第一篇:2018年能降耗計劃、措施、目標
山東良莊礦業(yè)有限公司醫(yī)院 2018年節(jié)能降耗計劃、措施、目標
醫(yī)院積極響應國家“建設節(jié)約型社會”以及可持續(xù)科學發(fā)展戰(zhàn)略。為加強醫(yī)院節(jié)能工作,降低運行成本,增強廣大職工的節(jié)能意識,醫(yī)院決定把開展節(jié)能降耗活動作為醫(yī)院的一項長期工作任務來抓,建立起長效工作機制,大力創(chuàng)建節(jié)能型醫(yī)院。
一、抓好日常辦公節(jié)能:
1、對于辦公用紙,要在合乎公文要求的前提下草稿、非重要文件使用雙面;
2、倡導無紙化辦公;
3、制定科學合理的辦公用品、日雜生活用品等物資的供應辦法,限額供給,超標付費。
工作目標:2018年所有低值易耗品、辦公用品、五金日雜等物資的采購價及總費用要比2017年下降5-8%。
二、是節(jié)水、節(jié)電措施:
1、成立水電氣巡查小組,定期進行全院性水電氣方面的檢查,對發(fā)現(xiàn)的各種跑、冒、漏、長明燈現(xiàn)象及時整改,并對責任科室給予50元/次的罰款。
2、加強節(jié)能降耗意識宣傳,在院內衛(wèi)生間張貼節(jié)水標志,發(fā)現(xiàn)漏水現(xiàn)象及時維修處理,培養(yǎng)全員節(jié)約每滴水,每一度電的意識。
3、通過加強對微機、空調、照明等系統(tǒng)的維護管理,做到人走機停,提高能源利用效率,降低日常能耗,延長使用壽命;空調夏天溫度不低于23度,冬天不高于22度;
4、通過更換節(jié)能燈具,改造控制電路,降低照明能耗
5、每月進行水、電抄度,進行水電費對比,發(fā)現(xiàn)問題及時巡邏。工作目標:以前三年醫(yī)院每萬元收入能源消耗平均值為標準,力爭今年下降5-10%。
三、是抓好醫(yī)院車輛節(jié)能:
1、加強公務用車和救護車的管理,公務用車實行提前預約制度,確保辦公室合理安排多部門拼車出行,盡量減少單獨派車,節(jié)約用車。
2、實行定點加油、維修、保養(yǎng)和“一車一卡”加油制度;建立公務用車使用登記制度及油耗上墻公示制度。
3、主管人員要保持車輛、發(fā)動機等設施的正確良好使用狀態(tài),操作人員要探索節(jié)油操作技巧,定期檢測設備。
4、對違章用車、違章出車造成的消耗和責任事故,并給醫(yī)院造成的經(jīng)濟損失的要追究當事人行政和經(jīng)濟責任。
工作目標:2018年車輛維修、油耗等總費用要比2017年下降5-8%。
四、是開展能耗宣傳,督促節(jié)能改造:
1.加強對全體職工的教育,培養(yǎng)良好的節(jié)能習慣,使員工共同做好節(jié)能工作。醫(yī)院要求全體職工要從一滴水、一度電、一張紙著眼,厲行節(jié)約,努力打造一個資源節(jié)約型醫(yī)院。
2.在醫(yī)院各門診、病區(qū)、辦公室等處張貼各種節(jié)能降耗指示標識“節(jié)約資源,人人有責”,通過從點到面的方式宣傳節(jié)能降耗工作,營造醫(yī)院節(jié)約文化。
2018年各職能科室必須按醫(yī)院要求制定相應措施,落實責任人,并狠抓落實。凡工作成效顯著,醫(yī)院按要求完成工作指標者,醫(yī)院將視情況給予獎勵,對未完成目標或較2017年有增長者,查明原因,如是人為原因,對責任人給予相應處罰。
第二篇:節(jié)支降耗措施
開源節(jié)流、節(jié)支降耗措施 董保民
為了響應公司號召,開源節(jié)流,降低成本,杜絕浪費,勤儉建礦,建議采取以下措施:
1、設備管理:
