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機(jī)電專業(yè)典型事故案例

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第一篇:機(jī)電專業(yè)典型事故案例

第一部分 陽(yáng)煤五礦典型事故案例匯編 第三章 機(jī)電系統(tǒng)事故案例 1、2001年1月30日八點(diǎn)班,機(jī)運(yùn)區(qū)供電隊(duì)工人羅華斌在廣場(chǎng)降壓站清掃開關(guān)柜頂部的工業(yè)衛(wèi)生時(shí),其左臂觸及帶電部位,觸電死亡。

事故原因:

在未停電的情況下,靠近帶電部位作業(yè)。吸取的教訓(xùn):

①檢修機(jī)電設(shè)備,現(xiàn)場(chǎng)必須嚴(yán)格執(zhí)行專人停電、鎖開關(guān)等相關(guān)制度。

②檢修機(jī)電設(shè)備,必須提前召開專題會(huì)并辦理好相關(guān)手續(xù),明確現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)責(zé)人、停送電負(fù)責(zé)人,要對(duì)作業(yè)人員交代清楚相關(guān)安全注意事項(xiàng),檢修人員必須使用合格的安全用具和絕緣用具,同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)必須有監(jiān)護(hù)人,確認(rèn)停電后,方可進(jìn)行下一步作業(yè)。2、2004年4月5日八點(diǎn)班,大井機(jī)電隊(duì)工人賈建斌在西北翼皮帶巷更換燈管,本人在未與皮帶司機(jī)取得聯(lián)系,未鎖開關(guān)、掛警示牌的情況下,便站在皮帶上更換燈管,皮帶突然啟動(dòng),將其帶入煤倉(cāng)窒息死亡。

事故原因:

①檢修電鉗工未與皮帶司機(jī)取得聯(lián)系,未按規(guī)定停電鎖開關(guān)、掛警示牌的情況下,違章站在皮帶上更換燈管,皮帶突然起動(dòng),將其帶入煤倉(cāng),是造成事故的直接原因。

②檢修班、生產(chǎn)班協(xié)調(diào)不到位,現(xiàn)場(chǎng)管理有漏洞,是造成事故的主要原因。吸取的教訓(xùn):

①皮帶檢修或在皮帶四周工作,必須停機(jī),鎖開關(guān),掛警示牌。②要求工作前必須與皮帶司機(jī)取得聯(lián)系,待允許后方可工作。3、2006年2月10日四點(diǎn)班,五礦多營(yíng)回收隊(duì)五林井?dāng)U二區(qū)皮帶巷頭部皮帶電機(jī)出現(xiàn)頂閘現(xiàn)象。正在調(diào)度指揮工作的李向陽(yáng)便安排羅振宇對(duì)8105配電室門口的擴(kuò)二區(qū)皮帶供電系統(tǒng)四通接線盒進(jìn)行檢查,查看是否線路接觸松動(dòng)。23時(shí)40分許,當(dāng)羅振宇帶領(lǐng)當(dāng)班另一機(jī)電維護(hù)工王紫峰來到配電室門口時(shí),在未與配電室維護(hù)工聯(lián)系停電的情況下,二人直接將四通接線盒三條螺絲擰掉,打開接線盒外蓋,王紫峰手扶外蓋,羅振宇用電筆驗(yàn)電,在驗(yàn)電過程中,發(fā)生線路相間短路,產(chǎn)生弧光,將羅振宇、王紫峰二人的臉部與右手燒傷,發(fā)生事故。

事故原因:

①維護(hù)工違反機(jī)電操作規(guī)程規(guī)定,在未停電的情況下,違章帶電作業(yè)(檢修供電系統(tǒng)接線盒),導(dǎo)致線路發(fā)生相間短路,產(chǎn)生弧光傷人,是造成事故的直接原因。

②在處理供電系統(tǒng)故障時(shí),隊(duì)組明知小班維護(hù)工的個(gè)人技能素質(zhì)差,但未安排其外憑機(jī)電維護(hù)工親自到現(xiàn)場(chǎng)把關(guān),而外憑工人在電話指揮過程中,工作安排又不詳細(xì),是造成事故的主要原因。

吸取的教訓(xùn)

①處理機(jī)電設(shè)備故障時(shí),必須停止上一級(jí)的開關(guān),并掛停電警示牌。②在處理設(shè)備故障時(shí),施工隊(duì)組嚴(yán)禁隨意安排無證人員操作電氣設(shè)備。4、2006年9月8日四點(diǎn)班,機(jī)電隊(duì)人行暗斜井絞車提升崗位人員下井接班后,人車正常運(yùn)輸。約17:30分,通風(fēng)隊(duì)放炮人員到達(dá)暗斜井,此時(shí)北鉤主車在上車場(chǎng),等乘車人員上車后,信號(hào)工打點(diǎn)開車,下放人員。當(dāng)人車下行至下部車場(chǎng)時(shí),絞車發(fā)生過卷,導(dǎo)致人車撞在事先打在道心準(zhǔn)備進(jìn)行人車脫鉤試驗(yàn)使用的老漢柱上,造成坐在第二節(jié)車廂第一排座位上的通風(fēng)隊(duì)放炮員候春旺頭部與車廂碰撞,頸椎骨折。事故原因:

①人車下放過程中,絞車司機(jī)精力不集中,致使絞車發(fā)生過卷,人車撞在老漢柱上,造成乘車人員受傷,是造成事故的直接原因。

②機(jī)電隊(duì)明知暗井坡上打上老漢柱準(zhǔn)備作脫鉤試驗(yàn),人車運(yùn)行停車位臵已改變,但對(duì)此未得到重視,在無技術(shù)能力調(diào)整絞車后備保護(hù)的情況下,未調(diào)整過卷保護(hù)開關(guān)位臵,只作口頭要求,導(dǎo)致絞車過卷,是造成事故的主要原因。

吸取的教訓(xùn):

絞車提運(yùn)期間,主司機(jī)必須精力集中,觀察絞車及各種指示器的運(yùn)行,副司機(jī)認(rèn)真監(jiān)護(hù),嚴(yán)禁擅離崗位。5、2006年10月25日早六班,回收隊(duì)外建組工人李春斌在五林井?dāng)U二區(qū)皮帶巷清理浮煤時(shí),在未與皮帶崗位工取得聯(lián)系,停電鎖開關(guān)、掛停電牌的情況下,便上皮帶清煤,皮帶突然啟動(dòng),墜入煤倉(cāng),搶救及時(shí),幸免遇難。

事故原因:

清煤工站在皮帶上清煤前未與皮帶崗位工取得聯(lián)系,停電鎖開關(guān)、掛停電牌是造成事故的直接原因。

吸取的教訓(xùn):

①崗位工清理皮帶浮煤時(shí),要求皮帶必須停機(jī),嚴(yán)禁開機(jī)時(shí)工作。②停機(jī)時(shí)必須鎖好開關(guān),揭示警牌。6、2008年11月4日早六班,五林井掘進(jìn)隊(duì)一組8404回風(fēng)順槽檢修皮帶。工長(zhǎng)白富德等人于10時(shí)30分取掉25米舊皮帶,鉚接起50米新皮帶后,準(zhǔn)備往貯帶倉(cāng)拉皮帶,工人張秀軍負(fù)責(zé)操作漲緊車,白富德負(fù)責(zé)點(diǎn)動(dòng)皮帶壓扣,在皮帶移動(dòng)貯存過程中,站在皮帶機(jī)頭旁邊的工人曹世明發(fā)現(xiàn)皮帶被機(jī)頭清煤器上的螺絲卡住,便用手去處理皮帶,不慎將左手卷入正在運(yùn)轉(zhuǎn)的揚(yáng)煤輥和清煤器之間,其左手臂被擠傷。

事故原因:

①在皮帶運(yùn)行的情況下,違章處理被清煤器螺絲卡住的皮帶,是造成事故的直接原因。②更換皮帶時(shí),現(xiàn)場(chǎng)人員不停電,不閉鎖開關(guān),違章操作,且開皮帶時(shí)沒有警示人員不得靠近皮帶,是造成事故的直接原因。

吸取的教訓(xùn):

①皮帶運(yùn)行期間,嚴(yán)禁人員將身體的任何部位靠近皮帶傳動(dòng)部分。

②檢修設(shè)備、清理設(shè)備浮煤或更換設(shè)備設(shè)施時(shí),必須停止皮帶運(yùn)行,并停電鎖開關(guān),并有專人看管。7、2011年8月9日八點(diǎn)班,機(jī)電隊(duì)中央?yún)^(qū)人行暗斜井人車正常運(yùn)送人員。約8時(shí)10分左右,人車上部車場(chǎng)主車下行運(yùn)送人員時(shí),人車發(fā)生抱軌,造成兩名乘車人員受輕微傷。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,主車以2m/s的下行速度運(yùn)行至40米左右時(shí),系統(tǒng)壓力(工作壓力)表突然顯示異常,壓力不穩(wěn)定,人車主車抱閘裝臵動(dòng)作,后二節(jié)車廂抱軌裝臵瞬間發(fā)生抱軌。

事故原因:

①人車運(yùn)行過程中,液壓元件(一處密封圈)發(fā)生損壞,系統(tǒng)壓力下降發(fā)生異常,是造成人車發(fā)生抱閘的直接原因。

②隊(duì)組日常檢修工作不到位,是造成人車發(fā)生抱閘的主要原因。吸取的教訓(xùn):

①人車司機(jī)控制好人車運(yùn)行速度,不超2.0m/s。

②人員乘坐人車時(shí),要系好安全帽帶,端正坐姿,注意力要集中,防止意外。8、2012年元月13日八點(diǎn)班,大井機(jī)電隊(duì)當(dāng)班工長(zhǎng)張春圓在西北翼擴(kuò)區(qū)軌道巷更換風(fēng)管時(shí),右腳不慎踩在擴(kuò)區(qū)梭車尾輪處,運(yùn)行的絞車鋼絲繩將本人右腳腳趾帶入老輪內(nèi)擠傷。

事故原因:

①機(jī)電隊(duì)當(dāng)班工長(zhǎng)張春圓違章作業(yè),在現(xiàn)場(chǎng)未與運(yùn)輸工區(qū)取得聯(lián)系的情況下,違章站在梭車運(yùn)行區(qū)域內(nèi)作業(yè);運(yùn)輸工區(qū)運(yùn)二隊(duì)當(dāng)班工長(zhǎng)王建杰,作為現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)輸安全負(fù)責(zé)人,未按規(guī)定在西北翼擴(kuò)區(qū)軌道巷梭車尾輪處安排專人警戒,是造成事故的直接原因。

②機(jī)電隊(duì)運(yùn)輸大巷更換風(fēng)管零星工程開工前,未按礦相關(guān)規(guī)定履行程序,既未提前在礦碰頭會(huì)上取得聯(lián)系,也未向礦調(diào)辦工作票請(qǐng)示,管理上存在漏洞,是造成事故的主要原因。

吸取的教訓(xùn)

①大巷零星工程作業(yè)必須辦理工作票,且必須制定詳細(xì)的安全防范措施。②梭車?yán)陷啽仨氝M(jìn)行永久性封閉,否則不準(zhǔn)動(dòng)用梭車。③梭車運(yùn)行時(shí),嚴(yán)禁人員進(jìn)入梭車鋼絲繩運(yùn)行區(qū)域行走。9、2013年5月4日零點(diǎn)班,機(jī)運(yùn)區(qū)提升隊(duì)工人劉曉亮在技改煤倉(cāng)下口處理給煤機(jī)小皮帶跑偏時(shí),本人右臂被運(yùn)行的履帶帶入小托輥內(nèi)絞傷。

事故原因:

①崗位工違章操作,在皮帶未停止運(yùn)行的情況下處理故障,是造成事故的直接原因。②現(xiàn)場(chǎng)人員不使用調(diào)皮帶跑偏裝臵,而是搶時(shí)間、圖省事,違章蠻干,是造成事故的主要原因。

吸取的教訓(xùn): ①皮帶機(jī)、給煤機(jī)檢修或在傳動(dòng)部位處清煤、處理故障時(shí),必須停機(jī),鎖開關(guān),掛停電牌;人員作業(yè)前,必須與皮帶機(jī)、給煤機(jī)司機(jī)取得聯(lián)系,待允許后方可工作。

②皮帶機(jī)機(jī)頭、機(jī)尾、給煤機(jī)等傳動(dòng)部位必須完善防護(hù)裝臵,并懸掛警示牌。

10、2014年8月3日八點(diǎn)班,采煤工區(qū)皮帶隊(duì)電工劉維忠在中央?yún)^(qū)二部皮帶機(jī)頭測(cè)400A饋電開關(guān)三相電流是否平衡時(shí),本人停電打開皮帶電機(jī)400A開關(guān)上蓋,送電后,把萬用表檔位打在?電流檔?上,把表筆兩端搭在開關(guān)負(fù)荷側(cè)左、中2個(gè)接線柱上,開關(guān)接線柱之間相間短路,產(chǎn)生電弧,造成本人面部、手部不同程度燒傷。

事故原因:

①當(dāng)班電工測(cè)電流時(shí),使用測(cè)試儀器不當(dāng),按規(guī)定應(yīng)使用卡流表,而現(xiàn)場(chǎng)使用普通萬用表。

②測(cè)電流的操作方法不當(dāng),測(cè)電流應(yīng)使用串聯(lián)方式連接,而本人將萬用表測(cè)試檔位打在?電流檔?上,使用并聯(lián)的方式進(jìn)行測(cè)試,導(dǎo)致開關(guān)接線柱之間相間短路,產(chǎn)生電弧,本人面部、手部不同程度燒傷。

吸取的教訓(xùn):

現(xiàn)場(chǎng)檢修低壓設(shè)備確需開蓋測(cè)量檢查,了解設(shè)備故障情況時(shí),必須使用專用正規(guī)測(cè)試儀器,按正規(guī)程序操作,并佩戴絕緣手套,設(shè)專人監(jiān)護(hù)。

第二部分 陽(yáng)煤集團(tuán)典型事故案例匯編 第三章 機(jī)電事故

第一節(jié) 一礦“2.16”機(jī)電事故

一、事故經(jīng)過

2007年2月16日八點(diǎn)班,一礦綜五隊(duì)電工董某到皮帶機(jī)開關(guān)處將進(jìn)風(fēng)660V分路開關(guān)停電,計(jì)劃更換開關(guān)和接線盒,在既沒有鎖開關(guān)也沒有掛停電牌的情況下,就回到進(jìn)風(fēng)順槽設(shè)備列車處工作。14點(diǎn)左右,另一組檢修人員在做完皮帶頭后發(fā)現(xiàn)皮帶短,對(duì)接不上,就送電開回柱機(jī),將正在更換接線盒的董某電擊致死。

二、事故原因

1、非值班電氣人員進(jìn)行電氣作業(yè),違章送電,致使電氣檢修人員遭電擊致死,這是事故發(fā)生的直接原因。

2、機(jī)電管理混亂,電氣檢修人員違反操作規(guī)程,未執(zhí)行停電掛牌閉鎖制度,是造成事故的主要原因。

3、作業(yè)人員自保互保意識(shí)不強(qiáng),防范能力差,兩路檢修人員沒有進(jìn)行必要的聯(lián)系、溝通是造成事故的重要原因。

三、事故教訓(xùn)

1、停電不執(zhí)行閉鎖開關(guān)和掛牌制度,作為專職電工董某嚴(yán)重違章,以身試險(xiǎn),終釀苦果。

2、機(jī)電管理混亂,多路檢修人員缺乏必要的溝通聯(lián)系和統(tǒng)一協(xié)調(diào),非值班電氣人員違章進(jìn)行電氣作業(yè),諸多的違章環(huán)環(huán)相扣,終至慘劇發(fā)生。

四、防范措施

1、強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)安全管理,生產(chǎn)指揮要統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)配合,對(duì)電氣等特種作業(yè)人員崗位加強(qiáng)安全監(jiān)管,杜絕非值班電氣人員進(jìn)行電氣作業(yè)。

2、嚴(yán)格執(zhí)行停送電和供電安全管理制度,堅(jiān)持?誰停電、誰送電?的原則。嚴(yán)格執(zhí)行停電閉鎖開關(guān)和掛牌制度,嚴(yán)禁違章帶電作業(yè)。

3、加強(qiáng)員工安全教育培訓(xùn),提高員工自保互保意識(shí)。

五、事故點(diǎn)評(píng)

《煤礦安全規(guī)程》第四百四十五條規(guī)定?井下不得帶電檢修、搬遷電氣設(shè)備、電纜和電線。檢修和搬遷前,必須切斷電源。所有開關(guān)的閉鎖裝臵必須可靠地防止擅自送電,防止擅自開蓋操作,開關(guān)把手在切斷電源時(shí)必須閉鎖,并懸掛‘有人工作,不準(zhǔn)送電’字樣的警示牌,只有執(zhí)行此項(xiàng)工作的人員才有權(quán)取下此牌送電?。《陽(yáng)煤集團(tuán)停送電安全工作規(guī)程》對(duì)停送電工作也有詳盡的規(guī)定。然而每一次事故發(fā)生,現(xiàn)場(chǎng)人員都把規(guī)章拋之于腦后,從停電不執(zhí)行閉鎖開關(guān)和掛牌制度到非值班電氣人員違章進(jìn)行電氣作業(yè),現(xiàn)場(chǎng)機(jī)電管理之混亂可見一斑,試想如果這諸多的混亂和違章,能有一環(huán)得以糾正,能夠按章作業(yè),慘劇還會(huì)發(fā)生嗎?

第二節(jié) 新景礦“2.27”電弧傷人事故

一、事故經(jīng)過

2010年2月27日機(jī)電隊(duì)零點(diǎn)班下井后,李某和荊某坐頭趟接班車直接到達(dá)蘆北北六口絞車處。到達(dá)地點(diǎn)后李某首先進(jìn)行了跟線,跟到移變處的饋電開關(guān)時(shí),叫電工荊某把饋電開關(guān)的負(fù)荷側(cè)停電。停電后,李某就打開四通蓋進(jìn)行驗(yàn)電,驗(yàn)電中發(fā)現(xiàn)仍有電時(shí),就喊荊某怎么還有電,荊某聽到李某喊話后正準(zhǔn)備停移變的電,此時(shí)李某在驗(yàn)電過程中驗(yàn)電不正規(guī)造成驗(yàn)電筆與接線柱弧光短路后燒傷右手背。后經(jīng)護(hù)送上井到醫(yī)院治療。

二、事故原因

1、傷者在解四通前,跟錯(cuò)線、停錯(cuò)電、驗(yàn)電不正規(guī)是造成事故的直接原因。

2、荊某解火前互保聯(lián)保不到位,是造成事故的主要原因,并且發(fā)生事故后沒有詳細(xì)檢查四通燒壞情況就盲目蓋上蓋違章進(jìn)行送電。

3、班組日常管理不到位,隊(duì)組安全管理混亂是造成事故的重要原因。

三、事故教訓(xùn)

1、跟線、停電有誤,驗(yàn)電不正規(guī),違章送電。

2、安全管理混亂,職工互保聯(lián)保意識(shí)不強(qiáng)。

四、防范措施

1、今后在檢修或處理事故中,必須跟好線路確認(rèn)無誤后方可工作,嚴(yán)禁帶電作業(yè),堅(jiān)持誰停電誰送電的原則。

2、操作人員一定要按操作程序來操作,吸取教訓(xùn)。

3、電工作業(yè)必須嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司頒發(fā)的《停送電操作規(guī)程》,認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)安全組織措施和技術(shù)措施。

4、要求全體井上下電氣維護(hù)工吸取事故教訓(xùn),杜絕同類事故發(fā)生。

五、事故點(diǎn)評(píng)

1、工作要嚴(yán)細(xì)認(rèn)真,確認(rèn)無誤后方可工作。

2、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的《停送電操作規(guī)程》,嚴(yán)禁帶電作業(yè),堅(jiān)持誰停電誰送電的原則

3、加強(qiáng)互保聯(lián)保安全意識(shí)。

第三節(jié) 新景礦“12.7”弧光短路傷人事故

一、事故經(jīng)過

2010年12月7日8點(diǎn)班,工程隊(duì)人員接班后,當(dāng)班人員正常出矸。機(jī)電隊(duì)長(zhǎng)張某和機(jī)電助理巨某按照機(jī)電管理規(guī)定,在蘆南二區(qū)北五口移變處試驗(yàn)630總開關(guān)停、送電工作,試驗(yàn)?zāi)苷嚯姡珡?fù)位后送不起電,隨后,就在上一級(jí)800kVA移變開關(guān)停了電,停電后,打開開關(guān),拉出本體去掉電源隔離板,跟線路檢查,未查出故障原因,就到準(zhǔn)備二隊(duì)借來萬用表進(jìn)行檢查,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)合閘按鈕閉點(diǎn)未閉合,就用保險(xiǎn)絲把合閘按鈕閉點(diǎn)短接。關(guān)閉630開關(guān)蓋。在移變上送電,630開關(guān)正常送電。此時(shí),張某和巨某確認(rèn)630開關(guān)合閘按鈕有問題,現(xiàn)場(chǎng)商定處理合閘按鈕,張某到距開關(guān)1米外找小線。這時(shí)巨某未停上一級(jí)控制開關(guān)電,只閉鎖了本開關(guān),打開開關(guān)蓋后,巨某發(fā)現(xiàn)開關(guān)內(nèi)本體傾斜,就用自制的鐵改錐撬本體,在操作過程中,由于本體電源側(cè)沒有安設(shè)電源隔離板,電源側(cè)有電,鐵改錐誤碰在電源側(cè)造成短路頂閘,短路產(chǎn)生弧光燒傷巨某右手和右臉,隨后將其護(hù)送上井。到陽(yáng)煤三院診斷,傷者右手輕微2度、右臉輕微1度燒傷。

二、事故原因

1、電工巨某在處理開關(guān)故障時(shí),未停上一級(jí)控制開關(guān)電源,打開開關(guān)蓋后又沒有進(jìn)行檢電、驗(yàn)電、放電、盲目作業(yè)是造成事故的直接原因。

2、處理開關(guān)故障時(shí),電源側(cè)沒有恢復(fù)隔離板,并且在調(diào)整開關(guān)本體時(shí),使用非電工用具作業(yè)是造成事故的主要原因。

3、現(xiàn)場(chǎng)配套人員安全意識(shí)差,未能監(jiān)護(hù)巨某正規(guī)作業(yè),互保不到位,是造成事故的重要原因。使用非電工用具作業(yè)

4、隊(duì)組現(xiàn)場(chǎng)管理不到位,放松機(jī)電管理,對(duì)員工日常習(xí)慣性違章行為未加強(qiáng)管理教育是造成事故的又一重要原因。

三、事故教訓(xùn)

1、處理故障,操作程序有誤,使用非電工用具作業(yè),習(xí)慣性違章。

2、安全意識(shí)差,監(jiān)護(hù)不到位。

四、防范措施

1、在檢修或處理事故中,必須嚴(yán)格執(zhí)行停送電和驗(yàn)電放電制度,嚴(yán)禁帶電作業(yè)。

2、機(jī)電作業(yè)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司頒發(fā)的《停送電操作規(guī)程》,認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)安全組織措施和技術(shù)措施。

3、要求電氣維護(hù)工,嚴(yán)禁使用非專業(yè)工具作業(yè),認(rèn)真吸取事故教訓(xùn),杜絕同類事故發(fā)生。

4、生產(chǎn)部門管理人員要超前預(yù)想,認(rèn)真查找管理漏洞,進(jìn)行認(rèn)真整改。

五、事故點(diǎn)評(píng)

1、嚴(yán)禁帶電作業(yè),嚴(yán)禁使用非專業(yè)工具作業(yè)。

2、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司頒發(fā)的《停送電操作規(guī)程》,認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)安全組織措施和技術(shù)措施。

3、杜絕習(xí)慣性違章行為。

第四節(jié) 五礦廣場(chǎng)站6KV母線短路事故

一、事故經(jīng)過:

2013年1月23日23時(shí)41分,廣場(chǎng)站值班員郗某、王某、溫某在主控室內(nèi)聽到6KV室內(nèi)發(fā)出有類似爆炸的的聲音,發(fā)現(xiàn)一高壓柜柜前門有火焰冒出;提示 2#主變跳閘動(dòng)作,經(jīng)查看,饋井下峒底配電室618開關(guān)柜前門冒火,撲滅火后,確認(rèn)全站6KV系統(tǒng)失電; 620柜電流速斷保護(hù)動(dòng)作;斷開6KV聯(lián)絡(luò)600開關(guān)后,恢復(fù)1#主變運(yùn)行,6KV I段母線恢復(fù)送電。因停電時(shí)間已超過10分鐘,要求井下撤人,斷開井下電源,23時(shí)52分調(diào)度命令廣場(chǎng)站拉開送井下617/618柜,命令排矸站斷開送井下南翼采區(qū)612/613。

經(jīng)郗某、王某檢查,發(fā)現(xiàn)620柜后門底部因短路爆炸已吹破,并有貓的皮毛噴出。接到命令后,郗某、王某按操作規(guī)定,打開618、620開關(guān)柜后門處理故障。617、618隔斷僅是一小塊絕緣板,表面看617柜設(shè)備完好無異常,但因第一次失爆617柜絕緣已受到嚴(yán)重?fù)p壞,0時(shí)20分廣場(chǎng)站6KV主母線北側(cè)再次失爆,造成廣場(chǎng)站6KV系統(tǒng)再次全站失電。

二、事故原因

1、貓由電纜溝進(jìn)入6KV電纜室,順電纜室620電纜進(jìn)入620開關(guān)負(fù)荷側(cè)主母線腔內(nèi),導(dǎo)致廣場(chǎng)站6KV主母線相間短路,全站6KV系統(tǒng)失電,是造成事故的直接原因。

2、各級(jí)管理人員檢查落實(shí)工作不嚴(yán)不細(xì),是造成事故的間接原因。

3、現(xiàn)場(chǎng)操作人員現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)變處臵能力差,是造成事故的重要原因。

4、高壓柜固有缺陷造成隱患擴(kuò)大,而管理人員未及時(shí)發(fā)現(xiàn),是造成事故的主要原因。

5、隊(duì)組日常培訓(xùn)教育工作不到位,現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員應(yīng)急意識(shí)差,也是造成事故的重要原因。

三、事故教訓(xùn)

1、貓由電纜溝進(jìn)入,造成母線相間短路,全站停電。

2、管理不到位,沒有及時(shí)消除隱患,導(dǎo)致發(fā)生事故。

四、防范措施

1、針對(duì)現(xiàn)有的供電方式和開關(guān)柜布臵方式易造成事故擴(kuò)大,立即取消618柜,保證雙回路在異常狀態(tài)下的安全距離。

2、吸取廣場(chǎng)站小動(dòng)物進(jìn)入帶電母線造成大面積短路停電事故,對(duì)五礦全部6KV以上供電崗位進(jìn)行防鼠堵塞,凡小動(dòng)物有可能進(jìn)入的洞、口全面進(jìn)行封堵。

3、對(duì)大動(dòng)力、供電相關(guān)操作規(guī)程及應(yīng)急預(yù)案學(xué)習(xí)及實(shí)操演練,提高應(yīng)變能力。

4、對(duì)廣場(chǎng)站供電系統(tǒng)不合理,礦有計(jì)劃更新、優(yōu)化供電系統(tǒng)。

五、事故點(diǎn)評(píng)

1、吸取事故教訓(xùn),對(duì)全部6KV以上供電崗位進(jìn)行全面檢查,凡有小動(dòng)物可能進(jìn)入的洞、口全面進(jìn)行封堵。

2、加強(qiáng)管理,及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷及隱患,提高操作人員的業(yè)務(wù)水平和現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)變處臵能力。

第五節(jié)

發(fā)供電分公司“9.5”觸電、高墜事故

一、事故簡(jiǎn)要經(jīng)過

2011年9月5日7時(shí)50分,發(fā)供電分公司供電工區(qū)副主任丁某在本單位早碰頭會(huì)上安排?劉馬線2#線614線路明日送電,今日檢修工段對(duì)該線路進(jìn)行送電前的巡線檢查?。8時(shí)10分左右,檢修工段班前會(huì)上,檢修工段長(zhǎng)張某安排由他本人帶領(lǐng)一班長(zhǎng)陳某、二班長(zhǎng)馮某進(jìn)行614線路巡線檢查。

8時(shí)20分左右,三人開始對(duì)614線路進(jìn)行巡線檢查。9時(shí)左右,張某和馮某到5#管塔至配電室的電纜溝去檢查,安排陳某在井口外監(jiān)護(hù)。張某和馮某檢查完電纜出來后,發(fā)現(xiàn)陳某不在井口附近,便向3#管塔走去,在走到3#管塔附近廁所拐角處時(shí),聽到?哎呀?一聲,隨后發(fā)現(xiàn)陳某從3#管塔處摔了下來,頭部觸地。張某和馮某趕緊上前查看,發(fā)現(xiàn)情況嚴(yán)重,立即撥打了120急救電話。送至陽(yáng)煤總院后,經(jīng)搶救無效死亡。

二、事故原因

1、陳某攀爬上帶有兩趟6kV高壓帶電線路的鐵塔上檢查線路,右手觸及615線路引流線,被電擊從鐵塔上摔落地面,致腦損傷死亡,是造成事故的直接原因。

2、巡檢員安全意識(shí)薄弱,自保、互保意識(shí)不強(qiáng);操作工登高作業(yè)未辦理工作票,未采取安全防范措施,未佩戴專業(yè)防護(hù)用品,未查明線路帶電情況,違章作業(yè);監(jiān)護(hù)人員不嚴(yán)格履行監(jiān)護(hù)職責(zé),對(duì)違章行為制止不力,是造成事故的主要原因。

3、供電工區(qū)對(duì)線路檢查工作安排不細(xì)致,技術(shù)交底不清;線路驗(yàn)收不嚴(yán)不細(xì),工作人員對(duì)線路情況不了解,線路上沒有懸掛標(biāo)示標(biāo)牌,現(xiàn)場(chǎng)管理存在漏洞,是造成事故的重要原因。

4、安全培訓(xùn)教育不夠,針對(duì)性不強(qiáng),手指口述落實(shí)不到位,規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化操作執(zhí)行不力,是造成事故的又一重要原因。

三、防范措施

1、立即對(duì)現(xiàn)有線路健全完善標(biāo)示標(biāo)牌,今后新建線路投入運(yùn)行前,要按照電力規(guī)程的規(guī)定認(rèn)真組織驗(yàn)收,確保線路標(biāo)識(shí)牌和安全標(biāo)志齊全,在安全運(yùn)行條件符合規(guī)程要求的情況下,方可投入運(yùn)行。

2、對(duì)線路巡檢時(shí),嚴(yán)格現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)票管理制度,嚴(yán)禁在未辦理工作票手續(xù)、未制定安全措施的情況下進(jìn)行登高帶電作業(yè)。

3、組織公司全體干部職工認(rèn)真研究和深刻反思事故暴露出的問題,有針對(duì)性地建立完善和強(qiáng)化落實(shí)各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程,全面提升員工安全素質(zhì),夯實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ),提高安全管理水平。

4、嚴(yán)格落實(shí)?手指口述?工作程序,扎實(shí)開展安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建活動(dòng),切實(shí)做到崗位達(dá)標(biāo)、專業(yè)達(dá)標(biāo)和企業(yè)達(dá)標(biāo)。

5、加強(qiáng)職工的安全知識(shí)和技能培訓(xùn),提高職工的安全操作水平和自保互保意識(shí),并強(qiáng)化聯(lián)保責(zé)任制的落實(shí),使每一位職工都承擔(dān)起安全管理的責(zé)任。

第二篇:機(jī)電事故典型案例

機(jī)電事故典型案例

學(xué)習(xí)資料

二〇一三年十一月

目錄

南屯煤礦“7.11”中央皮帶變電所電弧燒傷事故...............................................................1 南屯煤礦“6.9”35kV變電所帶負(fù)荷拉刀閘事故................................................................1 南屯煤礦“10.1”選煤廠103皮帶采樣傷人事故...............................................................3 興隆莊煤礦“1.27”全礦停電事故.......................................................................................4 鮑店煤礦“6.14”絞車傷人事故.............................................................................................6 鮑店煤礦“7.16”電灼傷事故...............................................................................................7 東灘煤礦“4.12”電燒傷事故...................................................................................................9 東灘煤礦“4.21”電弧燒傷事故.............................................................................................10 東灘煤礦“8.8”電擊傷事故...................................................................................................11 濟(jì)寧二號(hào)煤礦“9.17”高壓開關(guān)柜電源刀閘燒損事故.........................................................12 濟(jì)寧二號(hào)煤礦“5.4”中央變電所III、IV段母線停電事故...............................................14 濟(jì)寧二號(hào)煤礦“8.17”井下南翼1#變電所電弧燒傷事故....................................................15 濟(jì)寧三號(hào)煤礦“3.5”淮南安裝隊(duì)強(qiáng)行送電僥幸事故...........................................................16 北宿煤礦“8.8”井下觸電事故.............................................................................................19 北宿煤礦“2.22”圓鋸機(jī)傷人事故.......................................................................................19 北宿煤礦“9.11”煙氣熏人事故.........................................................................................21 楊村煤礦“4.23”北風(fēng)井變電所觸電事故...........................................................................22 楊村煤礦“6.23”更換副井制動(dòng)繩傷人事故.....................................................................25 趙樓煤礦“11.5”底車場(chǎng)配電點(diǎn)電弧燒傷事故.....................................................................27 鮑店電廠 “1.21”刮板機(jī)傷人事故.....................................................................................28 東灘電廠“10.18”電弧燒傷事故.......................................................................................30 國(guó)宏公司“9.13”矸石脫水斗式提升機(jī)人身傷害事故.....................................................34 國(guó)際焦化公司“3.30”10kV鍋爐高壓開關(guān)室電氣灼傷事故..............................................35 東方機(jī)電公司“7.14”裝配車間觸電事故...........................................................................36

