第一篇:2010年運行車間工作總結(jié)(報送)
2011年運行車間工作總結(jié)
2011年,運行車間深入學習、貫徹落實黨的十七屆六中全會精
神,堅持以科學發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全局,按照局(廠)年初工作計劃的統(tǒng)一部署,車間進一步強化內(nèi)部管理,狠抓安全生產(chǎn),科學調(diào)度,以發(fā)好電、多發(fā)電為中心,確保生產(chǎn)安全、穩(wěn)定、高效運行,努力實現(xiàn)了人員傷亡和重大設(shè)備事故為零的安全生產(chǎn)管理目標,無非正常棄水,無違法違紀違規(guī)事件的發(fā)生,為電廠創(chuàng)先爭優(yōu)、建設(shè)和諧電廠發(fā)揮了重要的作用。
一、加強安全生產(chǎn)管理
貫徹落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針,認真組織有針對性較強的安全學習、培訓、考核工作,加強現(xiàn)場安全管理規(guī)定,貫徹落實《安全生產(chǎn)法》和《電業(yè)安全工作規(guī)程》,扎實開展一系列的安全教育工作,層層落實安全生產(chǎn)責任制,從源頭上杜絕事故的發(fā)生,從本質(zhì)上確保安全生產(chǎn)。
二、生產(chǎn)完成情況
m3/s,雖然氣象條件十分嚴峻,降雨量比多年考核偏少,但運行車間能克服各種困難,認真組織、分析、科學論證。按多發(fā)電,發(fā)好電為宗旨,在確保安全的前提下,科學調(diào)度,合理安排機組的運行方式,保證機組在高效低耗工況下運行,全年累計發(fā)電萬Kw〃h,占考核任務(wù)的%。在如此天氣的情況下取得這一成績確實來之不
易。單位耗水量完成m3/Kw〃h,比計劃的45 m3/Kw〃h節(jié)約m3/Kw〃h,提高%的發(fā)電效率,多發(fā)電萬Kw〃h;廠用電率為了%,比計劃的1.2%減少了%,實現(xiàn)了低碳節(jié)能的生產(chǎn)方針,即節(jié)約電萬Kw〃h。
2、由于去年上游沒有特大的降雨,而今年5月份韶關(guān)連續(xù)普降1、2011年韶關(guān)降雨量為mm,平均入庫流量為
大雨到暴雨,致使上游垃圾比往年嚴重偏多,嚴重威脅到機組的安全運行和影響發(fā)電的水頭損失,局(廠)領(lǐng)導(dǎo)高度重視,果斷決策,B廠采用挖掘機人工配合下進行清污,得到了立竿見影的效果;而A廠發(fā)揚了不怕苦,不怕累,不怕臟的精神,采用三班倒形式進行清污,使柵前垃圾及時清完,從原來的1.5m~1.8m降為30cm~50cm的水頭損失,提高了水能利用率,累計一天多發(fā)電約50萬Kw〃h,為發(fā)電挖潛增效發(fā)揮了重要的作用。
3、加強缺陷單的管理:
全年共發(fā)現(xiàn)個缺陷,其中A級張,B級張,C級張,D級張。通過加強業(yè)務(wù)技能培訓,實操演練,提高了運行人員的綜合素質(zhì),使員工對設(shè)備的管理有了質(zhì)的提高,缺陷單的質(zhì)量提高了,把各種事故消滅在萌芽狀態(tài)中。
4、加強宣傳教育:
通過車間園地宣傳黨的方針政策,安全生產(chǎn)法規(guī),運行技術(shù)交流,生產(chǎn)管理等知識,充分發(fā)揮運行人員的聰明才智,增加了員工愛崗敬業(yè)、忠于職守的良好氛圍。
5、強化勞動紀律和衛(wèi)生管理工作:
勞動紀律直接影響生產(chǎn)發(fā)電,車間通過量化考核,不定期檢查等來嚴格執(zhí)行勞動紀律,為安全生產(chǎn)提供一個強有力的保障。同時,督促搞好廠房環(huán)境、設(shè)備衛(wèi)生,為生產(chǎn)和工作提供一個良好的環(huán)境。
三、存在的不足:
1、政治理論學習不夠強,思想上仍存在麻痹大意,經(jīng)濟效益觀念為主導(dǎo),服務(wù)全局意識不夠強烈。
2、部分員工工作責任心和責任感有待提高,個別員工工作熱情不高、業(yè)務(wù)水平低,缺乏政治和業(yè)務(wù)技能的學習。
3、勞動紀律不夠嚴格,少數(shù)員工安全意識不強。
2012年的主要工作設(shè)想:
