第一篇:電機工段4月份檢修計劃
電機工段4月份檢修計劃
1.乙炔廠電石破碎4#風機更換軸承;
2.乙炔廠壓濾渣漿池渣漿泵注油保養;
3.乙炔廠電石破碎1#、2#破碎機注油保養;
4.全廠45kW以上電動機接線盒檢查及緊固;
5.巡檢設備;
6.全廠大修計劃內容實施。
2013年4月1日
第二篇:空壓工段2015年檢修計劃
空壓工段2015年檢修計劃
為了確保2015年空壓工段設備的正常運行,特制訂本檢修計劃。
一月份
1、所有減速機更換潤滑油,并檢查其運行情況。危險點:上下冷卻塔容易滑跌。
控制措施:上下樓梯注意安全,檢修時系好安全帶。
2、保養2#、4#空壓機。危險點:防止熱油燙傷。
控制措施:保養時停電,按下緊停按鈕,必須完全釋放系統中殘存壓力。
二月份
1、清洗冷卻器。
危險點:上下冷卻塔容易滑跌。
控制措施:上下樓梯注意安全,檢修時系好安全帶。
2、更換凈風室初濾。三月份
1、所有冷卻塔加裝百葉窗。
2、檢查所有空壓機進氣閥調節系統,并清洗試驗。危險點:防止熱油燙傷。
控制措施:保養時停電,按下緊停按鈕,必須完全釋放系統中殘存壓力。
四月份
1、保養熱感機,并更換氧化鋁吸附劑。控制措施:關閉進氣、排氣閥。
2、保養三星空壓機,更換油空濾、油濾、油等,并檢查所有進氣系統和配電柜。
危險點:防止熱油燙傷。
控制措施:保養時停電,停水,關閉排氣閥門,防止系統中壓縮空氣回流。
五月份
1、保養1#3#空壓機,并檢查所有空壓機V型皮帶。
控制措施:保養時停電,按下緊停按鈕,釋放系統中壓縮空氣。
2、檢查所有配電柜開關等,并清灰。六月份
1、檢查所有進氣過濾器積灰是否嚴重,并用壓縮空氣反吹,如嚴重時需更換。
2、陽極冷卻塔整體更換。危險點:高空作業,注意砸傷。控制措施:吊裝時,嚴禁在下面站人。七月份
1、空壓1#2#冷卻塔更換填料。
危險點:高空作業,注意砸傷。控制措施:吊裝時,嚴禁在下面站人。
2、所有冷卻塔加裝外部過濾。
八月份
1、鑄造1#2#冷卻塔更換填料。
危險點:高空作業,注意砸傷。控制措施:作業時系好安全帶。
2、新增加空壓循環水管道。
九月份
1、配合安監部完成對所有壓力容器、安全閥、壓力表的校驗。控制措施:必須在完全釋放完內部壓力后再開始工作。
2、加壓泵房更換分段閥門,并清洗水池。危險點:高空作業,防止摔傷。控制措施:工作時系好安全帶。十月份
1、更換凈風室初濾。
2、保養2#4#空壓機。
控制措施:保養時停電,按下緊停按鈕,釋放系統中壓縮空氣。十一月份
1、給所有電機加注潤滑油,并檢查所有潛水泵。
2、防寒、防凍,檢查所有管道、排污閥門。摘除0#空壓機冷卻塔百葉窗。十二月份
1、三星空壓機更換入口過濾器,并清洗入口罩。
2、給加壓泵房1#2#3#泵更換軸承,并加注潤滑油。
動力車間
2015年1月18日
第三篇:電機檢修教案
電機檢修教案
(一)三相異步電動機的基本工作原理及基本結構
一.三相異步電動機的基本工作原理:
當電樞繞組通過三相交流電時,就產生了旋轉磁場,閉合的轉子繞組與旋轉磁場存在相對運動,切割電樞磁場而感應出電動勢產生電流,轉子電流的有功分量與電樞磁場相互作用,形成電磁轉距,從而推動轉子沿旋轉磁場的方向轉動。二.三相異步電動機的基本結構:
(一)定子
定子是電動機固定不動的部分,由機座、頂子鐵心和定子繞組組成。1.機座
