未編號(hào)管理,可能會(huì)造成維修過程中無法準(zhǔn)確判斷各風(fēng)口的位置,無法追溯各風(fēng)口相關(guān)的維修情況,不便于日常維修管理。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響輕微,該風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目屬于低風(fēng)險(xiǎn)。
2.4.(擬)采取的整改與預(yù)防措施:
2.4.1.新增管理文件,增加對(duì)各工程項(xiàng)目竣工圖紙的審核確認(rèn)要求。按文件要求組織生產(chǎn)車間、機(jī)修車間、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量保證部對(duì)公司各空調(diào)凈化系統(tǒng)的圖紙進(jìn)行檢查、確認(rèn)。
2.4.2.修訂廠房設(shè)施管理規(guī)程(沙-設(shè)-BZ-GZ-05-023),在其內(nèi)容中增加對(duì)潔凈區(qū)送、回、排風(fēng)口編號(hào)管理的要求,便于日常維護(hù)管理。
2.4.3.按文件規(guī)定的編號(hào)管理要求對(duì)潔凈區(qū)送、回、排風(fēng)口進(jìn)行編號(hào),并在圖紙上標(biāo)明各送、回、排風(fēng)口的編號(hào),同時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)的送、回、排風(fēng)口貼上標(biāo)示。
2.5.實(shí)施的部門及責(zé)任人:
生產(chǎn)技術(shù)部:王國宏;機(jī)修車間:金玉明;生產(chǎn)車間:全軍; 質(zhì)量保證部:侯輝。完成時(shí)間:已完成。2.6.相關(guān)證明性文件:
2.6.1.新增文件《廠房設(shè)計(jì)、施工及驗(yàn)收管理規(guī)程》文件編號(hào):沙-設(shè)-BZ-GL-01-027(復(fù)印件)。
2.6.2.修訂后的《廠房設(shè)施管理規(guī)程》文件編號(hào):沙-設(shè)-BZ-GL-05-023(復(fù)印件)。
2.6.3.修訂前的《廠房設(shè)施管理規(guī)程》文件編號(hào):沙-設(shè)-BZ-GL-04-023(復(fù)印件)。
2.6.4.大、小容量注射劑車間圖紙確認(rèn)復(fù)印件及送、回、排風(fēng)口編號(hào)圖。
2.6.5.凍干粉針車間圖紙確認(rèn)復(fù)印件及送、回、排風(fēng)口編號(hào)圖。2.6.6.相關(guān)照片
3、稱量中心(取樣間)潔凈區(qū)更衣與潔具清洗存放設(shè)在同室,無有效防止污染與交叉污染的措施。(3.2.產(chǎn)生缺陷的原因分析:稱量中心在早期設(shè)計(jì)時(shí)由于面積的局限,且考慮稱量中心所用潔具較少(如:僅有抹布等),未設(shè)置單獨(dú)的潔具間。
3.3.相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估:此項(xiàng)缺陷可能存在對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生影響的風(fēng)險(xiǎn),通過對(duì)稱量中心實(shí)際使用情況和清潔、消毒過程進(jìn)行調(diào)查,稱量中心的清潔用具只在稱量前和稱量結(jié)束后清場(chǎng)、清潔時(shí)使用,稱量過程中不會(huì)出現(xiàn)在稱量現(xiàn)場(chǎng),故稱量中心此項(xiàng)缺陷的產(chǎn)生僅是清潔用具清洗存放不合理,未對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量造成影響。因此,此缺陷為一般缺陷,風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)。
