第一篇:烙鐵頭不沾錫原因分析
烙鐵頭不沾錫原因分析,及烙鐵頭保養
(一)造成烙鐵頭不沾錫的原因,主要有下列數點,請盡可能避免:
(1)溫度過高,超過400℃時易使沾錫面氧化。
(2)使用時未將沾錫面全部加錫。
(3)在焊接時助焊劑過少;或使用活性助焊劑,會使表面很快氧化;水溶性助焊劑在高溫有腐蝕性也會損傷烙鐵頭。
(5)接觸到有機物如塑料;潤滑油或其它化合物。
(4)擦烙鐵頭用之海綿含硫量過高,太干或太臟
(6)錫不純或含錫量過低。
(二):
(1)烙鐵頭每天送電前先去除烙鐵頭上殘留的氧化物,污垢或助焊劑;并將發熱體內雜質清出,以防烙鐵頭與發熱體或套筒卡死。隨時鎖緊烙鐵頭以確保其在適當位置。
(2)使用時先將溫度先行設立在200℃左右預熱,當溫度到達后再設定至300℃,到達300℃時須實時加錫于烙鐵頭之前端沾錫部份,俟穩定3~5分鐘后,即以測試溫度是否標準后,再設定于所需之工作溫度。
(3)如此并無助于熱傳導,且有損傷烙鐵頭之虞。
(4)不可用粗糙面之物體磨擦烙鐵頭。
(5)不可使用含氯或酸之助焊劑。
(6)不可加任何化合物于沾錫面。
(7)較長時間不使用時,將溫度調低至200℃以下,并將烙鐵頭加錫保護,勿擦拭;只有在焊接時才可在濕海綿上擦拭,重新沾上新錫于尖端部份。
(8)當天工作完后,不焊接時將烙鐵頭擦拭干凈后重新沾上新錫于尖端部份,并將之存放在烙鐵架上及將電源關閉。
(9)若沾錫面已氧化不能沾錫,或因flux引起氧化膜變黑,用海綿也無法清除時,可用600~800目之砂紙輕輕擦拭,然后用內有助焊劑之錫絲繞于擦過之沾錫面,予以加溫俟錫接觸融解后再予重新加錫
第二篇:不合格品產生原因分析方向(定稿)
不合格品產生原因分析方向
方向一:產品開發與設計
1.產品設計的方法不正確;
2.圖樣、圖紙繪制不清晰、標注不準確;
3.產品設計尺寸與生產用零部件,裝配公差不一致;
4.廢棄圖樣的管制力度不夠,造成生產中誤用廢舊圖紙;
方向二:機器與設備管理
1.機器安裝與設計不當 ;
2.機器設備長時間無校驗;
3.刀具、模具、工具品質不良;
4.量具和檢測設備精確度不夠;
5.溫度、濕度及其它環境條件對設備的影響;
6.設備加工能力不足;
7.機器、設備的維修、保養不當;
方向三:材料與配件控制
1.使用未經檢驗的材料或配件;
2.錯誤的使用材料或配件;
3.材料、配件的品質變異;
4.使用讓步接收的材料或配件;
5.使用代替材料,而事先無精確驗證;
方向四:生產作業控制
1.片面的追求產量,而忽視品質;
2.操作員未經培訓上崗;
3.未制定生產作業指導書;
4.對生產工序的控制力不夠;
5.員工缺乏自主品質管制意識;
方向五:品質檢驗與控制
1.未制定產品品質計劃;
2.試驗設備超過校準期限;
3.品質規程、方法、應對措施不完整;
4.沒有形成有效的品質控制體系;
5.高層管理者的品質意識不夠;
6.品質標準的不準確或不完善;
注:不合格品產生的原因主要集中在產品的開發與設計、工序的管制、采購等環節;錯誤的操作方法、不良物料及錯誤的設計也可導致不合格品的產生;一般來說,不合格品的產生都與以上環節有直接關系。祥見上述《不合格品產生原因分析方向》
