第一篇:重鋼鐵水脫硅工藝研究及應(yīng)用
重鋼鐵水脫硅工藝研究及應(yīng)用
(壹佰鋼鐵網(wǎng)推薦)鐵水中的硅并非轉(zhuǎn)爐煉鋼的主要熱源,過高的硅含量只會增大轉(zhuǎn)爐脫磷難度,影響煉鋼生產(chǎn)的穩(wěn)定。
重鋼采用的是緊湊的“一罐制”生產(chǎn)組織模式,對鐵水硅含量提出了更高的要求。目前,高爐鐵水硅含量平均為0.45%,基本滿足煉鋼生產(chǎn)需要。但鐵水硅含量波動大,一般為0.10%~1.25%,大于0.80%的比例約6%,對“一罐制”生產(chǎn)順行影響較大。而且,從理論和實際生產(chǎn)數(shù)據(jù)上分析,鐵水硅含量越低,對轉(zhuǎn)爐脫磷越有利,故探討、選擇適宜的脫硅工藝很有必要。
高爐到轉(zhuǎn)爐脫硅大不同
高爐出鐵過程脫硅。高爐出鐵過程脫硅最直接的辦法就是在高爐鐵溝內(nèi)進(jìn)行脫硅處理,該處理工藝不增加高爐—鐵水預(yù)處理流程的時間,且處理能力較大、溫降小。脫后渣還可以在鐵水預(yù)處理工序進(jìn)行處理,不影響“一罐制”模式的順行。這種辦法成本低,在早期的一些文獻(xiàn)中已有記載,脫硅率一般為50%左右。故從現(xiàn)有條件上考慮,重鋼采用自然投入法在高爐鐵溝內(nèi)進(jìn)行脫硅試驗。其工藝過程是將脫硅劑投入鐵溝內(nèi)流動的鐵水表面,借助鐵水從主溝流入鐵水罐時的沖擊攪拌作用促進(jìn)脫硅反應(yīng)的進(jìn)行。
從試驗結(jié)果可看出:多批次加入脫硅劑有利于脫硅反應(yīng)的進(jìn)行,且波動性較一次性加入時小;最佳的脫硅劑加入方式應(yīng)該是多批次加入,且前期量稍大,并逐漸遞減。
KR法脫硅。KR法的主要原理是以一個外襯為耐火材料的攪拌器浸入鐵水罐熔池內(nèi)一定深度進(jìn)行旋轉(zhuǎn)攪拌,使鐵水形成漩渦,并將加入的熔劑卷入鐵水中,在充分的動力學(xué)效果下與鐵水進(jìn)行混合、反應(yīng)的一種方法。這一方法原來一直用于鐵水脫硫,武鋼在上世紀(jì)70年代從日本引進(jìn),目前在國內(nèi)已得到廣泛應(yīng)用。
重鋼在210t公稱容量的KR脫硫裝置上進(jìn)行了KR法脫硅試驗。從試驗結(jié)果可看出:鐵水脫硅率隨脫硅劑加入量增大而提高;盡管進(jìn)KR站鐵水的溫度較高爐出鐵溫度稍低,但充分?jǐn)嚢璧膭恿W(xué)效果更有利于提高脫硅率。
轉(zhuǎn)爐吹煉過程脫硅。其主要的方式包括轉(zhuǎn)爐雙渣操作和轉(zhuǎn)爐雙聯(lián)脫硅。
轉(zhuǎn)爐雙渣操作是轉(zhuǎn)爐煉鋼常用的造渣方法,其重要作用之一就是處理含硅量較高的鐵水。生產(chǎn)實踐證明,轉(zhuǎn)爐雙渣操作基本上可以解決含硅量為0.80%~1.25%的鐵水對轉(zhuǎn)爐脫磷的影響問題,且主要用于吹煉普碳鋼或走LF精煉工藝路線的一般優(yōu)質(zhì)鋼。但鐵水硅含量越高,轉(zhuǎn)爐操作越不穩(wěn)定,易造成轉(zhuǎn)爐干法泄爆,影響生產(chǎn)順行。故對于硅含量大于1.25%的異常高硅鐵水還應(yīng)探尋其他解決辦法。
轉(zhuǎn)爐雙聯(lián)技術(shù)目前在國內(nèi)多家鋼鐵企業(yè)中應(yīng)用和推廣。該工藝是將脫磷、脫碳分別在兩個轉(zhuǎn)爐內(nèi)進(jìn)行,其中一個進(jìn)行鐵水脫磷,另一個轉(zhuǎn)爐將脫磷處理后的鐵水進(jìn)行脫碳升溫,從而取得純凈度較高的鋼水。
轉(zhuǎn)爐雙聯(lián)技術(shù)在設(shè)計上又分為異跨異爐、同跨異爐和同跨同爐模式。重鋼具備同一轉(zhuǎn)爐分別承擔(dān)脫磷爐和脫碳爐任務(wù)的能力,屬于同跨同爐模式,類似轉(zhuǎn)爐雙渣,作業(yè)時間短。故此次運(yùn)用轉(zhuǎn)爐雙聯(lián)技術(shù)試驗處理異常高硅鐵水,前一爐吹煉的主要任務(wù)是將鐵水中的硅含量脫至0.40%左右,然后將脫硅處理后的鐵水重新倒入轉(zhuǎn)爐進(jìn)行脫碳、脫磷。試驗數(shù)據(jù)顯示,轉(zhuǎn)爐雙聯(lián)法脫硅率較高,可將異常鐵水的硅含量平均脫至0.43%。但過程控制很不穩(wěn)定,操作工藝還有待進(jìn)一步優(yōu)化。
工藝選擇講究因地制宜
結(jié)合重鋼的生產(chǎn)工藝狀況,上述脫硅工藝的優(yōu)缺點和脫硅率對比見附表。
“一罐制”生產(chǎn)組織模式對時間節(jié)奏的要求非常嚴(yán)格,不增加“一罐制”生產(chǎn)流程的時間是生產(chǎn)順行的前提,故高爐出鐵過程脫硅和KR法脫硅的實用性更高。其中,高爐出鐵過程脫硅的效率較高,應(yīng)作為正常生產(chǎn)過程中的主要脫硅工藝。這兩種脫硅工藝基本可以解決目前比例約占6%的高硅鐵水的問題。由于KR站在初期設(shè)計上未考慮增設(shè)其他加料裝置,且結(jié)構(gòu)非常緊湊,目前均采用人工投擲的辦法加入脫硅劑,加入量較少。因此,KR法脫硅率還有較大的提升空間。但是否須要進(jìn)一步整改和優(yōu)化,還有待就成本和效益進(jìn)行論證。
