第一篇:12鍋爐A級(jí)檢修情況說明總結(jié)2
#12鍋爐A級(jí)檢修情況說明
一、工作完成情況
1、標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目:
按要求本次A級(jí)檢修共計(jì)完成了十七個(gè)標(biāo)準(zhǔn)大項(xiàng)中的166個(gè)小項(xiàng),各項(xiàng)目均已驗(yàn)收合格。
2、削減、追加、更改檢修項(xiàng)目:
① 削減項(xiàng)目:汽包集中下降管管座焊縫進(jìn)行100%的超聲波探傷,因汽包下部集中下降管處安裝有防漩渦裝臵和外護(hù)板,探傷后無法恢復(fù),故申請(qǐng)削減該項(xiàng)目并得到批準(zhǔn);
② 追加項(xiàng)目:㈠、一次風(fēng)機(jī)風(fēng)機(jī)驅(qū)動(dòng)端、非驅(qū)動(dòng)端軸承更換工作,因12號(hào)機(jī)組自2005年投產(chǎn)至今,一次風(fēng)機(jī)風(fēng)機(jī)軸承未進(jìn)行過更換,軸承游隙超標(biāo)(≥0.35mm),需要更換。㈡、一二次風(fēng)機(jī)變頻器改造,因原一二次風(fēng)機(jī)液偶調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)差率大,耗電高,需要進(jìn)行變頻器換型改造。
3、技措項(xiàng)目:
⑴AB側(cè)中心筒改造(外委);
⑵AB側(cè)冷渣機(jī)平臺(tái)下降至3米,完成了C冷渣機(jī)的換型改造工作,ABCD冷渣機(jī)縱向布臵在鍋爐兩側(cè);
⑶煙氣調(diào)節(jié)擋板分組改造,由原來的4分倉換型改造為12分倉;
⑷給煤機(jī)進(jìn)口插板門改造,由內(nèi)密封齒條式改造為外密封直通式SDM-510(與給煤機(jī)出口形式一致)電動(dòng)插板門;1
⑸電除塵器三四電場極線改造(外委);
⑹引風(fēng)機(jī)變頻器改造,拆除液偶、液偶冷油器、輔助油泵系統(tǒng),自制油箱,保留部分油路管道,每臺(tái)風(fēng)機(jī)安裝兩路油路冷卻系統(tǒng),以此保證電機(jī)滑動(dòng)軸承運(yùn)行;
⑺高壓流化風(fēng)機(jī)換型改造,高壓流化風(fēng)機(jī)A由原來的XPL410型進(jìn)口設(shè)備改造為國產(chǎn)RRF-290型羅茨風(fēng)機(jī);
以上項(xiàng)目均已驗(yàn)收合格
4、反措項(xiàng)目:
① 水冷壁管防磨噴涂;完成了162m2面積
② 鍋爐內(nèi)、外部檢驗(yàn);
以上項(xiàng)目均已驗(yàn)收合格
5、節(jié)能項(xiàng)目:
① 冷渣器改造,C冷渣器箱體式改造為水冷滾筒式冷渣機(jī),并且冷渣機(jī)平臺(tái)整體下降至3米。
以上項(xiàng)目均已驗(yàn)收合格
6、特殊項(xiàng)目:
① 空預(yù)器部分更換,B側(cè)熱段上組前往后數(shù)第二箱更換鋼管292根,B側(cè)熱段下組前往后數(shù)第一箱更換鋼管97根,共記389根。
② 空預(yù)器入口非金屬膨脹節(jié)蒙皮更換;
③ 冷渣機(jī)抽負(fù)壓系統(tǒng)改造;
④ 旋風(fēng)分離器回料器斜管金屬膨脹節(jié)更換;
⑤ 爐內(nèi)風(fēng)帽疏通校正;
⑥ 爐內(nèi)給煤口改造;
以上項(xiàng)目均已驗(yàn)收合格
7、金屬監(jiān)督項(xiàng)目:
① 鍋爐受熱面管蠕脹檢測:分離器出口拉稀管A往B數(shù)、B往A數(shù)2——11根(第1根和第12根因澆注料遮擋,無法測量)蠕脹測量最高值φ63.8,最低值φ63.5;高溫過熱器上平面B往A數(shù)第1、2、3、10、14、16、17、18、20根,蠕脹測量最高值φ51.9,最低值φ51.5;高溫過熱器上平面A往B數(shù)第2、3、5、7、9、11、13、15、17、20、21、23、25、27、30、32、33、38、40、45、46根,蠕脹測量最高值φ51.8,最低值φ51;高溫過熱器檢修空間B往A數(shù)第21、22、23、25、27、29、30、32、34、36、38、40、42、45、46根,蠕脹測量最高值φ51.9,最低值φ51.2;低溫過熱器檢修空間B往A數(shù)第1、2、4、7、11、14、20、22、23、27、30、36、40、42、46、48、50、60、64、71、74、77、80、84、90、91、92根,蠕脹測量最高值φ51.6,最低值φ51.1;低溫再熱器上平面B往A數(shù)第1、2、3、4、10、14、17、20、24、25、30、32、36、40、44、50、56、60、70、80、85、90、91、92根,蠕脹測量最高值φ57.5,最低值φ57.1;省煤器檢修空間B往A數(shù)第1、2、5、10、15、20、22、25、29、41、44、48、50、60、65、70、76、88、89、95、100、105、110、115、116根,蠕脹測量最高值φ42.6,最低值φ42.1;屏式再熱器A往B數(shù)爐前上中下第1屏、第2屏、第3屏、第4屏,爐后上中下第1屏、第2屏、第3屏、第4屏,蠕脹測量最高值φ76.4,最低值φ76.1;屏式過熱器A側(cè)A往B數(shù)爐前上中下第1屏、第2屏、第3屏、第4屏,爐后上中下第1屏、第2屏、第3屏、第4屏,蠕脹測量最高值φ43,最低值φ42.1;屏式過熱器B側(cè)B往A數(shù)爐前上中下第1屏、第2屏、第3屏、第4屏,爐后上中下第1屏、第2屏、第3屏、第4屏,蠕脹測量最高值φ42.3,最低值φ42.0;
8、化學(xué)監(jiān)督項(xiàng)目:
㈠ 鍋爐汽包內(nèi)部檢查:
① 檢查汽水分離器各部完整無異常,補(bǔ)刷油漆。
② 下降管防旋裝臵拆除,宏觀檢查無異常。
