第一篇:關于對水泥磨后瓦發(fā)熱搶修中的原因分析
3#水泥磨后瓦發(fā)熱的經(jīng)過、原因分析、搶修中工作總結 生產辦潘紹民整理、供大家交流、參考
一、3#水泥磨后瓦發(fā)熱的經(jīng)過、原因分析:
新疆屯河沙灣五宮水泥分公司新線日產1000t/d項目于2005年4月建成,我公司所訂購朝陽重型機器有限責任公司φ3.8×13m水泥磨機于05年4月26日開始生產水泥,2005年12月6日我車間在磨機的冬季檢修中發(fā)現(xiàn)水泥磨機出料端中空軸(圖號M1135.3-14,單重為10545kg,材質ZG230-450)751mm面膜瓦面有大量軸向裂紋,長度尺寸5-400mm不等,并沿圓周向展開面軸向均布。然后車間對磨機磨頭中空軸進行檢查發(fā)現(xiàn)磨機進料中空軸(圖號M1135.3-2,單重為9847kg,材質ZG230-450)790mm瓦面上半圓周部位存在四條軸向200-400mm長裂紋。
經(jīng)與朝陽重型機器有限責任公司聯(lián)系和去人,現(xiàn)朝重己經(jīng)在破產階段,不受理此事。為了確保我五宮公司生產任務完成,經(jīng)與公司企管部溝通和現(xiàn)場查看開會同意;由唐紅軍和張明遠到內地考察、訂貨、催貨。現(xiàn)己經(jīng)考查確定在沈陽水泥機械有限公司訂貨。
我五宮公司與沈陽水泥機械制造有限責任公司,于2005年12月22日由項目辦所簽訂合同,購置加工Φ3.8×13米水泥磨進、出料端中空軸各一套;總重:20.95t,合同總價:36.6336萬元。交貨期60天,(包括中空軸每噸1.6萬元、運費2.5萬元、螺栓1.5064萬元),全款發(fā)貨。我公司按照合同約定已經(jīng)于2005年12月26日預付60%款項(21.98016萬元)。按照合同約定Φ3.8×13米水泥磨前、后端中空軸,于2006年2月23日(60 天加工周期)加工完畢,現(xiàn)供方計劃于2006年2月20日加工完畢并發(fā)貨在即,2006年3月2日夜上裝車走。
并于2006年3月13日到達安裝現(xiàn)場;中空軸經(jīng)過我公司和天山機械廠安裝隊雙方當面驗收時,發(fā)現(xiàn)貴公司出料端中空軸表面和法蘭外端面的黑漆經(jīng)過清洗后存在鑄造缺陷和多處焊補之處,缺陷位置見示意圖(圖
1、圖2),其中出料端中空軸瓦表面的缺陷較嚴重,四處尺寸面積較大,缺陷為凹下去縮孔沒有加工上,且縮孔成片深度較深,詳見圖1。
出料端中空軸法蘭外端面表面砂眼、氣孔、縮孔、焊補之處大小不等,數(shù)量達30處,全部在外端法蘭R處內,我公司對該出料中空軸缺陷也進行了拍照存檔。鑒于鑄造缺陷如此嚴重,請貴公司就此出料端中空軸質量缺陷給予書面答復,是否能保證我公司設備長期正常運行,詳見圖2。
1、經(jīng)驗收中空軸法蘭固定螺栓M58×3×330mm,光桿處為φ64mm,后部方頭為84×84mm。但是貴公司所供的固定螺栓為光桿處為φ71mm,后部方頭為105×105mm,造成我公司安裝時,工作量增大,延長了安裝時間,貴公司是否驗貨和認真負責。
2、經(jīng)驗收中空軸法蘭固定螺栓M58×3×330mm,光桿處為φ64mm,后部方頭為84×84mm。但是貴公司所供的固定螺栓為光桿處為φ57mm的為18個,后部方頭為105×105mm,造成我公司安裝時不能用,重新找替代螺栓,造成我方工作量增大,延長了安裝時間,貴公司是否驗貨和認真負責。
由新疆天山建材機械有限責任公司負責拆除、安裝,現(xiàn)己經(jīng)與新疆天山建材機械有限責公司簽訂了拆除、安裝該磨機進、出料中空軸合同,總價為50000元正。計劃時間15天完成,從2006年3月9日開始安裝,于2006年3月23日安裝完畢。來安裝人員8人,總負責人蔣同喜,陳東,平時12小時工作日,配鉆等24小時工作日。3月22日至3月23日白班緊固前、后中空軸法蘭螺栓和護板螺栓及安裝護板,割后瓦座地腳孔部分,夜班2-3點左右開機空車試車,第一次開機運行1:40分種停機,第二次開機運行1:20分停機,因磨尾油位低,缺油,第二天3月24日補充新油后,開機正常,運行8小時。
新疆天山建材機械有限責任公司,安裝后所測數(shù)據(jù):2006.3.26蔣同善
1、進料端中空軸所配φ57mm螺栓9件,配鉆φ61-62mm螺栓27件。
中空軸與磨體止口間隙,用塞尺檢測:左0.35mm—右0.55mm,上0.45mm--下0.45mm。瓦接觸角度為38度。
2、出料端中空軸所配φ57mm螺栓9件,配鉆φ62mm螺栓27件。中空軸與傳動接管配鉆為φ45mm,螺栓32件。
中空軸與磨體止口間隙,用塞尺檢測:左0.65mm—右0.45mm,上0.5mm--下0.6mm。瓦接觸角度為40度。
3、用兩塊百分表檢測中空軸徑向偏擺(同心度)左1.04mm/0.84mm—右0.9mm/0.83mm,起點上1.05mm/1.2mm終點1.18mm/0.98mm--下1.27mm/0.93mm。