南屯煤礦“7.11”中央皮帶變電所電弧燒傷事故

一、事故時(shí)間

2001年7月11日12:30

二、事故地點(diǎn)

南屯煤礦中央皮帶變電所

三、事故經(jīng)過

2001年7月11日12:30,由于中央皮帶機(jī)頭變電所35#檢漏繼電器拒動(dòng),需對(duì)1649#開關(guān)本體進(jìn)行更換。施工人員馬某、顧某、宣某按規(guī)定對(duì)開關(guān)本體進(jìn)行了更換,送電后做檢漏繼電器就地實(shí)驗(yàn)時(shí),檢漏不跳。顧某帶電打開防爆腔體,手拿尖嘴鉗做人工接地試驗(yàn)欲查找故障,鉗子誤碰到檢漏繼電器兩相接線柱,造成兩相短路,電弧燒傷顧某左手臂和左面部,開關(guān)接線柱燒壞。

南屯煤礦“6.9”35kV變電所帶負(fù)荷拉刀閘事故

一、事故時(shí)間

2002年6月9日

二、事故地點(diǎn)

南屯煤礦35kV變電所

三、事故經(jīng)過

2002年6月9日8:00-11:00,礦35kV變電所 6kV Ⅲ段電氣設(shè)備檢修。8:10左右,35kV變電所配電工黃某在操作過程中,發(fā)現(xiàn)38#斷路器的分閘操作牌不易安裝到位,于是請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)工程師王某協(xié)助處理。王某安裝完畢后,安排黃某繼續(xù)操作。此時(shí),黃某誤認(rèn)為王某安裝分閘操作牌的過程中38#斷路器已經(jīng)跳開,在沒有執(zhí)行分閘操作的情況下,執(zhí)行下一操作步驟--拔程序鎖鑰匙,經(jīng)努力未能拔下,再由請(qǐng)工程師王某幫助拔程序鎖鑰匙。王某經(jīng)一番努力后,將程序鎖鑰匙拔下,并交黃某繼續(xù)進(jìn)行下一步操作。在黃某拉38#柜下刀閘的時(shí)刻,由于斷路器未斷開,造成三相弧光短路。

南屯煤礦“10.1”選煤廠103皮帶采樣傷人事故

一、事故時(shí)間

2002年10月1日 10:20

二、事故地點(diǎn)

南屯煤礦選煤廠技檢車間103皮帶采樣處

三、事故經(jīng)過

2002年10月1日10:20左右,按照選煤廠技檢車間安排,車間采樣工程某、李某、刑某到原煤車間103皮帶采煤樣,車間技術(shù)員王某負(fù)責(zé)聯(lián)系停皮帶。按照選煤廠調(diào)度室要求,要王某與原煤車間聯(lián)系停皮帶工作,但王某圖省事只與103皮帶司機(jī)武某聯(lián)系停皮帶。當(dāng)發(fā)現(xiàn)103皮帶停止運(yùn)轉(zhuǎn)后,程某通過采樣平臺(tái)上到皮帶上采煤樣。這時(shí),洗煤廠安監(jiān)員發(fā)現(xiàn)這一情況后,立即前來制止。安監(jiān)員走后,王某又去聯(lián)系停皮帶,以便采樣。在103皮帶司機(jī)武某還未對(duì)皮帶開關(guān)停電時(shí),皮帶自動(dòng)停止運(yùn)轉(zhuǎn)(后經(jīng)調(diào)查是開關(guān)上一級(jí)停電,致使皮帶停止運(yùn)轉(zhuǎn))。采樣工程某見皮帶停止運(yùn)轉(zhuǎn),立即上皮帶采樣,現(xiàn)場(chǎng)王某、張某、李某、刑某、武某等人都未加制止。大約10分鐘后,皮帶突然啟動(dòng),將程某拉倒。在場(chǎng)人員迅速去停皮帶,由程某采樣位臵距溜媒嘴較近,被溜媒嘴下沿?cái)D傷胸部,造成胸10椎體壓縮性骨折事故。

皮帶未停電便上帶采樣皮帶運(yùn)行后人跌倒 溜煤嘴 運(yùn)行至溜煤眼被下沿?cái)D傷胸部

興隆莊煤礦“1.27”全礦停電事故

一、單位概況(事故地點(diǎn)說明):

35kV變電所供電系統(tǒng)有2回電源進(jìn)線來自馬青變電站,3路自備電廠并網(wǎng)線路;35kV母線采用全橋接線方式,分三段母線連接三臺(tái)主變,1#、2#主變一運(yùn)一備,正常情況下2#、3#運(yùn)行,1#備用。高壓配電室內(nèi)布臵6kV高壓開關(guān)柜帶全礦負(fù)荷,6kV開關(guān)柜為GG-1型。

二、事故經(jīng)過:

1998年1月27日7:10分,35kV變電所中央信號(hào)盤顯示14#電容器盤斷路器故障報(bào)警,值班員李某某、孫某經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)14#電容器盤斷路器狀態(tài)顯示不對(duì)應(yīng),便前去6kV高壓配電室處理。孫某按照分閘順序依次將斷路器、隔離開關(guān)拉開,然后用程序鎖備用鑰匙打開斷路器把手程序鎖,轉(zhuǎn)動(dòng)斷路器分合閘開關(guān)反復(fù)進(jìn)行分合閘操作以確定斷路器分、合位臵信號(hào)顯示是否正常。斷路器分合閘過程中由于震動(dòng)加上刀閘自重致使隔離刀閘突然落下,此時(shí)斷路器處在合閘位臵,隔離刀閘自由下落過程中造成弧光 短路引起主變跳閘的全礦停電惡性事故。

三、事故原因:

經(jīng)分析,值班員孫某拉開14#盤刀閘時(shí)閉鎖銷子未插入鎖孔鎖住刀閘操作把手,當(dāng)在反復(fù)操作14#盤斷路器萬能轉(zhuǎn)換開關(guān)分合閘時(shí),因?yàn)殡姶挪僮鳈C(jī)構(gòu)合閘的電動(dòng)力很大,合閘時(shí)的震動(dòng)引起開關(guān)柜上刀閘自由落下導(dǎo)致刀閘在斷路器合閘的情況下帶負(fù)荷合閘而造成弧光短路故障。

事故主要原因:拉開隔離刀閘后未將隔離刀閘操作把手有效閉鎖。

鮑店煤礦“6.14”絞車傷人事故

2010年6月14日2:05,鮑店煤礦綜掘一區(qū)在5304-2切眼掘進(jìn)施工過程中,一名職工操作絞車提升料車時(shí)被絞車滾筒繩鼻子套住左手,造成左手受傷。

一、工程概況

5304-2運(yùn)輸順槽安裝一部無極繩絞車,切眼導(dǎo)硐上口安裝兩部JD-25型調(diào)度絞車,1#絞車用于順槽運(yùn)輸,2#絞車用于切眼運(yùn)輸。

二、事故經(jīng)過

2010年6月14日夜班,班前會(huì)工區(qū)值班人員陳猛(機(jī)電技術(shù)員)強(qiáng)調(diào)安全注意事項(xiàng)后,工長(zhǎng)齊俊磊分工安排組長(zhǎng)桂成璽帶領(lǐng)王繼革、程愛民負(fù)責(zé)往迎頭搬運(yùn)工字鋼。

1:30,桂成璽檢查發(fā)現(xiàn)背頂背幫的木料不足,因此準(zhǔn)備提升料車到運(yùn)順車場(chǎng)拉木料,此時(shí)2#絞車鉤頭在切眼上口,料車在切眼內(nèi)軌道下端頭。于是桂成璽操作絞車松繩,王繼革、程愛民從切眼上口拉空鉤頭到軌道下端頭連上料車。信號(hào)聯(lián)系后,2:05,桂成璽左手操作制動(dòng)閘、右手操作工作閘起動(dòng)絞車提升車輛,車輛運(yùn)行約7m突然停止。此時(shí),王繼革、程愛民看到絞車處有人晃燈迅速趕過去,發(fā)現(xiàn)桂成璽蹲在絞車前左手掌已斷掉,王繼革、程愛民立即用毛巾將桂成璽左手和上臂扎緊,隨后向工區(qū)和調(diào)度室匯報(bào)并護(hù)送桂成璽上井。

經(jīng)分析,絞車滾筒纏繩松、排繩亂,在提升過程中咬繩形成繩鼻子,繩鼻子隨絞車滾筒旋轉(zhuǎn)甩到制動(dòng)閘手柄上套住絞車司機(jī)左手,是造成事故的直接原因。鮑店煤礦“7.16”電灼傷事故

一、基本情況

鮑店煤礦35kV變電所礦井兩回路電源取自羅廠220kV區(qū)域變電所,變電所35kV接線采用全橋方式接線,配臵兩臺(tái)主變壓器。事故前35kV變電所供電方式為35kV II回路、2#變壓器運(yùn)行,1#變壓器熱備用。

二、事故經(jīng)過

2012年7月15日21:00左右,供電工區(qū)技術(shù)員劉延濤到35kV變電所,發(fā)現(xiàn)3951斷路器黃相接頭處導(dǎo)線有松散現(xiàn)象。7月16日早7:00區(qū)長(zhǎng)潘俊濤安排電氣維修二班負(fù)責(zé)處理該故障,并安排技術(shù)員劉延濤現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督指揮。8:00左右,電氣維修二班班長(zhǎng)喬秀建副班長(zhǎng)黃進(jìn)勝、鄧河山、賈現(xiàn)學(xué)、張宇波負(fù)責(zé)處理,黃進(jìn)勝為工作負(fù)責(zé)人,鄧河山為安全監(jiān)護(hù)人。

8:20技術(shù)員劉延濤在35kV變電所現(xiàn)場(chǎng)簽發(fā)了此項(xiàng)工作的電氣第一種工作票,明確了工作地點(diǎn)為3951斷路器,工作內(nèi)容為處理3951斷路器黃相發(fā)熱,并明確了應(yīng)采取的安全措施。35kV變電所值班員王勝偉與工作負(fù)責(zé)人黃進(jìn)勝履行了工作許可手續(xù),施工班組人員對(duì)工作負(fù)責(zé)人布臵的工作任務(wù)和安全措施進(jìn)行了簽字確認(rèn)。隨后黃進(jìn)勝帶領(lǐng)施工人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)。

賈現(xiàn)學(xué)和張宇波在拆卸過程中發(fā)現(xiàn)導(dǎo)線斷絲較多,且固定螺絲部分損壞,建議更換導(dǎo)線。工作負(fù)責(zé)人黃進(jìn)勝同意后,安排安全監(jiān)護(hù)人鄧河山去材料庫(kù)找螺絲,黃進(jìn)勝和賈現(xiàn)學(xué)到變電所東側(cè)的材料庫(kù)去準(zhǔn)備導(dǎo)線。找到導(dǎo)線返回作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)后,黃進(jìn)勝對(duì)張宇波安排了一句“老

張,一會(huì)你把南面的線頭(3951-1刀閘負(fù)荷側(cè))拆下來”。黃進(jìn)勝去材料庫(kù)找導(dǎo)線線夾,賈現(xiàn)學(xué)去西側(cè)材料庫(kù)找鐵刷子等工具期間,此時(shí)僅有張宇波一人在3951-1刀閘龍門架上工作。9:45,賈現(xiàn)學(xué)從西側(cè)材料庫(kù)進(jìn)入變電所,發(fā)現(xiàn)張宇波從龍門架跌落,被電弧燒傷。

經(jīng)分析,電氣維修工張宇波違章越過工作票規(guī)定的停電工作區(qū)域,進(jìn)入帶電設(shè)備作業(yè),是造成事故的直接原因。施工負(fù)責(zé)人黃進(jìn)勝違章指揮維修人員越過停電工作區(qū)域進(jìn)入帶電設(shè)備作業(yè),是造成事故的主要原因。

東灘煤礦“4.12”電燒傷事故

一、事故時(shí)間

2000年4月12日16:45

二、事故地點(diǎn) 四采一變電所

三、事故經(jīng)過

4月12日中班,供電工區(qū)副班長(zhǎng)韓國(guó)貴帶領(lǐng)石寶東等5人到四采一變電所檢修,15:30停電后開始工作。皮帶工區(qū)利用供電工區(qū)檢修停電時(shí)間與供電工區(qū)口頭協(xié)商,同時(shí)進(jìn)行41運(yùn)皮帶機(jī)開關(guān)進(jìn)行位臵調(diào)整,16:20皮帶工區(qū)施工完畢。16:30,供電工區(qū)工作結(jié)束,恢復(fù)了變電所的正常供電,檢修人員準(zhǔn)備離開,這時(shí)皮帶工區(qū)電工張清仁根據(jù)機(jī)頭照明現(xiàn)狀,反映41運(yùn)皮帶開關(guān)缺一相電。供電工區(qū)與皮帶工區(qū)對(duì)分管設(shè)備進(jìn)行分頭檢查。皮帶工區(qū)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)開關(guān)逐一開蓋檢查排查,最終發(fā)現(xiàn)一電源開關(guān)的接線在調(diào)整開關(guān)位臵時(shí)脫離了接線柱,造成電源缺項(xiàng),經(jīng)壓接好后恢復(fù)正常。與此同時(shí),供電工區(qū)通過進(jìn)一步的分析,認(rèn)為出現(xiàn)缺相的唯一可能是DKZB-400開關(guān)真空管接觸不好,于是經(jīng)工區(qū)同意,采取了在18#低防開關(guān)負(fù)荷側(cè)直接測(cè)量電壓來判斷是否缺相的方案。具體操作由韓國(guó)貴、石寶東二人執(zhí)行。16:45,韓、石二人打開18#低防開關(guān)上蓋,由石寶東拿表讀數(shù),韓國(guó)貴雙手各拿一支表筆去測(cè)量,先測(cè)完左中兩相線電壓為670V,再測(cè)右中兩相時(shí),發(fā)生了弧光短路,將韓國(guó)貴、石寶東二人手部燒傷。

經(jīng)分析,供電工區(qū)電工韓國(guó)貴、石寶東違章作業(yè)、帶電作業(yè),采用簡(jiǎn)單的直接測(cè)量電壓的方法進(jìn)行缺相判斷,是造成事故的直接原因。

東灘煤礦“4.21”電弧燒傷事故

一、事故時(shí)間

2003年4月21日12:25

二、事故地點(diǎn)

十四采四變電所

三、事故經(jīng)過

2003年4月20日下午供電工區(qū)井下電工班班長(zhǎng)徐化貴到工區(qū)翻閱工區(qū)調(diào)度記錄,發(fā)現(xiàn)十四采四變電所11#總饋開關(guān)合閘指示燈不亮,查看工區(qū)值班室供電系統(tǒng)圖冊(cè)后,回到班組填寫工作票,錯(cuò)誤的將應(yīng)停10#高防開關(guān)寫成9#高防開關(guān)。經(jīng)過逐級(jí)審批后,周廣喜、高清4月21日12:00點(diǎn)到十四采四變電所后,按工作票上所寫停下9#高防開關(guān),打開11#低防開關(guān)前門,直接用鉗子夾住扳手進(jìn)行導(dǎo)體對(duì)外殼放電,搭接處產(chǎn)生火花,引起三相火花短路。將周廣喜面部、手部、臀部和高清面部燒傷。

經(jīng)分析,工作票內(nèi)開關(guān)號(hào)填寫錯(cuò)誤,審批不嚴(yán)格,且現(xiàn)場(chǎng)未執(zhí)行停電驗(yàn)電程序,直接違章去放電,導(dǎo)致短路事故。

東灘煤礦“8.8”電擊傷事故

一、事故發(fā)生時(shí)間

2009年8月8日14:20

二、事故發(fā)生地點(diǎn)

東灘煤礦綜機(jī)車間地面維修區(qū)

三、事故單位

東灘煤礦綜機(jī)車間

四、事故經(jīng)過:

2009年8月8日12:00,綜機(jī)車間副主任王明房主持召開中班班前會(huì),安排當(dāng)班5名電工在地面車間檢修電器設(shè)備,由班長(zhǎng)米紀(jì)福負(fù)責(zé)。

13:00,人員更換工作服后到達(dá)工作地點(diǎn),班長(zhǎng)米紀(jì)福安排秦佑偉檢修技術(shù)比武用開關(guān),其他人員檢修擴(kuò)音電話線及信號(hào)。秦佑偉先將待檢修開關(guān)芯子從開關(guān)內(nèi)取出放在平板車上,由于此開關(guān)芯子無保護(hù)插件無法通電調(diào)試,秦佑偉便將同在平板車上已調(diào)試好(大班檢修)且未拆電源線的開關(guān)重新送電,與監(jiān)護(hù)人米紀(jì)福共同確認(rèn)該插件完好后,秦佑偉將控制開關(guān)停電,并拆除電源線,連接到待檢修的開關(guān)芯子上,期間,監(jiān)護(hù)人米紀(jì)福離開現(xiàn)場(chǎng)去值班室送配件。14:10,當(dāng)秦佑偉左手拿電源線套在待檢修開關(guān)芯子接線柱上,右手拿扳手緊固接線柱螺栓時(shí),因天氣炎熱電工姚振華欲開啟落地風(fēng)扇,便走到電扇附近將控制開關(guān)試送電(電源電壓220V,8月6日,有一臺(tái)落地扇接在此開關(guān)上),姚發(fā)現(xiàn)風(fēng)扇不轉(zhuǎn),隨即停電,同時(shí)聽到異常動(dòng)靜,發(fā)現(xiàn)正在調(diào)試開關(guān)的秦佑偉手被電擊傷,手局部表皮和軟組織損傷。

濟(jì)寧二號(hào)煤礦“9.17”高壓開關(guān)柜電源刀閘燒損事故

一、事故時(shí)間和地點(diǎn)

2004年9月17日17:05 中央變電所

二、事故單位

供電隊(duì)

三、中央變電所運(yùn)行方式

中央變電所6kV母線共分四段,其中I、II段母線并列運(yùn)行,由地面110kV變電所627#和613#柜供電,III、IV段母線并列運(yùn)行,由地面110kV變電所III段母線所帶的605#和603#高壓開關(guān)柜供電。

四、事故經(jīng)過

9月17日14:20,中央泵房泵工玄濤、王傳田進(jìn)行3#泵的日常檢修工作。16:50,玄濤和王傳田在檢修完3#泵后,連續(xù)三次用遠(yuǎn)控啟動(dòng)按鈕對(duì)3#泵進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn),均出現(xiàn)中央變電所6322#(中央泵房3#泵高壓開關(guān)柜)高壓開關(guān)跳閘,過流繼電器信號(hào)牌“掉牌”現(xiàn)象。此時(shí)魏傳頌和褚夫強(qiáng)認(rèn)為6322#高壓開關(guān)機(jī)構(gòu)有問題,就將6322#高壓開關(guān)柜遠(yuǎn)近控切換開關(guān)轉(zhuǎn)換在近控位臵,并把電源刀閘拉開,對(duì)斷路器進(jìn)行合閘試驗(yàn),在電動(dòng)儲(chǔ)能過程中,控制電源失電,褚夫強(qiáng)又用手動(dòng)儲(chǔ)能手柄對(duì)斷路器進(jìn)行手動(dòng)儲(chǔ)能,此時(shí)魏傳頌發(fā)現(xiàn)中央變電所高壓開關(guān)柜信號(hào)指示燈失電(全滅)。魏傳頌和褚夫強(qiáng)立即回到中央變電所,魏傳送向給供電隊(duì)匯報(bào)高壓開關(guān)柜信號(hào)指示燈突然失電情況,值班人員安排其他人員前去處理。17:03魏傳頌誤認(rèn)為6322#高壓開關(guān)斷路器在分閘狀態(tài)下,想恢復(fù)原供電狀態(tài),在合電源刀閘時(shí),造成帶負(fù)荷合刀閘,導(dǎo)致電源刀閘三相弧光短路,使110kV變電所3#主

變6kV側(cè)斷路器速斷跳閘,造成全礦井大面積停電。

經(jīng)分析,中央變電所配電工魏傳頌違章操作,在沒有監(jiān)護(hù)人的情況下,用螺絲刀調(diào)節(jié)手動(dòng)分閘機(jī)構(gòu)上的螺栓時(shí),手誤碰合閘機(jī)構(gòu),誤將6322#高壓開關(guān)斷路器合閘后,仍認(rèn)為6322#高壓開關(guān)斷路器處在分閘位臵,在沒有確認(rèn)斷路器分、合閘狀態(tài)的情況下,合6322#高壓開關(guān)電源刀閘時(shí),造成帶負(fù)荷合刀閘,引起電源刀閘三相弧光短路,是造成本次事故的主要原因。

濟(jì)寧二號(hào)煤礦“5.4”中央變電所III、IV段母線停電事故

一、事故時(shí)間和地點(diǎn)

2005年5月4日13:25 中央變電所

二、事故單位

供電隊(duì)

三、事故經(jīng)過

5月4日8:30,供電隊(duì)曾魯生、王明華到中央變電所處理四采2#變電所II回(6430#)高壓開關(guān)電動(dòng)儲(chǔ)能機(jī)構(gòu)故障。8:40,曾魯生電話通知四采2#變電所值班員任建慧“合上變電所內(nèi)5#母聯(lián)高防開關(guān)后;停II回進(jìn)線高防開關(guān),檢查無誤后拉出該高防開關(guān)斷路器小車”。值班員任建慧合上變電所內(nèi)5#母聯(lián)高防開關(guān)后,將變電所II回進(jìn)線(10#)高防開關(guān)停電操作斷路器分、合閘操作手柄拉到分閘位臵后,沒有檢查高防開關(guān)分、合閘指示燈指示是否正確,就拉出了高防開關(guān)斷路器小車。

故障處理完畢,曾魯生安排四采2#變電所值班人員任建慧合上變電所內(nèi)II回進(jìn)線高防開關(guān),任建慧在連續(xù)兩次未將10#高防斷路器小車推到位的情況下,第三次推合斷路器小車后聽到嗤嗤的放電聲(同時(shí)看到合閘指示燈亮),并在高防開關(guān)門防爆接合面處冒出了煙(高防開關(guān)斷路器電源側(cè)動(dòng)靜觸頭三相弧光短路),事故造成中央變電所III、IV段母線及所帶高壓開關(guān)柜失電。

經(jīng)分析,四采2#變電所值班人員任建慧違章操作,在對(duì)10#高防(四采2#變電所II回進(jìn)線)開關(guān)停電時(shí),將斷路器分、合閘操作手柄拉到分閘位臵后,誤認(rèn)為高防開關(guān)斷路器已分閘,沒有檢查指示燈指示狀態(tài),違章拉出了高防開關(guān)斷路器小車。檢修完畢,值班人員任建慧在合10#高防開關(guān)斷路器小車時(shí),斷路器仍在合閘狀態(tài),此時(shí)變電所負(fù)荷較大,任建慧在第一次和第二次合斷路器小車時(shí)都未合到位就將斷路器小車?yán)觯诘谌魏仙蠑嗦菲餍≤嚭笤斐蓭ж?fù)荷送電,導(dǎo)致斷路器電源側(cè)動(dòng)靜觸頭三相弧光短路。

濟(jì)寧二號(hào)煤礦“8.17”井下南翼1#變電所電弧燒傷事故

一、項(xiàng)目概況: 為提高南翼二水平供電安全性和可靠性,濟(jì)寧二號(hào)煤礦8月份計(jì)劃將南翼3#變電所進(jìn)線電源改為由中央變電所直接供電,南翼軌道下山進(jìn)線電源從南翼1#變電所進(jìn)線電源開關(guān)上梯接。根據(jù)礦統(tǒng)一安排,機(jī)電安裝隊(duì)負(fù)責(zé)進(jìn)行線路敷設(shè),供電隊(duì)負(fù)責(zé)負(fù)荷壓接和進(jìn)線電源配電。

二、事故經(jīng)過: 2012年8月17日中班班前會(huì),供電隊(duì)值班副隊(duì)長(zhǎng)曹永利對(duì)南翼1#變電所施工內(nèi)容及施工安全注意事項(xiàng)進(jìn)行安排。供電隊(duì)副隊(duì)長(zhǎng)張軍利對(duì)施工作業(yè)人員進(jìn)行了分工,由張軍利、彭衛(wèi)永、王俊杰為一組,到南翼1#變電所對(duì)供電線路進(jìn)行改造,施工負(fù)責(zé)人張軍利,安全負(fù)

責(zé)人彭衛(wèi)永。分完工后,施工負(fù)責(zé)人張軍利去辦理完工作票和臨時(shí)派工單,其余人員去南翼1#變電所作業(yè)地點(diǎn)待命。施工負(fù)責(zé)人張軍利帶著工作票到井下中央變電所進(jìn)行停電期間,接到南翼1#變電所內(nèi)彭衛(wèi)永打來的電話問,“南翼1#變電所II回進(jìn)線停電了嗎?”張軍利說,“張磊正在寫操作票,還沒開始停電,別急,等我到了南翼1#變電所再開始干”。

在上級(jí)變電所沒有停電的情況下,南翼1#變電所的維修班班長(zhǎng)彭衛(wèi)永、電工王俊杰認(rèn)為1#高防開關(guān)閑臵的電源側(cè)連接筒內(nèi)沒有接線柱,在拆下電源側(cè)連接筒螺栓、轉(zhuǎn)動(dòng)連接筒喇叭口對(duì)應(yīng)位臵時(shí),連接筒觸及帶電的接線柱,造成接線柱弧光短路,中央變電所33#高壓柜(帶南翼1#變電所II回)速斷跳閘。彭衛(wèi)永和王俊杰兩人被輕度燒傷。

經(jīng)分析,供電隊(duì)維修班班長(zhǎng)彭衛(wèi)永、電工王俊杰違章作業(yè),在上級(jí)變電所停電工作未完成的情況下,就擅自在南翼1#變電所作業(yè),造成接線柱弧光短路。安全負(fù)責(zé)人參與作業(yè)也是造成事故的主要原因。

濟(jì)寧三號(hào)煤礦“3.5”淮南安裝隊(duì)強(qiáng)行送電僥幸事故

一、概述:

濟(jì)寧三號(hào)煤礦1303C工作面地面位臵位于工業(yè)廣場(chǎng)的東南部,井下位臵位于一采區(qū)邊角區(qū)中北部,停采線南距13下04c輔順巷中40m。

二、發(fā)生經(jīng)過:

2008年3月5日中班,淮南安裝隊(duì)電工江某按照班前會(huì)的工作安排在1303C輔順完善絞車信號(hào),約17:40電工江某準(zhǔn)備對(duì)已停電閉鎖的36#綜保開關(guān)進(jìn)行送電操作,發(fā)現(xiàn)36#綜保開關(guān)的電源已斷電(此時(shí)安維中心也在該處作業(yè),控制36#綜保開關(guān)電源的編號(hào)為JS-41-40的移動(dòng)變電站,已由安維中心的中班電工按照停電票要求實(shí)施掛牌停電閉鎖)。此時(shí),淮南安裝隊(duì)跟班隊(duì)長(zhǎng)尹某發(fā)現(xiàn)36#綜保開關(guān)電源無電后,便徑直來到1304C輔順配電點(diǎn),將安維中心已掛牌停電閉鎖的移動(dòng)變電站(編號(hào)為JS-41-40)擅自摘牌解除閉鎖,進(jìn)行送電,致使安維中心正在制作的由移動(dòng)變電站負(fù)荷側(cè)引出的一根電纜接頭發(fā)生弧光短路,險(xiǎn)些對(duì)安維中心電工孫某造成人身傷害。

經(jīng)分析,此次事故的主要原因是:淮南安裝隊(duì)跟班隊(duì)長(zhǎng)尹某違章作業(yè),擅自摘牌解除閉鎖,強(qiáng)行送電。附圖

北宿煤礦“8.8”井下觸電事故

一、事故地點(diǎn):

7702工作面上中巷。該巷道由一路供電電源供7702上面溜子、泵站、小絞車、電煤鉆等負(fù)荷供電。出事故的開關(guān),系供上面溜子的開關(guān)。

二、事故經(jīng)過:

2001年8月8日夜班,開采工區(qū)班長(zhǎng)王某帶領(lǐng)9人在7702上面工作。3:20,王某向區(qū)隊(duì)值班領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),電鉗維修工顏某在上中巷處理溜子開關(guān)時(shí)觸電,情況嚴(yán)重,正在搶救。4:30,確定該職工已死亡。

現(xiàn)場(chǎng)勘察發(fā)現(xiàn):溜子的開關(guān)大蓋被打開,開關(guān)內(nèi)遠(yuǎn)(近)控開關(guān)打在近控位臵上,開關(guān)閉鎖銷處于非閉鎖狀態(tài),右邊相及中相靜觸頭上而觸電,屬違章帶電作業(yè)。

北宿煤礦“2.22”圓鋸機(jī)傷人事故

2010年2月22日8:56,北宿煤礦物資供應(yīng)中心木場(chǎng)3名工人使用圓鋸機(jī)加工板棚時(shí),由于接料不當(dāng),已鋸開的板棚被高速旋轉(zhuǎn)的圓鋸機(jī)鋸片帶回,將負(fù)責(zé)送料的沈文杰下顎部擊傷后摔倒,造成工傷事故。

一、概況

北宿煤礦木場(chǎng)屬礦物資供應(yīng)中心直接管理,木場(chǎng)設(shè)班長(zhǎng)1人,副班長(zhǎng)1人,輪鋸工12人。木場(chǎng)有4臺(tái)圓鋸機(jī),其中2臺(tái)為MJ-109型(1#、2#),2臺(tái)為MJ-105型(3#、4#)。MJ109型圓鋸機(jī)由河南信陽(yáng)木工機(jī)械股份有限公司生產(chǎn),在2007年北宿煤礦木場(chǎng)安裝使用

二、事故經(jīng)過

2010年2月22日7:30,物資供應(yīng)中心副科長(zhǎng)唐珉組織副主任、木場(chǎng)班長(zhǎng)等人員召開早會(huì),布臵了相關(guān)安全工作。7:50,木場(chǎng)班長(zhǎng)鄭傳芝回到木場(chǎng)召開班前會(huì),安排張厚惠、孫和平、沈文杰3人在2#鋸作業(yè)。沈文杰在圓鋸機(jī)進(jìn)料側(cè)(東面)送料,孫和平在圓鋸機(jī)出料側(cè)(西面)接料,張厚惠在圓鋸機(jī)出料側(cè)輔助接料(接板皮和左側(cè)的板棚),兩臺(tái)鋸共安排加工5車板棚。

8:56左右,當(dāng)加工到第5車第4根圓木時(shí),割去圓木兩側(cè)板皮,張厚惠將割下的板皮放入停放在附近軌道上的叉車上,沈文杰送料,孫和平接料,將割去板皮的木料從中間鋸開,木料鋸開后,孫和平右手將鋸片南側(cè)加工好的板棚推放到圓鋸機(jī)南側(cè)的平臺(tái)上,未等張厚惠到位幫助接料,拖起鋸片北側(cè)的板棚繞過圓鋸機(jī)鋸片向南側(cè)的平臺(tái)上搬移,板棚前端碰到高速旋轉(zhuǎn)的圓鋸機(jī)鋸片上,板棚在鋸齒的帶動(dòng)下竄到進(jìn)料側(cè),擊打到沈文杰的下顎部,將沈文杰打倒,造成重傷。

經(jīng)分析,輪鋸工孫和平在搬運(yùn)鋸片北側(cè)的板棚時(shí),板棚前端碰到出料側(cè)高速旋轉(zhuǎn)的鋸片,板棚被鋸齒帶動(dòng)從鋸片上部竄到進(jìn)料側(cè),擊打到沈文杰的下顎部,是造成事故的直接原因。圓鋸機(jī)安全防護(hù)設(shè)施缺失是事故發(fā)生的主要原因。經(jīng)調(diào)查,圓鋸機(jī)生產(chǎn)合格證無出廠編號(hào)、無質(zhì)檢部門蓋章、無出廠時(shí)間,沒有配臵安全防護(hù)裝臵,沒有安裝分料刀。