第三篇:錫槽缺陷分析
錫槽氧、硫污染物的控制
(秦皇島—付沛)
摘要:講述了錫槽氧、硫污染的機理,控制的基本方法,當槽內保護氣被污染后的補救 措施。
關鍵詞:錫槽 氧 硫 污染 密封 控制
純錫對玻璃是不污染的,而造成污染物是金屬錫的氧化物,控制錫的氧化、減少玻璃錫缺陷的關鍵。從目前玻璃生產看,氧、硫的污染是造成錫氧化產生缺陷的主要原因。一:錫污染所造成的缺陷種類
錫缺陷的種類:有滲錫、光畸變、霧點、板下開口小氣泡等缺陷。二:氧、硫的來源及污染機理
目前從保護氣的生產控制水平看,以達到較高的水平,一般都控制在3PPM,露點在-50以下。對玻璃質量的影響很小,不在考慮范圍以內,但氧到底來自于什么地方:分析主要來自于錫槽的密封和玻璃液的本身。
氧的來源:一是錫槽的密封性,在密封不良的情況下,外界空氣就會滲入錫槽,造成錫液氧化。二是成型玻璃液也會帶入部分氧氣。
硫的來源:一是采用芒硝澄清的熔窯產出的玻璃液還有部分未分解的芒硝,在錫槽內進一步分解產生SO2氣。二是部分廠家在使用SO2氣體時,共氣系統設計不合理,從過渡輥臺帶入。1:氧污染造成的后果
氧的帶入是因錫槽密封不嚴,由于外界空氣氧分壓遠遠大于錫槽內的氧分壓,隨錫槽壓力遠遠大于外界壓力,氧還會滲入錫槽,造成錫液氧化。Sn+1/2O → SnO 錫槽進入氧氣后,錫液被氧化成氧化亞錫,部分進入錫液,在成型時氧化亞錫會滲入到玻璃下表面微裂紋中,如玻璃長期暴露在空氣中或在加工時,氧化亞錫會進一步氧化成氧化錫,分子直徑增大,微裂紋被擴張,在陽光下玻璃會出現光的干涉條紋,此條紋為剛化彩虹。SnO+1/2O→SnO2
部分產生的氧化亞錫漂浮在錫槽空間,一部分會沉積在溫度較低的槽頂上,被保護氣中的氫氣還原成錫,當達到一定的數量時,在重力的作用下低落在未硬化的玻璃板上,產生板面變形,此變形稱為光畸變點。
SnO+H2→Sn+H2O
漂浮在槽內空間的氧化亞錫當遇到保護氣中的氫氣時,會被還原成金屬錫,飄落在玻璃板上,此時在玻璃板面上用肉眼觀察是看不到的小的變形,但在做高級制鏡時會出現一片一片的暗區,在顯微鏡下觀察,有細小的金屬微粒,此現象稱為霧點。
玻璃中的三氧化二鐵,被金屬錫爭奪出一個氧,形成氧化亞鐵,錫被氧化成氧化亞錫,滲透到玻璃中,也會出現氧污染。
Fa2O3+Sn→FaO+SnO 2:硫污染
硫的帶入是由硫澄清玻璃生產中的玻璃液帶入,硫澄清的玻璃液都會帶入部分的芒硝水進入錫槽,當芒硝水進入錫槽在還原狀態下會發生以下反應:
Na2SO4+H2→Na2O+H2O+SO
2Na2SO4+SnO→SnO2+SO2+Na2O
S02+Sn+H2→SnS+H2O 芒硝分解產生的Na2O溶解在玻璃液中,產生的二氧化硫又與錫發生反應,產生硫化錫,硫化錫蒸汽壓較高,漂浮在錫槽空間,并沉積在錫槽較低溫度的部位,槽頂、水包等處,成黑色粉末狀,當錫槽工曠發生變化時,脫落掉在未硬化的玻璃帶上,造成光畸變點。對于硫污染,保護氣中的氫起到了反面作用。