機座是電動機的外殼,起者支撐定子鐵心和固定端蓋的作用,機座又是主要的通風散熱元件。2.定子鐵心
定子鐵心是電動機磁路的一部分,裝在機座內部。它是一個中空圓柱體,外壁與機座配合,內壁開槽,槽內放置定子繞組。為了減少鐵心損耗,定子鐵心用0.5MM厚的硅鋼片疊成,片間涂上絕緣漆進行絕緣。3.定子繞組
電動機定子繞組用絕緣的銅導線或鋁導線繞成,鉗在定子槽內,按照一定的規律連接并引出到接線盒上,繞組與槽壁之間用絕緣材料隔開。
(二)氣隙
定、轉子之間的間隙叫做氣隙。氣隙大小對異步電動機的影響很大,由于異步電動機的勵磁電流是取自電網的,增大氣隙將使勵磁電流增大,則由電網吸收的無功功率就增多,導致電動機的功率因數降低。
(三)轉子
異步電動機的轉子是轉動的部分,由轉子鐵心、轉子繞組、轉子支架、轉軸和風扇組成。1.轉子鐵心
與定子鐵心一樣,轉子鐵心也是主磁路的一部分。
2.轉子繞組
在轉子鐵心的外圓上也均勻地分布著放轉子線圈或導條的槽,各槽中的線圈連接起來成為轉子繞組。轉子繞組有兩種類型:一種是鼠籠式繞組:一種是饒線式繞組。它們在結構上本不相同,但是工作原理基本相同。3.轉軸
轉軸也是電動機中重要的零件之一。異步電動機的轉軸是用來支撐轉子并通過它來帶動生產機械運轉的。由于轉軸的強度要求較高,一般均采用優質剛才制造。
(四)端蓋
端蓋的主要作用是支撐轉子、保護電動機和配合通風散熱。在有凸緣的和立式電動機中,端蓋又可作為整臺電動機的安裝固定之用。
(五)軸承
軸承的作用是支承轉子旋轉。電動機中常用的軸承有滾動軸承和滑動軸承。中小型電動機中多采用滾動軸承,大型電動機中多采用滑動軸承。
電機檢修教案
(二)電動機基本技術參數
一..電機基本技術參數
1. 軸承允許溫度:
根據電氣設備驗收規范有關規定,測試軸承溫度:滑動(軸瓦)軸承小于80℃,軸承外殼溫度≤90℃;定子溫度≤120℃;定子外殼溫度≤90℃。滾動(滾珠)(環境溫度不超過40℃時)軸承小于95℃。定子溫度≤120℃;定子外殼溫度≤80℃。2. 電機軸振動值:3000 r/min為<0.05㎜;1500r/min為<0.085㎜;1000 r/min為<0.10㎜;750 r/min為<0.12㎜。3.電機定子繞組允許溫度:(按絕緣等級分)
A級:最高允許溫度為: 105℃
B級:最高允許溫度為: 130℃
C級:最高允許溫度為: 220℃
E級:最高允許溫度為:120℃
F級:最高允許溫度為: 155℃
H級:最高允許溫度為: 180℃
Y級:最高允許溫度為: 90℃ 3.電機試轉電流:
電機三相電流平衡值不大于10%的額定電流 4.聲音:
用聽音棒聽:正常時,如滾動體在內、外圈中有隱約的滾動聲,而且聲音單調而均勻,使人感到輕松,則說明軸承良好,電機運行正常。如果滾動體聲音發啞,聲音低沉可能 潤滑油太臟,有雜質侵入,故應更換潤滑油脂,清洗軸承。電機不正常的振動和異常聲音: 機械方面:(1)電機風葉損壞或螺絲松動,造成風葉與端蓋碰撞,它的聲音隨著進擊聲時大時小。
(2)軸承磨損或轉子偏心嚴重時,定轉子相互磨檫,使電機產生劇烈振動和
碰振聲。
(3)電動機地腳螺絲松動或基礎不牢,而產生不正常的振動。
(4)軸承內缺少潤滑油或銀珠損壞,使軸承室內發生異常的“咝咝”聲或“咯咯”聲響。
電氣方面:(1)在帶負荷運行時,轉速明顯下降并發出低沉的孔聲,是由于三相電流不平衡、負荷過重或是單相運行。