北宿煤礦“9.11”煙氣熏人事故

2010年9月11日12:30,北宿煤礦采煤一區(qū)在1478上面上出口改接供電線路時(shí),職工帶電打開四通接線盒拆除電纜引起短路產(chǎn)生有害煙氣,致使工作面五名職工受到不同程度傷害。

一、事故地點(diǎn)概況:

1478采煤工作面為對(duì)拉工作面,走向長(zhǎng)1240m,截至9月11日,上面機(jī)頭推進(jìn)17m,機(jī)尾推進(jìn)7.5m。1478上巷供電系統(tǒng)概況:1478上巷聯(lián)絡(luò)巷設(shè)有配電點(diǎn)。其中一路660V電源由饋電開關(guān)(型號(hào)KBZ-400/1140(660))饋出,經(jīng)真空磁力啟動(dòng)器(QBZ-120)向上巷泵站控制開關(guān)供電,然后從泵站控制開關(guān)電源側(cè)引出一路50mm2 電纜通過四通接線盒,輸出一路25 mm2電纜 接入工作面上端頭水泵控制開關(guān)。

二、事故經(jīng)過:2010年9月11日早班,主管技術(shù)員張守山值班,班前會(huì)強(qiáng)調(diào)了安全注意事項(xiàng),安排工作面按一個(gè)循環(huán)組織生產(chǎn)(即打眼、放炮、出煤、移架放頂)、并外移上端頭開關(guān)等工作。

12:30左右,電工班長(zhǎng)張文國(guó)和電工宋廣東在上出口,準(zhǔn)備從四通接線盒拆除出線電纜改接線路挪移開關(guān)。張文國(guó)考慮到接線盒停電會(huì)導(dǎo)致液壓泵站停止運(yùn)行影響工作面移架放頂,在接線盒帶電情況下,張文國(guó)安排宋廣東拆除出線側(cè)電纜喇叭口固定螺栓,然后張文國(guó)拆掉接線盒端蓋,使用手鉗松動(dòng)出線電纜三相壓線和接地線,此時(shí)由宋廣東握住出線電纜向外慢慢抽動(dòng),張文國(guó)使用手鉗調(diào)節(jié)相線位臵。21 在宋廣東向外拉移電纜過程中電纜頭突然擺動(dòng)導(dǎo)致短路,短路電弧持續(xù)長(zhǎng)達(dá)2分鐘,接線盒、密封圈和電纜端頭(約300mm)均被高溫電弧燒毀,產(chǎn)生的煙氣隨風(fēng)流向工作面擴(kuò)散。

發(fā)生短路后,張文國(guó)立即跑向400米外真空磁力啟動(dòng)器停電,同時(shí)宋廣東向工作面跑去。工作面作業(yè)人員張久學(xué)、王慶友、王玉法、高紅永也相繼聞到刺激性氣味并看到煙霧,隨即向1478下面方向撤退。在撤退過程中,五人不同程度受到風(fēng)流中煙氣影響,其中影響較重的王玉法到中巷出口處出現(xiàn)頭暈現(xiàn)象。

經(jīng)查,職工違章對(duì)帶電接線盒內(nèi)的電纜,進(jìn)行拆除抽拉時(shí),造成短路,接線盒、密封圈和電纜端頭(約300mm)均被高溫電弧燒毀。產(chǎn)生大量煙氣。

楊村煤礦“4.23”北風(fēng)井變電所觸電事故

一、事故簡(jiǎn)介

2008年4月23日10:10,楊村煤礦機(jī)電工區(qū)在地面北風(fēng)井6kV變電所供電系統(tǒng)改造施工時(shí),因職工違章打開并誤入規(guī)程措施規(guī)定嚴(yán)禁打開的開關(guān)柜,造成1人觸電死亡。死者孫某,1963年出生,1982年參加工作,楊村煤礦機(jī)電工區(qū)礦井維修電工,電氣維修班班長(zhǎng),高級(jí)技師,兩屆集團(tuán)公司優(yōu)秀技能人才。

二、項(xiàng)目概況及事故經(jīng)過

楊村煤礦地面6kV變電所原高壓開關(guān)柜為1990年產(chǎn)品。礦于2006年底決定更換為新型GG1-A型開關(guān)。楊村煤礦在沒有進(jìn)行正規(guī)設(shè)計(jì)并 改變?cè)冸娝慌Z,利用其低壓配電室閑臵空間作為新建6kV變電所的情況下,選用兗州東方機(jī)電公司為供貨廠家。在技術(shù)洽談期間,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量,因空間尺寸不能滿足要求,選定了與原計(jì)劃型號(hào)不同的井下用ZBK1-GG礦用一般型開關(guān)柜。

2008年2月設(shè)備到貨后,此變電所改造作為重點(diǎn)檢修項(xiàng)目列入4月份礦井月度停產(chǎn)檢修計(jì)劃,自4月15日開始施工。開關(guān)柜布臵方式為:自南向北按1#-5#的順序單面排列,其中,1#、2#柜為II回路,4#、5#柜為I回路,3#柜為聯(lián)絡(luò)柜。22日11時(shí)進(jìn)行II回路由老系統(tǒng)切換接入新系統(tǒng),并投入運(yùn)行。

5#4#3#2#1#4A10A10A4A聯(lián)絡(luò)柜6000/380SC10-400/66000/380SC10-400/61#電源Ⅰ回路進(jìn)線Ⅱ回路進(jìn)線2#電源

4月23日大班,機(jī)電工區(qū)區(qū)長(zhǎng)主持召開班前會(huì),安排班長(zhǎng)孫某等5人進(jìn)行北風(fēng)井變電所I回路的系統(tǒng)切換工作。按照措施規(guī)定,機(jī)電工區(qū)副區(qū)長(zhǎng)為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,班長(zhǎng)孫某為現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)護(hù)人,副班長(zhǎng)為 現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)責(zé)人,機(jī)電科負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)并進(jìn)行電氣試驗(yàn),作業(yè)時(shí)間為大班。在23日實(shí)際施工過程中,機(jī)電工區(qū)區(qū)長(zhǎng)安排該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、副區(qū)長(zhǎng)下井跟班,自己臨時(shí)代替項(xiàng)目負(fù)責(zé)人到北風(fēng)井變電所施工現(xiàn)場(chǎng)跟班。

8:50,因迎接“三防”檢查,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)正副班長(zhǎng)強(qiáng)調(diào)施工安全后,9:00離開現(xiàn)場(chǎng)。機(jī)電科也因迎接檢查,未安排專人到施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人離開后,孫某等5人繼續(xù)施工。現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)責(zé)人副班長(zhǎng)按照工作票要求對(duì)原I回路高壓柜電纜進(jìn)行拆除,經(jīng)機(jī)電科進(jìn)行電纜電氣試驗(yàn)合格后,在5#高壓柜組織壓接I回路負(fù)荷電纜,副班長(zhǎng)在5#高壓柜內(nèi)作業(yè),其余3名職工在5#高壓柜后作業(yè),孫某負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)護(hù)。

10:10,在5#高壓柜作業(yè)的4人聽到臨近的開關(guān)柜前面發(fā)出響聲,隨即前往檢查,發(fā)現(xiàn)孫某倒在正常作業(yè)區(qū)外的3#高壓柜內(nèi),II回路跳閘。孫某經(jīng)搶救無效死亡。

經(jīng)分析,孫某誤入聯(lián)絡(luò)柜,觸電死亡。由于設(shè)計(jì)錯(cuò)誤、且受室內(nèi)空間限制,變電所兩個(gè)回路的兩段之間只布臵了一面聯(lián)絡(luò)柜,因此,盡管聯(lián)絡(luò)柜拉開了,實(shí)際上聯(lián)絡(luò)柜內(nèi)開關(guān)另一端和II回路聯(lián)接,為帶電體。

電工電工電工地面6KV變電所電工傷者#高壓柜#高壓柜#高壓柜#高壓柜(帶電)#高壓柜(帶電)1#變壓器電源Ⅰ回路進(jìn)線聯(lián)絡(luò)柜Ⅱ回路進(jìn)線2#變壓器電源門口門口

楊村煤礦“6.23”更換副井制動(dòng)繩傷人事故

2013年6月23日8:40,楊村煤礦機(jī)電工區(qū)在副井井筒更換東鉤東側(cè)制動(dòng)繩時(shí),在利用東側(cè)罐籠回收舊繩帶新繩過程中,發(fā)生一起鋼絲繩頭及連接器傷人事故。

一、事故單位概況

楊村煤礦副井提升為單繩纏繞式立井提升系統(tǒng),提升高度為320m,裝備2JK-3.5/11.5型雙滾筒提升機(jī),配套1t礦車單層雙車普通罐籠,用于提升人員、矸石和物料。副井井筒每臺(tái)罐籠懸掛兩根Φ32mm(6×19S+NF)防墜制動(dòng)鋼絲繩,制動(dòng)繩上端與天輪二層平臺(tái)緩沖繩通過連接器進(jìn)行連接固定,下端與井底拉緊裝臵進(jìn)行連接固定。副井東鉤東側(cè)制動(dòng)繩于2000年7月更換,今年5月份檢查發(fā)現(xiàn)鋼絲繩磨損、銹蝕、老化現(xiàn)象明顯,計(jì)劃6月礦井停產(chǎn)檢修時(shí)間進(jìn)行更換。

二、事故經(jīng)過

6月23日早班班前會(huì),機(jī)電工區(qū)值班技術(shù)員王榮剛和區(qū)長(zhǎng)王汝慶分別對(duì)檢修情況進(jìn)行了安排,安全負(fù)責(zé)人孫向勇和井筒維修工周生俊等5人負(fù)責(zé)舊繩回收、新繩上提、制動(dòng)繩上端連接固定工作,施工負(fù)責(zé)人吳業(yè)衛(wèi)和井筒維修工曲萬春等5人負(fù)責(zé)井底放新繩、制動(dòng)繩下端連接工作,井筒維修工陳震在上井口負(fù)責(zé)信號(hào)聯(lián)系,井筒維修工武華負(fù)責(zé)下井口信號(hào)聯(lián)系。

23日6:00,施工人員到副井井底車場(chǎng)將新制動(dòng)繩繩滾進(jìn)行起吊后,放臵在專用轉(zhuǎn)盤車上。牽引新制動(dòng)繩穿過導(dǎo)向鐵滑車的繩槽,巴氏合金繩頭和連接器放臵在東鉤罐籠頂部,使用Φ22mm鋼絲繩套和三副Y-32繩卡與新制動(dòng)繩進(jìn)行連接固定,卡接部位在距離新制動(dòng)繩繩頭約2m處,并將新制動(dòng)繩繩頭用8#鐵絲固定在東鉤罐籠西側(cè)護(hù)欄上。隨后項(xiàng)目負(fù)責(zé)人張傳千(副區(qū)長(zhǎng))、技術(shù)主管靳穎澤、安全負(fù)責(zé)人孫向勇及井筒維修工劉華、周生俊登上東鉤罐籠頂部,劉華負(fù)責(zé)將舊繩自罐籠頂部引入罐籠內(nèi),張傳千負(fù)責(zé)信號(hào)聯(lián)系,孫向勇和周生俊負(fù)責(zé)監(jiān)視施工過程中罐籠、鋼絲繩運(yùn)行情況,李辰強(qiáng)、賈克慶兩人負(fù)責(zé)在罐籠內(nèi)部盤舊鋼絲繩。

7:50左右,上提東鉤罐籠開始進(jìn)行回收舊繩、帶新繩工作。罐籠以0.5m/s的速度提升,由于罐籠內(nèi)人員速度跟不上,造成盤繩不 暢,東鉤罐籠提升約10m,張傳千聯(lián)系上井口信號(hào)工停車,將提升速度改為0.15m/s后繼續(xù)提升;東鉤罐籠提升距井底約150m時(shí),由于罐籠內(nèi)人員要求休息,由張傳千再次聯(lián)系上井口信號(hào)工停車。8:40左右,當(dāng)東鉤罐籠提升至距離上井口約108m處,井底施工負(fù)責(zé)人吳業(yè)衛(wèi)發(fā)現(xiàn)新繩滾上沿?cái)D繩,立即聯(lián)系井底信號(hào)工停車,準(zhǔn)備處理繩滾擠繩;同時(shí)新制動(dòng)繩在副井東鉤罐籠頂部固定繩卡中抽動(dòng)約1.5m,鋼絲繩繩頭及連接器擺動(dòng),將站在罐籠頂部的安全負(fù)責(zé)人孫向勇碰倒,張傳千立即聯(lián)系上井口信號(hào)工停車,對(duì)傷者進(jìn)行詢問,得知傷者腹部疼痛,然后對(duì)新繩頭及連接部位檢查并再次緊固,聯(lián)系上井口信號(hào)工將提升速度改為0.3 m/s繼續(xù)提升,將東鉤罐籠提升至副井上井口,并安排專人護(hù)送傷者孫向勇到礦醫(yī)院檢查。

經(jīng)分析,副井井底新制動(dòng)繩繩滾本體扭曲變形,出現(xiàn)卡阻繩現(xiàn)象,造成出繩阻力大,導(dǎo)致新制動(dòng)繩在繩卡內(nèi)抽動(dòng),鋼絲繩繩頭擺動(dòng),是事故發(fā)生的直接原因。井底車場(chǎng)放繩作業(yè)人員對(duì)新制動(dòng)繩出繩狀況監(jiān)護(hù)不力,對(duì)出現(xiàn)的擠繩情況未及時(shí)處理,且聯(lián)系停車不及時(shí),是造成事故的主要原因。

趙樓煤礦“11.5”底車場(chǎng)配電點(diǎn)電弧燒傷事故

一、事故時(shí)間:2009年11月5日19:50

二、事故單位:趙樓煤礦綜掘二隊(duì)(興隆莊礦支援隊(duì)伍)

三、事故地點(diǎn):一集軌道下山底車場(chǎng)配電點(diǎn)

四、事故經(jīng)過:

11月5日早班12:30,區(qū)隊(duì)跟班副隊(duì)長(zhǎng)陳東匯報(bào)隊(duì)值班田德新1304軌順掘進(jìn)機(jī)1140V電源送不上電,隊(duì)值班田德新從宿舍叫來檢修班班長(zhǎng)周噶及電工李根祥,安排周噶為主,李根祥協(xié)助下井查處故障。下井前,田德新特別安排周噶、李根祥停送電安全注意事項(xiàng)。進(jìn)入工作現(xiàn)場(chǎng),周噶、李根祥兩人通過檢查,排除迎頭沿線無漏電現(xiàn)象,直至查到一集軌道下山底車場(chǎng)配電點(diǎn)時(shí),發(fā)現(xiàn)400饋電開關(guān)三相電抗器壞,周噶告知李根祥不要繼續(xù)處理,然后周噶向隊(duì)匯報(bào)過程中,電工李根祥獨(dú)自在處理400饋電開關(guān)時(shí),因帶電檢修出現(xiàn)相間短路,引發(fā)電弧,造成左手被電弧燒傷,經(jīng)醫(yī)生鑒定為前二度燒傷,為輕微傷。

直接原因:職工李根祥,違章對(duì)帶電開關(guān)進(jìn)行檢修作業(yè),出現(xiàn)相間短路,引發(fā)電弧,造成左手被電弧燒傷。

鮑店電廠 “1.21”刮板機(jī)傷人事故

2012年1月21日12:40左右,鮑店礦電廠燃化車間在21m層鑄石刮板運(yùn)輸機(jī)檢修作業(yè)過程中,總工程師李某被擠傷。

一、基本情況

鮑店礦電廠燃化車間燃料輸送系統(tǒng)由煤泥、原煤兩套系統(tǒng)組成。原煤系統(tǒng)由破碎機(jī)、大傾角皮帶、鑄石刮板機(jī)、爐前煤倉(cāng)、爐前原煤給料機(jī)組成。鑄石刮板機(jī)設(shè)在21m層,型號(hào)為L(zhǎng)-43.6,長(zhǎng)度為46m,刮板節(jié)距為512mm,鏈速為0.5m/s。采用輸煤控制室控制與就地控制 兩種方式。在0m輸煤控制室布臵刮板機(jī)電源柜與原煤系統(tǒng)控制臺(tái),在21m層刮板機(jī)機(jī)尾東側(cè)布臵有擴(kuò)音電話、就地控制箱,擴(kuò)音電話用于就地控制與輸煤控制室的語音聯(lián)系,具有開車報(bào)警功能。

二、事故經(jīng)過

2012年1月20日,鮑店礦電廠燃化車間21m層刮板機(jī)出現(xiàn)漂鏈故障,影響鍋爐上煤。21日早上8:00,車間主任馬彥安排車間值班技術(shù)員簡(jiǎn)志強(qiáng)組織人員進(jìn)行處理,隨后安排檢修工謝瑞臣配合電焊工許孝強(qiáng),用皮帶防跑偏托輥進(jìn)行壓鏈處理。同時(shí),馬彥又安排車間值班人員簡(jiǎn)志強(qiáng)、輸煤工于瑞蓮、王剛?cè)デ謇砉伟鍣C(jī)積煤以便加裝壓鏈托輥。

10:45,廠部帶班負(fù)責(zé)人總工程師李某到21m層查看故障處理進(jìn)展情況,見清理積煤工作量較大,便與簡(jiǎn)志強(qiáng)、王剛一同清理積煤。在清理完刮板機(jī)距機(jī)尾10m左右部位積煤后,許孝強(qiáng)與謝瑞臣開始焊接壓鏈托輥。簡(jiǎn)志強(qiáng)、王剛、李某向機(jī)頭轉(zhuǎn)移繼續(xù)清理積煤。在焊完第一組壓鏈托輥后,許孝強(qiáng)讓謝瑞臣進(jìn)行了試車,試車后許孝強(qiáng)發(fā)現(xiàn)刮板機(jī)未停電,隨后通過擴(kuò)音電話通知控制室于瑞蓮給刮板機(jī)停電,然后繼續(xù)焊接第二組壓鏈托輥。馬彥、簡(jiǎn)志強(qiáng)到21m層上方爐前煤泥管道處商議煤泥切換方案。

12:40左右,在焊接完第二組壓鏈托輥后,許孝強(qiáng)讓謝瑞臣聯(lián)系送電試一下處理效果,謝瑞臣通過擴(kuò)音電話聯(lián)系輸煤集控室于瑞蓮給刮板機(jī)送電,然后擅自就地啟動(dòng)刮板機(jī),刮板機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)了2-3s就停了下來,現(xiàn)場(chǎng)人員聽到在距刮板機(jī)機(jī)頭約6m處清理槽箱積煤的李某大喊:“誰開的?趕快停下”,王剛、許孝強(qiáng)、簡(jiǎn)志強(qiáng)、馬彥立即趕到出事地點(diǎn),發(fā)現(xiàn)李某側(cè)臥在刮板機(jī)西側(cè),左腿擠在刮板機(jī)蓋板與上刮板之間。李某經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)緊急搶救,后送往濟(jì)寧市第一人民醫(yī)院,經(jīng)檢查,左大腿股骨骨折、左小腿脛骨與腓骨骨折,由于失血過多,經(jīng)搶救無 效死亡。

經(jīng)分析,檢修工謝瑞臣在未確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)工作人員撤離檢修設(shè)備的情況下,未按規(guī)定程序辦理“送電聯(lián)系單”聯(lián)系送電,并擅自啟動(dòng)刮板機(jī),導(dǎo)致正在清理槽箱積煤的李廣泉左腿被刮板機(jī)上刮板與槽箱蓋板擠住,是造成事故的直接原因。刮板機(jī)檢修和清理底部積煤作業(yè),未按規(guī)定辦理熱力機(jī)械工作票,未按要求明確工作負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人職責(zé),也未制定檢修工作安全技術(shù)措施,未采取檢修期間防止刮板機(jī)啟動(dòng)的措施,檢維修管理不規(guī)范、不到位,存在漏洞,是造成事故的主要原因。同時(shí),檢修作業(yè)違反停送電、開停機(jī)有關(guān)規(guī)定,未進(jìn)行安全確認(rèn),違章送電、啟機(jī),是造成事故的又一主要原因。

東灘電廠“10.18”電弧燒傷事故

2013年10月18日10:40,華聚能源公司東灘電廠在處理35kV配電室2#聯(lián)絡(luò)線電纜故障過程中,發(fā)生一名檢修作業(yè)人員電弧燒傷事故。

一、事故單位基本情況

華聚能源公司東灘電廠現(xiàn)有3臺(tái)75t/h鍋爐,3臺(tái)發(fā)電機(jī)組,總裝機(jī)容量42MW,年發(fā)電量2.9億度,年供熱量23萬蒸噸。電廠設(shè)臵35kV配電室1個(gè),16臺(tái)開關(guān)柜分Ⅰ、Ⅱ段母線并列運(yùn)行,其中發(fā)變組出口開關(guān)3臺(tái),電源母線采取頂進(jìn)線方式;與東灘礦35kV變電所電源聯(lián)絡(luò)開關(guān)2臺(tái),聯(lián)絡(luò)線電纜采取頂出線方式,2#聯(lián)絡(luò)線電纜由6106 PT柜頂端引出,和3#發(fā)變組出口母線開關(guān)相鄰,柜頂部設(shè)有長(zhǎng)970mm、高800mm的絕緣隔板。(詳見附圖)。檢修車間主要負(fù)責(zé)全廠發(fā)供電系統(tǒng)及設(shè)備的日常保養(yǎng)和檢維修工作。

二、事故經(jīng)過

2013年10月17日17:03,東灘電廠35kV聯(lián)絡(luò)線電纜在電廠門口橋架處出現(xiàn)接地故障,經(jīng)排查為2#聯(lián)絡(luò)線B相發(fā)生單相接地,電廠運(yùn)行人員立即將2#聯(lián)絡(luò)線出口開關(guān)(6159)停電隔離,同時(shí)向華聚能源公司調(diào)度室匯報(bào)。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)查看,發(fā)現(xiàn)2#聯(lián)絡(luò)線電纜B相主絕緣已損壞,需制作電纜中間接頭。因無電纜相關(guān)配件,且考慮夜間施工安全管理難度大,決定先做準(zhǔn)備工作,18日上午再組織施工。

檢修車間技術(shù)主管馬枝玉17日晚編制了《2#聯(lián)絡(luò)線電纜接地故障處理檢修項(xiàng)目書》和2#聯(lián)絡(luò)線電纜檢修停送電工作票,檢修項(xiàng)目書由車間負(fù)責(zé)人王浩然審查簽字,于18日早晨又先后經(jīng)電廠安技室、生產(chǎn)廠長(zhǎng)、總工程師審查批準(zhǔn)。

10月18日8:00,檢修車間主任王浩然主持召開班前會(huì),安排電氣檢修班賈建、王貴新、完永軍、陳軍協(xié)同新陸公司進(jìn)行35kV 2#聯(lián)絡(luò)線電纜接地故障處理工作,并填寫下發(fā)派工單,工作負(fù)責(zé)人為電氣檢修班班長(zhǎng)賈建,安全負(fù)責(zé)人陳軍。10:20左右,王浩然在了解到施工進(jìn)展情況后,對(duì)總工程師趙作明提出了提前拆掉2#聯(lián)絡(luò)線電纜頭、為電氣試驗(yàn)做好準(zhǔn)備工作的提議,總工程師趙作明同意提前做好電氣試驗(yàn)準(zhǔn)備,于是王浩然口頭安排班長(zhǎng)賈建派人去拆除2#聯(lián)絡(luò)線電纜頭,賈建隨即安排在現(xiàn)場(chǎng)的電氣檢修工王貴新、完永軍去進(jìn)行拆除工作。

10:30左右,王貴新、完永軍接到工作任務(wù)后進(jìn)入電廠35kV配電室,王貴新首先由柜后的電纜支架登上6106PT開關(guān)柜頂部,在電纜頭南側(cè)開始拆除A相電纜頭,隨后完永軍也通過柜后的電纜支架登上6106PT開關(guān)柜頂部,并從A相電纜和絕緣板之間的間隙走向柜體南側(cè)。此時(shí)王貴新正在拆除B相電纜頭,突然聽到一聲異響,并看到左側(cè)柜頂冒起火團(tuán),轉(zhuǎn)身后,發(fā)現(xiàn)完永軍坐在6106PT柜頂南側(cè),身上著火,立即幫助撕扯衣服滅火。隨后到達(dá)人員將完永軍從柜頂抬下,送至兗礦總醫(yī)院東 31 院區(qū)救治。事故造成傷者80%為II度燒傷,其中,20%為III度燒傷。

經(jīng)分析,完永軍在配合王貴新拆除35kV 2#聯(lián)絡(luò)線電纜頭工作中,由于工作地點(diǎn)距離裸露帶電的3#發(fā)變組母排C相安全距離不足,完永軍左小腿引起3#發(fā)變組母排C相產(chǎn)生電弧將其燒傷,是造成事故的直接原因。在處理2#聯(lián)絡(luò)線電纜故障過程中,臨時(shí)增加電纜頭拆除工作內(nèi)容,擴(kuò)大工作范圍,未根據(jù)新增工作的安全要求重新辦理工作票、派工單,未進(jìn)行作業(yè)前安全確認(rèn),安全條件不具備,是造成事故的主要原因。

華聚能源公司東灘礦電廠“10.18”事故示意圖

隔板:高800mm,長(zhǎng)970mm3#發(fā)變組母排35kV2#聯(lián)絡(luò)線340mm350mm310mm320mm210mm300mmABC970mmABC400mm300mm800mm490mm傷者位置 監(jiān)護(hù)人35kV配電室俯視圖工作人員隔板ABCABC3#發(fā)變組開關(guān) 61632#聯(lián)絡(luò)線電壓互感器61062#聯(lián)絡(luò)線避雷器 61032#聯(lián)絡(luò)線開關(guān) 615935kV配電室主視圖 隔板:高800mm,長(zhǎng)970mm傷者470mm400mm 3m35kV配電室左視圖33 國(guó)宏公司“9.13”矸石脫水斗式提升機(jī)人身傷害事故

2009年9月13日16:50,國(guó)宏公司運(yùn)洗車間處理矸石脫水斗式提升機(jī)故障時(shí),在提升機(jī)尾部觀察孔處發(fā)生人身傷害事故。

一、概況

國(guó)宏公司運(yùn)洗車間選煤裝臵為氣化701界區(qū)提供洗精煤,年處理能力120萬t。跳汰機(jī)產(chǎn)生的矸石由矸石通道溜入斗式提升機(jī)尾部,經(jīng)斗式提升機(jī)提起后進(jìn)入皮帶轉(zhuǎn)載入倉(cāng)。正常生產(chǎn)時(shí),跳汰機(jī)、矸石通道、斗式提升機(jī)充水并連通,斗式提升機(jī)的水位高度約15m。矸石脫水斗式提升機(jī)由鄒城市礦山機(jī)械廠生產(chǎn),設(shè)備型號(hào)T4080,技術(shù)參數(shù)為:額定輸送量80t/h,斗寬800mm,斗鏈速度0.16m/s,機(jī)長(zhǎng)22m,傾角60°,電機(jī)功率15kW。

二、事故經(jīng)過

2009年9月12日夜班,發(fā)現(xiàn)X414矸石脫水斗式提升機(jī)提斗被壓住,隨即放水,然后試開,開不起來。12日白天放水后,經(jīng)過3次試開,斗式提升機(jī)仍然開不起來。

9月13日上午,車間主任程顯東安排機(jī)修班進(jìn)行處理,機(jī)修班班長(zhǎng)湯先紅安排維修工黃勇、孟輝、吳濱3人進(jìn)行處理。上午,黃勇、孟輝、吳濱3人在斗式提升機(jī)機(jī)頭對(duì)機(jī)頭拉緊裝臵進(jìn)行了張緊。

下午上班后,在辦理了斷電、設(shè)備檢修安全作業(yè)票后,14:00,包機(jī)組長(zhǎng)黃勇帶領(lǐng)孟輝、吳濱對(duì)X414矸石脫水斗式提升機(jī)進(jìn)行檢修處理。檢修前,黃勇、孟輝在斗式提升機(jī)頭先換上機(jī)頭傳動(dòng)安全銷,試開車,傳動(dòng)安全銷切斷。黃勇安排孟輝掛上2個(gè)葫蘆,兩人把葫蘆拉緊,并將電動(dòng)葫蘆也掛上,鎖住鏈條,防止倒轉(zhuǎn)。對(duì)機(jī)頭、機(jī)尾分別進(jìn)行檢查,機(jī)頭沒有卡住現(xiàn)象,打開機(jī)尾觀察孔(DN450),發(fā)現(xiàn)機(jī) 34 尾堆積的矸石擋住斗子,造成斗提機(jī)轉(zhuǎn)不動(dòng)。隨后,拆開機(jī)尾放料孔(DN150)法蘭盲板,黃勇在觀察孔外用水管沖矸石,孟輝在東側(cè)放料孔處扒矸子石,吳賓去順理水管。

16:00左右,班長(zhǎng)湯先紅到現(xiàn)場(chǎng)察看檢修情況,并協(xié)助扒矸石、沖水,16:50,班長(zhǎng)湯先紅準(zhǔn)備到三樓察看其它檢修項(xiàng)目進(jìn)展情況時(shí),突然聽到“哎呀”一聲,忙回頭看,見黃勇的上半身在觀察孔內(nèi)被壓住,立即托起黃勇的腿部并喊人搶救。隨即趕來的車間主任程顯東上去一起托起黃勇,試圖拉出,但拉不動(dòng)。程顯東組織車間有關(guān)人員到斗式提升機(jī)頂部用手拉葫蘆提高斗子實(shí)施搶救,隨后國(guó)宏公司組織現(xiàn)場(chǎng)人員實(shí)施搶救。17:17,黃勇被救出后立即被送往兗礦總醫(yī)院搶救,事故造成黃勇顱腦及腦干損傷。

經(jīng)分析,斗提機(jī)機(jī)尾堆積的矸石擋住斗子,造成斗提機(jī)轉(zhuǎn)不動(dòng),鏈子受力張緊。現(xiàn)場(chǎng)處理方法不當(dāng),黃勇違章進(jìn)入斗提機(jī)機(jī)尾觀察孔內(nèi),鏈子受力突然釋放,擠住黃勇頭部,造成受傷。

國(guó)際焦化公司“3.30”10kV鍋爐高壓開關(guān)室電氣灼傷事故

一、事故時(shí)間:2010年3月30日9:10

二、事故地點(diǎn):國(guó)際焦化10kV鍋爐高壓室14#篩儲(chǔ)焦變電所

三、事故經(jīng)過:

3月30日上午8:00,電氣車間甲醇電工班按照檢修計(jì)劃,對(duì)14#篩焦變1#變壓器959開關(guān)柜進(jìn)行清掃緊固作業(yè)。首先,班長(zhǎng)楊林組織人員在10kV鍋爐高壓開關(guān)室內(nèi)做檢修準(zhǔn)備工作。959開關(guān)柜停電并在柜前掛設(shè)“禁止合閘,有人工作”等三塊警示牌后,楊林未按照車間

29日辦公會(huì)議的安排要求(車間副主任高傳友要求必須有車間人員在場(chǎng)的情況下才能打開配電柜進(jìn)行檢修),提前安排檢修人員拆除959開關(guān)柜盤后蓋板,準(zhǔn)備緊固CT螺絲,并進(jìn)行清掃。原計(jì)劃安排檢修作業(yè)人員由王杰、劉曉江承擔(dān),因王杰臨時(shí)有事經(jīng)楊林班長(zhǎng)同意后走開,楊林臨時(shí)安排運(yùn)行電工張濤幫助劉曉江一起作業(yè),此時(shí)張濤、劉曉江都在配電柜后作業(yè),而負(fù)責(zé)監(jiān)護(hù)的楊林在柜前。9:10左右,劉曉江在拆完蓋板后,擅自超工作范圍拆除主母線保護(hù)小護(hù)板,張濤未進(jìn)行任何提醒和制止。護(hù)板拆除后劉曉江用梅花扳手近距離比試帶電母排螺母大小,造成母排通過手臂弧光放電。

事故造成劉曉江受輕傷,右手手指被燒傷,左臂外側(cè)被擊穿。同時(shí),導(dǎo)致母線相間弧光短路,911、967開關(guān)柜過流Ⅱ保護(hù)動(dòng)作,Ⅰ段母線失電,致使3#鍋爐斷電跳車。

經(jīng)分析,電氣檢修人員劉曉江在進(jìn)行959高壓柜緊固消缺時(shí),違章打開柜內(nèi)帶電母排的隔離護(hù)板,右手觸及帶電體,被電擊灼傷。