1、切實抓好安全生產(chǎn)發(fā)電工作,科學調(diào)度,合理安排,發(fā)好電、多發(fā)電,力爭超額完成2012年的各項發(fā)電任務(wù)和考核指標。
2、加強管理,全面提高車間員工的綜合素質(zhì)。
3、加強政治學習和安全意識、業(yè)務(wù)技能的培訓,嚴格勞動紀律,打造一支紀律嚴明、技術(shù)過關(guān)、服務(wù)意識強的一流運行隊伍。
運行車間
二0一一年十二月二十日
第二篇:運行車間二0一三年工作總結(jié)
運行車間二0一二年工作總結(jié)
二0一二年,運行車間在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,嚴格執(zhí)行安全管理制度,細心做好設(shè)備維護保養(yǎng),精心做好燃燒調(diào)整,不斷加大技術(shù)培訓力度,不斷加強車間人員管理,狠抓衛(wèi)生區(qū)域清理,通過一系列行之有效的工作,保證了設(shè)備全安全穩(wěn)定運行,提高了人員操作水平和應(yīng)急處理能力,為公司發(fā)展提供了有力保障。現(xiàn)將二0一二年工作總結(jié)如下:
一、把好安全關(guān),為公司保駕護航。
1.安全生產(chǎn)是企業(yè)生產(chǎn)的永恒主題,更是經(jīng)濟效益的重要,我 們應(yīng)始終把“安全工作放在重之又重的位置,從抓員工安全教育入手,培訓員工操作技能,落實安全責任制,加大考核力度。從而大大夯實了安全生產(chǎn)基礎(chǔ),穩(wěn)定了安全生產(chǎn)局面。2.加強危險點的預(yù)防控制,加強運行人員對現(xiàn)實存在的危險點的認識,克服麻痹思想和僥幸心理,提高自我保護能力,以及彌補由于技術(shù)業(yè)務(wù)不精,作業(yè)流程不熟悉引發(fā)事故的不足。3.加強運行人員操作規(guī)范化。嚴格執(zhí)行《兩票三制》制度,有效防止了運行人員隨意或不自覺的行為而導(dǎo)致違章甚至誤操作事故的發(fā)生。在正常運行監(jiān)視操作過程中,從技術(shù)措施上有效地遏制誤操作事故的發(fā)生。4.加強設(shè)備巡視,確保設(shè)備安全。設(shè)備巡視是運行常規(guī)工作之一,通過設(shè)備巡視能夠及時掌握設(shè)備的運行情況,在第一時間發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在的缺陷,采取有效措施消除缺陷,確保設(shè)備的安全、健康持續(xù)運行。各專業(yè)除日常的每班定期巡視工作以外,在設(shè)備超負荷運行和特殊天氣、帶缺陷運行時,進行有針對性的巡檢為安全運行保好駕,護好航。
二、加強生產(chǎn)管理,提高生產(chǎn)效益
1、嚴格程序、嚴肅制度。根據(jù)公司生產(chǎn)管理制度,嚴格按章辦事,按制度管理,按程序操作。發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常填好設(shè)備缺陷單,要做到缺陷的及時發(fā)現(xiàn)、記錄、匯報明確,確保設(shè)備缺陷在第一時間、第一地點通知到相關(guān)負責人和分管領(lǐng)導(dǎo);在鍋爐啟動、停止和重大設(shè)備
切換時嚴格操作票制度,保證程序的嚴謹性和操作的正確性;檢修處理設(shè)備缺陷時,當好工作許可人,嚴格辦理工作票,按程序進行檢查檢修條件和檢修環(huán)境符合要求后方可允許工作。
2、加強常規(guī)巡檢與特定情況下巡檢。夏季注意防高溫,夏季各風機電機及轉(zhuǎn)動設(shè)備處于高溫狀態(tài)或臨高溫狀態(tài),容易引發(fā)設(shè)備故障或突發(fā)故障,為此,車間加強對各轉(zhuǎn)動設(shè)備電機加強巡檢,及時記錄溫度變化,保證冷卻水暢通,并做好應(yīng)急準備工作,在風機電機溫度較高的地方,配備軸流風機,白天溫度高時,立即啟動進行散熱,在配電室風機接線口處,加裝風扇,加強接線口處散熱,根據(jù)氣溫變化,開啟備用空調(diào),保證配電系統(tǒng)安全。冬天做好防凍工作,在冬季供暖前,制定防凍措施及應(yīng)急預(yù)案,根據(jù)氣溫變化,及時做好鍋爐、管道、表計的保溫工作,提前投入伴熱管運行,保證儀表數(shù)據(jù)傳輸準確。運行中的鍋爐根據(jù)氣溫變化及時開啟、關(guān)閉有關(guān)疏水、定排、連排,加強對各設(shè)備的防凍保護。
