第一篇:洗煤廠技術(shù)改造考察報(bào)告
在分公司領(lǐng)導(dǎo)安排下,根據(jù)洗煤廠入洗11#原煤需對(duì)主洗工藝進(jìn)行改造的要求,由關(guān)澤龍總工帶隊(duì),于2002年12月3日對(duì)省內(nèi)外的重介洗煤廠及科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行了考察調(diào)研,主要任務(wù)是:
1、了解重介選煤的發(fā)展動(dòng)態(tài)及主要設(shè)備的應(yīng)用;
2、了解重介選煤廠的特點(diǎn)及應(yīng)用情況;
3、了解重介選煤廠的現(xiàn)場(chǎng)管理及籌建的前期準(zhǔn)備工作;通過聽介紹、現(xiàn)場(chǎng)考察,并和選煤設(shè)計(jì)院的有關(guān)專家座談,對(duì)重介技術(shù)的發(fā)展及洗煤廠主洗工藝改造的可行性有了初步的認(rèn)識(shí)。現(xiàn)將考察結(jié)果匯報(bào)如下:第一部分 考察選煤廠的情況介紹
一、各洗煤廠情況調(diào)查:㈠、西山煤電集團(tuán),**選煤廠
1、設(shè)計(jì)單位:**選煤設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)
2、施工單位:**煤電集團(tuán)
3、實(shí)施時(shí)間:
4、規(guī) 模:入洗300萬噸/年,投資1400萬元
5、改造工藝及主要設(shè)備:將原來跳汰主選-中煤重介再洗-煤泥浮選工藝改造為無壓三產(chǎn)品重介旋流器-煤泥小直徑旋流器-浮選工藝主要設(shè)備唐山產(chǎn)3GDMG1000/700三產(chǎn)品重介旋流器和澳大利亞brVI-360/610型香焦脫介篩,唐山產(chǎn)的GpJ96型加壓過濾機(jī)
6、設(shè)計(jì)特點(diǎn):新增建皮帶走廊用于三產(chǎn)品的給料,采用二組無壓重介旋流器,脫介篩大型化,粗煤泥用煤泥旋流器和高頻篩把關(guān)回收。
7、存在問題:煤泥旋流器分級(jí)效果不好,介質(zhì)消耗較高2~3kg/噸原煤。㈡、開灤煤業(yè)集團(tuán),呂家坨選煤廠
1、設(shè)計(jì)單位:唐山煤科分院設(shè)計(jì)
2、施工單位:開灤煤業(yè)集團(tuán)建安公司施工
3、實(shí)施時(shí)間:2000年3月~10月
4、規(guī)模:入洗125萬噸/年,投資1500萬噸
5、流程及主要設(shè)備:該廠在廠房外新建末煤重介車間,重介改造系統(tǒng)的主要設(shè)備,都采用國內(nèi)設(shè)備,有唐山產(chǎn)NWZX1000/700三產(chǎn)品無壓給料旋流器,鞍山產(chǎn)USL-3645及USL-3045大型脫介篩,馬鞍山產(chǎn)ZXCTN-1030及ZXCTN-1024兩段永磁筒式磁選機(jī),唐山產(chǎn)DZS1525電磁振動(dòng)煤泥篩,并配備了唐山煤科分院的介質(zhì)配制自控系統(tǒng)。該廠采用三產(chǎn)品無壓給料大直徑旋流器在國內(nèi)屬先例,而且脫介篩采用國產(chǎn)大型振動(dòng)篩,廠房布置仿模塊選煤廠,很有特色。㈢、蘭花集團(tuán),伯方選煤廠
1、設(shè)計(jì)單位:平頂山選煤設(shè)計(jì)院
2、施工單位:平頂山中平公司
3、實(shí)施時(shí)間:1999年10月~2000年8月,設(shè)計(jì)、施工
4、規(guī) 模:60萬噸/年,總投資3000萬元(其中模塊1400萬元)
5、流程及主要設(shè)備:工藝流程為原煤預(yù)選脫泥,三產(chǎn)品有壓旋流器分選,浮精、煤泥高效濃縮,壓濾回收。設(shè)備重介改造系統(tǒng)的主要設(shè)備,采用國內(nèi)設(shè)備,有唐山煤科院產(chǎn)3NWE710/5000三產(chǎn)品有壓給料旋流器,鞍山產(chǎn)EK2460型脫介篩,泰安煤礦機(jī)械廠產(chǎn)TLL1000A離心機(jī)和XJX-TA12型浮選機(jī),湖南三匠制造有限責(zé)任公司產(chǎn)的XKEG150精煤壓濾機(jī)和無錫洗遷設(shè)備廠產(chǎn)的MEG150/1070型尾煤泥壓濾機(jī)。
6、設(shè)計(jì)特點(diǎn):模塊設(shè)計(jì)集洗煤、浮選、壓濾于一體,整個(gè)建筑體積小、廠房高度低,工藝簡(jiǎn)單、設(shè)備少,設(shè)備選型先進(jìn)、合理,除介質(zhì)密度調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)外,全部為國產(chǎn)設(shè)備、投資少;工藝靈活可靠,自動(dòng)化程度高,用人少效率高,設(shè)備檢修維護(hù)方便,共用一臺(tái)起重檢修設(shè)備。
7、存在問題:煤泥水系統(tǒng)能力考慮不足,特別是精煤脫水處理量不能滿足生產(chǎn)的要求;高交濃縮機(jī)選型不準(zhǔn),使用效果不好;現(xiàn)場(chǎng)管理經(jīng)驗(yàn)不足,技術(shù)力量不強(qiáng),不能充分發(fā)揮設(shè)備、設(shè)計(jì)的優(yōu)勢(shì),生產(chǎn)效率及經(jīng)濟(jì)效益沒有體現(xiàn)出來。
8、使用情況:入洗量1000噸/月;分選效果Ad=8.00%時(shí),Ep1=0.033、Ep2=0.035;介耗1.5~2kg/噸原煤;洗水濃度10g/L,浮精水分24.55%。第二部分 考察體會(huì)
一、重介選煤技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)通過對(duì)相關(guān)選煤廠的參觀學(xué)習(xí)及與有關(guān)專家座談,普遍認(rèn)為近幾年來,國內(nèi)重介選煤技術(shù)發(fā)展較快,該工藝是一種技術(shù)先進(jìn)、投資較少、適應(yīng)性強(qiáng)、分選效率高、經(jīng)濟(jì)效益好、有一定技術(shù)含量的選煤方法,特別是重介旋流器與傳統(tǒng)的重介分選技術(shù)(立輪、斜輪相比)有工藝簡(jiǎn)單,介質(zhì)回收容易,成本低的優(yōu)勢(shì),是近期國內(nèi)處理難選煤的首選方法。從重介旋流器工藝的發(fā)展趨勢(shì)來看,在國內(nèi)采用無壓入料重介旋流器洗選難選煤的實(shí)例越來越多,旋流器直徑越來越大,分選效果也越來越好,尤其是分選煉焦煤時(shí),多數(shù)采用三產(chǎn)品無壓重介質(zhì)旋流器。從考察的選煤廠來看,對(duì)難選煤及極難選煤,都采用重介選,充分利用其分選精度高、效率高、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的特點(diǎn)。該工藝運(yùn)行可靠,技術(shù)指標(biāo)均能達(dá)到洗煤廠質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化的要求,工藝成熟可靠,分選效果好。
二、重介工藝技術(shù)特點(diǎn)在重介旋流器分選工藝中,應(yīng)用較為普遍有無壓入料和有壓入料兩種方式,其區(qū)別主要在于給料方式的不同,其中:無壓入料方式優(yōu)點(diǎn)在于實(shí)現(xiàn)無壓給料,原煤無需脫泥,減少工藝環(huán)節(jié),減少次生煤泥量,基建投資少;缺點(diǎn)在于介質(zhì)分流量大,增加磁選設(shè)備臺(tái)數(shù)。有壓入料方式優(yōu)點(diǎn)原煤脫泥重介、分選效果好,分流量減少,可減少磁選設(shè)備臺(tái)數(shù);可降低廠房高度;缺點(diǎn)在于增加脫泥系統(tǒng)、工藝系統(tǒng)復(fù)雜;采用有壓入料,增加次生煤泥量;總體來說,增加基建投資費(fèi)用。