東方機(jī)電公司“7.14”裝配車間觸電事故

2011年7月14日14:25,東方機(jī)電公司裝配一車間發(fā)生1起勞務(wù)派遣用工觸電死亡事故。

一、事故單位基本情況

東方機(jī)電公司裝配一車間主要從事地面開關(guān)設(shè)備柜體組裝和柜內(nèi)元器件的安裝、連線,并配合安全質(zhì)量檢測(cè)中心進(jìn)行產(chǎn)品的出廠試驗(yàn)工作。

二、事故經(jīng)過

2011年7月14日上午,東方機(jī)電公司裝配一車間宦霄、閆濤2名質(zhì)

檢員對(duì)9臺(tái)GGD型低壓配電柜進(jìn)行出廠通電試驗(yàn)。當(dāng)做到還剩3臺(tái)配電柜時(shí),質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)其中2臺(tái)進(jìn)線柜(由孔德璐負(fù)責(zé)裝配)控制電源接線有錯(cuò)誤后,隨即通知裝配工孔德璐進(jìn)行整改,下午再做試驗(yàn)。

14:25左右,在做完其中一臺(tái)進(jìn)線柜后,試驗(yàn)電源接到第二臺(tái)進(jìn)線柜上,質(zhì)檢員宦霄確認(rèn)周圍無人后,對(duì)站在柜前的閆濤喊了聲“送電了”,便對(duì)低壓進(jìn)線柜進(jìn)行通電試驗(yàn)。通電后宦霄發(fā)現(xiàn)配電柜信號(hào)沒有顯示,同時(shí)聽到質(zhì)檢員閆濤喊了聲“快停電”,并發(fā)現(xiàn)配電柜后有人影,宦霄立即停下試驗(yàn)臺(tái)上的試驗(yàn)電源,跑到配電柜后,發(fā)現(xiàn)裝配工孔德璐躺在地上,神志不清, 立即對(duì)觸電人進(jìn)行胸外按壓和人工呼吸,后經(jīng)總醫(yī)院搶救無效死亡。

經(jīng)分析,在GGD型低壓交流配電柜出廠通電試驗(yàn)過程中,現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)人員違章送電及操作,裝配人員違章進(jìn)入帶電(380V)試驗(yàn)的配電柜作業(yè),是造成事故的直接原因。試驗(yàn)過程中未對(duì)試驗(yàn)區(qū)采取有效隔離防護(hù)措施,未懸掛安全警示標(biāo)志,試驗(yàn)人員也未對(duì)試驗(yàn)區(qū)進(jìn)行有效監(jiān)護(hù),在未和整改操作人員溝通并檢查確認(rèn)是否整改完畢的情況下,對(duì)配電柜進(jìn)行送電試驗(yàn),導(dǎo)致裝配人員進(jìn)入試驗(yàn)區(qū)域在已帶電的配電柜上進(jìn)行作業(yè),是造成事故的主要原因。

第三篇:公司機(jī)電典型事故案例及分析

集團(tuán)機(jī)電典型事故案例及分析

煤礦機(jī)電運(yùn)輸是礦井生產(chǎn)環(huán)節(jié)的重要組成部分,它貫穿了礦井的各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié),戰(zhàn)線長(zhǎng),涉及面廣,特殊工種多,技術(shù)性強(qiáng)。根據(jù)全國(guó)煤礦重大事故的調(diào)查分析顯示,機(jī)電事故在各種事故中居第4位,運(yùn)輸事故占總事故數(shù)的20%~30%。因此,認(rèn)真分析當(dāng)前機(jī)電運(yùn)輸事故多發(fā)的原因,探討在新的用工體制下行之有效的安全管理方法,吸取教訓(xùn),提高安全管理水平,具有十分重要的意義。

一、煤礦機(jī)運(yùn)事故頻發(fā)的原因剖析

1、特種作業(yè)人員安全意識(shí)淡薄,麻痹大意,沒有牢固樹立“安全第一”的思想,違反了“三大規(guī)程”及有關(guān)安全規(guī)定,違章指揮、違章操作時(shí)有發(fā)生。

2、特種作業(yè)人員文化程度參差不齊,掌握特種作業(yè)技術(shù)不嫻熟。據(jù)統(tǒng)計(jì),17起機(jī)運(yùn)事故中當(dāng)事人小學(xué)文化程度的占了40%。對(duì)技術(shù)工種安全操作知識(shí)掌握不牢,熟悉程度不夠,是造成多發(fā)事故的重要原因。

3、指令性的臨時(shí)工頂替。由于代崗人員頂替時(shí)間短,對(duì)頂替工種操作熟練程度差,缺乏頂崗前的安全培訓(xùn),產(chǎn)生違章指揮和盲目操作雙重不安全因素。

4、特種作業(yè)人員的頻繁調(diào)換,崗位的調(diào)整,給安全埋下隱患。特種作業(yè)人員大都是經(jīng)過當(dāng)?shù)貏趧?dòng)部門或供電部門專業(yè)培訓(xùn)取得操作合格證后作業(yè)者,對(duì)他們的工種不宜隨意予以變動(dòng)。另外一些人員不鉆研技術(shù)業(yè)務(wù),違章違紀(jì)現(xiàn)象比較突出。

5、安全制度不嚴(yán),遺留安全隱患。一是崗位責(zé)任制不健全,對(duì)某些工作相互扯皮,隱患得不到及時(shí)整改落實(shí);二是安全制度執(zhí)行不嚴(yán),對(duì)安全考核不夠嚴(yán)厲,安全獎(jiǎng)罰不及時(shí)兌現(xiàn),影響了管理人員反“三違”的積極性;三是對(duì)事故處理未嚴(yán)格按“三不放過”原則分析處理,處罰太輕甚至層層保護(hù),不嚴(yán)肅追究責(zé)任,職工受不到教育,防范措施不到位,結(jié)果是事故重復(fù)發(fā)生。

二、控制煤礦機(jī)運(yùn)事故對(duì)策

1、統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí),堅(jiān)持“安全第一”不動(dòng)搖。

“安全第一”是指如何看待和處理安全與生產(chǎn)以及與其它各項(xiàng)工作的關(guān)系。要強(qiáng)調(diào)安全,突出安全,把安全放在一切工作的首要位置。同時(shí)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及一切生產(chǎn)部門,要把安全當(dāng)作一項(xiàng)頭等大事來抓。采用承包機(jī)制后,安全工作不但不能放松,而且要加大安全監(jiān)察力度,全面協(xié)調(diào)各條戰(zhàn)線上的各道生產(chǎn)環(huán)節(jié),真抓實(shí)干,統(tǒng)一安全工作部署和目標(biāo)管理,時(shí)時(shí)事事把安全工作擺在高于一切、重于一切、先于一切的位置,始終堅(jiān)持“安全第一”不動(dòng)搖。

2、加強(qiáng)特殊工種的用工制度管理。煤礦機(jī)運(yùn)工種的技術(shù)性較強(qiáng),其各崗位工種都不能以照顧的身份出現(xiàn),要由思想端正、技術(shù)全面的工人來?yè)?dān)任。同時(shí)加強(qiáng)臨時(shí)用工的安全管理,盡量少用或不用臨時(shí)工。除特殊情況外,特殊工種人員不能隨意調(diào)換,要嚴(yán)格考核發(fā)證,持證上崗。

3、加強(qiáng)思想教育工作。通過各種途徑加強(qiáng)引導(dǎo)教育職工,明確事故的危害性,消除安全僥幸心理,增強(qiáng)安全意識(shí)。運(yùn)用典型的事故案例對(duì)職工進(jìn)行思想教育。一是建立典型事故案例教育展室,定期對(duì)職工進(jìn)行開放,用生動(dòng)的案例形象教育職工。二是用典型說教的方式,教育職工認(rèn)清“三違”的危害,強(qiáng)化職工安全防范意識(shí)。三是定期請(qǐng)典型事故的家屬做報(bào)告,以引起職工思想上的共鳴。另外,特別要注意了解掌握職工的思想和生理狀態(tài),因地制宜,因人而異,加以監(jiān)護(hù),防止因不安全心理因素造成的突然事故發(fā)生。

4、加強(qiáng)職工的安全業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。減人提效后,以崗定人,管理層和工人崗位限額,原有的培訓(xùn)組織形式已不適應(yīng),需根據(jù)新的形式采取新的對(duì)策:一是建立競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制,如對(duì)技術(shù)工種和管理人員采取競(jìng)爭(zhēng)上崗,對(duì)所有職工都采用崗位技能工資,劃分工資等級(jí),引導(dǎo)和迫使職工自發(fā)學(xué)習(xí)安全業(yè)務(wù)知識(shí);二是每隔一定時(shí)期組織職工進(jìn)行技術(shù)比武,對(duì)優(yōu)勝者給予重獎(jiǎng),以調(diào)動(dòng)職工學(xué)技術(shù)、學(xué)業(yè)務(wù)的積極性,促使他們?cè)趰徫簧习礃?biāo)準(zhǔn)及規(guī)程進(jìn)行作業(yè);三是采用“三結(jié)合”的培訓(xùn)方式,即業(yè)余培訓(xùn)與重點(diǎn)培訓(xùn)相結(jié)合,以重點(diǎn)培訓(xùn)為主,內(nèi)培與外培相結(jié)合,以內(nèi)培為主;對(duì)新工人、新崗位、新技術(shù)要進(jìn)行強(qiáng)化培訓(xùn),以全面提高職工的安全業(yè)務(wù)素質(zhì)為目的,為搞好安全生產(chǎn)打下堅(jiān)實(shí)的“以人為本”的基礎(chǔ)。

5、努力加強(qiáng)礦井質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理。礦井質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化是煤礦安全的基礎(chǔ)。實(shí)踐證明,礦井質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作的投入,能得到十幾倍甚至幾十倍的效益產(chǎn)出,有力地促進(jìn)了安全生產(chǎn)。要把這項(xiàng)工作當(dāng)作一項(xiàng)經(jīng)常化的工作來抓,要由靜態(tài)達(dá)標(biāo)向動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)轉(zhuǎn)變,由重結(jié)果向重過程轉(zhuǎn)變,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)全過程達(dá)標(biāo)。

6、加強(qiáng)安全工作力度,向管理要安全。實(shí)踐證明,要抓好安全工作,離不開有效的監(jiān)督,失去了監(jiān)督作用,必然助長(zhǎng)麻痹僥幸、違章蠻干的現(xiàn)象。監(jiān)督不到位或流于形式,是導(dǎo)致安全事故的重要原因。因此,必須強(qiáng)化監(jiān)督制約機(jī)制,充分發(fā)揮現(xiàn)場(chǎng)安監(jiān)人員的作用;同時(shí),必須堅(jiān)持行之有效的安全管理制度,特別是要建立和完善各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門的安全生產(chǎn)責(zé)任制和工人的崗位責(zé)任制,明確每個(gè)人的安全職責(zé)。另外,采取安全資金激勵(lì)機(jī)制,通過經(jīng)濟(jì)杠桿,嚴(yán)格考核,兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲,從而促進(jìn)各項(xiàng)安全管理制度的落實(shí)。

2007年“3.15”工傷事故

事故時(shí)間:

2007年3月15日9:50 事故經(jīng)過:

2007年3月15日9:50左右,煤礦后勤保障部班中餐職工孫莉花在操作間清理衛(wèi)生,用手拿毛巾伸進(jìn)饃頭機(jī)攪拌區(qū)擦洗轉(zhuǎn)動(dòng)軸時(shí),不慎身體觸動(dòng)啟動(dòng)按鈕,導(dǎo)致右手掌被絞掉。事故發(fā)生后,后勤保障部及時(shí)將傷者送到礦醫(yī)院進(jìn)行救治,由于傷情嚴(yán)重,在礦醫(yī)院進(jìn)行臨時(shí)包扎后送往局總院治療。

原因分析:

直接原因:傷者孫莉花清洗攪拌區(qū)轉(zhuǎn)動(dòng)軸時(shí),身體觸動(dòng)饅頭機(jī)啟動(dòng)按鈕,導(dǎo)致右手掌被絞掉。

間接原因:

1、清理饅頭機(jī)時(shí)未將上一級(jí)電源開關(guān)關(guān)掉。

2、個(gè)人安全意識(shí)不牢,防范意識(shí)不強(qiáng)。

防范措施: 1、3月16日上午礦組織職能科室人員在全礦范圍內(nèi)開展了安全大檢查,將地面機(jī)械、電氣設(shè)備檢查作為安全檢查的重點(diǎn)。2、3月16日下午集團(tuán)公司安全監(jiān)察局王局長(zhǎng),親臨我礦對(duì)事故進(jìn)行系統(tǒng)追查,多層次、多角度、全方位分析事故發(fā)生的深層次原因,并對(duì)今后防止類似事故的發(fā)生,提出了指導(dǎo)性建議。

3、作為基建礦井,今后要重點(diǎn)健全和完善各工種、各崗位操作規(guī)程,規(guī)范員工安全操作,并對(duì)操作規(guī)程的貫徹、學(xué)習(xí)、考核情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

4、加強(qiáng)員工的安全操作規(guī)程培訓(xùn),不斷提高職工安全自保、互保能力。

5、近期在全開范圍內(nèi)舉辦典型事故案例教育,增強(qiáng)員工安全意識(shí)。經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn):

1、加強(qiáng)班前會(huì)教育,以后清理類似機(jī)器時(shí)必須將上一級(jí)電源開關(guān)關(guān)掉。

2、提高個(gè)人安全意識(shí),增強(qiáng)防范意識(shí)。

礦運(yùn)輸2000年“6.2”觸電死亡事故

事故時(shí)間:

2000年6月2日五時(shí) 事故經(jīng)過:

6月2日地面矸石山夜班共出勤五人,當(dāng)班有李守峰帶班,接班后,約二十三點(diǎn)三十分,韓繼全、秦山往選矸樓運(yùn)送車皮,抵車時(shí),在開拓區(qū)機(jī)電隊(duì)門口道岔前兩車皮掉道,韓、秦準(zhǔn)備拿道時(shí),天氣變化刮風(fēng)下起大雨,兩人就將掉道車皮搬離軌道500MM左右,開始正常工作。一夜基本上大小雨連綿不斷,約五時(shí)左右,李守峰開車,韓繼全押車往選矸樓運(yùn)車皮,車抵過兩掉道車皮的直道后,李將車頭倒出岔道口,韓便去直道的車頭等李搬好道岔,送抵車信號(hào)后將車皮抵進(jìn)選矸樓,此時(shí),李守峰用鋼絲繩掛著掉道車皮,準(zhǔn)備拉上道,鋼絲繩箍住鐵質(zhì)架線桿,被架線照明電源漏電擊中。韓繼全發(fā)現(xiàn)后,便迅速去切斷電源,匯報(bào)后將李送往醫(yī)院搶救,但為時(shí)已晚,搶救無效,李守峰犧牲。

原因分析: 直接原因:

1、室外照明電源采用明接頭,未作防水處理,直接纏繞在鐵質(zhì)架線桿上,導(dǎo)致淋水漏電;

2、司機(jī)李守峰用鋼絲繩拉車拿道,使電源傳到電瓶車上,導(dǎo)致觸電事故; 間接原因:

1、檢修工違章作業(yè):電工戚百林未按照相關(guān)作業(yè)規(guī)程操作,沒有將電線安裝在絕緣瓷頭上,而是處理簡(jiǎn)單,不負(fù)責(zé)任;

2、運(yùn)輸區(qū)機(jī)電隊(duì)管理不嚴(yán),對(duì)地面照明線路的檢查力度不夠;

3、安全管理和安全教育不到位,沒有落實(shí)安全第一的方針。防范措施:

1、立即在全礦開展照明線路大檢查,防止此類事故再次發(fā)生;

2、對(duì)所有電車司機(jī)加強(qiáng)培訓(xùn),提高安全自保意識(shí);

3、對(duì)電工加強(qiáng)管理,提到檢修責(zé)任心,嚴(yán)格檢修責(zé)任制; 經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn):

1、室外照明線路由于存在日曬雨淋等惡劣自然條件作用,很容易破損漏電,且電壓等級(jí)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于安全電壓,存在很大的安全隱患,必須使用耐老化的專用電纜;

2、目前還普遍存在對(duì)照明線路安全輕視的現(xiàn)象,必須給予足夠的重視。

百善礦綜預(yù)1996年“5.10”死亡事故

事故時(shí)間:

1996年5月10日9:58 事故經(jīng)過:

5月10日早班,由跟班隊(duì)長(zhǎng)征本玉負(fù)責(zé),帶陳仁賀、孫慶方、趙元鎖三人,把5月9日裝好的160轉(zhuǎn)載機(jī)牙齒箱打上井,九時(shí)左右,四人將重車推到井口進(jìn)行裝罐,先從南罐裝,沒有裝進(jìn)去,征本玉又叫把重車倒過來,推到北罐裝,重車剛進(jìn)罐內(nèi)200mm左右,承載齒箱的平板車前端兩邊被罐內(nèi)下端兩側(cè)螺絲帽卡住,使重車推不進(jìn)去,拉不出來,其原因是平板車寬度1M,罐內(nèi)寬1.02m,稍有偏差就造成超寬。這時(shí),征本玉就叫打點(diǎn)落罐,信號(hào)送后,罐沒動(dòng),后又幾次發(fā)落罐信號(hào),罐仍然沒動(dòng),征本玉看不行就用煤車連接重車往外帶,還是不起作用,征本玉便找來一根24m長(zhǎng)的工字鋼,叫孫慶方、趙元鎖、張運(yùn)貴(當(dāng)時(shí)幫忙人員)準(zhǔn)備撬,征本玉拿著工字鋼從西罐口進(jìn)入罐內(nèi),將工字鋼插入平板車底部,征在前面其它三人隨后開始往上撬,撬著撬著,突然大罐下落,重車斜栽在罐里,齒箱擠住征本玉右胸部,造成了這起死亡事故。

原因分析

直接原因:

1、蠻干作業(yè)是導(dǎo)致這起事故的直接原因,征本玉幾次要罐下落,罐沒有動(dòng),沒有讓打點(diǎn)工詢問情況,而是進(jìn)罐撬車,大罐有余繩,受力下落,造成征本玉被擠;

2、打點(diǎn)工責(zé)任心不強(qiáng),工作失誤是導(dǎo)致這起事故的又一原因。間接原因:

1、罐籠沒有托罐裝置;

2、職工的安全教育力度不夠;

防范措施:

1、認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的“安全第一,預(yù)防為主”方針,加大安全管理力度,把安全工作的重點(diǎn)放在職工安全教育、現(xiàn)場(chǎng)跟班管理,從嚴(yán)從細(xì)抓好各項(xiàng)制度的落實(shí)。

2、明確作業(yè)區(qū)域的職責(zé),杜絕混崗、串崗作業(yè),加強(qiáng)對(duì)各工種的管理和培訓(xùn),做到管理到位,責(zé)任到位。

3、主、付井筒打大件要有安全措施,明確現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人和安全檢查員,杜絕任何形式的蠻干和違章作業(yè)。

4、安裝副井托罐裝置,防止打重車時(shí)罐籠下落; 經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn):

提高事前預(yù)想能力,加強(qiáng)突發(fā)事件綜合分析能力,在情況不明的前提下,必須先問清查明情況再做下一的工作,按章作業(yè),按章指揮。

1997年掘進(jìn)二區(qū)“3.1”觸電事故

事故時(shí)間:

1997年3月1日夜班

事故經(jīng)過:

1997年3月1日夜班,425機(jī)巷迎頭匯報(bào)煤電鉆負(fù)荷線插頭中的電源線被耙矸機(jī)拉掉,要求處理,早班接班以后掘進(jìn)人員正常工作,區(qū)里派大班電工周懷振到現(xiàn)場(chǎng)處理(在此之前掘進(jìn)區(qū)馬宗軍已將線頭擰上,并打好眼,放好炮)。跟班隊(duì)長(zhǎng)石明照告訴周插銷外殼已爛,且煤電鉆跑單相,需要處理。而周下井前不知道插銷外殼已毀壞,沒有帶配件,只能處理跑單相,其余問題留待中班電工處理。于是,周將煤電鉆綜保電源停掉,斷開負(fù)荷線上插銷。周將煤電鉆與負(fù)荷線上插座相連并送上電源,石明照試運(yùn)轉(zhuǎn)后認(rèn)為可以使用。這時(shí),周將綜保電源停掉,恢復(fù)電鉆負(fù)荷線上的插座。馬宗軍拿起修好的煤電鉆到迎頭,準(zhǔn)備合煤電鉆負(fù)荷線上的插銷時(shí),被電擊倒,此時(shí)為上午十點(diǎn)半左右。

正在迎頭工作的班長(zhǎng)黃正李發(fā)現(xiàn)馬觸電后,立即抓住電纜,將插銷從馬的手中拉開。電工周懷振停掉電源。石明照發(fā)現(xiàn)馬昏迷不清,傷勢(shì)嚴(yán)重,就安排徐孝民向礦里匯報(bào),同時(shí)將傷者從工作面向外運(yùn)出。(電工周懷振發(fā)現(xiàn)此時(shí)爛插銷中地線脫落并碰在一相火線上)。礦接到報(bào)告后,立即安排值班人員和醫(yī)生下井搶救。11:46馬宗軍升井被送到劉一醫(yī)院搶救。13:20搶救無效死亡。

事故原因: 直接原因

1、防爆插銷損壞,地線脫落,煤電鉆外殼帶電。②綜保不起作用,是這起事故的兩個(gè)直接原因。

2、區(qū)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)機(jī)電設(shè)備管理不力,安排工作不細(xì);現(xiàn)場(chǎng)班隊(duì)長(zhǎng)協(xié)同違章同時(shí)對(duì)月底大檢查提出的問題未能認(rèn)真整改

3、電工周懷振既沒能發(fā)現(xiàn)問題,又沒能解決問題,對(duì)違章作業(yè)不制止,且自身違章作業(yè)。

4、死者馬宗軍為了趕早窯,違章作業(yè)擅自處理明接頭,是這起事故的主要原因。

5、副隊(duì)長(zhǎng)石明照違章指揮。間接原因

1、職工安全意識(shí)不強(qiáng),違章操作,違章指揮,冒險(xiǎn)蠻干。

2、機(jī)電檢查人員,區(qū)隊(duì)長(zhǎng)對(duì)隱患排查不列位,跟班班隊(duì)長(zhǎng)、安監(jiān)員對(duì)違章不制止,對(duì)隱患處理不正確、不果斷。

3、事故性質(zhì):經(jīng)調(diào)查認(rèn)定這是一次重大責(zé)任事故。防范措施:

1、加強(qiáng)機(jī)電設(shè)備特別是小型電器的檢修工作,健全機(jī)電日常檢修制度,杜絕失爆。

2、井下采掘頭面所有使用防爆插銷均應(yīng)構(gòu)件齊全,確保各種保護(hù)裝置安全有效。

3、加強(qiáng)對(duì)職工安全培訓(xùn),嚴(yán)格按安全規(guī)程和操作規(guī)程作業(yè),杜絕違章作業(yè)

4、積極開展反“三違”活動(dòng),制止違章現(xiàn)象的發(fā)生,確保安全生產(chǎn)。

1997年采煤四區(qū)“4.2”煤機(jī)傷人事故

事故時(shí)間:1997年4月2日中班 事故經(jīng)過:

1997年4月2日中班,采四區(qū)中班人員接班后,于14:30開始正常檢修,16:30檢修完畢,工作面開始割煤。煤機(jī)從機(jī)尾向機(jī)尾方向運(yùn)行,割完一個(gè)循環(huán)后,煤機(jī)回到機(jī)尾約2m處,準(zhǔn)備返刀時(shí),因工作面運(yùn)輸機(jī)停車,煤機(jī)也停止運(yùn)行,這時(shí),馬繼民安排孟祥銀和姜因波清理機(jī)尾,準(zhǔn)備抵車。隨后,馬和肖亮一道去前面看車抵的情況,當(dāng)班另一(無證)煤機(jī)手楊保才留在煤機(jī)旁,當(dāng)工作面運(yùn)輸機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)之后,馬繼民和肖亮返回到煤機(jī),楊保才在沒有人發(fā)出割煤指令的情況下,把供水閘閥打開,同時(shí)點(diǎn)動(dòng)煤機(jī)按鈕,煤機(jī)滾筒轉(zhuǎn)動(dòng)起來,這時(shí)姜因波正背朝滾筒攉煤,聽到噴水聲和煤機(jī)聲,姜一轉(zhuǎn)身,被煤機(jī)滾筒截齒掛住脖子,主動(dòng)脈被割斷,當(dāng)場(chǎng)死亡。

事故原因: 直接原因

1、班長(zhǎng)馬繼民違章指揮,安排無證人員上崗操作煤機(jī)。

2、事故責(zé)任者楊保才無證作業(yè)、違章作業(yè)。間接原因

死者姜因波自保能力差。防范措施:

1、加強(qiáng)對(duì)特殊工種的崗位培訓(xùn),嚴(yán)禁無證上崗。

2、采煤機(jī)司機(jī)在開機(jī)前,加強(qiáng)對(duì)采煤機(jī)運(yùn)行前方的嘹望,必須先觀察滾筒前后情況。

3、加強(qiáng)職工安全教育,提高職工自保互保能力。

4、加強(qiáng)干部現(xiàn)場(chǎng)跟班,嚴(yán)格現(xiàn)場(chǎng)交接班制度,嚴(yán)把現(xiàn)場(chǎng)安全關(guān)。

5、正確處理安全與生產(chǎn)的關(guān)系,做到不安全不生產(chǎn)。

6、進(jìn)一步加大反“三違”力度,杜絕事故的發(fā)生,確保安全生產(chǎn)。

1999年“5.12”主井罐道繩斷裂事故

事故時(shí)間:

1999年5月12日中班5:00 事故經(jīng)過:

5月12日中班5:00,主井檢修后在試車過程中,發(fā)現(xiàn)東勾下落時(shí)井筒聲音異常,便立即停車,打開井口檢修門檢查,發(fā)現(xiàn)東勾一側(cè)罐道繩斷裂;機(jī)電一隊(duì)立即召集有關(guān)人員進(jìn)行處理,夜班12:00恢復(fù)運(yùn)轉(zhuǎn),影響時(shí)間7個(gè)小時(shí)。

事故原因: 直接原因

1、井下口淋水大,罐道繩腐蝕較為嚴(yán)重。

2、當(dāng)天下午檢修時(shí),機(jī)修更換新護(hù)繩套使摩擦力增大。間接原因

1、機(jī)電一隊(duì)管理不到位,機(jī)電檢修未責(zé)任到人,未建立嚴(yán)格的檢修標(biāo)準(zhǔn)。

2、檢修工檢修不細(xì)致,計(jì)劃不周全。防范措施:

1、加強(qiáng)機(jī)電設(shè)備管理,嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備的檢修保養(yǎng)制度。

2、加強(qiáng)檢修工作的超前防范意識(shí)。

3、加強(qiáng)對(duì)職工的工作責(zé)任心的教育。

2000年“6.18”聯(lián)軸節(jié)傷人事故

事故時(shí)間:

2000年6月18日夜班23:00分左右 事故經(jīng)過:

6月18日夜班23:00左右,采煤四區(qū)工人朱永彪在翻越工作面機(jī)尾去料場(chǎng)拿料時(shí),左腳不慎踏入機(jī)尾聯(lián)軸節(jié)觀察孔,左腳前端被折斷。

事故原因: 直接原因

1、檢修工趙銀川、郝伍洲在發(fā)現(xiàn)聯(lián)軸節(jié)觀察孔蓋板嚴(yán)重?fù)p壞后,未按規(guī)定更換新蓋板,而是用皮帶皮子加蓋上去。檢修馬虎、不認(rèn)真,為事故發(fā)生留下了隱患。

2、傷者朱永彪安全意識(shí)不強(qiáng),翻越正在運(yùn)行的運(yùn)輸機(jī)。間接原因

機(jī)電付隊(duì)長(zhǎng)葛西祥安排檢查工作不細(xì),完工后沒進(jìn)行檢查驗(yàn)收工作是造成這起事故的重要原因。

防范措施:

1、各種護(hù)板必須正常使用,損壞的要及時(shí)更換。

2、檢修后必須加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收工作,實(shí)行定人驗(yàn)收制度。

3、加強(qiáng)職工安全教育工作,提高職工安全防范意識(shí)。

4、制定各項(xiàng)檢修工作的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

2003年“6.22”電機(jī)受潮事故

事故時(shí)間:

2003年6月22日中班18:05分 事故經(jīng)過:

2003年6月22日,付井當(dāng)班司機(jī)張如會(huì)、候玉萍,其中張如會(huì)開車,候玉萍監(jiān)護(hù)。17:50分左右,刮起狂風(fēng)、下起暴雨。18:05分南勾上提至16米處,聽到電機(jī)發(fā)出異常響聲,同時(shí)滑環(huán)中冒出火花,絞車自動(dòng)停車。候玉萍出去巡查發(fā)現(xiàn)正對(duì)電機(jī)東側(cè)的一扇玻璃被刮掉,雨水刮進(jìn)電機(jī),張如會(huì)匯報(bào)隊(duì)值班王懷明,派值班電修閆成俊,候建處理;婁正林、鐘世光接到通知也同時(shí)進(jìn)礦趕至現(xiàn)場(chǎng),經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)高壓開關(guān)柜油開關(guān)跳閘,滑環(huán)轉(zhuǎn)子處打炮,檢查電纜接線并打磨滑環(huán)后重新試車走鉤。40分鐘后,絞車再次出現(xiàn)自動(dòng)停車,用搖表?yè)u測(cè)發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子絕緣過低,估計(jì)已進(jìn)水,處理后只能用低頻開車。23:00左右,聯(lián)系淮北電機(jī)廠來人,再次處理,高壓仍無法運(yùn)行,只能維持低頻走勾,后采取更換備用電機(jī),正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

事故原因: 直接原因

電機(jī)進(jìn)水受潮造成轉(zhuǎn)子絕緣降低,導(dǎo)致轉(zhuǎn)子抽頭處被擊穿。間接原因

機(jī)電一隊(duì)對(duì)夏季的惡劣天氣帶來的影響估計(jì)不足,沒有制定有效的防范措施。

防范措施

1、認(rèn)真執(zhí)行班中巡查制度,特別是在惡劣天氣情況下,及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患,將事故消滅 在萌芽狀態(tài)。

2、重要車間靠近設(shè)備的窗戶要采取措施,防止被風(fēng)刮爛。

3、加強(qiáng)管理,提高員工的工作責(zé)任心。

2003年“8.14”觸電事故

事故時(shí)間:

2003年8月14日上午11時(shí)左右 事故經(jīng)過: 2003年8月13日中班1時(shí)左右,運(yùn)輸區(qū)下料隊(duì)匯報(bào)636風(fēng)巷絞車有掉電現(xiàn)象,當(dāng)時(shí)運(yùn)輸區(qū)絞車隊(duì)值班電工徐敬坤下井處理,經(jīng)初步檢查,證實(shí)第13部絞車后的幾部絞車有接地問題,當(dāng)時(shí)打料只需用前12部絞車,值班電工只作臨時(shí)處理,將后幾部絞車的電從事故地點(diǎn)四通處甩掉,不影響下料,等待第二天去人進(jìn)一步徹底處理。

8月14日早班,絞車隊(duì)付隊(duì)長(zhǎng)李祥忠?guī)щ姽そ鹌骄?36風(fēng)巷查找13日未處理掉的接地問題,大約在10時(shí)左右,付隊(duì)長(zhǎng)李祥忠安排在636風(fēng)巷檢修的機(jī)工呂建華到第8部絞車處將DW—200饋電開關(guān)的電停掉,大約5分鐘后驗(yàn)電確認(rèn)無電后,付隊(duì)長(zhǎng)李祥忠同電工金平均一起用搖表檢查線路,當(dāng)查到最后一部絞車開關(guān)時(shí),發(fā)現(xiàn)QC83—80N開關(guān)的機(jī)械閉鎖桿一端接到保險(xiǎn)管上,造成接地,處理好接地后,付隊(duì)長(zhǎng)李祥忠同電工金平均一起將沿途甩掉的線路重新連接,而停電的機(jī)工呂建華停電后,大約20分鐘左右后,從停電點(diǎn)返回到第12部絞車四通處發(fā)現(xiàn)無人后,就離開停電地點(diǎn),到第3部絞車檢修,造成饋電開關(guān)無人看管,被他人誤送電,導(dǎo)致當(dāng)電工金平均接四通內(nèi)線路時(shí)被電擊傷。

事故原因

1、絞車隊(duì)付隊(duì)長(zhǎng)李祥忠,現(xiàn)場(chǎng)安排不當(dāng),沒有按照停送電操作規(guī)定要求安排電工去停電、放電、驗(yàn)電、封線、掛牌,而是現(xiàn)場(chǎng)安排機(jī)工呂建華去停電,看管。

2、機(jī)工呂建華嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任,安全意識(shí)較差,擅自離開停電點(diǎn)。

