第一篇:余熱發(fā)電考察情況報告----山東山水集團(tuán)水泥熟料生產(chǎn)線
山東山水集團(tuán)水泥熟料生產(chǎn)線余熱發(fā)電考察情況報告
(瀏覽537次)
受公司委派,2007年12月13日~14日我們考察了山東山水集團(tuán)轄下的五條水泥熟料生產(chǎn)線配備的三套余熱發(fā)電系統(tǒng)的運(yùn)行情況。目前,山東山水共建設(shè)水泥熟料生產(chǎn)線余熱發(fā)電系統(tǒng)八套,由大連易世達(dá)能源工程有限公司總承包和總服務(wù)。我們考察的三套余熱發(fā)電系統(tǒng)分屬于平陰山水、世紀(jì)創(chuàng)新山水和山水本部山東水泥廠有限公司,考察的重點是發(fā)電裝機(jī)容量、實際運(yùn)行情況以及主機(jī)設(shè)備的選型等,現(xiàn)將有關(guān)
情況匯報如下:
一、余熱發(fā)電裝機(jī)容量和實際發(fā)電水平
平陰山水:2條日產(chǎn)5000噸水泥熟料生產(chǎn)線,裝機(jī)總?cè)萘?8MW,實際發(fā)電水平在14000~15000KW間。通過現(xiàn)場觀察,其中一條生產(chǎn)線的C1出口廢氣溫度不到300℃,只有298℃左右,可見山水集團(tuán)對水泥生產(chǎn)線的管理水平。同比國內(nèi)正在運(yùn)行的余熱發(fā)電系統(tǒng),在同等廢氣條件下的發(fā)電水平,該發(fā)電系統(tǒng)應(yīng)是值
得肯定的。
山東水泥廠:日產(chǎn)1800噸+日產(chǎn)2000噸水泥熟料生產(chǎn)線,裝機(jī)總?cè)萘?.5MW,實際發(fā)電水平6200KW,現(xiàn)場觀察最高發(fā)電能力6800KW。
世紀(jì)創(chuàng)新山水:日產(chǎn)2500噸,裝機(jī)容量4.5MW,實際發(fā)電水平4200KW,現(xiàn)場觀察最高發(fā)電能力4400KW。該生產(chǎn)線C1出口廢氣溫度340℃,壓力-6.05KPa,其參數(shù)除廢氣量外,與我公司生產(chǎn)線極為相似。
二、余熱發(fā)電主要設(shè)備選型
余熱鍋爐:山水集團(tuán)使用的7套余熱鍋爐主要選用南通萬達(dá)的產(chǎn)品。據(jù)大連易世達(dá)人員介紹,也曾與鄭州
某鍋爐廠合作,但其性能和質(zhì)量欠佳。其中一家使用杭鍋產(chǎn)品。
汽輪機(jī):全部使用青島捷能汽輪機(jī)股份有限公司產(chǎn)品。
發(fā)電機(jī):全部使用濟(jì)南發(fā)電設(shè)備廠產(chǎn)品。
三、大連易世達(dá)設(shè)計的余熱發(fā)電技術(shù)主要特點
1、第一代純低溫余熱發(fā)電技術(shù)簡介
在窯頭冷卻機(jī)中部廢氣出口設(shè)置窯頭余熱鍋爐AQC爐。該鍋爐分2段設(shè)置,其中I段為蒸汽段,II為熱水段。AQC爐段生產(chǎn)135℃飽和水提供給I段及SP鍋爐,AQC爐I段生產(chǎn)1.6MPa—300℃的過熱蒸汽作為主蒸汽與窯尾余熱鍋爐SP爐生產(chǎn)的同參數(shù)過熱蒸汽合并后,一并進(jìn)入汽輪機(jī)作功。汽輪機(jī)凝結(jié)水進(jìn)入
余熱鍋爐AQC爐段,加熱后分別作為鍋爐給水進(jìn)入余熱鍋爐SP爐和余熱鍋爐AQC爐的I段。在窯尾預(yù)熱器廢氣出口管道上設(shè)置SP余熱鍋爐,SP余熱鍋爐產(chǎn)生蒸汽與窯頭AQC余熱鍋爐I段產(chǎn)生的蒸汽合并后送入汽輪機(jī)作功。
該方案在2007年7月10日《申河水泥廠1000t/d水泥熟料生產(chǎn)線余熱發(fā)電考察情況報告》中已有詳細(xì)匯
報。
2、大連易世達(dá)設(shè)計的第二代純低溫余熱發(fā)電技術(shù)簡介
在窯尾設(shè)置SP余熱鍋爐,余熱鍋爐設(shè)置蒸汽Ⅰ段、蒸汽Ⅱ段運(yùn)行;蒸汽Ⅰ段生產(chǎn)2.5MPa飽和蒸汽,蒸汽通入設(shè)在窯頭熟料冷卻機(jī)旁的AQC-SH余熱過熱器過熱;蒸汽Ⅱ段生產(chǎn)0.3MPa-160℃的過熱蒸汽與AQC蒸汽Ⅱ段生產(chǎn)的0.3MPa-160℃的過熱蒸汽混合后,一部分去除氧器用于熱力除氧,另一部分用于汽輪機(jī)補(bǔ)汽;通過調(diào)整蒸汽Ⅱ段0.3MPa-160℃的運(yùn)行方式使出SP余熱鍋爐廢氣溫度可在170~220℃之間
調(diào)整以滿足生料烘干要求。
利用冷卻機(jī)中部抽取的廢氣(中溫端:~415℃),在窯頭設(shè)置AQC余熱鍋爐。余熱鍋爐分為蒸汽Ⅰ段、蒸汽Ⅱ段和熱水段運(yùn)行:蒸汽Ⅰ段生產(chǎn)2.5MPa-220℃的飽和蒸汽通入AQC-SH余熱過熱器過熱;蒸汽Ⅱ段生產(chǎn)0.3MPa-160℃的過熱蒸汽,一部分去除氧器用于熱力除氧,另一部分用于汽輪機(jī)補(bǔ)汽;熱水段生產(chǎn)的105℃熱水通至除氧器除氧后,經(jīng)鍋爐給水泵作為SP、AQC余熱鍋爐Ⅰ段的給水,出AQC鍋爐廢氣
溫度降至80~100℃后再由原來的窯頭收塵系統(tǒng)排入大氣。
利用冷卻機(jī)中部靠前位置抽取的廢氣(高溫端:~550℃),在窯頭設(shè)置AQC-SH余熱過熱器。余熱過熱器將來自窯尾SP余熱鍋爐和AQC余熱鍋爐2.5MPa飽和蒸汽過熱到380℃(山水集團(tuán)余熱系統(tǒng)中為360℃),出AQC-SH余熱過熱器的廢氣再與冷卻機(jī)中部(中溫端)抽取的廢氣混合后進(jìn)入AQC余熱鍋
爐。
3、大連易世達(dá)設(shè)計的第二代純低溫余熱發(fā)電技術(shù)與第一代的主要區(qū)別和特點
(1)相對于第一代技術(shù)(重視窯尾SP爐的熱力開發(fā),原因是窯尾廢氣參數(shù)相對穩(wěn)定),大連易世達(dá)設(shè)計的第二代純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)更注重窯頭篦冷機(jī)高、中、低溫廢氣資源的綜合利用。
(2)窯頭增設(shè)了一臺AQC-SH余熱過熱器,利用篦冷機(jī)部分高溫廢氣,SP爐和AQC爐生產(chǎn)的2.5MPa