③ 加藥管檢查有一個(gè)洞進(jìn)行了補(bǔ)焊處理。
④ 腐蝕片按要求進(jìn)行了更換。
⑤ 環(huán)形焊縫和縱向焊縫進(jìn)行了打磨、探傷檢查無異常。⑥ 更換汽包人孔門墊子。
㈡ 爐內(nèi)水冷壁管割管檢查:
① 前墻B往A數(shù)第34根澆注料上方9米處,割管長度1米。② A側(cè)墻前往后數(shù)第61根澆注料上方7米處,割管長度1米。③ 中隔墻前往后數(shù)第29根澆注料上方8米處,割管長度1米。④ 屏過B倉B往A數(shù)第3屏爐前第1根,爐底下方4米處,割管長度1.25米。
㈢ 高溫過熱器管割管檢查:
① B往A數(shù)第35根處,割管長度250mm。
㈣ 省煤器管割管檢查:
① A往B數(shù)第29根處,割管長度250mm。
㈤ 水冷壁下聯(lián)箱檢查:
① 爐后B側(cè)B往A數(shù)第一聯(lián)箱的手孔割除檢查無異常。
二、檢修中發(fā)現(xiàn)的問題和建議
① 水冷壁檢查自查有明顯沖刷的76點(diǎn),其中A側(cè)墻前往后數(shù)第50根有一2米的沖刷槽,全部進(jìn)行堆焊處理,A側(cè)墻前往后數(shù)第1、2、3根鰭片裂紋打磨堆焊,長度500mm;鍋爐特檢和我公司金屬測厚需要補(bǔ)焊點(diǎn)65處(厚度低于5.0mm),以上全部打磨堆焊。
② 檢查高溫過熱器后倉第一層B往A數(shù)第44根管子中部有一30×25mm不規(guī)則橢圓坑,測厚為4.4mm;全部打磨堆焊,焊后測得母材
7.8、7.6、7.4,硬度191,補(bǔ)焊部位測厚8.8、8.3、8.4,硬度144。③ 過熱器向空排氣A側(cè)二次門,閥座有約深5mm的貫穿性裂紋8條,閥芯有深3mm的貫穿性裂紋12條,研磨后回裝(裂紋未消除),B側(cè)一次門,閥座有約3mm貫穿性裂紋6條,閥芯有裂紋7條,研磨后裝(裂紋未消除)。
④ 過熱器一級(jí)減溫水調(diào)門A,運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)流量不夠,結(jié)合本次特檢,對(duì)減溫器進(jìn)行割管檢查,經(jīng)內(nèi)窺鏡檢查發(fā)現(xiàn)有堵塞、結(jié)垢現(xiàn)象,全部進(jìn)行疏通、吹灰處理。
三、水壓試驗(yàn)結(jié)果的簡要分析
1.水壓試驗(yàn):
① 在水壓試驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)汽包集中下降管第一根輸水二次門不能開啟,后經(jīng)割管檢查發(fā)現(xiàn),系管內(nèi)雜質(zhì)堵塞造成;疏通、打磨后焊接,以上位臵經(jīng)探傷檢查全部合格。
② 升壓在10.0MPa時(shí),給水母管測量溫度表庫聯(lián)接內(nèi)螺紋絲牙處泄漏,后經(jīng)打磨堆焊處理。
③ 汽水系統(tǒng)本體全面檢查無異常,水壓試驗(yàn)合格。
2.點(diǎn)火油系統(tǒng)冷態(tài)試驗(yàn)合格。
3.底渣系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn)合格。
4.鍋爐輔機(jī)試運(yùn)轉(zhuǎn)(一、二次風(fēng)機(jī)、冷渣機(jī)、吸風(fēng)機(jī)、點(diǎn)火風(fēng)機(jī)高壓流化風(fēng)機(jī))試驗(yàn)合格。
5.電除塵升壓試驗(yàn)合格。
檢修部鍋爐項(xiàng)目部
二○一一年九月二十二日
第二篇:級(jí)檢修總結(jié)
檢修工作總結(jié)
我廠#4機(jī)組脫硫脫銷及汽輪機(jī)通流部分改造工作于2012年7月 5 日正式開展,此次檢修項(xiàng)目是我公司第一次對(duì)現(xiàn)有設(shè)備徹底改造項(xiàng)目。檢修改造工作期間,我們嚴(yán)格遵守電廠的各項(xiàng)規(guī)章制度,安全高效保質(zhì)的所列項(xiàng)目及其他追加項(xiàng)目,為明年#3機(jī)組賈修改造工作做準(zhǔn)備。通過此次檢修改造工作我們不僅鍛煉了隊(duì)伍,學(xué)到了先進(jìn)的管理制度,也發(fā)現(xiàn)了諸多不足。
值得我們認(rèn)真學(xué)習(xí)的內(nèi)容主要有以下三點(diǎn):
(一)定制管理設(shè)施齊全、制度執(zhí)行到位
定制管理制度在電廠做得相當(dāng)?shù)轿?。安全圍欄、膠皮、標(biāo)志牌(檢修區(qū)、廢品區(qū)、備件區(qū)、工具區(qū))齊全規(guī)范,每個(gè)安全圍欄的正反兩面還印有不同的安全警示語,提醒工作人員時(shí)刻注意安全。定制管理制度執(zhí)行到位,工具、廢品、備件擺放的十分整齊,工器具合格標(biāo)簽齊全,焊線的鋪設(shè)、倒鏈的使用等等全部符合要求,工作現(xiàn)場整齊規(guī)范,安全監(jiān)督人員檢查細(xì)致到位。
(二)檢修文件包,兩票制度,五票聯(lián)動(dòng)制定具體、全面、合理、實(shí)
用性強(qiáng)
檢修文件包,兩票制度,五票聯(lián)動(dòng)貫穿在檢修的全過程,是檢修工作的指導(dǎo)性,安全性,程序性起到很重要的作用,非常值得借鑒仿用。其中的內(nèi)容有工作前的工作票準(zhǔn)備、工具準(zhǔn)備、人員準(zhǔn)備、檢修工序卡、檢修質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢修質(zhì)檢點(diǎn)、修前設(shè)備狀況和修后評(píng)價(jià)等,每一個(gè)過程都需要工作負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員簽字,能夠確保工作的進(jìn)
度、執(zhí)行度和檢修質(zhì)量。