過渡輥臺不合理使用二氧化硫也會發生硫化反應。如使用在唇磚與第一道棍之間或使用在很容易進入錫槽,出現SO2污染。
對于玻璃板下開口小氣泡的產生也是氧、氫和硫的污染造成,其產生的原因是錫液內滲入此氣體后,由于錫液對流不和理或錫槽工況發生變化,低溫錫液回流到熱端,含有氣體的錫液出現過飽和析出,把未完全硬化的玻璃帶頂成小的開口泡,此泡直徑較小,成霧狀。三:污染物的控制
污染物的控制是根據缺陷產生的原因來解決,氧的控制,主要從錫槽的密封入手,密封好了,一是可提高錫槽壓力。二是可有效的阻隔氧氣的進入,從而減少錫液污染。
1:流道:采用耐高溫的密封泥料密封所有磚縫,燕尾磚間首先用硅線石磚蓋嚴,在用耐高溫的密封泥料封嚴(不能用普通邊封泥料和保溫棉密封)。閘板磚縫隙用L型硅線石磚蓋嚴。個別廠家有采用純氮氣密封閘板磚縫,效果較好。
2:邊封的密封,首先用硅酸鋁保溫棉塞嚴,然后用邊封泥料抹嚴,不得有裂紋。也有用鋼板焊死的,效果較好,但出現事故時操作不方便。
3:拉邊機的密封,目前較多先進廠家普遍采用與拉邊機一體的專用密封邊封。密封效果較好,但采用老式拉邊機的密封,邊部要用硅酸鋁保溫棉折疊成塊,塞嚴,后用保溫棉按所須形狀剪成塊封嚴,在用密封泥料抹嚴。
:出口密封:現在都采用石英或碳纖維布作為上布空間密封,下部用石墨擦錫裝置,內部充有氮氣形成較大的正壓阻止外來空氣進入,過渡輥臺與退火窯完全分開,減少退火窯對錫槽的干擾。
硫污染的主要來源是玻璃液本身帶來,在控制硫污染的方法是采用COD控制技術,控制原料和熔化的氧化還原態,在玻璃得到澄清的情況下,盡可能減少玻璃澄清劑芒硝的用量,減少玻璃液帶入錫槽的芒硝量。
對于過渡輥臺二氧化硫的用法,應控制在二號輥以后使用,出口唇磚與第一道過渡輥間要充有純氮氣,保證其壓力大于二、三道棍間的壓力,防止二氧化硫起進入錫槽。四:被污染后的補救措施
氧、硫的污染不可能完全控制到理想狀態,總要被氧、硫污染,只是輕重的問題,被污染后如何補救,在個玻璃廠分別采用了不同的方法。
1:直線電機,直線電機在錫槽以得到了廣泛的采用,安裝在不同的位置,控制錫液的對流,典型的安裝方法如下圖:
⑴控制了錫液對流,有效的防止了低溫錫液向高溫區對流,區域內錫液溫差小,不會因錫液溫度變化而出現錫液內含有的氧、硫和氫飽合蒸汽壓的變化而形成小的下開口泡。同時也減少了氧化錫向槽內空間的揮發污染。
⑵有利于玻璃的成型和冷卻。
⑶出口直線電機同時具有清理錫灰的作用,被污染的錫灰,被積攢在灰池內,及時清理出去,減少錫槽污染。
2:錫槽排氣裝置的設置,可通過不同位置的氣體排放,及時排除錫槽空間以被污染的保護氣,提高空間的氣體純度。
3:在錫液內加入比錫更易氧化的金屬,使之先被氧化,浮于錫液表面(此金屬或金屬氧化物不得對玻璃有害),及時清理出去,從而減少錫液污染。
在錫液補救措施中,還有許多的方法,各玻璃廠采用的方法也個不相同,但都得到了一定的效果。