飽和蒸汽均通過該余熱過熱器過熱到380℃,再送至汽輪機(jī)做功。
(3)系統(tǒng)采用雙壓中溫技術(shù)。主蒸汽采用2.5MPa-380℃過熱蒸汽外,鍋爐Ⅱ段生產(chǎn)0.3MPa-160℃的過
熱蒸汽,一部分去除氧器用于熱力除氧,另一部分用于汽輪機(jī)補(bǔ)汽。
(4)系統(tǒng)采用滑參數(shù)運(yùn)行,主蒸汽壓力和溫度運(yùn)行變化范圍可以達(dá)到1.27~2.57Mpa、310℃~390℃,在提高余熱發(fā)電能力的同時,由于主蒸汽參數(shù)運(yùn)行范圍較寬,因而發(fā)電系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)率、可靠性、對水泥窯生
產(chǎn)波動的適應(yīng)性大大提高。
(5)由于該系統(tǒng)硬件設(shè)備的增加,直接導(dǎo)致投資額的增加。
四、大連易世達(dá)第二代純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)項目投資簡要分析
對比前段時期考察的由天津院、南京院設(shè)計的純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)設(shè)備、安裝、技術(shù)的復(fù)雜程度,大連易
世達(dá)第二代純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)項目投資將有所增加,具體表現(xiàn)在以下幾個方面:
1、直接增加的窯頭AQC-SH余熱過熱器、沉降室及相關(guān)取氣管路;
2、SP爐和AQC爐至AQC-SH的主蒸汽管路;
3、相應(yīng)增加的自動化檢測、控制、執(zhí)行設(shè)備和措施;
4、采用中溫雙壓后,汽輪機(jī)設(shè)備及輔助設(shè)施投資額的增加;
5、土建費用的增加;
6、技術(shù)費用的增加等。
以上投資額的增加是指一次投資額的增加,如能通過以上措施提高噸熟料的發(fā)電量,則單位產(chǎn)品(電力)的投資額反而有所下降。
五、我公司日產(chǎn)1000噸水泥熟料生產(chǎn)線純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)預(yù)測
1、使用第一代純低溫余熱發(fā)電技術(shù)的預(yù)測
從今年7月份考察的由天津院設(shè)計的浙江申河水泥廠、浙江正大水泥廠和由南京院設(shè)計的浙江桐星水泥廠日產(chǎn)1000噸~1200噸水泥熟料生產(chǎn)線純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)運(yùn)行情況看,結(jié)合其他渠道了解的情況和我公司的窯況,發(fā)電裝機(jī)容量不應(yīng)超過2.5MW,實際發(fā)電水平1700KW~2000KW,最高發(fā)電能力不會超過2200KW(詳見2007年7月10日《申河水泥廠1000t/d水泥熟料生產(chǎn)線余熱發(fā)電考察情況報告》)。
2、使用第二代純低溫余熱發(fā)電技術(shù)的預(yù)測
由于增設(shè)了高溫過熱裝置,采用2.5MPa-360℃~380℃的中溫中壓過熱主蒸汽做功,其發(fā)電水平較第一代有大幅度提高。通過考察日產(chǎn)1800噸~5000噸水泥熟料生產(chǎn)線余熱發(fā)電系統(tǒng)的實際發(fā)電水平,結(jié)合1
2月5日我公司水泥窯廢氣參數(shù)標(biāo)定情況(生料投料量103t,窯尾102046Nm3/h,窯頭88868 Nm3/h),參考國內(nèi)余熱發(fā)電設(shè)備一般選型規(guī)格,發(fā)電裝機(jī)容量可選3.0MW,正常發(fā)電水平2000KW~2200KW、最
大發(fā)電能力達(dá)到或超過2500KW應(yīng)是可以期待的。
以上是我們的一個預(yù)測,發(fā)電裝機(jī)容量的確定尚須將廢氣標(biāo)定參數(shù)提交設(shè)計部門做進(jìn)一步計算。
六、相關(guān)情況
1、本次考察活動由大連易世達(dá)能源工程有限公司駐濟(jì)南辦事處提供安排,因沒有與山東山水集團(tuán)直接溝通的渠道,無法真實了解生產(chǎn)線熱耗、噸熟料發(fā)電量、使用余熱發(fā)電系統(tǒng)后對水泥窯的影響以及項目投資成本等情況;
2、10月份考察的浙江興寶龍余熱發(fā)電項目中采用的C2筒內(nèi)置過熱器方案,經(jīng)與大連易世達(dá)技術(shù)人員進(jìn)
一步了解,尚有待于進(jìn)一步完善;
3、因目前國內(nèi)水泥窯余熱發(fā)電項目火爆,而專業(yè)生產(chǎn)余熱鍋爐和配套汽輪機(jī)的廠家有限,導(dǎo)致設(shè)備供應(yīng)緊
張,價格上揚(yáng),基本屬于賣方市場。在確定好主機(jī)設(shè)備規(guī)格參數(shù)后應(yīng)盡早落實訂貨事宜;
4、如何在水泥窯穩(wěn)定運(yùn)行的前提下,進(jìn)一步提高余熱發(fā)電能力,通過協(xié)調(diào)好窯操和電操亦是關(guān)鍵所在。山
水的三套余熱發(fā)電系統(tǒng)管理中,此問題有所體現(xiàn)。
5、經(jīng)現(xiàn)場勘察和了解安裝技術(shù)人員,SP和AQC爐的進(jìn)氣管路與生產(chǎn)線的接口,須由設(shè)計部門規(guī)劃設(shè)計后,可利用大修時間做相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。正常接口停窯時間為7天,澆注料澆砌不在安裝范圍,由水泥企
業(yè)自己負(fù)責(zé)。
v
第二篇:維高水泥余熱發(fā)電考察報告[范文]
維高水泥余熱發(fā)電考察報告