3、加強指標分析,提高運行水平。車間根據(jù)煤質(zhì)、渣、灰的化驗數(shù)據(jù)變化,有針對性的調(diào)整鍋爐燃燒方案,及時對各值進行運行技術(shù)指導(dǎo)。一是注意根據(jù)煤質(zhì)顆粒注意加強風量和料層的控制;二是注意根據(jù)揮發(fā)份注意溫度的控制,避免超溫;三是注意根據(jù)水分變化做好應(yīng)急準備工作四是加強指標分析工作,對于指標落后的班組進行分析,并督促進行整改總結(jié)。通過生產(chǎn)管理工作的緊抓不懈和指標管理工作的深入研究,為公司生產(chǎn)效益不斷好轉(zhuǎn)做出了較大的貢獻。
三、狠抓人員管理,提升人員素質(zhì)
1.加強運行人員正確操作操作票、工作票的訓練,使運行人員對、每份操作票上所列安全措施是否正確,是否滿足工作的需要以及工作票的不足之處都能查找出來,及時糾正和補充。加大個人技術(shù)培訓力度,在各專業(yè)開展小范圍的多種形式的現(xiàn)場培訓,讓運行人員及時、正確掌握設(shè)備的特性和運行注意事項。
2.鼓勵激發(fā)大家的學習積極性,提高大家的綜合素質(zhì).對每位進 廠的新學員配備專門的師傅,積極傳授老職工的技術(shù)和經(jīng)驗,積極發(fā)揮好老職工的傳、幫、帶的作用,同時在傳授新職工技術(shù)的同時,使
老職工進一步鞏固了掌握的知識,車間通過定期考察新職工的學習情況、掌握技術(shù)情況,使新職工較為迅速的掌握了工作技巧,并按著正確的學習道路不斷進步。
四、網(wǎng)格化衛(wèi)生管理,不留衛(wèi)生死角。根據(jù)今年局創(chuàng)衛(wèi)工作要求,對車間所屬衛(wèi)生區(qū)域進行了自查、徹底清理,對樓梯間、泵房、配電 室進行了清石塊、清雜物、清油漬、清塵土的衛(wèi)生清理工作,保證各 控制室內(nèi)物品擺放整齊、秩序井然,保證所屬設(shè)備衛(wèi)生區(qū)域窗明幾凈; 對所屬綠化帶做到定期澆水、定期施肥、定期除草、定期管理,保證 了所屬綠帶化環(huán)境優(yōu)美、干凈整潔,為公司創(chuàng)造了良好的企業(yè)文化和 發(fā)展環(huán)境。
五、加大外網(wǎng)管理力度,降低管網(wǎng)損耗
通過加強外網(wǎng)管理,建立外網(wǎng)不間斷巡查機制和應(yīng)急處理機制,保證了外部管網(wǎng)的安全運行。針對外網(wǎng)蒸汽管道管線長、交叉管路多的特點,公司制定了分片、分段、分時間負責制,安排專人不間斷對外網(wǎng)管道進行巡查,通過巡查,先后發(fā)現(xiàn)多處因外部施工單位施工影響管網(wǎng)安全運行的現(xiàn)象,都及時進行了協(xié)商處理。先后發(fā)現(xiàn)疏水、沙眼、伸縮器損壞等多處漏點,及時進行了維修處理,有效降低了管網(wǎng)損耗,對公司安全經(jīng)濟運行做出了較大的貢獻
六、做好水質(zhì)和煤質(zhì)化驗工作,把水汽化驗工作放在保安全、保運行的重要高度來抓。時刻注意水汽硬度、鈉、PH值、溶解氧等參數(shù)的變化,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,發(fā)現(xiàn)化驗數(shù)據(jù)超標及時進行加藥或開啟連排,加強連排、定排的監(jiān)督工作,加強反滲透等設(shè)備的維護、保養(yǎng)、清洗,定期更換濾芯并做好保養(yǎng)記錄,確保設(shè)備良好運行,保證鍋爐供水和蒸汽品質(zhì)合格;其次繼續(xù)保持好入爐煤與入廠煤的化驗工作,保證化驗數(shù)據(jù)的準確性和及時性,在進煤期間,由于入爐煤及灰、渣的化驗同入廠煤的化驗必須在當天同步完成,化驗人員經(jīng)常加班加點來保證化驗工作當日完成,真正做到了“當日事當日畢”,通過化驗人員的辛苦付出和不懈努力,保證了全年化驗數(shù)據(jù)準確無誤,為鍋爐經(jīng)濟調(diào)整提供了準確的參考,為公司安全經(jīng)濟運行做出了較大的貢獻。