(2)若定子繞組發生短路故障,籠條斷裂,電機也會發出時高時低的“嗡嗡”聲,機身有略微的振動。
電機檢修教案
(三)底壓電機檢修文件包的流程
一.1 準備工作
1.辦理工作票,確認工作票所載安全措施已正確執行。
2.開工前,工作負責人要向工作班成員詳細交待現場安全措施及注意事項,明確工作范圍,確認裝設好圍欄。
3.檢修前,檢修和運行人員同時確認檢修設備安全隔離,安全措施全部落實.4.確定工作區域,圍設圍欄,鋪設橡膠墊,掛檢修展示牌,工具擺放整齊;所有拆卸零部件按拆裝順序擺放在橡膠墊上;拆下的螺絲、平墊圈、彈簧墊圈、螺母均應放在零件盒內。工具按規程進行檢查試驗。
5.拆卸前必須作好各部件的位置記號,以便各部件的組裝。
2電機拆運至檢修現場
1.核對電機編號并抄錄銘牌,將待拆動的部件做好相 應的標記
2.斷開所有與檢修電機有關的電源、儀表、監視裝置及接地裝置的電纜以及引接線。3.拆開電機電源接線,并將電纜頭三相短路接地并做好電纜防護措施。4.作好標記:標出電源線在接線盒中的相序。
注意:拆除時要先驗電,確定無電后應立即拆線,將拆開的電纜頭三相短路接地。這是保護工作人員在工作地點防止突然來電的可靠安全措施。
3電機解體
1.解體前用500V兆歐表測量電機修前三相定子繞組相間和對地的絕緣電阻要大于0.5兆歐 2.拆卸前必須作好各部件的位置記號,以便各部件的組裝;標出膠帶輪或聯軸器與軸臺的距離;標出端蓋、軸承、軸承蓋的負荷端與非負荷端;標出機座在基礎上的準確位置;標出繞組引出線在機座上的出口方向。3.拆卸電機側靠背輪,用火焊加熱迅速而均勻,溫度達到150℃左右時,用專用工具趁熱拉出
4.小靠背輪如果配合不太緊,可在冷態拆卸。用拉馬將輪慢慢拉出。不得用敲擊。
5.拆卸風罩和風葉:先將風葉罩取下,然后用彈簧卡鉗取下卡簧,取出風葉。拆卸風葉時把拉馬的兩只拉鉤插入風葉孔內勾住風葉,使螺桿尖端頂住轉軸中心,扳動螺桿,就可把風葉拉下。
4抽轉子
1.對于中型大型電動機:確保定、轉子裝置的周圍有足夠的空間以便抽出轉子,在轉子的聯軸器端裝上一根具有合適內徑、長度、強度的鋼管。將鋼管放在靠近轉子鐵心的軸的部分。如這一點不能滿足時,做一個合適直徑的紫銅環裝在鋼管里作為襯套。將吊索套在鋼管上及靠近非聯軸器端軸的部分。小心地吊起轉子到接近氣隙的中心位置,慢慢地將轉子向著非聯軸器端,軸向地抽離定子,要非常小心地不使轉子滑落或與定子相擦,轉子鐵心已通過定子內孔并抽出到機座外,在聯軸器端的軸或鐵心處套上第三根吊索,并調節第三根吊索承受原先由鋼管支承的重量。小心地拆下所套鋼管及吊索,注意不要碰傷定子繞組。抽出后,轉子應放在方便的場地上并用一大張厚硬紙板墊好,兩邊插入楔子確保轉子不會滾動
2.重量輕的轉子,可用人力作用在轉子一端及假軸上,慢慢平移出轉子。同樣轉子抽出后,轉子應放在方便的場地上并用一大張厚硬紙板墊好。兩邊插入楔子確保轉子不會滾動。5 定子的檢修
1.用吸塵器或壓縮空氣和擦布,清潔定子鐵芯,定子端部繞組和通風回路,必要時可用白布蘸以酒精進行清揩定子繞組;
2.檢查定子鐵芯應無銹蝕,松散,碰傷,過熱或局部過熱等現象。
3.檢查定子端部繞組應無過熱.變色.變形.磨損和覆蓋漆剝落現象, 端部繞組和引出線均應有良好的機械和電氣的結構。
4.檢查定子槽楔應固定良好,無松動,脫空現象通風回路應清潔暢通,無塵埃 5.鐵芯與機殼固定良好,端蓋無裂紋,止口處平整光滑無毛刺.變形等不良現象