維高水泥余熱發(fā)電并網(wǎng)手續(xù)目前未辦下來。他們辦理的余熱發(fā)電并網(wǎng)手續(xù)屬公用性質(zhì),現(xiàn)在機(jī)組已并網(wǎng),他們跟當(dāng)?shù)氐氖泄╇姽竞炗喠伺R時的并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議。具體的并網(wǎng)手續(xù)辦理流程:首先取得省經(jīng)信委的項目準(zhǔn)核文件,然后委托當(dāng)?shù)厥屑壒╇姽鞠聦俚碾娏υO(shè)計單位進(jìn)行接入系統(tǒng)設(shè)計,設(shè)計單位出具接入系統(tǒng)可行性研究報告。再到省電力公司提交《申請并網(wǎng)意向書》辦理接入系統(tǒng)手續(xù),受理后組織相關(guān)專家進(jìn)行“接入系統(tǒng)報告”評審,召開項目評審會論證接入系統(tǒng)方案,方案確定后省電力公司批復(fù)接入系統(tǒng)方案批準(zhǔn)文件。市供電公司出具接入系統(tǒng)方案批準(zhǔn)文件,項目經(jīng)評審后,設(shè)計單位進(jìn)行接入系統(tǒng)初步設(shè)計,設(shè)計完成后報請市供電公司進(jìn)行初步設(shè)計審查,初設(shè)審查完畢后進(jìn)行施工設(shè)計,施工設(shè)計完成經(jīng)市供電公司審查后,再由市供電公司下屬的電力工程施工單位負(fù)責(zé)接入系統(tǒng)的施工安裝。施工完成后由省市電力公司聯(lián)合驗收,驗收通過與市供電公司地調(diào)所簽署《并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議》和《并網(wǎng)經(jīng)濟(jì)協(xié)議》。在余熱發(fā)電工程項目開工前向省電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督中心備案,在施工過程中接受其監(jiān)督,并在余熱發(fā)電工程竣工后出具項目整體質(zhì)量驗收報告。然后向省電監(jiān)會申請發(fā)電業(yè)務(wù)許可證;由省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局進(jìn)行安全預(yù)評估,并出具安全預(yù)評估報告;最后由當(dāng)?shù)毓╇娋窒掳l(fā)《并網(wǎng)許可證明》。
余熱發(fā)電項目竣工后,經(jīng)消防部門驗收通過,經(jīng)省環(huán)境保護(hù)廳驗收通過,省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局驗收通過,最后由省經(jīng)信委對整體工程進(jìn)行驗收。
第三篇:日產(chǎn)熟料5000噸水泥生產(chǎn)線優(yōu)化
本文試以日產(chǎn)熟料5000噸水泥生產(chǎn)線為基準(zhǔn),分別對其生料、煤粉和水泥粉磨系統(tǒng)的選型各篩選出兩種應(yīng)用較廣,并最具發(fā)展?jié)摿Φ膬?yōu)化方案進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)的綜合比較,由此推薦出一個最佳首選系統(tǒng),供正擬新建有關(guān)粉磨系統(tǒng)或擬對原有粉磨系統(tǒng)進(jìn)行技改升級的用戶們參考。
一、生料粉磨系統(tǒng)
生料粉磨系統(tǒng)選型優(yōu)化方案,如表1所示,其中列舉了兩種方案,即近年在我國首先創(chuàng)用并處于繼續(xù)完善階段的輥壓機(jī)終粉磨系統(tǒng),以及已經(jīng)在我國廣為流行并處于成熟階段的立磨系統(tǒng)。前者在我國水泥工業(yè)興起將近4年,已經(jīng)投入生產(chǎn)運(yùn)行的約有35例,其中大多數(shù)應(yīng)用于5000t/d 熟料生產(chǎn)線上。最初,生料輥壓機(jī)終粉磨系統(tǒng)的單位電耗為15~16 kWh/t,與生料立磨系統(tǒng)的相近。但是經(jīng)過系統(tǒng)配置設(shè)計的改進(jìn)后,現(xiàn)今其單位電耗已下降為12~13.5kWh/t。一般來說,生料輥壓機(jī)終粉磨系統(tǒng)的單位電耗至少比立磨系統(tǒng)的節(jié)省2 kWh/t 左右,加之大型輥壓機(jī)(?2000x1600 mm)在我國的技術(shù)成熟度與運(yùn)行可靠性不斷提高,以及全部裝備國產(chǎn)化配套和售后服務(wù)鏈的完善建立,致使生料輥壓機(jī)終粉磨系統(tǒng)在總裝機(jī)容量、設(shè)備總重、總投資和運(yùn)行維修成本等多方面都比立磨系統(tǒng)的略勝一籌,詳見表1數(shù)據(jù)。表1 生料粉磨系統(tǒng)選型優(yōu)化方案(水泥生料細(xì)度 +80 μ<12%)
生料粉磨系統(tǒng) 比較項目 輥壓機(jī)終粉磨系統(tǒng) 立磨系統(tǒng)
輥壓機(jī)規(guī)格? 2000×1600 mm 磨盤直徑?5000~5700mm 輥壓機(jī)功率2×2000 kW 磨機(jī)功率3800~4200kW
排風(fēng)機(jī)功率(kW)風(fēng)量(m3/h)負(fù)壓(Pa)2500800,000~930,000(250?C)7000~8000 3550~4000900,000(90?C)2000 系統(tǒng)總裝機(jī)(kW)~7800 7780~8740 系統(tǒng)設(shè)備總重(t)~970 850~1100 生料總量(t/h)450~480 420~450
系統(tǒng)占地(m2)1820(多層廠房)1450(露天)
系統(tǒng)總投資(萬元)4700 5300~5700 年均單位電耗kWh/t 12~13.5 13~15 年均維修費元/t生料 0.3 0.5
年均電費元/t生料 8.4~9.45 9.1~10.5
雖然生料立磨系統(tǒng)至今仍不失為一種應(yīng)用最廣和頗具優(yōu)越性的粉磨系統(tǒng),但是考慮到生料輥壓機(jī)終粉磨系統(tǒng)的發(fā)展?jié)摿Γ瑢τ谛陆ɑ蛟星蚰C(jī)技改的生料粉磨系統(tǒng),筆者建議首選輥壓機(jī)終粉磨系統(tǒng)為宜。