(1)設備采購選型要掌握第一手資料精確計算,按照實際使用要求確定設備功率、強度、規(guī)格、型號、數(shù)量。不貪大,適當留有富余量,不過度追求富余量。
(2)制定詳細安裝計劃,充分考慮施工空間,工作現(xiàn)場實際情況,精準分配人員及設備數(shù)量,一次到位,不干返工活,節(jié)約人力物力。
(3)對所有崗位員工進行技術培訓,真正做到《三懂:懂原理、懂構造、懂性能。》《四會:會操作、會保養(yǎng)、會排出故障》教育員工嚴格執(zhí)行操作規(guī)程,不得因野蠻操作而損壞機電設備,造成經(jīng)濟損失,提高機電設備開機率、完好率。
(4)建立完整的技術檔案,建立詳細的設備臺賬,對全礦機電設備技術狀況及數(shù)量心中有數(shù),不盲目采購機電設備。
(5)深入現(xiàn)場掌握機電設備完好狀態(tài),準確制定 機電設備保養(yǎng)、檢修計劃,確定機電設備配件采購數(shù)量,提高機電設備利用率,減少設備閑置庫存量。
2、修舊利廢。
(1)根據(jù)我礦具體情況,技術改造過程中有不少舊設備,除了國家明令禁止技術落后的設備,其余設備可以組織員工徹底檢修、組裝、調試,達到煤礦機電設備完好標準后作為備品備件,繼續(xù)使用。同時可以崗位練兵,提高員工的技術素質。
(2)在機修車間設置節(jié)約箱(電氣設備、機械設備)分類,收集有利用價值的各種螺栓、螺帽等配件重復使用。
(3)回收機電設備在安裝調試過程中廢舊油脂,用來涂抹膠帶機液壓張緊鋼絲繩防銹,涂抹各種閘閥手輪螺桿潤滑防銹。
(4)回收各種廢舊電纜統(tǒng)一整理測試,符合煤礦機電設備完好標準的,登記造冊,分類保管,重復使用。
(5)回收各種舊液壓管,長改短,重新壓頭,選擇使用。
(6)充分利用辦公紙張,兩頁以上雙面打印。
2014年6月30日
第三篇:節(jié)焦降耗措施
節(jié)焦降耗措施
1、加強工長管理統(tǒng)一操作提高技能,工長上下班到車間交接班,通過工長一個班的工作回顧,可以共同討論操作中的得失,起到糾偏統(tǒng)一的作用。
2、有針對性的加強考核,爐況順行是降焦的前提條件,所以無論什么原因只要坐一次料當班工長每人扣獎金兩分,并在看板上記錄各班坐料情況。
3、重點對熱風工風溫進得考核,要求每班風溫不得低于1120度。
4、爐前工作做到爐外保爐內,出鐵時間低于20分鐘必須套爐,另外督促外包工不因做溝做避渣器而晚點出鐵。
5、配管工加強對I層漏水冷卻壁及鐵口上方D層冷卻壁(炮泥穩(wěn)定性有待提高經(jīng)常斷鐵口對爐缸冷卻壁帶來一定威脅)的監(jiān)控。要求兩塊漏水冷卻壁出水控制在45~50度之間,既要起到冷卻作用,又不能向爐內漏太多水。D1已改為高壓水。
6、運料工與工長一起根據(jù)原料的含粉情況控制篩分,根據(jù)體積與稱量相結合彌補焦炭水分波動帶來的影響。(下步有工具后自測含粉率及焦炭水分根據(jù)數(shù)據(jù)調劑會更準確)
7、做到送風制度(現(xiàn)風口全部為115*320)、原料條件、裝料制度相互匹配,在條件允許時發(fā)展中心氣流。
8、9、在增加煤比能起到置換焦炭的前提下,增加噴煤量。做好設備點檢維護及保養(yǎng)減少非計劃休慢風。
第四篇:600MW機組節(jié)水降耗措施(范文)
600MW火力發(fā)電機組節(jié)水降耗研究
要】:本文依據(jù)電廠設計的水質平衡,對電廠內部的水用戶的用水情況進行統(tǒng)計分析,尋找問題“對癥下藥”。同時對全廠水資源和廢水資源進行合理的調配,降低設備的耗水量,對全廠廢水合理回用,盡量做到循環(huán)用水、梯級用水、一水多用。通過實施完善全廠水網(wǎng)監(jiān)測系統(tǒng),優(yōu)化掌握全廠用水情況,提高水資源利用效率,把我們的電廠真正建設成為一個本質安全、資源節(jié)約、環(huán)境友好、具有一流競爭力的企業(yè)。