3.4.(擬)采取的整改與預(yù)防措施:稱量中心所用清潔用具全部由生產(chǎn)車間在C級(jí)潔凈區(qū)潔具間進(jìn)行統(tǒng)一清洗處理和存放。使用時(shí)由C級(jí)潔凈區(qū)潔具間將所需要的清潔用具裝入密閉的周轉(zhuǎn)箱(以編號(hào)方式指定專用)內(nèi),由傳遞窗按程序進(jìn)行表面清潔消毒后傳入稱量中心潔凈區(qū)使用。稱量中心所用到的消毒劑,也由生產(chǎn)車間在C級(jí)潔凈區(qū)統(tǒng)一配制,用密閉容器盛裝后,通過稱量中心傳遞窗傳入使用。并規(guī)定潔具與消毒劑僅在稱量操作前(物料未傳入稱量間時(shí))及稱量操作全部結(jié)束后傳入稱量間使用,未使用的已清潔抹布存放在密閉的周轉(zhuǎn)箱內(nèi),同時(shí)在稱量間放置另一密閉周轉(zhuǎn)箱,供存放清場(chǎng)后已使用的抹布,待清潔清場(chǎng)結(jié)束后,將已使用過的潔具用密閉周轉(zhuǎn)箱傳入生產(chǎn)車間C級(jí)潔凈區(qū),在潔具間統(tǒng)一清潔、消毒、晾干,備用。供應(yīng)倉儲(chǔ)部已按照上述要求對(duì)《稱量中心清潔、消毒規(guī)程》進(jìn)行了修訂(文件編號(hào):沙-儲(chǔ)-BZ-GZ-04-009),并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了培訓(xùn)及現(xiàn)場(chǎng)考核。
3.5.實(shí)施的部門及責(zé)任人:
供應(yīng)倉儲(chǔ)部:付國麗;生產(chǎn)車間:肖瑞林 完成時(shí)間:已完成。3.6.相關(guān)證明性文件
3.6.1.修訂后的《稱量中心清潔、消毒規(guī)程》文件編號(hào):沙-儲(chǔ)-BZ-GZ-04-009(復(fù)印件)。
3.6.2.修訂前的《稱量中心清潔、消毒規(guī)程》文件編號(hào):沙-儲(chǔ)-BZ-GZ-03-009(復(fù)印件)。
3.6.3.將修訂后的《稱量中心清潔、消毒規(guī)程》對(duì)相關(guān)人員培訓(xùn)的培訓(xùn)及考核記錄(復(fù)印件)。
4、部分潔凈區(qū)與非潔凈區(qū)之間及不同級(jí)別潔凈區(qū)之間的壓差不符合要求,如凍干粉針劑車間洗瓶間與拆包進(jìn)瓶室壓差低于10帕斯卡;大容量注射劑車間物料傳遞窗缺少壓差計(jì)。(裝壓差計(jì)。
4.2.產(chǎn)生缺陷的原因分析:
⑴在發(fā)現(xiàn)凍干粉針車間洗瓶間與拆包間現(xiàn)場(chǎng)顯示壓差計(jì)壓差低于10帕斯卡后,我們對(duì)在線實(shí)時(shí)監(jiān)控壓差數(shù)據(jù)記錄檢查后,在線壓差記錄未發(fā)現(xiàn)有低于10帕斯卡的情況出現(xiàn)。確認(rèn)為現(xiàn)場(chǎng)壓差計(jì)損壞。
⑵在更換安裝壓差計(jì)時(shí),未認(rèn)真仔細(xì)檢查,導(dǎo)致壓差計(jì)軟管通道堵塞,壓差計(jì)無法正常顯示,再次出現(xiàn)壓差低于10帕斯卡的情況。
⑶對(duì)大容量注射劑物料傳遞窗缺少壓差計(jì)主要原因是考慮不周而產(chǎn)生。
4.3.相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估:
4.3.1.凍干粉針車間洗瓶間(D級(jí)區(qū))與拆包間(一般區(qū))壓差低于10帕斯卡,屬于潔凈區(qū)與非潔凈區(qū)壓差不符合要求。但我們檢查在線監(jiān)測(cè)記錄時(shí),在線監(jiān)測(cè)記錄正常,未發(fā)現(xiàn)有低于10帕斯卡的情況出現(xiàn),結(jié)果證明該洗瓶間與拆包間的實(shí)際壓差正常,僅是現(xiàn)場(chǎng)顯示壓差計(jì)工作不正常。該風(fēng)險(xiǎn)屬于低風(fēng)險(xiǎn)。