七、存在的不足及下步工作目標
2012年,運行車間雖然了得了一些成績,但也暴露出了一些問題與不足,主要體現(xiàn)在工作執(zhí)行力度不夠,工作不夠扎實,有些工作程序不夠清晰,在調(diào)動職工工作積極性上還需要下功夫、動腦筋,充分發(fā)揮好每一位職工的作用。這些問題都將嚴重影響車間乃至公司的發(fā)展,下步車間將有針對性、有目標、有措施的進行改進,用更加負責、更加扎實、更加細化的工作來改正工作中的不足。2013年,新的目標任務(wù)已經(jīng)明確,隨著下步城東熱源廠的擴建,人員不足問題與技術(shù)力量薄弱問題將直接擺在我們面前,運行車間將對現(xiàn)有人員技術(shù)情況進行重新梳理,對新職工培訓計劃進行重新改進,對車間現(xiàn)有人員技術(shù)情況進行不斷鞏固提高,爭取為公司下步發(fā)展提供一批素質(zhì)過硬、技術(shù)過硬、業(yè)務(wù)精通的人才隊伍,為公司又好又快發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻。
運 行 車 間
二0一三年一月十七日
第三篇:煉鋼廠運行車間
煉鋼廠運行車間
降低新水消耗的措施與實踐
主要內(nèi)容:煉鋼廠運行車間非常重視節(jié)水工作,在轉(zhuǎn)爐余熱鍋爐用水及轉(zhuǎn)爐連鑄機冷卻水系統(tǒng)循環(huán)水的重復(fù)利用和回收利用方面進行研究,持續(xù)改進,落實杜絕跑冒滴漏管理措施,取得了較好的效果。
一、前言
為進一步適應(yīng)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟,降低能源消耗,提升核心競爭力的要求,運行車間在煉鋼廠負能領(lǐng)導(dǎo)小組的正確領(lǐng)導(dǎo)下,結(jié)合車間實際情況,系統(tǒng)思考,在車間工作的各個方面深入研究和實施節(jié)水措施,取得了突出的績效。
二、主要措施:
2.1多管齊下,降低工業(yè)軟水消耗
一是堅持余熱鍋爐系統(tǒng)汽包的中低水位操作。
我們在煉鋼生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),從汽包的安全閥和放散閥管道放散出來的水蒸氣帶有大量的液態(tài)水,經(jīng)分析是由于汽包水位保持較高的緣故。為避免汽包放散蒸汽帶出液態(tài)水,減少軟水消耗,汽化崗位嚴格將汽包的工作水位控制在200mm--400mm之間的中低水位,同時為避免汽包缺水而造成事故,堅持在煉鋼2-3分鐘時往汽包內(nèi)加水,這樣既能減少因汽包蒸汽壓力高,避免放散時帶出液態(tài)水,而造成軟水消耗量大,同時還可以避免汽包壓力升得過快,有利于保持相對平穩(wěn)的工作壓力。采取以上措施后,每煉一爐鋼可節(jié)約軟水2方,每年可降低軟水消耗3.6萬方,折合人民幣28.8萬元。
二是蓄熱器冷凝水回收利用,汽包中的蒸汽進入到蓄熱器,在蓄熱器內(nèi)遇到水后部分水蒸汽冷凝成水,這些冷凝水的水質(zhì)很好,為充分利用這部分冷凝水,定時將部分蓄熱器冷凝水收集到軟水箱,然后再打到除氧器除氧,供余熱鍋爐系統(tǒng)再重復(fù)利用,降低了軟水消耗,年可降低水耗3萬元。
三是強制循環(huán)泵冷卻水循環(huán)再利用。強制循環(huán)泵的工作溫度很高,必須用軟水冷卻。原來,強制循環(huán)泵的冷卻水回水進入轉(zhuǎn)爐中壓水回水系統(tǒng),造成了軟水的浪費;為避免軟水的浪費,車間在除氧間加設(shè)兩臺管道泵,從除氧間到強制循環(huán)泵鋪設(shè)管道200多米,把軟水箱的軟水運送至強制循環(huán)泵進行冷卻,回水回到加工水箱,經(jīng)冷卻后又回到軟水箱內(nèi), 形成了閉路循環(huán),杜絕了軟水跑漏現(xiàn)象,大大降低了軟水消耗。僅此一項,每天節(jié)約軟水60余方,年可降低軟水消耗13萬元。
2.2串級使用,提高循環(huán)水重復(fù)利用率