【關鍵詞】:600MW火電機組,節(jié)水,研究
水務管理的思路和主要內容包括以下幾點:
一、回歸設計:按設計說明書中節(jié)水設計原則和方案調整各系統(tǒng)運行方式,達到設計標準和要求。
二、進行水平衡試驗,找出潛在的節(jié)水效益點,減少不合理的用水方式和耗水,配備必要的用水計量關口表計,并定期校驗。
三、優(yōu)化運行,通過對全廠水資源和廢水資源進行合理的調配,降低設備的耗水量,對全廠廢水合理回用,盡量做到循環(huán)用水、梯級用水、一水多用。
四、提升管理,深挖潛力,采用新技術、新工藝,通過節(jié)能改造以及標準運行方式的制定、實施來降低可控耗水量。節(jié)水采取的措施及主要工作
幾年來,滄東公司在深度節(jié)水方面采 取的措施和進行的主要工作如下: 1.1 回歸設計
滄東公司的生產用水和生活用水按照系統(tǒng)劃分成淡化水系統(tǒng)、生產水系統(tǒng)、化學水處理系統(tǒng)、除鹽水及機組汽水循環(huán)系統(tǒng)、閉式冷卻水系統(tǒng)、除灰渣水系統(tǒng)、煤場用水系統(tǒng)、脫硫用水系統(tǒng)、廠區(qū)生活水系統(tǒng)、消防水系統(tǒng)、廢水處理系統(tǒng)、綠化用水系統(tǒng)12個子系統(tǒng),自09年末實現(xiàn)4臺機組商業(yè)運營后,對照設計說明,規(guī)范水系統(tǒng)運行方式,制定各系統(tǒng)用水標準和節(jié)水措施,逐步實現(xiàn)回歸設計。
1.2 全廠水平衡試驗
2010年09月份,四臺機組全部投運近一年,為了查清全廠目前的用水狀況,摸清全廠的取水量、用水量、排水量、耗水量及耗水分布,正確評價現(xiàn)在的用水狀況,為對水資源的合理利用提供科學的數(shù)據(jù),進行一次全廠水平衡試驗,從平衡測試結果來看,在全廠總負荷率90.7%的情況下,全廠水系統(tǒng)取、用、耗等方面的整體水平不錯,發(fā)電耗水率為0.203 m3/MW.h,但在本次測試過程中,發(fā)現(xiàn)了一些用水不合理之處:一期除渣系統(tǒng)用水方式運行不合理;煤場用水系統(tǒng)運行方式不合理,生產耗水量大;一期脫硫系統(tǒng)濾布沖洗水箱溢流量大、用水量分步不合理等,試驗結束后均進行優(yōu)化整改。2013年8月份,再次進行全廠水平衡試驗,在90%平均負荷下,全廠發(fā)電耗水率為0.199,復用水率為96.2%,完全達到95%復用水率的要求,節(jié)水工作取得顯著成效。
1.3 在實現(xiàn)回歸設計基礎上,根據(jù)全廠水平衡試驗結果,對部分系統(tǒng)運行方式進行優(yōu)化調整 1.3.1 一期亞臨界鍋爐連排方式調整 1、2號機組汽包鍋爐連排按設計要求,連排流量為20t/h,平均每天排水達到960噸,鍋爐補給水量相應增加,雖然設計考慮連排水回收至脫硫系統(tǒng)利用,但是汽包加熱后的工質達到300℃排放,造成熱源浪費,導致煤耗增加。公司對一期鍋爐采用了固體堿化劑處理,連排方式進行優(yōu)化。由原來粗放的連續(xù)排污方式,改為定期排污方式。根據(jù)GBT12145-2008標準要求控制:控制鍋爐水質(爐水氫電導≤1.5us/cm)標準,平均每臺鍋爐每周連排開啟一次,一次累積排放流量為300-400噸,每周節(jié)約除鹽用水約6000噸。水價按6元折算,每周節(jié)約水費36000元。凝結水(壓力3.5MPa,溫度40℃)加熱至汽包爐水(壓力16MPa,溫度300℃),忽略熱損失,每噸水可節(jié)約標煤39kg,全年節(jié)約標煤約11147噸。