4.3.2.潔凈區(qū)物料傳遞窗缺少壓差計(jì),未對(duì)傳遞窗內(nèi)外的的壓差進(jìn)行監(jiān)控,無法及時(shí)發(fā)現(xiàn)壓差有異常變化的情況。由于傳遞窗設(shè)有互鎖裝置,該風(fēng)險(xiǎn)較小,屬于低風(fēng)險(xiǎn)。
4.4.(擬)采取的整改與預(yù)防措施:
4.4.1.對(duì)公司大、小容量注射劑車間、凍干粉針車間凈化空調(diào)凈化系統(tǒng)的壓差全部進(jìn)行檢查,確認(rèn)各房間的壓差均符合GMP的相關(guān)壓差要求。
4.4.2.加強(qiáng)對(duì)廠房設(shè)施相關(guān)規(guī)程的培訓(xùn),加強(qiáng)對(duì)廠房設(shè)施運(yùn)行的
檢查確認(rèn),確保按文件規(guī)定執(zhí)行。
4.4.3.對(duì)公司各車間所有人流、物流通道及軌道穿越不同潔凈區(qū)域等全部進(jìn)行檢查,對(duì)未安裝壓差計(jì)(如稱量中心物料傳遞窗)的地方均已安裝壓差計(jì)(經(jīng)檢定合格)。
4.5.實(shí)施的部門及責(zé)任人:
生產(chǎn)技術(shù)部:王國宏;機(jī)修車間:金玉明;生產(chǎn)車間:全軍; 完成時(shí)間:已完成。4.6.相關(guān)證明性文件:
4.6.1.4月20日凍干粉針車間洗瓶間對(duì)拆包進(jìn)瓶室壓差在線監(jiān)測(cè)記錄。
4.6.2.4月21~24日凍干粉針車間洗瓶間對(duì)拆包進(jìn)瓶室壓差在線監(jiān)測(cè)記錄。
4.6.3.大容量注射劑車間壓差確認(rèn)記錄(復(fù)印件)。4.6.4.小容量注射劑車間壓差確認(rèn)記錄(復(fù)印件)。4.6.5.凍干粉針車間壓差確認(rèn)記錄(復(fù)印件)。
4.6.6.大、小容量注射劑車間、凍干粉針車間人流、物流、進(jìn)出口及軌道穿越區(qū)域壓差計(jì)檢查記錄(復(fù)印件)。
4.6.7.大容量注射劑車間物料傳遞窗壓差計(jì)安裝照片。4.6.8.稱量中心物料傳遞窗壓差計(jì)安裝照片。
4.6.9.廠房設(shè)施管理規(guī)程、潔凈廠房維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程、101#車間空氣凈化系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程、凍干粉針車間空氣凈化系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程培訓(xùn)記錄(復(fù)印件)。
5、質(zhì)量管理部門試藥試劑儲(chǔ)存間、待檢樣品儲(chǔ)存間無溫濕度監(jiān)
控記錄,也無控制設(shè)施。(5.6.1.新增記錄《樣品管理室溫濕度記錄》文件編號(hào):沙-質(zhì)-JP-01-363(復(fù)印件)。
5.6.2.新增記錄《試劑管理室溫濕度記錄》文件編號(hào):沙-質(zhì)-JP-01-364(復(fù)印件)。
6、個(gè)別設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)不完善,如凍干粉針劑車間灌裝加塞機(jī)運(yùn)行不暢,有倒瓶、掉塞現(xiàn)象,導(dǎo)致操作人員過多干預(yù);凍干粉針劑車間空調(diào)凈化系統(tǒng)AHU3中效段壓差低于初始?jí)翰睢#ǘ螇翰钪甘痉€(wěn)定下來就讀取中效壓差表上的指示,并且將初阻值記錄填寫為120Pa,造成初阻值低于運(yùn)行值。
6.3.相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估:
⑴通過對(duì)生產(chǎn)過程調(diào)查,操作人員將手放在隔離手套內(nèi)目的是不用停機(jī)能夠及時(shí)排除運(yùn)行中的倒瓶等現(xiàn)象。通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,操作人員將手放在隔離手套箱內(nèi)會(huì)影響氣流,通過調(diào)取在線懸浮粒子運(yùn)行數(shù)據(jù)檢查確認(rèn),無超標(biāo)數(shù)據(jù),因此操作人員上述操作對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量無影響,同時(shí)未涉及其它產(chǎn)品。此缺陷為一般缺陷,風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)。
⑵通過對(duì)AHU3整個(gè)系統(tǒng)認(rèn)真檢查未發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)有泄漏現(xiàn)象。因此,此項(xiàng)缺陷的產(chǎn)生僅是由于記錄初始值的操作人員記錄不當(dāng)造成,未對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生影響。此項(xiàng)缺陷未涉及其它空氣凈化系統(tǒng)及產(chǎn)品質(zhì)量。此缺陷為一般缺陷,風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)。
6.4.(擬)采取的整改與預(yù)防措施:
⑴生產(chǎn)車間操作人員在生產(chǎn)前應(yīng)將設(shè)備調(diào)試至最佳狀態(tài)。生產(chǎn)過程出現(xiàn)下塞不暢、倒瓶現(xiàn)象時(shí)操作人員應(yīng)及時(shí)停機(jī)調(diào)試。加強(qiáng)車間操作人員對(duì)設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)規(guī)程的執(zhí)行,確保生產(chǎn)設(shè)備的良好運(yùn)行。
⑵機(jī)修車間已對(duì)凍干粉針劑車間空調(diào)凈化系統(tǒng),特別是AHU3系統(tǒng)作全面認(rèn)真仔細(xì)的檢查,系統(tǒng)無泄漏,且AHU3系統(tǒng)運(yùn)行到4月30日,中效段壓差值顯示為130Pa,已高于初始記錄值10Pa,說明中效過濾器未泄漏;其次加強(qiáng)對(duì)空調(diào)操作人員《凍干粉針車間空氣凈化系統(tǒng)操作規(guī)程》的培訓(xùn),準(zhǔn)確記錄初、中效壓差初阻值。
6.5.實(shí)施的部門及責(zé)任人:
生產(chǎn)車間:全軍;機(jī)修車間:金玉明。
完成時(shí)間:已完成。6.6.相關(guān)證明性文件:
6.6.1.凍干粉針劑車間生產(chǎn)過程中B級(jí)區(qū)域與A級(jí)區(qū)域的在線懸浮粒子監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)打印記錄。
6.6.2.凍干粉針劑車間空調(diào)凈化系統(tǒng)AHU3中效段壓差指示的照片。
7、質(zhì)檢室使用的馬弗爐未按規(guī)定進(jìn)行檢定;燈檢崗位照度計(jì)未校準(zhǔn)。(度探頭,外有溫度控制儀,將溫度控制儀送回族自治區(qū)計(jì)量院進(jìn)行檢定。
⑵照度計(jì)委托由安徽阜陽市計(jì)量測(cè)試所進(jìn)行校準(zhǔn)。7.5.實(shí)施的部門及責(zé)任人: 質(zhì)量保證部:侯輝、陳通; 完成時(shí)間:已完成。7.6.相關(guān)證明性文件:
7.6.1.馬弗爐溫控儀檢定證書(復(fù)印件)。7.6.2.照度計(jì)校準(zhǔn)證書(復(fù)印件)。
