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鋼材預處理線繼電控制升級為PLC控制的改造

時間:2019-05-13 04:02:27下載本文作者:會員上傳
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第一篇:鋼材預處理線繼電控制升級為PLC控制的改造

鋼材預處理線繼電控制升級為pLC控制的改造

---高級技師專業論文

作者:石頭

摘要:鋼材預處理線是為鐵路車輛生產的原材料進行表面拋丸除銹、噴涂底漆的生產線,自95年安裝,經多年使用,完成工藝效果較好;最大的缺陷就是故障率高,生產效率低,是急需解決的問題。

關鍵詞:拋丸除銹;噴涂底漆;故障率高;效率低;plc控制;

說明:該生產線于2010年4月15日開始進入改造,于同年5月10日改造完成、試機,5月12日即投入生產,至今已有一年半的時間,實現了低故障、高效率,運行穩定、可靠的性能。

一、設備概述:

我中心鋼材預處理線是鐵路車輛生產的首道工序,完成鐵路車輛所需原材料的表面拋丸高速擊打除銹,噴涂底漆的作業,經過表面除銹,提高底漆的附著力和抗腐蝕能力,增加表面硬度和抗疲勞性,優化加工質量的工藝要求。

鋼材預處理生產線屬于大型生產設備,全機24臺動力電動機,額定功率730kw,滿載負荷電流360A,全線長65米,現場生產上料、下料需2臺橋式吊車配合,電器控制室的集控臺需有一人專職監控,并與現場生產配合。

二.設備狀況:

鋼材預處理線由九十年代初安裝使用,一直采用繼電式控制方式,這種傳統的控制方式,大量采用繼電器接點來完成邏輯控制,點多面廣,電氣故障頻繁,查找故障難度大、繁瑣、維修工作,耗時費力,維修費用較高。而且對維修工的熟練程度要求高,對于更換繼電器,是一件習以為常的事情,成為車間的老大難的問題,極大的影響了生產效率和進度。發生故障,維修效率低,占用時間長,成了最大的阻礙,要想徹底改變這種現狀,就必須對設備進行升級。目前,plc可編程控制器是一種成熟的技術,廣泛應用于新工藝。目前市場上,新購設備大多采用plc可編程控制器,plc以其自動化程度高,故障率低的優越性和可靠性、以及數控設備的發展趨勢逐步為大家所熟知。鑒于這種情況,決定對該條生產線進行技術改造升級用plc控制。一個班次的十多人只有停止工作等待。

隨著鐵路車輛產品的產量的加大,設備故障成三.改造的合理化分析:

采用plc可編程控制器在該條生產線的應用,具有提高自動化程度,降低故障率提高生產效率的技術保障。其次,plc強大的自診斷功能,即時顯示、報警plc運行下的各部件出現的故障所在。再者plc可實現模擬顯示各限位、部件、執行機構即時位置和狀態,做到實時監控,極大地縮短了維修時間,提高了維修的效率,每節約一分鐘即節約了十多個人的一分鐘,延長了一分鐘的生產作業時間。從經濟核算和生產效率方面來講,選擇設備的升級、技術改造是正確的,也是發展的必然趨勢。

四.改造的總體設計:

由于我們是在原有繼電控制的基礎上進行升級改造,本著完成確保設備功能的前提下,進行優化改造。實現高效率、降低故障率、便捷的操作、維修的要求,力求簡單、經濟、方便,就完成了我們改造的目標和宗旨。

1.這次繼電控制式向plc控制的升級改造,必須明確的是,我們只做淘汰繼電邏輯控制電路,用plc可編程控制器來替代完成,以及全機電路銜接,實現升級。相當于“機械腦”更新為電腦:高級控制指揮中心。同時增加了聲光信號顯示板。對執行機構諸如主電路開關、交流接觸器、過電流接觸器,現場電動機、電磁閥,以及現場傳感器、限位開關等均不做改動。