生料輥壓機(jī)終粉磨系統(tǒng)與立磨系統(tǒng)相比有一點美中不足的是,其設(shè)備較多,系統(tǒng)較復(fù)雜,運(yùn)行可靠性稍差;尤其是生料綜合水分高于5%時,還須往選粉機(jī)中通入熱風(fēng),不能像立磨那樣簡便處理。好在我國的水泥原料綜合水分大都小于4%,不致有礙生料輥壓機(jī)終粉磨系統(tǒng)的推廣應(yīng)用。
應(yīng)該說明,表1中生料立磨系統(tǒng)中包含有進(jìn)口和國產(chǎn)兩種立磨,隨著國產(chǎn)立磨在設(shè)計制造和配套件等方面的改進(jìn),其裝機(jī)容量、裝備總重和投資等是有一定下降空間的。亦就是說,立磨系統(tǒng)仍然具有相當(dāng)競爭力的。這也是筆者同時推薦上述兩亇生料粉磨系統(tǒng)選型優(yōu)化方案,但以輥壓機(jī)終粉磨系統(tǒng)為首選的理由。
二、煤粉制備系統(tǒng)
煤粉制備系統(tǒng)選型優(yōu)化方案,如表2所示。我國采用風(fēng)掃式球磨制備水泥窯所需用的煤粉已有半個多世紀(jì)的歷史,技術(shù)熟練習(xí)慣,有關(guān)裝備也不斷有所改進(jìn)。因而時至今日風(fēng)掃式球磨仍是我國水泥工業(yè)煤粉制備系統(tǒng)的傳統(tǒng)選擇,幾乎達(dá)到100%;只有少數(shù)海外總承包的水泥工程項目,因業(yè)主要求而選用進(jìn)口煤粉立磨的案例。表2 煤粉粉磨系統(tǒng)選型優(yōu)化方案
煤粉粉磨系統(tǒng) 比較項目 立磨系統(tǒng) 風(fēng)掃式球磨系統(tǒng)
磨盤/磨輥直徑(m)2.25/1.75 球磨規(guī)格(m)? 3.8 ×(7+2.5)
立磨功率(kW)800 風(fēng)掃磨功率(kW)1600 排風(fēng)機(jī)(kW)420
系統(tǒng)總裝機(jī)(kW)1320 2040 系統(tǒng)設(shè)備總重(t)400~430 460 煤粉產(chǎn)量t/h 35~40 35~40
細(xì)度 + 80μ篩余(%)8~12 3~12
系統(tǒng)占地(m2)380(露天)500(多層廠房)
系統(tǒng)總投資(萬元)2300 1800 年均單位電耗kWh/t 26~32 36~43 年均維修費元/t煤粉 1.0~1.2 2.0~2.4 年均電費元/t煤粉 18~23 25~30
但是在我國的火力發(fā)電行業(yè)立磨早已是其煤粉制備的首選。國產(chǎn)煤粉立磨在設(shè)計制造、備配件與售后服務(wù)等方面均已成熟可靠。水泥工業(yè)依靠我們自已現(xiàn)有的技術(shù)裝備能力完全可以研發(fā)完善水泥行業(yè)專用的煤粉立磨系統(tǒng)。因為對煤粉制備系統(tǒng)來說,立磨系統(tǒng)畢競在單位電耗和維護(hù)費用等方面均優(yōu)于風(fēng)掃式球磨。過去30多年,水泥工業(yè)因忙于首先要對水泥窯、生料磨和水泥磨等主機(jī)的改進(jìn)研發(fā),升級換代,無暇顧及煤磨。現(xiàn)在應(yīng)該是到了提升煤磨系統(tǒng)的時候了。所以筆者建議,今后我們在煤磨選型時宜首選立磨為宜。這與國際上的技術(shù)發(fā)展趨勢相吻。據(jù)統(tǒng)計,2010世界(除中國大陸外)新建水泥廠,在煤粉制備系統(tǒng)選型中立磨的采用率為80%以上。立磨系統(tǒng)將取代風(fēng)掃式球磨的發(fā)展趨勢已十分明顯。我們中國理應(yīng)趕上,而且是完全可以又不難實現(xiàn)的。
三、水泥粉磨系統(tǒng)
水泥粉磨系統(tǒng)選型優(yōu)化方案,如表3所示。100多年以前,自從我國采用回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)水泥熟料以來,水泥生產(chǎn)的最后一道工序——水泥粉磨始終沒有離開過球(管)磨機(jī),它們一直是我國水泥粉磨唯一的不可或缺的主機(jī)。早期的開流式小型球(管)磨機(jī)盡管粉磨效率極低,能耗有效利用率僅有3~5%,水泥粉磨單位電耗高達(dá)50~60kWh/t,但因別無選擇,要把熟料粉磨到相當(dāng)?shù)募?xì)度則非它莫屬。隨著水泥廠生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,雖然水泥球磨機(jī)的規(guī)格及其單機(jī)產(chǎn)能均有較大提升,同時對球磨機(jī)也有諸多改進(jìn)。但是人們始終未能擺脫球(管)磿機(jī)高電耗、高金屬(鋼球、襯板、隔倉板等)消耗的束縛。在這種境況下,人們無可奈何地忍受了半個多世紀(jì)。直到上世紀(jì)六十年代,歐美發(fā)達(dá)國家首次研發(fā)了選粉機(jī),開始試驗采用圈流球磨機(jī)取代沿襲了70多年的開流球(管)磨機(jī)。當(dāng)時,雖然圈流球磨的粉磨效率提高不少,水泥單位電耗相應(yīng)地下降了20%左右,可達(dá)40~45kwh/t。但是卻因圈流球磨水泥顆粒組成、標(biāo)準(zhǔn)稠度需水量、凝結(jié)時間、抗壓抗折強(qiáng)度,以及混疑土塌落度、流動性與施工性能等諸多技術(shù)數(shù)據(jù)相對于開流管磨水泥有所差異。原有的施工習(xí)慣一時似乎有些不太適應(yīng),于是在歐美建筑和水泥行業(yè)掀起了一場水泥粉磿宜堅持“開流”抑或逐步轉(zhuǎn)向“圈流”的大辯論。兩種不同觀點都列舉了大量的工程實踐資料和數(shù)據(jù),前后爭論了10年,共發(fā)表了60余篇重量級的文章和論文。最后到1975年左右,由于工程技術(shù)的發(fā)展進(jìn)步以及建筑施工公司對圈流球磨水泥性能的逐漸習(xí)慣適應(yīng),這場辨論才以圈流球磨水泥的被廣泛認(rèn)可與推廣而告終。因為綜合全社會的最終經(jīng)濟(jì)效益來考量,圈流球磨水泥顯然優(yōu)于開流管磨水泥。為了拘泥于建筑公司的施工習(xí)慣而妨礙水泥粉磨節(jié)能新技術(shù)新裝備的發(fā)展應(yīng)用,這無疑本末倒置,有違科學(xué)進(jìn)步優(yōu)勝劣汰的事物客觀發(fā)展規(guī)律。