4、左、右瓦座劃兩四道線與瓦座底座連通,出料端瓦座向磨體平移5mm,瓦座下墊子抽出。
5、用水準儀測得兩端中空軸頂面進料端比出料端高0.5mm。
2006年3月24-26日檢查緊固中空軸所有螺栓和瓦地座,磨尾中空軸接盤與磨片聯(lián)接軸接盤,拆除螺栓六車間,天山陳東負責找正后,唐選東負責用磁力鉆絞孔,原來孔φ33mm=96個,絞孔為φ36mm,有8個孔為原來φ33mm孔,用φ32mm螺栓固定。磨尾中空軸接盤與磨片聯(lián)接軸接盤上、下偏差5-7mm(徑向)。
2006年3月26日夜班,開機空轉后,主減速機6#軸承溫度升高60℃跳閘,此時后瓦座尺寸為天山安裝尺寸,27日聯(lián)系重齒人員俞工3:00點到現(xiàn)場處理,要求檢查軸承是否跑外園,內園,經(jīng)協(xié)商軸承上做記號,把減速機接盤與磨片聯(lián)接軸接盤甩開聯(lián)接用吊葫蘆拉開間隙,開機轉電機、減速機運轉正常,2006年3月27日白班吊起割后瓦座地腳孔部分,安裝拆除的減速機聯(lián)軸器與扭力軸法蘭的螺栓,有一個螺栓沒有裝上。聯(lián)接好后開機后瓦發(fā)熱停機,把后瓦座平行往筒體方向移動2mm后,開機不發(fā)熱后瓦。
2006年3月28日白班停機加球30%,中班19:20分開機至夜班2:00磨機運行正常,1:30分磨機后瓦溫度為51.7℃,2:30—9:30分磨機運行正常。3月29日白班停機后瓦座擴孔和加球50%,中班22:58分開機至夜班9:30分磨機運行正常。3月30日白班10:00后瓦座擴孔,抽瓦、檢查、刮瓦,把后瓦座平行往筒體方向移動4mm后,開磨機后瓦溫度為53.8℃—3月31日夜班磨機運行正常。3月31日白班10:26停機,把后瓦座平行往筒體方向移動5mm后開始磨機加球75%,中班18:16分開機運轉,19:00后瓦溫度為27℃,20:00為47℃,21:00為50℃,22:00為54.5℃,23:00為55.3℃,24:00為56.6℃,1:00為57.6℃,00:50為58℃停機,冷卻后,2:30開機,3:00為46.8℃,4:00為52℃,4:06主減速機1#瓦溫度高60℃,5#軸承溫度高,后瓦溫度為60℃。
4月1日白班10:30調整后瓦座天山來兩人鄧工,四人把后瓦座平行往減速機方向患2mm退回原位尺寸。
1、鄧工用百分表測磨尾出料中空軸法蘭端面(軸向)1=-15mm、2=30mm、3=10mm、4=50mm、5=40mm、6=0mm。
2、鄧工用百分表測磨尾出料中空軸法蘭經(jīng)向1=4mm、2=12mm、3=15mm、4=30mm、5=29mm、6=28mm、7=16mm、8=0mm。
3、鄧工用百分表測磨尾出料接管法蘭端面(軸向)1=-6mm、2=-18mm、3=-21mm、4=-10mm、5=-15mm、6=-0mm、7=0mm。
4、鄧工用百分表測磨尾出料中空軸法蘭經(jīng)向1=0mm、2=0mm、3=-5mm、4=17mm、5=27mm、6=5mm、7=0mm、8=0mm。
17:15開機,后瓦溫度逐步升高從27℃-47.1-57.3℃,夜班00:00停機后瓦溫度高58℃,2:45分-4:30停機,主減速機1#瓦溫度高60℃。
4月2日中班5:32分開機后瓦溫度為28℃,19:30后瓦溫度為45.2℃,開高壓泵,8:06磨機跳閘,主減速機1#瓦60℃跳閘。
4月3日上午召開了相關人員會議,制定方案,同一思想,復核尺寸,刮瓦、合瓦、研瓦,微調后瓦座往筒體方向,下午開始找尺寸。白班12:10開機,后瓦溫度為25.7℃,1:30后瓦溫度為37.4℃,3:30后瓦溫度為43.3℃,4:26停機后瓦溫度為45℃,主減3#瓦溫度為38.2℃,4#瓦溫度為39.2℃,開始以張欣為主,天山小陳、張明遠找后中空軸瓦面垂直徑向與瓦座中心線,經(jīng)找后中空軸瓦面垂直徑向中心線與瓦座徑向中心線,偏靠配電室為3mm,偏靠水泥庫為13mm,瓦座地腳孔擴割,配電室那邊往后移動1mm,水泥庫這邊往列移動9mm,這樣取掉了4mm,兩條中心線重合。
用百分表測磨尾出料中空軸下料法蘭經(jīng)向1=5.6mm、2=6.9mm、3=8.3mm、4=9.1mm、5=8.65mm、6=7.4mm、7=6.6mm、8=5.0mm。徑向編差為3.05mm。
4月3日中班6:45分開機后瓦溫度為36.5℃,8:00后瓦溫度為40.4℃,12:00后瓦溫度為44.6℃,1:00后瓦溫度為45.1℃,主減3#瓦溫度為42.2℃,4#瓦溫度為42.5℃,停機。24:10開機,后瓦溫度為25.7℃,1:30后瓦溫度為37.4℃。
