第一篇:CFB鍋爐停爐后的快速冷卻步驟及檢查工作【2014.9.14】
一、CFB鍋爐停爐后的快速冷卻步驟
(1)床溫降至400℃時,可對爐膛進行強制通風冷卻,但風量不得過大,控制降溫速率在10℃/h以下;
(2)當床溫降至150℃時,停運高壓風機和一、二次風機,開啟爐墻下部人孔門,根據降溫速率可適當提高爐膛負壓值(PS:提高負壓值可以加強通風冷卻);
(3)當爐內溫度降至60℃以下時,停運引風機(PS:停止冷卻)。
二、CFB鍋爐停爐后的檢查工作
(1)當鍋爐停爐檢修時,應檢查并確認所有燃料隔絕門和擋板都處于關閉位置;
(2)在鍋爐停用期間,應對受壓部件及其內表面進行檢查。出現異常的磨損跡象應予以測量,分析并排除其產生的原因;
(3)檢查每一個風帽噴嘴是否被堵塞,被堵塞的噴嘴必須予以疏通;
(4)各檢查門孔被啟用過后,其密封墊圈應予以更換;
(5)檢查床下風道及點火器,如發現損壞,應予以維修;
(6)檢查燃料控制設備和其他控制設備,如給水調節器和蒸汽溫度調節器等,應處于最佳調節狀態;
(7)檢查所有燃料和石灰石供料管、排渣管等是否有堵塞、磨損和過熱等情況,并根據情況予以維修或更換;
(8)全面檢查所有熱電偶和測壓點的情況,并根據情況予以檢修,使其運行可靠。并檢查所有傳壓管路是否有堵塞,并予以疏通;
(9)檢查漏落的床料在風室內的沉積情況,并予以清理;
(10)檢查受熱面管子的磨損情況。應定期記錄管子外徑及壁厚的測量結果;
(11)檢查爐膛內有無結焦現象,如有,應分析結焦的原因并予以清理;
(12)對旋風分離器、回料器、爐膛等處的耐火材料進行檢查,必要時予以修復。對爐內易磨損的部位,需加強檢查和維護。
第二篇:5#鍋爐停爐方案
5#鍋爐停爐方案
一、概況:東阿鑫華鋼鐵有限公司動力廠安裝鍋爐設備是泰安鍋爐廠生產的TG-130/5.3-MQ型單鍋筒循環流化床鍋爐。
二、組織
1、組織機構 組 長:劉義光 組織成員:
主操作:韓思彤、姚恒利 監督人:周廣杰、黃冠男 現場安全員:孟偉
成 員:張國慶、趙合云、劉義壯、尹訓凱、譚相濤
2、職責:
(1)組長負責負責停爐過程的全面協調、指揮工作。
(2)監督人負責停爐過程中的運行人員安排及現場安全工作。(3)主操作負責停爐過程的燃燒控制及數據調整工作。(4)成員負責停爐方案的具體實施及現場操作。(4)具體分工:
(趙朋銀)主要負責鍋爐操作及燃燒指標的控制。
(劉義壯、尹訓凱)負責引風機、一次風機、二次風機、反吹風機的停車后的檢查及風機冷卻水的關閉。
(張國慶、譚相濤)負責鍋爐水位的控制。
(趙和云)負責主蒸汽閥門的關閉及停爐時輸水閥門調節。
三、停爐前必須具備的條件及安全措施。
1、對鍋爐本體進行全面檢查,通知有關人員做好停爐準備。
2、根據操作規程要求進行操作。
3、操作人員勞保用品及勞保器材備齊全,所需工具及現場整理好。
4、安全監督人及時進行巡查,發現隱患及時提出整改。
5、停爐過程中工作人員處理應急事情必須有專人監護,并使用36v安全照明。
6、辦理好停爐前的各種作業票證做到責任到人,簽字人員必須到場。
7、停爐過程中,巡檢人員必須兩人以上并穿戴好勞保用品,佩戴移動式煤氣報警儀。
8、對有安全隱患的地區懸掛明確標示牌“禁止靠近”,并設立安全警戒線防止其余人員進入隱患地帶。
四、停爐步驟
1.接停爐命令,辦理票證并得到批準。
2.對鍋爐進行檢查將缺陷記錄在設備缺陷記錄本上。3.調整燃燒,在保證母管壓力穩定的情況下,將負荷降至低限,緩慢調 整放空開度,將鍋爐解列出系統。