2.同時最大程度的汲取我們在生產實踐中設備原有合理的、科學的電路邏輯原理,作為匯編程序的基礎,轉換為plc專用匯編程序,保持其原設計優越性能和可靠性。

3. 根據多年維修工作的實際經驗,在改造過程中兼顧全線控制和單一執行機構控制,即采取全線自動控制和手動控制相結合的方式,在正常作業中采取plc全線自動控制,在日常檢修、試機、生產中途暫停、單獨調試時則采用手動控制,給生產和維修帶來極大的便利。

4.根據各執行機構和部件劃分為幾個系統,如輥道送進系統、丸料循環系統、除塵系統、拋丸系統、噴漆系統。各系統用轉換開關隨時可以進行自動、手動切換,在plc自動控制起動時,切換自動位,則進入自動工作狀態;切換手動位時,該系統內各執行部件(機構)有啟保、停按鈕,只執行手動操作。極大地保持生產需要的隨時、靈活、方便的操作。

5.這次改造的最大亮點是設備各執行機構、限位、檢測部件的聲光信號模擬顯示板的制作、安裝,其中包括各部件報警聲光信號顯示燈。及時、明了監視設備運行的狀態,使生產、調試、維修十分便捷。

五.plc選型

1.I/O設備點數估算;

輸入點:22個,其中:

啟動、停止2只,點位2;

板材、型材、構件選擇,點位3;

噴漆光電檢測開關2只,點位:2;

輥道、循環、噴漆、拋丸自動電源選擇,點位4;

送進、送出料選擇。點位;2;

拋丸室門限位,點位:1;

自動接觸器zdj,點位:1;

收丸、滾刷下限位,點位:2;

收丸、滾刷限位,點位:2;

脈沖發生器,點位:1;

斗提運轉保護,點位:1;

噴漆覆蓋計數脈沖,點位:1;

輸出點:36個,其中:

輥道系統電機接觸器4臺,由一臺變頻器控制,點位:1;

除塵系統電機接觸器4臺,點位:4;

循環系統電機接觸器4臺,點位:4;

拋丸系統電機接觸器6臺,點位:6;

拋丸系統扇閥6只,點位:6:

噴漆系統電機接觸器3臺,點位:3;

噴漆小車換向、泄壓傳感器3只,點位:3;

總氣閥1只,點位:1;

噴漆電磁閥4只,點位:4;

烘干加熱器3組,點位: 3;

閃爍燈報警器1只,點位:1;

plc選型:

根據對原有設備I/O點數的估算,點位留有一定余量,同時考慮到今后發展的需要的原則,I/O應為60點,電源電壓選用AC220V, 輸出模塊可采用繼電輸出、并保證其運行可靠、通用性好、價格適中等多方面因素的考慮,最終選用歐姆龍SYSMAC.CpM2AH---60CDR—A型產品,36點輸入24點輸出,擴展模塊采用歐姆龍20EDR1,共用三組,同樣有36點輸入24點輸出,完全可以滿足使用要求。

六.編制應用程序,并進行軟件測試:

1. I/O地址分配表:

輸入點:

0000: 啟動;

0001:停止;

0002: 噴漆自動電源;

0003:拋丸自動電源;

0004:輥道自動電源;

0005:循環自動電源;

0006:板材自動電源;

0007:型材自動電源;

0008:構架自動電源;

0009:拋丸室門限位;

0103:送進料檢測;

0104:送出料檢測;

0107:收丸下限位;

0108:滾刷限位;

0109:收丸螺旋限位;

0110:滾刷下限位;

0212:光光電檢測開關l4j;

0213: 光電檢測開關l3j;

0300:脈沖發生器;

0301:斗提運轉保護;

0306:噴漆覆蓋計數脈沖;

輸出點:

10.00,聲音報警;

10.04,收丸螺旋m17;

10.07,吹丸風機m24;

11.00,分離螺旋m20;

11.01, 斗式提升機m12;