4月4日夜班2:30分后瓦溫度為41.2℃,3:30后瓦溫度為43.3℃,主減3#瓦溫度為37.3℃,4#瓦溫度為38.8℃,停機。4:26停機后瓦45℃,淋油孔擴孔。6:45開機后瓦36.5℃,主減3#32.4℃,4#32.9℃,11:00白班后瓦44.3℃,主減3#40.5℃,4#41.6℃,14:08停機主減瓦溫高。15:05開機后瓦40℃。中班17:30后瓦15.5℃,主減3#46.6℃,4#46.5℃,1:30后瓦48.2℃,主減3#49.3℃,4#49.7℃,5#49℃。2:30后瓦48.3℃,主減3#51.4℃,4#51.2℃。3:30后瓦48.3℃,主減3#43.8℃,4#46.4℃,主減瓦溫高開始下降。4月4日白班10:38停機復核磨尾尺寸:
1、蔣工用百分表測磨尾出料中空軸法蘭徑向 起頭1=5.0mm、2=5.16mm、3=5.0mm、4=4.82mm、5=4.3mm、6=4.9mm。7=5.17mm 8=4.9mm 復位4.7mm
2、蔣工用百分表測磨尾出料中空軸法蘭軸向 1=5.0mm、2=5.4mm、3=6.13mm、4=6.4mm、5=6.10mm、6=5.75mm、7=5.6mm、8=5.45mm 復位5.18mm。
3、陳工用百分表測磨尾出料接管法蘭徑向 1=5.0mm、2=3.86mm、3=2.72mm、4=2.59mm、5=3.08mm、6=4.97mm、7=6mm、8=5.56mm 復位4.63mm。
4、陳工用百分表測磨尾出料中空軸法蘭軸向 1=5.0mm、2=5.12mm、3=5.38mm、4=5.05mm、5=5.27mm、6=5.59mm、7=5.12mm、8=5.62mm 復位5.56mm。
4月5日夜班1:30分后瓦溫度為47℃,主減3#瓦溫度為49.3℃,4#瓦溫度為49.7℃,油溫高44.5℃,供油壓力0.45mpa,2:30主減3#瓦溫度為51℃,4#瓦溫度為51.2℃,3:30分主減3#瓦溫度為44.4℃,4#瓦溫度為46.7℃,油溫高33℃,供油壓力0.5mpa,9:30分后瓦溫度為47.8℃,主減3#瓦溫度為43.5℃,4#瓦溫度為45℃。4月5日白班測磨尾尺寸兩次,緊固磨尾所有螺栓。
4月5日中班8:20開機后瓦溫度為35.9℃,9:30分后瓦溫度為38.9℃,1:30分后瓦溫度為49.7℃,夜班3:30分后瓦溫度為50℃,5:33主減8#瓦溫度為58℃,停機。4月6日白班清理主減速機和油站濾網(wǎng),磨頭回油管左邊有接一根。
蔣工用百分表測磨尾出料接管法蘭徑向 1=5.06mm、2=2.75mm、3=2.1mm、4=2.24mm、5=2.02mm、6=4.31mm、7=5.2mm、8=4.78mm 復位3.81mm。
4月6日中班8:46開機,1:30后瓦溫度為49.2℃,主減3#瓦溫度為40.4℃,4#瓦溫度為38.4℃,夜班2:30分后瓦溫度為51℃,3:30分后瓦溫度為52℃,4:30分后瓦溫度為52.1℃,5:30主減8#瓦溫度為53.4℃,6:30分后瓦溫度為53.6℃,7:30后瓦溫度為54.3℃,主減3#瓦溫度為39.4℃,11#瓦溫度為39.5℃,12#瓦溫度為40.4℃。8:30分后瓦溫度為54.6℃,9:30后瓦溫度為54.8℃。
4月7日白班10:10后瓦溫度為54.9℃,主減3#瓦溫度為42.7℃,11#瓦溫度為40℃,12#瓦溫度為40.8℃,11:00后瓦溫度為55.2℃,11:46停機。處理磨尾外側淋油孔。2:20分開機后瓦溫度為48℃,17:25后瓦溫度為52.8℃,主減3#瓦溫度為43.7℃,12#瓦溫度為41.9℃,中班5:30后瓦溫度為52.2℃,10:30后瓦溫度為53.8℃。夜班1:30后瓦溫度為45.8℃,主減3#瓦溫度為43.3℃,8:30后瓦溫度為51.7℃。4月8日白班9:00停機,刮瓦、合瓦,研瓦,中班6:43開機正常。4月9日全天正常。
4月10日全天正常。白班1:30后瓦溫度為42.4℃,主減3#瓦溫度為43.4℃。4月11日全天正常。4月11日白班14:42開機,15:03分4#主減瓦跳閘溫高,17:30正常,中班停機加球100%。
4月12日14:40分開機----15:03分,15:03分4#主減瓦跳閘溫高,清洗主減稀油站濾網(wǎng),16:50正常,中班1:30正常。更換減速機油品。
4月13日夜班1:30分----白班10:00分正常,白班11:00分后瓦49.4℃,3#主減瓦43.7℃。
第二篇:(五)關于對2#水泥磨減速機搶修中的工作總結
關于對2水泥磨減速機搶修中的工作總結 供大家交流、參考 潘紹民 4.復查同步間隙,符合要求后方可組裝其余圓柱銷及螺栓; # 5.組裝其余上瓦及上瓦座并安裝上瓦的定位銷,檢查上瓦受力的瓦口及瓦頂隙;
清洗箱體內潤滑油管并安裝;
安裝鉑電阻,并檢查是否完好,按潤滑管路布置、固定;
在左、右一級大、二級小工作面上涂著色劑;
檢查箱體內和齒輪上無異物并盤車后,方可組裝上箱體(涂密封膠);2 6.7.8.9.10.組裝JMS660慢速驅動裝置(慢速驅動裝置找正及安裝); 11.減速機潤滑油站就位