(三)人員責(zé)任心強(qiáng),工作細(xì)致入微
發(fā)電廠的職工每天都是第一個(gè)到現(xiàn)場,最后一個(gè)離開,從不放過任何一個(gè)巡檢點(diǎn)的檢查工作。每到一個(gè)質(zhì)檢點(diǎn)他們都認(rèn)真檢查,關(guān)鍵步驟全程監(jiān)督,如爐本體整體改造工作,從每一層加熱器拆除到脫硫脫銷改造我們一直監(jiān)督指導(dǎo),嚴(yán)格按照工程標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。檢修工程質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān),對(duì)每個(gè)人的工作細(xì)化,嚴(yán)格遵守兩票制度。
在本次檢修改造工作中我們?cè)谌藛T分工、安全管理和進(jìn)度的把握上做的比較出色。每天接班對(duì)現(xiàn)場經(jīng)行全面檢查,接班會(huì)匯報(bào)前一天的工作情況,以及工作票執(zhí)行情況。然后安排當(dāng)天工作,對(duì)押回,提取,辦理工作票的程序嚴(yán)格把關(guān)。對(duì)外單位施工負(fù)責(zé)人做好交流及聯(lián)系,做到工作負(fù)責(zé)人隨叫隨到,保證工作質(zhì)量,進(jìn)度,隊(duì)現(xiàn)場5S管理落到實(shí)處。隨用隨拿及時(shí)還,保證工具的使用效率。每天接班后檢查現(xiàn)場的不安全因素,對(duì)工作人員進(jìn)行安全交底并簽字,保證工作安全順利的進(jìn)行。
本次檢修改造工程畢竟是第一次,我們也遇到許多困難,存在諸多不足。
(一)工器具準(zhǔn)備不齊全,不能滿足現(xiàn)場的工作需要。經(jīng)常因?yàn)?/p>
工器具的借用影響工作進(jìn)度。
(二)現(xiàn)場安全警示不到位,圍欄,標(biāo)示牌,安全網(wǎng),膠皮等等
不能有效的,全面的,無死角的執(zhí)行到位。
(三)外單位施工人員安全意識(shí)淡薄,對(duì)安全帶,滅火器,勞保
穿戴沒有嚴(yán)格要求。
(四)現(xiàn)場環(huán)境炎熱,環(huán)境炎熱導(dǎo)致施工人員無法全身心的投入
工作,淡薄安全意識(shí),降溫降暑應(yīng)著實(shí)加強(qiáng)。
通過這次檢修改造我們應(yīng)該借鑒好的管理制度,學(xué)習(xí)好的工作作風(fēng),總結(jié)出有效的工作經(jīng)驗(yàn),完善存在的不足,克服困難,為明年#3機(jī)組檢修改造工程做好準(zhǔn)備。
運(yùn)行一值張劍
2012年8月4日星期六
第三篇:鍋爐檢修2011年總結(jié)
2011年鍋爐檢修總結(jié)
一、2011年鍋爐檢修總結(jié)簡介
1.1.完成的檢修任務(wù)
檢修車間鍋爐專業(yè)2011年共完成1#、2#、3#、4#鍋爐停爐搶修n次,中修次,大修次。其中1#鍋爐停爐搶修n次,中修次,大修次;2#鍋爐停爐搶修n次,中修次,大修次;3#鍋爐停爐搶修n次,中修次,大修次;4#鍋爐停爐搶修n次,中修次,大修次。
1.2.其它
按時(shí)完成鍋爐缺陷消除工作;完成《熱電廠鍋爐檢修規(guī)程》的修訂工作、鍋爐檢修工作計(jì)劃和總結(jié)的資料整理工作;完成鍋爐專業(yè)2011年的修舊利廢、節(jié)能減排總結(jié)工作;完善補(bǔ)充設(shè)備檢修臺(tái)帳、缺陷管理臺(tái)帳等。
根據(jù)現(xiàn)場的實(shí)際情況,提交合理化建議6項(xiàng),其中有5項(xiàng)已實(shí)施。完成2011年所轄設(shè)備防暑度夏與“夏季三防”工作;并做好4#鍋爐計(jì)劃停爐檢修工作,保證供暖工作如期正常進(jìn)行,同時(shí)做好“冬季三防”工作,積極與相關(guān)專業(yè)做好溝通,解決現(xiàn)場的配合工作。
二、2011年鍋爐檢修工作具體內(nèi)容
2.1.設(shè)備隱患處理及科技創(chuàng)新亮點(diǎn)
2.1.1.修舊利廢、節(jié)約成本
我廠于今年4月份對(duì)3#、4#除塵器的輸灰和放灰系統(tǒng)進(jìn)行了改造,由原來的離散開放式放灰改造成密閉送灰、集中性放灰,該套設(shè)
備目前已投入運(yùn)行,效果良好,困擾電廠多年的“灰塵暴”得到了很好治理,為了積極響應(yīng)生產(chǎn)節(jié)能減排的號(hào)召。電廠計(jì)劃下一步將會(huì)對(duì)1#、2#除塵器的輸、放灰系統(tǒng)也進(jìn)行上述的改造,若4臺(tái)機(jī)組同時(shí)運(yùn)行,那么原來設(shè)計(jì)的空氣壓縮機(jī)的儲(chǔ)氣罐容量將不足,勢必造成空氣壓縮機(jī)頻繁動(dòng)作,才能保證供氣要求,這將會(huì)加大空氣壓縮機(jī)的電機(jī)和壓縮機(jī)的使用率和故障率,為解決這一缺陷,檢修車間鍋爐專業(yè)輔機(jī)班積極開展創(chuàng)新工作,對(duì)原來廢棄的放灰系統(tǒng)的儲(chǔ)氣罐的進(jìn)、出口進(jìn)行了焊補(bǔ)和改造,同時(shí)安裝了壓力表和安全門,改造后的儲(chǔ)氣罐將同時(shí)向兩臺(tái)布袋式除塵器的脈沖器供氣。此項(xiàng)技改將大大降低了放灰系統(tǒng)供氣方面的故障率,同時(shí)為我廠“修舊利廢 節(jié)能減排”做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
2.1.2.細(xì)微觀察、解決根本