11.02, 橫向螺旋m19;

11.03, 縱向螺旋m18;

11.04, 一號拋丸器m6;

11.05, 二號拋丸器m7;

11.06, 三號拋丸器m8;

11.07, 四 號拋丸器m9;

12.00, 五 號拋丸器m10;

12.01, 六號拋丸器m11;

13.00,一號扇閥d2;

13.01, 二號扇閥d3;

13.02,三號扇閥d4;

13.03,四號扇閥d5;

13.04,五號扇閥d6;

13.05, 六號扇閥d7;

14.03, 輥道運行;

14.04,烘干風機m28;

14.05,漆霧抽風m26;

14.06, 紅外加熱器;

14.07,總氣閥d8;

15.00,噴槍電磁閥d9;

15.01, 噴槍電磁閥d10;

15.02, 噴槍電磁閥d11;

15.03, 噴槍電磁閥d12;

15.04, 噴漆小車油泵電機m25;

15.05, 噴漆小車換向閥d18-2c;

15.06, 噴漆小車換向閥d18-1c;

15.07, 噴漆小車卸壓閥d19;

2. 編制梯形圖:(見后附圖)

3.軟件測試:

測試中還是有幾處錯誤和缺陷,有邏輯關系有誤、地址錯誤之處,經查找編程手冊、請教師傅,排錯,修改,模擬運行正常。

4,接線:

plc電源采用DC24v專用穩壓電源,輸入、輸出采用AC220v電源。plc控制柜淘汰了百余只B9-30-10型號接觸器,而采用歐姆龍MY4NJ小型中間繼電器,plc輸出驅動繼電器來進一步驅動接觸器實現現場執行機構電動機、電磁閥的控制;現場的開關、限位、傳感器的信號則驅動繼電器傳入plc的輸入點。

這里需要說明的是,一,模擬板用led發光二級管作為信號顯示,現場執行機構電動機、電磁閥的信號取自于各自相應的接觸器,現場的開關、限位、傳感器的信號則取自于各自驅動的繼電器。這部分增加了大量的接線端子板和大量的信號線,工作量還是很大的。二,集控臺增加了輥道系統、丸料循環系統、除塵系統、拋丸系統、噴漆系統的自動/手動轉換開關,自動位則該系統切入自動電源工作;手動位則切入手動電源,手動操作該系統下的各執行機構的啟動,停止按鈕,實現單一執行機構的控制。

七.plc聯機調試:

1.將經過軟件調試的程序下載到plc中,運行調試。出現過幾處錯誤,如某一部分誤動作,繼電器質量問題;接線錯誤問題;還有落接線不啟動問題;和個別沒設計到的問題等等。經過排查,問題逐個解決,都在掌控之中。整機試車自動、手動工作正常,切換自如;模擬板顯示一目了然,各執行機構、各開關限位實時工作狀態,盡收眼底,實現了預定的目標和功能。

完成電路圖紙的整理和完善、裝訂,存檔。

八.改造后的設備狀況:

經過一年半時間的使用,改造后有目共睹的是生產過程進行順暢、持續高效進行,設備故障率極大地降低;從天天出故障,現在每周只有一、二次,就是出現一點故障,從顯示板上就能發現,就連電控室操作監控人員也能看明白,用極短的時間就可以解決問題節約了大量的維修時間和維修費用。目測不到的問題,用電腦聯機查找梯形圖就可以發現問題和故障。

同時在生產過程中發現有問題時,調試、維修也不用整機停止,只要切入手動操作,就可進行調試、維修、試驗;即使plc控制柜繼電器有故障,也是插拔型的,再也不用拆線,拆件,安裝,接線等繁瑣過程,給維修工作帶來的是便捷、省時省力。電控室里,再也不是噼里啪啦亂響,吱吱直叫,震動不斷的聲音。技術進步,設備的升級帶來的降低故障幾率的經濟性、高效率是很明顯的。

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