8、注射用胸腺五肽(批號(hào)130223)生產(chǎn)記錄中,洗烘瓶機(jī)隧道烘箱滅菌溫度曲線中的溫度數(shù)值與手工記錄的滅菌溫度記錄數(shù)值不一致;小容量注射劑車間現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)裝量檢測(cè)記錄在草稿紙上。(瓶生產(chǎn)過程中,填寫記錄不認(rèn)真,未核對(duì)設(shè)備顯示屏顯示的溫度填寫烘箱滅菌溫度;QA現(xiàn)場(chǎng)檢查人員未嚴(yán)格執(zhí)行批記錄填寫的要求,沒有及時(shí)將檢測(cè)結(jié)果填寫在(原始記錄)批記錄上。
8.3.相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估:
⑴經(jīng)過核對(duì)該批隧道烘箱溫度曲線圖,本批生產(chǎn)全過程的烘箱溫度均在工藝要求的335~365℃之間,因此,此項(xiàng)缺陷對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量無直接或間接影響。生產(chǎn)車間通過對(duì)該批產(chǎn)品生產(chǎn)前后的3批產(chǎn)品(130219、130220、130224)進(jìn)行了檢查核對(duì),以上3批產(chǎn)品的洗瓶操作均由劉敏負(fù)責(zé)操作,生產(chǎn)過程中洗烘瓶機(jī)隧道烘箱的滅菌溫度曲線圖紙與手工記錄的數(shù)據(jù)基本一致。因此,此項(xiàng)缺陷為偶發(fā),未涉及到其他批次產(chǎn)品,屬于一般缺陷,風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)。
⑵小容量注射劑車間生產(chǎn)鹽酸帕洛諾司瓊注射液(批號(hào)130221)過程中,裝量檢查的記錄未及時(shí)記錄在批記錄中,但經(jīng)確認(rèn)本批裝量檢查符合生產(chǎn)工藝規(guī)定的5.0-5.3ml/支的要求。故此缺陷未對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生直接或間接的影響,為一般缺陷,風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)。
8.4.(擬)采取的整改與預(yù)防措施:
(1)生產(chǎn)車間對(duì)洗瓶崗位操作人員進(jìn)行《批生產(chǎn)記錄管理規(guī)程》文件編號(hào):沙-生-BZ-GL-06-009,《記錄填寫操作規(guī)程》文件編號(hào):沙-生-BZ-GZ-01-417的再培訓(xùn)與考核,并對(duì)洗瓶崗位操作人員劉敏進(jìn)行工作態(tài)度與責(zé)任心的教育。通過舉一反三,對(duì)類似的問題加強(qiáng)管理措施,防止再次發(fā)生。質(zhì)量保證部修訂了《凍干粉針劑洗瓶烘干工序監(jiān)控規(guī)程》文件編號(hào):沙-質(zhì)-BZ-GZ-04-097和《小容量注射劑洗瓶工序監(jiān)控規(guī)程》文件編號(hào):沙-質(zhì)-BZ-GZ-02-166,增加對(duì)洗烘瓶機(jī)隧道
烘箱溫度、壓差的監(jiān)控,確認(rèn)手工記錄與設(shè)備顯示值一致,并將修訂后的文件對(duì)潔凈生產(chǎn)區(qū)QA進(jìn)行培訓(xùn)考核;
⑵質(zhì)量保證部對(duì)潔凈生產(chǎn)區(qū)QA進(jìn)行《批生產(chǎn)記錄管理規(guī)程》文件編號(hào):沙-生-BZ-GL-06-009,《記錄填寫操作規(guī)程》文件編號(hào):沙-生-BZ-GZ-01-417的再培訓(xùn)與考核,要求生產(chǎn)過程中的數(shù)據(jù)要及時(shí)記錄在批記錄中。