之后圈流球磨水泥粉磨系統(tǒng)在國際水泥界廣泛地盛行了近20年。我國水泥工業(yè)在上世紀(jì)80年代初,時值國家改革開放伊始,很自然地接受了當(dāng)時的先進(jìn)技術(shù),水泥圈流球磨系統(tǒng)。一直到本世紀(jì)初,又開發(fā)采用了輥壓機(jī)+球磨機(jī)的水泥預(yù)粉磨系統(tǒng),或半終粉磨系統(tǒng),或聯(lián)合粉磨系統(tǒng)等。這類系統(tǒng)比水泥圈流球磨的效率高、水泥單位電耗低,在我國的應(yīng)用很成功,已經(jīng)成為水泥粉磨系統(tǒng)的主要型式,采用頗廣。表3 水泥粉磨系統(tǒng)選型優(yōu)化方案
比較項目 水泥粉磨系統(tǒng) 立磨系統(tǒng) 輥壓機(jī)+球磨系統(tǒng)
P.O 42.5水泥,比表面~330 m2/kg P.O 42.5水泥,比表面~330 m2/kg 水泥產(chǎn)量:150~220 t/h 水泥產(chǎn)量:180~200t/h 磨盤直徑: ? 4200~5600 mm 輥壓機(jī)規(guī)格:? 1600×1400mm 磨機(jī)裝機(jī)功率:3200~5200kW 輥壓機(jī)功率:2×1120 kW
排風(fēng)機(jī)功率1500~2200kW 風(fēng)量450,000~685,000m3/h 負(fù)壓7200~8300 Pa 球磨機(jī)規(guī)格:? 4.2×13m球磨機(jī)功率:3550kW 系統(tǒng)總裝機(jī)(kW)5200~7400 kW 7320 kW 系統(tǒng)設(shè)備總重(t)700~860 t 960t
系統(tǒng)占地(m2)1650(露天)2550(多層廠房)
系統(tǒng)總投資(萬元)4300~4600 ~4550 年均單位電耗kWh/t 29~31 30~33 年均維修費元/t水泥 1 2
年均電費元/t水泥 20.3~21.7 21~23.1
話說1990年左右,水泥立磨在歐美發(fā)達(dá)國家顯現(xiàn)了其省電、消耗金屬耐磨材料少、系統(tǒng)簡單緊湊、占地小、可以露天設(shè)置、土建費用較低、水泥品種的改變很便捷、可以靈活準(zhǔn)確地調(diào)節(jié)水泥的顆粒組成、自動化程度高、運(yùn)轉(zhuǎn)率和可靠性高、操作管理方便等一系列優(yōu)勢。其唯一缺陷就是立磨水泥的顆粒組成、需水量、混凝土施工性能等與圈流球磨水泥的稍有差別。這種情況與歐美國家在上世紀(jì)60~70年代所發(fā)生的球磨水泥“開流”與“圈流”之爭何其相似。雖然開始采用水泥立磨時也曾有過所謂水泥“施工性能”之爭,但是鑒于歷史的經(jīng)驗,加以立磨設(shè)計和操作多種調(diào)節(jié)手段的有效措施,基本上足以克服立磨水泥的“缺陷”,使得立磨水泥各方面的性能均可以與球磨水泥相媲美。所以到2000年水泥立磨已完全被歐美市場所接受,基本取代了圈流球磨成為順理成章之事。然而在本世紀(jì)初,當(dāng)水泥立磨開始介紹到我國市場時,因為我國水泥界沒有經(jīng)歷球磨水泥“開流”和“圈流”之爭的過程。因而有不少同仁難免把立磨水泥與球(管)磨水泥的些許性能差別估計得過于嚴(yán)重,再加上某些施工單位為固守其原來的習(xí)慣而進(jìn)行的若干宣染,以致在一定程度上延緩了水泥立磨在我國推廣的進(jìn)程。
其實早在2005年我國首臺現(xiàn)代水泥立磨已在當(dāng)時的云南東駿水泥公司的5000t/d生產(chǎn)線上成功投產(chǎn),該廠前后經(jīng)歷了3~4個月與施工單位的相互磨合適應(yīng),其生產(chǎn)的立磨水泥隨即成為昆明市場上最受歡迎的水泥,一直享譽(yù)至今。緣于各種因素的巧合,可惜這一有力的工程實踐的正面信息未能及時傳播;反而是某些半工業(yè)半試驗室的實驗所得出的負(fù)面信息在我國東南沿海地區(qū)被廣為流傳。陰錯陽差延誤了一段時間。即使這樣,先進(jìn)的技術(shù)裝備總是要不停地發(fā)展壯大的,至今我國已投產(chǎn)的水泥立磨已超過了100臺,其年產(chǎn)P.O42.5水泥近1億噸,約占全國42.5級水泥總量的15~20%,市場對立磨水泥的適應(yīng)性與歡迎度日益上升。大量的工程實踐足以打消各種疑慮(如果還有的話),充分顯示了水泥立磨的技術(shù)經(jīng)濟(jì)優(yōu)越性。同時也為水泥立磨在我國進(jìn)一步的推廣打下了堅實的基礎(chǔ)。筆者對水泥粉磨選型的推薦為首選立磨系統(tǒng)。
表1:歷年新建水泥項目各種(生料、煤、水泥、礦渣)立磨選用率(%)增長表現(xiàn) 粉磨物料 國際(不含中國)中國大陸
年 度
2000 2005 2010 2000 2005 2010 生料 35 90 85 0 70 80 煤 60 75 80 2 5 12 水泥 15 45 70 0 2 8
礦渣 1~2 80 93 0 65 85
圖1:歷年新建水泥項目各種(生料、煤、水泥、礦渣)立磨選用率增長示意
表2:2000~2012年各供應(yīng)商在我國銷售的立磨臺數(shù)粗略統(tǒng)計 用戶 粉磨物料 合肥院 天津院 國內(nèi)其他廠商 進(jìn)口 合計
水泥廠 生料水泥(或兼磨礦渣)煤 30025162 1203016 1801020 25035 850100198 鋼鐵廠 礦渣 90 120 20 110 340
表3:天津院立磨應(yīng)用業(yè)績(臺數(shù))
物料 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 合計
生料 1 2 6 15 20 36 11 18 109 礦渣 1 4 12 6 22 30 36 111 水泥 3 2 3 19 27 煤 1 1 1 6 2 5 16 石灰石 2 3 1 1 7
合計 3 5 13 28 35 62 45 79 270