1#、2#鍋爐的返料器為U型回料閥,返料風(fēng)室被中間隔板分為松動(dòng)風(fēng)室和輸送風(fēng)室兩個(gè)部分,風(fēng)管布置在風(fēng)室的底部,運(yùn)行中,被分離器收集下的返料灰,有部分灰塵會(huì)通過風(fēng)帽漏到風(fēng)室和風(fēng)管內(nèi),隨著運(yùn)行時(shí)間推移,灰塵積累過多,風(fēng)管堵塞,造成返料器結(jié)焦,回料閥無法正常運(yùn)行,這不僅影響到鍋爐運(yùn)行的效率,而且大大影響到鍋爐連續(xù)運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性、安全性和穩(wěn)定性。甚至?xí)蚍盗隙氯斐赏t,并且在停爐檢修時(shí),需要割開返料風(fēng)管,清除積灰和焦塊,增加了不必要的勞動(dòng)強(qiáng)度和費(fèi)用。為了能節(jié)省檢修費(fèi)用和增加設(shè)備運(yùn)行的穩(wěn)定性,鍋爐本體班人員通過細(xì)心觀察,對(duì)回料閥進(jìn)行了改造。具體項(xiàng)目有:
一、將風(fēng)管的入口均布置在風(fēng)室的側(cè)面,以避免漏灰落進(jìn)風(fēng)
管里而造成堵塞;
二、為了能夠定期的清理風(fēng)室內(nèi)的積灰,在松動(dòng)風(fēng)室和輸送風(fēng)室的底部各增加一個(gè)漏斗裝置,漏斗頂部設(shè)置一閥門,當(dāng)漏灰積累到一定程度時(shí),可開啟閥門放灰。如此改造后,設(shè)備運(yùn)行良好,大大減輕了職工的勞動(dòng)強(qiáng)度,并且延長了運(yùn)行周期,減小了因返料器堵塞而造成停爐的幾率。為廠節(jié)約大量資金。
2.1.3.根除缺陷、消除隱患
我廠的電除塵器,共有三個(gè)電場,每個(gè)電場內(nèi)懸掛了約20組陽極板和陰極芒刺線,每排陰極芒刺線又分為上、中、下三層,一層中的一排大約有10根芒刺線,如此算來,一個(gè)電場內(nèi)將近有600余根芒刺線,由于陰極芒刺線要進(jìn)行高壓放電,所以陰極和陽極是不能相連接的,否則將造成短路無法放電而造成電場停運(yùn)。
由于排至除塵器的煙氣溫度高、速度高、含塵量大、呈酸性,水分高等因素。陰極芒刺線需長期在如此惡劣的環(huán)境下工作,故障率高是可想而知的,3#除塵器便因?yàn)槿齻€(gè)電場皆由于芒刺線斷裂與陽極板連接形成短路,造成設(shè)備停運(yùn)。嚴(yán)重影響到鍋爐的正常運(yùn)行,并最終造成了3#鍋爐停運(yùn)的事故,為了避免類似問題的再一次發(fā)生,檢修車間鍋爐專業(yè)對(duì)此問題做了認(rèn)真的分析:根據(jù)芒刺線兩端用螺栓連接在陰極框架上,芒刺線上端斷裂后,余下的芒刺線在重力作用下,向任意方向傾斜的特點(diǎn),提出了用兩根鐵絲拉直并夾緊一排芒刺線后固定在陰極框架上。如果芒刺線在運(yùn)行中折斷,那么也只能順著此排的芒刺線傾斜,而避免了與陽極板相搭造成短路的結(jié)果。2011年08月07日鍋爐專業(yè)輔機(jī)班對(duì)
3#除塵器的1#電場進(jìn)行了改造。通過運(yùn)行時(shí)與其余三臺(tái)除塵器比較的結(jié)果來看,運(yùn)行效果很好。為提高設(shè)備的運(yùn)行周期,鍋爐輔機(jī)班人員對(duì)其余除塵器也進(jìn)行上述改造。
2.1.4.壓縮成本、提高效益
2#鍋爐尾部煙道是按照煤粉爐的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的,自安裝以來沒有大的變動(dòng),只是做了日常維護(hù)工作,2006年06月將2#鍋爐改為循環(huán)流化床鍋爐,鍋爐改造后煙氣中的灰塵粒徑以及速度遠(yuǎn)大于同比的煤粉爐,根據(jù)磨損速率正比于顆粒速度的三次方來看,尾部煙道的使用壽命將大大縮短,漏風(fēng)處此起彼伏,這不僅降低了鍋爐效率,而且加大了檢修力度、勞動(dòng)強(qiáng)度和材料費(fèi)用。
為解決此缺陷帶來的影響,鍋爐輔機(jī)班人員利用2#鍋爐大修期間,做了更換尾部煙道的計(jì)劃,為壓縮檢修成本,檢修人員利用Φ89×4mm的廢棄鋼管和4mm的鋼板制作6個(gè)膨脹節(jié),僅此一項(xiàng),便為廠里節(jié)約了6萬余元的檢修費(fèi)用!
2.1.5.合理改造、優(yōu)化設(shè)備
我廠1#、2#、3#、4#爐煤泥分配器下部至鍋爐入口煤泥管道,由于各種原因經(jīng)常造成堵塞,疏通起來非常困難,有時(shí)需要五、六個(gè)人利用高壓清洗機(jī)沖和鋼管捅的辦法,半天的時(shí)間才能疏通,消耗很大人力和物力,嚴(yán)重影響了煤泥的燃燒量。
為了降低檢修人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,鍋爐輔機(jī)班人員利用廢舊儀表管和割槍上的割咀,自制可長可短、多節(jié)可控的管道疏通器,大大提高了高壓清洗機(jī)的射水壓力,徹底改變了以前那種一邊注水一邊幾個(gè)人
抱著鋼管用力捅的笨方法,大大提高了工作效率,一個(gè)人就能輕松自如的操作,在一般情況下兩、三個(gè)人半小時(shí)就能解決煤泥管道堵塞的問題,不但節(jié)省了人力,節(jié)約了時(shí)間,更主要的是增加了鍋爐燃燒煤泥量,為鍋爐的穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行提供了可靠保障。
2.2.鍋爐檢修設(shè)備臺(tái)帳建立完善
在2011年工作期間,針對(duì)所轄設(shè)備進(jìn)行了一系列的臺(tái)帳整理工作,包括4臺(tái)鍋爐設(shè)備的臺(tái)帳,輸灰、脫硫設(shè)備的臺(tái)帳等,均從無到有進(jìn)行建立和完善。目前4臺(tái)鍋爐大修的設(shè)備臺(tái)帳和檢修臺(tái)帳正在建立中。
三、2012年的整體工作思路
3.1.檢修工作