8.5.實(shí)施的部門及責(zé)任人:
生產(chǎn)車間:肖瑞林;質(zhì)量保證部:王艷 完成時(shí)間:已完成。8.6.相關(guān)證明性文件
8.6.1.洗瓶崗位操作人員及生產(chǎn)區(qū)QA對(duì)相關(guān)文件的培訓(xùn)考核記錄(復(fù)印件)。
8.6.2.修訂后的《凍干粉針劑洗瓶烘干工序監(jiān)控規(guī)程》文件編號(hào):沙-質(zhì)-BZ-GZ-04-097(復(fù)印件)。
8.6.3.修訂前的《凍干粉針劑洗瓶烘干工序監(jiān)控規(guī)程》文件編號(hào):沙-質(zhì)-BZ-GZ-03-097(復(fù)印件)。
8.6.4.修訂后的《小容量注射劑洗瓶工序監(jiān)控規(guī)程》文件編號(hào):沙-質(zhì)-BZ-GZ-02-166(復(fù)印件)。
8.6.5.修訂前的《小容量注射劑洗瓶工序監(jiān)控規(guī)程》文件編號(hào):沙-質(zhì)-BZ-GZ-01-166(復(fù)印件)。
8.6.6.對(duì)生產(chǎn)區(qū)QA進(jìn)行相關(guān)文件的培訓(xùn)考核記錄(復(fù)印件)。
9、個(gè)別崗位操作規(guī)程內(nèi)容簡單,如《凍干粉針劑車間空氣凈化系統(tǒng)維護(hù)、保養(yǎng)規(guī)程》中未規(guī)定在停產(chǎn)(空調(diào)系統(tǒng)停機(jī))期間,潔凈
區(qū)應(yīng)定期維護(hù)。(機(jī)修車間:金玉明 完成時(shí)間:已完成。9.6.相關(guān)證明性文件:
9.6.1.修訂后的《凍干粉針車間空氣凈化系統(tǒng)維護(hù)、保養(yǎng)規(guī)程》文件編號(hào):沙-設(shè)-BZ-GZ-02-052(復(fù)印件)。
9.6.2.修訂前的《凍干粉針車間空氣凈化系統(tǒng)維護(hù)、保養(yǎng)規(guī)程》文件編號(hào):沙-設(shè)-BZ-GZ-01-052(復(fù)印件)。
9.6.3.修訂后的《101車間空氣凈化系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程》文件編號(hào):沙-設(shè)-BZ-GZ-05-016(復(fù)印件)。
9.6.4.修訂前的《101車間空氣凈化系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程》文件編號(hào):沙-設(shè)-BZ-GZ-04-016(復(fù)印件)。
10、質(zhì)量管理部門所用的移液管(標(biāo)示已清潔)清潔不徹底、掛水、有藥液殘留。(件編號(hào):沙-質(zhì)-JP-02-270,加強(qiáng)管理,設(shè)立專人對(duì)每次清洗后玻璃器皿進(jìn)行檢查。
10.5.實(shí)施的部門及責(zé)任人: 質(zhì)量保證部:陳通 完成時(shí)間:已完成。10.6.相關(guān)證明性文件
10.6.1.新增文件《玻璃儀器清潔操作規(guī)程》文件編號(hào):沙-質(zhì)-BZ-GZ-03-024(復(fù)印件)。
10.6.2.修訂后的《檢驗(yàn)用玻璃儀器檢查記錄》文件編號(hào):沙-質(zhì)-JP-02-270(復(fù)印件)。
10.6.3.修訂前的《檢驗(yàn)用玻璃儀器檢查記錄》文件編號(hào):沙-質(zhì)-JP-01-270(復(fù)印件)。
11、未根據(jù)培養(yǎng)基模擬灌裝驗(yàn)證確定的人數(shù),來規(guī)定可進(jìn)入灌裝間的最大限制人數(shù)(驗(yàn)證確定10人,灌裝間門上標(biāo)示限制人數(shù)19人)。(無菌附錄