第四篇:水泥余熱發(fā)電實習(xí)報告
麗江水泥廠余熱發(fā)電實習(xí)報告
目錄
前言...........................................................錯誤!未定義書簽。麗江拉法基水泥廠余熱電站現(xiàn)場實習(xí)概況錯誤!未定義書簽。水泥廠余熱發(fā)電工藝流程及原理.............................................3 麗江拉法基水泥廠余熱項目概況............錯誤!未定義書簽。麗江拉法基水泥廠余熱項目主要技術(shù)特點.............................6 現(xiàn)場實習(xí)總結(jié)............................................................................7 學(xué)習(xí)提升計劃...........................................錯誤!未定義書簽。
余熱發(fā)電項目對生產(chǎn)水泥排放的廢氣余熱進(jìn)行回收并轉(zhuǎn)換為電能,再用于水泥生產(chǎn),是一個具有利廢、環(huán)保、節(jié)能三重效果的節(jié)能項目。是實施節(jié)能減排、資源綜合利用的重點項目,是在不影響水泥生產(chǎn)的前提下最大限度地回收利用水泥生產(chǎn)線窯頭熟料冷卻機(jī)及窯尾預(yù)熱器的廢氣余熱,采用成熟、可靠的工藝和裝備進(jìn)行資源綜合利用、降低生產(chǎn)成本、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的節(jié)能環(huán)保項目。
余熱發(fā)電系統(tǒng)是利用窯尾和窯頭的煙氣余熱,將水轉(zhuǎn)換為水蒸氣,從而帶動汽輪機(jī),再帶動發(fā)電機(jī)進(jìn)行發(fā)電。
水泥廠余熱發(fā)電工藝流程及原理
余熱發(fā)電是將生產(chǎn)過程中排放的煙氣熱能通過余熱鍋爐轉(zhuǎn)化為一定溫度和壓力的蒸汽,通過汽輪機(jī)做功從而拖動發(fā)電機(jī)進(jìn)行發(fā)電的一個能量轉(zhuǎn)化過程。余熱煙氣進(jìn)入鍋爐,由鍋爐將余熱煙氣的熱量轉(zhuǎn)化為蒸汽熱量,被加熱的蒸汽進(jìn)入汽輪機(jī)轉(zhuǎn)換為機(jī)械能,汽輪機(jī)拖動發(fā)電機(jī)將機(jī)械能轉(zhuǎn)換為電能。余熱發(fā)電三大設(shè)備為:余熱鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)。
電廠余熱鍋爐主要是利用燃?xì)廨啓C(jī)煙氣余熱來加熱水,成為高壓高溫的水蒸氣進(jìn)入汽輪機(jī)做功,是一種聯(lián)合發(fā)電機(jī)組。
純低溫余熱回收發(fā)電技術(shù)與中型的火力發(fā)電不同,低溫余熱發(fā)電技術(shù)是通過回收水泥、石化、鋼鐵等企業(yè)向大氣環(huán)境中排放的溫度低于300~400℃的中低溫廢蒸汽、煙氣所含的低品位的熱量來發(fā)電,它將企業(yè)在生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)生的低品位的或廢棄的熱能轉(zhuǎn)化為高級能源——電能,因此它是一項變廢為寶的高效節(jié)能技術(shù)。這一技術(shù)的核心是在高效換熱器和低溫非標(biāo)汽輪機(jī)方面的重大突破和進(jìn)展,這些技術(shù)可以成功地直接將低品位的余熱轉(zhuǎn)換為電能,不僅建廠投資成本低,而且經(jīng)濟(jì)效益顯著,為大型企業(yè)余熱回收利用、節(jié)能降耗找到了一條有效的途徑和方法。
余熱發(fā)電廠主要設(shè)備包括:AQC鍋爐、SP鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、水處理設(shè)備、循環(huán)冷卻設(shè)備、DCS控制設(shè)備等。
該技術(shù)不使用燃料來補(bǔ)燃,因此不對環(huán)境產(chǎn)生附加污染;蒸汽參數(shù)較低,其運(yùn)行操作簡單方便,運(yùn)行的可靠性和安全性高,運(yùn)行成本低,日常管理簡單。
綜合考慮目前水泥生產(chǎn)線窯頭、窯尾的余熱資源分布情況和水泥窯的運(yùn)行狀況,確定熱力系統(tǒng)及裝機(jī)方案如下:
本余熱發(fā)電系統(tǒng)主機(jī)包括四臺余熱鍋爐、兩套凝汽式汽輪發(fā)電機(jī)組,即SP余熱鍋爐、AQC余熱鍋爐、汽輪發(fā)電機(jī)組。
a. SP余熱鍋爐:在窯尾設(shè)置SP余熱鍋爐,僅設(shè)置蒸汽段,生產(chǎn)1.35MPa-320℃的過熱蒸汽,與窯頭AQC余熱鍋爐生產(chǎn)的過熱蒸汽混合后通入汽輪發(fā)電機(jī)組,出SP余熱鍋爐廢氣溫度降到220℃,供生料粉磨烘干使用。
b. AQC余熱鍋爐:利用冷卻機(jī)中抽取的廢氣(中溫端,~360℃),在窯頭設(shè)置AQC余熱鍋爐,余熱鍋爐分為蒸汽段和熱水段運(yùn)行:蒸汽段生產(chǎn)1.35MPa-340℃的過熱蒸汽,與窯尾SP余熱鍋爐生產(chǎn)的過熱蒸汽混合后通入汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)組,熱水段生產(chǎn)的170℃熱水后,作為AQC余熱鍋爐蒸汽段及SP余熱鍋爐的給水,出AQC鍋爐廢氣溫度降至100℃。
c. 汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)組:上述兩臺余熱鍋爐生產(chǎn)的蒸汽共可發(fā)電3.8MW,因此配置4.5MW凝汽式機(jī)組一套。