1.3.2 精處理運行方式細化
實現(xiàn)精處理混床氨化運行,短時間可提高處理水量,減少樹脂再生酸堿消耗,考慮到在運行后期,易造成樹脂吸附氯離子釋放,造成爐水水質惡化,只能通過連排進行補救,增加了水耗,專業(yè)通過優(yōu)化運行方式,監(jiān)督爐水水質和混床出水水質,兼顧混床周期制水量,實現(xiàn)節(jié)水與安全兼顧。運行方式細化后,精處理混床周期制水量由原來18萬噸,降至15萬噸,運行周期由12天降至10天,混床再生次數(shù)由每月5次增加至6次,再生增加鹽酸:2.5噸;液堿:1.6噸,再生水耗量300噸。對比兩臺機組連排損耗除鹽水每周6000噸,每月近24000噸。兩臺機組精處理混床每月再生增加水耗600噸,實際每月減少水耗23400噸,扣除酸堿用量,不計降低煤耗,單節(jié)水費用一項,兩臺機組每月至少節(jié)約11萬元。
1.3.3 輔汽供汽方式調整
滄東公司一期2×600MW亞臨界機組,二期2×660MW超臨界機組,為節(jié)省高品質蒸汽,規(guī)范了一、二期輔汽供汽,制定標準運行方式,正常情況下,一、二期輔汽聯(lián)絡門開啟,全廠輔汽系統(tǒng)由一期四抽供汽,二期四抽、冷再管路備用。
1.3.4 海淡供汽標準運行方式
一期兩臺亞臨界機組額定抽汽量250t/h,最大抽汽量400t/h,二期兩臺超臨界機組額定抽汽量50t/h,最大抽汽量100t/h,為保證運行經(jīng)濟性,制定海淡供汽的標準運行方式并嚴格執(zhí)行。正常由一期機組抽汽帶海水淡化裝置運行,二期機組供汽管路備用,特殊工況下由值長視機組實際情況,及時合理調整供汽方式。
1.3.5 針對脫硫系統(tǒng)水耗高情況組織專題會議,分析原因,采取對策
(1)由于凈煙氣帶走的水蒸汽占脫硫水耗的絕大部分,增加入口含濕量和降低入口煙氣量可以明顯降低吸收塔蒸發(fā)水耗,是整個脫硫系統(tǒng)節(jié)水的有效手段。根據(jù)西安熱工院燃燒調整試驗結果,通過采取合理調整鍋爐配風、降低鍋爐氧量,系統(tǒng)運行方式優(yōu)化等措施,明顯降低脫硫系統(tǒng)水耗,目前一、二期脫硫耗水量為364 m3/h,較設計值(560 m3/h)低196 m3/h。
(2)海水淡化主要產品為淡水和蒸汽的凝結水,原設計海淡凝結水主要用于除鹽后的鍋爐補給水,但隨著鍋爐定連排方式的改變及海淡制水能力大幅提升,海淡凝結水量大幅增加,為合理利用,對脫硫供水系統(tǒng)進行改造,海淡凝結水在滿足除鹽制水前提下,其余全部用于脫硫補水,不足部分采用生產水,這樣脫硫系統(tǒng)補水由原設計的一路生產水,變更為生產水和海淡凝結水兩路。
1.3.6 灰渣系統(tǒng)用水優(yōu)化
(1)一期兩臺機組為水力除渣,原設計兩臺渣倉析水全部排放至化學工業(yè)廢水處理系統(tǒng),現(xiàn)已直接回收至撈渣機補水。
(2)二期兩臺機組為干排渣系統(tǒng),爐底密封原設計為水封,現(xiàn)全部改為機械密封。(3)二期灰?guī)鞖饣L機冷卻水出口,原設計為外排地溝,現(xiàn)全部回收至脫硫工藝水箱。1.3.7 輸煤系統(tǒng)深度節(jié)水
(1)輸煤系統(tǒng)噴淋抑塵加濕裝置實現(xiàn)自動功能,由煤流信號控制加濕抑塵裝置,即減少運行人員操作量又大大減少了加濕水量,由設計的130m3/d,降低到目前50 m3/d。