三、重介技術(shù)改造的關(guān)鍵問題
1、煤質(zhì)資料的代表性在技術(shù)改造時(shí),提供的煤質(zhì)資料一定要切合實(shí)際,要充分考慮煤層地質(zhì)條件及開采過程中出現(xiàn)的煤質(zhì)波動(dòng)情況,對(duì)煤質(zhì)情況要進(jìn)行認(rèn)真的分析,這樣有助于設(shè)計(jì)時(shí)工藝流程的確定和設(shè)備的選型。
2、重介分選工藝的幾個(gè)原則,包括:關(guān)于重介旋流器有壓入料和無壓入料方式的選擇;關(guān)于二產(chǎn)品重介旋流器和三產(chǎn)品重介旋流器的選擇;關(guān)于大直徑重介旋流器或小直徑旋流器組的選擇與配合;關(guān)于選前脫泥與不脫泥的選擇。這幾個(gè)工藝原則,應(yīng)根據(jù)不同的煤質(zhì)條件合理選用,絕不能用其中一種固定的工藝方式,隨意套用。
3、煤泥回收系統(tǒng)把關(guān)不可缺少對(duì)精煤、中煤脫介,一定要有可靠的粗煤泥把關(guān)回收系統(tǒng),防止煤泥含量過高,系統(tǒng)能力不足,生產(chǎn)造成被動(dòng)。
4、重視解決重介入料的除雜問題重介入料中混有雜物,對(duì)系統(tǒng)危害非常嚴(yán)重,后果是造成管理設(shè)備堵塞,危及生產(chǎn),在改造設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)充分考慮除雜問題。
5、重介中心工藝與原煤準(zhǔn)備及煤泥水系統(tǒng)要匹配
6、重要設(shè)備選型的考慮在各選煤廠考察中,各廠均反映設(shè)備選型一定要慎重,否則,后患無窮。a.介旋器經(jīng)考察調(diào)研,目前國內(nèi)采用無壓給料的工藝方式,較為成熟,應(yīng)用普遍的是石家莊煤礦研
究院選煤分院,即唐山國華科技有限公司生產(chǎn)的系列重介質(zhì)旋流器,目前有31家選煤廠均采用該廠的產(chǎn)品。b.脫泥脫介篩的調(diào)研,目前重介選煤廠篩子脫泥脫介選型有兩種趨熱,一種是全部采用進(jìn)口篩子,如澳大利亞生產(chǎn)的篩分機(jī),該篩分機(jī)性能優(yōu)越,篩分效率高,處理量大,設(shè)備布置安裝,維修,使用非常方便,篩子呈大型化,系列化,但投資相對(duì)較大,一般為國內(nèi)產(chǎn)品價(jià)格的3~5倍。另一種是國內(nèi)設(shè)備,由于受材質(zhì)、加工精度的限制,篩分機(jī)的處理量較小,性能相對(duì)不如進(jìn)口篩子,影響設(shè)計(jì)安裝,使用效果,特別是在工藝布置時(shí)要考慮其檢修空間,占地面積較大,影響總體投資。建議盡量使用單層脫泥脫介篩。d.介質(zhì)密度調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)調(diào)研的各選煤廠均引進(jìn)國外的控制系統(tǒng),以保證合格介質(zhì)的密度和磁性物含量的控制,建議引進(jìn)澳大利亞朗艾道公司或美國通用公司控制系統(tǒng)。e.泵類從各重介選煤廠選用石家莊工業(yè)泵廠生產(chǎn)的渣漿泵的使用情況來看,該泵引進(jìn)澳大利亞WOM公司技術(shù),耐磨耐腐蝕性能優(yōu)越,效率高,設(shè)計(jì)時(shí)要考慮使用變頻調(diào)速給料,適應(yīng)生產(chǎn)需要。耐磨管道選擇衡水耐磨廠生產(chǎn)的管道,彎頭采用球形彎頭,現(xiàn)場(chǎng)效果都比較好。f.磁選機(jī)和離心機(jī)可選擇國內(nèi)成熟產(chǎn)品,馬鞍山ZXGTN型磁選機(jī)和泰安煤機(jī)廠生產(chǎn)的TLL1000A型離心機(jī)。
7、自動(dòng)化控制中,除了必須將介質(zhì)系統(tǒng)的各項(xiàng)自動(dòng)化調(diào)控全部納入全廠順序集中控制以外,還應(yīng)把包括所有介質(zhì)泵類、相關(guān)的管路閥門及其它系統(tǒng)盡可能地全部納入順序控制自動(dòng)開停,真正做到把傳統(tǒng)的由崗位司機(jī)操控設(shè)備的方式改為巡檢方式,以節(jié)省生產(chǎn)人員,實(shí)現(xiàn)高度自動(dòng)化、高度集中控制、高效率的現(xiàn)代化選煤工藝。
8、對(duì)**煤電集團(tuán)公司考察后認(rèn)為:精煤加壓過濾機(jī)使用效果好、經(jīng)濟(jì)效益可觀,但投資較多,每臺(tái)投資近300萬元,處理量為800~1100公斤/小時(shí).平方米,比真空過濾機(jī)大3~5倍,它可代替洗煤廠目前使用的圓盤過濾機(jī)。建議集團(tuán)公司在綜合折舊費(fèi)用上統(tǒng)籌考慮浮精降水的設(shè)備投入。
9、從本次考察的重介選煤廠來看,現(xiàn)場(chǎng)管理對(duì)技術(shù)管理的依賴性較強(qiáng),必須有一支素質(zhì)較高、技能較強(qiáng)的職工隊(duì)伍。建議在實(shí)施該項(xiàng)目前,要充分考慮生產(chǎn)人員的培訓(xùn)工作,同時(shí)要求設(shè)計(jì)施工單位要在包設(shè)計(jì)包投資、包工期、包指標(biāo)的基礎(chǔ)上增加包培訓(xùn)、包管理、包新舊系統(tǒng)銜接、包正常生產(chǎn),使新建的重介系統(tǒng)從開始投產(chǎn)就有一個(gè)較好的管理模式綜上所述,通過這次考察,了解了我國選煤界的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì),對(duì)重介旋流器工藝的優(yōu)缺點(diǎn)、生產(chǎn)運(yùn)行效果及現(xiàn)場(chǎng)管理有了初步的認(rèn)識(shí),為下一步我廠即將進(jìn)行的改造,提供了一定的借鑒第三部分 **洗煤廠技術(shù)改造建議
一、技術(shù)改造的必要性
1、現(xiàn)狀洗煤廠設(shè)計(jì)年入洗能力180萬噸,主要入洗本礦井原煤與集團(tuán)公司內(nèi)部團(tuán)柏礦原煤。原設(shè)計(jì)工藝為選前脫泥、50~0.5mm混合跳汰、中煤重介再選、煤泥濃縮浮選、尾煤壓濾回收,生產(chǎn)產(chǎn)品為1#、2#精煤及中煤。后經(jīng)多次技術(shù)改造,現(xiàn)生產(chǎn)工藝采用混合跳汰、煤泥濃縮浮選的工藝流程,生產(chǎn)8~11級(jí)精煤和4800~4500大卡的中煤產(chǎn)品。近年來,由于井下地質(zhì)條件的變化,礦井生產(chǎn)能力受到制約,入洗煤源發(fā)生了極大的變化,本礦井資源不足,入洗原煤需大量調(diào)入,年調(diào)入量近100萬噸,且入洗煤種多,性質(zhì)差異大,特別是近期將入洗下組煤11#原煤,這就對(duì)洗煤廠現(xiàn)行主洗工藝的適應(yīng)性提出了新的要求。
2、煤質(zhì)分析有關(guān)資料表明,11#原煤灰分在29~35%范圍內(nèi),屬較高灰分,-13mm級(jí)原煤含量近60%,說明原煤易碎。煤泥含量達(dá)15%左右,含量適中,其中浮沉煤泥占本級(jí)含量2~3%,說明原煤不易泥化;-1.40密度級(jí)含量39~41%,灰分9.65%~9.90%,矸石含量20~30%,矸石含量較高。從其可選性來看,11#煤精煤灰分10.5%時(shí),δp±0.1=48.3%,理論回收率為58.83%,屬極難選煤。