轉(zhuǎn)爐雙聯(lián)法脫硅雖然不穩(wěn)定,但仍有進(jìn)一步優(yōu)化的空間,而且其脫后硅含量平均可控制在0.40%~0.45%,基本滿足轉(zhuǎn)爐脫磷要求。高爐在開爐或復(fù)風(fēng)前期以及洗爐時,常伴有硅含量異常高的鐵水,轉(zhuǎn)爐雙聯(lián)法脫硅可作為處理這類異常高硅鐵水的應(yīng)急方案。
從降低轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)成本、提高鋼水質(zhì)量上考慮,在鐵耗較高并能保證一定硅含量的前提下,鐵水硅含量應(yīng)越低越好。因此,各鋼廠應(yīng)根據(jù)自身條件和要求選擇適宜的鐵水脫硅工藝。(壹佰鋼鐵網(wǎng)推薦)
第二篇:寶鋼高爐爐前鐵水預(yù)脫硅技術(shù)
寶鋼高爐爐前鐵水預(yù)脫硅技術(shù)
王天球
王士彬
(上海寶山鋼鐵股份有限公司煉鐵廠)
摘要:本文介紹了寶鋼高爐爐前鐵水預(yù)脫硅技術(shù),并根據(jù)現(xiàn)場實際生產(chǎn)數(shù)據(jù)及操作經(jīng)驗,分析總結(jié)出了影響脫硅效果和泡沫渣的諸多因素,通過采取一系列改進(jìn)措施,使高爐爐前脫硅取得了很大的進(jìn)步,為煉鋼冶煉低磷低硫精品鋼提供了優(yōu)質(zhì)低硅鐵水。
關(guān)鍵詞:爐前脫硅
脫硅效果
泡沫渣
影響因素
1.概述
高爐爐前脫硅主要是為煉鋼提供低硅鐵水,冶煉高附加值精品鋼。以往鐵水預(yù)處理都是由煉鋼“三脫”來進(jìn)行的。由于其工藝復(fù)雜,處理時間長,鐵水熱損失大,渣量大,成本高,八十年代初以來,日本、韓國、臺灣等國家和地區(qū)相繼采用高爐爐前鐵水脫硅技術(shù)。其目的在于縮短鋼鐵冶煉全流程生產(chǎn)時間,降低煉鋼熔劑消耗量,為生產(chǎn)低磷低硫高級鋼,提高產(chǎn)品競爭力以及改善企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益提供必要條件。
高爐爐前脫硅所用的方法主要有投撒法和噴吹法兩種。脫硅劑靠自重撒落到鐵水表面的稱為投撒法,用載氣將脫硅劑以一定速度噴入鐵水中的稱為噴吹法。這兩種方法都有使用實例。比較而言,投撒法所用的脫硅劑在粒度和種類上可選范圍較寬(如燒結(jié)礦粉和氧化鐵皮等均可應(yīng)用),其系統(tǒng)工藝流程及設(shè)備都比較簡單,造價低,但脫硅劑消耗量大,脫硅劑與鐵水?dāng)嚢璨怀浞郑摴璁a(chǎn)生泡沫渣多,脫硅效果欠佳。日本福山4BF、千葉6BF、韓國光陽4BF等高爐所用的脫硅系統(tǒng)均屬于投撒法。
噴吹法脫硅工藝及設(shè)備相對要復(fù)雜些,所用的脫硅劑粒度、水分等要求也較高,但脫硅劑與鐵水的混合較好,反應(yīng)界面大,有利于脫硅反應(yīng)進(jìn)行,脫硅效果較好。所用的脫硅劑一般為燒結(jié)廠除塵灰和出鐵廠除塵灰。噴吹法是目前采用較多的一種爐前脫硅工藝。日本的千葉5BF、水島2BF、3BF、4BF、鹿島2BF、3BF、福山2BF、神戶3BF、加古川2BF以及臺灣中鋼1BF等均采用了噴吹法脫硅。寶鋼采用鐵水預(yù)處理技術(shù),有利于調(diào)整公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu),冶煉國內(nèi)、外市場需求量不斷增加的低磷、低硫、高純度、高附加值的鋼種,提高公司市場競爭力和經(jīng)濟(jì)效益。目前,寶鋼1、2、3號高爐分別建有脫硅規(guī)模為165萬噸/年、325萬噸/年、345萬
噸/年的三套脫硅工藝系統(tǒng)。
寶鋼爐前脫硅工藝系統(tǒng)采用噴吹法,通過工藝參數(shù)的調(diào)整,解決了噴吹管線上的脫硅劑堵塞等工藝問題,產(chǎn)生了數(shù)項寶鋼技術(shù)秘密。目前生產(chǎn)操作穩(wěn)定,完全能夠滿足煉鋼的低硅(≤0.20%)鐵水的需求,脫硅效率和效果良好,2003年,高爐爐前脫硅合格率(脫硅后鐵水含[SI]≤0.20%的罐數(shù)占全部脫硅罐數(shù)的比率)達(dá)到98.7%,有效地滿足了煉鋼工藝需求。同時,較大幅度地提高了煉鋼的生產(chǎn)效率和降低了煉鋼的生產(chǎn)成本。
2.脫硅原理
高爐爐前脫硅是煉鋼鐵水預(yù)處理過程,寶鋼高爐爐前脫硅采用的是噴吹法,即在高爐爐前建有脫硅噴吹站,脫硅劑經(jīng)罐車輸送至脫硅噴吹站,經(jīng)噴吹罐加壓、流化后,通過噴吹管線,從脫硅噴槍噴入出鐵中的擺動流咀中,脫硅劑(主要是燒結(jié)礦粉和除塵粉,含較高的Fe2O3)與鐵水一起進(jìn)入魚雷罐中,脫硅劑與鐵水中的[SI]發(fā)生劇烈反應(yīng),形成SiO2進(jìn)入渣中,從而達(dá)到鐵水脫[SI]的目的。
在反應(yīng)過程中,[Si]的氧化反應(yīng),與[C]、[Mn]的氧化反應(yīng)同時進(jìn)行。
3.寶鋼高爐爐前鐵水脫硅實踐 3.1爐前脫硅技術(shù)
高爐爐前脫硅是一項新的生產(chǎn)工藝,根據(jù)公司要求,整個脫硅系統(tǒng)在高爐正常生產(chǎn)過程中以技改的形式逐步在寶鋼三座高爐增建,到2001年底,寶鋼三座高爐爐前脫硅系統(tǒng)全部建成并投入運(yùn)行。根據(jù)寶鋼高爐的實際生產(chǎn)狀況和脫硅工藝特點,主要采取了以下的措施:
① 協(xié)調(diào)組織正常生產(chǎn)和技術(shù)改造施工、生產(chǎn)調(diào)試 寶鋼高爐爐前脫硅技改工程在施工改造過程中具有以下特點: ? 資金投入量較大,工程改造施工量大,1、2號高爐分別增加了一臺爐前脫硅除塵風(fēng)機(jī),2號高爐還兼顧到高爐大修后的出鐵場部分平坦化工程。? 施工工作復(fù)雜,難度大,技改工程在高爐生產(chǎn)過程中進(jìn)行,既要確保技改工程的順利進(jìn)行,又不能影響高爐的正常生產(chǎn),而且有些改造的關(guān)鍵部位與高爐的正常生產(chǎn)直接相關(guān)。
為此,煉鐵廠根據(jù)各高爐的狀況,專門成立以項目負(fù)責(zé)人為主的脫硅改造推進(jìn)小組,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和推進(jìn)脫硅技改工程的工作。通過采用區(qū)域負(fù)責(zé)管理、三方簽字確認(rèn)、一事一票等形式,生產(chǎn)方與設(shè)計單位和施工單位的密切合作,協(xié)調(diào)和推進(jìn),既保證了生產(chǎn)的正常進(jìn)行,又按時圓滿地完成了脫硅技改工程。同時,針對新的工藝技術(shù)特點,及時組織編寫了崗位操作規(guī)程和安全規(guī)程并組織職工進(jìn)行學(xué)習(xí),確保了三座高爐的脫硅系統(tǒng)順利投產(chǎn)。
② 脫硅系統(tǒng)設(shè)備創(chuàng)新 脫硅設(shè)備經(jīng)過不斷改造,已達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平,設(shè)備逐漸小型化,運(yùn)行穩(wěn)定,操作簡單,效率高。已申報多項專利。
③ 穩(wěn)定高爐生產(chǎn),實施低硅冶煉
根據(jù)寶鋼爐前脫硅工藝設(shè)計要求,為了使鐵水脫硅后的含硅滿足煉鋼需求([SI]≤0.20%),脫硅前的鐵水溫度須穩(wěn)定,控制鐵水[SI]≤0.42%。近年來,寶鋼煉鐵技術(shù)在不斷保持世界一流水平的同時,繼續(xù)進(jìn)行高爐低硅冶煉操作,通過對高爐渣鐵性能的控制、風(fēng)口前理論燃燒溫度控制、高煤氣利用率控制、高噴煤比的控制和原燃料質(zhì)量控制等技術(shù)研究和進(jìn)步,高爐低硅冶煉技術(shù)取得了顯著的進(jìn)步和提高,近兩年來,高爐爐況順行、爐溫穩(wěn)定,鐵水含[SI]在0.30%左右。不僅提高了寶鋼的高爐冶煉技術(shù),降低了高爐生鐵成本,同時也為高爐爐前脫硅奠定了良好的基礎(chǔ)。
④ 調(diào)整工藝參數(shù),穩(wěn)定脫硅操作控制
高爐爐前脫硅是寶鋼高爐新的操作工藝技術(shù),由于脫硅噴吹管線較長,而且脫硅劑的比重較大,在脫硅操作過程中容易發(fā)生管線堵塞,影響脫硅操作和脫硅效率。脫硅操作人員根據(jù)新的工藝特點,逐步調(diào)整和優(yōu)化工藝參數(shù),自主開發(fā)出了“防止管線堵塞控制系統(tǒng)”,確保了脫硅噴吹系統(tǒng)的穩(wěn)定控制。
⑤ 研究開發(fā)脫硅使用的消泡劑
根據(jù)寶鋼高爐爐前脫硅工藝技術(shù)特點,鐵水的脫硅反應(yīng)在魚雷罐中劇烈進(jìn)行,同時,由于脫硅過程也是鐵水脫碳的過程,碳的氧化和脫硅過程中渣的粘度等物化性能的變化,造成大量的泡沫渣產(chǎn)生,不僅影響脫硅效率,也對實際操作生產(chǎn)帶來極不利的影響。通過對脫硅反應(yīng)機(jī)理、脫硅過程中渣的粘度、堿度和表面張力等物性的研究,相應(yīng)研究開發(fā)出適合寶鋼高爐爐前脫硅工藝要求的消泡劑,實際使用過程中在保持脫硅效率的條件下有效地抑制了泡沫渣的產(chǎn)生,效果良好。3.3.2脫硅操作技術(shù)管理 1).脫硅劑輸送
脫硅劑由吸引壓送罐車送到噴吹站附近,通過罐車上的氣泵及噴吹站的補(bǔ)氣氣源將脫硅劑壓送到儲粉倉中。每一個儲粉倉和噴吹罐均設(shè)有稱量裝置,監(jiān)視料位、裝料及噴吹過程。
噴吹站內(nèi)脫硅劑的輸送是用壓縮空氣輸送的。輸送氣體的流量通過調(diào)節(jié)閥進(jìn)行控制。脫硅劑的投放速度通過改變料流調(diào)節(jié)閥的開度和罐壓等參數(shù)加以控制。2).脫硅操作
脫硅操作時噴槍頭處于擺動流嘴鐵水平面上一定的高度。脫硅劑與空氣混合物在噴槍頭處以扁平大流股沖入鐵水中,以加大脫硅劑與鐵水接觸面,提高脫硅效率。
噴槍的操作及其位置控制由噴槍傳動設(shè)備實現(xiàn)。操作該設(shè)備能完成噴槍升降、擺動、橫向移動三個動作。生產(chǎn)中操作人員通過該設(shè)備控制噴槍頭與擺動流嘴中的鐵水面保持最佳的位置狀態(tài)。
脫硅劑投入量隨出鐵速度變化,通過調(diào)擋位控制脫硅劑單耗。當(dāng)脫硅過程中有泡沫渣產(chǎn)生時,可適當(dāng)加入消泡劑。
4.影響脫硅效果的因素 4.1脫硅劑單耗