對于轉(zhuǎn)爐冷卻水系統(tǒng)和連鑄機冷卻水系統(tǒng),根據(jù)各自具體的生產(chǎn)工藝流程,根據(jù)各個系統(tǒng)冷卻水的水溫和水質(zhì)的要求不同,車間綜合分析,使得各個系統(tǒng)冷卻循環(huán)水得到串級重復(fù)使用:轉(zhuǎn)爐泵房工業(yè)新水首先補充到高壓水(氧槍冷卻水),其部分回水被利用為中壓水(轉(zhuǎn)爐和精煉系統(tǒng)冷卻水)補水,中壓水回水被利用為除塵水補水,以形成循環(huán)用水達到節(jié)水目的;連鑄機冷卻水系統(tǒng)的結(jié)晶器冷卻水可以作為冷媒水系統(tǒng)和二冷水系統(tǒng)的補水源,冷媒水和連鑄設(shè)備間接冷卻水可以作為二冷水系統(tǒng)的補水源,以形成循環(huán)用水達到節(jié)水目的。此外,為實現(xiàn)轉(zhuǎn)爐冷卻水系統(tǒng)和連鑄機冷卻水系統(tǒng)的供水平衡,車間在轉(zhuǎn)爐和連鑄泵房之間架設(shè)了平衡水管道,經(jīng)過這條管道,轉(zhuǎn)爐冷卻水可以進入連鑄循環(huán)水系統(tǒng),同樣,連鑄冷卻水可以進入轉(zhuǎn)爐循環(huán)水系統(tǒng),這樣可以實現(xiàn)轉(zhuǎn)爐系統(tǒng)和連鑄機系統(tǒng)的水資源共享,充分利用了水資源,降低了新水消耗。串級使用后,車間新水消耗將由以前的每天1100m3左右降低到800m3左右,新水每立方米按3元計算,日降低費用900元,年可降低水耗33萬元。
2.3回收利用,排污水變廢為寶
為保護環(huán)境,減少污染和降低水耗,車間加強了排污水的回收和再處理利用工作。對于轉(zhuǎn)爐除塵水和連鑄二冷水的斜板沉淀池的排污水,余熱鍋爐排污水,連鑄機結(jié)晶器冷卻水、設(shè)備間接冷卻水、和二冷水的過濾器排污水依次經(jīng)過沉淀,過濾,化學處理后,全部回收利用,達到了排污水重復(fù)利用、節(jié)水降耗的目的,年可降低水耗6萬元。
2.4小處著手,強化無泄漏管理
運行車間堅持制度管理與技術(shù)管理相結(jié)合,首先建立了無泄漏管理制度,要求廣大職工對各個管道、焊縫、閥門、法蘭、水泵都進行精心點檢、細心排查,發(fā)現(xiàn)問題及時上報處理;其次,在加大對跑冒滴漏問題的檢查和整改力度的同時,加強了無泄漏管理
工作的技術(shù)改進。將連鑄機循環(huán)水泵房內(nèi)的所有水泵的軸端盤根密封改為機械密封,消除了水泵密封盤根滲水的問題,真正實現(xiàn)了無泄漏,為節(jié)水降耗做出了積極貢獻。年可降低水耗10萬元。
2.5精打細算,降低蒸發(fā)冷卻器用水
煉鋼廠1#轉(zhuǎn)爐除塵系統(tǒng)蒸發(fā)冷卻器是靠冷卻水的蒸發(fā)帶走轉(zhuǎn)爐煙氣中的熱量,從而達到降低轉(zhuǎn)爐煙氣溫度的目的,所以蒸發(fā)冷卻器用水是一次性用水,不可回收。車間進一步研究蒸發(fā)冷卻器的配水方式,首先根據(jù)冶煉過程中到達蒸發(fā)冷卻器入口時轉(zhuǎn)爐煙氣的溫度和流量,以及煙氣通過蒸發(fā)冷卻器后要求所達到的溫度,綜合考慮確定冶煉每爐鋼所需的理論蒸發(fā)水量,和時及水消耗量做比較,找出存在的差距。采取以下措施:
一是做到水和轉(zhuǎn)爐煙氣充分的混合,保證冷卻水完全蒸發(fā)。做到每次定修對蒸發(fā)冷卻器全面檢查調(diào)整,確保氮氣和水雙介質(zhì)噴槍噴水霧化效果良好,使得水和轉(zhuǎn)爐煙氣充分混合,減少水的用量;
二是對蒸發(fā)冷卻器出口的轉(zhuǎn)爐煙器的溫度按中偏上限控制,適當調(diào)節(jié)配水配氣的調(diào)節(jié)閥的開度,減少不必要的浪費;
三是改進優(yōu)化蒸發(fā)冷卻器的操作控制程序,用水用氣量隨轉(zhuǎn)爐煙氣的溫度而自動調(diào)節(jié),達到節(jié)水的目的。
通過以上措施的實施,蒸發(fā)冷卻器的耗水量再轉(zhuǎn)爐冶煉高峰期間的22m降低到15.8m,這樣每天可節(jié)約工業(yè)新水 60余方,年可降低水耗 6萬元。3
3三、效果檢查