(2)嚴格控制輸煤系統(tǒng)沖洗用水量,煤場斗輪機行走站臺沖洗由每天沖洗一次,改為三天沖洗一次;同時地面衛(wèi)生不再進行水沖洗,采用擦洗方式,由原來的2次/天,優(yōu)化為1次/天。
1.4 提升管理,深挖節(jié)水潛力 1.4.1 全廠水網(wǎng)監(jiān)測系統(tǒng)實施完善
為優(yōu)化全廠用水情況,達到節(jié)能降耗要求,多年來滄東公司一直持續(xù)開展水平衡優(yōu)化工作,定期進行水平衡試驗,通過對全廠水資源和廢水資源進行合理的調配,降低耗水量。但由于以往系統(tǒng)運行方式未真正實現(xiàn)標準化、加之用水計量關口表記不全以及表記測量精準度差等基礎因素影響,導致以往水平衡試驗數(shù)據(jù)、報告存在一定偏差,對用水綜合分析缺乏指導意義。滄東公司地下管網(wǎng)全部采用直埋式布置,受管材、沉降等因素影響,隨著運營時間增長,地下管網(wǎng)泄漏情況時有發(fā)生,且不易發(fā)現(xiàn)。為深度節(jié)水,對水的使用進行全面統(tǒng)籌與管理,公司從12年年初,從全廠角度綜合制定節(jié)水方案和水平衡的優(yōu)化方案,針對地下管網(wǎng)泄漏,按排專業(yè)分區(qū)分片進行檢查、盤點,有針對性的進行改造、完善,徹底杜絕地下管網(wǎng)漏泄,同時,針對以往水平衡試驗報告及水網(wǎng)分布特點完善全廠水網(wǎng)監(jiān)測功能,按系統(tǒng)分步、設置26處測點,全部加裝遠傳超聲波流量計,同時針對4臺機組凝補水流量計低流量時顯示不準情況,全部進行更換,并將所有水網(wǎng)監(jiān)測系統(tǒng)流量測點全部引入PI系統(tǒng),真正實現(xiàn)了實時監(jiān)控,對制水、外供水、內部生產、生活水全覆蓋,并增加了預警功能,通過全廠水網(wǎng)監(jiān)測系統(tǒng)實施,使得大指標變小、小指標變細、細指標變實,制水、耗水、供水情況一目了然,2012年末水網(wǎng)不平衡率降至±3%以下,今年6月份達到1.34%。圖1-圖2為水網(wǎng)監(jiān)測系統(tǒng)主要畫面:
圖1:全廠水網(wǎng)監(jiān)測平衡圖
圖2:全廠水網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計
1.4.2 鍋爐疏放水系統(tǒng)改造、高品質疏水回收
出于防寒防凍及管道運行正常疏水考慮,在設計時四臺鍋爐共有本體伴熱疏水、燃油管道伴熱疏水、蒸汽吹灰疏水、#1磨(等離子、微油)暖風器疏水等8項高品質蒸汽疏水,疏水汽源均引自機組輔助蒸汽聯(lián)箱,以往疏水全部排入定擴容器或無壓放水母管,為節(jié)能降耗,將以上高品質蒸汽疏水進行改造,直接引致暖風器疏水箱及凝汽器低壓擴容器,回收利用。新增疏水管道與原疏水管道并列運行,在每道疏水管道上均裝有截止閥,實現(xiàn)兩套系統(tǒng)的可靠倒換,同時便于各疏水系統(tǒng)單獨隔離系統(tǒng)進行檢修,為減少滲漏點閥門全部采用焊接連接。目前#2、3、4機組已經(jīng)全部改造完畢。
1.4.3 鍋爐吹灰汽源改造
滄東公司一期600MW機組鍋爐本體吹灰汽源取自過熱器分隔屏出口集箱,汽源參數(shù):壓力P=18.2MPa,溫度T=443℃。由于壓力高,爐膛受熱面吹損比較嚴重,同時目前調節(jié)門后壓力設定值為1.6MPa,采用一次汽源,節(jié)流損失大,影響機組經(jīng)濟性。在經(jīng)過可研和校核計算后,采用屏再入口蒸汽作為蒸汽吹灰汽源,蒸汽的壓力、過熱度完全能滿足要求,目前#2機組在今年2月份C修中已經(jīng)改造完畢,運行效果良好,可降低供電煤耗0.2g/kWh。#1機組計劃今年大修中實施改造。同時二期660MW機組改造正在可研中。