4.鍋爐解列完畢后,在鍋爐班長的監護下解列返料風機互備聯鎖。5.繼續減小燃燒,當床溫低至750 攝氏度時,采用停止引風機運行的方式制動MFT動作進行停爐,停爐前通知煙氣脫硫系統推出運行。
6.風機停止后,放返料灰并開啟各輸水門并繼續向鍋爐上水,維持水位穩定。
7.停爐完畢,做好記錄,向上級匯報。
鍋爐車間2013.03.23
第三篇:鍋爐停爐后的工作
3#鍋爐停爐期間電氣檢修應完成的工作
1:MCC配電柜內部清掃、檢查。
2:三臺熱一次風機電機的檢查、加潤滑油。3:三臺中速磨電機的檢查、加潤滑油。
4:兩臺送風機電機的檢查、加潤滑油。
5:兩臺引風機電機的檢查、加潤滑油。
6:所有低壓配電箱內部清掃、檢查。
電氣檢修班
二零零九年十一月一十二日
第四篇:鍋爐快速冷卻的控制方法
鍋爐快速冷卻的控制方法
一、停爐方式對汽包上、下壁溫差控制的影響
停爐分為計劃停爐和非計劃停爐兩種,停爐方式不同,它的降溫方式也不同。
1、如果屬于計劃停爐,那么,我們停爐時一般采用滑參數方式,盡可能把參數降得低一些,讓鍋爐承壓部件的熱量盡可能多釋放一些,停爐后的冷卻速也就會快一些,汽包上、下壁溫差就比容易控制,特別是有利于汽機的檢修;
2、如果是非計劃停爐,如事故情況下的被迫停爐,那是不可控的,那么,停爐后的溫度就相對較高,降溫冷卻就要困難一些,需要的時間相對就要長一些,汽包上、下壁溫差就比較難控制,甚至是無法控制;
二、停爐后的冷卻
停爐后的冷卻分為自然冷卻和強制冷卻兩種方式。
1、停爐后,不采用任何手段,讓其自然降溫降壓的冷卻方式,稱為自然冷卻方式;
2、停爐后,采用強制手段進行降溫,降壓的方式,稱為強制冷卻方式,如進行上水和放水的方法,啟動風機強制通風冷卻的方法,開啟人孔門進行通風冷卻的方法等等,但一般情況下,不提昌采用強制手段進行降溫,降壓,因為這種方法產生的溫差應力較大,對設備的損傷較大,還有可能由于冷卻速度過快而導致設備的損壞,如果因為要搶修而必須快速冷卻,為保證設備的安全性,也要遵守《鍋爐運行規程》有關停爐后冷卻與維護的規定,如“停爐4-6小時內各煙風擋板及各門孔應嚴密關閉,避免鍋爐急劇冷卻”、“8小時之后可微開風擋板、鍋爐人孔門、檢查孔門進行自然通風,但若排煙溫度高時,嚴禁開啟上述風門”、“停爐18小時后根據需要可啟動一臺引風機進行強制通風冷卻,但必須保汽包上、下壁溫差<50℃(Ⅱ期<40℃=。
三、汽包冷卻的特點
汽包由于壁厚(#1爐汽包壁厚112mm,重123t、#2爐汽包壁厚95mm,重122.2t),水容積較大(#1爐45.23m3、#2爐44m3)所以,熱容量比較大,加之保溫較好,因此,冷卻的速度比較慢,它的冷卻主要依賴于爐水溫度的降低。
四、停爐后汽包上下壁溫差的形成
停爐后,隨著壓力的降低,爐水的飽和溫度也隨之降低,金屬溫度相對較高,汽包對爐水和蒸汽放熱,汽包上半部為汽,下半部為水,由于水的傳熱系數相對較大,所以,與水接觸的部位傳熱要快一些,因此,壁溫與爐水溫度相接近,而汽的傳熱系數比水小得多,因此,與汽接觸的上半部熱量傳遞較慢,由此在而產生了上、下壁溫差。
五、減小汽包上、下壁溫差的方法