運行車間通過以上一系列舉措的實施,降低了新水消耗,提高了新水重復(fù)利用率,將噸鋼新水的消耗降到了考核指標0.56m3以下。既保證了水質(zhì)又節(jié)約了成本,可實現(xiàn)年降低水耗100多萬元,為煉鋼廠降成本作出了突出貢獻。
第四篇:運行車間先進材料
運行車間先進材料
2011年板材公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況依然不容樂觀,社會經(jīng)濟形勢持續(xù)低迷,運行車間和板材公司一起感受著鋼材市場產(chǎn)能過剩給企業(yè)經(jīng)營發(fā)展帶來的嚴峻考驗。在2011年運行車間職工始終認真?zhèn)鬟_貫徹總公司領(lǐng)導(dǎo)講話精神和首秦公司干部大會精神,嚴格按照首鋼總公司、首秦公司要求全方位開展增收節(jié)支、降本增利工作,并注重結(jié)合車間實際情況,認真做好各項工作的落實,齊心協(xié)力抓好車間各項工作。作為生產(chǎn)一線車間,他們以設(shè)備維護為本,確保設(shè)備穩(wěn)定、檢修質(zhì)量、備件管理以及節(jié)能等各項指標,做好電氣、動力、液壓等設(shè)備管理工作。在車間廣大職工的共同努力下,實現(xiàn)了在設(shè)備故障停機工時、噸鋼電耗、噸鋼煤耗、噸鋼水耗等主要技術(shù)經(jīng)濟指標的完成方面的最小化,最終為實現(xiàn)企業(yè)2012年的扭虧為盈做出貢獻。
一、堅持不斷開展技術(shù)革新和設(shè)備改造,全面提高設(shè)備運行質(zhì)量。
1、高壓除鱗泵液位自動控制降頻改造
高壓除鱗泵變頻器一直以滿頻運行,增荷與卸荷變頻器頻率都為50HZ,未能充分實現(xiàn)節(jié)能目的,運行車間經(jīng)過長期觀察和研究,發(fā)現(xiàn)高壓除鱗電機空載運行時間占整個運行時間的55%以上,決定對其進行深入改造,充分利用變頻器節(jié)電的功能,根據(jù)水罐液位控制水泵增荷卸荷,卸荷時電機低頻運行,實現(xiàn)自動控制避免電能浪費。運行車間通過編寫高壓除鱗泵PLC程序和WINCC界面,實現(xiàn)根據(jù)水罐液位自動調(diào)節(jié)補水泵轉(zhuǎn)速。改造前原電機空載時頻率為50Hz,電壓380V左右,改造完成后電機空載運行頻率降至15Hz,電壓190V左右。由此可見改造完成后,除鱗泵電機空載損耗降低1/3左右,同時也大大降低了機械磨損,每年節(jié)約電費20萬度左右。
2、空壓機恒壓變頻節(jié)能改造
板材公司132Kw的空壓機電機額定電流為250A,空壓機在加載時的運行電流是200A,卸載時的運行電流是90A,此時電機功率因數(shù)降低到0.35左右,其卸載功耗約占滿載功耗的45%左右,因此造成嚴重的電能浪費。2011年9月份對空壓機進行了恒壓變頻改造,變頻改造前空壓機在打壓時的平均運行電流是200A,卸載時的平均運行電流是90A,變頻改造后空壓機電機的運行頻率為27Hz左右,變頻器輸出電流為160A左右,經(jīng)實際測算改造后每小時平均節(jié)電13度,每年節(jié)電量約為1.1萬度,按照電價每度0.6元計算,每年平均節(jié)約費用6.8萬元。
3、聯(lián)合泵站水塔散熱風機溫度自動控制
板材公司凈濁環(huán)水冷卻水塔作為水系統(tǒng)冷卻設(shè)備,水塔冷卻風機由4臺15KW和4臺11KW電機組成(共計104KW),每年夏季冷卻風機電機全部運轉(zhuǎn),不能夠根據(jù)溫度自行啟停,在一定程度上造成電能的浪費,為實現(xiàn)冷卻風機節(jié)能目的,運行車間自行設(shè)計安裝了一套溫度自動控制系統(tǒng),通過利用原聯(lián)合泵站PLC系統(tǒng)采集的凈濁環(huán)水溫度信號,根據(jù)水溫信號設(shè)定實現(xiàn)冷卻風機自動啟停,同時將冷卻風機交叉分為2組,根據(jù)溫度分組起動,在最大程度上實現(xiàn)了節(jié)能,同時也延長了冷卻風機和減速機壽命,每年節(jié)約電費6萬度左右。
4、生產(chǎn)線精整區(qū)輥道電機降頻匹配調(diào)整