①、配制進油管; ②、配制回油管; ③、酸洗;
12.在進入齒輪箱潤滑油端口安放100目銅濾網(wǎng),串油確認無雜物后,方可試運轉;
13.空車試運轉,應確認慢速驅動電機和主電機,油站的油泵電機和主電機的互鎖,并盤動慢驅裝置,確認運轉靈活,無卡滯或撞擊發(fā)生后方可啟動慢驅電機進行運轉,運行20分鐘后,無異常慢驅脫離空運轉; 14.組裝輸出傳動軸后帶磨機運轉8小時(各軸承點溫度平衡);
15.1/3負荷運轉16小時,停機后從觀察孔觀察各級齒輪嚙合情況并記錄;
16.2/3負荷運轉16小時; 17.90-100負荷運轉20小時;
特別注意的是各軸承溫度、滑油壓力或其它系統(tǒng)超過額定整定值時,報警系統(tǒng)報警后應立即停機并應查明原因并加以解決,切勿取消報警和互鎖裝置,以免危及減速機的安全運轉。
18..依據(jù)1/3負荷運轉時齒輪嚙合著色情況確定是否調整齒輪嚙合; 19..特別注意事項及建議
① 減速機運行1年后,應重新對磨機與減速機中心線的同軸度進行復查,如有超差,應查明原因(如基礎下沉),按規(guī)定重新調整。
② 減速機首次使用的潤滑油應半年進行更換,以后換油期為15000h。③ 減速機如長期停止運行(15天以上)每周需啟動油泵向其供油,同時啟動慢速驅動裝置使其運行10min ④ 當主電機由于緊急跳閘而停車時,跳閘原因沒有查清和完全排除以前,不得重新啟動主電機。
⑤ 每季度至少進行了一次負荷運行齒輪嚙合檢查(齒輪工作面上涂抹跑合劑)齒輪嚙合發(fā)生變化應分析原因,齒輪嚙合達不到要求應調整。
沙灣天山水泥有限責任公司
生產辦 潘紹民 2012年3月12日
第三篇:(三)關于對2#水泥磨減速機搶修中的工作總結
關于對2#水泥磨減速機搶修中的工作總結 供大家交流、參考 潘紹民
左右側輸入級大齒輪端扭力軸法蘭盤柱銷和螺栓
左側輸出級小齒輪端扭力軸
左側輸入級大齒輪中間孔與中空軸處
左側輸入級大齒輪中間孔與中空軸處
左側輸出級小齒輪與法蘭盤
安裝輸出大齒輪軸并按配對記
使用水平儀監(jiān)控輸入軸水平
按配對記號安裝左、右一級大齒輪
號組裝輸出聯(lián)軸器
第四篇:生料磨大電機、水泥磨前瓦、2#煤磨后瓦 搶修中的工作總結及標準
關于對生料磨大電機、水泥磨前瓦、2#煤磨后瓦 搶修中的工作總結及標準 供大家交流、參考 潘紹民
一、生料磨大電機搶修中的工作總結: 2003年6月15日白班12:45分因生料磨機大電機1250KW發(fā)生故障,轉子接地造成磨機停機88小時,影響燒成車間1#窯斷料68小時、2#窯74小時、3#窯58小時。6月16日下午從頭屯河水泥廠借來大電機;大家開始打開電機前,后軸承坐軸瓦進行檢查后,刮瓦、合瓦等;連續(xù)搶修88小時才開機;在這次搶修中發(fā)現(xiàn)了一些問題,總結如下: 1.技術上主控部門技術指揮不當,大家沒有經(jīng)驗,邊干邊學,干一步看一步。2.在搶修過程中技術人員責權不明,組織不嚴,目標不明。3.大電機軸瓦安裝過程中沒按常規(guī)程序進行安裝。4.車間人員組織不當,24小時工作。5.工具管理不好,工具欠缺。6.機、電工分工不明確。7.搶修現(xiàn)場不規(guī)范、工具、拆下配件放置太亂。通過以上問題,在今后搶修中嚴格按照文件《設備技術小組管理辦法》執(zhí)行,并在搶修中做到,技術把關,分工明確,必須按程序完成每項工作,生產辦負責技術主控,車間負責組織人員搶修,按分工嚴格完成。通過這次搶修大電機積累經(jīng)驗如下: 1.大電機到位后;由生產辦主控技術人員、召開搶修人員負責人所參加的會議,確定 好搶修步驟和方案,明確責任;分工明確;責任到人,負責完成每一項工作。2.在搶修過程中隨時檢查指導,研究討論疑難問題。3.分工:設備技術小組組長負責設備技術主控,所有現(xiàn)場技術問題必須通過技術主控、方可實施;生產車間負責組織人員按步驟和方案完成工作,電器由生產辦技術主控全權負責安排。4.先檢測電機前、后定子與轉子間隙后,留下數(shù)據(jù),再打開前后瓦進行檢查后,根據(jù)情況進行合瓦、刮研瓦后,并對球面體也進行檢查刮研、研磨安裝好后,再調整軸瓦間隙后,再測電機定子與轉子間隙并調整好即可。5.在搶修過程中規(guī)定工具、拆下配件等所放置位置。6.全部檢測好后,開始吊裝就位電機找正,慢驅動間隙留4.5mm即可。按程序逐步完成安裝、找正。
二、水泥磨前瓦搶修中的工作總結: 成品一車間φ3.5×11.5m水泥磨磨頭瓦溫高導致不能正常開機。其具體情況匯總如下:
2001年11月5日我公司與貴廠簽訂訂購此磨機的合同,并于2002年7月18日開機試車,當鋼球加到100%時,磨頭、磨尾球面瓦經(jīng)常瓦溫升高,經(jīng)搶修發(fā)現(xiàn)靠磨機端150mm寬,徑向方向一條至包邊處有脫殼現(xiàn)象,經(jīng)擴建辦與馬俊聯(lián)系后,前后瓦分別送到烏魯木齊八鋼博業(yè)公司對脫殼局部進行補焊處理后;2003年6月26日白班1:20又因瓦溫升高引起跳閘,經(jīng)檢查中空軸無異常,打慢驅慢轉后,4:20分開機運行到6:55,又因磨頭挖溫高60℃跳閘停機,拆除瓦后發(fā)現(xiàn)靠磨機端這邊200mm一條巴氏合金拉損一層,又發(fā)現(xiàn)合金面多處從氣孔往外滲油,經(jīng)刮瓦后,6月27日白班10:50開機運行到6月28日早上9:20(此時運行了23小時)又因瓦溫突然升高到47℃,并拌有冒煙現(xiàn)象,緊急停 機,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)瓦的合金面有裂紋現(xiàn)象,并從瓦底往外滲油,詳見圖,對裂紋處剔開一個槽,重新用合金補焊后,進行刮瓦、研瓦,6月29日白班12:20再次開機至3:00停機,又因瓦溫突然升高到43℃,仍有冒煙現(xiàn)象,停機后再次發(fā)現(xiàn)還是靠磨機這邊160mm左右一條拉損,并發(fā)現(xiàn)瓦邊包角處脫殼120°處1/3,又經(jīng)過刮瓦研瓦后,6月30日凌晨3:10開機,4:05停機因瓦溫升高,早上10:00再次打開后發(fā)現(xiàn)瓦的前后各一條拉損,中間瓦面多處有脫殼現(xiàn)象,又經(jīng)過剔開脫殼之處進行澆補焊處理,刮瓦、研瓦后7月1日早上9:20開機后,用高壓泵注油強行開機,瓦溫在47℃范圍上升后停機,再冷卻后開機,以確保生產旺季各品種水泥的正常供應。
以上為事故經(jīng)過,經(jīng)領導研究決定采取瓦面合金重新澆鑄的辦法,以確保生產正常進行。此瓦從開機至今一直處于帶病工作狀態(tài),從根本上沒有解決問題,導致經(jīng)常性的瓦溫升高影響運行,瓦的脫殼嚴重;經(jīng)與天山建材機械有限責任公司詢價:錫金瓦澆注胎具費:1500元,錫金瓦加工胎具費:3500元,錫金瓦澆注、加工費(含錫金):13000元,合計:18000元。通過這次水泥磨前瓦搶修積累經(jīng)驗如下:
1、磨機停機時,一定要檢測、試驗自動保護系統(tǒng)是否正常,并對稀油站的設備、電器詳細檢查,恢復正常。
2、經(jīng)常清洗稀油站、球面瓦的濾網(wǎng)和管路,并按時更換潤滑油和密封油氈及密封件。
3、稀油站的泵要有備用件。
4、球面瓦千萬不能缺油(因缺油后,造成拉瓦,這樣很可能瓦有脫殼現(xiàn)象)。
5、在今后搶修中嚴格按照文件《設備技術小組管理辦法》執(zhí)行。
三、軸瓦的修理方法、標準:
(一)刮研法 刮研法是利用刮刀,測量工具和顯示劑,以手工操作的方法,對配合件接觸面進行邊研配測量,邊刮削加工,使工件達到工藝上規(guī)定的尺寸精度、幾何形狀、表面粗糙度和密合性等要求的精加工方法。由于刮研有其他獨特的優(yōu)點,因此被廣泛地應用在機械零件的裝配和修理工作中。刮研有一下特點: 1.可任意將零件表面刮成各種特殊要求的形狀; 2.刮研過程中,施加在工件上力很小,產生的熱量很少,故不會引起零件的應力和受熱變形; 3.可用刮研來實現(xiàn)配合件間的配合精度; 4.刮研是手工操作,自由方便,不受零件位置的限制。5.刮研的表面分布著均勻的凹洼,可以儲存潤滑油,其良好的潤滑作用,(凹洼不可過深,過深影響油膜形成),并且接觸點比較均勻,可減少磨損。刮研表面的精度等級,是以25×25mm2面積內接觸點數(shù)的多少來表示。在安裝和修理滑動軸承時,是離不開刮研法的。刮研滑動軸承時,要同時滿足接觸點、接觸角、頂間隙和側間隙的要求。一般的刮研方法,是先刮研接觸點,若是整體軸瓦,要同時照顧到頂間隙,最后刮側間隙,同時保證間隙角;若是對開式軸瓦,應拆開后刮瓦,用瓦口墊片調整頂間隙。在軸瓦接觸角與側間隙區(qū)域間,不允許有明顯的界限,在手指檫抹軸瓦面時,應感到平滑。軸瓦接觸角的要求: 軸瓦接觸角是指軸頸和軸瓦的接觸表面所對的圓心角。(如圖5--7)接觸角不可過小,也不可過大。過小將使軸瓦的承強度加大,從而磨損加快,變形較大,壽命縮短;接觸角過大,油膜的形成受到影響,潤滑狀態(tài)不好,同時加快 磨損,影響機械設備的正常運轉。軸瓦的磨損極限是接觸角為1200,即軸瓦磨損到接觸角為1200時,液體潤滑的條件開始破壞,軸與軸瓦發(fā)生直接接觸,處于半干摩擦狀態(tài),軸瓦的磨損急劇加大。所以,在不影響軸瓦承壓強度的前提下,接觸角應盡量減小為宜。從摩擦力矩的理論來看,摩擦力矩最小時,接觸角為600。從實踐來看,轉速為500r/min以上時,接觸角應在600-750,轉速為500r/min以下時,接觸角應在700-900。瓦接觸點的要求: 接觸點愈多,愈細,愈均勻,表示接觸愈好。軸瓦接觸點的要求,是根據(jù)軸頸和軸瓦的配合性能,及工作條件來決定的。