第一篇:十八胺停爐保護(hù)措施
十八胺停爐保護(hù)法
1.保護(hù)要求:
1.1.十八胺的分解溫度為450℃及以上,而溫度低于350℃時,十八胺的汽化效果較差,因此應(yīng)將主蒸汽溫度降至450℃后進(jìn)行加藥。一旦加藥,主蒸汽溫度不得升至450℃以上。
1.2.為防止十八胺對精處理離子交換樹脂的影響,停用保護(hù)加藥前將精處理系統(tǒng)解列。2.保護(hù)措施
2.1.加藥前停運凝結(jié)水精處理系統(tǒng),增大凝結(jié)水的加氨量,并將pH提高到9.5~10.0。2.2.停運給水加聯(lián)胺泵;
2.3.停運給水加氨泵,控制給水pH為9.0~9.5; 2.4.在線硅表、鈉表、磷表、氧表解列;
2.5.機組滑停,當(dāng)主蒸汽溫度降至400℃左右(不超過450℃),給水流量控制在250~350t/h(一臺給水泵運行,再循環(huán)回水流量盡量控制到最小程度),并保證汽包處于正常水位或略低(應(yīng)避免高水位造成汽包放水)。2.6.開始加藥,加藥半小時后,每間隔半小時取樣分析給水、爐水、蒸汽、凝結(jié)水的pH、Fe3+、Cu2+、SiO2、Na+等項目。加藥開始后,每隔10分鐘取一個給水、凝結(jié)水、過熱蒸汽樣留做十八胺濃度分析。(不少于5個樣)
注:加藥時應(yīng)關(guān)閉除氧器對空排汽門和各種疏水外排水門,鍋爐連續(xù)排污門開度調(diào)至1%;
2.7.加藥結(jié)束后機組繼續(xù)運行,保證系統(tǒng)循環(huán)1小時。
2.8.當(dāng)系統(tǒng)壓力降到0.6~0.8MPa時,帶壓進(jìn)行熱爐放水,保證系統(tǒng)利用余熱烘干。3.停爐保護(hù)后啟動
3.1.機組啟動時除按正常進(jìn)行水質(zhì)控制外,必須測定凝結(jié)水中十八胺濃度,十八胺濃度<0.5mg/L時,精處理高速混床方可投入運行。
3.2.機組大修結(jié)束后,為保證熱力系統(tǒng)的清潔度,保證機組啟動時水汽品質(zhì)
1 盡快合格,應(yīng)對熱力系統(tǒng)進(jìn)行水沖洗。
3.3.采用十八胺保護(hù)后,應(yīng)確認(rèn)凝結(jié)水不含十八胺,方可將凝結(jié)水作為內(nèi)冷水補充水源。
2
第二篇:緊急停爐規(guī)程
緊急停爐操作規(guī)程
1.需要操作緊急停爐的情況
通常情況下,當(dāng)鍋爐遇到下列情況之一時,都應(yīng)緊急停爐。
鍋爐汽壓超過允許工作壓力,采取減弱通風(fēng)、停供燃料、加強給水等措施后,壓力仍繼續(xù)上升;鍋爐嚴(yán)重缺水,水位表已看不到水位,經(jīng) “叫水”后,仍看不見水位;鍋爐嚴(yán)重滿水,鍋爐水位已升至最高可見水位以上,經(jīng)放水仍不見水位出現(xiàn);不斷加大鍋爐給水及采取其他措施,水位仍繼續(xù)下降;給水設(shè)備事故停機,而又無備用設(shè)備;所有壓力表或水位表全部失靈;所有安全閥全部失靈;所有排污閥全部失靈;鍋爐受壓元件(如鍋筒、集箱、爐管等)損壞,危及人身或設(shè)備安全時;爐墻發(fā)生裂縫且有倒塌危險,或爐架橫梁燒紅;因其他事件嚴(yán)重威脅鍋爐房及設(shè)備安全時。
2.緊急停爐的操作方法
(1)立即停止加煤,停止鼓風(fēng),減少引風(fēng)。
(2)對于燃油、燃?xì)鉅t應(yīng)立即關(guān)閉總油、總氣閥;對于層燃爐應(yīng)迅速扒出爐膛內(nèi)燃煤,用砂土或濕灰壓在燃煤上進(jìn)行滅火,但不得向爐膛內(nèi)澆水。對鏈條爐排可落下煤閘板將爐排速度開至最大,使然煤迅速落入渣斗后熄火。