脫硅劑單耗是影響脫硅效果的主要因素之一。下面是脫硅劑單耗與脫硅效率和脫后硅的關(guān)系。
脫硅劑單耗與脫硅效率的關(guān)系脫硅劑單耗與脫后硅的關(guān)系1004540%80%351,030.率60025效,硅40硅20脫后1520脫***2030脫硅劑單耗,kg/t脫硅劑單耗,kg/t圖1.脫硅劑單耗與脫硅效率和脫后硅的關(guān)系 Fig.1 The relation between agent consumption and
desilication efficence
由上圖可以看出,脫硅效率隨脫硅劑單耗的升高而升高,這主要是因為噸鐵脫硅劑消耗量增加,脫硅反應(yīng)更加充分所致。4.2鐵水溫度
合適的鐵水溫度對脫硅效果也有一定的影響。溫度低,鐵水中硅含量也低,硅的濃度梯度小,反應(yīng)動力小,脫硅劑主要和碳反應(yīng),脫硅效果差,并且容易起泡;溫度高,硅含量高,鐵水比較粘,反應(yīng)不易充分進(jìn)行,脫硅效率要受到一定影響,硅也不容易脫下來。如圖所示為鐵水溫度與脫硅效率和脫后硅的關(guān)系。可以看出,鐵水溫度在1505度左右平均脫硅效率最高。
鐵水溫度與脫硅效率的關(guān)系鐵水溫度與脫后硅的關(guān)系10050%80%401,0率60.030效,硅40硅20脫后20脫100014601480***0***0***01560鐵水溫度,℃鐵水溫度,℃圖2.鐵水溫度與脫硅效率和脫后硅的關(guān)系 Fig.2 The relation between PT and desilication efficence
4.3原始硅高低
原始硅的高低對脫硅效率和脫后硅的影響也是主要因素。由圖可以看出,原始硅和脫后硅基本成線性關(guān)系,原始硅越低脫后硅也越低,這很容易理解。但原始硅高低與脫硅效率成一個拋物線關(guān)系,也就是原始硅在0.35%左右時脫硅效率最高,這也和鐵水溫度與脫硅效率的關(guān)系相對應(yīng)。
前硅與后硅的關(guān)系前硅與脫硅效率的關(guān)系50%401001%0.30,800,率60硅20效后硅4010脫***0406080前硅,0.01%前硅,0.01%圖3.原始硅與脫硅效率和脫后硅的關(guān)系 Fig.3 The relation between [Si]i and desilication efficence
4.4脫硅劑成分、粒度
脫硅劑的成分特別是含氧量對脫硅效率的影響較大,因為脫硅過程就是脫硅劑中的氧與鐵水中的硅反應(yīng)的過程,脫硅劑含氧量越高,脫硅效果越好。脫硅劑的其它成分,如氧化鈣等對脫硅渣的堿度有調(diào)節(jié)作用,對脫硅反應(yīng)也很重要。脫硅劑的粒度對脫硅效果的影響主要表現(xiàn)在:粒度太粗,噴吹易堵,影響脫硅操作,脫硅劑難以達(dá)到有效噴吹量;粒度太細(xì),大部分脫硅劑被集塵吸走,進(jìn)入鐵水的脫硅劑量減少,影響脫硅效果。
4.5渣子翻泡
渣子起泡是脫硅反應(yīng)中不可避免的現(xiàn)象,翻泡劇烈,影響受鐵量,受鐵末期易使鐵水翻出下地,必須適當(dāng)投入消泡劑,甚至不得不提前停止脫硅。這樣脫硅劑很難達(dá)到合適的噴吹量,并且最后的受鐵沒有脫硅,很難保證脫硅合格。
4.6操作方法
恰當(dāng)?shù)牟僮鞣椒▽μ岣呙摴栊Ч徒档驮悠鹋菀卜浅V匾姌尩奈恢谩姶邓俣取姶禃r機(jī)等都是重要的影響因素。噴槍位置過高或噴吹速度過小,脫硅劑被除塵吸走的多,并且沖擊鐵水的攪拌力弱,反應(yīng)不充分,浮在鐵水表面的脫硅劑多,還會造成渣子粘度增加,容易起泡;噴槍位置過低或噴吹速度過大,對鐵水的沖擊力大,反應(yīng)太劇烈,也容易起泡,并且濺出的鐵水容易燒壞噴槍頭。恰當(dāng)?shù)膰姶禃r機(jī)不僅可以提高脫硅效率,還可以降低脫硅劑單耗,降低渣子起泡。開始受鐵時沒有必要噴吹,當(dāng)受鐵100噸時開始噴吹,這時借助鐵水的沖擊攪拌,先前的鐵水也能和脫硅劑反應(yīng),并且起到緩沖作用,不至于反應(yīng)太劇烈而造成翻泡。這時要控制好噴吹速度,當(dāng)受鐵即將完畢時,要達(dá)到合適的噴吹量。如果渣子翻泡,及時投入消泡劑,并適當(dāng)降低噴吹速度,必要時可向另一側(cè)受鐵幾分鐘。最好能控制在受鐵結(jié)束前2~3分鐘結(jié)束脫硅,這時魚雷罐車?yán)锏蔫F水液面由于良好的反應(yīng)呈魚鱗狀波紋。
5.脫硅泡沫渣的產(chǎn)生及抑制
由于脫硅過程是一種劇烈的氧化反應(yīng)過程,脫硅的過程又是脫碳的過程,鐵水中的[C]被氧化生成CO氣體,造成脫硅過程中產(chǎn)生大量的泡沫渣,泡沫渣的產(chǎn)生不但影響脫硅效率,而且泡沫渣極易造成魚雷罐罐口熔渣滿溢,影響魚雷罐的鐵水裝載量,且容易引發(fā)不安全的事故發(fā)生。針對這種情況,研究開發(fā)出了高爐爐前脫硅消泡劑,有效地抑制了泡沫渣的產(chǎn)生,確保了脫硅的正常進(jìn)行。
圖4 不同溫度下脫硅渣的起泡情況
圖5 生鐵初始含硅量與脫硅渣的泡沫化
圖6 堿度對脫硅泡沫渣的影響
圖7 CaO的消泡作用
6.寶鋼高爐爐前脫硅技術(shù)進(jìn)步