對于一般建材機械設備7-8級精度軸瓦的要求是:當轉速為500r/min以下時,應達到6個點;當轉速為500r/min以上時,應達到12個點。軸瓦的頂間隙一般按標準配合選擇: 在刮軸瓦的側間隙時,對銅瓦要特別注意。圖5--8表示銅瓦工作時熱膨脹的情況。銅瓦熱膨脹后,由于a、b兩點處被軸承座頂住,則c、d兩處就向里收縮。又由于銅膨脹系數(shù)比鑄鐵大,若側間隙太小,c、d兩處就有可能把軸抱住。因此,銅瓦的側間隙要刮得大些,側間隙可為頂間隙的兩倍,至少兩者應相等。其他材料軸瓦的側間隙,一般為0.3-1倍的頂間隙值。圖5--8銅瓦熱膨脹的情況(二)、補鑄法: 滑動軸承上的襯瓦層—巴氏合金,已不能用刮研法修復而發(fā)展到嚴重磨損 階段,或因事故燒損不能修復時,就要將襯瓦的巴氏合金全部熔化去,重新鑄澆新的巴氏合金。這就是補鑄。巴氏合金的補鑄工藝的過程主要包括三個方面:底瓦的準備、巴氏合金的熔配及澆鑄。A、底瓦的準備: 底瓦的準備包括底瓦的清理和掛錫
1、底瓦的清理 底瓦的材質對澆鑄巴氏合金的質量有很大的影響。底瓦的材料有青銅、低碳鋼鋼板、鑄鋼、鑄鐵。青銅與巴氏合金的粘接強部最好,但很貴不常用。鑄鐵與巴氏合金的粘結強度雖然較差,但經(jīng)濟適用。所以一般多用鑄鐵底瓦。底瓦清理的好壞,直接影響底瓦與掛錫層之間的結合強度。舊底瓦上粘有油污、鐵銹等垢污、補鑄時,必須認真清理,其步驟是:(1)機械清理:用鋼絲繩、刮刀等清除鐵銹;(2)酸洗:在10-15%的硫酸或鹽酸中浸蝕2-10分鐘,溫度為70-80℃,再用熱水清洗,以除去鐵銹;(3)堿洗:在10%的氫氧化鈉和氫氧化鉀溶液中煮8-15分鐘,以除去油污和中和,再用100℃熱水清洗;(4)使其自然干燥或烘干。(5)采用噴砂工藝進行瓦底清理,大大簡化了瓦底清理的工藝過程,提高了清瓦質量和生產效率,每塊只需5-10分鐘就可清理完畢。整個過程不與水接觸,預熱時不易氧化和起銹點。噴砂工藝所用設備如圖5-14所示,砂子可用一般建筑河砂或石英砂,必須經(jīng)過篩分和烘干,然后灌入容積約150-200升的鋼瓶內一半左右,在其底部通入4-6千克/厘米2壓力的壓縮空氣,砂粒隨著壓縮空氣高速經(jīng)噴頭沖出,噴頭用長500毫米、直徑約1英寸左右的鋼管,將頭部錘扁一點即可。
2、瓦底的掛錫 瓦底掛錫的目的是為了使巴氏合金與底瓦粘合牢固和緊密,必須在底瓦和巴氏合金之間鍍一層錫。因巴氏合金中的錫銻立方晶格(SnSb)和錫銅針狀結晶(Cu6Sns),都不能直接和銅結合,而底瓦掛錫后,錫和鐵或銅能化合成FeSn2或Cn6Sn5和Cu3Sn等化合物。這些化合物雖然硬而脆,但它們能與巴氏合金粘合起來,錫與低碳鋼或銅的粘合強度較好,鑄鐵次之,而與鑄鐵的粘合強度較差。掛錫的步驟如下:(1)底瓦上涂一層氯化鋅飽和溶液,加熱到250-300℃,在涂上一點氯化鋅溶液,并在上面撒一些氯化銨,底瓦保溫,馬上掛錫。(2)掛錫:小件可放入錫鍋,大件則將熔化好的錫,涂抹在表面上,或者用鉻鐵熔化。掛錫層盡可能薄一點,一般錫層厚度0.1-0.2毫米。厚了反而影響底瓦與巴氏合金的粘合強度,掛錫的溫度控制在350℃左右,錫要求純結。(3)軸瓦預熱溫度的檢查,可用錫條在軸瓦表面涂擦,觀擦其在軸瓦表面上熔化的速度來判斷溫度的高低,亦可用表面測溫計測定溫度。因為錫的熔是232℃,一般控制軸瓦的預熱溫度在230--300℃之間。(4)掛錫之前,在被涂表面要先涂一次助
3、澆注用胎具及安裝 胎具的設計,要使操作者便于安裝調整和拆卸,是用鋼板焊接成的半徑R比中空軸軸頸小15-30毫米,軸瓦安裝在胎具上,要使胎具外壁與軸瓦內表面之間的空隙均勻。7
第五篇:回轉窯托輪瓦溫升處理及發(fā)熱原因(范文模版)
2009 NO.4
回轉窯托輪瓦溫升處理及發(fā)熱原因
王廣強
(德州中聯(lián)
大壩水泥有限公司,山東
德州 253024)
回轉窯托輪瓦在工作中溫升是一種常見的現(xiàn)象,引起的原因比較多,如果處理不及時,就可能造成嚴重的后果。筆者在回轉窯工作多年,成功處理了多次托輪瓦溫升現(xiàn)象,總結出一些較為實用的經(jīng)驗。
處理托輪瓦溫升的工器具回轉窯托輪瓦溫升,有時來得很突然。要面對這種突發(fā)性的熱工現(xiàn)象,臨時找工器具是非常麻煩的,找的時間長了,可能會錯過處理溫升的最佳時期,造成嚴重的后果。所以回轉窯的窯中崗位要準備好處理托輪瓦溫升的一些專用工器具,并單獨放置在窯中主減機稀油站潤滑室內。所需專用工器具如下:①一桶與托輪瓦用油相符的潤滑油,重量約170kg.現(xiàn)在托輪瓦潤滑用油品種比較多,各廠家不盡相同。有的用中負荷齒輪油N460、N680,有的用美孚636,還有的選用專用潤滑油HF-托輪油,但不論用哪種油,要準備好一桶與托輪瓦用油相符的潤滑油。②兩個干凈的小空油桶,容量15kg.小油桶選擇用0號鋰基脂的空油桶。篦式冷卻機干油泵用的0號鋰基脂油桶,現(xiàn)場非常多,選擇兩個帶蓋的,用柴油清洗干凈。③1個托輪瓦加完油的空油桶,容量170kg.④兩個帶嘴油桶,容量15kg.⑤12號鐵絲5kg及1把鋼絲鉗。⑥內徑Ф20mm的膠皮管5m.處理托輪瓦溫升的預案突然出現(xiàn)托輪瓦溫升現(xiàn)象,現(xiàn)場處理不要慌張,要按照一定的程序來應對,這就需要有事先準備好的預案。現(xiàn)場當班人員按照預案規(guī)定,來處理托輪瓦溫升現(xiàn)象,就會有條不紊。處理托輪瓦溫升的預案如下:
1、現(xiàn)場組織:①現(xiàn)場統(tǒng)一由當班班長組織。②班長迅速組織人員,快速采取降溫措施。③班長要頭腦冷靜,保持與中控室聯(lián)系。④注意現(xiàn)場人員安全第一。⑤如托輪瓦溫升在短時間降不下來并有上升趨勢,馬上通知車間及設備管理人員。⑥車間及設備管
理人員不論在什么時間,接到現(xiàn)場通知,要迅速趕到現(xiàn)場,指導托輪瓦降溫工作。
2、降溫措施:當回轉窯運行中某一托輪瓦的運行溫度,在短時間內升幅較快且還有上升趨勢時,快速采取以下應急措施:①用Ф20mm的膠皮管接在該瓦循環(huán)水的出水管處,用鐵絲捆綁接頭,用鋼絲鉗扎緊。使循環(huán)水外排,并加大冷卻水量。②各擋輪帶與托輪接觸面加強潤滑。③啟用備用的托輪瓦油,用兩個帶嘴油桶交替向溫升的軸面連續(xù)加注新潤滑油,用兩個小空油桶交替排出舊油。舊油倒在備用的油桶內。④用測溫槍測量,用手觸摸軸面,看軸瓦的溫度和表面油膜情況。如有突出發(fā)熱點,且軸溫在70℃以下,還有較完整的油膜,則繼續(xù)澆淋新油,排出舊油。同時加壓縮空氣風冷發(fā)熱點。⑤如整個托輪溫度較高,可向托輪下面的水槽內加水降溫,水面浸托輪邊緣100mm為宜。⑥如果是軸肩或止推圈處溫度高,可改變液壓擋輪運行狀態(tài)或停掉液壓擋輪。⑦整個降溫過程輪帶與托輪的接觸面要保持潤滑,托輪表面均勻涂抹3號鋰基脂。⑧托輪軸面淋注新油不能長時間停頓,要求冷卻循環(huán)水量充足,不斷地用壓縮空氣降溫,水槽內注水并循環(huán),直至軸面溫度和油溫都恢復正常。⑨降溫過程中可維持窯速和喂料量。
當某一托輪軸面溫度超過70℃,或軸面有干澀發(fā)熱點,已喪失正常完整的油膜,或長時間降溫軸瓦溫度卻有上升趨勢時,應采取以下應急措施:①立即止料、降低窯速。②繼續(xù)采取上述降溫措施,并加大澆淋新油力度及循環(huán)水外排力度。③降溫過程嚴禁停止回轉窯運轉。④逐漸減少窯頭喂煤量。問題嚴重時,停止窯頭喂煤。⑤通知車間及設備管理人員快速趕到現(xiàn)場,及時查找引起托
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輪瓦溫升的原因,進行降溫處理。
1、幾種引起托輪瓦溫升的原因及處理措施1.常見的軸瓦溫升原因及處理措施:
①因潤滑油引起的托輪瓦溫升。
托輪瓦潤滑油長時間不換,引起潤滑油變質,諸如:黏度降低、油質乳化、油內含有粉塵雜質等都能引起軸瓦發(fā)熱,也有的是因選油不當引起軸瓦發(fā)熱,最好選用專用油,比如現(xiàn)在有許多新型干法生產線選用了回轉窯托輪軸瓦專用油HF-托輪油,有效地解決了回轉窯托輪軸瓦發(fā)熱拉絲現(xiàn)象,防止抱瓦燒瓦翻瓦事故的發(fā)生,比常用油品潤滑效果顯著。再者要注意定期更換新油,并加強托輪軸瓦的保養(yǎng)力度。
②托輪漏油及潤滑裝置脫落引起的軸瓦溫升。
因托輪軸密封不好,漏油嚴重,使油位降低,或潤滑油勺脫落引起軸瓦溫度升高。處理的措施是:搞好托輪密封,更換密封圈,緊固潤滑勺。
③因循環(huán)水不暢、量少或內部循環(huán)水管滲水造成的軸瓦溫升。循環(huán)水不暢或量少容易引起軸瓦發(fā)熱。當托輪內部循環(huán)水管老化產生漏水時,破壞了潤滑油的黏度,使油質惡化,軸瓦溫升。處理的措施為:酸洗循環(huán)水管,去除內部油污雜質;更換損壞的內部水管。目前水泥廠常用的酸洗方法為槽式酸洗法,一般操作順序為:脫脂-水沖洗-酸洗-水沖洗-中和-鈍化-水沖洗等。
④因瓦口間隙小引起的軸瓦溫升。
托輪軸瓦長時間使用,瓦與軸的接觸角度越來越大,同時瓦口與軸的接觸間隙也越來越小,小到一定程度,潤滑油不能進入軸瓦的底部進行潤滑,引起軸瓦溫升。處理措施是:發(fā)現(xiàn)瓦口間隙較小,應及時修理,重新開瓦口,一般瓦口的間隙為0.003Dmm(D為托輪軸的直徑)。
2、由輪帶引起的軸瓦溫升及處理措施:
①輪帶與托輪表面受力集中引起的軸瓦溫升。
托輪與輪帶在正常受力的情況下,其接觸面光亮色澤程度應是一致的,輪帶上無明顯的縱向明暗條紋。若出現(xiàn)明暗條紋,光亮
-46-的一側則表明軸承座的軸瓦受力偏大,反之另一側偏小。若在輪帶暗條紋處出現(xiàn)與托輪脫離接觸縫隙,且暗條紋面積較大時,則托輪瓦將出現(xiàn)溫升現(xiàn)象。處理措施是:將托輪慢慢調整,使輪帶與托輪的接觸面達到規(guī)定要求,一般60%以上。
