第一篇:臺區線損異常、10kV及配變綜合線損異常原因分析及處理
臺區線損異常、10kV及配變綜合線損異常
常見原因及處理措施
臺區線損異常 例
一、臺區總表故障(燒線圈、被雷劈、老鼠咬斷電壓線等)處理措施:安排人換表。例二
新增用戶沒有及時錄入營銷系統。處理措施:安排人及時錄入系統。例
三、臺區因(竊電、少收、漏計)原因本月有追補或退補電量。處理措施:追補XXXXXX千瓦時電量后,線損率正常。例
四、臺區竄帶其他臺區的用戶。
處理措施:檢查臺區用戶,剔除竄帶的其他臺區用戶。例
五、臺區線路殘舊,導線線徑小、供電范圍遠、用戶分散。處理措施:已經上報生技部,列入XXXX年低壓維護整改范圍。例
六、用戶表計使用時間過長、山區竹木多沒有及時清理、導線貼墻(搭橫擔)有漏電現象。
處理措施:已經安排人對XXXX隱患進行了清理。例
七、臺區總表容量偏大或者偏小,不能準確計量臺區用電量。處理措施:安排人,根據臺區用電量更換合適的總表。例
八、低壓三相負荷不平衡,用電量上升導致線損率上升。處理措施:安排人平衡該臺區三相負荷。例
九、用戶使用無功電量多,導致線損上升。
處理措施:在公變加裝無功補償,或要求用戶加裝無功補償。例
十、該臺區電壓偏低,導致線損上升。處理措施:加裝變壓器或變壓器調檔。
10kV及配變綜合線損異常原因
例一:線路長,線徑小,變壓器分布廣。
處理措施:已經上報生技部,列入XXXX年整改計劃。
例二:因用戶偷電、計量出錯、抄錯表等原因追補或退補XXXX電量。處理措施:追補或退補XXXX電量后,線損正常。
例三:因變電站完善化工程、變電站整改等原因計量出錯。處理措施:補計XXXX電量后,線損正常 例四:線路故障多。
處理辦法:加強線路巡視,清理線路走廊竹木。例五:大客戶用電量減少負荷率下降,導致線損上升。處理辦法:做好優質服務。
例六:用戶無功電量增多,線損上升。
處理措施:要求用戶加裝無功補償。
第二篇:可以參考線損異常線路及臺區主要原因
臺區線損異常主要原因:
例
一、臺區總表故障(燒線圈、被雷劈、老鼠咬斷電壓線等)處理措施:安排XX人換表。例二
新增用戶沒有及時錄入營銷系統。處理措施:安排XX人及時錄入系統。例
三、臺區因(竊電、少收、漏計)原因本月有追補或退補電量。處理措施:追補XXXXXX千瓦時電量后,線損率正常。例
四、臺區竄帶其他臺區的用戶。
處理措施:檢查臺區用戶,剔除竄帶的其他臺區用戶。例
五、臺區線路殘舊,導線線徑小、供電范圍遠、用戶分散。處理措施:已經上報生技部,列入XXXX年低壓維護整改范圍。例
六、用戶表計使用時間過長、山區竹木多沒有及時清理、導線貼墻(搭橫擔)有漏電現象。
處理措施:已經安排XXX人對XXXX隱患進行了清理。例
七、臺區總表容量偏大或者偏小,不能準確計量臺區用電量。處理措施:安排XX人,根據臺區用電量更換合適的總表。例
八、低壓三相負荷不平衡,用電量上升導致線損率上升。處理措施:安排XX人平衡該臺區三相負荷。例
九、用戶使用無功電量多,導致線損上升。
處理措施:在公變加裝無功補償,或要求用戶加裝無功補償。例
十、該臺區電壓偏低,導致線損上升。處理措施:加裝變壓器或變壓器調檔。
10kV及配變綜合線損異常原因
例一:線路長,線徑小,變壓器分布廣。
處理措施:已經上報生技部,列入XXXX年整改計劃。例二:因用戶偷電、計量出錯、抄錯表等原因追補或退補XXXX電量。
處理措施:追補或退補XXXX電量后,線損正常。例三:因變電站完善化工程、變電站整改等原因計量出錯。處理措施:補計XXXX電量后,線損正常 例四:線路故障多。