整個工藝流程是:40℃左右的純水經(jīng)過除氧器除氧,由鍋爐給水泵加壓進(jìn)入AQC鍋爐省煤器,加熱成170℃左右的熱水;分成兩部分,一部分進(jìn)入AQC鍋爐汽包,另一部分進(jìn)入SP鍋爐汽包;然后依次經(jīng)過各自鍋爐的蒸發(fā)器、過熱器產(chǎn)生1.35MPa-340℃和1.35MPa-310℃的過熱蒸汽,匯合后進(jìn)入汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)組做功,作功后乏汽進(jìn)入凝汽器,冷凝水和補(bǔ)充純水除氧器除氧再進(jìn)行下一個熱力循環(huán)。SP鍋爐出口廢氣溫度220℃左右,用于烘干生料。
水泥廠余熱項目主要技術(shù)特點
1、兩臺鍋爐采用了一個共用的汽水回路系統(tǒng),將兩臺鍋爐的省煤器布置在窯頭鍋爐內(nèi),以充分利用篦冷機(jī)低溫廢氣熱源;將蒸汽過熱器布置在窯尾鍋爐內(nèi),以使過熱蒸汽達(dá)到設(shè)定的溫度,提高發(fā)電效率。
2、整個余熱發(fā)電系統(tǒng)采用先進(jìn)的DCS集散控制系統(tǒng),系統(tǒng)的操作簡便可靠,并設(shè)有完善的報警和保護(hù)程序,使整個發(fā)電工藝系統(tǒng)能夠長期穩(wěn)定運(yùn)行。
3、采用減速式兩點混汽式汽輪機(jī),利用參數(shù)較低的主蒸汽和來自閃蒸器的飽和蒸汽發(fā)電。
4、為避免臥式鍋爐漏風(fēng)嚴(yán)重和流場分布不均的隱患,兩臺鍋爐均采用立式鍋爐。
5、為防止因集灰而影響鍋爐的換熱效率,篦冷機(jī)鍋爐和窯尾鍋爐均設(shè)置機(jī)械振打和超聲波兩套除灰裝置,兩臺鍋爐底部均設(shè)置了專門的排灰系統(tǒng)。
6、針對篦冷機(jī)廢氣所含熟料粉塵粒徑較大、磨蝕性強(qiáng)的特點,為防止篦冷機(jī)鍋爐換熱器過早磨損,在鍋爐前設(shè)置兩臺并聯(lián)旋風(fēng)收塵器作為預(yù)除塵裝置,除塵效率設(shè)計在75%左右。
7、AQC鍋爐設(shè)計為立式自然循環(huán)鍋爐,帶汽包,煙氣自上而下通過鍋爐。鍋爐自上而下布置過熱器、蒸發(fā)器和省煤器,由于廢氣粉塵為塑料顆粒,粘附性不強(qiáng),除塵方式采用自然沉降,另外為增大換熱面積,強(qiáng)化換熱效果,AQC鍋爐的傳熱管設(shè)計為螺旋翅片管。
8、由于窯頭廢氣粉塵粒度較大,在余熱鍋爐廢氣入口設(shè)置干擾式沉降室,使廢氣中較大顆粒沉降下來,以減輕熟料顆粒對窯頭余熱鍋爐的沖刷磨損。
9、為了保證電站事故不影響水泥窯生產(chǎn),余熱鍋爐設(shè)有旁通廢氣管道,一旦余熱鍋爐或電站發(fā)生事故時,可以將余熱鍋爐從水泥生產(chǎn)系統(tǒng)中解列,不影響水泥生產(chǎn)的正常運(yùn)行。
10、采用低參數(shù)單壓凝汽式汽輪機(jī),系統(tǒng)簡單可靠,比較適應(yīng)水泥窯工況波動大,頻繁停窯的場合。
現(xiàn)場實習(xí)總結(jié)
這次到山水水泥廠現(xiàn)場進(jìn)行學(xué)習(xí),使我對水泥余熱發(fā)電工藝有了總體的認(rèn)識,也使我積累了很多現(xiàn)場經(jīng)驗,為我以后的設(shè)計工作提供了一定的幫助。但實習(xí)時間不是很長,并不能全面具體的去了解每一個設(shè)備和工藝。但我還是非常珍惜這次的現(xiàn)場實習(xí)經(jīng)歷,為我今后的余熱項目卷冊設(shè)計提供了很大的幫助,在今后從事具體余熱項目卷冊設(shè)計的同時再進(jìn)行學(xué)習(xí),就會收到更好的學(xué)習(xí)效果。
這段時間通過指導(dǎo)師父的講解、公司的各種培訓(xùn)、現(xiàn)場的實習(xí)以及自我的學(xué)習(xí),我已經(jīng)對余熱發(fā)電有了一定的了解,基本了解了水泥廠余熱發(fā)電工程的工藝、設(shè)計流程、施工流程以及各卷冊圖紙的作用,但這些都是很基本的認(rèn)識,離自己能夠真正參與設(shè)計出圖還有很大的差距。要想真正進(jìn)入電力設(shè)計行業(yè),成為一個優(yōu)秀的電熱設(shè)計人員,還需要不懈地學(xué)習(xí)和大量知識的積累,以及指導(dǎo)師父孜孜不倦的教導(dǎo)和經(jīng)驗的分享,再由淺入深的參與一些余熱項目中簡單到復(fù)雜的卷冊的出圖工作。只有不斷地學(xué)習(xí)充實自己才能真正很快的成長起來,我具體希望通過以下計劃來使自己快速成長,盡快成為一個真正的電熱設(shè)計人員。
1、不斷學(xué)習(xí)電氣和熱控相關(guān)知識,多看書,還要多看設(shè)計規(guī)程,熟悉電氣和熱控設(shè)計規(guī)范。
2、積極參加公司的各種培訓(xùn),并積極主動地向各位師傅請教電熱設(shè)計知識,分享設(shè)計經(jīng)驗。
3、多看其他已經(jīng)完成的余熱項目卷冊,完整系統(tǒng)地了解一個余熱項目的各設(shè)計階段要做的工作,以及各卷冊所包含的圖紙范圍、各卷冊的作用和設(shè)計流程。并熟悉各部件的作用、安裝位置選取依據(jù)等。
4、盡快投入工作,由淺入深地先著手畫一些與我專業(yè)相符合的卷冊及一些簡單的卷冊,如DCS系統(tǒng)圖卷冊、端子出線圖冊、電纜溝及橋架圖冊等,再慢慢接手一些熱控及電氣其它的卷冊出圖工作。
5、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排的工作逐步提高自己的設(shè)計能力。
第五篇:水泥余熱發(fā)電先進(jìn)班組
余熱發(fā)電工段先進(jìn)班組申報材料
回顧這一年的工作生涯,我們班組始終堅持嚴(yán)于律已,遵紀(jì)守法以積極熱忱的心態(tài)投入到工作中。在完成了自身工作的同時,不斷培養(yǎng)不驕不躁,吃苦耐勞的優(yōu)良作風(fēng)。為此感謝上級各部門領(lǐng)導(dǎo)對我班組工作的肯定,感謝同事們對我班組的支持和幫助。在公司及各部門領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)及全體員工的共同努力下,無論在思想上技術(shù)上還是在設(shè)備日常維護(hù)工作上都取得了長足的進(jìn)步和巨大的收獲,現(xiàn)將這一年的工作匯報如下:?