1.4.4 開展無滲漏專項治理
為消除和減少設備或系統(tǒng)的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象,公司制定《無滲漏治理方案》,開展無滲漏專項治理,對存在內漏的閥門徹底治理;對各種水泵進行了無漏泄綜合治理;對地下管網(wǎng)分區(qū)、分片盤查,對經(jīng)常漏泄管段制定可行性方案,進行改造治理;由于滄東公司室外供汽管路較多(四抽、冷再至海水淡化供汽管路、輔汽管路、神華港務公司供汽、海豐公司供汽管路),以往冬季防寒防凍期間大量疏水外排既不經(jīng)濟又不美觀,針對此現(xiàn)象,公司制定可行疏水改造方案,從2012年開始進行專項治理,目前該項工作正在持續(xù)實施中,確保今年防寒防凍期間不疏水排汽,杜絕“小白龍”現(xiàn)象。
1.4.5 工業(yè)廢水、生活污水回收利用:
工業(yè)廢水回收處理的廢水主要有:精處理再生廢水、化學水處理排水、含油廢水處理排水、以及#3鍋爐疏水排放(未改造回收),目前廢水回收再利用率達到100%,正常運行期間日均處理廢水230噸,全部用于輸煤系統(tǒng)。輸煤系統(tǒng)沖洗水補水來源有:化學處理合格的工業(yè)廢水、煤水處理裝置回收的燃煤沖洗水、生產水,系統(tǒng)如圖3所示,其中含煤廢水處理系統(tǒng)經(jīng)過兩年來的治理,日處理含煤廢水量已經(jīng)達到200噸額定出力,現(xiàn)在輸煤系統(tǒng)每天使用沖洗水500噸左右,其中自身處理200噸、工業(yè)廢水補充230噸,生產水補水70噸,生產水補水量由以前近300噸/天得到大幅降低。
圖3:工業(yè)廢水回收利用系統(tǒng)
廠區(qū)生活污水系統(tǒng)經(jīng)過近階段優(yōu)化、改造治理,目前系統(tǒng)自動運行正常,且處理后的中水指標已完全滿足城市綠化用水要求,正在進行綠化試驗,試驗結束后,夏季廠區(qū)綠化用水將全部由中水替代生產水,冬季期間將用于煤場噴灑或撈渣機補水。
1.4.6 脫硫廢水排放治理
脫硫廢水處理系統(tǒng)是石灰石-石膏濕法脫硫系統(tǒng)的重要組成部分。
一、二期脫硫廢水處理量分別為11.5t/h和13t/h。為保證脫硫系統(tǒng)的高效、經(jīng)濟運行,同時兼顧節(jié)能環(huán)保工作要求,滄東公司成立了脫硫廢水綜合治理小組,針對脫硫廢水系統(tǒng)目前存在的問題,從系統(tǒng)設計、設備缺陷、運行調整等方面進行逐一盤查,制定整改計劃和措施,有針對性的進行了治理。經(jīng)過大力治理,目前脫硫廢水處理品質已基本達到國家一級排放標準。為減少水源浪費,實現(xiàn)零排放目標,目前專業(yè)對脫硫廢水綜合利用正在進行積極研究,下一步將脫硫廢水進行回收利用,真正實現(xiàn)“零排放”。
1.5 節(jié)水降耗成果
幾年來,公司在節(jié)水節(jié)汽方面狠下功夫,精細管理,多措并舉,取得顯著成效,目前夏季大負荷期間,機組負荷率100%,四臺機組生產耗水15876噸/天,與設計耗水量21594噸/天相比,下降5718噸/天。圖4-圖5為投產來發(fā)電水耗統(tǒng)計。(設計水耗:一期0.36kg/kwh;二期0.33kg/kwh。現(xiàn)在全廠水耗:0.24kg/kwh)
圖4:發(fā)電量、制水量及發(fā)電水耗量統(tǒng)計圖