結(jié)合2011年鍋爐的檢修情況,合理制定2012年鍋爐設(shè)備的技改和大修項(xiàng)目;淘汰1#、2#過時(shí)的放灰系統(tǒng),更換為密封輸送、集中放灰的輸、放灰系統(tǒng);增加3#、4#鍋爐冷渣器,提高鍋爐綜合效率。
結(jié)合2011年#
1、#2發(fā)電爐的檢修,對(duì)網(wǎng)上缺陷和點(diǎn)檢中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備隱患進(jìn)行列項(xiàng)處理,通過加強(qiáng)檢修質(zhì)量、提高檢修工藝和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等方法,來保證修后設(shè)備的可靠性和完整性,力求在檢修中尋找頑固缺陷的癥結(jié)所在,并予以消除。
通過日常點(diǎn)檢定修發(fā)現(xiàn)設(shè)備的隱患,摸索設(shè)備的劣化趨勢,把握設(shè)備的健康水平,搜集設(shè)備的狀態(tài)參數(shù),力爭將設(shè)備的缺陷與隱患消除在故障的萌芽狀態(tài)。
3.2.點(diǎn)檢定修臺(tái)帳完善
改進(jìn)、完善、豐富現(xiàn)有的各類檢修臺(tái)帳、設(shè)備臺(tái)帳和缺陷臺(tái)帳等;完成發(fā)電爐、啟動(dòng)爐汽水系統(tǒng)管道閥門的設(shè)備臺(tái)帳和檢修臺(tái)帳;建立重要設(shè)備的病歷卡;合理的使各類臺(tái)帳融匯貫穿,減少各類臺(tái)帳的煩瑣與重復(fù),增強(qiáng)其實(shí)用性。
3.3.節(jié)能工作
結(jié)合設(shè)備現(xiàn)場的實(shí)際情況,提出切實(shí)可行的合理化建議和節(jié)能建議,通過日常點(diǎn)檢定修,消除設(shè)備潛在隱患和不安全因素,以達(dá)到延長設(shè)備的檢修周期和使用壽命。
響應(yīng)公司2006年為節(jié)能降耗年,利用日常宣傳,推動(dòng)鍋爐專業(yè)的節(jié)能工作,使人人要節(jié)能,積極想節(jié)能,力爭使節(jié)能工作做到實(shí)處,并將每月的節(jié)能工作寫入月度總結(jié)中。
3.4.其它
已經(jīng)提出對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理人、設(shè)備點(diǎn)檢定修知識(shí)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)要求,以便更好的滿足現(xiàn)崗位的要求。
現(xiàn)通過網(wǎng)上遺留缺陷,可以分析出,10.2米平臺(tái)公用系統(tǒng)設(shè)備缺陷4項(xiàng),占缺陷總數(shù)的30%,尚有部分閥門內(nèi)漏運(yùn)行未予統(tǒng)計(jì)6項(xiàng),由于大部分缺陷均需系統(tǒng)雙機(jī)停運(yùn)后方能處理,幾率較少,且目前供應(yīng)庫房無合適的備件(大型閥門采購周期長),建議:購買部分公用系統(tǒng)閥門,以便一但系統(tǒng)隔離后予以更換,提高系統(tǒng)的安全性和可靠性。
第四篇:300MW鍋爐A級(jí)檢修前設(shè)備分析
300MW鍋爐A級(jí)檢修前設(shè)備分析
1、鍋爐本體漏風(fēng)治理與消除
現(xiàn)象:個(gè)別爐本體人孔門及看火孔關(guān)閉不嚴(yán),降低鍋爐爐膛溫度,提高了鍋爐排煙熱損失,降低鍋爐熱效率,浪費(fèi)能源。
原因分析:1)鍋爐看火孔開關(guān)不靈活,門鎖緊把手不好用,看火孔不能完全關(guān)閉;2)鍋爐人孔門個(gè)別密封盤根老化損壞,導(dǎo)致密封性能差;3)爐本體個(gè)別部位存在封閉不嚴(yán),特別是爐頂密封存在損壞現(xiàn)象,使機(jī)組運(yùn)行時(shí)有風(fēng)進(jìn)入;4)預(yù)熱器漏風(fēng)較大。
處理措施:在檢修時(shí)更換損壞的人孔門密封盤根,保證人孔門密封嚴(yán)密性;恢復(fù)鍋爐本體看火孔門手柄及銷軸,確保其開關(guān)靈活好用;運(yùn)行期間運(yùn)行人員加強(qiáng)現(xiàn)場巡視,檢查漏泄點(diǎn)并統(tǒng)計(jì),在檢修時(shí)一并處理;針對(duì)爐頂密封,在檢修時(shí)應(yīng)委托專業(yè)廠家,對(duì)爐頂損壞的密封進(jìn)行清理并修復(fù),保證爐頂密封的完整性;調(diào)整預(yù)熱器密封間隙,更換損壞的密封片,修復(fù)損壞的扇形板。效果:節(jié)約能源,提高鍋爐熱效率。
2、鍋爐受熱面防磨防爆工作
現(xiàn)象:鍋爐后包墻過熱器在2010年C檢時(shí)發(fā)現(xiàn)有漲粗現(xiàn)象,省煤器、過熱器及再熱器系統(tǒng)受熱面的防磨護(hù)瓦均有損壞,C檢中分隔屏過熱器及頂棚過熱器檢查不夠徹底,1號(hào)機(jī)組由于受熱面泄漏停機(jī)已發(fā)生3次,為此,對(duì)1號(hào)鍋爐受熱面徹底處理是很必要的。
原因分析:1)由于機(jī)組長時(shí)間運(yùn)行,受熱面的防磨護(hù)瓦受煙氣磨損及吹灰蒸汽吹掃而使其脫落;2)由于吹灰器故障后,吹灰器定點(diǎn)吹
灰使受熱面極易受損而發(fā)生四管泄漏;3)吹灰器系統(tǒng)管路疏水不徹底,吹灰蒸汽如果攜帶水量大,會(huì)造成四管吹損嚴(yán)重,長時(shí)間會(huì)形成溝痕;4)受熱面局部過熱后,會(huì)導(dǎo)致“四管”強(qiáng)度降低,如超壓運(yùn)行易發(fā)生泄漏;5)鍋爐“四管”的檢查需要搭設(shè)大量的腳手架,在機(jī)組小修時(shí)由于時(shí)間問題往往不能夠徹底檢查。