(3)打開各風(fēng)室風(fēng)門,關(guān)引風(fēng)機,使鍋爐自然通風(fēng)冷卻,繼續(xù)傳動爐排至爐排冷卻為止。帶有旁通路煙道的省煤器應(yīng)開旁路煙道,關(guān)主煙道。
(4)將鍋爐與蒸汽母管完全隔斷,打開空氣閥或安全閥排汽降壓。
(5)因缺水事故停爐,嚴(yán)禁向鍋內(nèi)進(jìn)水,并且不得排汽降壓;如無缺水現(xiàn)象,可采用進(jìn)水排污交替方法降溫降壓,要保持水位。
(6)對滿水事故應(yīng)立即停止給水,減弱燃燒,開排污閥放水,同時開主汽管和分汽缸上的疏水閥,防止汽大量帶水,產(chǎn)生水沖擊。
(7)熱水鍋爐緊急停爐主要做好以上(1)~(3)條,其他操作按熱水鍋爐正常停爐處理。
(8)停爐過程中,不可使?fàn)t膛冷卻速度過快,以防止?fàn)t墻、煙道、受壓部件和脹口因驟冷損壞。
3.處理方法
需要緊急停爐的事故發(fā)生時,由于事故的性質(zhì)不同可有下列不同處理方法:
(1)迅速熄火處理,緊急停爐時,首先停止鼓風(fēng),減少引風(fēng)并停止供給燃料,將爐排上的紅火與灰渣快速排出。熄火后切斷總汽閥并停止引風(fēng)機。如需要冷卻爐膛,可將爐門及旁通煙道打開。要隨時使鍋內(nèi)水位保持正常。
(2)迅速冷卻爐水處理,緊急停爐時,如無缺水或漏水現(xiàn)象,縮短時間加速冷卻,向鍋爐給水、排污以降低鍋內(nèi)壓力。爐水溫度將至80℃以下時,可以放掉爐水。如鍋爐嚴(yán)重缺水,停爐時絕對不能采用迅速冷卻操作,嚴(yán)禁向鍋內(nèi)給水,否則可能發(fā)生爆炸事故。
(3)鍋爐出現(xiàn)下列情況時,應(yīng)先與上級有關(guān)人員聯(lián)系,決定停爐時間,之后再停止鍋爐運行。
鉚縫、鉚釘泄漏;爐管、水冷壁管、省煤器管或過熱器管泄漏;燃燒室內(nèi)與煙氣接觸的鍋筒、集箱和管道上的絕熱保護(hù)層脫落;鍋爐嚴(yán)重結(jié)焦(結(jié)渣)而難于維持正常運行;鍋爐給水、爐水及蒸汽品質(zhì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于標(biāo)準(zhǔn),雖然努力調(diào)整,仍無法恢復(fù)正常時。
應(yīng)當(dāng)指出的是,鍋爐的停爐與冷卻是兩個不同的過程,兩者之間并無必然的聯(lián)系,即正常停爐可以采取緊急冷卻,緊急停爐也可以采取正常冷卻。當(dāng)檢修工期較長,緊急停爐可以采用正常冷卻;而檢修工期很短,甚至需要搶修時,為了爭取時間,正常停爐也可以采用緊急冷卻。
第三篇:5#鍋爐停爐方案
5#鍋爐停爐方案
一、概況:東阿鑫華鋼鐵有限公司動力廠安裝鍋爐設(shè)備是泰安鍋爐廠生產(chǎn)的TG-130/5.3-MQ型單鍋筒循環(huán)流化床鍋爐。
二、組織
1、組織機構(gòu) 組 長:劉義光 組織成員:
主操作:韓思彤、姚恒利 監(jiān)督人:周廣杰、黃冠男 現(xiàn)場安全員:孟偉
成 員:張國慶、趙合云、劉義壯、尹訓(xùn)凱、譚相濤
2、職責(zé):
(1)組長負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)停爐過程的全面協(xié)調(diào)、指揮工作。
(2)監(jiān)督人負(fù)責(zé)停爐過程中的運行人員安排及現(xiàn)場安全工作。(3)主操作負(fù)責(zé)停爐過程的燃燒控制及數(shù)據(jù)調(diào)整工作。(4)成員負(fù)責(zé)停爐方案的具體實施及現(xiàn)場操作。(4)具體分工:
(趙朋銀)主要負(fù)責(zé)鍋爐操作及燃燒指標(biāo)的控制。
(劉義壯、尹訓(xùn)凱)負(fù)責(zé)引風(fēng)機、一次風(fēng)機、二次風(fēng)機、反吹風(fēng)機的停車后的檢查及風(fēng)機冷卻水的關(guān)閉。