3、電工金平均在接線前沒有將電源側(cè)封線是造成這起事故的直接原因。防范措施

1、認(rèn)真吸取本次事故教訓(xùn),強(qiáng)化作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程的貫徹落實(shí),停送電作業(yè)必須由檢修電工親自操作,并做到停電、驗(yàn)電、放電、封線、掛牌專人看護(hù)。充分利用班前會(huì)和周六群眾安全例會(huì)加強(qiáng)對(duì)員工進(jìn)行安全知識(shí)教育,增強(qiáng)員工的安全意識(shí)和自我保護(hù)能力。加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理和監(jiān)督,區(qū)隊(duì)管理干部要盯重點(diǎn)、把關(guān)鍵,徹底根除事故隱患,堅(jiān)決做到不安全不生產(chǎn)。

2、提高機(jī)電工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。

3、今后所有需要停電作業(yè)的地點(diǎn)都必須有申請(qǐng)報(bào)告,指定符合要求的停送電人員及安全監(jiān)護(hù)人員,嚴(yán)格把好安全關(guān)。

1988年“10.21”滾筒傷人事故

事故時(shí)間:

1988年10月21日19:22分 事故經(jīng)過:

1988年10月21日早班已發(fā)現(xiàn)451機(jī)巷皮帶機(jī)的主滾筒有毛病,隊(duì)里決定在中班檢修時(shí)間更換滾筒,由于劉光輝同志是分管451機(jī)巷的副隊(duì)長(zhǎng),決定由他帶隊(duì),為了抓緊更換,不影響采煤六區(qū)出煤,當(dāng)日值班同志又從別的機(jī)巷抽調(diào)二人加強(qiáng)力量,大約在下午七點(diǎn)左右,滾筒換好,準(zhǔn)備皮帶合茬,這時(shí)發(fā)現(xiàn)沒有穿條,一位老工人下去找穿條,就在這時(shí)另一名工人找到一根穿條,劉就指揮抓緊合茬,他讓一名工人點(diǎn)車,其中三人和他準(zhǔn)備合茬,由于皮帶兩茬間尚有距離,他們采用點(diǎn)倒車方法,一邊點(diǎn)車一邊拉皮帶。當(dāng)快要合茬,劉光輝同志由于坐在機(jī)頭架子上,合茬不方便,他讓停車,車停后,由于皮帶自動(dòng)拉緊后,又返回,由于劉坐在架子上,他的腳踏底皮帶上,正巧在兩滾筒之間,滾筒由于慣性仍按倒車運(yùn)行,腳被擠進(jìn)兩個(gè)滾筒內(nèi),把大腿也擠進(jìn)去,由于間隙只有3、4厘米,腿部被擠碎,用刀割斷才把人救出,由于流血過多,到地面搶救無效死亡。

原因分析:

這是一起人為責(zé)任事故,劉光輝同志在皮帶機(jī)合茬時(shí),半坐在皮帶機(jī)架子上,當(dāng)停車后皮帶有個(gè)回力,使他必須用腳支撐身體,腳正巧踏在皮帶上擠進(jìn)滾筒里,這是事故的主要原因,其次工作環(huán)境差,巷道高度不夠,又有齒輪在那里,劉工作不方便,只有半坐在架子上,第三皮帶機(jī)合茬位置不當(dāng),在那種條件下,更不能用機(jī)械合茬方法,應(yīng)該用手拉葫蘆合茬,第四工作準(zhǔn)備不夠,不帶穿條,就是不出事故,也影響生產(chǎn)。

防范措施:

1、加強(qiáng)安全教育,值班人員一定把工作安排細(xì),要求作業(yè)人員按規(guī)程作業(yè);

2、改善工作環(huán)境,操作地點(diǎn)一定要規(guī)定有足夠高度,齒輪一定要安裝防護(hù)罩;

3、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)安全管理,凡多人操作,一定互相照應(yīng),發(fā)現(xiàn)不安全及時(shí)解決;

4、今后皮帶合茬不準(zhǔn)在機(jī)頭處,一定要放在頂板完好,兩幫夠?qū)挼攸c(diǎn);

5、工作前要做好準(zhǔn)備,特別是工具,配件一定要備好,防止需要時(shí)缺少,影響工作。

經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn):

這次事故是一次人為的責(zé)任事故,但反應(yīng)了生產(chǎn)管理上的問題,紀(jì)律松弛,責(zé)任心不強(qiáng),加上工作安排不當(dāng),最后造成這次不應(yīng)該發(fā)生的事故.1991年“12.22”特大火災(zāi)事故

事故時(shí)間:

1991年12月22日18:13分 事故經(jīng)過:

1991年12月22日中班,65采區(qū)下部變電所著火,引燃煤層運(yùn)輸上山第二部皮帶,造成特大火災(zāi)事故。火災(zāi)波及65采區(qū)2個(gè)采煤面,5個(gè)掘進(jìn)頭,一萬一千多米巷道,嚴(yán)重威脅正在該區(qū)域作業(yè)的252名階級(jí)兄弟的生命安全。

18時(shí)13分,礦調(diào)度所接井下報(bào)災(zāi)電話后,立即通知受火災(zāi)威脅的采煤一區(qū)、采煤三區(qū)和掘進(jìn)一區(qū)、開拓一區(qū)等單位人員迅速撤到安全地點(diǎn),同時(shí)通知礦、局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)并向淮北市礦務(wù)局求援。18時(shí)25分,礦成立臨時(shí)救災(zāi)指揮部,向礦救護(hù)隊(duì)火速下達(dá)救災(zāi)命令。礦救護(hù)隊(duì)及礦領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)的救災(zāi)人員立即趕赴現(xiàn)場(chǎng),實(shí)施撲救。20時(shí)10分,淮北礦務(wù)局局長(zhǎng)韓忠德、安監(jiān)局長(zhǎng)汪洋、省煤炭廳廳長(zhǎng)聶廣武和皖北礦務(wù)局局長(zhǎng)馬德久、副局長(zhǎng)戚森、周恒煥、局黨委副書記金耀宗、安監(jiān)局長(zhǎng)徐友傳等相繼到礦,立即成立救災(zāi)指揮部。分析災(zāi)情,即使制定救災(zāi)方案。

探險(xiǎn)救人。指揮部根據(jù)65采區(qū)巷道布局和災(zāi)情,判斷6544獨(dú)頭機(jī)巷迎頭人員有生還可能,指揮部迅速制定以救人為主的探險(xiǎn)措施。20時(shí)50分,淮北礦務(wù)局救護(hù)大隊(duì)趕到現(xiàn)場(chǎng),指揮部命其速派三個(gè)小隊(duì)分三路進(jìn)入災(zāi)區(qū)探險(xiǎn)救人;一路從煤層運(yùn)輸上山下部進(jìn)入觀察火情;二路從635放水眼經(jīng)652機(jī)巷向654機(jī)巷探進(jìn);三路從45軌道上山營(yíng)救撤退人員。到23日零時(shí)30分,在65采區(qū)作業(yè)的252人中已有226人安全撤出,但尚有26人下落不明。

控制火區(qū):三路小分隊(duì)下井后,按指揮部命令,向指定地點(diǎn)探進(jìn),但由于火勢(shì)猛、煙霧大、溫度高大于70攝氏度以上,CO濃度達(dá)到百分之1.5,救護(hù)人員無法前進(jìn),搶險(xiǎn)受阻。指揮部接到匯報(bào)后,及時(shí)調(diào)整方案,果斷采取有效措施:①命令救護(hù)隊(duì)在1#聯(lián)絡(luò)巷下部設(shè)置風(fēng)障,減少煤層運(yùn)輸上山進(jìn)風(fēng)量,控制火勢(shì);②命令救護(hù)隊(duì)沿煤層輔助上山將各供給火區(qū)的聯(lián)絡(luò)巷1#至7#由下往上逐一封閉;③命令救護(hù)隊(duì)迅速接通滅火水管至7#聯(lián)絡(luò)巷,實(shí)行逐段滅火降溫,便于救災(zāi)。采取以上措施后,到24時(shí)10分,1#至7#聯(lián)絡(luò)巷已全部設(shè)置封閉,火區(qū)風(fēng)流得到有效控制。

分段滅火,全面搜索,尋找遇難人員。在控制火區(qū)風(fēng)流的同時(shí),指揮部命令組織力量盡快鋪設(shè)滅火水管,到24日17時(shí)10分,滅火水管已鋪至7#聯(lián)絡(luò)巷,并在1#至7#分別設(shè)置水幕,相繼實(shí)現(xiàn)噴水封火,災(zāi)區(qū)溫度逐漸下降,有害氣體濃度降低。24日12時(shí)46分,指揮部命令救護(hù)隊(duì)分路向654軌道巷,654機(jī)巷、652機(jī)巷,南風(fēng)井回風(fēng)石門探進(jìn)搜索。通過搜索至25日10時(shí),分別在煤層運(yùn)輸上山1#下、3#下、654軌道巷口向上,654機(jī)巷口、651下部軌道巷、652軌道巷口向上、652軌道巷、652外段機(jī)巷、煤層運(yùn)輸上山上口、654獨(dú)頭機(jī)巷迎頭,未發(fā)現(xiàn)受災(zāi)人員。指揮部這時(shí)斷定剩余人員已無幸存希望,于是決定,救災(zāi)工作轉(zhuǎn)向以滅火為主,同時(shí),繼續(xù)尋找遇難人員。根據(jù)災(zāi)情,命救護(hù)隊(duì)一方面加固1#以下風(fēng)障密閉,進(jìn)一步控制火區(qū)進(jìn)風(fēng)量,另一方面,沿煤層運(yùn)輸上山1#至6#聯(lián)絡(luò)巷向上向下分段噴水滅火。由于措施得力,滅火工作進(jìn)展較為順利,截止26日12時(shí)零5分1#至6#煤層運(yùn)輸上山明火已全部撲滅。根據(jù)這一情況,指揮部命令打開煤層運(yùn)輸上山上部?jī)傻里L(fēng)門及1#下部調(diào)節(jié)風(fēng)門,一是為發(fā)現(xiàn)并撲滅殘火;二是為稀釋災(zāi)區(qū)有害氣體,達(dá)到逐段解放災(zāi)區(qū)巷道,為對(duì)受火災(zāi)破壞的巷道進(jìn)行修護(hù)做好準(zhǔn)備。至27日15時(shí)40分,27名遇難人員已全部發(fā)現(xiàn)。其中包括一名在搶險(xiǎn)中不幸犧牲的救護(hù)隊(duì)員,截止27日20時(shí)10分,災(zāi)區(qū)巷道殘火全部撲滅,65采區(qū)恢復(fù)正常通風(fēng)。

這起特大火災(zāi)事故發(fā)生后,各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)十分關(guān)心和重視,省委領(lǐng)導(dǎo)同志多次打電話詢問事故處理情況。龍年副省長(zhǎng)和能源部、勞動(dòng)部、全國(guó)總工會(huì)、煤礦地質(zhì)工會(huì)、地方煤礦公司以及省市有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)同志還親臨現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)搶險(xiǎn)工作。

事故原因

據(jù)事故調(diào)查組的勘察分析,這起事故是由于礦井井下電氣管理混亂,設(shè)備陳舊,維修不及時(shí),保護(hù)系統(tǒng)未按規(guī)定進(jìn)行整定而造成的重大責(zé)任事故,事故的直接原因是:

1、掘進(jìn)25KW內(nèi)齒輪絞車開關(guān)QC83---80N負(fù)荷側(cè)地線搭在電源中相接線柱上,負(fù)荷側(cè)右相接線柱絕緣損壞接地,在按操縱按鈕時(shí),開關(guān)吸合造成兩相接地短路。

2、低壓饋電開關(guān)DW80---350,整定值均調(diào)整在1200A刻度上,線路出現(xiàn)兩相短路時(shí)未能跳閘。

3、KSJL------320/6變壓器低壓側(cè)接線端子壓接出緊固程度不夠而產(chǎn)生電弧火花,引起該處弧光短路,產(chǎn)生強(qiáng)大電流高溫,將低壓側(cè)瓷頭炸碎,接線柱落架接觸變壓器外殼再次造成短路,使變壓器油溫和壓力急劇上升,在強(qiáng)烈的高溫下點(diǎn)燃油氣著火。高溫將另兩臺(tái)變壓器,四態(tài)高壓開關(guān)油氣化,助燃了火勢(shì),并順風(fēng)沖向皮帶運(yùn)輸機(jī)上山,引燃第二部皮帶。

由于以上三條直接原因同時(shí)具備,才導(dǎo)致此事故的發(fā)生 事故教訓(xùn):

1、QC83---80N開關(guān)操作手柄斷掉,不能進(jìn)行停電操作。開關(guān)內(nèi)部刀閘處于永久合閘位置。輔助觸點(diǎn)及其底座損壞三處,存在很多缺陷,應(yīng)拆除上井更換,不應(yīng)在井下繼續(xù)使用,且明知該開關(guān)負(fù)荷側(cè)有一相漏地,未排除故障就送電試車

2、對(duì)長(zhǎng)期停用的開關(guān),未做詳細(xì)檢查就盲目送電試車。

3、“安全第一”思想不牢,不按規(guī)定對(duì)電器設(shè)備進(jìn)行檢查、維修、試驗(yàn)、違章操作。采區(qū)變電所未按礦井停產(chǎn)大檢修計(jì)劃進(jìn)行檢修,造成設(shè)備失修。KSJL---320/6變壓器未按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行檢查,變壓器油長(zhǎng)期未做處理,化學(xué)性能和電氣耐壓試驗(yàn)。PB2—6G高壓防爆開關(guān),過流線圈雖動(dòng)作,但跳閘機(jī)構(gòu)拒動(dòng),在過流調(diào)整時(shí)未做脫鉤跳閘試驗(yàn)。在送DW80---350饋電開關(guān)前未先送上漏電繼電器。違反操作程序,且該開關(guān)過流保護(hù)人為調(diào)到最大值,起 不到過流保護(hù)作用。

4、領(lǐng)導(dǎo)對(duì)各種規(guī)章制度管理不嚴(yán),抓的不力,井下電氣管理混亂,采區(qū)變電所無人看管,井下拆接線搭火不申請(qǐng)、不審批、隨意干、電氣管理缺少應(yīng)有的圖紙資料。

5、采掘開電器設(shè)備長(zhǎng)期在井下倒裝使用,致使絕緣低,事故多。

6、電工技術(shù)素質(zhì)差,放松了技術(shù)培訓(xùn)和考核發(fā)證工作。防范措施:

1、認(rèn)真貫徹黨和國(guó)家安全第一的生產(chǎn)方針,擺正生產(chǎn)與安全的關(guān)系,加強(qiáng)電器管理的基礎(chǔ)工作,建立健全機(jī)電設(shè)備管理的臺(tái)帳,圖紙、資料。做到明確可靠。

2、強(qiáng)化機(jī)電管理的領(lǐng)導(dǎo),健全機(jī)構(gòu),明確責(zé)任。嚴(yán)格井下拆接線搭火申請(qǐng)審批制度。

3、開掘及其他單位電工在業(yè)務(wù)上歸口機(jī)電科管理,設(shè)備整定值要準(zhǔn)確可靠,設(shè)備實(shí)行包機(jī)制度,掛牌留名。

4、完善井下通訊系統(tǒng),采掘工作面及有固定人員地點(diǎn)均要安裝電話并保證通訊系統(tǒng)靈敏可靠。

5、強(qiáng)化安全技術(shù)培訓(xùn),開展崗位練兵,提高職工素質(zhì),杜絕違章行為。

6、認(rèn)真組織職工學(xué)習(xí)礦井災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃,使每一個(gè)職工都能熟悉避災(zāi)路線。

7、礦領(lǐng)導(dǎo)改變作風(fēng),深入井下現(xiàn)場(chǎng),發(fā)現(xiàn)并解決實(shí)際問題。

8、加強(qiáng)安全檢查,提高安監(jiān)人員素質(zhì),支持安監(jiān)人員工作。

9、增加安全投入,補(bǔ)齊安全欠帳,逐步更換陳舊設(shè)備,對(duì)現(xiàn)有設(shè)備加強(qiáng)檢查維修,配備自救器。

1997年“1.19”周軍死亡事故

事故時(shí)間:1997年1月19日中班19點(diǎn)05分 事故經(jīng)過:

1月19日中班,主運(yùn)石門第二部皮帶機(jī)司機(jī)周軍在清理完皮帶機(jī)頭處雜物后,于6:40分左右多次向第一部皮帶機(jī)送點(diǎn)要求走勾;第一部皮帶機(jī)司機(jī)邵長(zhǎng)偉回點(diǎn),告之主井煤倉(cāng)已滿不能走勾。7:00左右,周軍從第二部皮帶機(jī)頭來到煤倉(cāng)上口鏈板機(jī)頭處,當(dāng)班班長(zhǎng)張學(xué)磊見周軍離崗,批評(píng)周軍:“你不在二部皮帶,來這里干什么?”“我來看看煤倉(cāng)空嗎?”周軍邊說邊走向煤倉(cāng)上口。當(dāng)周軍前腳剛踏上煤倉(cāng)上口鐵板時(shí),上口鐵板翻轉(zhuǎn),周軍與鐵板一起墜入煤倉(cāng)內(nèi)。

鏈板機(jī)司機(jī)發(fā)現(xiàn)后立即匯報(bào)礦調(diào)度所,調(diào)度所立即通知煤倉(cāng)下口給煤機(jī)停止運(yùn)行,同時(shí)報(bào)告礦領(lǐng)導(dǎo)。19:15分,陳永田、榮義平二位副礦長(zhǎng)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng),并下到煤倉(cāng)內(nèi)尋找,沒有找到。19:30分,第二批搶救人員下到煤倉(cāng)進(jìn)行尋找,近8點(diǎn)仍未找到,估計(jì)生還無望。2l :15分,開動(dòng)下口給煤機(jī),21:35分,人員從下口給煤機(jī)吐出,已窒息死亡。

原因分析: 直接原因:

1、煤倉(cāng)上口的蓋板沒有卡進(jìn)槽內(nèi),不穩(wěn),不牢,沒有蓋好。

2、鏈板機(jī)頭墊木因受振動(dòng)前移,導(dǎo)致與之相接觸的上口蓋板位置移動(dòng)。

3、死者周軍到不熟悉安全環(huán)境的地點(diǎn)竄崗,同時(shí)沒有注意腳下的安全。間接原因:

1、鏈板機(jī)司機(jī)對(duì)工作區(qū)域內(nèi)的安全環(huán)境,沒有進(jìn)行認(rèn)真仔細(xì)的檢查,致使工作區(qū)域存在安全隱患。

2、單位管理松懈,班長(zhǎng)沒有對(duì)所管轄工作范圍內(nèi)的安全環(huán)境進(jìn)行檢查。防范措施:

1、煤倉(cāng)上口的蓋板重新整理,卡實(shí)、卡牢,并用混泥土澆實(shí)。

2、全礦井下所有煤倉(cāng)上口的封閉情況進(jìn)行全面檢查。

3、認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,對(duì)煤倉(cāng)上口的管理落實(shí)到人,并定期進(jìn)行檢查。

4、加強(qiáng)勞動(dòng)紀(jì)律檢查,強(qiáng)化職工安全意識(shí)教育。經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn):

1、職工安全意識(shí)不強(qiáng),在思想、紀(jì)律、管理上松懈,安全責(zé)任制落實(shí)不到位。

2、日常工作中安全檢查不力,對(duì)隱患的排查處理不及時(shí)。

3、嚴(yán)格干部現(xiàn)場(chǎng)跟班,加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理隱患。

4、嚴(yán)格落實(shí)崗位責(zé)任制,加強(qiáng)職工安全思想教育。

5、認(rèn)真開展質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng),對(duì)所有工程嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)檢查驗(yàn)收。

1997年“4.16”任東亞重傷事故

事故時(shí)間:

1997年4月16日中班15點(diǎn)15分 事故經(jīng)過:

4月16日中班,3:15分左右,任東亞在副井上口向罐籠裝車時(shí),因罐籠偏高,裝瓦子石的重車皮在第一張進(jìn)入罐籠后,第二張又退了回來,為了防止進(jìn)入罐籠的第一張重車從罐籠西頭竄出,任東亞進(jìn)入罐籠想往后拉。這時(shí)氣操工凌艷紅又啟動(dòng)推車機(jī)推罐籠外的第二張重車,任東亞無法躲閃被重車擠在罐籠門上。

原因分析: 直接原因:

氣操工凌艷紅工作不負(fù)責(zé)任,操作失誤,不按正規(guī)信號(hào)操作,是造成這起事故發(fā)生的主要原因。間接原因:

扒鉤工閆啟龍?jiān)诠藁\不到位的情況下,指揮裝車,不按規(guī)定發(fā)信號(hào),違章指揮,是造成這起事故發(fā)生的間接原因。" 防范措施:

1、在全礦范圍內(nèi)開展反“三違”、反事故活動(dòng),提高職工安全意識(shí),防止類似事故的發(fā)生。

2、對(duì)特殊工種人員進(jìn)行全面培訓(xùn),嚴(yán)格落實(shí)崗位責(zé)任制,加強(qiáng)操作規(guī)程和管理制度的學(xué)習(xí)。

3、定期對(duì)安全設(shè)施進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問題落實(shí)到人,及時(shí)處理。經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn):

針對(duì)這起人為的責(zé)任事故,全礦各單位要認(rèn)真吸取教訓(xùn),強(qiáng)化對(duì)各崗位工種的培訓(xùn)、教育和管理,狠反“三違”,杜絕類似事故的發(fā)生。

1999年“7.27”謝發(fā)金死亡事故

事故時(shí)間:

1999年7月27日中班17點(diǎn)45分 事故經(jīng)過:

7月27日中班18時(shí),預(yù)備區(qū)區(qū)長(zhǎng)楊茂山安排隊(duì)長(zhǎng)彭永華帶領(lǐng)5人下井把停放在調(diào)度站對(duì)面巷道內(nèi)裝在平板車上超寬的綜采過渡支架頂梁推倒電車修理室內(nèi),起吊后裝到大叉車上。隊(duì)長(zhǎng)彭永華安排尹保亮、馬曙光到工具房背拉葫,二人從工具房背了一個(gè)3噸拉葫,下井后,把一個(gè)裝頂梁的平板車推倒電車修理室內(nèi),拉葫生根在起吊梁上,謝發(fā)金用單鏈拴好頂梁,起吊后,將平板車推出去,叉車推進(jìn)來,接著把懸吊的頂梁送下放進(jìn)叉車。隊(duì)長(zhǎng)彭永華發(fā)現(xiàn)還有點(diǎn)超寬,要求第二次起吊,準(zhǔn)備調(diào)整一下,當(dāng)時(shí)拉鏈子的是馬曙光、尹保亮,謝發(fā)金捋鏈子。謝相對(duì)于馬、尹的位置靠里一點(diǎn)。第二次起吊頂梁剛離開叉車,彭講不要拉了,幾乎就在同時(shí),鏈子斷了,頂梁落下將叉車車幫從焊接處砸斷,叉車掉道,叉車壓在謝發(fā)金身上,外面的馬曙光、尹保亮及時(shí)退出。現(xiàn)場(chǎng)人員及時(shí)將謝救出,同時(shí)在19時(shí)50分匯報(bào)調(diào)度所,調(diào)度所接到電話后立即通知救護(hù)隊(duì)和醫(yī)院值班醫(yī)生到井口搶救,19時(shí)55分升井送往醫(yī)院搶救無效,死亡

原因分析: 直接原因:

使用單股且?guī)в邪祩睦湕l起吊受力,是事故發(fā)生的直接直接原因 間接原因:

(1)現(xiàn)場(chǎng)管理人員缺乏安全意識(shí),工作憑經(jīng)驗(yàn),未能對(duì)拉葫的正確使用進(jìn)行認(rèn)真的安全檢查和把關(guān)。

(2)自保能力差,安全意識(shí)不牢,站在起吊物可能偏斜掉落的方向上。

(3)該區(qū)在安全回收一個(gè)綜采面后,放松了安全管理,造成職工安全意識(shí)差,工作時(shí)思想麻痹。

防范措施:

1、強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)管理人員的責(zé)任心,提高管理人員的安全、技術(shù)素質(zhì)。

2、嚴(yán)格按措施要求,作業(yè)前必須認(rèn)真檢查所用設(shè)備、工具的完好情況,嚴(yán)禁帶病使用。

3、嚴(yán)格按設(shè)備本身的使用要求和操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)。經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn):

1、認(rèn)真開展安全教育活動(dòng),充分利用班前會(huì)和安全學(xué)習(xí)日給職工講解《三大規(guī)程》,提高職工的安全意識(shí)。

2、管理人員在任何時(shí)候都不能放松安全管理,安排工作必須嚴(yán)細(xì)認(rèn)真,按規(guī)范操作。杜絕憑經(jīng)驗(yàn)、想當(dāng)然的工作作風(fēng)。

3、認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,做到分工明確,責(zé)任到人。

第四篇:選煤廠典型機(jī)電事故案例選編

歷年來典型機(jī)電事故案例選編

鳳凰山礦選煤廠 二0一三年元月

一、廠內(nèi)典型機(jī)電事故案例

(一)機(jī)電車間電工焦某觸電死亡事故

一、事故經(jīng)過

1989年9月9日三點(diǎn)班,¢24m濃縮機(jī)因滑環(huán)碳刷錯(cuò)位,造成停車,廠調(diào)度接到匯報(bào)后,立即通知電工焦某處理故障。焦某接通知后,只身將濃縮機(jī)的開關(guān)拉掉,即進(jìn)入濃縮池中心處開始作業(yè)。當(dāng)調(diào)度員再次通知車間值班后,值班人員派人至現(xiàn)場(chǎng)查看,現(xiàn)場(chǎng)空氣開關(guān)掉下,因無人監(jiān)護(hù)和未掛停電牌,其誤認(rèn)為是過流跳閘,當(dāng)即送電,造成焦某當(dāng)場(chǎng)觸電死亡。

二、事故原因

1、焦某未執(zhí)行停送電掛牌制度,安全自保意識(shí)差,工作隨意性強(qiáng),是造成事故的直接原因。

2、值班干部安排人員到現(xiàn)場(chǎng)后,在未了解現(xiàn)場(chǎng)情況下擅自送電,是事故發(fā)生的重要原因。

3、與焦某同班電工××脫崗,致使焦某在無人監(jiān)護(hù)的情況下作業(yè),也是造成事故的重要原因。

4、車間安全管理不到位,對(duì)職工安全教育不夠,職工執(zhí)行安全操作規(guī)程的自覺性差,是管理方面的原因。

三、預(yù)防措施

1、認(rèn)真執(zhí)行停送電掛牌制度和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督把關(guān)制度。

2、對(duì)職工加強(qiáng)安全教育,提高職工自保、互保意識(shí)。

3、完善安全制度,增強(qiáng)安全責(zé)任,堵塞安全管理漏洞。

(二)原煤車間6#皮帶抽頭斷帶事故

一、事故經(jīng)過

1997年6月1日夜班接班后,原煤車間6#操縱室操縱工柴某與巡檢工宋某聯(lián)系就地試車,試車過程中,宋某發(fā)現(xiàn)6#皮帶1-1接頭北側(cè)邊緣一根鋼絲繩露出約0.7米長(zhǎng),便向班長(zhǎng)郭某匯報(bào),郭某安排維護(hù)工朱某把鋼絲剪掉。正常開車到0:40分時(shí),宋某發(fā)現(xiàn)接頭凹凸不平有抽筋現(xiàn)象,停車向車間值班干部曲某匯報(bào),曲某到現(xiàn)場(chǎng)查看后,認(rèn)為問題不大,囑咐司機(jī)注意觀察,又開了約15分鐘,機(jī)頭司機(jī)郝某發(fā)現(xiàn)電機(jī)轉(zhuǎn),皮帶停了,馬上停車檢查,發(fā)現(xiàn)1-1皮帶接頭鋼絲全部抽出,皮帶下滑至機(jī)尾。

二、事故原因

1、崗位司機(jī)、維護(hù)工、班長(zhǎng)業(yè)務(wù)素質(zhì)差,發(fā)現(xiàn)隱患不作深入檢查,剪掉鋼絲繩草草了事,存有僥幸心里,是造成事故的主要原因。

2、值班干部違章指揮,發(fā)現(xiàn)皮帶出現(xiàn)嚴(yán)重異常不進(jìn)一步查找原因,采取措施,即命令開車,是造成事故的重要原因。

3、車間對(duì)大型設(shè)備的檢查制度不完善,巡回檢查制度落實(shí)不到位,透視皮帶工作不認(rèn)真,透視記錄不真實(shí),也是事故發(fā)生的主要原因。4、1-1皮帶接頭是5月11日(距事故發(fā)生僅20天時(shí)間)硫化的,硫化該接頭的膠料到使用時(shí)距保質(zhì)期只剩三個(gè)月,加之本廠無恒溫保質(zhì)條件,膠料的質(zhì)量無法保證,也是造成此次事故的原因之一。

三、預(yù)防措施:

1、加強(qiáng)對(duì)干部職工的安全教育,發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)匯報(bào),查明隱患程度,及時(shí)采取有效措施。

2、完善皮帶接頭的透視制度,定期透視,執(zhí)行誰透視、誰負(fù)責(zé)的原則,透視記錄要真實(shí)、可靠,并設(shè)專人管理。

3、把好膠料膠糊進(jìn)貨關(guān),質(zhì)量沒有保障的膠料禁止使用,并對(duì)膠料的進(jìn)貨日期及保質(zhì)期記錄在案,以免混淆。

(三)原煤車間10#扯皮帶事故

一、事故經(jīng)過

1997年1月8日早班,10#皮帶司機(jī)原某和本機(jī)巡檢工杜某在接班時(shí)發(fā)現(xiàn)皮帶南側(cè)邊緣有扯現(xiàn)象,在沒有停車的情況下通知廠調(diào)度派人去處理。維護(hù)工李某在接通知后到達(dá)現(xiàn)場(chǎng),在隔音間詢問原某故障情況,然后對(duì)正在運(yùn)行的皮帶進(jìn)行檢查,看到一處起皮的地方,錯(cuò)以為是原某所說的故障點(diǎn),即停車將其割掉,爾后告訴原某,故障已排除,隨即離開。8:50時(shí)杜某發(fā)現(xiàn)皮帶大面積撕扯,扯下的皮帶纏在拉緊滾筒上足有200米,當(dāng)即停機(jī)匯報(bào)。

二、事故原因

1、司機(jī)原某、杜某安全意識(shí)淡化,發(fā)現(xiàn)事故隱患不及時(shí)停車待檢,也沒有與維護(hù)工同時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)隱患進(jìn)行認(rèn)定,致使隱患未得到解決,是事故發(fā)生的主要原因。

2、維護(hù)工李某工作責(zé)任心差,在處理隱患時(shí)對(duì)皮帶不進(jìn)行全面檢查,沒有找到真正的故障點(diǎn)就草率了事,致使隱患擴(kuò)展,皮帶扯毀,是事故發(fā)生的重要原因。

3、原煤車間管理不善,對(duì)大型設(shè)備管理不到位,不能真正解決皮帶跑偏問題,使皮帶長(zhǎng)時(shí)間帶病運(yùn)轉(zhuǎn),是管理方面的原因。

三、預(yù)防措施:

1、崗位司機(jī)在發(fā)現(xiàn)故障后應(yīng)及時(shí)停車,以防事故擴(kuò)大。

2、處理故障時(shí),司機(jī)應(yīng)和維護(hù)工同時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)隱患進(jìn)行認(rèn)定,檢修完待設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常后維護(hù)工方可離開。

3、加強(qiáng)教育,提高職工工作責(zé)任心。

(四)浮選車間電焊觸電未遂事故

一、事故經(jīng)過

2002年8月14日上午,浮選車間鉗工組長(zhǎng)陳某安排魏某(臨時(shí)工)和王某二人到30米事故池處理清水泵閥門漏水,并補(bǔ)焊1421泵護(hù)罩。9:15分左右,魏某手戴被水浸濕的帆布手套拉焊線時(shí),無意觸及電焊二次出線破口處,感覺有電,王某讓魏某趕快將焊線甩掉,魏某手握焊線就是甩不開,王某立即將電焊線扯斷,并停了電焊機(jī)電。此時(shí),魏某已摔倒在煤泥水中,隨即送往醫(yī)院搶救,造成此次死亡未遂事故。

二、事故原因

1、魏某違反操作規(guī)程,電焊時(shí)未將地線接在本機(jī)上,而是接在遠(yuǎn)離工作地點(diǎn)與本機(jī)毫無關(guān)聯(lián)的欄桿上,當(dāng)被水浸濕的手套觸及沾在煤泥里的焊線破口時(shí)造成人體接地而觸電,是造成事故的直接原因。