11.3.相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估:此項(xiàng)缺陷可能對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生影響,但通過對(duì)生產(chǎn)人員的排班情況、進(jìn)入B級(jí)區(qū)人員登記情況進(jìn)行調(diào)查,進(jìn)入B級(jí)灌裝間的人員共有8人,包括7名崗位操作人員和1名QA,特殊情況下另加1名維修人員進(jìn)入,故進(jìn)入B級(jí)灌裝間的人員總數(shù)從未超過10人。因此,此項(xiàng)缺陷的產(chǎn)生僅是由于文件制定方面的依據(jù)不合理,故未對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生影響。此缺陷為一般缺陷,風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)。
11.4.(擬)采取的整改與預(yù)防措施:生產(chǎn)技術(shù)部已對(duì)相關(guān)的2個(gè)文件中的凍干粉針劑灌裝間的限進(jìn)人數(shù)進(jìn)行了修訂(《潔凈室(區(qū))管理規(guī)程》文件編號(hào):沙-生-BZ-GL-09-015、《凍干粉針劑灌裝崗位操作規(guī)程》文件編號(hào):沙-生-BZ-GZ-09-015);生產(chǎn)車間已將灌裝間門上的標(biāo)識(shí)更換為“限進(jìn)人數(shù)10人”。
11.5.實(shí)施的部門及責(zé)任人:
生產(chǎn)技術(shù)部:蘆莉娜;生產(chǎn)車間:肖瑞林 完成時(shí)間:已完成。11.6.相關(guān)證明性文件
11.6.1.修訂后的《潔凈室(區(qū))管理規(guī)程》文件編號(hào):沙-生-BZ-GL-09-015(復(fù)印件)。
11.6.2.修訂前的《潔凈室(區(qū))管理規(guī)程》文件編號(hào):沙-生-BZ-GL-08-015(復(fù)印件)。
11.6.3.修訂后的《凍干粉針劑灌裝崗位操作規(guī)程》文件編號(hào):沙-生-BZ-GZ-08-298(復(fù)印件)。
11.6.4.修訂前的《凍干粉針劑灌裝崗位操作規(guī)程》文件編號(hào):沙
-生-BZ-GZ-07-298(復(fù)印件)。
11.6.5.凍干粉針劑灌裝間規(guī)定限進(jìn)人數(shù)的標(biāo)識(shí)照片。
12、凍干粉針劑車間軋蓋在C+A,無抽風(fēng)裝置,軋蓋間的空氣未直排;大容量注射劑車間軋蓋在C+A,該功能間的空氣也未直排;以上設(shè)置不能防止鋁屑對(duì)其它區(qū)域的影響。(無菌附錄
12.4.1.對(duì)凍干粉針車間軋蓋間(C+A級(jí))的回風(fēng)進(jìn)行改造,將軋蓋間回風(fēng)改為直排;對(duì)軋蓋間內(nèi)排風(fēng)口安裝的濾布定期進(jìn)行清潔;在排風(fēng)箱的排風(fēng)口增加一道過濾裝置防止氣流倒灌。該項(xiàng)目實(shí)施按變更控制程序進(jìn)行嚴(yán)格控制。
12.4.2.對(duì)大容量注射劑車間軋蓋間(C級(jí))的回風(fēng)進(jìn)行改造,將軋蓋間回風(fēng)改為直排;對(duì)軋蓋間內(nèi)排風(fēng)口安裝的濾布定期進(jìn)行清潔;在排風(fēng)箱的排風(fēng)口增加一道過濾裝置防止氣流倒灌。該該項(xiàng)目實(shí)施按變更控制程序進(jìn)行嚴(yán)格控制。
12.4.3.對(duì)《凍干粉針劑軋蓋崗位操作規(guī)程》進(jìn)行修訂,明確規(guī)定應(yīng)定期對(duì)軋蓋間排風(fēng)口的濾布進(jìn)行定期清潔和更換。
12.4.4.對(duì)《大容量注射劑軋蓋崗位操作規(guī)程》進(jìn)行修訂,明確規(guī)定應(yīng)定期對(duì)軋蓋間排風(fēng)口的濾布進(jìn)行定期清潔和更換。