3、目前存在的主要問題從生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)、產(chǎn)品指標(biāo),結(jié)合精煤最大產(chǎn)率原則及最大經(jīng)濟(jì)效益的取得的角度考慮,現(xiàn)行生產(chǎn)工藝存在以下問題:⑴ 目前入洗原煤煤質(zhì)變化大,末煤含量大大增加,跳汰機(jī)分選效果變差,從近幾年的生產(chǎn)指標(biāo)來看,中煤帶煤損失較高22~30%,矸石污染8~10%,精煤損失大,嚴(yán)重影響了選煤廠的經(jīng)濟(jì)效益。⑵ 11#原煤極難選的可選性來看,現(xiàn)跳汰工藝很難生產(chǎn)9~11級(jí)精煤,精煤產(chǎn)率無法保障,若單獨(dú)入洗11#原煤,則精煤產(chǎn)率僅為28~33%,產(chǎn)率極低;若與2#、10#原煤混合入洗,則由于煤質(zhì)性質(zhì)的不同,影響精煤最大產(chǎn)率的取得和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。另外,我廠生產(chǎn)1/3焦煤和部分肥煤,煤種較為單一,煤炭銷售市場(chǎng)較窄。而11#原煤?jiǎn)为?dú)入洗生產(chǎn)出的精煤產(chǎn)品,其煤種為主焦煤,煤炭市場(chǎng)較好,因此,針對(duì)11#原煤入洗的問題進(jìn)行主洗工藝技術(shù)改造是必要的。
二、技術(shù)改造建議通過考察,分析現(xiàn)有重介洗煤廠工藝的得失,結(jié)合分公司洗煤廠現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際及設(shè)計(jì)研究部門的建議,根據(jù)“煤炭工業(yè)選煤廠設(shè)計(jì)規(guī)范(MT5007-94)”第5.2.2條:“極難選煤,應(yīng)采用重介質(zhì)選煤法”,的規(guī)定,建議洗煤廠主洗工藝技術(shù)改造選擇重介工藝。
1、技術(shù)改造要求工藝能適應(yīng)市場(chǎng)多級(jí)別多品種生產(chǎn);有利于產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定;遵循最大效益原則,盡量提高精煤產(chǎn)率,減少副產(chǎn)品;生產(chǎn)工藝先進(jìn)、靈活、可靠、簡(jiǎn)化;充分利用現(xiàn)有設(shè)施,盡量降低改造投資;工藝設(shè)備選型技術(shù)先進(jìn),運(yùn)行可靠;改造不影響生產(chǎn)。
2、生產(chǎn)工藝選擇按照技術(shù)改造要求及入洗原煤煤質(zhì)特征,建議采用不分級(jí)不脫泥全入洗方案,即原煤全部進(jìn)入無壓給料三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選,粗選精煤泥將粗粒級(jí)回收后,細(xì)煤泥再進(jìn)入現(xiàn)有的浮選系統(tǒng)分選。工藝流程的特點(diǎn):⑴ 原煤采用無壓給料方式,不但分選精度高,而且排矸能力強(qiáng),次生煤泥和精煤損失量明顯減少,生產(chǎn)故障降低。⑵ 工藝流程簡(jiǎn)單可靠,操作系統(tǒng)方便靈活。系統(tǒng)采用單臺(tái)重介質(zhì)旋流器,以單一低密度懸浮液系統(tǒng)一次分選出精煤、中煤、矸石三種產(chǎn)品,并采用不脫泥分級(jí)選煤工藝,與傳統(tǒng)的重介質(zhì)選煤工藝相比,大大減少了生產(chǎn)環(huán)節(jié)。⑶ 對(duì)原煤的適應(yīng)性非常強(qiáng),產(chǎn)品結(jié)構(gòu)靈活、質(zhì)量穩(wěn)定。兩段分選密度均可方便靈活地在線無級(jí)調(diào)節(jié),精煤和中煤的質(zhì)量都能得到保證。⑷ 有效分選下限可達(dá)0.25mm,可減少浮選入料量,并降低浮選入料灰分。該工藝原則流程圖見附圖
3、改造方案建議考慮兩種改造方案第一種方案:保留原跳汰工藝,在原中煤重介系統(tǒng)的基礎(chǔ)上改造增建90萬噸重介系統(tǒng),用于11#原煤的入洗,也可用于其他原煤的配煤入洗,改造只需增加部分設(shè)備,相應(yīng)地改造給料環(huán)節(jié)及產(chǎn)品運(yùn)輸環(huán)節(jié)等,估算投資690萬元第二種方案:仍然保留原跳汰工藝,在原中煤重介系統(tǒng)的基礎(chǔ)上改造增建180萬噸重介系統(tǒng),可選用單臺(tái)大型旋流器單系統(tǒng),年入洗能力180萬噸,估算投資1400萬元。也可一期改造為90萬噸,二期改造為180萬噸。
4、設(shè)備選型為最大限度地降低投資,應(yīng)盡量利用現(xiàn)有設(shè)備,只有無法利用的設(shè)備才考慮拆除或停用,新增主要設(shè)備不僅技術(shù)上國際領(lǐng)先,而且要運(yùn)行可靠,如:重介質(zhì)分選旋流器,可選用3GDMC1000/700A型無壓給料旋流器(分選上限50mm,可達(dá)80mm,下限0.25mm)。該設(shè)備具有入料上限高、處理量大的特點(diǎn)。只用一種低密度介質(zhì)即能達(dá)到兩種介質(zhì)密度分選三種產(chǎn)品的效果。另外,該設(shè)備耐磨性好,使用壽命長(zhǎng),維護(hù)方便。脫介篩可考慮引進(jìn)香焦篩,其處理量大,脫介效果好,性能均優(yōu)于國內(nèi)設(shè)備精煤離心機(jī)可選用臥式振動(dòng)離心機(jī),該設(shè)備處理能力大,產(chǎn)品水分低。煤泥離心機(jī)可選用臥式振動(dòng)離心機(jī),該設(shè)備處理能力大,產(chǎn)品水分低,有效截留粒度可達(dá)0.1mm,適用于煤泥產(chǎn)品脫水、回收。
三、改造的意義
1、采用無壓三產(chǎn)品重介旋流器工藝在原料煤質(zhì)量波動(dòng)時(shí),適應(yīng)性強(qiáng),更易穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量,分選效果好,精煤產(chǎn)率明顯提高。
2、改造后,可具備生產(chǎn)多品種精煤產(chǎn)品的能力,既能生產(chǎn)1/3焦煤又能生產(chǎn)主焦煤,給洗煤廠的持續(xù)發(fā)展提供了動(dòng)力,同時(shí)中煤產(chǎn)品也可滿足不同熱值的需求,解決現(xiàn)中煤灰分低,庫存多,無場(chǎng)地貯存,制約生產(chǎn)的現(xiàn)狀。
3、通過技術(shù)改造,能夠有效地降低精煤產(chǎn)品中的雜物和副產(chǎn)品中的精煤損失,有利于最大限度地回收資源。
4、從我廠現(xiàn)工藝情況來看,改造存在以下有利條件:可充分利用原設(shè)計(jì)中煤重介系統(tǒng),新建一個(gè)獨(dú)立的重介系統(tǒng),在原有基礎(chǔ)上進(jìn)行改造,不需另建廠房,不影響生產(chǎn)。可利用現(xiàn)有的供配電系統(tǒng)、運(yùn)輸系統(tǒng)、集控系統(tǒng)等設(shè)施。
5、該項(xiàng)目投資少,工期短,具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,可實(shí)現(xiàn)當(dāng)年建設(shè),當(dāng)年投產(chǎn),當(dāng)年度回收投資。