處理辦法:加強線路巡視,清理線路走廊竹木。例五:大客戶用電量減少負荷率下降,導致線損上升。處理辦法:做好優質服務。
例六:用戶無功電量增多,線損上升。處理措施:要求用戶加裝無功補償。
第三篇:營銷線損異常臺區分析報告20170308
。。供電所線損異常臺區異常數據調取分析記錄
一、線損異常臺區分析記錄
1.臺區基本情況: ****線路***村***臺區,容量***kva,變壓器變比,低壓線路長度***km,臺區負責人***,用戶共計****戶,(其中含照明***戶,動力*****戶,農業****戶,光伏發電***戶****kwh)。歷史竊電用戶***戶****,職工用電***戶****,表箱表計封印情況,其他可能影響線損情況。。。2.數據調取時間段:
****年****月***日至***月***日 3.本臺區單位時間內線損情況:
供電量*****kwh,售電量*****kwh,損失電量****kwh,線損率***%。
(上月線損情況:供電量*****kwh,售電量*****kwh,損失電量****kwh,線損率***%。)4.本臺區單位時間內業擴情況:
新裝表情況:包括在途工單、新建光伏、換表情況:包括在途工單、調臺區: 更名: 其他:
5.本臺區單位時間內報修情況: 95598和非95598,包括本臺區線路高壓故障、本臺區變壓器、本臺區jp柜、本臺區關口表計故障。
6.本臺區單位時間內采集失敗情況:(重點)
7.本臺區單位時間內零電量用戶情況:(重點)
8.本臺區單位時間內表計倒走情況:(重點)
9.本臺區單位時間內表計電壓失壓情況:(重點)
10.本臺區單位時間內反向電量異常情況:
11.本臺區單位時間內表計時鐘異常情況:
12.本臺區單位時間內電壓斷相情況:(重點)
13.本臺區單位時間內電能示值不平情況:
14.本臺區單位時間內電流不平情況:
15.本臺區單位時間內電壓越下限情況:
16.本臺區單位時間內電壓不平衡情況:
17.本臺區單位時間內抄表參數與主站不一致情況:
18.本臺區單位時間內用戶表計電量異常情況:(重點)單戶斷斷續續用電,時高時底等等。19.其他可能影響線損情況的數據:
20.發現問題匯總和處理意見、措施(重點):。
第四篇:營銷線損異常數據分析報告20170308
。。供電所異常數據調取分析記錄
1.數據調取時間段:
****年****月***日至***月***日 2.單位時間內采集失敗情況:(重點)
3.單位時間內零電量用戶情況:(重點)
4.單位時間內表計倒走情況:(重點)
5.單位時間內表計電壓失壓情況:(重點)
6.單位時間內反向電量異常情況:
7.單位時間內表計時鐘異常情況:
8.單位時間內電壓斷相情況:(重點)
9.單位時間內電能示值不平情況:
10.單位時間內電流不平情況:
11.單位時間內電壓越下限情況:
12.單位時間內電壓不平衡情況:
13.單位時間內抄表參數與主站不一致情況:
14.單位時間內用戶表計電量異常情況:(重點)單戶斷斷續續用電,時高時底等等。15.其他可能影響線損情況的數據:
16.發現問題匯總和處理意見、措施(重點):。
第五篇:10kV高永線線損分析報告
10kV高永線1~8月線損分析報告
一、指標完成情況(不含由小城線供電數據)截止到2012年8月,10kV高永線累計完成購電量370.8萬千瓦時,完成全年計劃指標(627萬千瓦時)的59%,累計完成售電量330.5萬千瓦時,完成全年計劃指標(560萬千瓦時)的59%,累計損失電量為40.3萬千瓦時,占全年計劃指標(67萬千瓦時)的60%,線損率為10.86%,比全年指標(10.69%)增長0.17個百分點,相對全年線損率指標計算多損失電量0.63萬千瓦。