②輪帶與筒體墊板的間隙大引起的軸瓦溫升。
根據(jù)輪帶的受力分析顯示,回轉窯筒體在350~380℃工作溫度下,輪帶受高溫的影響,在輪帶的垂直方向變形位移量最大。即在載荷的作用下,輪帶的最高點向下移,輪帶的最低點向上移,輪帶被壓變形,類似于一個平放的橢圓。當輪帶與筒體墊板磨損嚴重,輪帶與墊板之間的間隙過大時,輪帶的變形橢圓度加大。當輪帶的橢圓度超過2D‰時(D為輪帶內、外徑之和的平均值),就容易引起托輪軸瓦溫升。同時,當輪帶與筒體墊板的間隙過大時,若輪帶兩側筒體出現(xiàn)較大的溫差,溫度高的一邊筒體剛度下降,撓度增加,與輪帶的接觸面隨之增大,而輪帶另一端的接觸面則變小,輪帶兩端與托輪的接觸面發(fā)生變化,造成托輪兩邊軸瓦受力不勻,也引起軸瓦溫升。
處理的措施從3方面著手:
一是預防。注重筒體墊板與輪帶的潤滑,采用噴射專用高溫潤滑油,減少墊板與輪帶的磨損。
二是降溫。利用窯中的筒流風機,對輪帶及筒體高溫處進行風冷降溫,使窯體表面運行溫度控制在300℃以內,輪帶表面溫度控制在150℃以內。
三是調整。如果降溫措施效果不好,就進行檢修調整,將較大的間隙調整到最初的安裝間隙。輪帶與筒體墊板的間隙,由于受回轉窯溫度的影響,處在高溫區(qū)的輪帶與處在低溫區(qū)的輪帶間隙不一樣。如果輪帶與筒體墊板的間隙沒有特殊要求,一般按下列公式進行計算得出并調整。
S=aD(t1-t2)
S——間隙量,mm;
a——熱膨脹系數(shù)(取0.000012);
D——窯筒體的外徑,mm;
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t1——窯筒體熱窯時的溫度,℃;
t2——窯筒體冷窯時的溫度,℃。
3.其他原因引起的軸瓦溫升及處理:
①液壓擋輪的運行時間引起的軸瓦溫升。
回轉窯液壓擋輪是否正常運行,與托輪受力有很大關系。當液壓擋輪上行速度慢且不均勻,而下行速度偏快時,形成了向下的軸向推力,此推力可使托輪軸與瓦之間產生相對挫動和摩擦。當一個托輪止推盤與軸瓦端部接觸間隙較小時,便出現(xiàn)軸瓦溫升現(xiàn)象。處理的措施:迅速改變液壓擋輪的運動方向。可通過觸動接觸開關,強制改變液壓擋輪的運動方向。
檢查液壓擋輪的調速閥、節(jié)流閥的開度和油缸密封圈。正常運行的回轉窯液壓擋的上下行程總時間一般為8~10小時,其上下行程時間比為≤1.若下行時間較短或不足3小時,應調整調速閥或節(jié)流閥的開度,或更換損壞的油缸密封圈。
②窯筒體表面徑向溫差大引起的軸瓦溫升。
窯筒體徑向溫差過大,超過100℃時,筒體發(fā)生變形。有資料顯示,Ф4m的回轉窯,在350℃時,徑向膨脹量為15.8mm.若筒體徑向180°的溫差超過100℃時,筒體兩半圓的直徑則相差8.5mm,周長相差26mm,此時筒體的截面近似于雞蛋縱截面狀。若這種現(xiàn)象發(fā)生在輪帶附近的筒體上,則引起托輪瓦溫升。引起筒體徑向溫差大的原因可能是該處的耐火磚磨損量有差異,由燃燒器的位置或窯皮突然脫落造成。處理措施:及時調整窯頭燃燒器的位置,并在該處用筒流風機進行降溫,等掛上新窯皮后,徑向溫差自然消失。
③窯中心線與托輪軸線的相對偏差引起的軸瓦溫升。
如果窯中心線與某一擋托輪存在偏差,出現(xiàn)正“八”字或倒“八”字時,回轉窯筒體在上行或下行時,輪帶對存在偏差的托輪,便產生了較大的軸向力。這種軸向力作用在軸瓦上,便出現(xiàn)兩種情況:一種是托輪止推盤與軸瓦端部緊密接觸;一種是托輪軸
相對于瓦產生軸向位移,使軸的運動出現(xiàn)了
徑向旋轉和軸向移動,破壞了軸瓦原來的接觸面,引起托輪軸瓦表面產生拉絲并溫升。出現(xiàn)這種現(xiàn)象的原因,主要是不正確的調整托輪造成的。處理措施是將托輪慢慢調整到原來的位置,并嚴格遵循調整托輪的原則:托輪調整一定要成對調整,不可一對托輪只調其中的一個;托輪調整應該掌握所調整的對數(shù)是最少的對數(shù),調整角度也應是最小的角度;以托輪頂絲的旋轉角度控制托輪的移動量,每次調整頂絲只許旋轉45°~90°;嚴禁將一對托輪調成“八”字形。
回轉窯托輪瓦出現(xiàn)溫升現(xiàn)象,如何正確快速有效地處理,是考驗車間設備管理人員的關鍵。這就要求車間設備管理人員,一方面要多積累經(jīng)驗,掌握托輪瓦溫升的諸多因素,勤于思考總結,增強綜合分析判斷能力;另一方面要經(jīng)常深入一線,在協(xié)助崗位人員做好回轉窯日常保養(yǎng)工作的同時,及時了解回轉窯的運行狀況和各運轉件的磨損量,并作好筆記,利用大修、中修時間,對不正常的現(xiàn)象及時調整和修理,以防止造成托輪軸瓦溫升或引起燒瓦、翻瓦等嚴重的設備事故。處理托輪瓦溫升,預案中規(guī)定的應急降溫措施不能隨便停,即便成功處理了引起托輪瓦溫升的原因,也要等到托輪瓦降到正常溫度并有較好的油膜時,才能停止應急降溫措施,這一點很重要。