12.4.5.對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行相關(guān)SOP的培訓(xùn)及考核。12.5.實(shí)施的部門及責(zé)任人:
生產(chǎn)技術(shù)部:王國宏;機(jī)修車間:金玉明;生產(chǎn)車間:全軍; 完成時(shí)間:已完成。12.6.相關(guān)證明性的文件:
12.6.1.凍干粉針軋蓋間回風(fēng)改排風(fēng)變更記錄(復(fù)印件)。12.6.2.大容量注射劑車間軋蓋間回風(fēng)改排風(fēng)變更記錄(復(fù)印件)12.6.3.凍干粉針車間回風(fēng)改排風(fēng)確認(rèn)方案及報(bào)告(復(fù)印件)。12.6.4.大容量注射劑車間回風(fēng)改排風(fēng)確認(rèn)方案及報(bào)告(復(fù)印件)。12.6.5.《凍干粉針劑軋蓋崗位操作規(guī)程》文件編碼:沙-生-BZ-GZ-05-336(復(fù)印件)。
12.6.6.《大容量注射劑軋蓋崗位操作規(guī)程》文件編碼:沙-生-BZ-GZ-07-077(復(fù)印件)。
12.6.7.凍干粉針車間車間排風(fēng)布置圖。12.6.8.大、小容量注射劑車間排風(fēng)布置圖。12.6.9.凍干粉針車間軋蓋間排風(fēng)箱及排風(fēng)管道照片。12.6.10.大容量注射劑車間軋蓋間排風(fēng)箱及排風(fēng)管道照片。12.6.11.相關(guān)SOP的培訓(xùn)考核記錄(復(fù)印件)。
13、大容量注射劑成品滅菌時(shí),活動(dòng)穿刺探頭未穿刺到待滅菌物品內(nèi)(穿刺品內(nèi)裝注射用水)。(無菌附錄
-JP-05-272,《復(fù)方氨基酸注射液(15AA)滅菌工序批記錄》文件編號(hào):沙-生-JP-07-030,《葛根素氯化鈉注射液滅菌工序批記錄》文件編號(hào):沙-生-JP-13-022)增加相關(guān)內(nèi)容的記錄。生產(chǎn)車間在大容量注射劑產(chǎn)品滅菌時(shí)已按文件要求用軋蓋后的待滅菌產(chǎn)品作為穿刺品。
13.5.實(shí)施的部門及責(zé)任人: 生產(chǎn)車間:肖瑞林。完成時(shí)間:已完成。13.6.相關(guān)證明性文件
13.6.1.修訂后的《大容量注射劑滅菌崗位操作規(guī)程》文件編號(hào):沙-生-BZ-GZ-08-093(復(fù)印件)。
13.6.2.修訂前的《大容量注射劑滅菌崗位操作規(guī)程》文件編號(hào):沙-生-BZ-GZ-07-093(復(fù)印件)。
13.6.3.修訂后的《氟康唑氯化鈉注射液滅菌工序批記錄》文件編號(hào):沙-生-JP-05-272(復(fù)印件)。
13.6.4.修訂前的《氟康唑氯化鈉注射液滅菌工序批記錄》文件編號(hào):沙-生-JP-04-272(復(fù)印件)。
13.6.5.修訂后的《復(fù)方氨基酸注射液(15AA)滅菌工序批記錄》文件編號(hào):沙-生-JP-07-030(復(fù)印件)。
13.6.6.修訂前的《復(fù)方氨基酸注射液(15AA)滅菌工序批記錄》文件編號(hào):沙-生-JP-06-030(復(fù)印件)。
13.6.7.修訂后的《葛根素氯化鈉注射液滅菌工序批記錄》文件編號(hào):沙-生-JP-13-022(復(fù)印件)。
13.6.8.修訂前的《葛根素氯化鈉注射液滅菌工序批記錄》文件編
號(hào):沙-生-JP-12-022(復(fù)印件)。
14、注射用胸腺五肽(待包裝產(chǎn)品)取樣記錄未體現(xiàn)最初、最終灌裝的產(chǎn)品。(無菌附錄
14.6.3.修訂后的《原輔料取樣記錄》文件編號(hào):沙-質(zhì)-JP-04-001(復(fù)印件)。
14.6.4.修訂后的《原輔料取樣記錄》文件編號(hào):沙-質(zhì)-JP-03-001(復(fù)印件)。