處理措施:搭設(shè)鍋爐爐膛內(nèi)部檢修升降平臺(tái),確保水冷壁噴燃器、吹灰器等重點(diǎn)部位得到全面檢查;分隔屏過熱器、對(duì)流過熱器、對(duì)流再熱器由于管排較高,檢修中必須搭設(shè)腳手架進(jìn)行徹底檢查;對(duì)所有吹灰器區(qū)域的受熱面管進(jìn)行檢查,恢復(fù)所有受損的防磨護(hù)瓦;對(duì)吹灰器系統(tǒng)徹底檢修處理,避免在運(yùn)行中由于吹灰器卡澀等故障造成定點(diǎn)吹灰;對(duì)吹灰器管路系統(tǒng)進(jìn)行徹底檢查,確定管路支吊架完好,以保證管路有一定的傾斜度,檢查修理吹灰系統(tǒng)疏水平臺(tái)所有的閥門,確保管路疏水徹底;運(yùn)行人員加強(qiáng)運(yùn)行監(jiān)視,避免管路超溫運(yùn)行;加強(qiáng)排污系統(tǒng)的監(jiān)察,檢修時(shí)對(duì)水冷壁下聯(lián)箱及后包墻過熱器下聯(lián)箱內(nèi)部內(nèi)窺鏡檢查,確保排污疏水管路暢通。
效果:確保鍋爐能夠安全穩(wěn)定運(yùn)行,降低由于“四管”原因造成機(jī)組非停。
3、磨煤機(jī)外漏治理
現(xiàn)象:磨煤機(jī)工作現(xiàn)場灰塵較大,每天早晨地面都會(huì)有一層浮灰,磨煤機(jī)減速機(jī)下部時(shí)常集有大量灰塵;磨煤機(jī)下架體密封漏泄嚴(yán)重,時(shí)常有火星及飛灰;密封風(fēng)機(jī)出力不足,現(xiàn)場需求密封風(fēng)量較大。鍋爐汽水損失較大。
原因分析:1)磨煤機(jī)拉桿密封損壞,使其密封效果差,在密封風(fēng)壓力有限的情況下,會(huì)有粉塵外漏;2)磨煤機(jī)下架體密封原為機(jī)械式密封,采用迷宮環(huán)形式,磨煤機(jī)經(jīng)過兩年來的運(yùn)行,其密封由于長時(shí)間沖刷磨損,無法保證其密封效果;3)鍋爐防爆門泄漏較嚴(yán)重,防爆門長期工作在高溫環(huán)境中,其密封圈經(jīng)常老化,無法達(dá)到密封效果;4)密封風(fēng)系統(tǒng)大量的漏風(fēng),導(dǎo)致密封風(fēng)量欠缺,同時(shí)使密封效果差。處理措施:1)檢查更換磨煤機(jī)拉桿密封裝置,更換拉桿密封組件,調(diào)整加載架導(dǎo)向板間隙,確保密封裝置工作正常;2)招專業(yè)廠家對(duì)磨煤機(jī)下架體密封進(jìn)行徹底改造,建議改造為碳精環(huán)式密封裝置,有利于今后的維護(hù)檢修工作;3)防爆門由于結(jié)構(gòu)形式不夠先進(jìn),建議改造或者對(duì)所有的密封件進(jìn)行更換,并重新整定其起跳壓力;4)對(duì)以上泄漏問題處理后,將使密封風(fēng)系統(tǒng)得到大大改善。
效果:大大改善現(xiàn)場工作環(huán)境,減小下架體的密封的漏泄問題將有利于提高磨煤機(jī)減速機(jī)壽命,并且碳精環(huán)密封改造后有利于今后的檢修更換。
4、撈渣機(jī)故障處理
現(xiàn)象:撈渣機(jī)鑄石板脫落嚴(yán)重,刮板磨損嚴(yán)重,撈渣機(jī)時(shí)常被卡跳。分析原因:1)撈渣機(jī)鑄石板粘貼質(zhì)量差,特別是在斜坡強(qiáng)接口部位,局部脫落后將會(huì)帶來惡性循環(huán);2)鑄石板脫落后,爐渣將直接磨損斜坡鋼板及限位鋼板條,爐渣在刮板及斜坡墻間產(chǎn)生相對(duì)運(yùn)行,加重斜坡墻及刮板的磨損;3)由于內(nèi)導(dǎo)輪長期浸泡在灰水中運(yùn)行,一旦密封損壞將使軸承失效,內(nèi)導(dǎo)輪卡死磨偏后將造成鏈條卡死;4)撈
渣機(jī)運(yùn)行速度過快,加劇了刮板的磨損速度;5)由于新粘貼的鑄石板與原磨損的鑄石板厚度存在偏差,運(yùn)行中高點(diǎn)更易刮損脫落。處理措施:1)建議委托專業(yè)廠家在機(jī)組大修時(shí)將所有的鑄石板全部清理,重新粘貼新鑄石板;2)對(duì)于損壞的刮板,能修復(fù)的更換耐磨條恢復(fù)使用,其他的更換新刮板;3)解體檢查撈渣機(jī)內(nèi)導(dǎo)輪,更換密封組件及軸承,如損壞嚴(yán)重應(yīng)更換整組;4)運(yùn)行人員加強(qiáng)運(yùn)行調(diào)整,撈渣機(jī)采用變頻運(yùn)行,根據(jù)灰渣量調(diào)整撈渣機(jī)運(yùn)行速度;5)更換撈渣機(jī)液壓油。
效果:確保撈渣機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行,提高撈渣機(jī)整體使用壽命。
5、鍋爐送引風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)大修工作
現(xiàn)象:1A一次風(fēng)機(jī)振動(dòng)大,引風(fēng)機(jī)可調(diào)靜導(dǎo)葉葉片振動(dòng)較大使緊固裝置損壞;送風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)動(dòng)葉角度偏差較大,并且一次風(fēng)機(jī)單臺(tái)運(yùn)行另一臺(tái)倒轉(zhuǎn)。
原因分析:1)1A一次風(fēng)機(jī)葉片在2010年5月由于葉片損壞進(jìn)行更換,由于現(xiàn)場不具備做動(dòng)平衡條件,懷疑動(dòng)平衡不好造成振動(dòng)大;2)送風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)液壓調(diào)整裝置存在調(diào)整偏差,動(dòng)作不一致;3)引風(fēng)機(jī)可調(diào)靜導(dǎo)葉由于其鉸接組件松動(dòng),靜導(dǎo)葉頻繁顫動(dòng)而使其受損;4)風(fēng)機(jī)振動(dòng)大與軸承游隙有一定的關(guān)系,軸承游隙過大會(huì)使振動(dòng)增大;5)一次風(fēng)機(jī)出口擋板門不嚴(yán)密。