總的來說,錫槽的氧、硫污染的控制是一個較為復雜的控制過程,在實際操作中,要根據生產實際情況而定,不能盲目,以減少副做用的產生。[attach]2571[/attach] 為什么硫污染主要來自玻璃液: 1.在玻璃生產一線干過的都知道,流道在沒有特殊密封裝置的情況下,定期要進行清掃,附著物主要是芒硝和錫石.有興趣可以到自己的生產線測量一下,如果說芒硝在熱點高溫下全部分解,此處芒硝來于何處,如果說是從空間而來,卡脖目前一般采用全分割,冷卻部一般采用稀釋風,保證冷卻部的壓力并微調流道溫度,壓力控制一般大于熔化部.所以說流道處的芒硝是玻璃液本身帶來,能到流道也能到錫槽.2.過渡滾臺處的SO2裝置,許多玻璃生產線以不在過渡滾臺使用,移至退火窯,過渡滾臺與退火窯又是分割的,SO2進入錫槽的量可以說是微乎其微.3.大家可能有一個體驗,如果我們用鉤子把閘板附著物滴落在流道玻璃液中,再到出口看玻璃板面看,你會看到芒硝泡和結石在版面,從此說明,芒硝在流道和錫槽的環境下,還會繼續分解.說明一點:氧化錫為白色.硫化錫為黑色粉沫.清掃錫槽時一般黑色粉末較多,說明錫槽硫污染要比氧污染嚴重.氧、硫的來源主要是玻璃液,控制玻璃液的氧化還原性是控制錫液污染最關鍵的地方,目前一些玻璃廠還沒有認真的控制。
例如一些玻璃廠,再使用芒硝、碳粉時,不加控制,隨意使用,認為多加一些芒硝就可以促進玻璃熔化的澄清和均化,對造成的影響確不加考慮。錫槽內的離子交換
玻璃液從流道流入錫槽錫液表面,在錫液表面成型,此時,玻璃液與錫液間存在者離子濃度差,濃度差,造成了玻璃和錫液離子間的擴散,離子擴散主要表現在,錫液中的氧化亞錫和玻璃中的堿金屬、堿土金屬的置換,這在玻璃板檢測中以得到了驗證,玻璃表面層中氧化錫含量增加,堿金屬和堿土金屬含量降低。這在玻璃的上下表面檢測中也可以看出變化,接觸錫液的下表面氧化錫含量多,上表面少。離子交換帶來的質量缺陷:
氧化錫與玻璃中的堿金屬、堿土金屬發生置換后,氧化錫進入到玻璃體內,堿金屬、堿土金屬進入到錫液中,錫液中堿金屬、堿土金屬又會滲入到槽底耐火材料中,發生反應,形成釉面層和霞石化,造成底磚的表層和深層成分不同,在錫槽溫度等發生變化時,由于膨脹系數不同而出現脫層,影響玻璃質量。
第四篇:產能不理想的原因分析報告
產能分析報告
我司產能持續幾個月產能未能得到提高的原因分析如下:
問題1:現有的計時薪資制度不能有效激勵員工工作的積極性,使員工產生了干多干少一個樣的心理,必須打破大鍋飯這種現狀。
解決方法:公司決定從9月份開始,員工的薪資制度實行計件工資,從而實現多勞多得。相信通過公司這一政策的出臺,會取的良好的效果。當然,會有一少部分工作不積極工作的員工選擇離開;但是車間里留下來的員工,哪怕只有現有人數的70%或80%,都會很賣力的,抱著積極的心態去工作,從而使整個車間的工作氛圍得到明顯改善,同時也為后補充進來的新員工樹立了好的榜樣。
問題2:產能提不上來,公司從基層管理人員到老板心理負擔都很重、壓力過大,導致管理人員士氣低落,使這種“低落士氣”間接傳遞給員工;也是產能提不上來的原因之一。
解決方法:生產系統每周至少組織一次全體班長級會議,確認本周訂單完成情況,樣品單的生產進度,質量異常情況,點評每個班管理工作,疏導壓力,鼓舞士氣;班長心情舒暢地帶著員工工作,肯定能很好的完成班組生產任務。