第二篇:洗煤廠技術(shù)改造考察報(bào)告
在分公司領(lǐng)導(dǎo)安排下,根據(jù)洗煤廠入洗11#原煤需對(duì)主洗工藝進(jìn)行改造的要求,由關(guān)澤龍總工帶隊(duì),于2002年12月3日對(duì)省內(nèi)外的重介洗煤廠及科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行了考察調(diào)研,主要任務(wù)是:
1、了解重介選煤的發(fā)展動(dòng)態(tài)及主要設(shè)備的應(yīng)用;
2、了解重介選煤廠的特點(diǎn)及應(yīng)用情況;
3、了解重介選煤廠的現(xiàn)場(chǎng)管理及籌建的前期準(zhǔn)備工作;通過聽介紹、現(xiàn)場(chǎng)考察,并和選煤設(shè)計(jì)院的有關(guān)專家座談,對(duì)重介技術(shù)的發(fā)展及洗煤廠主洗工藝改造的可行性有了初步的認(rèn)識(shí)。現(xiàn)將考察結(jié)果匯報(bào)如下:第一部分 考察選煤廠的情況介紹
一、各洗煤廠情況調(diào)查:㈠、西山煤電集團(tuán),**選煤廠
1、設(shè)計(jì)單位:**選煤設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)
2、施工單位:**煤電集團(tuán)
3、實(shí)施時(shí)間:
4、規(guī) 模:入洗300萬噸/年,投資1400萬元
5、改造工藝及主要設(shè)備:將原來跳汰主選-中煤重介再洗-煤泥浮選工藝改造為無壓三產(chǎn)品重介旋流器-煤泥小直徑旋流器-浮選工藝主要設(shè)備唐山產(chǎn)3GDMG1000/700三產(chǎn)品重介旋流器和澳大利亞brVI-360/治理發(fā)愣功型香焦脫介篩,唐山產(chǎn)的GpJ96型加壓過濾機(jī)
6、設(shè)計(jì)特點(diǎn):新增建皮帶走廊用于三產(chǎn)品的給料,采用二組無壓重介旋流器,脫介篩大型化,粗煤泥用煤泥旋流器和高頻篩把關(guān)回收。
7、存在問題:煤泥旋流器分級(jí)效果不好,介質(zhì)消耗較高2~3kg/噸原煤。㈡、開灤煤業(yè)集團(tuán),呂家坨選煤廠
1、設(shè)計(jì)單位:唐山煤科分院設(shè)計(jì)
2、施工單位:開灤煤業(yè)集團(tuán)建安公司施工
3、實(shí)施時(shí)間:2000年3月~10月
4、規(guī)模:入洗125萬噸/年,投資1500萬噸
5、流程及主要設(shè)備:該廠在廠房外新建末煤重介車間,重介改造系統(tǒng)的主要設(shè)備,都采用國內(nèi)設(shè)備,有唐山產(chǎn)NWZX1000/700三產(chǎn)品無壓給料旋流器,鞍山產(chǎn)USL-3645及USL-3045大型脫介篩,馬鞍山產(chǎn)ZXCTN-1030及ZXCTN-1024兩段永磁筒式磁選機(jī),唐山產(chǎn)DZS1525電磁振動(dòng)煤泥篩,并配備了唐山煤科分院的介質(zhì)配制自控系統(tǒng)。該廠采用三產(chǎn)品無壓給料大直徑旋流器在國內(nèi)屬先例,而且脫介篩采用國產(chǎn)大型振動(dòng)篩,廠房布置仿模塊選煤廠,很有特色。㈢、蘭花集團(tuán),伯方選煤廠
1、設(shè)計(jì)單位:平頂山選煤設(shè)計(jì)院
2、施工單位:平頂山中平公司
3、實(shí)施時(shí)間:1999年10月~2000年8月,設(shè)計(jì)、施工
4、規(guī) 模:60萬噸/年,總投資3000萬元(其中模塊1400萬元)
5、流程及主要設(shè)備:工藝流程為原煤預(yù)選脫泥,三產(chǎn)品有壓旋流器分選,浮精、煤泥高效濃縮,壓濾回收。設(shè)備重介改造系統(tǒng)的主要設(shè)備,采用國內(nèi)設(shè)備,有唐山煤科院產(chǎn)3NWE710/5000三產(chǎn)品有壓給料旋流器,鞍山產(chǎn)EK2460型脫介篩,泰安煤礦機(jī)械廠產(chǎn)TLL1000A離心機(jī)和XJX-TA12型浮選機(jī),湖南三匠制造有限責(zé)任公司產(chǎn)的XKEG150精煤壓濾機(jī)和無錫洗遷設(shè)備廠產(chǎn)的MEG150/1070型尾煤泥壓濾機(jī)。
6、設(shè)計(jì)特點(diǎn):模塊設(shè)計(jì)集洗煤、浮選、壓濾于一體,整個(gè)建筑體積小、廠房高度低,工藝簡(jiǎn)單、設(shè)備少,設(shè)備選型先進(jìn)、合理,除介質(zhì)密度調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)外,全部為國產(chǎn)設(shè)備、投資少;工藝靈活可靠,自動(dòng)化程度高,用人少效率高,設(shè)備檢修維護(hù)方便,共用一臺(tái)起重檢修設(shè)備。
7、存在問題:煤泥水系統(tǒng)能力考慮不足,特別是精煤脫水處理量不能滿足生產(chǎn)的要求;高交濃縮機(jī)選型不準(zhǔn),使用效果不好;現(xiàn)場(chǎng)管理經(jīng)驗(yàn)不足,技術(shù)力量不強(qiáng),不能充分發(fā)揮設(shè)備、設(shè)計(jì)的優(yōu)勢(shì),生產(chǎn)效率及經(jīng)濟(jì)效益沒有體現(xiàn)出來。
8、使用情況:入洗量1000噸/月;分選效果Ad=8.00%時(shí),Ep1=0.033、Ep2=0.035;介耗1.5~2kg/噸原煤;洗水濃度10g/L,浮精水分24.55%。第二部分 考察體會(huì)
一、重介選煤技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)通過對(duì)相關(guān)選煤廠的參觀學(xué)習(xí)及與有關(guān)專家座談,普遍認(rèn)為近幾年來,國內(nèi)重介選煤技術(shù)發(fā)展較快,該工藝是一種技術(shù)先進(jìn)、投資較少、適應(yīng)性強(qiáng)、分選效率高、經(jīng)濟(jì)效益好、有一定技術(shù)含量的選煤方法,特別是重介旋流器與傳統(tǒng)的重介分選技術(shù)(立輪、斜輪相比)有工藝簡(jiǎn)單,介質(zhì)回收容易,成本低的優(yōu)勢(shì),是近期國內(nèi)處理難選煤的首選方法。從重介旋流器工藝的發(fā)展趨勢(shì)來看,在國內(nèi)采用無壓入料重介旋流器洗選難選煤的實(shí)例越來越多,旋流器直徑越來越大,分選效果也越來越好,尤其是分選煉焦煤時(shí),多數(shù)采用三產(chǎn)品無壓重介質(zhì)旋流器。從考察的選煤廠來看,對(duì)難選煤及極難選煤,都采用重介選,充分利用其分選精度高、效率高、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的特點(diǎn)。該工藝運(yùn)行可靠,技術(shù)指標(biāo)均能達(dá)到洗煤廠質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化的要求,工藝成熟可靠,分選效果好。