自從噴吹法脫硅系統(tǒng)投入生產(chǎn)以來,通過實踐不斷摸索經(jīng)驗,不斷調(diào)整操作參數(shù),脫硅效率和合格率逐漸提高,脫硅后的硅含量逐漸降低。目前脫硅合格率能達(dá)到95%以上,脫硅效率在60%以上,脫硅后平均硅含量在0.10~0.15%左右。脫硅劑單耗保持在18~25kg/t鐵之間。
7.結(jié)束語
寶鋼采用鐵水預(yù)處理技術(shù),有利于調(diào)整公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu),冶煉國內(nèi)、外市場需求量不斷增加的低磷、低硫、高純度、高附加值的鋼種,提高公司市場競爭力和經(jīng)濟(jì)效益。鐵水脫硅為鐵水三脫預(yù)處理的新的工藝技術(shù),寶鋼在高爐爐前增建噴吹法鐵水脫硅系統(tǒng),不僅有效地解決了煉鋼生產(chǎn)所需的低硅鐵水,在工藝技術(shù)上,也大大提高了脫硅操作的穩(wěn)定性和脫硅效率。同時,通過增建爐前脫硅除塵系統(tǒng),有效地控制了爐前的煙塵,改善了作業(yè)環(huán)境。寶鋼高爐爐前脫硅技術(shù)是目前國內(nèi)唯一一家比較成熟的新技術(shù)。寶鋼通過自己不斷摸索實踐,各
項技術(shù)指標(biāo)不斷提高。隨著寶鋼高爐操作技術(shù)的不斷進(jìn)步,爐前出鐵含硅量已經(jīng)很低,這為爐前脫硅提供了良好的基礎(chǔ)。隨著社會對精品鋼的要求越來越多,爐前脫硅技術(shù)一定會以其競爭力在全世界推廣開來。
參考文獻(xiàn):
1.施月循.林成城 寶鋼爐前鐵水脫硅工藝試驗研究,1998.11
2.王士彬.《寶鋼高爐爐前脫硅技術(shù)》,2001全國大高爐年會論文集,2001.09
第三篇:常壓脫硅操作規(guī)程
常壓脫硅操作規(guī)程
一、開停車規(guī)程
(一)開車
1、開車前的準(zhǔn)備:
(1)新安裝或大修設(shè)備開車前,必須聯(lián)系電、鉗工檢查,驗收合格,清除開展妨礙物,具備開車條件。
(2)泵、槽停車超過8小時,電器設(shè)備刺上水或受潮,開車前必須通知電工檢查測量絕緣情況。
(3)改好料漿、循環(huán)母液、蒸汽、冷凝水流程,檢查各法蘭連接有無泄漏,閥門是否靈活好用,備用設(shè)備要完備。
(4)各潤滑點,減速箱油質(zhì)、油量是否符合要求。
(5)各儀表顯示是否正常,自控和安全裝置是否靈敏可靠。
(6)向主控室匯報檢查情況。
2、進(jìn)料與加熱
1、啟動投用脫硅槽的攪拌前,先攀車一圈以上無異常后啟動,現(xiàn)場檢查,如有故障及時匯報處理。
2、由主控室聯(lián)系原料車間送原礦漿,當(dāng)加熱槽有半槽料時打開加熱槽蒸汽管至冷凝水罐的放水閥。
3、適當(dāng)打開蒸汽管的排水閥,冷凝水罐的排氣閥。
4、依次打開加熱槽入口、蒸汽管手動閥、蒸汽所氣動調(diào)節(jié)閥、暖管。
5、當(dāng)暖管完成后,關(guān)閉蒸汽管冷凝水排放閥,冷凝水罐排汽閥。
6、打開加熱槽冷凝水出口閥,冷凝水罐出口閥,按冷凝水泵啟動標(biāo)準(zhǔn)啟動冷凝水泵,檢查冷凝水排出情況和流向。
7、向主控室匯報啟動完畢,由主控室檢查冷凝水系統(tǒng)正常后,將冷凝水泵出口閥轉(zhuǎn)入自動控制,檢查冷凝水罐液位。
8、由主控室檢查蒸汽壓力、溫度和冷凝水溫度及其溫差。將加熱槽的溫度轉(zhuǎn)向自動控制。設(shè)定加熱溫度為100-105度。
9、槽內(nèi)液位升至溢流管高時,礦漿通過溢流管依次流入以后各槽,直至將所有脫硅槽灌滿,緩沖槽液面保持10米左右。
10、按主控室指令,改通預(yù)脫硅進(jìn)高壓隔膜泵流程。
11、循環(huán)母液改好流程后,由主控室負(fù)責(zé)聯(lián)系輸送。
3、排砂
1、關(guān)閉排砂管道放料閥,改好排砂管路流程,打開所需排砂槽的出口閥,啟動排砂泵,根據(jù)需要交粗砂排至原料磨或返到其它槽。
2、脫硅槽內(nèi)粗砂排出后,打開循環(huán)母液沖洗閥。
3、關(guān)閉脫硅槽的出口閥,沖洗完畢,停除砂泵,關(guān)閉循環(huán)母液沖洗閥,打開放料閥。
4、向主控室匯報除砂完畢。
返料
1、按主控室通知改好循環(huán)泵流程后,按循環(huán)泵操作規(guī)程啟動循環(huán)泵,將礦漿打入所需脫硅槽內(nèi)。
2、打循環(huán)時主控室控制,出料槽保持滿槽14.5m,緩沖槽保證5-10m液位。
(二)停車規(guī)程
1、停車前要準(zhǔn)備出緩沖器的容積,要求料位低于6米,由主控室聯(lián)系原料磨減少來料量。
2、向主控室匯報緩沖槽容積準(zhǔn)備完畢,由主控室聯(lián)系原料磨停止送料和循環(huán)母液。
3、停止加熱,先關(guān)蒸汽調(diào)節(jié)閥,手動閥門和槽子入口蒸汽閥門。
4、關(guān)閉各槽冷凝水閥,如加熱管束破裂應(yīng)快速關(guān)閉防止污染。
5、逐個打開各加槽的不合格冷凝水放水閥,觀察不合格冷凝水是否帶料。
6、冷凝水罐無水位時按操作標(biāo)準(zhǔn)停冷凝水泵,停泵時注意排空。
7、打開冷凝水罐和泵放水閥。
8、需要對冷凝水罐檢修時,打開冷凝水罐排氣閥。