2、魏某未按規(guī)定穿戴勞保用品,手套和鞋都不符合絕緣要求,是事故發(fā)生的重要原因。

3、與魏某共同作業(yè)的王某,安全互保意識(shí)差,不能及時(shí)制止魏某違章作業(yè),也是造成事故的重要原因。

4、浮選車間管理存在漏洞,焊線破損,加之作業(yè)環(huán)境差,也是造成事故的原因之一。

三、預(yù)防措施

1、強(qiáng)化職工安全教育,認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)操作規(guī)程,并在工作中自覺遵守。自己不違章,也不讓別人違章。

2、按規(guī)定穿戴勞保用品,做好自主保安工作,保證不安全不生產(chǎn)。

3、管理人員要深入現(xiàn)場(chǎng),檢查各項(xiàng)制度落實(shí)情況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理現(xiàn)場(chǎng)存在的隱患和違章行為,加強(qiáng)考核,達(dá)到安全生產(chǎn)的目的。

(五)排矸車間申某工傷事故

一、事故經(jīng)過

1998年12月22日11:40左右,排矸車間1906皮帶司機(jī)申某出于好奇,用手觸摸正在運(yùn)轉(zhuǎn)中的皮帶卸料滾筒,將其右手臂拉入滾筒與皮帶之間,造成右手臂粉碎性骨折,并將手部神經(jīng)損壞,終身致殘。

二、事故原因:

1、本人違反安全操作規(guī)程,用手觸摸機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)部位,是造成事故的直接原因。

2、車間安全管理不善,安全設(shè)施有漏洞,沒有設(shè)置機(jī)頭運(yùn)轉(zhuǎn)部位安全柵欄,是造成事故的重要原因。

三、事故預(yù)防措施:

1、加強(qiáng)對(duì)職工的安全教育,讓職工真正了解事故的危害性,從而增強(qiáng)安全生產(chǎn)的自覺性。

2、強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)管理,認(rèn)真查找事故隱患,及時(shí)整改。

(六)機(jī)電車間盧某高壓觸電事故

一、事故經(jīng)過

2000年8月17日三點(diǎn)班,機(jī)電車間原煤電工韓某、盧某二人上班,18:30左右,韓某到班中餐吃飯,盧在崗。廠調(diào)度通知盧某,6#皮帶停電后,1#電機(jī)有異響,盧某隨即拿搖表到現(xiàn)場(chǎng)檢查。到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后,未到配電室進(jìn)行停電、放電,就直接打開該電機(jī)接線盒進(jìn)行測(cè)試,盧某把一只表筆接地,另一支表筆接近電機(jī)接線柱時(shí),就聽到“轟” 的一聲響,煙霧彌漫,6000伏電壓通過搖表對(duì)地放電,將電機(jī)接線柱瓷瓶、電機(jī)接線燒毀,造成這起死亡未遂事故。

二、事故原因

1、盧某從事電工作業(yè)時(shí)間短,嚴(yán)重違反高壓停電、掛牌程序和電器操作規(guī)程,業(yè)務(wù)素質(zhì)差,是造成事故的直接原因。

2、電工韓某班中脫崗,致使盧某在無人監(jiān)護(hù)的情況下進(jìn)行作業(yè),是造成事故的主要原因。

3、機(jī)電車間管理不善,未抓好職工的崗前培訓(xùn)工作,也是發(fā)生事故的重要原因。

三、預(yù)防措施

1、嚴(yán)格執(zhí)行電器操作規(guī)程,嚴(yán)禁帶電作業(yè)。

2、加強(qiáng)對(duì)職工的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)素質(zhì),杜絕蠻干、瞎干現(xiàn)象的再次發(fā)生。

3、強(qiáng)化職工安全教育,提高職工自保互保能力,消除習(xí)慣性三違,確保安全生產(chǎn)。

(七)水洗車間齒輪箱爆炸事故

一、事故經(jīng)過

2003年6月19日十五點(diǎn)班前,水洗車間職工王某、劉某、姚某對(duì)102#羅茨鼓風(fēng)機(jī)進(jìn)行定檢。當(dāng)放完齒輪箱的廢油、拆開齒輪箱用棉紗擦干齒輪和箱體后,王某給巷口周圍上密封膠。晾干后,將齒輪 箱外殼上好。隨后姚某負(fù)責(zé)運(yùn)油,王某站在齒輪箱前方偏右側(cè)(西側(cè))給齒輪箱加油,20:30時(shí)左右,已給齒輪箱加了兩桶半油。此時(shí),劉某從隔音間點(diǎn)著一支煙走到齒輪箱左側(cè)(東側(cè)),彎身觀察齒輪箱前方的油標(biāo),點(diǎn)煙的右手無意識(shí)的接近了齒輪箱的注油孔。當(dāng)劉某直起身的瞬間,只聽“嘭”的一聲,劉某眼鏡被吹掉,臉部被燒傷;王某同炸破的箱體外殼一起推到齒輪箱前方偏東2米左右的地方,小腹被擦傷。

二、事故原因

有關(guān)人員經(jīng)過查看現(xiàn)場(chǎng)和對(duì)物資檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)后認(rèn)為:當(dāng)上好齒輪箱外殼時(shí),箱內(nèi)就有了密封膠的揮發(fā)氣體(經(jīng)過實(shí)驗(yàn),此密封膠離明火200毫米左右就能劇烈燃燒),隨著機(jī)油不斷注入,箱體空間被擠壓,氣體濃度愈來愈大,并有少量氣體不斷溢出。當(dāng)明火出現(xiàn)點(diǎn)燃可燃?xì)怏w,齒輪箱內(nèi)氣體發(fā)生劇烈的化學(xué)反應(yīng),劇烈膨脹的氣體將箱體沖破造成事故。

具體原因如下:

1、抽煙是引起齒輪箱內(nèi)密封膠揮發(fā)性氣體爆炸的直接原因。

2、物供中心所購(gòu)6桶一箱的密封膠,包括箱上有易燃品牌標(biāo)志,但發(fā)給使用單位的桶上無易燃標(biāo)志和說明,也未向使用單位說明;水洗車間在領(lǐng)密封膠時(shí)也未向物供中心詳細(xì)了解產(chǎn)品的性能,對(duì)化學(xué)危險(xiǎn)產(chǎn)品的危害認(rèn)識(shí)不足,缺少必要的防范措施,是造成事故的直接原因。3、6月19日氣溫較高,車間溫度比室外溫度高3-5℃,進(jìn)一步 加劇了密封膠的揮發(fā)。

三、防范措施

1、本廠職工在進(jìn)入廠房工作和檢查時(shí),嚴(yán)禁吸煙和隨意明火作業(yè)。

2、在領(lǐng)取材料是,必須對(duì)產(chǎn)品的性能詳細(xì)了解,采取有效措施。

3、檢修工檢修時(shí)要增強(qiáng)安全意識(shí)和責(zé)任心,做好自保互保,并及時(shí)清除設(shè)備的隱患。

4、積極有效地開展查思想、查規(guī)程、查操作、查管理的活動(dòng)。

(八)原煤車間職工張某工傷事故

一、事故經(jīng)過:

2005年12月8日早班11:16時(shí),選煤廠原煤車間在舊破碎樓一層拆除原洗煤車間301#、302#皮帶及入料溜槽的過程中,職工楊某和張某站在112B篩塊煤溜槽上拉倒鏈,吊放111B篩塊煤溜槽,當(dāng)111B篩塊煤溜槽落地后,112B塊煤溜槽突然斷裂掉落,將楊、張二人同時(shí)摔下,張某壓在楊某的后背上滾落在301#機(jī)尾滾筒后,將右小腿插入機(jī)架內(nèi),致使張某右小腿脛腓骨粉碎性骨折。

二、事故原因:

1、在施工前未對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行認(rèn)真檢查,對(duì)112B篩塊煤溜槽懸臂過長(zhǎng)沒有安設(shè)固定裝置、對(duì)喇叭口焊接處存在的隱患排查不力,是造成溜槽掉下的直接原因。

2、現(xiàn)場(chǎng)人員安全意識(shí)不強(qiáng),自主保安能力差,開工前沒有對(duì)作業(yè)地點(diǎn)存在的安全隱患進(jìn)行認(rèn)真排查,致使在溜槽突然斷開后導(dǎo)致職工張某右小腿粉碎性骨折,是本次工傷事故的直接原因。

3、現(xiàn)場(chǎng)管理人員安全意識(shí)淡薄,現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督把關(guān)不到位,是造成本次工傷事故的重要原因。

4、技術(shù)人員編寫措施前,沒有對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行認(rèn)真調(diào)研,致使措施編寫不具體,不能有效指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)施工,是本次工傷事故發(fā)生的技術(shù)原因。

5、車間干部平時(shí)對(duì)職工管理教育不到位,也是造成本次工傷事故的原因之一。

三、防范措施:

1、全廠職工認(rèn)真吸取本次工傷事故教訓(xùn),舉一反三,認(rèn)真排查各作業(yè)點(diǎn)的不安全隱患,避免同類事故的再次發(fā)生。

2、各車間在編制施工前,要組織有關(guān)人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全情況進(jìn)行認(rèn)真調(diào)研,確保措施有效的指導(dǎo)生產(chǎn)。

3、各車間在施工之前,要認(rèn)真對(duì)施工地點(diǎn)、周圍作業(yè)環(huán)境進(jìn)行認(rèn)真檢查,現(xiàn)場(chǎng)人員要找身退路,保證安全生產(chǎn)。

4、各職能部室要加強(qiáng)業(yè)務(wù)責(zé)任制的落實(shí),在審批措施的過程中,要嚴(yán)把技術(shù)關(guān),確保技術(shù)管理到位。

(九)機(jī)電車間電弧燒傷事故 2006年2月21日夜班凌晨1:10時(shí)到1:30時(shí)聯(lián)系發(fā)生兩起不應(yīng)該發(fā)生的電弧燒傷事故,造成一人右手臂和頭部輕微燒傷;一人燒傷面積達(dá)全身的60%,40%為3度燒傷。

一、事故經(jīng)過

0:45時(shí)1009跳汰機(jī)因故障不能正常開車,機(jī)電車間電工秦某和李某接調(diào)度通知到現(xiàn)場(chǎng)去檢查。秦、李二人到現(xiàn)場(chǎng)后,就地試車,發(fā)現(xiàn)油泵電機(jī)轉(zhuǎn)一會(huì)兒就掉閘停機(jī)(其掉閘的實(shí)際原因是油泵單項(xiàng)溢流閥不卸荷,造成電機(jī)負(fù)荷大,熱繼電器動(dòng)作掉閘,但秦、李二人未對(duì)電機(jī)和泵進(jìn)行全面檢查),就到配電室檢查。先用線短接繼電器線圈,認(rèn)為繼電器吸合不靈敏,誤定為接觸器有問題,秦某就用李某找來的線進(jìn)行短接接觸器,在短接時(shí)線的順序又接錯(cuò),在李某送電時(shí)造成空氣開關(guān)短路爆炸,電弧將李某的手和頭燒傷。在找人將李某送往醫(yī)院后,秦某和值班干部張某又回到配電室,看到空氣開關(guān)上側(cè)母線已燒斷,在未進(jìn)行任何檢查測(cè)試和對(duì)爆炸點(diǎn)進(jìn)行處理的狀態(tài)下,又將空氣開關(guān)上方的本柜電源刀閘斷開,送上本室的總電源開關(guān)。電源送上后,秦某用電筆測(cè)試母線三項(xiàng)有電,在張某通知控制室已送電時(shí),秦某又合隔離刀閘(分析時(shí)判斷),造成柜內(nèi)大面積斷路弧光將秦全體衣服燒著。秦某全身著火后,張某又不會(huì)使用滅火器將火撲滅,直到秦某跑到控制室樓下,調(diào)度員賈某才用張某拿的滅火器將火撲滅。由于火不能及時(shí)撲滅,加重了秦某的燒傷程度。隨后立即組織人員將秦某送往醫(yī)院治療。

二、事故原因:

1、電工秦某違反有關(guān)規(guī)定將接觸器短接時(shí)將線接錯(cuò),李某在未確認(rèn)的情況下,盲目送電,是造成李某電弧燒傷的直接原因。

2、第二次秦某在未對(duì)故障盤進(jìn)行隱患排查的情況下,盲目送電導(dǎo)致短路是造成本人電弧燒傷的直接原因。

3、車間跟班干部張某不執(zhí)行主任命令,在事故原因未查清的情況下,現(xiàn)場(chǎng)不把關(guān),默許秦某違章操作是造成事故的主要原因。

4、車間平時(shí)對(duì)職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)不夠,安全管理不到位是造成事故的重要原因。

5、車間干部張某不會(huì)使用滅火器是加重秦某傷情的重要原因。

6、廠管理層對(duì)職工安全教育不力是造成事故的又一原因。

三、防范措施:

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)、執(zhí)行電氣操作規(guī)程,杜絕帶電作業(yè)現(xiàn)象,禁止甩掉電氣設(shè)備的各種保護(hù)。

2、切實(shí)加強(qiáng)干部職工的安全教育,強(qiáng)化安全意識(shí),提高按章作業(yè)的自覺性,建立和完善安全管理的約束機(jī)制。

3、加強(qiáng)職工業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)技術(shù)素質(zhì)。

4、組織職工認(rèn)真反思,舉一反三,查找整改個(gè)人在機(jī)電檢修、生產(chǎn)作業(yè)乃至其他方面的習(xí)慣性三違,杜絕類似事故發(fā)生。

二、兄弟單位典型機(jī)電事故案例

(十)成莊礦“8.20”皮帶傷人事故

2003年8月20日22時(shí)36分許,選煤廠洗煤車間皮帶司機(jī)馬某在304皮帶機(jī)頭清煤時(shí),右手及鍬把不慎卷入改向滾筒內(nèi),經(jīng)搶救無效死亡。這起事故為非原煤生產(chǎn)機(jī)電死亡事故。

一、事故經(jīng)過

2003年8月20日14時(shí)30分,成莊礦選煤廠洗煤車間上15點(diǎn)班的11名職工按時(shí)到車間交接班室開班前會(huì),值班干部任某傳達(dá)了礦調(diào)度會(huì)精神,強(qiáng)調(diào)了當(dāng)班安全注意事項(xiàng),然后當(dāng)班(運(yùn)行三組)組長(zhǎng)張某進(jìn)行了分工,安排當(dāng)班安全負(fù)責(zé)人馬某去301、304皮帶頂崗。15時(shí)左右,馬某在301皮帶處與上一班司機(jī)董某進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)交接班,然后開始對(duì)301、304兩部皮帶運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)護(hù)。

22時(shí)36分,洗煤車間集控司機(jī)王某在計(jì)算機(jī)顯示屏上發(fā)現(xiàn)304皮帶停機(jī),然后給301皮帶崗位打電話無人接聽,隨后打電話給309脫泥篩司機(jī)朱某,讓朱某去304崗位看一下“為什么304皮帶開不起來”。朱某到304崗位找不到崗位司機(jī),拿礦燈照了機(jī)頭大架下一看,發(fā)現(xiàn)馬某被卷在改向滾筒與皮帶之間,朱某立即跑到一樓叫張某。隨后上來巡檢的選煤廠調(diào)度員李某發(fā)現(xiàn)此情況后,立即跑到集控室向洗煤車間值班干部任某和選煤廠值班干部趙某進(jìn)行了匯報(bào)。

當(dāng)班組長(zhǎng)張某聽到朱某匯報(bào)后,立即叫上一樓合介泵司機(jī)周某上304,到304后發(fā)現(xiàn)馬某右手和鍬把已卷進(jìn)改向滾筒和皮帶之間,面朝南,腳朝下蹲著,叫馬某無人應(yīng)答,張某到301拿了一把鐵鍬,用鍬把支在改向滾筒上往上壓,往下拉人拉不動(dòng),立即讓周某下去拿皮 帶刀,等周某拿刀上來,立即割斷皮帶,和隨后趕來的值班干部任某,職工代某、郭某,將馬某抬出來,用本單位的皮卡車送至礦醫(yī)院搶救,馬某經(jīng)搶救無效死亡。

二、事故原因

1、直接原因

皮帶司機(jī)馬某為了在下班前清凈304皮帶機(jī)下的積煤,違章鉆入皮帶架下,被運(yùn)行中的皮帶卷入滾筒與皮帶之間,是造成這起事故發(fā)生的直接原因。

2、間接原因

(1)洗煤車間304皮帶機(jī)頭雖然采取了一些防護(hù)措施,但皮帶所帶的積煤清理困難,洗煤車間又未制定針對(duì)性的安全技術(shù)措施,對(duì)采取停機(jī)清煤的規(guī)定未認(rèn)真落實(shí),是造成這起事故發(fā)生的一個(gè)主要原因。

(2)職工培訓(xùn)不到位,安全意識(shí)淡薄,自保能力差,也是造成這起事故發(fā)生的一個(gè)主要原因。

(3)洗煤車間、選煤廠領(lǐng)導(dǎo)安全管理有漏洞,對(duì)于職工的習(xí)慣性“三違”未進(jìn)行有效制止(職工在清煤時(shí)常有鉆入皮帶下清煤的現(xiàn)象),也是造成這起事故發(fā)生的一個(gè)重要原因。

(4)成莊礦安監(jiān)部門安全監(jiān)督檢查不到位,也是造成這起事故發(fā)生的一個(gè)原因。

(5)成莊礦領(lǐng)導(dǎo)對(duì)職工安全教育不夠,對(duì)選煤廠安全管理不到位,也是造成這起事故發(fā)生的一個(gè)原因。

三、防范措施

1、選煤廠完善各項(xiàng)管理制度,明確停機(jī)清煤的規(guī)定。

2、針對(duì)各個(gè)清煤困難場(chǎng)所和地點(diǎn),制定專門的防護(hù)措施和安全技術(shù)措施。

3、檢查、大整治活動(dòng):8月23日由廠領(lǐng)導(dǎo)牽頭,各車間機(jī)電副主任和安全副主任參加,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)存在的安全隱患全面排查,由安監(jiān)室下發(fā)三定表限期全部整改,并著重對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行研究論證,制定實(shí)施方案。首先對(duì)皮帶機(jī)頭、機(jī)尾、漲緊處的傳動(dòng)部位進(jìn)行封閉式防護(hù),隨后對(duì)皮帶人行側(cè)加防護(hù)網(wǎng)。

4、落實(shí)全廠所有干部職工的安全生產(chǎn)責(zé)任制。每個(gè)人必須了解自己的職責(zé),完成好自己的本職工作。

5、對(duì)各工種各崗位規(guī)程措施重新修訂,并學(xué)習(xí)貫徹實(shí)施,包括管理人員必須按時(shí)參加學(xué)習(xí)。

6、對(duì)各崗位不放心人重新摸底統(tǒng)計(jì)。根據(jù)具體情況對(duì)不放心人調(diào)整崗位或予以辭退。

7、建立全員參與隱患排查的有獎(jiǎng)舉報(bào)制度。積極鼓勵(lì)廣大職工對(duì)現(xiàn)場(chǎng)隱患進(jìn)行舉報(bào),并根據(jù)隱患級(jí)別進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),對(duì)職工舉報(bào)的隱患未能積極落實(shí)的將嚴(yán)肅追究管理人員責(zé)任。

8、抓好班前會(huì)、安全會(huì):針對(duì)“8.20”事故,重點(diǎn)講習(xí)慣性違章,使職工明白違章可導(dǎo)致什么后果,全面提高職工的安全意識(shí)。

9、建立健全和完善各項(xiàng)管理制度。

10、現(xiàn)場(chǎng)膠帶、機(jī)頭、轉(zhuǎn)載點(diǎn),大型設(shè)備懸掛安全警示牌。

11、加強(qiáng)小分隊(duì)活動(dòng)次數(shù),解決現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)存在的困難。

12、值班干部現(xiàn)場(chǎng)查崗增加兩次,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的隱患、“三違”及時(shí)制止和處理,班長(zhǎng)要合理安排崗位司機(jī),每班巡檢重點(diǎn)檢查一人多崗的崗位,班長(zhǎng)和職工同上同下。

13、嚴(yán)格執(zhí)行停電掛牌制度,堅(jiān)決杜絕違章蠻干現(xiàn)象。

(十一)寺河礦“7.14”采樣機(jī)傷人事故

一、事故經(jīng)過

2005年7月14日14時(shí)30分許,選煤廠外運(yùn)車間的6名機(jī)電工上班后,晉某和劉某按照班前會(huì)的布置,到車間塔樓八層7403皮帶機(jī)尾處更換完擋煤皮后,下到七層處理二級(jí)采樣機(jī)的故障。16時(shí)46分許,主控室操作員侯某,在電腦顯示屏上發(fā)現(xiàn)以及采樣機(jī)未復(fù)位,并用對(duì)講機(jī)通知巡檢班長(zhǎng)李某。機(jī)電班副班長(zhǎng)鞠某在對(duì)講機(jī)中聽到一級(jí)采樣機(jī)出現(xiàn)故障,到主控室向侯某了解情況后,用對(duì)講機(jī)通知晉某、劉某去處理故障。晉某、劉某接到副班長(zhǎng)鞠某通知,來到八層一級(jí)采樣機(jī)處,在未停電的情況下,劉、晉二人先后爬上皮帶,看到以及采樣機(jī)的采樣頭未復(fù)位,采樣機(jī)和水平線約呈80度,劉某鉆入采樣頭東側(cè)的防護(hù)罩內(nèi)進(jìn)行檢查,晉某站在皮帶上為其監(jiān)護(hù)。

16時(shí)50分許,晉某看到采樣頭沿逆時(shí)針的方向突然旋轉(zhuǎn)一圈,在旋轉(zhuǎn)中劉某被采樣頭打入采樣機(jī)的溜槽內(nèi)。晉某急忙用對(duì)講機(jī)向副班長(zhǎng)鞠某進(jìn)行了回報(bào),鞠某趕到現(xiàn)場(chǎng)從溜槽的觀察孔看到劉某手腳朝 上,臀部卡在溜槽狹窄處,及時(shí)喊叫班長(zhǎng)吳某等人趕到現(xiàn)場(chǎng)搶救。吳某趕到現(xiàn)場(chǎng)后,積極組織人員進(jìn)行搶救的同時(shí),向車間主任延某進(jìn)行了回報(bào),延某接到匯報(bào)后,立即向選煤廠廠長(zhǎng)曲某回報(bào),曲某向礦調(diào)度室作了匯報(bào)。17時(shí) 30分許,礦醫(yī)院接到調(diào)度指令后,院長(zhǎng)李某帶領(lǐng)醫(yī)護(hù)人員趕到現(xiàn)場(chǎng),對(duì)劉某進(jìn)行搶救,因傷勢(shì)嚴(yán)重,劉某經(jīng)搶救無效死亡。

二、事故原因

1、直接原因

(1)機(jī)電工劉某和晉某在處理一級(jí)采樣機(jī)采樣頭未復(fù)位故障時(shí),違反《自動(dòng)采樣機(jī)安全技術(shù)操作規(guī)程》第二項(xiàng)第三條“在設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,如發(fā)生故障時(shí),必須嚴(yán)格遵守停送電制度,確認(rèn)停電后,方可處理”的規(guī)定,搶修故障時(shí),在采樣機(jī)主回路未停電,也未將就地閉鎖開關(guān)閉鎖的情況下,違章進(jìn)入采樣機(jī)內(nèi)處理故障,是造成本次事故發(fā)生的直接原因。

(2)由于控制程序有缺陷,采樣頭接近開關(guān)的控制電源掉電引發(fā)控制模塊錯(cuò)誤輸出,造成采樣電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng),采樣頭旋轉(zhuǎn),打中正在采樣機(jī)內(nèi)查看故障的劉某頭部,并將其打入溜煤槽內(nèi),是造成本次事故發(fā)生的另一直接原因。

2、間接原因

(1)寺河選煤廠外運(yùn)車間的安全技術(shù)操作規(guī)程在現(xiàn)場(chǎng)達(dá)不到有效落實(shí),作業(yè)人員帶電檢修行為得不到有效制止,是造成這起事故發(fā)生的主要原因。(2)寺河選煤廠外運(yùn)車間管理人員安全管理有漏洞,對(duì)職工的違章作業(yè)行為置之不理,也是造成事故發(fā)生的一個(gè)主要原因。

(3)寺河選煤廠對(duì)職工安全教育不到位,職工安全意識(shí)淡薄,自保互保意識(shí)差,也是造成這起事故發(fā)生的重要原因。

(4)寺河選煤廠對(duì)職工業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)不到位,尤其是在機(jī)電維護(hù)工技術(shù)業(yè)務(wù)素質(zhì)參差不齊的情況下,對(duì)進(jìn)口設(shè)備了解和掌握程度不夠,也是造成這起事故發(fā)生的重要原因。

(5)寺河礦有關(guān)部門業(yè)務(wù)保安和監(jiān)督檢查不到位,也是造成這起事故發(fā)生的一個(gè)原因。

(6)寺河礦領(lǐng)導(dǎo)對(duì)職工思想教育不夠,也是事故發(fā)生的一個(gè)原因。

三、防范措施

1、寺河選煤廠要加強(qiáng)對(duì)職工的安全思想教育,提高職工安全意識(shí),嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)安全管理制度,特別是停送電制度,杜絕違章操作行為。

2、寺河選煤廠要加強(qiáng)技術(shù)操作規(guī)程的落實(shí)與監(jiān)督檢查,完善監(jiān)督檢查機(jī)制,確保操作人員按章作業(yè)。

3、寺河選煤廠的采樣機(jī)在自動(dòng)采樣系統(tǒng)程序故障原因未徹底查明之前禁止使用,人工進(jìn)行采樣工作。

4、寺河選煤廠要加強(qiáng)對(duì)進(jìn)口設(shè)備技術(shù)資料的翻譯、研究、學(xué)習(xí)和掌握,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際使用情況,完善各種操作規(guī)程和管理制度,舉一反三,避免類似事故的再次發(fā)生。

5、寺河礦應(yīng)盡快與KSS廠家聯(lián)系,盡快解決程序存在的缺陷問題,必要時(shí)做好向外商索賠工作。

6、寺河礦要加強(qiáng)對(duì)職工的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)工作,加強(qiáng)機(jī)電維護(hù)工技術(shù)業(yè)務(wù)素質(zhì)的培育、鍛煉和提高,努力建設(shè)一支能夠駕馭現(xiàn)代化裝備的職工隊(duì)伍。

7、洗選加工處要盡快組織一次洗選系統(tǒng)安全大檢查,查職工思想,查干部作風(fēng),查規(guī)程措施的落實(shí),查現(xiàn)場(chǎng)安全隱患,查職工技術(shù)素質(zhì)狀況,通過檢查制定整改措施,全面提高洗選系統(tǒng)的安全管理水平。

8、各單位要認(rèn)真吸取這起事故教訓(xùn),切實(shí)加強(qiáng)對(duì)選煤廠的安全管理和監(jiān)督檢查,確保規(guī)程措施的有效落實(shí),杜絕選煤廠類似事故的再次發(fā)生。

(十二)寺河礦“9.1”堆取料機(jī)傷人事故

一、事故經(jīng)過

2006年9月1日7時(shí)40分許,選煤廠原煤車間值班干部吳某在該車間會(huì)議室,組織當(dāng)天三個(gè)機(jī)電組的出勤人員召開班前會(huì)。班前會(huì)后,各組組長(zhǎng)對(duì)本組出勤人員進(jìn)行了崗位分工。10時(shí)40分許,機(jī)電一組機(jī)電維護(hù)工(維修鉗工)牛某和陳某在檢修完取料刮板機(jī),完成當(dāng)班檢修任務(wù)后返回控制室時(shí),牛某聽到堆料皮帶上有異響,便跟陳某說了一聲“我上去看看”說完牛某沿著堆取料機(jī)中柱爬梯爬到堆料 皮帶機(jī)平臺(tái)上進(jìn)行檢查,陳某隨后也向上爬,陳某爬至中部時(shí),聽到牛某喊叫了一聲,感覺不對(duì),立即爬到堆料皮帶機(jī)平臺(tái)上拉下皮帶緊急制動(dòng)拉繩,看到牛某倒在堆料皮帶機(jī)機(jī)尾底皮帶上(滾筒后橫梁與清帶器之間),便開始呼救。聽到呼救聲的車間副主任王某、吳某和改造組副組長(zhǎng)王某等人先后趕到現(xiàn)場(chǎng),緊急將牛某送往礦醫(yī)院進(jìn)行救治。12時(shí)10分許,牛某經(jīng)搶救無效死亡。

二、事故原因

1、直接原因

機(jī)電維護(hù)工(維修鉗工)牛某在檢查皮帶響聲時(shí),在堆料皮帶機(jī)皮帶運(yùn)行的情況下,自保能力差,且站立位置不當(dāng),違章檢查皮帶清帶器,不慎落入底皮帶上,被運(yùn)行的皮帶擠傷頭部致死,是造成本次事故發(fā)生的直接原因。

2、間接原因

(1)選煤廠原煤車間2#均質(zhì)混煤場(chǎng)堆料皮帶機(jī)機(jī)尾底皮帶清帶器區(qū)域護(hù)欄空隙大,安全防護(hù)裝置不規(guī)范,是造成這起事故發(fā)生的主要原因。

(2)選煤廠原煤車間制定的《維修鉗工安全技術(shù)操作規(guī)程》中,未明確維修鉗工在設(shè)備運(yùn)行中檢查的安全注意事項(xiàng),規(guī)程制定的不完善,是造成這起事故發(fā)生的重要原因。

(3)選煤廠原煤車間新工人多,技術(shù)素質(zhì)不高,經(jīng)驗(yàn)不足,安全技術(shù)培訓(xùn)不到位,自保能力差,也是造成這起事故發(fā)生的另一重要原因。(4)相關(guān)部門業(yè)務(wù)保安和監(jiān)督檢查不到位,也是造成這起事故發(fā)生的一個(gè)原因。

(5)礦領(lǐng)導(dǎo)對(duì)職工安全思想教育不夠,也是事故發(fā)生的另一原因。

三、防范措施

1、選煤廠原煤車間要進(jìn)一步強(qiáng)化職工的安全技術(shù)培訓(xùn),做到經(jīng)常化、規(guī)范化、制度化,安全提高職工的安全意識(shí)、安全素質(zhì),增強(qiáng)職工的自主保安能力。

2、選煤廠原煤車間要對(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)的皮帶運(yùn)輸機(jī)安全防護(hù)裝置開展一次拉網(wǎng)式安全檢查,對(duì)無安全防護(hù)裝置或不完善,不規(guī)范的安全防護(hù)裝置要限期整改,危險(xiǎn)地段要懸掛警示標(biāo)志。

3、選煤廠原煤車間要進(jìn)一步明確、完善大班機(jī)電維護(hù)工(維修鉗工)在檢查機(jī)電設(shè)備過程中的安全注意事項(xiàng),修訂《機(jī)電設(shè)備操作規(guī)程》和《崗位安全責(zé)任制》,規(guī)范職工的操作行為。

4、選煤廠要針對(duì)職工隊(duì)伍存在的新工人多,技術(shù)素質(zhì)偏低,經(jīng)驗(yàn)不足、自保能力差等問題,采取有針對(duì)性地措施,提高職工的安全意識(shí)和技術(shù)素質(zhì)。

5、選煤廠要加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)安全管理,加強(qiáng)安全技術(shù)操作規(guī)程的落實(shí)與監(jiān)督檢查,完善監(jiān)督檢查機(jī)制,確保操作人員按章作業(yè)。

6、相關(guān)業(yè)務(wù)部門要加大對(duì)選煤廠的安全管理力度,加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的安全監(jiān)督檢查,嚴(yán)格把關(guān),確保監(jiān)督檢查到位。

7、各單位要舉一反三,認(rèn)真吸取該礦今年來發(fā)生的兩起事故教 訓(xùn),深刻開展事故反思活動(dòng),自查自糾,做好職工培訓(xùn)和隱患排查工作,扎扎實(shí)實(shí)搞好安全管理工作,杜絕各類事故發(fā)生,確保全礦安全生產(chǎn)。

(十三)長(zhǎng)平公司“8.11”刮板機(jī)傷人事故

一、事故經(jīng)過

2009年8月11日6時(shí)30分許,長(zhǎng)平選煤廠選運(yùn)車間早班出勤人員31人,在本車間會(huì)議室召開班前會(huì),班前會(huì)由上一班值班干部祁某、杭某主持,班前會(huì)上祁某介紹了上一班車間系統(tǒng)運(yùn)行情況,杭某強(qiáng)調(diào)了當(dāng)班安全注意事項(xiàng),各班班長(zhǎng)對(duì)出勤人員進(jìn)行了具體的崗位分工。7時(shí)許,選運(yùn)車間早班出勤的人員分別到達(dá)各自崗位開始作業(yè)。