二、重介工藝技術(shù)特點(diǎn)在重介旋流器分選工藝中,應(yīng)用較為普遍有無壓入料和有壓入料兩種方式,其區(qū)別主要在于給料方式的不同,其中:無壓入料方式優(yōu)點(diǎn)在于實(shí)現(xiàn)無壓給料,原煤無需脫泥,減少工藝環(huán)節(jié),減少次生煤泥量,基建投資少;缺點(diǎn)在于介質(zhì)分流量大,增加磁選設(shè)備臺(tái)數(shù)。有壓入料方式優(yōu)點(diǎn)原煤脫泥重介、分選效果好,分流量減少,可減少磁選設(shè)備臺(tái)數(shù);可降低廠房高度;缺點(diǎn)在于增加脫泥系統(tǒng)、工藝系統(tǒng)復(fù)雜;采用有壓入料,增加次生煤泥量;總體來說,增加基建投資費(fèi)用。
三、重介技術(shù)改造的關(guān)鍵問題
1、煤質(zhì)資料的代表性在技術(shù)改造時(shí),提供的煤質(zhì)資料一定要切合實(shí)際,要充分考慮煤層地質(zhì)條件及開采過程中出現(xiàn)的煤質(zhì)波動(dòng)情況,對(duì)煤質(zhì)情況要進(jìn)行認(rèn)真的分析,這樣有助于設(shè)計(jì)時(shí)工藝流程的確定和設(shè)備的選型。
2、重介分選工藝的幾個(gè)原則,包括:關(guān)于重介旋流器有壓入料和無壓入料方式的選擇;關(guān)于二產(chǎn)品重介旋流器和三產(chǎn)品重介旋流器的選擇;關(guān)于大直徑重介旋流器或小直徑旋流器組的選擇與配合;關(guān)于選前脫泥與不脫泥的選擇。這幾個(gè)工藝原則,應(yīng)根據(jù)不同的煤質(zhì)
條件合理選用,絕不能用其中一種固定的工藝方式,隨意套用。
3、煤泥回收系統(tǒng)把關(guān)不可缺少對(duì)精煤、中煤脫介,一定要有可靠的粗煤泥把關(guān)回收系統(tǒng),防止煤泥含量過高,系統(tǒng)能力不足,生產(chǎn)造成被動(dòng)。
4、重視解決重介入料的除雜問題重介入料中混有雜物,對(duì)系統(tǒng)危害非常嚴(yán)重,后果是造成管理設(shè)備堵塞,危及生產(chǎn),在改造設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)充分考慮除雜問題。
5、重介中心工藝與原煤準(zhǔn)備及煤泥水系統(tǒng)要匹配
6、重要設(shè)備選型的考慮在各選煤廠考察中,各廠均反映設(shè)備選型一定要慎重,否則,后患無窮。a.介旋器經(jīng)考察調(diào)研,目前國內(nèi)采用無壓給料的工藝方式,較為成熟,應(yīng)用普遍的是石家莊煤礦研究院選煤分院,即唐山國華科技有限公司生產(chǎn)的系列重介質(zhì)旋流器,目前有31家選煤廠均采用該廠的產(chǎn)品。b.脫泥脫介篩的調(diào)研,目前重介選煤廠篩子脫泥脫介選型有兩種趨熱,一種是全部采用進(jìn)口篩子,如澳大利亞生產(chǎn)的篩分機(jī),該篩分機(jī)性能優(yōu)越,篩分效率高,處理量大,設(shè)備布置安裝,維修,使用非常方便,篩子呈大型化,系列化,但投資相對(duì)較大,一般為國內(nèi)產(chǎn)品價(jià)格的3~5倍。另一種是國內(nèi)設(shè)備,由于受材質(zhì)、加工精度的限制,篩分機(jī)的處理量較小,性能相對(duì)不如進(jìn)口篩子,影響設(shè)計(jì)安裝,使用效果,特別是在工藝布置時(shí)要考慮其檢修空間,占地面積較大,影響總體投資。建議盡量使用單層脫泥脫介篩。d.介質(zhì)密度調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)調(diào)研的各選煤廠均引進(jìn)國外的控制系統(tǒng),以保證合格介質(zhì)的密度和磁性物含量的控制,建議引進(jìn)澳大利亞朗艾道公司或美國通用公司控制系統(tǒng)。e.泵類從各重介選煤廠選用石家莊工業(yè)泵廠生產(chǎn)的渣漿泵的使用情況來看,該泵引進(jìn)澳大利亞WOM公司技術(shù),耐磨耐腐蝕性能優(yōu)越,效率高,設(shè)計(jì)時(shí)要考慮使用變頻調(diào)速給料,適應(yīng)生產(chǎn)需要。耐磨管道選擇衡水耐磨廠生產(chǎn)的管道,彎頭采用球形彎頭,現(xiàn)場(chǎng)效果都比較好。f.磁選機(jī)和離心機(jī)可選擇國內(nèi)成熟產(chǎn)品,馬鞍山ZXGTN型磁選機(jī)和泰安煤機(jī)廠生產(chǎn)的TLL1000A型離心機(jī)。
7、自動(dòng)化控制中,除了必須將介質(zhì)系統(tǒng)的各項(xiàng)自動(dòng)化調(diào)控全部納入全廠順序集中控制以外,還應(yīng)把包括所有介質(zhì)泵類、相關(guān)的管路閥門及其它系統(tǒng)盡可能地全部納入順序控制自動(dòng)開停,真正做到把傳統(tǒng)的由崗位司機(jī)操控設(shè)備的方式改為巡檢方式,以節(jié)省生產(chǎn)人員,實(shí)現(xiàn)高度自動(dòng)化、高度集中控制、高效率的現(xiàn)代化選煤工藝。
8、對(duì)**煤電集團(tuán)公司考察后認(rèn)為:精煤加壓過濾機(jī)使用效果好、經(jīng)濟(jì)效益可觀,但投資較多,每臺(tái)投資近300萬元,處理量為800~1100公斤/小時(shí).平方米,比真空過濾機(jī)大3~5倍,它可代替洗煤廠目前使用的圓盤過濾機(jī)。建議集團(tuán)公司在綜合折舊費(fèi)用上統(tǒng)籌考慮浮精降水的設(shè)備投入。
9、從本次考察的重介選煤廠來看,現(xiàn)場(chǎng)管理對(duì)技術(shù)管理的依賴性較強(qiáng),必須有一支素質(zhì)較高、技能較強(qiáng)的職工隊(duì)伍。建議在實(shí)施該項(xiàng)目前,要充分考慮生產(chǎn)人員的培訓(xùn)工作,同時(shí)要求設(shè)計(jì)施工單位要在包設(shè)計(jì)包投資、包工期、包指標(biāo)的基礎(chǔ)上增加包培訓(xùn)、包管理、包新舊系統(tǒng)銜接、包正常生產(chǎn),使新建的重介系統(tǒng)從開始投產(chǎn)就有一個(gè)較好的管理模式綜上所述,通過這次考察,了解了我國選煤界的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì),對(duì)重介旋流器工藝的優(yōu)缺點(diǎn)、生產(chǎn)運(yùn)行效果及現(xiàn)場(chǎng)管理有了初步的認(rèn)識(shí),為下一步我廠即將進(jìn)行的改造,提供了一定的借鑒第三部分 **洗煤廠技術(shù)改造建議
一、技術(shù)改造的必要性
1、現(xiàn)狀洗煤廠設(shè)計(jì)年入洗能力180萬噸,主要入洗本礦井原煤與集團(tuán)公司內(nèi)部團(tuán)柏礦原煤。原設(shè)計(jì)工藝為選前脫泥、50~0.5mm混合跳汰、中煤重介再選、煤泥濃縮浮選、尾煤壓濾回收,生產(chǎn)產(chǎn)品為1#、2#精煤及中煤。后經(jīng)多次技術(shù)改造,現(xiàn)生產(chǎn)工藝采用混合跳汰、煤泥濃縮浮選的工藝流程,生產(chǎn)8~11級(jí)精煤和4800~4500大卡的中煤產(chǎn)品。近年來,由于井下地質(zhì)條件的變化,礦井生產(chǎn)能力受到制約,入洗煤源發(fā)生了極大的變化,本礦井資源不足,入洗原煤需大量調(diào)入,年調(diào)入量近100萬噸,且入洗煤種多,性質(zhì)差異大,特別是近期將入洗下組煤11#原煤,這就對(duì)洗煤廠現(xiàn)行主洗工藝的適應(yīng)性提出了新的要求。