9、要清理的脫硅槽,必須利用泵將槽內(nèi)存料打完后,將來料管、蒸汽、冷凝水隔離斷開。
二、常壓脫硅槽攪拌操作規(guī)程
(一)啟動前的檢查
1、停車超過8小時,必須由電工測絕緣。
2、電機(jī)旋向是否正確,要求攪拌上段為逆時針轉(zhuǎn)向。
3、皮帶張力是否正常。
4、潤滑油、油質(zhì)、油量是否符合要求。
5、槽內(nèi)、外無防礙運(yùn)轉(zhuǎn)的雜物。
6、攀車轉(zhuǎn)動無問題。
(二)啟動及運(yùn)行中檢查
1、啟動攪拌電機(jī)。
2、當(dāng)攪拌運(yùn)行平穩(wěn)后即可進(jìn)料。
3、檢查運(yùn)行狀況是否正常。
1、振動、噪音。
2、電機(jī)消耗功率、電流、電壓顯示正常值。
3、止推軸承和導(dǎo)向軸承溫度、電流、電壓不準(zhǔn)過載。
4、減速箱油位,油溫要求90-100度。
5、各潤滑情況正常。
6、攪拌軸承水封水溫良好、水量適中。
(三)停車:需清理檢修的槽子,停止進(jìn)料并拉空液面后停攪拌。
1、活動槽底放料閥。
2、切斷電源。
3、立即打開槽子放料閥。
三、常壓脫硅槽使用維護(hù)規(guī)程
(一)工作原理
電機(jī)通過減速裝置,帶動攪拌漿葉對原礦漿進(jìn)行攪拌達(dá)到防止沉淀,均勻混合及料漿受,(二)設(shè)備構(gòu)造
常壓脫硅槽包括:槽體、電機(jī)、減速器、三角皮帶傳動支撐裝置上軸,液封、下軸、攪拌葉片。
(三)技術(shù)參數(shù)
槽體規(guī)格:ф1016m加熱槽加熱面積f=540m2,電機(jī):N=75Kw
(四)設(shè)備運(yùn)行時的維護(hù)
1、檢查電機(jī)溫升及電流波動情況,均不得超過銘牌規(guī)定。
2、檢查各軸承工作情況,其溫升不得超過標(biāo)準(zhǔn)要求。
3、檢查攪拌軸承工作是否振動及其它異常情況。
4、檢查皮帶的松緊程度。
5、檢查減速器的軸承及油面,通過觀察孔、觀察齒輪的咬合情況。
6、檢查水封的水量是否夠。
(五)常壓脫硅槽攪拌故障及處理
第四篇:2002年大高爐會議征文爐前脫硅技術(shù)
寶鋼高爐爐前脫硅技術(shù)
內(nèi)容提要
寶鋼采用鐵水預(yù)處理技術(shù),有利于調(diào)整公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu),冶煉國內(nèi)、外市場需求量不斷增加的低磷、低硫、高純度、高附加值的鋼種,提高公司市場競爭力和經(jīng)濟(jì)效益。為此,必須在高爐爐前增設(shè)脫硅工藝。目前,寶鋼1、2、3號高爐分別建有脫硅規(guī)模為165萬噸/年、325萬噸/年(大修后可達(dá)到370萬噸/年)、345萬噸/年的三套脫硅工藝系統(tǒng)。
寶鋼爐前脫硅由北京鋼鐵研究設(shè)計總院設(shè)計,寶鋼上檢公司等單位施工。工藝系統(tǒng)采用噴吹法,通過工藝參數(shù)的調(diào)整,解決了噴吹管線上的脫硅劑堵塞等工藝問題,產(chǎn)生了數(shù)項寶鋼技術(shù)秘密。目前生產(chǎn)操作穩(wěn)定,完全能夠滿足煉鋼的低硅(≤0.20%)鐵水的需求,脫硅效率和效果良好,2001年,高爐爐前脫硅合格率(脫硅后鐵水含[SI]≤0.20%的罐數(shù)占全部脫硅罐數(shù)的比率)達(dá)到97.7%,有效地滿足了煉鋼工藝需求。同時,較大幅度地提高了煉鋼的生產(chǎn)效率和降低了煉鋼的生產(chǎn)成本,根據(jù)煉鋼生產(chǎn)實績計算,1噸鐵水每脫[SI]0.01%,可降低煉鋼成本0.71元。1項目的主要技術(shù)內(nèi)容 A、采用的技術(shù)原理:
高爐爐前脫硅是煉鋼鐵水預(yù)處理過程,寶鋼高爐爐前脫硅采用的是噴吹法,即在高爐爐前建有脫硅噴吹站,脫硅劑經(jīng)罐車輸送至脫硅噴吹站,經(jīng)噴吹罐加壓、流化后,通過噴吹管線,從脫硅噴槍噴入出鐵中的擺動流咀中,脫硅劑(主要是燒結(jié)礦粉和除塵粉,含較高的FeO)與鐵水一起進(jìn)入魚雷罐中,脫硅劑與鐵水中的[SI]發(fā)生劇烈反應(yīng),形成SiO2進(jìn)入渣中,從而達(dá)到鐵水脫[SI]的目的,其反應(yīng)式為:
2FeO+[SI]=SiO2+2[Fe] 同時,由于脫硅過程是一種劇烈的氧化反應(yīng)過程,脫硅的過程又是脫碳的過程,鐵水中的[C]被氧化生成CO氣體,造成脫硅過程中產(chǎn)生大量的泡沫渣,泡沫渣的產(chǎn)生不但影響脫硅效率,而且泡沫渣極易造成魚雷罐罐口熔渣滿溢,影響魚雷罐的鐵水裝載量,且容易引發(fā)不安全的事故發(fā)生。針對這種情況,研究開發(fā)出了高爐爐前脫硅消泡劑,有效地抑制了泡沫渣的產(chǎn)生,確保了脫硅的正常進(jìn)行。
高爐爐前脫硅是一項新的生產(chǎn)工藝,根據(jù)公司要求,整個脫硅系統(tǒng)在高爐正常生產(chǎn)過程中以技改的形式逐步在寶鋼三座高爐增建,到2001年底,寶鋼三座高爐爐前脫硅系統(tǒng)全部建成并投入運(yùn)行。根據(jù)寶鋼高爐的實際生產(chǎn)狀況和脫硅工藝特點,主要采取了以下的措施:
① 協(xié)調(diào)組織正常生產(chǎn)和技術(shù)改造施工、生產(chǎn)調(diào)試