處理措施:1)建議A一次風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)部分返廠大修,對(duì)轉(zhuǎn)子做動(dòng)平衡試驗(yàn);2)其他5大風(fēng)機(jī)全部解體檢查,檢查軸承、更換潤滑油、檢查液壓調(diào)整裝置等,更換新液壓頭,并將舊液壓頭返廠修復(fù);3)更
換引風(fēng)機(jī)全部可調(diào)靜葉的鉸接組件,檢查更換靜葉軸承;4)校對(duì)送風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)動(dòng)葉開度,調(diào)整引風(fēng)機(jī)靜葉開度,確保其開度達(dá)到百分百;5)檢修更換一次風(fēng)機(jī)出口擋板密封片;6)更換所有風(fēng)機(jī)的潤滑油,確保潤滑油的油質(zhì)。
效果:確保六大風(fēng)機(jī)長期穩(wěn)定運(yùn)行,提高風(fēng)機(jī)使用壽命。
6、鍋爐風(fēng)機(jī)暖風(fēng)器系統(tǒng)故障頻繁
現(xiàn)象:暖風(fēng)器系統(tǒng)閥門管路漏泄頻繁;暖風(fēng)器疏水無法正?;厥罩脸跗鳎慌L(fēng)器運(yùn)行不可靠,單根管漏泄則整組暖風(fēng)器無法使用。原因分析:1)暖風(fēng)器疏水管路系統(tǒng)焊口質(zhì)量差,由于交變熱應(yīng)力使其焊口泄漏;2)閥門法蘭墊片采用石棉板,由于安裝質(zhì)量及老化、交變熱應(yīng)力造成墊片損壞而漏泄;3)管路系統(tǒng)安裝不合理,每臺(tái)風(fēng)機(jī)暖風(fēng)器分為兩組,單組故障無法對(duì)其解列;4)暖風(fēng)器疏水泵選型不合理,疏水箱容積為3.5m3,每次疏水泵啟動(dòng)5分鐘就將疏水罐打空,疏水泵啟動(dòng)過于頻繁。
處理措施:1)對(duì)管路焊口全面檢查處理;2)更換管路系統(tǒng)的所有閥門法蘭墊片,更換為高壓石墨墊片或石墨纏繞墊片;3)在每臺(tái)暖風(fēng)器下部兩根輸水管路上分別加裝焊接閥門,以保證暖風(fēng)器可以單組解列;4)對(duì)暖風(fēng)器疏水泵重新選型進(jìn)行改造更換。
效果:確保暖風(fēng)器系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行,保證冬季暖風(fēng)器能夠正常投運(yùn)。
7、鍋爐補(bǔ)水率大分析處理
現(xiàn)象:定排排氣量較大,暖風(fēng)器疏水不能得到及時(shí)回收。
原因分析:鍋爐下降管排污門及水冷壁下聯(lián)箱排污門存在內(nèi)漏現(xiàn)象;
后包墻過熱器下聯(lián)箱疏水門內(nèi)漏;鍋爐所有的排空氣閥有內(nèi)漏情況;暖風(fēng)器疏水泵設(shè)計(jì)不合理,暖風(fēng)器疏水無法返回除氧器。
處理措施:解體檢查研修鍋爐汽水系統(tǒng)閥門約計(jì)109臺(tái),更換進(jìn)口排污球閥3臺(tái);改造暖風(fēng)器疏水泵,冬季運(yùn)行時(shí)確保暖風(fēng)器疏水能夠回收。
效果:降低機(jī)組汽水損耗,節(jié)約能源,提高機(jī)組效率。
8、電除塵頂部漏泄治理
現(xiàn)象:除塵器頂部油漆起皮脫落,頂棚屋面板漏泄。
原因分析:1)除塵器頂部長時(shí)間熱脹冷縮,造成密封角線疲勞漏泄;2)煙囪先期由于“石膏雨”問題,煙囪出口攜帶的液滴飄落至除塵器頂部,致使其產(chǎn)生腐蝕問題;3)除塵器頂部防腐油漆風(fēng)化失效,起不到防腐效果。
處理措施:1)修復(fù)除塵器頂部泄漏點(diǎn);2)打磨除塵器頂部蓋板,并重新刷涂防腐油漆。
效果:有效防止除塵器頂部蓋板進(jìn)一步腐蝕,確保除塵器安全穩(wěn)定運(yùn)行。
9、鍋爐煤粉管路防磨大修
現(xiàn)象:煤粉管路經(jīng)常發(fā)生漏泄,現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生很差,增加工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。
原因分析:1)防磨陶瓷脫落,使部分彎頭失去防磨功能;2)長時(shí)間運(yùn)行,風(fēng)粉沖刷磨損致使漏泄;3)風(fēng)粉變向后,沖刷磨損角度發(fā)生改變,造成局部磨損嚴(yán)重。
處理措施:1)測量風(fēng)粉管道的厚度,對(duì)磨損嚴(yán)重的管路進(jìn)行更換;2)檢查彎頭內(nèi)部的防磨陶瓷,修復(fù)管路內(nèi)部脫落的陶瓷片,對(duì)無修復(fù)價(jià)值的彎頭則進(jìn)行更換;3)根據(jù)管路磨損情況,如果存在上下磨損不一致將對(duì)管路整體翻身。
效果:大大改善現(xiàn)場環(huán)境,確保機(jī)組長期穩(wěn)定運(yùn)行。
第五篇:#2機(jī)A級(jí)檢修鍋爐監(jiān)理工作總結(jié)[最終版]
#2機(jī)A級(jí)檢修鍋爐監(jiān)理工作總結(jié)
粵電云浮發(fā)電廠
#2機(jī)A級(jí)檢修鍋爐專業(yè)監(jiān)理工作總結(jié)
粵電云浮發(fā)電廠#2機(jī)組A級(jí)檢修自2012年04月25日起,至2012年06月18日結(jié)束,共發(fā)出作業(yè)指導(dǎo)書36份,簽證W 點(diǎn)
H 點(diǎn)。共完成標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目33項(xiàng),特殊項(xiàng)目20項(xiàng),175小項(xiàng),18分項(xiàng)?,F(xiàn)將鍋爐專業(yè)監(jiān)理工作作如下總結(jié):