2、煤質(zhì)分析有關(guān)資料表明,11#原煤灰分在29~35%范圍內(nèi),屬較高灰分,-13mm級(jí)原煤含量近60%,說明原煤易碎。煤泥含量達(dá)15%左右,含量適中,其中浮沉煤泥占本級(jí)含量2~3%,說明原煤不易泥化;-1.40密度級(jí)含量39~41%,灰分9.65%~9.90%,矸石含量20~30%,矸石含量較高。從其可選性來看,11#煤精煤灰分10.5%時(shí),δp±0.1=48.3%,理論回收率為58.83%,屬極難選煤。
3、目前存在的主要問題從生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)、產(chǎn)品指標(biāo),結(jié)合精煤最大產(chǎn)率原則及最大經(jīng)濟(jì)效益的取得的角度考慮,現(xiàn)行生產(chǎn)工藝存在以下問題:⑴ 目前入洗原煤煤質(zhì)變化大,末煤含量大大增加,跳汰機(jī)分選效果變差,從近幾年的生產(chǎn)指標(biāo)來看,中煤帶煤損失較高22~30%,矸石污染8~10%,精煤損失大,嚴(yán)重影響了選煤廠的經(jīng)濟(jì)效益。⑵ 11#原煤極難選的可選性來看,現(xiàn)跳汰工藝很難生產(chǎn)9~11級(jí)精煤,精煤產(chǎn)率無法保障,若單獨(dú)入洗11#原煤,則精煤產(chǎn)率僅為28~33%,產(chǎn)率極低;若與2#、10#原煤混合入洗,則由于煤質(zhì)性質(zhì)的不同,影響精煤最大產(chǎn)率的取得和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。另外,我廠生產(chǎn)1/3焦煤和部分肥煤,煤種較為單一,煤炭銷售市場(chǎng)較窄。而11#原煤?jiǎn)为?dú)入洗生產(chǎn)出的精煤產(chǎn)品,其煤種為主焦煤,煤炭市場(chǎng)較好,因此,針對(duì)11#原煤入洗的問題進(jìn)行主洗工藝技術(shù)改造是必要的。
二、技術(shù)改造建議通過考察,分析現(xiàn)有重介洗煤廠工藝的得失,結(jié)合分公司洗煤廠現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際及設(shè)計(jì)研究部門的建議,根據(jù)“煤炭工業(yè)選煤廠設(shè)計(jì)規(guī)范(MT5007-94)”第5.2.2條:“極難選煤,應(yīng)采用重介質(zhì)選煤法”,的規(guī)定,建議洗煤廠主洗工藝技術(shù)改造選擇重介工藝。
1、技術(shù)改造要求工藝能適應(yīng)市場(chǎng)多級(jí)別多品種生產(chǎn);有利于產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定;遵循最大效益原則,盡量提高精煤產(chǎn)率,減少副產(chǎn)品;生產(chǎn)工藝先進(jìn)、靈活、可靠、簡(jiǎn)化;充分利用現(xiàn)有設(shè)
第三篇:洗煤廠技術(shù)改造考察報(bào)告 (3000字)
洗煤廠技術(shù)改造考察報(bào)告
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在分公司領(lǐng)導(dǎo)安排下,根據(jù)洗煤廠入洗11#原煤需對(duì)主洗工藝進(jìn)行改造的要求,由關(guān)澤龍總工帶隊(duì),于2002年12月3日對(duì)省內(nèi)外的重介洗煤廠及科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行了考察調(diào)研,主要任務(wù)是:
1、了解重介選煤的發(fā)展動(dòng)態(tài)及主要設(shè)備的應(yīng)用;
2、了解重介選煤廠的特點(diǎn)及應(yīng)用情況;
3、了解重介選煤廠的現(xiàn)場(chǎng)管理及籌建的前期準(zhǔn)備工作;通過聽介紹、現(xiàn)場(chǎng)考察,并和選煤設(shè)計(jì)院的有關(guān)專家座談,對(duì)重介技術(shù)的發(fā)展及洗煤廠主洗工藝改造的可行性有了初步的認(rèn)識(shí)。現(xiàn)將考察結(jié)果匯報(bào)如下:
第一部分考察選煤廠的情況介紹
一、各洗煤廠情況調(diào)查:
㈠、西山煤電集團(tuán),**選煤廠
1、設(shè)計(jì)單位:**選煤設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)
2、施工單位:**煤電集團(tuán)
3、實(shí)施時(shí)間:
4、規(guī)模:入洗300萬噸/年,投資1400萬元
5、改造工藝及主要設(shè)備:將原來跳汰主選-中煤重介再洗-煤泥浮選工藝改造為無壓三產(chǎn)品重介旋流器-煤泥小直徑旋流器-浮選工藝主要設(shè)備唐山產(chǎn)3gdmg1000/700三產(chǎn)品重介旋流器和澳大利亞brvi-360/610型香焦脫介篩,唐山產(chǎn)的gpj96型加壓過濾機(jī)
6、設(shè)計(jì)特點(diǎn):新增建皮帶走廊用于三產(chǎn)品的給料,采用二組無壓重介旋流器,脫介篩大型化,粗煤泥用煤泥旋流器和高頻篩把關(guān)回收。
7、存在問題:煤泥旋流器分級(jí)效果不好,介質(zhì)消耗較高2~3kg/噸原煤。㈡、開灤煤業(yè)集團(tuán),呂家坨選煤廠
1、設(shè)計(jì)單位:唐山煤科分院設(shè)計(jì)
2、施工單位:開灤煤業(yè)集團(tuán)建安公司施工
3、實(shí)施時(shí)間:2000年3月~10月
4、規(guī)模:入洗125萬噸/年,投資1500萬噸
5、流程及主要設(shè)備:該廠在廠房外新建末煤重介車間,重介改造系統(tǒng)的主要設(shè)備,都采用國內(nèi)設(shè)備,有唐山產(chǎn)nwzx1000/700三產(chǎn)品無壓給料旋流器,鞍山產(chǎn)usl-3645及usl-3045大型脫介篩,馬鞍山產(chǎn)zxctn-1030及zxctn-1024兩段永磁筒式磁選機(jī),唐山產(chǎn)dzs1525電磁振動(dòng)煤泥篩,并配備了唐山煤科分院的介質(zhì)配制自控系統(tǒng)。該廠采用三產(chǎn)品無壓給料大直徑旋流器在國內(nèi)屬先例,而且脫介篩采用國產(chǎn)大型振動(dòng)篩,廠房布置仿模塊選煤廠,很有特色。㈢、蘭花集團(tuán),伯方選煤廠
1、設(shè)計(jì)單位:平頂山選煤設(shè)計(jì)院
2、施工單位:平頂山中平公司
3、實(shí)施時(shí)間:1999年10月~2000年8月,設(shè)計(jì)、施工
4、規(guī)模:60萬噸/年,總投資3000萬元(其中模塊1400萬元)
5、流程及主要設(shè)備:工藝流程為原煤預(yù)選脫泥,三產(chǎn)品有壓旋流器分選,浮精、煤泥高效濃縮,壓濾回收。設(shè)備重介改造系統(tǒng)的主要設(shè)備,采用國內(nèi)設(shè)備,有唐山煤科院產(chǎn)3nwe710/5000三產(chǎn)品有壓給料旋流器,鞍山產(chǎn)ek2460型脫介篩,泰安煤礦機(jī)械廠產(chǎn)tll1000a離心機(jī)和xjx-ta12型浮選機(jī),湖南三匠制造有限責(zé)任公司產(chǎn)的xkeg150精煤壓濾機(jī)和無錫洗遷設(shè)備廠產(chǎn)的meg150/1070型尾煤泥壓濾機(jī)。