(張國慶、譚相濤)負(fù)責(zé)鍋爐水位的控制。
(趙和云)負(fù)責(zé)主蒸汽閥門的關(guān)閉及停爐時輸水閥門調(diào)節(jié)。
三、停爐前必須具備的條件及安全措施。
1、對鍋爐本體進(jìn)行全面檢查,通知有關(guān)人員做好停爐準(zhǔn)備。
2、根據(jù)操作規(guī)程要求進(jìn)行操作。
3、操作人員勞保用品及勞保器材備齊全,所需工具及現(xiàn)場整理好。
4、安全監(jiān)督人及時進(jìn)行巡查,發(fā)現(xiàn)隱患及時提出整改。
5、停爐過程中工作人員處理應(yīng)急事情必須有專人監(jiān)護(hù),并使用36v安全照明。
6、辦理好停爐前的各種作業(yè)票證做到責(zé)任到人,簽字人員必須到場。
7、停爐過程中,巡檢人員必須兩人以上并穿戴好勞保用品,佩戴移動式煤氣報警儀。
8、對有安全隱患的地區(qū)懸掛明確標(biāo)示牌“禁止靠近”,并設(shè)立安全警戒線防止其余人員進(jìn)入隱患地帶。
四、停爐步驟
1.接停爐命令,辦理票證并得到批準(zhǔn)。
2.對鍋爐進(jìn)行檢查將缺陷記錄在設(shè)備缺陷記錄本上。3.調(diào)整燃燒,在保證母管壓力穩(wěn)定的情況下,將負(fù)荷降至低限,緩慢調(diào) 整放空開度,將鍋爐解列出系統(tǒng)。
4.鍋爐解列完畢后,在鍋爐班長的監(jiān)護(hù)下解列返料風(fēng)機互備聯(lián)鎖。5.繼續(xù)減小燃燒,當(dāng)床溫低至750 攝氏度時,采用停止引風(fēng)機運行的方式制動MFT動作進(jìn)行停爐,停爐前通知煙氣脫硫系統(tǒng)推出運行。
6.風(fēng)機停止后,放返料灰并開啟各輸水門并繼續(xù)向鍋爐上水,維持水位穩(wěn)定。
7.停爐完畢,做好記錄,向上級匯報。
鍋爐車間2013.03.23
第四篇:鍋爐停爐后的工作
3#鍋爐停爐期間電氣檢修應(yīng)完成的工作
1:MCC配電柜內(nèi)部清掃、檢查。
2:三臺熱一次風(fēng)機電機的檢查、加潤滑油。3:三臺中速磨電機的檢查、加潤滑油。
4:兩臺送風(fēng)機電機的檢查、加潤滑油。
5:兩臺引風(fēng)機電機的檢查、加潤滑油。
6:所有低壓配電箱內(nèi)部清掃、檢查。
電氣檢修班
二零零九年十一月一十二日
第五篇:3#爐停爐檢修及開爐工作總結(jié)
3#爐停爐檢修及開爐工作總結(jié)
根據(jù)公司總體檢修計劃,3#高爐于2月14日3:10分停爐檢修,這次檢修是3#高爐自投產(chǎn)以來規(guī)模最大的一次檢修,在檢修中煉鐵廠堅持“安全第一、質(zhì)量優(yōu)先”的指導(dǎo)思想,嚴(yán)把安全關(guān)、質(zhì)量關(guān),通過認(rèn)真組織,精心安排,經(jīng)過半個多月的辛勤付出,高質(zhì)量的完成了所有檢修項目,按計劃于3月3日16:58分順利點火開爐。開爐后設(shè)備運行完好,沒有因為設(shè)備故障而導(dǎo)致慢風(fēng)、休風(fēng)等,為順利開爐快速達(dá)產(chǎn)創(chuàng)造了良好的條件。現(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)于下:
一、設(shè)備的檢修改造方面