圖5:發(fā)電水耗率統(tǒng)計圖 1.6 海淡制水能力提升
由于滄東公司生產和生活用水來源于海水淡化裝置的淡化水,因此公司在海淡制水能力的提升上也高度重視,采取一系列措施,提高制水能力。
1.6.1 海水淡化設計規(guī)范
一期01、02海水淡化裝置主要技術規(guī)范:(見表一)二期03海水淡化裝置主要技術規(guī)范:(見表二)1.6.2 影響低溫多效海水淡化裝置制水能力的主要因素
主要影響因素包括:加熱蒸汽供汽壓力、海水溫度、蒸發(fā)器換熱管結垢、設備健康水平和可靠性等,公司圍繞上述幾方面深入開展各項工作,海淡制水能力得到大幅提升。
(1)加大設備檢修維護力度,提升設備健康水平,提高海水淡化設備運行可靠性,將可靠性管理列入指標考核,高標準、嚴要求,海水淡化非停等同主機對待,2012年與2011年比較,1號海水淡化可用系數(shù)由86%提高到98%,2號海水淡化可用系數(shù)由96%提高到99%,3號海水淡化可用系數(shù)由94%提高至95%。
(2)回歸設計,海水淡化運行參數(shù)參照熱力平衡圖調整,將海水淡化造水比、產水量列入小指標競賽。
表一:一期01、02海水淡化裝置技術規(guī)范 項目 單位 技術參數(shù)
單套的生產能力 蒸餾水產量 凝結水產量 額定蒸汽耗量 水質(TDS)產水率(GOR)
m3/d m3/h m3/h t/h ppm
10000 357.8 108.9 50 ≤5
kg/kg 8.33 耗功(不包括照明和電加熱)kWh/m3 1.20 設計海水溫度
蒸汽壓變化范圍(絕壓)變工況能力
℃ MPa %
25(最大為30,最小為-0.5)0.30-0.55 50-100
項目 工藝方式 出力
造水比(GOR)效數(shù)
進水條件(TSS)產品水質量(TDS)產品水溫度 額定產品水量 凝結水質量(TDS)凝結水溫度 單位 技術數(shù)據(jù)
TVC-MED m3/d 12500 kg/k 10.2
6效,再循環(huán)效4效,直流效2效
mg/L 300(建議<50)mg/L ≤5 ℃
<35 t/h 456.2 mg/L ≤2.5 ℃
<40 額定凝結水量 進料方式 額定蒸汽耗量 t/h 115.5
凝結水回熱,一級平流進料
t/h 51 額定加熱蒸汽壓力(絕壓)MPa 0.55 額定加熱蒸汽溫度 ℃
320 最低加熱蒸汽壓力(絕壓)MPa 0.3 設計海水溫度 負荷調節(jié)范圍 ℃ %
25(最大為30,最小為-1.5)40~110
表二:二期03海水淡化裝置技術規(guī)范
(3)提高制水能力,專業(yè)先后進行了一系列試驗:通過CV閥調整提高抽汽壓力試驗,海水淡化制水對抽汽壓力的需求試驗,單機供汽海水淡化制水能力試驗,積
累試驗數(shù)據(jù)。通過調整EV閥,減少海水淡化針型閥的節(jié)流作用,可提高機組運行的經(jīng)濟性,自動調整在四抽供汽母管壓力在0.52MPa恒壓下運行,高于此壓力,通過EV閥調節(jié);當?shù)陀诖藟毫r,可通過CV閥調節(jié),兼顧海水淡化制水和機組運行的經(jīng)濟性要求。
(4)根據(jù)試驗數(shù)據(jù),制定了CV閥調整策略,并在機組檢修過程中實施。后續(xù)將實現(xiàn)CV閥自動調節(jié),滿足海水淡化制水需求。滄東公司節(jié)水方面下一步主要工作
1、充分利用全廠水網(wǎng)監(jiān)測系統(tǒng)平臺,進一步加強了日常監(jiān)督管理,發(fā)現(xiàn)生產、生活用水異常升高,相關部門及時分析查找原因并積極采取措施。