6、設(shè)計(jì)特點(diǎn):模塊設(shè)計(jì)集洗煤、浮選、壓濾于一體,整個(gè)建筑體積小、廠房高度低,工藝簡(jiǎn)單、設(shè)備少,設(shè)備選型先進(jìn)、合理,除介質(zhì)密度調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)外,全部為國產(chǎn)設(shè)備、投資少;工藝靈活可靠,自動(dòng)化程度高,用人少效率高,設(shè)備檢修維護(hù)方便,共用一臺(tái)起重檢修設(shè)備。
7、存在問題:煤泥水系統(tǒng)能力考慮不足,特別是精煤脫水處理量不能滿足生產(chǎn)的要求;高效濃縮機(jī)選型不準(zhǔn),使用效果不好;現(xiàn)場(chǎng)管理經(jīng)驗(yàn)不足,技術(shù)力量不強(qiáng),不能充分發(fā)揮設(shè)備、設(shè)計(jì)的優(yōu)勢(shì),生產(chǎn)效率及經(jīng)濟(jì)效益沒有體現(xiàn)出來。
8、使用情況:入洗量1000噸/月;分選效果ad=8.00%時(shí),ep1=0.033、ep2=0.035;介耗1.5~2kg/噸原煤;洗水濃度10g/l,浮精水分24.55%。
第二部分考察體會(huì)
一、重介選煤技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)通過對(duì)相關(guān)選煤廠的參觀學(xué)習(xí)及與有關(guān)專家座談,普遍認(rèn)為近幾年來,國內(nèi)重介選煤技術(shù)發(fā)展較快,該工藝是一種技術(shù)先進(jìn)、投資較少、適應(yīng)性強(qiáng)、分選效率高、經(jīng)濟(jì)效益好、有一定技術(shù)含量的選煤方法,特別是重介旋流器與傳統(tǒng)的重介分選技術(shù)(立輪、斜輪相比)有工藝簡(jiǎn)單,介質(zhì)回收容易,成本低的優(yōu)勢(shì),是近期國內(nèi)處理難選煤的首選方法。從重介旋流器工藝的發(fā)展趨勢(shì)來看,在國內(nèi)采用無壓入料重介旋流器洗選難選煤的實(shí)例越來越多,旋流器直徑越來越大,分選效果也越來越好,尤其是分選煉焦煤時(shí),多數(shù)采用三產(chǎn)品無壓重介質(zhì)旋流器。從考察的選煤廠來看,對(duì)難選煤及極難選煤,都采用重介選,充分利用其分選精度高、效率高、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的特點(diǎn)。該工藝運(yùn)行可靠,技術(shù)指標(biāo)均能達(dá)到洗煤廠質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化的要求,工藝成熟可靠,分選效果好。
二、重介工藝技術(shù)特點(diǎn)
在重介旋流器分選工藝中,應(yīng)用較為普遍有無壓入料和有壓入料兩種方式,其區(qū)別主要在于給料方式的不同,其中:無壓入料方式優(yōu)點(diǎn)在于實(shí)現(xiàn)無壓給料,原煤無需脫泥,減少工藝環(huán)節(jié),減少次生煤泥量,基建投資少;缺點(diǎn)在于介質(zhì)分流量大,增加磁選設(shè)備臺(tái)數(shù)。有壓入料方式優(yōu)點(diǎn)原煤脫泥重介、分選效果好,分流量減少,可減少磁選設(shè)備臺(tái)數(shù);可降低廠房高度;缺點(diǎn)在于增加脫泥系統(tǒng)、工藝系統(tǒng)復(fù)雜;采用有壓入料,增加次生煤泥量;總體來說,增加基建投資費(fèi)用。
三、重介技術(shù)改造的關(guān)鍵問題
1、煤質(zhì)資料的代表性在技術(shù)改造時(shí),提供的煤質(zhì)資料一定要切合實(shí)際,要充分考慮煤層地質(zhì)條件及開采過程中出現(xiàn)的煤質(zhì)波動(dòng)情況,對(duì)煤質(zhì)情況要進(jìn)行認(rèn)真的分析,這樣有助于設(shè)計(jì)時(shí)工藝流程的確定和設(shè)備的選型。
2、重介分選工藝的幾個(gè)原則,包括:關(guān)于重介旋流器有壓入料和無壓入料方式的選擇;關(guān)于二產(chǎn)品重介旋流器和三產(chǎn)品重介旋流器的選擇;關(guān)于大直徑重介旋流器或小直徑旋流器組的選擇與配合;關(guān)于選前脫泥與不脫泥的選擇。這幾個(gè)工藝原則,應(yīng)根據(jù)不同的煤質(zhì)條件合理選用,絕不能用其中一種固定的工藝方式,隨意套用。
3、煤泥回收系統(tǒng)把關(guān)不可缺少對(duì)精煤、中煤脫介,一定要有可靠的粗煤泥把關(guān)回收系統(tǒng),防止煤泥含量過高,系統(tǒng)能力不足,生產(chǎn)造成被動(dòng)。
4、重視解決重介入料的除雜問題重介入料中混有雜物,對(duì)系統(tǒng)危害非常嚴(yán)重,后果是造成管理設(shè)備堵塞,危及生產(chǎn),在改造設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)充分考慮除雜問題。
5、重介中心工藝與原煤準(zhǔn)備及煤泥水系統(tǒng)要匹配。
6、重要設(shè)備選型的考慮在各選煤廠考察中,各廠均反映設(shè)備選型一定要慎重,否則,后患無窮。
a.介旋器經(jīng)考察調(diào)研,目前國內(nèi)采用無壓給料的工藝方式,較為成熟,應(yīng)用普遍的是石家莊煤礦研究院選煤分院,即唐山國華科技有限公司生產(chǎn)的系列重介質(zhì)旋流器,目前有31家選煤廠均采用該廠的產(chǎn)品。b.脫泥脫介篩的調(diào)研,目前重介選煤廠篩子脫泥脫介選型有兩種趨熱,一種是全部采用進(jìn)口篩子,如澳大利亞生產(chǎn)的篩分機(jī),該篩分機(jī)性能優(yōu)越,篩分效率高,處理量大,設(shè)備布置安裝,維修,使用非常方便,篩子呈大型化,系列化,但投資相對(duì)較大,一般為國內(nèi)產(chǎn)品價(jià)格的3~5倍。另一種是國內(nèi)設(shè)備,由于受材質(zhì)、加工精度的限制,篩分機(jī)的處理量較小,性能相對(duì)不如進(jìn)口篩子,影響設(shè)計(jì)安裝,使用效果,特別是在工藝布置時(shí)要考慮其檢修空間,占地面積較大,影響總體投資。建議盡量使用單層脫泥脫介篩。d.介質(zhì)密度調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)調(diào)研的各選煤廠均引進(jìn)國外的控制系統(tǒng),以保證合格介質(zhì)的密度和磁性物含量的控制,建議引進(jìn)澳大利亞朗艾道公司或美國通用公司控制系統(tǒng)。e.泵類從各重介選煤廠選用石家莊工業(yè)泵廠生產(chǎn)的渣漿泵的使用情況來看,該泵引進(jìn)澳大利亞wom公司技術(shù),耐磨耐腐蝕性能優(yōu)越,效率高,設(shè)計(jì)時(shí)要考慮使用變頻調(diào)速給料,適應(yīng)生產(chǎn)需要。耐磨管道選擇衡水耐磨廠生產(chǎn)的管道,彎頭采用球形彎頭,現(xiàn)場(chǎng)效果都比較好。f.磁選機(jī)和離心機(jī)可選擇國內(nèi)成熟產(chǎn)品,馬鞍山zxgtn型磁選機(jī)和泰安煤機(jī)廠生產(chǎn)的tll1000a型離心機(jī)。
7、自動(dòng)化控制中,除了必須將介質(zhì)系統(tǒng)的各項(xiàng)自動(dòng)化調(diào)控全部納入全廠順序集中控制以外,還應(yīng)把包括所有介質(zhì)泵類、相關(guān)的管路閥門及其它系統(tǒng)盡可能地全部納入順序控制自動(dòng)開停,真正做到把傳統(tǒng)的由崗位司機(jī)操控設(shè)備的方式改為巡檢方式,以節(jié)省生產(chǎn)人員,實(shí)現(xiàn)高度自動(dòng)化、高度集中控制、高效率的現(xiàn)代化選煤工藝。