16時(shí)14分許,31#皮帶輸送機(jī)司機(jī)梁某打電話告訴班長(zhǎng)祁某31#刮板輸送機(jī)里有積煤,讓祁某派人清煤。16時(shí)30分許,選運(yùn)車間運(yùn)煤系統(tǒng)停運(yùn),祁某打電話通知李某從16#皮帶崗到31#刮板輸送機(jī)清煤。16時(shí)40分許,李某到達(dá)31#刮板機(jī)處拿上鐵鏟讓梁某到31#刮板輸送機(jī)開關(guān)位置聽其口令:讓她開車她就開車,讓她停車她就停車。李某用鐵鏟清31#刮板輸送機(jī)機(jī)頭處的煤,清了一會(huì)兒后就叫梁某啟動(dòng)31#刮板機(jī),刮板機(jī)運(yùn)行了一會(huì)兒,李某又讓梁某停止,這樣重復(fù)了兩三次后,31#刮板輸送機(jī)機(jī)頭處的煤清理完畢。李某告訴梁某去機(jī)尾處清煤了,梁某叮囑其注意安全,李某說沒事。李某清了一會(huì)兒讓梁某開車,梁某所在位置看不到李某,先按了以下電鈴提示他準(zhǔn)備啟動(dòng)。31#刮板機(jī)運(yùn)行不一會(huì),梁某就聽到“哇”的一聲大叫,就趕 快停車,跑過去發(fā)現(xiàn)李某躺在31#刮板機(jī)里。梁某叫李某的名字,李某“哼”了一聲,梁某就跑到更衣室給班長(zhǎng)祁某打電話。17時(shí)26分許,祁某接到電話就趕快向31#刮板機(jī)跑去,邊跑邊用手機(jī)向值班干部李某報(bào)告,祁某等人相繼到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后,看到李某的頭部已伸到4號(hào)煤倉(cāng)溜煤口內(nèi),身體躺在刮板機(jī)的刮板上,面向上,腳朝機(jī)尾方向,叫他無反應(yīng)。祁某拉住李某的右手,車間主任李某拉住他的左手,車間副主任李某鉆入31#刮板機(jī)上鏈與下鏈之間,拉住李某的右腿,相互配合慢慢把他救出,抬到等候在篩分樓下的救護(hù)車上,由醫(yī)護(hù)人員將其送往長(zhǎng)平公司醫(yī)務(wù)所進(jìn)行搶救,經(jīng)搶救無效李某于18時(shí)30分死亡。

二、事故原因

1、當(dāng)班巡檢人員李某自主保安意識(shí)不強(qiáng),在清理刮板機(jī)積煤過程中操作不當(dāng),作業(yè)時(shí)被卷入刮板輸送機(jī)擠壓致死,是造成這起事故發(fā)生的直接原因。

2、當(dāng)班皮帶機(jī)司機(jī)互保意識(shí)不強(qiáng),是造成此次事故發(fā)生的一個(gè)原因。

3、選運(yùn)車間對(duì)處理積煤的安全技術(shù)措施不完善,也是造成此次事故發(fā)生的一個(gè)原因。

4、長(zhǎng)平公司、長(zhǎng)平選煤廠對(duì)職工安全教育不夠,要求不嚴(yán),洗煤加工中心業(yè)務(wù)保安不到位,安監(jiān)部門監(jiān)督檢查不到位,也是造成此次事故發(fā)生的另一個(gè)原因。

三、防范措施

1、長(zhǎng)平公司長(zhǎng)平選煤廠要積極尋找避免刮板輸送機(jī)積煤的辦法,消除積煤隱患;完善清理刮板輸送機(jī)積煤的專項(xiàng)安全措施,增加刮板輸送機(jī)啟動(dòng)時(shí)指令啟動(dòng)鈴聲信號(hào),并嚴(yán)格執(zhí)行。

2、長(zhǎng)平公司長(zhǎng)平選煤廠在消除積煤時(shí),要安排專人進(jìn)行監(jiān)護(hù);要加強(qiáng)對(duì)職工的安全教育和培訓(xùn),深入開展“零事故”活動(dòng),強(qiáng)力推行“手指口述”安全確認(rèn)法,增強(qiáng)工人的自保、互保意識(shí)。

3、長(zhǎng)平公司要加強(qiáng)對(duì)長(zhǎng)平選煤廠的安全管理,洗煤加工中心要認(rèn)真履行業(yè)務(wù)保安職能,安監(jiān)部門要加強(qiáng)對(duì)選煤廠的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查,采取強(qiáng)有力的措施遏制違章行為,杜絕“三違”現(xiàn)象,預(yù)防事故的發(fā)生。

4、長(zhǎng)平公司要認(rèn)真吸取事故教訓(xùn),深入開展井上下的安全檢查活動(dòng),及時(shí)排查各種事故隱患,做好“不放心人”的安全工作。

5、晉城煤業(yè)集團(tuán)要針對(duì)這起事故,在所屬各礦開展安全專項(xiàng)整治活動(dòng),并完善各項(xiàng)規(guī)章制度,加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督檢查,確保生產(chǎn)安全。

(十四)王臺(tái)鋪礦“12.8”斗提機(jī)傷人事故

一、事故經(jīng)過

1994年12月8日上午9時(shí)許,選煤廠塊煤車間李某在深入現(xiàn)場(chǎng)檢修設(shè)備時(shí),發(fā)現(xiàn)310#斗提機(jī)一滾輪銷脫出,李某為了不影響生產(chǎn),未停設(shè)備,想用手把銷子復(fù)位,結(jié)果被運(yùn)行中的斗子將右手臂擠在機(jī) 頭方輪處,當(dāng)時(shí)該車間副主任郭某上樓梯,聽到喊聲即關(guān)掉現(xiàn)場(chǎng)控制開關(guān),此時(shí)李某右手臂已骨折。

二、事故原因

1、不辦理檢修票,不停設(shè)備就干活是根本原因。

2、選煤廠平時(shí)管理不嚴(yán),培訓(xùn)不到位也是一重要原因。

三、防范措施

1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),強(qiáng)化安全意識(shí),增強(qiáng)自保互保能力。

2、嚴(yán)格按章作業(yè),執(zhí)行“排除隱患”必須先停車、閉鎖、并有專人監(jiān)護(hù)。時(shí)時(shí)刻刻牢記三不生產(chǎn)原則。

(十五)成莊礦“5.10”皮帶傷人事故

1999年5月10日上午,選煤廠洗煤車間安排更換501皮帶西邊第一個(gè)溜槽。9時(shí)40分左右,工人王某站在501皮帶上量尺寸,皮帶啟動(dòng)將其拉倒,造成全身多處骨折。

一、事故經(jīng)過

501皮帶在洗煤車間三樓,長(zhǎng)183.4米,寬1米,運(yùn)行速度為2m/s,機(jī)尾處有三個(gè)溜煤斗,距皮帶間隙分別為320mm,600mm,320mm,第一個(gè)溜煤斗溜槽磨損嚴(yán)重,影響使用,5月10日大班班前會(huì)上,值班干部趙某安排鉗工組組長(zhǎng)郭某組織人員上午下料,為更換溜槽做準(zhǔn)備。

郭某接到任務(wù)后,安排崔某、王某、李某三人完成此項(xiàng)工作,由 崔某負(fù)責(zé)。到達(dá)工作地點(diǎn)后,崔某、李某二人先到三樓站在皮帶架上量好尺寸后,返回二樓向王某介紹了情況并安排準(zhǔn)備下料,然后崔某去上廁所。王某認(rèn)為崔某、李某二人的焊法不美觀,便一個(gè)人到三樓重新去量,此時(shí)501皮帶未運(yùn)行,王某既未和皮帶司機(jī)聯(lián)系也未拉掉閉鎖便站到皮帶上開始量,約9時(shí)40分,皮帶啟動(dòng)王某被拉倒,這時(shí),李某正好上來看情況,立即拉閉鎖停皮帶。皮帶停后,王某已被拉出26m,左小腿脛腓骨骨折、肋骨二根骨折。

二、事故原因

1、王某在皮帶上作業(yè)前既未和皮帶司機(jī)聯(lián)系也未拉閉鎖,是造成事故的直接和主要原因。2、501皮帶啟動(dòng)信號(hào)因設(shè)備改造被拆除,造成皮帶啟動(dòng)時(shí)無任何預(yù)報(bào)警,王某在皮帶啟動(dòng)時(shí)未得到警示,及時(shí)采取相應(yīng)措施,是造成此次事故的重要原因。

3、洗煤車間值班干部、班長(zhǎng)布置工作時(shí)只安排工作任務(wù),未強(qiáng)調(diào)安全注意事項(xiàng);對(duì)職工安全教育不夠,管理不嚴(yán),是造成此次事故的另一重要原因。

4、選煤廠日常檢修措施不完善不嚴(yán)密,對(duì)在皮帶上檢修和處理故障規(guī)定不具體,不能切實(shí)指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)操作,安全措施貫徹落實(shí)不力,是造成此次事故的一個(gè)原因。

5、業(yè)務(wù)主管部門機(jī)電室業(yè)務(wù)保安不到位,在設(shè)備改造工程影響到選煤廠全系統(tǒng)啟動(dòng)信號(hào)時(shí),未指定有效措施,致使選煤廠生產(chǎn)中存在重大隱患,也是造成此次事故原因之一。

三、防范措施

1、選煤廠要把檢修和處理故障作為安全管理工作的重點(diǎn),要認(rèn)真研究檢修工作方面的安全措施,重點(diǎn)工程必須制定專門措施,日常檢修也必須制定切實(shí)可行、能夠確保安全的常規(guī)檢修措施。搞好計(jì)劃?rùn)z修,杜絕設(shè)備帶病運(yùn)轉(zhuǎn),保證設(shè)備安全運(yùn)行。

2、皮帶作為選煤廠數(shù)量最多的設(shè)備,選煤廠必須要管好、用好皮帶,要健全皮帶安全設(shè)施和各種保護(hù),要健全各項(xiàng)管理制度,確保皮帶安全運(yùn)行。特別是要重申應(yīng)禁止在皮帶上進(jìn)行作業(yè),如因特殊原因必須跨越皮帶或在皮帶上作業(yè)時(shí),必須先辦票、停電、閉鎖、掛牌,同時(shí)和司機(jī)聯(lián)系好方可進(jìn)行。

3、要切實(shí)落實(shí)好業(yè)務(wù)保安責(zé)任制,在安排布置技改等項(xiàng)目工程師,必須按照程序進(jìn)行周密的研究和布置,要認(rèn)真研究相關(guān)的安全措施并不折不扣的實(shí)施。

4、選煤廠雖然是一個(gè)地面生產(chǎn)單位,但是設(shè)備多,檢修多,處理故障多,環(huán)境惡劣,職工素質(zhì)又較差,因此在安全管理上難度較大。選煤廠也應(yīng)象井下生產(chǎn)單位一樣去努力抓好生產(chǎn),無論干部職工都要真正把安全放在第一位置,要下大力氣去抓安全、抓現(xiàn)場(chǎng)、抓落實(shí)。

(十六)成莊礦“11.5”皮帶護(hù)板傷人事故

一、事故經(jīng)過

1998年11月5日上午9時(shí)30分左右,選煤廠洗煤車間楊某等 人在500皮帶割皮帶護(hù)板時(shí),將從行人過道經(jīng)過的衛(wèi)某碰倒,頭部撞在皮帶架底座的槽鋼上,造成頭部輕度受傷。

選煤廠500皮帶已長(zhǎng)期不用,廠部決定近期撤除,11月5日上午,洗煤車間值班干部郭某安排楊某、王某拆除500皮帶與501皮帶搭接處的護(hù)板(2000×1.4×1.5)并割開500皮帶。8時(shí)40分左右開始工作,9時(shí)30分左右割完三個(gè)接口,護(hù)板仍懸空未見掉下的跡象,衛(wèi)某從護(hù)板下通過,此時(shí)楊某仰面工作未注意行走人員,王某在500皮帶上割皮帶發(fā)現(xiàn)有人經(jīng)過馬上喊叫,但由于此時(shí)501皮帶正在運(yùn)轉(zhuǎn),噪音大,衛(wèi)某未聽到。衛(wèi)某走到護(hù)板下時(shí),護(hù)板正好掉下將衛(wèi)某碰倒,從而發(fā)生了這起事故。

二、事故原因

1、施工人員在拆除護(hù)板時(shí)未采取切實(shí)可行的攔人措施,這是造成事故的直接原因。

2、選煤廠對(duì)零星工程的施工管理不到位,施工前未制定措施也未簽訂零星工程責(zé)任書,這時(shí)造成事故的主要原因。

3、衛(wèi)某走行人道時(shí)看見有人割護(hù)板,但思想上未引起足夠重視,盲目通過是造成事故的重要原因。

4、由于作業(yè)環(huán)境噪聲大,衛(wèi)某未能聽到王某喊話,這也是造成事故的原因之一。

三、防范措施

1、凡施工項(xiàng)目無論大小,均要制定安全措施,并認(rèn)真貫徹執(zhí)行,確保安全實(shí)施,不得失控。

2、不斷完善對(duì)規(guī)章措施的管理制度,每項(xiàng)工程必須明確安全負(fù)責(zé)人,加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督,嚴(yán)把安全關(guān),使每次施工全過程處于受控狀態(tài)。

3、加強(qiáng)職工的安全教育、增強(qiáng)職工的安全意識(shí),提高職工的自保互保能力。

(十七)古書院礦“2.16”刮板機(jī)傷人事故

一、事故經(jīng)過

2002年2月16日早班9時(shí)30分,選煤廠洗末煤車間當(dāng)班班長(zhǎng)趙某和鉗工石某到8848刮板機(jī)機(jī)頭焊接導(dǎo)流板,當(dāng)時(shí)未和廠調(diào)度打招呼,也未辦停電手續(xù)即開始作業(yè)。開始班長(zhǎng)趙某焊接,當(dāng)完成工作量80%時(shí),約10時(shí)30分,其它崗位有事需要班長(zhǎng)處理,班長(zhǎng)就把剩下的活交給鉗工石某。石某干開時(shí)間不長(zhǎng),8840打信號(hào)卸餅,8848崗位司機(jī)馮某問過石某不能開車后,就給8840回不能卸餅信號(hào),在操作按鈕時(shí),8848崗位司機(jī)錯(cuò)把信號(hào)按鈕按成起車按鈕,刮板機(jī)起車,上層刮板將石某右腳跟擠到機(jī)頭架三角鐵處,造成石某腳跟腱損傷。

二、事故原因

1、檢修8848導(dǎo)流板未停電是造成事故的直接原因。

2、檢修8848機(jī)頭導(dǎo)流板未按廠生產(chǎn)管理制度要求向廠調(diào)度報(bào)檢修計(jì)劃,也未和廠值班長(zhǎng)打招呼,擅自檢修,失去廠安全管理對(duì)車間檢修的監(jiān)督檢查是事故的主要原因。

3、崗位司機(jī)馮某對(duì)本崗位設(shè)備不熟悉,操作失誤是造成事故的直接原因。

4、車間值班干部責(zé)任不到位,班前會(huì)布置檢修內(nèi)容未記錄,安全要求不嚴(yán)格,檢修過程未按廠安全管理規(guī)定到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查是事故的主要原因。

三、防范措施

1、嚴(yán)格執(zhí)行廠零散作業(yè)規(guī)定,認(rèn)真落實(shí)停送電制度和監(jiān)督檢查制度。

2、加強(qiáng)對(duì)新工人的培訓(xùn),提高新工人的操作技能。

3、完善開關(guān)按鈕等各種標(biāo)識(shí),讓?shí)徫徊僮鞅阌谧R(shí)別,避免按錯(cuò)。

(十八)古書院礦“12.27”電動(dòng)滾筒砸傷事故

一、事故經(jīng)過

1995年12月27日,選煤廠機(jī)電車間副主任王某安排大班電工組組長(zhǎng)王某帶人檢修45KW電動(dòng)滾筒,劉某負(fù)責(zé)安全,檢修時(shí)需要把滾筒內(nèi)的油放出來,但找不到油孔,就決定吊起滾筒從軸承孔放油,組長(zhǎng)王某用尼龍繩拴住滾筒上下軸頭用小吊車吊起電滾筒一試,后又吊至1.2米高,把大油桶放到滾筒下邊,王某用改錐取下外油蓋時(shí),劉某怕油蓋掉入油桶內(nèi),便把手伸到滾筒下去接外油蓋,就在這時(shí),外油蓋掉下,隨之纏繞在下油蓋處的尼龍繩突然滑到軸上,纏在上方的繩套脫落,滾筒正好卡在油桶上,劉某的右手躲閃不及被油桶和滾

筒擠住壓傷。經(jīng)醫(yī)院檢查右手腕骨折,動(dòng)、靜脈斷裂,屬嚴(yán)重工傷。

二、事故原因

1、劉某違反操作規(guī)程,電滾筒吊起時(shí)將手伸到滾筒下,滾筒掉下將手?jǐn)D住是事故的直接原因。

2、王某將尼龍繩纏繞在外油蓋處,當(dāng)外油蓋掉下時(shí),尼龍繩從外油蓋處滑到軸上,上部滑脫造成滾筒掉下是事故的主要原因。

3、車間領(lǐng)導(dǎo)對(duì)職工的安全教育、安全管理工作不到位。

三、防范措施

1、加強(qiáng)職工安全教育,提高職工安全意識(shí),教育職工遵章作業(yè),使每個(gè)職工真正認(rèn)識(shí)到違章蠻干的危害性,增強(qiáng)自保互保意識(shí)。

2、要深刻吸取事故教訓(xùn),以此事故案例為教訓(xùn),在全廠開展一場(chǎng)查規(guī)程措施、查操作、查管理、查設(shè)備、查現(xiàn)場(chǎng)隱患活動(dòng),促進(jìn)管理。

3、要認(rèn)真吸取工傷教訓(xùn),重新貫徹學(xué)習(xí)操作規(guī)程,加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn),積極開展查三違、反三違、查隱患活動(dòng),人人寫保證,個(gè)人無違章,班組無事故,確保安全生產(chǎn)。

(十九)趙莊煤業(yè)選煤廠“12.21”刮板機(jī)傷人事故

一、事故經(jīng)過

2010年12月20日21時(shí)30分許,煤泥烘干系統(tǒng)生產(chǎn)丙班出勤共8人(其中包括浙江中宇實(shí)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司趙莊項(xiàng)目部煤泥烘

干系統(tǒng)外包人員4人,分別是程某、陳某、薛某和劉某),在趙莊煤業(yè)選煤廠外運(yùn)車間值班室參加班前會(huì),會(huì)議由外運(yùn)車間副主任焦某主持。會(huì)上,焦某安排了當(dāng)班生產(chǎn)任務(wù),強(qiáng)調(diào)了安全等注意事項(xiàng),班長(zhǎng)梁某對(duì)出勤人員進(jìn)行了具體的崗位分工。21時(shí)45分許,出勤人員分別到達(dá)各自崗位頂崗作業(yè)。

12月21日6時(shí)40分許,901刮板輸送機(jī)清煤工程某在901刮板輸送機(jī)進(jìn)料口前上到鏟車上,程某和鏟車司機(jī)張某一起往901刮板機(jī)溜槽內(nèi)倒了兩鏟車煤泥。約過了5分鐘,主控室值班員張某某用對(duì)講機(jī)呼叫當(dāng)班鏟車司機(jī)張某給烘干系統(tǒng)鍋爐加煤。張某開車去給鍋爐加煤時(shí),程某下了鏟車。隨后張某用對(duì)講機(jī)詢問901刮板輸送機(jī)是否拉空,是否可以停車,在得到程某確認(rèn)可以停901刮板輸送機(jī)后,對(duì)901進(jìn)行停車。

21日6時(shí)50分許,乙班的清煤工薛某到901刮板輸送機(jī)房接班,在901刮板機(jī)機(jī)頭溜槽口內(nèi)發(fā)現(xiàn)程某正被運(yùn)行著的刮板機(jī)絞著,緊急跑往烘干系統(tǒng)廠房,向丙班班長(zhǎng)梁某、924烘干爐司機(jī)陳某等人匯報(bào)。

梁某、陳某、薛某等在接到匯報(bào)后,立即趕到901刮板輸送機(jī)機(jī)房現(xiàn)場(chǎng),梁某急忙把901刮板運(yùn)輸機(jī)控制開關(guān)打到零位,將901刮板輸送機(jī)停機(jī)。隨后,現(xiàn)場(chǎng)搶救人員杜某與隨后趕到的選煤廠廠長(zhǎng)王某等人一起把程某的尸體從刮板機(jī)里移出,送往醫(yī)院。

二、事故原因

1、直接原因

浙江中宇實(shí)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司趙莊項(xiàng)目部當(dāng)班清煤工程某,違

章清理運(yùn)行中的刮板輸送機(jī)煤泥時(shí),不慎跌入刮板輸送機(jī)內(nèi),被運(yùn)行中的刮板輸送機(jī)擠壓致死,是造成本次事故發(fā)生的直接原因。

2、間接原因

(1)浙江中宇實(shí)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司趙莊項(xiàng)目部勞動(dòng)用工管理混亂,安排沒有刮板輸送機(jī)操作證的職工程某上崗作業(yè),承包現(xiàn)場(chǎng)安全管理有漏洞,不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)和制止職工的違章行為,是造成這起事故發(fā)生的一個(gè)原因。

(2)趙莊煤業(yè)選煤廠外運(yùn)車間對(duì)外包的煤泥烘干系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)管有漏洞,不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)和制止職工的違章行為,是造成這起事故發(fā)生的一個(gè)原因。

(3)趙莊煤業(yè)選煤廠對(duì)外包作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)管不力,造成個(gè)別外包職工安全意識(shí)不強(qiáng),違章作業(yè),也是造成這起事故發(fā)生的一個(gè)原因。

(4)趙莊煤業(yè)對(duì)外包作業(yè)人員安全監(jiān)督檢查有漏洞,也是造成這起事故發(fā)生的一個(gè)原因。

三、防范措施

1、趙莊煤業(yè)選煤廠要對(duì)外運(yùn)車間煤泥烘干系統(tǒng)901刮板輸送機(jī)進(jìn)行改造,在入料口增加入料漏斗。

2、趙莊煤業(yè)選煤廠外運(yùn)車間要進(jìn)一步完善設(shè)備的操作規(guī)程和安全措施,并經(jīng)車間、廠相關(guān)人員進(jìn)行會(huì)審后,在職工中貫徹學(xué)習(xí),并做到現(xiàn)場(chǎng)跟蹤落實(shí),確保實(shí)施效果。

3、趙莊煤業(yè)選煤廠要加強(qiáng)對(duì)操作人員的教育培訓(xùn)工作,提高現(xiàn)

場(chǎng)操作人員的安全意識(shí),提高每一位職工的自保互保能力,杜絕類似事故發(fā)生。

4、趙莊煤業(yè)要嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司勞動(dòng)用工相關(guān)規(guī)定,加強(qiáng)對(duì)外包隊(duì)組的安全監(jiān)管,加強(qiáng)對(duì)外包隊(duì)組人員的現(xiàn)場(chǎng)操作、勞動(dòng)合同簽訂、持證上崗情況、工傷保險(xiǎn)和養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳納進(jìn)行監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促外包隊(duì)組進(jìn)行整改。

5、集團(tuán)公司所屬單位要舉一反三,認(rèn)真吸取事故教訓(xùn),加強(qiáng)對(duì)外包隊(duì)規(guī)范用工的監(jiān)督,加大對(duì)外包作業(yè)人員的安全管理的監(jiān)督檢查力度,嚴(yán)反“三違”,確保安全生產(chǎn)。

(二十)古書院礦選煤廠“3.7”檢修傷人事故

一、事故經(jīng)過

2011年3月7日7時(shí)30分許,古書院礦選煤廠原煤車間負(fù)責(zé)檢修任務(wù)的鉗工班、電工班、主井皮帶班共出勤13人(其中鉗工班5人,電工班4人,主井皮帶班4人),在原煤車間交接班室召開班前會(huì),會(huì)議由車間主任牛某主持,分管機(jī)電副主任竇某安排鉗工班班長(zhǎng)仇某帶領(lǐng)郭某、李某到北樓更換208皮帶上方入料溜槽緩沖鋼板,副班長(zhǎng)陳某帶領(lǐng)楊某到南樓檢修。會(huì)上,分管機(jī)電副主任竇某強(qiáng)調(diào)了檢修中的安全注意事項(xiàng)。

3月7日8時(shí)許,仇某回到鉗工班工房后,與郭某、李某做更換緩沖鋼板的準(zhǔn)備工作。選煤廠調(diào)度室給定更換緩沖鋼板的作業(yè)時(shí)間為

12時(shí)至13時(shí)30分。檢修人員在辦理完停電等相關(guān)手續(xù)后,12時(shí)15分許關(guān)閉了201流向204原煤分級(jí)篩的溜槽插板,停掉了204原煤分級(jí)篩和208皮帶,3人開始更換208皮帶上方入料溜槽緩沖鋼板的施工作業(yè)。對(duì)作業(yè)環(huán)境檢查后,仇某進(jìn)到溜煤筒內(nèi),郭某和李某在溜煤筒外面抬鋼板。13時(shí)20分許,舊緩沖鋼板換下,在準(zhǔn)備安裝新緩沖鋼板第二條螺絲時(shí),突然有煤從溜煤筒上方溜下,將正在筒內(nèi)作業(yè)的仇某埋住。13時(shí)30分許,郭某、李某于隨后趕到的王某、趙某將仇某從溜煤筒內(nèi)救出,在現(xiàn)場(chǎng)做了人工呼吸等搶救后,立即送往古書院礦醫(yī)院搶救。仇某經(jīng)搶救無效于14時(shí)死亡。

二、事故原因

1、直接原因

古書院礦選煤廠原煤車間鉗工班班長(zhǎng)仇某作業(yè)前未排除204原煤分級(jí)篩篩上積煤隱患,未采取棚頂?shù)劝踩胧`章進(jìn)入溜槽內(nèi)作業(yè),被受震動(dòng)而突然滑落進(jìn)入溜槽內(nèi)的積煤掩埋窒息而死,是造成本次事故發(fā)生的直接原因。

2、間接原因

(1)古書院礦選煤廠原煤車間設(shè)備管理有漏洞,設(shè)施不完善,201至204原煤分級(jí)篩溜槽的插板底部有間隙,在203原煤分級(jí)篩運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下,204原煤分級(jí)篩篩上形成積煤,現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí)未發(fā)現(xiàn)存在的隱患,是造成這起事故發(fā)生的一個(gè)原因。

(2)古書院礦選煤廠原煤車間現(xiàn)場(chǎng)管理有漏洞,致使《換補(bǔ)溜煤筒、溜煤簸萁安全技術(shù)措施》在現(xiàn)場(chǎng)得不到有效落實(shí),是造成這起

事故發(fā)生的一個(gè)原因。

(3)古書院礦選煤廠對(duì)職工安全教育不夠,要求不嚴(yán),造成個(gè)別職工安全意識(shí)不強(qiáng),違章作業(yè),隱患排查不及時(shí),也是造成這起事故發(fā)生的一個(gè)運(yùn)營(yíng)。

(4)古書院礦有關(guān)部門業(yè)務(wù)保安不到位,安全監(jiān)督檢查不到位,也是造成這起事故發(fā)生的一個(gè)原因。

三、防范措施

1、古書院礦選煤廠要對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備存在的安全隱患和缺陷進(jìn)行認(rèn)真排查,及時(shí)整改,防止生產(chǎn)安全事故發(fā)生。

2、古書院礦要加強(qiáng)對(duì)檢修作業(yè)人員的現(xiàn)場(chǎng)管理,規(guī)范職工操作,在進(jìn)行更換溜槽等檢修作業(yè)時(shí),要加強(qiáng)對(duì)作業(yè)環(huán)境的安全檢查,及時(shí)消除安全隱患,做到安全風(fēng)險(xiǎn)不清楚不干、安全措施不完善不干、安全環(huán)境不合格不干、安全工具不配備不干、安全技能不具備不干。

3、古書院礦選煤廠要對(duì)現(xiàn)有溜槽進(jìn)行改造,采用底端可整體更換方式或外側(cè)固定方式的溜槽;對(duì)201至204原煤分級(jí)篩插板進(jìn)行技術(shù)改造,防止漏煤現(xiàn)象再次發(fā)生。

4、古書院礦選煤廠在進(jìn)行零散作業(yè)時(shí),要安排專職的現(xiàn)場(chǎng)安全負(fù)責(zé)人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù),嚴(yán)把現(xiàn)場(chǎng)安全關(guān)。

5、各單位選煤廠要舉一反三,認(rèn)真吸取本次事故教訓(xùn),洗選加工處牽頭,針對(duì)本次事故教訓(xùn)組織開展一次安全專項(xiàng)整治活動(dòng),查隱患,抓違章,堵漏洞,杜絕類似事故發(fā)生。

37(二十一)長(zhǎng)平公司“1.18”局定重傷事故

2013年1月18日21時(shí)15分,長(zhǎng)平公司綜采一隊(duì)在4304工作面處理工作面溜子斷鏈時(shí),發(fā)生一起局定重傷事故,造成職工任圓圓雙腿截肢。事故發(fā)生后,集團(tuán)公司安監(jiān)局、機(jī)電處、生產(chǎn)處、長(zhǎng)平公司有關(guān)人員對(duì)這起事故進(jìn)行了調(diào)查分析,現(xiàn)將事故調(diào)查情況報(bào)告如下:

一、事故經(jīng)過

2013年1月18日6時(shí),長(zhǎng)平公司綜采一隊(duì)早班出勤28人,值班干部宋玉鵬組織召開班前會(huì)。約9時(shí),早班人員接班后開始4304工作面組織生產(chǎn)。在啟動(dòng)工作面溜子時(shí),開關(guān)過載跳閘,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)溜子護(hù)軸板鼓起,是第六節(jié)槽的下鏈斷鏈造成的,班長(zhǎng)申文忠安排開始處理6時(shí)許,早班8人配合下午檢修班人員繼續(xù)處理斷鏈,其他20人下班。21時(shí)許,當(dāng)緊鏈馬達(dá)把溜子底鏈帶到機(jī)頭第二節(jié)槽時(shí),馬達(dá)帶不動(dòng),申文忠叫李董董立即停止緊鏈馬達(dá)供液。跟班干部張志發(fā)安排加一塊刮板,便于用單體柱緊鏈,于是任圓圓進(jìn)入轉(zhuǎn)載機(jī)與工作面溜子交叉處,面朝工作面機(jī)尾騎在兩條大鏈中間,申文忠、楊群、吉飛飛面朝任圓圓配合上刮板。21時(shí)15分許,馬達(dá)齒輪盤固定肖子突然脫出,機(jī)頭軸回軸,機(jī)頭方向大鏈向機(jī)頭迅速回縮,將正在安裝刮板的任圓圓打向犁煤板,造成任圓圓雙腿、左前臂、左手?jǐn)D傷。事故發(fā)生后,申文忠立即安排人員送液、開動(dòng)馬達(dá)、反轉(zhuǎn)溜子,將任圓圓救出,護(hù)送上井后,立即送往集團(tuán)公司總醫(yī)院搶救。

二、事故原因

1、長(zhǎng)平公司綜采一隊(duì)在使用緊鏈馬達(dá)處理工作面溜子斷鏈時(shí),固定馬達(dá)齒輪盤使用的肖子不合格,也未采取肖子防脫措施,馬達(dá)運(yùn)行致使肖子不合格,也未采取肖子防脫措施,馬達(dá)運(yùn)致使肖子脫出,馬達(dá)齒輪盤脫開,大鏈突然向機(jī)頭回縮,是造成任圓圓受傷的直接原因。

2、長(zhǎng)平公司綜采一隊(duì)早班職工衛(wèi)小亮上固定馬達(dá)齒輪盤肖子時(shí),責(zé)任心不強(qiáng),工作不認(rèn)真,使用不合格的肖子,也未采取肖子防脫措施,是造成這起事故發(fā)生的主要原因。

3、長(zhǎng)平公司綜采一隊(duì)檢修班職工任圓圓在緊鏈馬達(dá)工作時(shí),違章在工作面溜子和轉(zhuǎn)載機(jī)溜子交叉處上刮板,是造成這起事故的一個(gè)原因。

4、長(zhǎng)平公司綜采一隊(duì)制定的《刮板機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)、破碎機(jī)操作規(guī)程》中制定的緊鏈馬達(dá)使用安全技術(shù)措施不詳細(xì),也是造成這起事故的一個(gè)原因。

5、長(zhǎng)平公司綜采一隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)班長(zhǎng)申文忠、跟班干部張志發(fā)、安檢員劉江紅,現(xiàn)場(chǎng)安全把關(guān)不嚴(yán),未能督促現(xiàn)場(chǎng)職工排除固定馬達(dá)齒輪盤肖子的安全隱患,也是造成這起事故的一個(gè)原因。

6、長(zhǎng)平公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部室以及綜采一隊(duì)未能有效貫徹電視電話會(huì)議精神、集團(tuán)公司安委會(huì)會(huì)議精神,業(yè)務(wù)保安不到位,安全監(jiān)督檢查有漏洞,對(duì)綜采一隊(duì)緊鏈馬達(dá)長(zhǎng)時(shí)間使用不合格肖子的隱患未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)和督促整改,也是造成這起事故的一個(gè)原因。