一、班組安全管理
在班組安全管理方面,班組每位成員從崗位責(zé)任出發(fā),明確安全責(zé)任,形成班組中的安全責(zé)任網(wǎng)絡(luò),經(jīng)常對班組人員進(jìn)行安全教育,在設(shè)備檢修作業(yè)及巡檢中做到事事安全先,萬事安全先,貫徹“安全第一,預(yù)防為主”的方針,認(rèn)真參加安全知識培訓(xùn),班組人員積極參與各項安全活動,分配工作時首先要考慮安全因素才能勝任當(dāng)前工作。而每位現(xiàn)場操作人員都能夠本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度,井然有序的,有條不紊的完成工作。在不斷提高自身能力的同時經(jīng)常向領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)安全生產(chǎn)中存在的問題以改進(jìn)安全生產(chǎn)和勞動條件,針對具體問題提出合理化建議。對重點作業(yè)的設(shè)備現(xiàn)場,或在較危險的作業(yè)之前,提出相應(yīng)的安全技術(shù)措施并加以實施。
二、班組、班風(fēng)建設(shè)方面
? 班組建設(shè)是素質(zhì)文明的一個重要體現(xiàn),同時也反映一個班組的技術(shù)力
量,為此我班組專門召集班組成員進(jìn)行班前班后學(xué)習(xí),使班組成員首先從思想上發(fā)現(xiàn)認(rèn)識,把以前認(rèn)為的班組建設(shè)只是表面文章徹底轉(zhuǎn)變過來,并且規(guī)定班組建設(shè)內(nèi)容結(jié)合實際工作,將工作中遇到的問題和現(xiàn)象以書面形式體現(xiàn)在班組建設(shè)中,真正做到班組建設(shè)和實際工作的良性互助。同時,發(fā)電工段的工作是一種協(xié)作性較強(qiáng)的工作,不但體現(xiàn)了人與機(jī)器的協(xié)調(diào)關(guān)系,而且體現(xiàn)出了人與人的協(xié)作關(guān)系。我班組能夠相互配合、相互協(xié)作完成領(lǐng)導(dǎo)交付的每一項任務(wù)。一年來,通過我們的共同努力,我們班組的現(xiàn)場管理工作和理
論學(xué)習(xí)成績在每次考核時總是能夠名列前茅。能夠取得這樣的成績實屬來之不易,冰凍三尺非一日之寒,這和我們班組成員之間的精成團(tuán)結(jié)是密不可分的。所以,在今后的日子里,我們將更加密切配合工段領(lǐng)導(dǎo)的工作,將班組成員更加緊密的團(tuán)結(jié)起來,共同締造一個有凝聚力、向心力、戰(zhàn)斗力的和諧班組,使班組班風(fēng)建設(shè)邁上一個新的臺階!?
三、工作開展情況
? 通過一年來我班組注重以工作任務(wù)為牽引,班組成員根據(jù)不同閥門的內(nèi)部結(jié)構(gòu),閥門芯的材質(zhì)對閥門內(nèi)漏分析原因,進(jìn)行及時更換,對拆下舊閥門作了維修保養(yǎng)以便再次利用,并帶領(lǐng)班組成員對AQC過熱器出口煙氣閥門電動執(zhí)行器支架進(jìn)行改造,以及對水泵房內(nèi)排水地坑和爬梯作了安全欄和安全網(wǎng),從而減少了對人身的傷害,既安全又牢固,特別在汽輪發(fā)電機(jī)運(yùn)行以來,過熱器積灰結(jié)皮特別嚴(yán)重,致使汽輪發(fā)電機(jī)不能正常運(yùn)行。在此情況下我和班組成員對過熱器的清灰裝置和清灰方法動心思,提建議,在過熱器內(nèi)制作簡易支架,又根據(jù)人孔門特點,設(shè)計制作人工振打清灰裝置,在不停爐的情況下清灰工作方便,耐用,并且成效顯著。在停爐時,人工進(jìn)入內(nèi)部清灰中,對車間安排下來的任務(wù)時刻以積極的態(tài)度,熱忱,認(rèn)真,踏實的投入到工作中。不怕臟不怕累,不應(yīng)是高危作業(yè)而去降低工作業(yè)績。并和班組成 員對AQC沉降室下料口進(jìn)行改造。使用時可以減少對人身的傷害系數(shù),減少漏灰量更便于現(xiàn)場人員的操作,可以說既安全又環(huán)保。針對我們班組所承擔(dān)的AQC爐分片設(shè)備的管理負(fù)責(zé),對設(shè)備的潤滑,清潔,保養(yǎng)工作有計劃,有進(jìn)度,有重點的認(rèn)真進(jìn)行。為提高發(fā)電量,班組成員討論,實驗,總結(jié)怎么樣調(diào)節(jié)煙風(fēng)閥門和給水調(diào)節(jié)門才算適宜。使設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率達(dá)到99%,使得AQC爐無論是基礎(chǔ)設(shè)施還是設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)都是細(xì)微處見真章。處理生產(chǎn)線遇到的各項突發(fā)事件,能夠沉著冷靜的處理,全力保障水泥生產(chǎn)線的供汽供水。特別是兩個窯頭電視看火器冷卻水路的技改,不僅節(jié)約了生活水的用量,還保證了電視看火器生產(chǎn)水供水壓力的穩(wěn)定,又減少了維修次數(shù)節(jié)約了材料成本,降低了現(xiàn)場人員的安全危險因素。隨著公司精細(xì)化管理模式的實行,生產(chǎn)部對我工段的生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)行細(xì)化考核,我們班組也倍感壓力。全局一盤棋,上下一條心,這就要求我們的主操人員和現(xiàn)場巡檢人員全力保證機(jī)組的運(yùn)轉(zhuǎn)率。由于我們的主操人員能夠做到穩(wěn)健操作,精心維護(hù),一年來我班組沒有發(fā)生過一起因操作不當(dāng)或人為原因造成的停機(jī)事故。因此,也更加堅定了我們班組整體穩(wěn)健操作的習(xí)慣和風(fēng)格。“業(yè)精于勤而荒于嬉”,我們通過不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,以及在生產(chǎn)過程中多看、多問、多學(xué)、多練來提高班組成員的整體業(yè)務(wù)技能。知其然,要知其所以然,學(xué)無止境,我們將堅持不懈的努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識,并用于指導(dǎo)實踐,在今后工作中把自己的工作做的更好更扎實,為企業(yè)的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。無論我們的理論知識多么豐富,最后都是要回歸到實踐中來。因為工作本身就是在實踐。我們的工作經(jīng)驗,業(yè)務(wù)技能以及管理方法還有待于進(jìn)一步的提高和完善。只有通過不斷的實踐才能發(fā)現(xiàn)我們的不足,才能找出我們與優(yōu)秀者之間的差距,只有不斷的糾正和改正自己的方式方法,才能在今后的工作中得到歷練和提升。
? 2010年在班組全員的共同努力下,我們班組取得了一定的成績,這些對于今后的工作還有一定的差距,只有不斷發(fā)現(xiàn)自身存在的問題,才能更好更快的進(jìn)步,我們班組會用更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己,力求明年取得更好的成績來 答謝領(lǐng)導(dǎo)對我們班組的支持和肯定。