這次檢修是3#高爐自投產(chǎn)以來規(guī)模最大的一次檢修。檢修前我們召集各班組長以上人員專門召開了檢修會議,會上就大檢修中檢修物資、檢修進(jìn)度、檢修安全措施、檢修技術(shù)措施、檢修技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及檢修工作的重點及難點,有針對性的提出了切實可行的解決方案,為檢修工作安全順利的完成奠定了基礎(chǔ)。為了保證檢修工作按質(zhì)、按量、按時完成,要求班組對各項檢修任務(wù)進(jìn)行了具體分工,做到了責(zé)任到人、任務(wù)落實、層層把關(guān)、各盡其責(zé)。充分調(diào)動每個檢修人員的積極性和創(chuàng)造性,為全面完成檢修目標(biāo)、推動和促進(jìn)檢修及技改任務(wù)的順利完成做好準(zhǔn)備。
本次3#爐停爐檢修大小項目達(dá)30多項,其中高爐此次檢修重點項目包括:熱風(fēng)爐噴涂灌漿,高爐煤氣管道噴涂,爐體壓漿,冷卻設(shè)備酸洗,循環(huán)水置換清理等,檢修涵蓋了需外協(xié)施工的五大項目:熱風(fēng)爐噴涂;高爐煤氣上升管、下降管噴涂;爐體壓漿;透平機更換煤氣出口膨脹節(jié);渣溝加固和鋼槽更換,為保證施工質(zhì)量,我們安排工長和工作較為負(fù)責(zé)的部分班長進(jìn)行監(jiān)護(hù),做到從項目開工到結(jié)束的全過程控制。從施工開始到質(zhì)量驗收,從施工管理到質(zhì)量管理都“凡事有人管理、凡事有人監(jiān)督”對施工中出現(xiàn)的問題及時指正和匯報,及時解決,使本次檢修的外協(xié)項目全部按時完成并達(dá)到施工要求。通過本次檢修重點取得以下效益:
1、通過爐頂煤氣管道噴涂,增加了高爐承壓能力,使3#高爐具備了提高頂壓的條件,可上提5kpa壓力,節(jié)約焦比0.2%。
2、通過對爐體冷卻設(shè)備就行酸洗,提高冷卻效果,可在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上降低冷卻水壓50kpa,減少了水電消耗。
3、利用檢修機會對風(fēng)口面積就行調(diào)整,適應(yīng)當(dāng)前高爐冶煉強度變化,達(dá)到降低焦比的目的。
4、通過對爐前設(shè)備的調(diào)整和檢查維護(hù),對液壓系統(tǒng)管路就行改造,解決鐵口打打不進(jìn)泥的現(xiàn)象,為及時排凈渣鐵,保證爐況穩(wěn)定奠定了基礎(chǔ)。
二、工藝技術(shù)方面
高爐開爐能否快速高產(chǎn),除了要掌握高爐日常操作技術(shù)外,還需要具備開爐裝料組合精確計算、裝料過程中的測量與調(diào)整,我們經(jīng)過精確的配料計算,采取凈焦段裝至爐身下部,空焦段(焦炭+石灰石+錳礦)裝至爐身中上部,其余部分至正常料線裝輕負(fù)荷料,輕負(fù)荷料負(fù)荷2.0t/t,爐渣堿度R2=0.85,停爐料以發(fā)展邊緣和中心氣流為主,大風(fēng)量噴吹鐵口,保證爐缸渣鐵存量達(dá)到最低狀態(tài),為開爐順利創(chuàng)造有利條件。
1、開爐準(zhǔn)備
送風(fēng)前進(jìn)行各系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備的聯(lián)動試車和確認(rèn)。
1)高爐熱風(fēng)爐系統(tǒng)在開爐前進(jìn)行烘、燒爐,具備正常送風(fēng)生產(chǎn)條件。2)確保爐前出鐵場設(shè)備運行正常,爐前出鐵系統(tǒng)已烘干,具備出鐵條件,制作臨時溝,臨時干渣坑,做好并具備放干渣條件。
3)檢查高爐冷卻系統(tǒng)并做好確認(rèn)工作,確保冷卻壁管路暢通不漏水,風(fēng)口等管路暢通。4)上料系統(tǒng)在裝料前按工藝操作規(guī)程聯(lián)合試車,確保上料程序正常,工作正常。5)高爐對煤氣系統(tǒng)各閥及各種信號系統(tǒng)進(jìn)行試驗,并對各儀表進(jìn)行檢查校對,確保準(zhǔn)確無誤。