隨著近幾年板材公司設(shè)備自動化水平的不斷提高,精整區(qū)輥道電機全部實現(xiàn)了變頻控制,達到了生產(chǎn)工藝調(diào)速的目的,但是由于精整區(qū)輥道變頻是經(jīng)過多次改造完成,輥道速度之間存在與生產(chǎn)節(jié)奏不一致的現(xiàn)象,沒有完全充分利用變頻器變頻調(diào)速的功能,還存在可挖的節(jié)能潛力,運行車間利用檢修時間在生產(chǎn)和工藝允許的情況下對變頻器進行了降頻調(diào)整,將一些輥道速度由原來的50HZ調(diào)整到34HZ,調(diào)整完成后完全滿足生產(chǎn)需要,在很大程度降低了機械磨損以及鋼板下表面劃傷的問題,同時也節(jié)約了電能,為公司的節(jié)能降耗指標做出了貢獻。
5、停送未用加熱爐管道冷卻水
濁環(huán)提升泵電機為135KW,聯(lián)合泵站濁環(huán)泵電機為135KW,由于電機為常年連續(xù)運行設(shè)備,因此年消耗電量相當可觀,以前加熱爐停爐后管道冷卻水仍然供應(yīng),造成電能浪費,經(jīng)運行車間與相關(guān)部門協(xié)調(diào)后,對1#、2#加熱爐停爐期間進行冷卻水停送,停運后經(jīng)實際測量電機電流,節(jié)約電流如上表所示,若按照上面實測電流計算,停送未用加熱爐管道冷卻水后,每年可節(jié)約173萬多度電。6、3#加熱爐汽包壓力恒壓控制改造
現(xiàn)用3#加熱爐汽包壓力通過機械調(diào)壓閥控制實現(xiàn),機械調(diào)壓閥控制精度差經(jīng)常造成汽包壓力不穩(wěn),如果汽包壓力降低對加熱爐的安全運行造成威脅,為保證汽包壓就必須提高蒸汽管網(wǎng)壓力,為保證蒸汽管網(wǎng)壓力就必須加大鍋爐房燃煤消耗量,為解決上述問題運行車間利用電動調(diào)節(jié)閥控制汽包壓力,在汽包供氣管道上安裝電動調(diào)節(jié)閥,通過2#操作臺安裝PID控制表,利用汽包壓力與管道調(diào)節(jié)閥做閉環(huán)PID控制,最終達到恒壓控制的目的,不但保證了汽包供氣壓力的穩(wěn)定,同時也降低了煤耗。
7、生產(chǎn)線照明節(jié)能控制改造 板材公司廠房照明主要以汞燈、鈉燈為主,照明系統(tǒng)是常年穩(wěn)定支出的用電部分,為節(jié)約電能運行車間根據(jù)氣體燈特性,將鈉燈節(jié)能電壓設(shè)為180V,汞燈節(jié)能電壓設(shè)為190V,經(jīng)觀察廠房照度不會有明顯的變化。因此,運行車間決定采用無觸點調(diào)壓裝臵降低系統(tǒng)電壓,一方面能減少燈具啟動過程中冷啟動大電流的沖擊,延長燈具的使用壽命,另一方面能夠節(jié)約電能。改造控制元器件利用原主軋機動補系統(tǒng)可控硅,作為調(diào)壓電路的主控原件;利用三相移相觸發(fā)器作為控制電路。同時為保證供電穩(wěn)定,做原照明系統(tǒng)和調(diào)壓系統(tǒng)做切換,發(fā)生故障時切換到原照明系統(tǒng),不影響正常使用。
8、生產(chǎn)線電機加裝綜合保護器
生產(chǎn)線電機保護使用電機熱保護器做為電機過載保護,保護功能單一,遇到?jīng)_擊性負荷及電源缺相等情況,熱保護器不能及時對電機進行完善的保護,造成電機燒損的情況時常發(fā)生,尤其過跨車、定尺機移動等啟動沖擊性負荷較大的電機時常發(fā)生燒損。因此運行車間決定對保護進行改進,采用電機保護器能對生產(chǎn)線重要電機進行改造,電機綜合保護器有斷相保護、過流保護、三相不平衡保護、堵轉(zhuǎn)保護、短路保護等功能,為電機穩(wěn)定運行提供了保障。改造完成后電機未在出現(xiàn)燒損故障。
9、鍋爐房蒸汽壓力自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)改造
考慮3#加熱爐自身能夠產(chǎn)生蒸汽,由于夏季蒸汽管網(wǎng)用汽量少,造成加熱爐汽包壓力過高,在加熱爐上排氣造成管網(wǎng)壓力波動大,直接影響蒸汽用戶的使用,為此運行車間在鍋爐房安裝自動排氣裝臵,用來控制管網(wǎng)壓力,到達管網(wǎng)壓力恒定的目的。在鍋爐房分汽缸上安裝排氣電動調(diào)壓閥,檢測氣缸蒸汽壓力,安裝PID控制表,根據(jù)分汽缸壓力自動調(diào)整電動閥,控制汽缸蒸汽外排量,確保分汽缸蒸汽壓力恒定,保證整個管網(wǎng)壓力恒定。