無論是什么原因停爐,停爐后如果有條件,都要將汽包內進滿水,當水位上到電接點水位計的最高水位值后(+300mm),再保持100t/h的給水流量,進水10分鐘,在這段時間內,可進水16t左右,這樣可將整個汽包充滿水,包括飽和蒸汽引出管內都可充滿水,這樣,整個汽包內壁都處于爐水的浸泡之中,上、下壁的放熱條件基本相同,上、下壁溫度也就相當接近,如果是不急于降溫,一般可不必再進水,也能保證汽包上、下壁溫差不超限,如果需快速冷卻檢修,待汽包內的水位降低到+200mm時,可向汽包再進水一次,上水時,最好也將整個汽包充滿。這樣可基本保證汽包上、下壁溫差不超限。
第五篇:某廠鍋爐密封風機電機“跳閘”導致停爐的分析
某廠鍋爐密封風機電機“跳閘”導致停爐的分析
一、事情經過
2014年4月22日上午8:00,電氣一次班巡檢人員檢查鍋爐2A密封風機電機負荷側軸承有異音,立即安排人員檢查該電機,發現該電機負荷側軸承溫度高(64℃),隨即對電機軸承進行加油,觀察電機軸承無異音。23日巡檢時,該電機軸承異音再次出現,對電機軸承再次加油,軸承聲音正常,繼續觀察。27日軸承異音再次出現,10:00接維護部電氣主任通知將1B密封風機電機更換至2A密封風機電機處。15:00電機更換完畢,28日15:00機務通知電機接線,18:00工作負責人對接線情況進行檢查(期間因靠背輪問題,電機先后進行過2次拆裝和1次空試車)。
28日21:00該電機具備試運條件,22:00電機在試運啟動時接線盒內發生相間短路,造成該電機電源開關跳閘、400V工作PC跳閘,導致#2爐停爐。
二、檢查結果
對電機、電源開關進行全面檢查,發現電機接線盒內有短路現象,電機電纜引線A相與C相接線柱間發生短路;電機電源開關跳閘,400V總段母線的電源開關跳閘。
三、原因分析
1、電機接線盒內短路是造成本次停爐的直接原因。另外,由于電機容量大(功率185KW 電流 330A),選用雙120mm電纜作為動力電纜,接線盒內空間狹小、電纜終端頭不易彎曲,使得相間安全距離過近,再加之電纜引線A相絕緣外皮有破損,存在絕緣薄弱點,故造成啟動時造成絕緣擊穿,發生短路。
2、由于搶修時照明不足以及存在僥幸心理等原因,接線人員忽視電纜引線破損,未對破損處進行絕緣處理。工作負責人責任心不強,未對接線工作進行細致檢查驗收。
3、開關保護整定值存在問題,在發生相間短路時電機電源開關未及時跳閘,導致400V工作PC電源開關跳閘。
四、整改措施
1、組織措施
1)定期開展電氣設備接線專題講座,加強電氣人員技術培訓,培訓內容應有針對性、適用性,在培訓的過程中,應同時傳授工作經驗,幫助青年員工豐富生產知識;
2)強化驗收管理作用,各級驗收人員切實承擔起本崗位質量管理責任。加強搶修工作的驗收管理,落實三級驗收制度,作業人員工作完畢后進行自檢,合格后工作負責人驗收,負責人驗收合格后專業專工驗收,完成內部三級驗收;項目部完成自檢后由(監理)、業主逐級驗收,完成外部三級驗收。3)整頓班組人員,對于長期工作馬虎、責任心不強、技術力量較差的人員進行調換。
2、技術措施
1)針對類似問題進行設備清查,特別是雙電纜供電的設備,加強對該類設備的運行監測。利用設備停備進行檢查,對于引線安全距離較近的,可采取套絕緣熱縮管或加墊絕緣物等方法進行隔離,增加引線在接線盒內的絕緣強度。
2)電纜引線在接線盒內過長的,應按照電機接線盒內尺寸,重新制作電纜終端頭,以符合接線盒內絕緣安全距離要求。3)電氣設備接線時應充分檢查接線空間內部安全距離、引線絕緣情況以及接線柱等部位,接線后應用搖表進行耐壓絕緣測試。
4)做好電機測溫、測振等記錄,數據有異常時應及時進行分析判斷,并逐級匯報。
5)積極配合業主單位,對全廠電源開關保護整定值進行清查,建立開關保護整定值臺帳,對于類似問題應及時進行調整。