6)確保高爐供水水壓、水量正常,備用設(shè)備處于完好狀態(tài)。
7)做好風(fēng)機房、水泵房、噴煤系統(tǒng)、布袋煤氣除塵系統(tǒng)、供料系統(tǒng)等相關(guān)系統(tǒng)與高爐的檢查聯(lián)動試車和確認(rèn)。8)原燃料質(zhì)量好且準(zhǔn)備充分。
9)檢查各種能源介質(zhì)管道及閥門,確保管路暢通、閥門開關(guān)靈活好用。
2、開爐快速達(dá)產(chǎn)技術(shù)措施
此次開爐我們準(zhǔn)備充分,開爐前我們針對廣富集團(tuán)開爐失敗原因進(jìn)行了研究分析,認(rèn)真制定了開爐方案,采取快速加風(fēng)與開風(fēng)口協(xié)調(diào)配合;裝料制度采取建立合適的焦碳平臺和礦環(huán)帶;改善煤氣利用適應(yīng)下部迅速降爐溫的需要等,取得了良好效果,并順利強化。復(fù)風(fēng)料中除了加了足量的焦炭外,還集中和分批帶入錳礦,來稀釋渣鐵,處理爐缸,并通過采用多環(huán)布料、快速噴煤、富氧等措施大大縮短了高爐達(dá)產(chǎn)時間,取得了明顯的經(jīng)濟(jì)效益。
本次開爐由于煤氣壓力低,風(fēng)溫明顯不足,基本屬于冷風(fēng)開爐,我們用吹氧方法,用以點燃焦炭,加熱爐缸,約3小時后爐缸焦炭開始燃燒,2小時后鐵口見渣,見渣后用有水炮泥堵口,4號凌晨2:30出第一次鐵,出渣鐵量約1噸,綜合各方面信息后于捅開3號和14號風(fēng)口。此次盡管開爐時爐溫高,但是因渣堿度調(diào)節(jié)合適,渣鐵流動性良好,這對于爐況的快速恢復(fù)和降低爐前勞動強度起到了積極作用。6:00鐵水過撇渣器。第六爐鐵水硅、硫全部達(dá)標(biāo),下午16:10分捅開最后一個風(fēng)口,高爐在不到24小時實現(xiàn)了從開爐到全風(fēng)口送風(fēng)的全風(fēng)冶煉狀態(tài)。創(chuàng)造了我們傳洋煉鐵乃至全國同類高爐快速開爐達(dá)產(chǎn)的記錄。經(jīng)驗總結(jié):
3#號高爐封爐檢修后開爐取得了巨大成功,實現(xiàn)了快速高產(chǎn)達(dá)標(biāo),體現(xiàn)了傳洋煉鐵綜合技術(shù)能力的進(jìn)步。在3#號高爐快速高產(chǎn)達(dá)標(biāo)過程中,以下技術(shù)措施至關(guān)重要。
1)開爐前工作準(zhǔn)備充分,各方全力配合;供應(yīng)了成分穩(wěn)定、質(zhì)量高的焦炭和燒結(jié)等各種優(yōu)質(zhì)原料,為順利開爐奠定了良好的基礎(chǔ)。
2)封爐后開爐的關(guān)鍵在于清除爐缸內(nèi)粘結(jié)物,這對爐缸透氣性和透液性起著決定性作用,將直接影響到開爐是否順利成功。
3)開爐采用陡升爬坡式加風(fēng)法配合快速開風(fēng)口直接影響到降硅效果,其中包含著很多冶煉技術(shù)支撐,只有熟練掌握了這些技術(shù)才能充分體現(xiàn)出其優(yōu)越性來。
4)加強爐前作業(yè)管理能及時出凈渣鐵和良好的設(shè)備狀態(tài)是高爐快速高產(chǎn)達(dá)標(biāo)的重要條件。
5)高爐開爐成功后,優(yōu)化高爐冶煉參數(shù),采用合理的上部調(diào)節(jié),選擇適宜的送風(fēng)制度是高爐爐況穩(wěn)定順行的基礎(chǔ)。只有上下部調(diào)劑相結(jié)合,才能保持合理的煤氣流分布,為高爐加風(fēng)達(dá)產(chǎn)創(chuàng)造有利條件。
6)開爐極易因爐墻渣皮脫落燒壞風(fēng)口小套,要迅速進(jìn)行更換,堅決不能拖延,防止小套漏水造成爐涼和爐缸凍結(jié)。
煉鐵廠 2014-3-5