問題3:生產中的質量異常也是產能受到限制的重要因素。如:離梁,離馬,膠邊離層,靜電噴漆起泡、漆薄、不干,木工預留山口位不夠,插柄不在中心等等。
解決方法:離梁問題已在制桶班得到解決,目前已得到有效控制;離馬問題主要存在于DAME產品,現家寶成訂單極少出現該類情況;由膠邊離層產生的不良,車間還未修理完,但新產品已改工藝,經初步確認該問題已得到有效控制;有靜電機噴涂上涂的工藝,目前還未成熟,現已暫停使用靜電機,固目前不存在上述產品;木工預留山口位不夠的問題,木工正在積極糾正;插柄不在中心的問題,新產品已經得到改善,并做重點跟進。以上問題是影響我司產能的主要質量問題,目前已基本得到解決;固9月份的產能不會受到上述問題的影響。
問題4:部分管理人員和熟練工的離職也影響了產能的提高,粗略統計管理人員已離開7人,熟練工至少不低于20人。
解決方法:管理人員,公司已及時作出調整;員工,公司主要以培養新員工為主;該問題需要生產部與行政部在處理員工關系問題時,要做到公平、公正、合理,要了解清楚事情的全面性。員工的穩定性是公司產能得到穩步提高的重要保證。
問題5:生產部中、高層管理者解決生產中存在的問題,未能及時發現,不夠徹底,不夠深入。
解決方法:今后嚴格要求自己,要求所帶團隊成員在解決車間存在的質量問題時,不能僅僅解決表面問題,必須找到導致產品質量問題的根源,直至問題得到根本的解決。
開公司,搞生產。問題天天有,關鍵是及時解決好。要做到越挫越勇,不能丟失信心。相信明天會越來越好!
第五篇:錫餳不辨文言文翻譯
錫餳不辨是一個漢語成語,拼音是xī táng bú biàn,出自《冷廬醫話》。最早是說當時的庸醫理解古方錫和餳都分不清楚,輕則影響醫療效果,重則傷及性命,引申為對某事一知半解會造成很大的失誤。下面是小編整理收集的錫餳不辨文言文翻譯,歡迎閱讀參考!
原文
明名醫戴原禮嘗至京,聞一醫家術甚高,治病輒效,親往觀之。見其迎求溢戶,酬應不暇。偶一人求藥者既去,追而告之曰:“臨煎加錫一塊。”原禮心異之,叩其故。曰:“此古方爾”殊不知古方乃餳字,餳即糯米所煎糖也。嗟乎!今之庸醫妄謂熟諳古方,大抵不辨錫餳類耳!
翻譯
明朝的名醫戴原禮曾經到京城,他聽說有一個醫生醫術非常高明,治病立即見效,于是親自去察看情況。看見那些上門求醫的人充滿了門庭,忙碌得沒有空閑。偶然一個買藥的人已經離開,(那個名醫)跑了上去告訴那個人說:“在煎藥之前加入一塊錫。”戴原禮聽了以后心里感到奇怪,便詢問那個醫生是什么緣故,醫生說:“這只是古代的藥方罷了。”竟不知道古方說的其實是“餳”字,也就是糯米煎成的糖。唉,當今的庸醫胡說自己對古方非常熟悉,大多只是連錫、餳都分不清楚的人罷了!
注釋明:明朝嘗:曾經術:技術效:有效果
5輒(zhé)效:就見效迎:迎接他出診的人求:上門求診的人酬應:接待溢:滿暇:空閑既:已經去:離開臨:等到異:對……感到奇怪。叩:詢問爾:同“耳”,罷了殊:竟乃:是餳(táng):同“糖”嗟(jiē)乎:唉,嘆詞庸(yōng):平庸,此指醫術不高
22妄謂:胡說熟諳(ān):熟悉大抵:大都甚:非常
26妄謂:胡說(妄:胡亂)