2、加強現(xiàn)場非生產用水方面管理,消防和非生產用水嚴格履行審批手續(xù),實施有效監(jiān)督,提高節(jié)約意識,杜絕能源浪費現(xiàn)象。
3、對脫硫廢水綜合利用進行積極探索研究,將脫硫廢水進行回收利用,用于煤場噴灑、沖洗及一期撈渣機補水,真正實現(xiàn)廢水“零排放”。
4、持續(xù)推行生活污水回收再利用試驗、改造工作,處理后的中水全部用于綠化、煤場噴灑及一期撈渣機補水。
5、制定節(jié)水控制措施,并嚴格執(zhí)行,提高全員節(jié)水意識。
6、深挖潛力,從運行方式進一步優(yōu)化調整和項目改造入手,降低水耗。利用今年#
1、3機組檢修機會,對兩臺鍋爐疏水系統(tǒng)進行改造,將高品質疏水回收至暖風器、凝汽器;提升含煤廢水系統(tǒng)處理能力,將日處理量由目前200噸/天提高到400噸/天以上,屆時煤場用水全部為自身處理及工業(yè)廢水補水,煤場實現(xiàn)生產水“零補水”。
7、地下管網(wǎng)泄漏治理,針對漏泄量較明顯的系統(tǒng),如一、二期熱網(wǎng)系統(tǒng)、廠區(qū)生活水系統(tǒng)、消防水系統(tǒng)等進行徹底治理改造,根治泄漏。
目前滄東公司在全廠用水優(yōu)化、制水能力提升方面已經(jīng)邁出重要一步,但這只是一個良好的開端,在這方面仍有較大的提升空間,我們會以此為契機,進一步落實各項節(jié)能降耗措施,以實際行動踐行“降本增效”的號召,行動上積極、措施上得力,為提高機組的經(jīng)濟運行水平而不懈努力。建議
火電廠節(jié)水是一項系統(tǒng)工程,隨著節(jié)能環(huán)保壓力不斷增大,節(jié)水技術聯(lián)合使用成為發(fā)展趨勢,從設計至投運、生產各個環(huán)節(jié)、各個專業(yè)必須融為一體,總體考慮節(jié)水效果,同時各公司應深入實施完善全廠水網(wǎng)監(jiān)測系統(tǒng),優(yōu)化掌握全廠用水情況,提高水資源利用效率,把我們的電廠真正建設成為一個本質安全、資源節(jié)約、環(huán)境友好、具有一流競爭力的企業(yè)。
第五篇:機運科節(jié)支降耗措施
機運科節(jié)支降耗措施
節(jié)支降耗是煤礦提高經(jīng)濟效益的根本所在。結合本單位實際,提出以下降耗提效的措施。
一、加強宣傳,強化員工節(jié)支降耗的意識。充分利用員工班前班后會,宣傳節(jié)支降耗的目的和意義,增強節(jié)約意識、危機意識和大局責任意識,增強 “節(jié)約等于效益”的理念。
二、材料的管理上,從小處入手,從細處抓起。強化過程控制,對采掘區(qū)隊等單位交回的設備材料,按照能用則用、可用則留的原則,能用的材料、待修的材料和報廢材料分類、分項進行管理,做到帳、卡、物相符。生產需要的計劃材料,做到計劃有依據(jù),消耗有定額,努力降低材料費的支出;鼓勵職工以舊換新,完善材料的審批、領用制度,領料單填寫內容要詳細,使用地點要具體。
三、機電運輸?shù)墓芾砩希O備實行掛牌管理,強化包機責任制和風險收入相結合的原則,加強機電運輸?shù)臋z查檢修力度,嚴格執(zhí)行每天2小時檢修制度,嚴禁出現(xiàn)機電設備帶病運行和撕皮帶現(xiàn)象。
四、用電管理上,杜絕長明燈現(xiàn)象,杜絕設備空運現(xiàn)象,機電運輸設備與功率要相互匹配,杜絕大馬拉小車的現(xiàn)象發(fā)生。
五、抓好小改小革技術創(chuàng)新工作,充分調動各級員工進行技術創(chuàng)新的積極性,挖掘日常工作、生產中有利于節(jié)支增效的金點子及合理化建議。
機運科
2012年11月30日