綜合臺區售電量完成售電量182萬千瓦時,完成全年計劃指標的69.8%,占1~8月總售電量的55%,低壓損失電量為10.7萬千瓦時,占1~8月總損失電量的26.6%。
二、線損分析
通過對今年1~8月分段及總體分析,本年2月、5月、7月、8月線損率較高,5月份線損率最高達14.94%,具體原因如下:
(一)分月分析 1、2月份由于提前發行核算,大部分采用估算電量,造成當月線損加大,但在3月份進行實抄后對總體損失沒有影響。2、5月份由于春檢工作、農網改造、20個抽水站安裝等計劃性停電及線路故障頻發,造成高永線小范圍停電時間較長,使售電量缺失,一定程度上影響了當月線損。
3、抄表時間差問題,負荷突增造成7月損失加大。7月線損率相對6月環比增加2.34個百分點,增加損失電量為1.09萬千瓦時,12日為我所抄表例日,17日為公司抄表例日,經調查好再來米業于7月13日至16日晚間進行了生產加工,造成7月線損偏高。
4、受電網運行方式影響,7月24日10kV高永線由樓平線、輝發線轉供,由于遠距離供電,存在一定卡脖子現象,末端電壓低,增加了線路損耗,導致8月線損高。
(二)總體分析
1、本年受取消二次發行影響,統計口徑發生變化,造成本年10kV線損增高。2、10kV高永線線徑過細、供電半徑過大造成線損高。10kV高永線線路總長為75.66公里,其中截面為35mm的細導線為61.1公里,占線路總長度的80%,最大供電半徑達17.57公里。
3、負荷單一,用電時間集中造成損失大。高永線負荷以季度性排灌用電和居民生活用電為主,用電時間比較集中,季度性排灌用電主要集中在5~8月,但本年由于降水影響,季度性排灌用電量相對去年減少近兩成。高永線轄區共有42個綜合臺區,1~8月低壓售電量182萬千瓦時,占1~8月總售電量的55%,損失電量為10.7萬千瓦時,占1~8月總損失電量的26.6%,綜合臺區在用電低谷時段配電變壓器基本處于輕載或空載狀態,同時由于綜合臺區配變主要以30、50kVA居多(單相20kVA 2臺、30kVA 18臺、50kVA 1
32臺、80kVA 4臺、100kVA 5臺),用電高峰期經常出現過載現象,電壓質量下降,變壓器輕載及過載造成損失加大。
4、由于遠距離供電,增加了線路損耗。10kV高永線前端5公里無負荷,負荷主要分布于線路中后端,電壓質量偏低。
5、低壓三相不平衡現象、線徑過細、不合格表計造成損失加大。0.4kV配電網絡結構以兩線居多、四線較少,個別臺區甚至沒有四線線路,三相不平衡現象嚴重,同時導線線徑以截面25mm為主,損耗較大,低壓表計仍有一部分機械表及故障表未及時更換,也直接造成線損增加。
三、降損措施
(一)技術措施
1、加快配電線路改造工作,及早投入運行。
2、加快進行臺區改造及戶表改造工作。
3、更換過載變壓器,使用低耗能變壓器。
4、對10kV線路無功補償裝臵進行調整。
5、對三相負荷不平衡進行調整。
6、對隨機、隨器無功補償裝臵進行維修、更換及安裝。
(二)管理措施
1、加大力度進行營業普查工作,具有針對性的開展抄表、核算、收費檢查,確保按例日進行實抄,準確核算,杜絕估抄、漏抄、錯鈔現象的發生。
2、加強計量管理,對超期表計進行校驗或輪換,及時淘汰不合格的老舊表計和故障表計。
23、加強反竊電檢查工作,重點加強臺區關口考核計量裝臵的檢查,杜絕臺區竊電現象的發生。
4、積極發展負荷,增供擴銷,鼓勵用戶多時段用電。