6.檢查電機接線盒內的接線絕緣子、接線柱穩固、完好、無裂紋,墊片螺母干凈無銹蝕,接線鼻子無過熱,脫焊現象。電機引線無斷股。
6.轉子的檢修
1.檢查轉子鐵芯應緊固,無銹斑,磨損,變色等不良現象.2.平衡塊應緊固不松動
3.鼠籠條與鐵芯成一實體,不應有松脫,裂紋,斷傷,脫焊現象 4.轉子風葉片無變形,裂紋
5.轉子軸頸光滑,無毛刺、損傷,轉軸不彎曲
6.電動機檢修前如振動、噪聲很大,這時要對轉子進行平衡試驗:一般情況下進行靜平衡校驗,用加減法配重;對于大型高速電動機要用專用設備進行動平衡校驗。兩端端蓋部件及軸承的檢修
1.軸承的清洗及檢查
1.1用清洗劑將轉子上的舊軸承清理干凈:先用竹片將軸承上的大部分潤滑脂刮下(不可用金屬片),然后用加熱到70-80℃的中性洗滌劑(1%中性洗滌濟兌99%的自來水)刷洗或噴洗。如果潤滑脂已固結,則應使用95℃左右的熱油沖洗,清理干凈后再用汽油沖洗兩遍。1.2檢查軸承內外圈及滾珠無銹斑;滾球上無凹凸點,無過熱現象;保持架完好,無裂紋.銹蝕,鉚釘緊固,無磨損,松緊合適與內外環無直接接觸
1.3轉動軸承,應聲音正常,轉動靈活,無卡澀現象,沒有振動與搖晃現象 1.4舊軸承不符合標準的,要更換新軸承 2.端蓋的清洗及檢查
2.1用清洗劑將端蓋及油室清理干凈見本色 穿轉子
1.清掃電機各部件的表面灰塵
2.檢查電機內部清潔干凈,無任何遺留物,各部件的檢修已達質量標準,具備組裝條件 3.使用抽轉子時相同的工具.工藝,相反工序將轉子穿入定子膛內(抽轉子前的位置),穿轉子時行走要平穩,嚴禁碰撞和猛烈晃動,注意觀察定、轉子間隙,防止碰傷鐵芯和線圈絕緣 電機各部件回裝
1.安裝時按拆卸時相反順序及標記回裝電機各部件 2.加油脂:使用二硫化鉬油脂,(1500r/min以上)加入軸承室的1/2,(1500r/min以下)為2/3 3.裝復軸承外油蓋
4.按標記回裝轉子外風扇及風扇罩
5.用拆卸時相反的工序裝復靠背輪。按照聯軸器制造廠的說明書潤滑及裝配半聯軸器。6.盤動轉子應轉動靈滑,無摩擦等異常 電機就位,安裝接線
1.使用吊離時相同的工藝.工具.相反工序將電動機搬運吊放到機座上 2.帶上地腳螺絲,待機械對電機進行找正工作 3.接好接零保護線
4.按標記接好電機定子三相電源線
第四篇:電機檢修作業指導書
二、電機檢修作業指導書
1.危害辨識
1.1 工具使用不當有可能砸傷碰傷,損壞線圈端部絕緣層等。1.2 使用動火作業時,違章作業可能導致火災或爆炸。1.3 使用拉馬不當,頂錐,彈簧沖出傷人。
1.4 檢修現場必須有足夠的空間,若雨天,必須在維修室內進行。1.5 160KW以上電機,必須在有行車或有龍門架,手動葫轤的現場檢修。1.6 使用行車時,須專職人員操作。
1.7使用行車時,防起吊繩索斷裂電機落下傷人,手動葫蘆,行車有可能超載,整體落下傷人。2.準備階段
2.1 物資:軸承,潤滑油,棉紗,軸承清洗劑。
2.2 工具:拉馬一套,套筒扳手一套,軸承起撥器一套,銅棒一根,撬棍二根,1-8磅鐵錘一把,及卡簧鉗,鐵柄起等。特殊情況須準備氧割一套。2.3 安全用品:棉手套,防砸鞋。2.4 人員:3—4名。3.實施階段 3.1 現場確認
3.1.1 停電、驗電、掛牌。
3.1.2 各種票證要有崗位班長的簽字。