寶鋼高爐爐前脫硅技改工程在施工改造過程中具有以下特點: ? 資金投入量較大,工程改造施工量大,1、2號高爐分別增加了一臺爐前脫硅除塵風(fēng)機(jī),2號高爐還兼顧到高爐大修后的出鐵場部分平坦化工程。
? 施工工作復(fù)雜,難度大,技改工程在高爐生產(chǎn)過程中進(jìn)行,既要確保技改工程的順利進(jìn)行,又不能影響高爐的正常生產(chǎn),而且有些改造的關(guān)鍵部位與高爐的正常生產(chǎn)直接相關(guān)。
為此,煉鐵廠根據(jù)各高爐的狀況,專門成立以項目負(fù)責(zé)人為主的脫硅改造推進(jìn)小組,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和推進(jìn)脫硅技改工程的工作。通過采用區(qū)域負(fù)責(zé)管理、三方簽字確認(rèn)、一事一票等形式,生產(chǎn)方與設(shè)計單位和施工單位的密切合作,協(xié)調(diào)和推進(jìn),既保證了生產(chǎn)的正常進(jìn)行,又按時圓滿地完成了脫硅技改工程。同時,針對新的工藝技術(shù)特點,及時組織編寫了崗位操作規(guī)程和安全規(guī)程并組織職工進(jìn)行學(xué)習(xí),確保了三座高爐的脫硅系統(tǒng)順利投產(chǎn)。
② 穩(wěn)定高爐生產(chǎn),實施低硅冶煉
根據(jù)寶鋼爐前脫硅工藝設(shè)計要求,為了使鐵水脫硅后的含硅滿足煉鋼需求([SI]≤0.20%),脫硅前的鐵水溫度須穩(wěn)定,控制鐵水[SI]≤0.42%。近年來,寶鋼煉鐵技術(shù)在不斷保持世界一流水平的同時,繼續(xù)進(jìn)行高爐低硅冶煉操作,通過對高爐渣鐵性能的控制、風(fēng)口前理論燃燒溫度控制、高煤氣利用率控制、高噴煤比的控制和原燃料質(zhì)量控制等技術(shù)研究和進(jìn)步,高爐低硅冶煉技術(shù)取得了顯著的進(jìn)步和提高,近兩年來,高爐爐況順行、爐溫穩(wěn)定,鐵水含[SI]在0.30%左右。不僅提高了寶鋼的高爐冶煉技術(shù),降低了高爐生鐵成本,同時也為高爐爐前脫硅奠定了良好的基礎(chǔ)。
③ 調(diào)整工藝參數(shù),穩(wěn)定脫硅操作控制
高爐爐前脫硅是寶鋼高爐新的操作工藝技術(shù),其操作方式采用噴吹法,即脫硅劑經(jīng)罐車輸送至脫硅噴吹站,由噴吹罐加壓、流化后,通過脫硅噴吹管線輸送至出鐵場擺動流咀平臺,采用脫硅專用噴槍噴入出鐵中的擺動流咀中,脫硅劑與鐵水一起進(jìn)入魚雷罐進(jìn)行鐵水脫硅。由于脫硅噴吹管線較長,而且脫硅劑的比重較大,在脫硅操作過程中容易發(fā)生管線堵塞,影響脫硅操作和脫硅效率。脫硅操作人員根據(jù)新的工藝特點,逐步調(diào)整和優(yōu)化工藝參數(shù),自主開發(fā)出了“防止管線堵塞控制系統(tǒng)”,確保了脫硅噴吹系統(tǒng)的穩(wěn)定控制。
④ 研究開發(fā)脫硅使用的消泡劑
根據(jù)寶鋼高爐爐前脫硅工藝技術(shù)特點,鐵水的脫硅反應(yīng)在魚雷罐中劇烈進(jìn)行,同時,由于脫硅過程也是鐵水脫碳的過程,碳的氧化和脫硅過程中渣的粘度等物化性能的變化,造成大量的泡沫渣產(chǎn)生,不僅影響脫硅效率,也對實際操作生產(chǎn)帶來極不利的影響。通過對脫硅反應(yīng)機(jī)理、脫硅過程中渣的粘度、堿度和表面張力等物性的研究,相應(yīng)研究開發(fā)出適合寶鋼高爐爐前脫硅工藝要求的消泡劑,實際使用過程中在保持脫硅效率的條件下有效地抑制了泡沫渣的產(chǎn)生,效果良好。
B、關(guān)鍵技術(shù)及創(chuàng)造點(限400個漢字):
1)技改工程量大,現(xiàn)場施工難度大,環(huán)境復(fù)雜:高爐脫硅技改工程分別在寶鋼三座高爐進(jìn)行,時間跨度長,工程投入量大,現(xiàn)場施工難度大環(huán)境復(fù)雜。在實際改造過程中,既要保證高爐的生產(chǎn)正常進(jìn)行,設(shè)備改造上近可能利用高爐現(xiàn)有的各類設(shè)備,又要確保脫硅改造的順利完成。通過采用區(qū)域管理負(fù)責(zé)制、分期改造建設(shè)、分期投產(chǎn)、不斷改進(jìn)等行之有效的管理方式,確保了三座高爐脫硅技改工程的順利進(jìn)行并投產(chǎn)成功。
2)穩(wěn)定高爐生產(chǎn)順行和爐溫控制:高爐爐況的順行和爐溫控制的穩(wěn)定是高爐爐前脫硅順利進(jìn)行的基礎(chǔ),近年來,三座高爐鐵水含[SI]穩(wěn)定在0.30%左右,有利于提高爐前脫硅質(zhì)量和滿足煉鋼需求。
3)調(diào)整和優(yōu)化工藝參數(shù):作為一種新的爐前工藝技術(shù),根據(jù)現(xiàn)有脫硅劑性質(zhì)和工藝特點,通過調(diào)整和優(yōu)化操作參數(shù),穩(wěn)定了脫硅操作并形成了寶鋼專有的操作技術(shù)秘密。
4)研究開發(fā)脫硅專用消泡劑:通過對高爐爐前脫硅機(jī)理的研究,開發(fā)出了寶鋼專用的脫硅消泡劑,穩(wěn)定了脫硅操作并保證了脫硅質(zhì)量。