二、全面做好車間工作管理加強基層黨建,使車間職工隊伍精神面貌煥然一新。
運行車間職工近118人,在板材公司的機制體制改革過程中,不同專業(yè)、不同車間的職工匯聚到運行車間,涵蓋儀表自動化專業(yè)、鍋爐專業(yè)、空壓專業(yè)、水系統(tǒng)、高壓除鱗、各電磁站、主電室、變電站等14個班組,該車間堅持從嚴管理、加強班組間的團結(jié)協(xié)作,堅決杜絕各種影響團結(jié)的行為發(fā)生,在遇到重大檢修及搶修事故時,堅持與職工同作同息時常連續(xù)工作,正是這種扎扎實實的帶兵作風,使現(xiàn)在的運行車間形成了一股無堅不摧的合力,干部職工心往一處想,勁往一處使的好局面。作為公司的生產(chǎn)基層,他們認真組織全員學習,積極領(lǐng)會其崗位安全規(guī)程的要領(lǐng),要求班組全員不僅對本崗位的安全規(guī)程要會背,而且還要認真落實到實際工作中去,作到一絲不茍。
三、積極開展5S工作,落實安全文明生產(chǎn)。
在2011年工作中積極配合公司開展5S管理工作,通過對5S管理的學習,逐步認識到它是針對企業(yè)中每位員工的日常行為提出的,倡導(dǎo)從小事做起,力求使每位員工都養(yǎng)成事事“講究”的習慣,通過整理階段、整頓階段、清掃階段、清潔階段以及素養(yǎng)階段,使每一名員工都具有:從要我做到我要做,逐步養(yǎng)成事事講究,事事做到最好的良好習慣,反過來,職工素質(zhì)的提高會對5S管理的實施起到積極的促進作用,將5S現(xiàn)場管理模式融入到企業(yè)的其他管理形式中,最終實現(xiàn)了庫房備件制度化,現(xiàn)場備件有條不紊,生產(chǎn)線設(shè)備更加穩(wěn)定。
四、全面開展崗位技術(shù)培訓學習,提高員工技術(shù)業(yè)務(wù)水平。
運行車間內(nèi)部大力推進教育培訓工作,立足內(nèi)部資源,開展電工自動化知識培訓,結(jié)合電工特點,繼續(xù)與人力資源部、安保部開展電工技術(shù)大比武、電工安全技術(shù)知識競賽等活動,全面提升運行車間隊伍知識層次;全力配合人力資源部一起組織對每位符合條件的技術(shù)崗位工人進行職業(yè)技術(shù)鑒定,提高職工技術(shù)業(yè)務(wù)水平。
2012年的生產(chǎn)經(jīng)營形勢向他們提出了更大的挑戰(zhàn),在當前公司經(jīng)營困難、資金緊張的形勢下如何保障設(shè)備繼續(xù)穩(wěn)定運行?運行車間將針對2012年制定的重點工作陸續(xù)開展,組織各項設(shè)備改造、節(jié)能降耗工作,將運行車間建設(shè)成為一支高素質(zhì)的職工隊伍,為中板公司完成2012年生產(chǎn)經(jīng)營計劃、為板材公司的發(fā)展做出的貢獻!
第五篇:運行車間衛(wèi)生考核辦法
運行車間衛(wèi)生考核辦法
為了貫徹公司文明生產(chǎn)精神,進一步改善工作環(huán)境條件,經(jīng)車間
研究,制定如下衛(wèi)生考核辦法:
一、運行車間所有衛(wèi)生區(qū)仍保持原專業(yè)分工,各班、各專業(yè)要按照
原分工保持好衛(wèi)生,公共衛(wèi)生區(qū)部分要嚴格交接班。
二、衛(wèi)生檢查按百分制考核,車間每月將組織多次檢查,月底按照
得分,對得分高的進行獎勵200元,得分最低者進行處罰100元。
三、工作現(xiàn)場要秩序井然,物品擺放整齊劃一,控制室內(nèi)桌椅、電
腦一條線,地面無雜物,工具柜內(nèi)物品要分類擺放、要整齊,一
處不合格責任人2分。
四、保持廠房配電室設(shè)備要整潔衛(wèi)生,無積灰、積塵、積污、無雜
物,不合格者每次扣2分。
五、衛(wèi)生區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)煙頭每次扣2分。
六、衛(wèi)生區(qū)玻璃保持清潔,檢查不合格者每次扣2分。
七、車間安排打掃衛(wèi)生,不打掃直接罰款50元/次。
八、本規(guī)定即日執(zhí)行。
運行車間2013年8月10日