3.1.3 使用行車或手動葫蘆起吊電機時,須檢查行車或手動葫蘆額定載重。檢查繩索是否牢固。3.2 更換軸承
3.2.1 拆除電機接線做好相序接線相記和絕緣防護,通知設備拆除電機與機械設備的連結件。
3.2.2 若現場不具備檢修條件,須將待修電機安全送往維修室。3.2.3 若現場有條件將電機移位,由專職人員起吊電機,正確移位。
3.2.3 正確使用液壓拉馬拆除電機聯軸器,小心液壓拉馬超壓,如果聯軸器過贏配合太緊,可用氧割適當加熱。3.2.4 拆除電機首端大小端蓋,用卡簧鉗拆除卡簧;正確使用軸承起撥器拆下待換軸承。
3.2.5 用電力清洗劑將小端蓋油腔清洗干凈。裝入內端蓋。
3.2.6 將電機新軸承,烘箱120℃加熱60分鐘或沸油中加熱30分鐘后換上。3.2.7 待電機軸承冷卻后,電機軸承及端蓋油腔內,加入適量潤滑油。3.2.8 清理檢查氣隙間無金屬雜物;線圈絕緣層完好、無傷痕,端部綁線不松動后將電機首端大小端蓋裝配恢復。3.2.9 拆除電機尾端風扇罩,拆下風扇葉。
3.2.10 更換電機尾端軸承步驟同上2,4——2,8項。
3.2.11 恢復電機風扇葉及風扇罩,轉動電機轉軸,檢查是否靈活。4.交接階段
4.1 清理現場,收好工具和防護用具等物資。4.2 通知工藝檢修結束,接線通電試車。
第五篇:乙炔工段檢修工作總結
4月份的大檢修,在公司與分廠的領導下,我工段早布置、早安排,在時間短、任務重的前提下克服困難,落實責任,圓滿地完成了此次大檢修的各項工作,并把其中衍生出來的一些問題也逐一地進行了消缺與處理。
一、大檢修的成果與經驗。1、本次大檢修共完成42項,含自檢項目。把我們在平時總結的一些可能或者影響安全的一些缺陷或故障,進行了消除,為下來的安全、平穩、高效生產奠定了一個良好的基礎。2、各項檢修前期準備工作較充分。在檢修的前期準備中,我們盡量做到想的細致周到,備品備件有準備而不閑置,各項動火的安全防護措施準備到位,落實到位。3、責任落實,任務分解較細致。在檢修前期,工段認真貫徹公司檢修動員會的精神,認真思考,合理分配,把檢修的各項工作層層分解落實到班、落實到人。進而在檢修中忙而不亂,工作有條理、有章法、有可比性,極大地調動了員工的工作熱情與主觀能動性。4、本次檢修進度快,安全高效。我們本著“安全第一”的原則,認真對待每一項工作,在檢修現場看到的是一片繁忙景象。為此,我們在制定安全防護措施中就要求專人負責,專人監護。如需配合都有一人協調,不東拉西扯。值的高興的是在本次大檢修中,我工段包括民工在內無有一人受到傷害。5、本次檢修后續工作跟進快,現場清理有序徹底。這一點我覺得本次檢修比往年任何檢修都做的好,做的到位。現場衛生的清理很徹底,也很干凈。如水洗塔舊填料的清理,發生到清凈樓的清理,廢舊物資的退庫,除銹刷漆工作等都讓我們很滿意。
二、本次大檢修工作不足。
1、個別員工在干活時缺乏技巧性。經過細致的觀察發現,有個別同志吃苦耐勞精神可嘉,得缺少動腦子、用智慧的思維方法。在處理問題時,缺少技巧性,難免走了彎路,也降低了工作效率。2、工段一級管理仍有漏洞。盡管每次檢修我們都想把工作做到盡善盡美,但是總會出現這樣那樣的一些意想不到的遺憾。因此,我們會努力把工作做細、做扎實,克服困難,從大局出發,不計較個人得失與情感傷害,團結一切可以團結的力量,爭取把大檢修工作做好。總而言之,我覺的瑕不掩瑜,本次大檢修我們估且看作是“圓滿”的。