一、主要檢修設(shè)備及監(jiān)理范圍:
本體部分:
(1)完成水冷壁翻邊;
(2)對(duì)流過熱器、省煤器及中溫再熱器、燃燒器改造,增加燃盡風(fēng);(3)完成鍋爐“四管”防磨檢查;(4)完成安全門解體檢修;(5)主給水及旁路門解體檢修;
(6)
一、二級(jí)減溫水調(diào)整門、手動(dòng)門解體檢修;(7)爐本體各疏水門解體檢修;
(8)底部上水門、底部加熱門解體研磨更換;(9)完成爐輔磨煤機(jī)本體及附屬設(shè)備的檢修;
(10)粗、細(xì)粉分離器檢查,并做防磨處理,防爆門更換;(11)引、送風(fēng)機(jī)檢修;(12)排粉機(jī)、輸粉機(jī)給粉機(jī)及給煤機(jī)檢修;(13)電除塵、撈渣機(jī)的檢修任務(wù);(14)完成爐煙風(fēng)機(jī)技改;
(15)本體、輔機(jī)特殊項(xiàng)目20項(xiàng),均已完成。
在此期間監(jiān)理對(duì)標(biāo)準(zhǔn)、技改及特殊項(xiàng)目的檢修進(jìn)行了跟蹤和旁站,對(duì)現(xiàn)場檢修過程中出現(xiàn)的差錯(cuò)和質(zhì)量問題進(jìn)行了糾偏。
二、現(xiàn)場檢修設(shè)備工程質(zhì)量執(zhí)行情況:
1、二次汽水壓試驗(yàn),中溫再熱器新管口共9處因焊口焊接原因泄漏;
2、一次汽水壓試驗(yàn)因水冷壁鰭片割傷造成泄漏(更換3根補(bǔ)焊1處);
3、水冷壁磨損超標(biāo)管更換 45 根;
4、在對(duì)水冷壁進(jìn)行抽查測厚中發(fā)現(xiàn)共有75根管磨損超標(biāo),已做更換處理,三、檢修中發(fā)現(xiàn)的主要設(shè)備缺陷及處理情況:
引風(fēng)機(jī)檢修中發(fā)現(xiàn):A引風(fēng)機(jī)前軸承(電機(jī)端)滾珠磨損,起麻點(diǎn); 送風(fēng)機(jī):A、B送風(fēng)機(jī)推力側(cè)、承力側(cè)滾動(dòng)軸承磨損嚴(yán)重; 排粉機(jī):A、B排粉機(jī)軸承油隙超標(biāo),磨煤機(jī):A磨減速機(jī)軸承油隙超標(biāo),A磨煤機(jī)小齒輪磨損嚴(yán)重,A磨進(jìn)口大瓦脫胎,B磨出口大瓦脫胎;
撈渣機(jī):撈渣機(jī)水封補(bǔ)水閥門,撈渣機(jī)兩側(cè)放灰擋板腐蝕嚴(yán)重;閥門:
1、汽包A、B側(cè)連排一次門解體后,檢查發(fā)現(xiàn)閥芯閥座吹損嚴(yán)重;
2、汽包A、B側(cè)連排三次門解體后,檢查發(fā)現(xiàn)閥芯閥座吹損嚴(yán)重;
3、定排旁路門解體后,檢查發(fā)現(xiàn)閥芯閥座吹損嚴(yán)重;
4、定排#10電動(dòng)門解體后,檢查發(fā)現(xiàn)閥芯閥座吹損嚴(yán)重;
5、甲側(cè)微量噴水一次門定位銷斷掉,無法拆卸;
6、過熱器二級(jí)減溫右側(cè)減溫水三次門閥座底座穿孔修前已焊補(bǔ);
#2機(jī)A級(jí)檢修鍋爐監(jiān)理工作總結(jié)
7、A側(cè)一級(jí)減溫水一次門解體后檢查發(fā)現(xiàn)閥座已變形,無法研磨修復(fù);
8、過熱器二級(jí)減溫水B側(cè)減溫水一次門解體后檢查發(fā)現(xiàn)閥座已變形,無法修復(fù);
9、A側(cè)二級(jí)減溫水反沖洗門解體后發(fā)現(xiàn)閥座變形,閥桿彎曲無法修復(fù);
10、A側(cè)一級(jí)減溫水一次門解體后檢查發(fā)現(xiàn)閥座已變形,無法研磨修復(fù);
11、過熱器二級(jí)減溫水B側(cè)減溫水一次門解體后檢查發(fā)現(xiàn)閥座已變形,無法修復(fù);
12、A側(cè)二級(jí)減溫水反沖洗門解體后發(fā)現(xiàn)閥座變形,閥桿彎曲無法修復(fù);
13、汽包A、B側(cè)連續(xù)排污調(diào)整門,解體后檢查發(fā)現(xiàn)閥芯、閥座密封面沖刷嚴(yán)重,已全部進(jìn)行更換、研磨和機(jī)加工處理。
四、不符合項(xiàng)執(zhí)行情況:
共發(fā)出不符合項(xiàng)18條,已全部完成。
五、存在的問題、亮點(diǎn)及建議:
1、中溫再熱器新管口因焊接質(zhì)量原因,在水壓試驗(yàn)時(shí)有9處泄漏,已全部進(jìn)行返修和補(bǔ)焊,并對(duì)其它新焊口進(jìn)行檢查處理,水冷壁翻邊鰭片割除時(shí),沒有做好預(yù)防措施,使部分管段割傷,造成水壓試驗(yàn)泄漏(已做更換和補(bǔ)焊處理)。
2、在對(duì)水冷壁進(jìn)行抽查測厚中發(fā)現(xiàn)共有75根管磨損超標(biāo),已做更換處理。磨煤機(jī)檢修,檢查齒輪嚙合情況,沒有按照大修管理手冊(cè)質(zhì)量驗(yàn)收程序,進(jìn)行下步工作,存在嚴(yán)重越點(diǎn)現(xiàn)象。
3、A、B送風(fēng)機(jī)檢修現(xiàn)場,作業(yè)流程軸承更換,H點(diǎn)沒有三級(jí)驗(yàn)收簽字,進(jìn)行下一步工作,存在越點(diǎn)現(xiàn)象。均已進(jìn)行質(zhì)量考核。
建議:
1、下次檢修時(shí)對(duì)#2爐水冷壁管進(jìn)行全面檢查,對(duì)查出超標(biāo)的管段進(jìn)行更換;
2、加強(qiáng)檢修工和焊工的責(zé)任心教育,提高檢修質(zhì)量和焊接水平,以防再次發(fā)生因水冷壁鰭片割傷水壓試驗(yàn)泄漏事件;
3、對(duì)各檢修單位的工作負(fù)責(zé)人進(jìn)行必要的培訓(xùn),熟悉作業(yè)指導(dǎo)書簽點(diǎn)程序,避免再次出現(xiàn)越點(diǎn)現(xiàn)象。
#2機(jī)組A級(jí)檢修監(jiān)理組鍋爐專業(yè)
2012年06月20日