三、防范措施

1、長(zhǎng)平公司要對(duì)所有的設(shè)備設(shè)施完好情況進(jìn)行一次大檢查,發(fā)現(xiàn)不完好設(shè)備要立即整改,不合格的備品備件不得使用。、2、長(zhǎng)平公司要補(bǔ)充完善使用緊鏈馬達(dá)的操作規(guī)程和安全技術(shù)措施,使職工有章可循、按章作業(yè)。

3、長(zhǎng)平公司綜采一隊(duì)勞動(dòng)組織存在問題,處理故障時(shí)職工加班時(shí)間過長(zhǎng)。長(zhǎng)平公司要針對(duì)此問題進(jìn)行整改,督促所有隊(duì)組按照正規(guī)循環(huán)作業(yè),杜絕疲勞作業(yè)。

4、長(zhǎng)平公司要舉一反三,深刻吸取本次事故教訓(xùn),認(rèn)真貫徹落實(shí)電視電話會(huì)議精神、集團(tuán)公司安委會(huì)會(huì)議精神,扎實(shí)開展安全隱患大排查活動(dòng),按照本公司一號(hào)文件要求開展“零事故活動(dòng)”,做到危險(xiǎn)預(yù)知,采取相應(yīng)防范措施。

5、集團(tuán)公司響動(dòng)單位要舉一反三,認(rèn)真吸取太原煤氣化神州煤業(yè)“1·11”死亡事故、長(zhǎng)平公司“1·18”局定重傷事故教訓(xùn),開展好“五想五不干”活動(dòng),配備合格的勞動(dòng)工具和設(shè)備,完善作業(yè)規(guī)程及安全技術(shù)措施,給職工創(chuàng)造良好的作業(yè)環(huán)境;督促隊(duì)組按照正規(guī)循環(huán)作業(yè),扎實(shí)抓好機(jī)電設(shè)備檢查工作,杜絕類似事故的再次發(fā)生。

(二十二)神州煤業(yè)公司“1·11”機(jī)電事故

2013年1月1日22時(shí)35分,神州煤業(yè)公司4305工作面運(yùn)輸順槽縮短皮帶過程中發(fā)生一起機(jī)電事故,死亡1人。這起事故發(fā)生在當(dāng)

前全省安全生產(chǎn)的非常時(shí)期,嚴(yán)重?fù)p害了集團(tuán)公司來之不易的安全生產(chǎn)大好局面。

一、現(xiàn)場(chǎng)概況

本次事故發(fā)生在神州煤業(yè)4305工作面,工作面采用機(jī)械化采煤,U型通風(fēng),截止1月11日,軌道順槽剩余350米,運(yùn)輸順槽剩余350米。

二、事故經(jīng)過

2013年1月11日14時(shí)30分,綜采隊(duì)書記高懷堅(jiān)在隊(duì)部召開班前會(huì),會(huì)上安排檢修人員檢修采煤機(jī)、泵站、支架、縮短皮帶等工作。大約15時(shí)30分,綜采隊(duì)檢修人員在跟班副隊(duì)長(zhǎng)汪強(qiáng)帶領(lǐng)下到達(dá)4305工作面,大約22時(shí)30分,郭燕周、吳月、王振、李新文等四人在4305運(yùn)輸順槽縮完皮帶機(jī)尾后,郭燕周、吳月、王振三人隨即到皮帶機(jī)頭甩皮帶。王振與吳月二人上皮帶大架拉皮帶,王振站在電機(jī)減速器側(cè)大架上,吳月站在另一側(cè)大架上,兩人面趄皮帶機(jī)頭。郭燕周在皮帶機(jī)頭按鈕處與王振、吳月聯(lián)系,吳月喊“倒”郭燕周點(diǎn)動(dòng)皮帶,突然聽見一聲慘叫,便立即停止皮帶機(jī),發(fā)現(xiàn)吳月已被卷入皮帶動(dòng)輪滾子中。郭燕周、王振馬上到工作面喊叫工友搶救吳月。跟班副隊(duì)長(zhǎng)汪強(qiáng)立即匯報(bào)礦調(diào)度室。23時(shí)45分,經(jīng)搶救無效死亡。事故發(fā)生后,集團(tuán)公司立即成立了以董事長(zhǎng)、總經(jīng)理為組長(zhǎng)的事故處置領(lǐng)導(dǎo)組,對(duì)神州煤業(yè)下達(dá)停產(chǎn)整頓命令,并安排副總經(jīng)理黃躍明立即趕赴事故現(xiàn)場(chǎng)。

三、事故原因

經(jīng)初步分析,三名檢修人員在4305運(yùn)輸順槽縮短皮帶時(shí),未按操作規(guī)程作業(yè),違章指揮、違章操作是造成本次事故發(fā)生的主要原因。

四、工作要求

(一)各單位必須清醒認(rèn)識(shí)當(dāng)前嚴(yán)峻的安全生產(chǎn)形勢(shì),正確處理好安全與生產(chǎn)的關(guān)系,把主要精力放在安全工作上,把工作重點(diǎn)放在隱患排查治理和防范安全生產(chǎn)事故上,堅(jiān)決做到不安全不生產(chǎn)。

(二)各單位要“舉一反三”,結(jié)合集團(tuán)公司正在開展的安全隱患大排查活動(dòng),組織力量分專業(yè)、分系統(tǒng)從制度、規(guī)程、措施、現(xiàn)場(chǎng)等方面進(jìn)行全面排查,杜絕違章指揮、違章作業(yè)。

(三)各單位在進(jìn)行機(jī)電設(shè)備檢修時(shí)要詳細(xì)制定檢修方案和安全技術(shù)措施,認(rèn)真履行審批手續(xù),嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。

(四)各單位要對(duì)規(guī)程、措施進(jìn)行一次全面的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考試,增強(qiáng)各級(jí)人員的自保、互保意識(shí)。

(五)各單位要加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)管力度,落實(shí)安全責(zé)任,確保設(shè)備檢修安全。

(六)各單位要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部值班、帶班和應(yīng)急值守工作,切實(shí)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)值班、帶班作用,及時(shí)解決安全生產(chǎn)問題,確保安全生產(chǎn)。

目錄

3.14、2.20、29(1)機(jī)電車間電工焦某觸電死亡事故--------2

3.15、2.21、130(2)原煤車間6#皮帶抽頭斷帶事故---------3

3.16、2.22、31(3)原煤車間10#扯皮帶事故------------------4

3.17、2.23、2.1(4)浮選車間電焊觸電未遂事故-------------5 3.18、2.24、2.2(5)排矸車間申某工傷事故-------------------6

3.19、2.25、2.3(6)機(jī)電車間盧某高壓觸電事故-------------7

3.20、2.26、2.4(7)水洗車間齒輪箱爆炸事故----------------8

2.27、2.5(8)原煤車間職工張某工傷事故10

2.28、2.6(9)機(jī)電車間電弧燒傷事故----11 3.1、2.7(10)成莊礦“8.20”皮帶傷人事故-----------------13

3.2、2.8(11)寺河礦“7.14”采樣機(jī)傷人事故----------------17 3.3、2.9(12)寺河礦“9.1”堆取料機(jī)傷人事故--------------20 3.4、2.10(13)長(zhǎng)平公司“8.11”刮板機(jī)傷人事故------------23 3.5、2.11(14)王臺(tái)鋪礦“12.8”斗提機(jī)傷人事故------------25 3.6、2.12(15)成莊礦“5.10”皮帶傷人事故-----------------26 3.7、2.13(16)成莊礦“11.5”皮帶護(hù)板傷人事故------------28 3.8、2.14(17)古書院礦“2.16”刮板機(jī)傷人事故-----------30 3.9、2.15(18)古書院礦“12.27”電動(dòng)滾筒砸傷事故-------31

3.10、2.16(19)趙莊煤業(yè)選煤廠“12.21”刮板機(jī)傷人事故------------------------------32

3.11、2.17(20)古書院礦選煤廠“3.7”檢修傷人事故------35

3.12、2.18(21)長(zhǎng)平公司“1.18”局定重傷事故---------------------------38

3.13、2.19(22)神州煤業(yè)公司“1·11”機(jī)電事故---------------------------40

第五篇:典型事故案例

典型安全事故案例

二〇〇八年五月

前 言

為進(jìn)一步提高全員安全生產(chǎn)意識(shí),防止安全事故重復(fù)發(fā)生,促進(jìn)安全穩(wěn)定生產(chǎn),公司匯編了這集《典型安全事故案例》。

所搜集的事故案例都是近幾年來發(fā)生在我公司、檢維修中心和儀化公司的典型事故,認(rèn)真分析這些事故發(fā)生的原因,我們不難發(fā)現(xiàn)事故的發(fā)生有以下特點(diǎn):一是安全責(zé)任制不落實(shí),防范措施不到位,重復(fù)事故多發(fā)。二是直接作業(yè)環(huán)節(jié)管理不到位,現(xiàn)場(chǎng)管理粗放,違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動(dòng)紀(jì)律等造成的事故占很大比例。三是安全教育和技能培訓(xùn)不到位,職工安全意識(shí)淡薄,自我保護(hù)與防范能力不強(qiáng)。四是“三基”工作不扎實(shí),現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督檢查不到位,存在“低標(biāo)準(zhǔn)、老毛病、壞習(xí)慣”的現(xiàn)象。五是作業(yè)危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)不到位,安全管理存在薄弱環(huán)節(jié)和漏洞。六是現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備設(shè)施存在安全隱患,本質(zhì)安全存在缺陷。事故發(fā)生的偶然性后面其實(shí)存在著必然性。

公司編制《典型安全事故案例》是為大家提供一些借鑒,能通過對(duì)事故案例的學(xué)習(xí),汲取教訓(xùn),提高廣大干部職工的安全生產(chǎn)意識(shí);通過事故案例對(duì)照,查找到本單位、本崗位以及在我們身邊存在的安全隱患,并努力消除這些隱患,從而為公司的安全穩(wěn)定生產(chǎn)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

典型安全事故案例

公司、檢維修中心部分

一、物體打擊

2005年11月15日8:35,檢維修中心二工區(qū)鉗工顧某在短纖生產(chǎn)中心15K蒸汽加熱箱前進(jìn)行檢修作業(yè),被頭頂上方垂直下落的一根鋁質(zhì)空調(diào)風(fēng)管(約2米長(zhǎng),直徑30公分,重約8.5公斤)砸傷,造成左下瞼皮膚40MM裂傷,門牙斷裂,右拇指軟組織挫裂。事故原因:

1、短纖中心15K空調(diào)風(fēng)管由于已運(yùn)行20多年,風(fēng)管咬口松動(dòng),風(fēng)管突然墜落,現(xiàn)場(chǎng)存在安全隱患是事故發(fā)生的直接原因。

2、作業(yè)人員安全意識(shí)不強(qiáng),危害分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)不深入。

二、機(jī)械傷害

2006年2月15日16時(shí),檢維修中心一工區(qū)二裝臵保全二班檢修人員申某某、任某某、經(jīng)某某、聞某四人完成聚酯二裝臵包裝樓XV2014六通閥檢修后,檢修班長(zhǎng)申某某電話通知控制室,要求工藝操作人員將閥盤旋轉(zhuǎn)一圈后停止不動(dòng),以觀察檢修效果。工藝操作人員王某某接電話后即啟動(dòng)閥門試車,先試了四號(hào)閥位,再試三號(hào)閥位,申某某在現(xiàn)場(chǎng)觀察見閥盤已旋轉(zhuǎn)一圈,認(rèn)為已試車結(jié)束(實(shí)際上此時(shí)僅試完四號(hào)閥位),即電話通知控制室工藝操作人員停止動(dòng)作,聞某同時(shí)進(jìn)入閥箱檢查操作。但工藝操作人員在接電話前已發(fā)出試三號(hào)閥位的指令,閥盤無法停止,導(dǎo)致聞某在閥箱內(nèi)頭部被閥體旋轉(zhuǎn)管件擠壓造成上下頜骨折、面部軟組織挫裂傷。事故原因:

1、檢修后試XV2014六通閥過程中,在未確認(rèn)閥是否真正停止的情況下,檢修人員就進(jìn)入閥箱檢查操作是事故發(fā)生的直接原因。

2、聚酯生產(chǎn)中心操作人員在閥門試車過程中組織不到位;在試閥過程中,檢修人員與工藝操作人員之間的信息溝通、確認(rèn)不夠是事故發(fā)生的間接原因。

2006年12月11日8:30分,檢維修中心二工區(qū)萬某在短纖生產(chǎn)中心后一裝臵7K DF2牽伸機(jī)油泵處巡檢時(shí),發(fā)現(xiàn)7K DF2油泵漏油,為了觀察清楚漏油部位,在清理漏油部位積油及雜物(一堆廢絲)時(shí),僵硬的廢絲卷入高速旋轉(zhuǎn)的傳動(dòng)軸中擊中萬某右手背。致使其右腕背割傷、右橈神經(jīng)背支斷裂。檢修前沒有按照要求對(duì)作業(yè)過程中存在的危害進(jìn)行分析并落實(shí)防范措施是導(dǎo)致事故發(fā)生的主要原因。

2007年7月1日化纖分公司張某在調(diào)整21K切斷裝臵張力壓輥間隙時(shí),張力壓輥的氣缸連接螺栓突然斷裂,張力壓輥壓到其右手,造成右手拇指開放性骨折,皮膚軟組織撕裂傷。張力壓輥氣缸連接螺栓斷裂,張某在檢查張力壓輥時(shí)將手放臵于存在事故隱患的張力壓輥下方是事故發(fā)生的主要原因。

2007年3月16日檢維修公司二工區(qū)孔某在1K二牽伸用19MM內(nèi)六角扳手轉(zhuǎn)動(dòng) DF23#輥時(shí),內(nèi)六角扳手未將螺絲套牢,導(dǎo)致19MM內(nèi)六角扳手從螺絲上滑出,抓著內(nèi)六角扳手的右手撞在了加熱箱上,造成右手大拇指不全骨折。內(nèi)六角扳手未將螺絲套牢,操作不小心導(dǎo)致扳手從螺絲上滑出是事故發(fā)生的主要原因。

2007年7月2日熱動(dòng)分公司陳某等人準(zhǔn)備去S1庫(kù)檢修行車時(shí),開啟電動(dòng)三輪車與鐵制立柱相撞,陳某左腿被夾在三輪車與立柱之間,致使左腿右側(cè)脛腓骨上段粉碎性骨折。陳某非公司電動(dòng)三輪車準(zhǔn)駕人員,違章駕駛車輛,且沒有正確騎坐電動(dòng)三輪車是事故發(fā)生的主要原因。

2007年10月25日聚酯分公司申某等人用液壓車將解體的熱媒泵(213P34)拖放至六單元吊裝口,將泵從液壓車上移至地面時(shí),熱媒泵滑落,右手食指被熱媒泵與液壓車擠壓,造成右手食指10mm的掌心處皮膚缺損,食指挫裂。熱媒泵裝卸、搬運(yùn)過程中,沒有按要求使用葫蘆、撬棍等工器具是事故發(fā)生的主要原因。

三、灼 燙

2007年3月28日檢維修公司六工區(qū)黃某在PTA2#B1架二層管架執(zhí)行敷設(shè)6吋鋼管,用撬杠撬動(dòng)調(diào)整管道時(shí),碰擊到管道南側(cè)上方一個(gè)工藝管線上的排放球閥,導(dǎo)致排放球閥打開,酸液從排放球閥斜向噴出,噴濺到黃某臉部,致使右眼灼傷。未能對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的危害進(jìn)行充分的識(shí)別,撬杠碰擊管線上的排放球閥,導(dǎo)致排放球閥打開是事故發(fā)生的主要原因。

四、高處墜落

2007年3月6日檢維修公司六工區(qū)韓某去PXSL34儀表巡檢途經(jīng)PTA1#空壓機(jī)二樓時(shí),腳踏在一塊未固定牢隔柵板上,人與隔柵板從二層墜落地面,致使其部分軟組織拉傷。隔柵板未固定牢是事故發(fā)生的主要原因。

五、摔傷事故

2005年11月9日16:50,檢維修中心一工區(qū)職工趙某某到短纖生產(chǎn)中心1K往復(fù)作業(yè)時(shí),在下橫動(dòng)機(jī)地坑時(shí)摔倒,造成左腎挫傷。事故原因:

1、趙某某安全意識(shí)薄弱,思想麻痹、自我保護(hù)意識(shí)差,到工作現(xiàn)場(chǎng)未按規(guī)定穿勞保鞋,是事故發(fā)生的直接原因。

2、趙某某眼睛近視,到工作現(xiàn)場(chǎng)時(shí)未戴眼鏡是事故發(fā)生的間接原因。

2007年12月2日聚酯分公司李某騎自行車到聚酯包裝控制室巡檢,由于雨天路滑,在聚酯包裝東門上坡處摔倒,左手手腕著地,致使左手左橈骨莖突。雨天路滑、當(dāng)事人違章騎自行車進(jìn)入生產(chǎn)裝臵是事故發(fā)生的主要原因。

儀化公司部分

一、物體打擊

2005年12月20日23:50,儀化物流中心成品三工區(qū)短纖工段叉車班職工李某某駕駛CPD15型夾包機(jī)行至下坡處時(shí),因地面不平,車輛振動(dòng),致使夾包器下落,撞到排水溝護(hù)崖,夾包機(jī)急停,由于慣性,李某某身體前沖,撞到駕駛室頂篷的支架上,造成鼻骨骨折,鼻部皮膚挫裂傷,頜面部軟組織挫傷。事故原因:

1、李某某在使用夾包車之前,未對(duì)車輛進(jìn)行認(rèn)真檢查,夾包車門架后傾不到位,使得夾包器離地高度不足,在下坡過程中撞擊到坡底排水溝蓋板護(hù)牙,是事故發(fā)生的直接原因。

2、李某某在轉(zhuǎn)彎下坡時(shí)車輛未減速行駛,車輛失控,違章操作是事故發(fā)生的間接原因。

2006年2月27日9:30,儀化短纖生產(chǎn)中心開發(fā)裝臵前紡工段組件班職工潘某某用電動(dòng)葫蘆從三甘醇槽內(nèi)吊出熔體過濾器進(jìn)行沖洗,由馬某用手穩(wěn)住過濾器。在吊裝的過程中,斜倚在清洗水槽上的熔體過濾器瞬間滑落,將馬某的右手無名指壓在清洗水槽的右側(cè)上端,造成骨折。事故原因:

1、清洗過濾器未放平,且斜吊過濾器,過濾器突然滑落是事故發(fā)生的直接原因。

2、作業(yè)人員馬某、潘某某在作業(yè)前未能進(jìn)行危害分析,識(shí)別斜吊過濾器存在的危害,未采取有效防范措施,錯(cuò)誤的用手穩(wěn)住吊裝物,且吊裝時(shí)未明確起吊信號(hào),配合不當(dāng),是事故發(fā)生的間接原因。

2006年6月20日15:45,儀化宇輝公司DTY一裝臵員工王某在交接班期間,被一輛運(yùn)動(dòng)的滿載DTY產(chǎn)品的工作小車壓傷左腳,造成左腳小趾第二趾節(jié)斷裂性骨折。事故原因:

1、交班職工安全意識(shí)薄弱,忙于下班,未觀察周圍情況,推車時(shí)速度較快,是事故發(fā)生的直接原因。

2、當(dāng)事人王某自我防護(hù)意識(shí)不強(qiáng),沒有主動(dòng)閉讓小車,是事故發(fā)生的間接原因。

2006年7月28日7:50,儀化博納公司生產(chǎn)部擠壓線員工孫某某從4#擠壓線穿過叉車通道準(zhǔn)備下班時(shí),被一輛行駛著的叉車從后撞到,造成頭面部、腰部、四肢多處挫傷。事故原因:

1、叉車司機(jī)違章操作,在行駛時(shí),沒有及時(shí)觀察周圍的情況,且行駛速度較快,是事故發(fā)生的直接原因。

2、現(xiàn)場(chǎng)存在死角。孫修成從4#擠壓線向叉車通道走過去時(shí),正好有兩根水泥柱,擋住其視線無法觀察到叉車,是事故發(fā)生的間接原因。

二、機(jī)械傷害

2006年2月23日,儀化短纖生產(chǎn)中心以項(xiàng)目檢修委托通知書委托儀征星源建筑安裝有限公司進(jìn)行“前二計(jì)量泵保溫定期作業(yè)”(該委托實(shí)際工作是進(jìn)行計(jì)量泵泄漏熔體清理),星源公司將該項(xiàng)目轉(zhuǎn)包給儀征星海設(shè)備檢修安裝工程部進(jìn)行。2月27日上午,星海工程部安排王某某、陳某某、陳某某等三人進(jìn)行計(jì)量泵軸封處泄漏熔體的清理工作。在清理22K35#位時(shí),王某某站在北側(cè)的鋼平臺(tái)上配合,陳某某站在南側(cè)的鋼平臺(tái)上接清出的熔體,死者陳某某面向西站在35#、34#位之間偏南側(cè),清理外漏熔體。9時(shí)55分,死者陳某某伸手接工具時(shí),身體動(dòng)作幅度較大,加之衣服下擺比較寬松,衣服右側(cè)下擺被相鄰正在運(yùn)轉(zhuǎn)的34#位計(jì)量泵聯(lián)軸節(jié)安全插銷鉤掛纏繞,身體被拖帶卷入計(jì)量泵傳動(dòng)軸和相鄰熔體管線之間(間隙約20厘米),因擠壓傷勢(shì)過重,到達(dá)醫(yī)院時(shí)已死亡。事故原因:

1、死者陳某某本人安全意識(shí)薄弱,對(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)的計(jì)量泵聯(lián)軸節(jié)危害認(rèn)為不足,進(jìn)行清理工作時(shí)站立位臵不當(dāng),工作時(shí)穿戴的衣服不符合要求,是事故發(fā)生的直接原因。

2、星源公司安全教育不落實(shí),作業(yè)危害識(shí)別不到位,作業(yè)安全防范措施不到位;短纖生產(chǎn)中心對(duì)計(jì)量泵軸封處泄漏熔體清理工作的危害識(shí)別不到位,現(xiàn)場(chǎng)防范措施不到位,是事故發(fā)生的間接原因。

2006年11月3日11時(shí)45分,儀化熱電生產(chǎn)中心鍋爐裝臵#2鍋爐正常點(diǎn)火,于15時(shí)25分并爐。17時(shí)25分,鍋爐裝臵電除塵值班員陸某某檢查發(fā)現(xiàn)#2爐#6灰斗下灰不暢,并找來工具對(duì)落灰桶進(jìn)行了敲打,判斷#6灰斗有內(nèi)部“搭橋”現(xiàn)象,電話匯報(bào)班長(zhǎng)顧某某。17時(shí)40分,顧某某到達(dá)#6灰斗排灰閥處,會(huì)同陸某某處理灰斗搭橋問題。陸某某打開#6排灰閥上部檢查孔蓋,顧某某在檢查堵灰情況時(shí),發(fā)現(xiàn)檢查孔口處有一根鐵絲,即用手去清理鐵絲,突然,鐵絲被旋動(dòng)的排灰閥帶動(dòng)下降,順勢(shì)將顧某某左手帶入排灰閥內(nèi),顧某左手被排灰閥葉輪擠傷,造成左手食指、中指、無名指、小指3節(jié)缺損的重傷事故。事故原因:

1、當(dāng)事人顧某某安全意識(shí)淡薄、自我保護(hù)意識(shí)不強(qiáng),在檢查堵灰發(fā)現(xiàn)檢查孔口處有鐵絲時(shí),違反《電業(yè)安全操作規(guī)程》在未停止排灰閥運(yùn)行的情況下,用手去清理鐵絲,是事故發(fā)生的直接原因。

2、檢修管理存在死角。電除塵檢修后,未對(duì)設(shè)施進(jìn)行徹底的清理,致使鐵絲遺留在灰斗中,現(xiàn)場(chǎng)存在隱患是事故發(fā)生的間接原因。

3、運(yùn)行管理松懈,現(xiàn)場(chǎng)管理人員沒有對(duì)作業(yè)過程中違規(guī)情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督和制止,現(xiàn)場(chǎng)管理存在“低、老、壞”是事故發(fā)生的重要管理原因。

4、安全生產(chǎn)管理不到位,安全監(jiān)督管理不嚴(yán)格。對(duì)于處理堵灰搭橋作業(yè),中心沒有開展相應(yīng)的危險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),以及現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)部位缺乏相應(yīng)的安全警示標(biāo)識(shí)。同時(shí)對(duì)習(xí)慣性違章沒有引起足夠的重視,安全監(jiān)督檢查、考核不嚴(yán)格,也是事故發(fā)生的重要原因之一。

2007年2月8日上午10:00左右,儀化長(zhǎng)絲生產(chǎn)中心長(zhǎng)絲二裝臵紡絲卷繞工童某在67線25號(hào)位將卷繞頭蓋板推起進(jìn)行清理廢油污絲作業(yè),在清理過程中,卷繞頭蓋板突然回落將童某左手壓傷,造成其左中指末節(jié)完全離斷。事故原因:

1、當(dāng)事人童輝安全意識(shí)薄弱,自我保護(hù)意識(shí)不強(qiáng)。童某在清理卷繞機(jī)廢絲時(shí),沒有對(duì)卷繞頭蓋板支撐桿的鎖緊插片是否到位就進(jìn)行確認(rèn),直接清理廢絲,卷繞頭蓋板支撐不穩(wěn)突然脫落是事故發(fā)生的直接原因。

2、安全教育培訓(xùn)不到位。童輝到卷繞崗位時(shí)間不長(zhǎng),操作經(jīng)驗(yàn)少,裝臵針對(duì)性的安全操作技能培訓(xùn)不全面,童某對(duì)卷繞頭構(gòu)造及相關(guān)操作知識(shí)要求了解不全面,是事故發(fā)生的間接原因。

3、安全操作規(guī)程不完善。在《長(zhǎng)絲卷繞崗位作業(yè)指導(dǎo)書》中無清理卷繞頭廢絲作業(yè)內(nèi)容,且在相關(guān)HSE方面要求中也未提及廢絲作業(yè)的注意事項(xiàng),安全操作規(guī)程不完善是事故發(fā)生的重要管理原因。

4、安全管理存在薄弱環(huán)節(jié),現(xiàn)場(chǎng)安全管理人員對(duì)作業(yè)過程中存在問題的檢查、監(jiān)督力度不夠,是事故發(fā)生的原因之一。

三、灼 燙

2005年9月8日10:30,儀化工程塑料廠聚合裝臵清洗酯化反應(yīng)器至預(yù)縮聚反應(yīng)器之間熔體管線上方的1,4-丁二醇沖洗管線,操作人員發(fā)現(xiàn)第二道閥門堵塞,便將該管線第二道截止閥閥芯拆下疏通。聚合裝臵保全工劉某某未對(duì)管道內(nèi)有無物料進(jìn)行確認(rèn),也未采取防護(hù)措施,就直接用螺絲刀捅開閥門口堵塞的酯化物,管道內(nèi)殘存的高溫酯化物和1,4-丁二醇蒸汽從閥座處瞬間噴出,造成劉某某面部、頸部、胸部、右上肢等多處燙傷。事故原因:

1、工藝處理不徹底,操作人員在處理沖洗管線第二道截止閥堵塞作業(yè)過程中,關(guān)閉了酯化反應(yīng)器出料閥,少量殘留液體1,4-丁二醇在熔體管線中被夾套熱媒加熱為1,4-丁二醇蒸汽,作業(yè)時(shí)卻未采取有效泄壓安全措施,是事故發(fā)生的直接原因。

2、職工劉某某安全意識(shí)淡薄,違反安全操作規(guī)程,未做到先確認(rèn)安全無誤后再進(jìn)行作業(yè),是事故發(fā)生的間接原因。

3、操作人員在處理管線閥門堵塞的過程中,未采取必要的安全措施,未按規(guī)定配戴防護(hù)面罩、石棉手套等勞動(dòng)保護(hù)用品,是事故發(fā)生的重要原因。

2005年9月15日12:30,儀化大康公司氫溴酸生產(chǎn)裝臵1#反應(yīng)釜R01出前餾,氫溴酸操作崗位丙班職工李某某發(fā)現(xiàn)反應(yīng)釜冷凝器下端出料橫管中間的放空閥冒氣嚴(yán)重,進(jìn)而發(fā)現(xiàn)冷凝器水量不夠,即打開冷卻水進(jìn)水閥直接給玻璃冷凝器加冷水,造成2只玻璃冷凝器外殼突然爆裂,將李某某臉部劃傷。

1、操作工李某某安全意識(shí)淡薄,違反化工裝臵安全操作規(guī)程:“當(dāng)發(fā)現(xiàn)玻璃冷凝器放空閥冒氣嚴(yán)重時(shí),應(yīng)將反應(yīng)釜切出,待玻璃冷凝器溫度自然冷卻后,再加水”規(guī)定,打開冷卻水進(jìn)水閥直接給玻璃冷凝器加冷水,大量的冷卻水進(jìn)入冷凝器上部,殼層內(nèi)的水迅速汽化,瞬間產(chǎn)生較高壓力,導(dǎo)致玻璃冷凝器受壓爆裂,是事故發(fā)生的直接原因。

2、安全生產(chǎn)管理不嚴(yán)格,生產(chǎn)準(zhǔn)備和檢查不夠,R01冷凝器水量供應(yīng)不足,是事故發(fā)生的間接原因。

3、化工裝臵安全生產(chǎn)責(zé)任制未能真正落實(shí)到位,現(xiàn)場(chǎng)安全管理不夠,當(dāng)班職工未能正確佩戴勞動(dòng)保護(hù)用品,對(duì)公司有關(guān)部門及上級(jí)檢查中多次查出的職工不按規(guī)定正確佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品的老毛病臵若罔聞、熟視無睹,未能根本徹底整改,是事故發(fā)生的管理原因。

2005年12月13日9:30,儀化長(zhǎng)絲生產(chǎn)中心二裝臵值班長(zhǎng)張某進(jìn)行熔體過濾器81F01熔體排放操作時(shí),熔體及降解氣體突然噴出,從接受槽中反濺入張某的面罩下部,造成燙傷。事故原因:

1、過濾器切換過程中,閥門內(nèi)漏產(chǎn)生降解物和熔體殘?jiān)谂欧诺倪^程中形成了一定的壓力,在放流口有部分的堵塞,當(dāng)閥門開大時(shí),熔體及降解氣體突然噴出,從接受槽中反濺后飛出,是事故發(fā)生的直接原因。

2、操作人員張某自我防范意識(shí)能力不強(qiáng),對(duì)熔體降解后的壓力危害估計(jì)不足,是事故發(fā)生的間接原因。

3、長(zhǎng)絲二裝臵安全管理上存在漏洞,對(duì)這種操作中可能存在熔體從接受槽中反濺后飛出的危害認(rèn)識(shí)不足,也是事故發(fā)生的間接原因。

2006年5月23日10:15,儀化瓶片生產(chǎn)中心二裝臵定期作業(yè)班聚合操作工陳某某在進(jìn)行13P02.B塔釜泵進(jìn)口過濾器清洗作業(yè),由于過濾器排盡管線堵塞,拱形過濾器內(nèi)高溫乙二醇未排盡,在抬起過濾器頂蓋時(shí)過濾器內(nèi)高溫乙二醇溢出,陳某某避讓不及,導(dǎo)致左大腿上側(cè)部分淺表層被燙傷。事故原因:

1、設(shè)備定期作業(yè)未按作業(yè)指導(dǎo)書要求執(zhí)行,降溫時(shí)間短,溫度未降到位。過濾器排盡管線堵塞,導(dǎo)致過濾器拱形頂蓋內(nèi)高溫乙二醇無法排出,是事故發(fā)生的直接原因。

2、操作人員對(duì)排盡管線堵塞情況判斷不清,自我保護(hù)意識(shí)不強(qiáng),同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)空間狹小是事故發(fā)生的間接原因。

3、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急救護(hù)不到位,進(jìn)行應(yīng)急救護(hù)時(shí)用水冷卻燙傷部位時(shí)間太短,加深了局部燙傷的程度。

四、摔傷事故

2006年7月11日0:20,儀化瓶片生產(chǎn)中心二裝臵動(dòng)力崗位甲班操作工馮某某騎電動(dòng)自行車到現(xiàn)場(chǎng)巡檢時(shí),因連續(xù)陰雨,道路有積水,車輛打滑,馮某某不慎摔倒導(dǎo)致右腳踝關(guān)節(jié)處錯(cuò)位并骨折。事故原因:1.馮某某自我保護(hù)安全意識(shí)不強(qiáng),車輛打滑傾倒是事故發(fā)生的直接原因。2.瓶片中心安全管理和教育不到位是事故發(fā)生的間接原因。

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