2、項目與國內(nèi)外益友同類先進(jìn)技術(shù)的對比情況 綜合評述:
寶鋼采用鐵水預(yù)處理技術(shù),有利于調(diào)整公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu),冶煉國內(nèi)、外市場需求量不斷增加的低磷、低硫、高純度、高附加值的鋼種,提高公司市場競爭力和經(jīng)濟(jì)效益。鐵水脫硅為鐵水三脫預(yù)處理的新的工藝技術(shù),寶鋼在高爐爐前增建噴吹法鐵水脫硅系統(tǒng),不僅有效地解決了煉鋼生產(chǎn)所需的低硅鐵水,在工藝技術(shù)上,也大大提高了脫硅操作的穩(wěn)定性和脫硅效率。同時,通過增建爐前脫硅除塵系統(tǒng),有效地控制了爐前的煙塵,改善了作業(yè)環(huán)境。
寶鋼高爐爐前脫硅系統(tǒng)采用噴吹法,即在高爐爐前建有脫硅噴吹站,脫硅劑經(jīng)罐車輸送至脫硅噴吹站,經(jīng)噴吹罐加壓、流化后,通過噴吹管線,從脫硅噴槍噴入出鐵中的擺動流咀中,脫硅劑與鐵水一起進(jìn)入魚雷罐中,與鐵水中的[SI]發(fā)生劇烈反應(yīng),形成SiO2進(jìn)入渣中,從而達(dá)到鐵水脫[SI]的目的,這種方式操作相對簡單,脫硅效果好,2000年高爐脫硅合格率為95.0%,2001年高爐脫硅合格率為97.76%。至2001年底,寶鋼三座高爐爐前脫硅系統(tǒng)全面建成并投產(chǎn)(1997年1號高爐脫硅改造投產(chǎn),1999年4月3號高爐脫硅改造投產(chǎn),2001年底2號高爐脫硅改造投產(chǎn)),年脫硅能力達(dá)到835萬噸,根據(jù)計算,采用高爐爐前脫硅,每噸鐵水下降0.01%,則可降低煉鋼成本0.71元,經(jīng)濟(jì)效益十分巨大。
寶鋼高爐爐前的此種脫硅工藝在國內(nèi)為首創(chuàng),在國際上亦為先進(jìn)工藝技術(shù)。3.項目的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益情況
第五篇:催化氧化脫硫醇工藝注意事項
催化氧化脫硫醇工藝注意事項
1.工藝簡述
催化氧化脫硫醇(脫臭)是將液化石油氣、催化汽油或航空煤油用磺化酞菁鈷(或聚酞菁鈷)堿液為催化劑,用抽提和氧化方法將其中的硫醇轉(zhuǎn)化為無臭味、腐蝕性小的二硫化物的工藝過程。能提高石油產(chǎn)品的抗氧化性,改善使用性能和減少燃燒尾氣對大氣環(huán)境的污染。
催化氧化脫硫醇是一種精制石油產(chǎn)品的工藝,根據(jù)精制對象和產(chǎn)品質(zhì)量要求不同,分一步法和二步法兩種工藝流程。
液態(tài)烴脫硫醇采用抽提一步流程,經(jīng)催化劑堿液抽提水洗后就送出裝置。溶于堿液中的硫醇以硫醇鈉狀態(tài)存在,并進(jìn)一步與空氣氧化生成二硫化物,在分離器中與堿液分離。
汽油脫硫醇采用抽提和氧化二步流程。經(jīng)催化劑堿液抽提后的汽油進(jìn)入氧化塔,把殘余硫醇氧化成二硫化物,去除其惡臭味。
2.危險部位
2.1催化劑堿液配制罐
氫氧化鈉是腐蝕性很強(qiáng)的堿,在配制催化劑堿液時最容易發(fā)生堿灼傷事故。堿液管線,盛堿容器也容易腐蝕泄漏。配制時若堿罐盛裝液面太高,攪拌堿液壓縮風(fēng)開得過快過猛,會把堿液溢出、沾上身體,造成人體灼傷事故。
2.2二硫化物分離器
含硫醇鈉堿液經(jīng)與空氣氧化后生成二硫化物,至分離器進(jìn)行分離。分離器設(shè)計有分離柱,篩網(wǎng)破沫結(jié)構(gòu)。分離柱液面控制不好,堿液和二硫化物會竄入尾氣系統(tǒng),放空管線竄堿,造成操作壓力波動。分離器堿液界面過高,可能使堿液竄入二硫化物管線,不僅影響二硫化物焚燒處理,還造成催化劑堿液損失。
2.3氧化塔
催化汽油經(jīng)抽提脫硫醇后和催化劑堿液、壓縮空氣一起進(jìn)入氧化塔進(jìn)行氧化脫臭。進(jìn)塔的各物料量比例控制不當(dāng),特別是壓縮空氣壓力波動會使汽油和堿液竄入壓縮空氣管道,造成操作波動,甚至引起爆炸事故。
3.注意事項
3.1催化劑堿液配制
在配制催化劑堿液時要穿戴好防堿護(hù)品,謹(jǐn)慎操作,嚴(yán)防堿液沾上人體。注意堿液罐及工藝管線泄漏。配制罐的堿液面不能太高,要緩慢通入壓縮空氣攪拌。罐的附近要設(shè)置沖洗水龍頭。若沾上堿液時應(yīng)迅速沖洗。
3.2二硫化物分離器
避免分離器的分離柱、破沫網(wǎng)、格柵等內(nèi)部結(jié)構(gòu)件腐蝕損壞,以保持其良好的破乳分離效果。罐體上的液面計,液面控制系統(tǒng)要靈活好用,分離器的界(液)面操作要控制在一定范圍,以防止堿、二硫化物竄入尾氣放空系統(tǒng),以及把堿液竄入二硫化物管道。
3.3氧化塔
嚴(yán)格遵守操作規(guī)程和工藝卡片,控制好油、堿比例和通風(fēng)量,根據(jù)精制效果精心調(diào)節(jié)量比。要保持壓縮空氣的一定壓力,謹(jǐn)防風(fēng)壓過低導(dǎo)致油、堿竄入壓縮空氣管道。停工時要先停進(jìn)料,停堿后再停壓縮空氣。要控制好氧化塔底堿液界面。為防止設(shè)備超壓,塔頂安全閥應(yīng)定期檢查、校驗。