8、對(duì)**煤電集團(tuán)公司考察后認(rèn)為:精煤加壓過濾機(jī)使用效果好、經(jīng)濟(jì)效益可觀,但投資較多,每臺(tái)投資近300萬元,處理量為800~1100公斤/小時(shí).平方米,比真空過濾機(jī)大3~5倍,它可代替洗煤廠目前使用的圓盤過濾機(jī)。建議集團(tuán)公司在綜合折舊費(fèi)用上統(tǒng)籌考慮浮精降水的設(shè)備投入。
9、從本次考察的重介選煤廠來看,現(xiàn)場(chǎng)管理對(duì)技術(shù)管理的依賴性較強(qiáng),必須有一支素質(zhì)較高、技能較強(qiáng)的職工隊(duì)伍。建議在實(shí)施該項(xiàng)目前,要充分考慮生產(chǎn)人員的培訓(xùn)工作,同時(shí)要求設(shè)計(jì)施工單位要在包設(shè)計(jì)包投資、包工期、包指標(biāo)的基礎(chǔ)上增加包培訓(xùn)、包管理、包新舊系統(tǒng)銜接、包正常生產(chǎn),使新建的重介系統(tǒng)從開始投產(chǎn)就有一個(gè)較好的管理模式
綜上所述,通過這次考察,了解了我國選煤界的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì),對(duì)重介旋流器工藝的優(yōu)缺點(diǎn)、生產(chǎn)運(yùn)行效果及現(xiàn)場(chǎng)管理有了初步的認(rèn)識(shí),為下一步我廠即將進(jìn)行的改造,提供了一定的借鑒
第三部分**洗煤廠技術(shù)改造建議
一、技術(shù)改造的必要性
1、現(xiàn)狀洗煤廠設(shè)計(jì)年入洗能力180萬噸,主要入洗本礦井原煤與集團(tuán)公司內(nèi)部團(tuán)柏礦原煤。原設(shè)計(jì)工藝為選前脫泥、50~0.5mm混合跳汰、中煤重介再選、煤泥濃縮浮選、尾煤壓濾回收,生產(chǎn)產(chǎn)品為1#、2#精煤及中煤。后經(jīng)多次技術(shù)改造,現(xiàn)生產(chǎn)工藝采用混合跳汰、煤泥濃縮浮選的工藝流程,生產(chǎn)8~11級(jí)精煤和4800~4500大卡的中煤產(chǎn)品。近年來,由于井下地質(zhì)條件的變化,礦井生產(chǎn)能力受到制約,入洗煤源發(fā)生了極大的變化,本礦井資源不足,入洗原煤需大量調(diào)入,年調(diào)入量近100萬噸,且入洗煤種多,性質(zhì)差異大,特別是近期將入洗下組煤11#原煤,這就對(duì)洗煤廠現(xiàn)行主洗工藝的適應(yīng)性提出了新的要求。
2、煤質(zhì)分析有關(guān)資料表明,11#原煤灰分在29~35%范圍內(nèi),屬較高灰分,-13mm級(jí)原煤含量近60%,說明原煤易碎。煤泥含量達(dá)15%左右,含量適中,其中浮沉煤泥占本級(jí)含量2~3%,說明原煤不易泥化;-1.40密度級(jí)含量39~41%,灰分9.65%~9.90%,矸石含量20~30%,矸石含量較高。從其可選性來看,11#煤精煤灰分10.5%時(shí),δp±0.1=48.3%,理論回收率為58.83%,屬極難選煤。
3、目前存在的主要問題從生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)、產(chǎn)品指標(biāo),結(jié)合精煤最大產(chǎn)率原則及最大經(jīng)濟(jì)效益的取得的角度考慮,現(xiàn)行生產(chǎn)工藝存在以下問題:⑴目前入洗原煤煤質(zhì)變化大,末煤含量大大增加,跳汰機(jī)分選效果變差,從近幾年的生產(chǎn)指標(biāo)來看,中煤帶煤損失較高22~30%,矸石污染8~10%,精煤損失大,嚴(yán)重影響了選煤廠的經(jīng)濟(jì)效益。
⑵11#原煤極難選的可選性來看,現(xiàn)跳汰工藝很難生產(chǎn)9~11級(jí)精煤,精煤產(chǎn)率無法保障,若單獨(dú)入洗11#原煤,則精煤產(chǎn)率僅為28~33%,產(chǎn)率極低;若與2#、10#原煤混合入洗,則由于煤質(zhì)性質(zhì)的不同,影響精煤最大產(chǎn)率的取得和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。另外,我廠生產(chǎn)1/3焦煤和部分肥煤,煤種較為單一,煤炭銷售市場(chǎng)較窄。而11#原煤?jiǎn)为?dú)入洗生產(chǎn)出的精煤產(chǎn)品,其煤種為主焦煤,煤炭市場(chǎng)較好,因此,針對(duì)11#原煤入洗的問題進(jìn)行主洗工藝技術(shù)改造是必要的。
二、技術(shù)改造建議
通過考察,分析現(xiàn)有重介洗煤廠工藝的得失,結(jié)合分公司洗煤廠現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際及設(shè)計(jì)研究部門的建議,根據(jù)“煤炭工業(yè)選煤廠設(shè)計(jì)規(guī)范(mt5007-94)”第5.2.2條:“極難選煤,應(yīng)采用重介質(zhì)選煤法”的規(guī)定,建議洗煤廠主洗工藝技術(shù)改造選擇重介工藝。
1、技術(shù)改造要求工藝能適應(yīng)市場(chǎng)多級(jí)別多品種生產(chǎn);有利于產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定;遵循最大效益原則,盡量提高精煤產(chǎn)率,減少副產(chǎn)品;生產(chǎn)工藝先進(jìn)、靈活、可靠、簡(jiǎn)化;充分利用現(xiàn)有設(shè)施,盡量降低改造投資;工藝設(shè)備選型技術(shù)先進(jìn),運(yùn)行可靠;改造不影響生產(chǎn)。
2、生產(chǎn)工藝選擇按照技術(shù)改造要求及入洗原煤煤質(zhì)特征,建議采用不分級(jí)不脫泥全入洗方案,即原煤全部進(jìn)入無壓給料三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選,粗選精煤泥將粗粒級(jí)回收后,細(xì)煤泥再進(jìn)入現(xiàn)有的浮選系統(tǒng)分選。工藝流程的特點(diǎn): ⑴原煤采用無壓給料方式,不但分選精度高,而且排矸能力強(qiáng),次生煤泥和精煤損失量明顯減少,生產(chǎn)故障降低。
⑵工藝流程簡(jiǎn)單可靠,操作系統(tǒng)方便靈活。系統(tǒng)采用單臺(tái)重介質(zhì)旋流器,以單一低密度懸浮液系統(tǒng)一次分選出精煤、中煤、矸石三種產(chǎn)品,并采用不脫泥分級(jí)選煤工藝,與傳統(tǒng)的重介質(zhì)選煤工藝相比,大大減少了生產(chǎn)環(huán)節(jié)。
⑶對(duì)原煤的適應(yīng)性非常強(qiáng),產(chǎn)品結(jié)構(gòu)靈活、質(zhì)量穩(wěn)定。兩段分選密度均可方便靈活地在線無級(jí)調(diào)節(jié),精煤和中煤的質(zhì)量都能得到保證。⑷有效分選下限可達(dá)0.25mm,可減少浮選入料量,并降低浮選入料灰分。該工藝原則流程圖見附圖
3、改造方案建議考慮兩種改造方案第一種方案:保留原跳汰工藝,在原中煤重介系統(tǒng)的基礎(chǔ)上改造增建90萬噸重介系統(tǒng),用于11#原煤的入洗,也可用于其他原煤的配煤入洗,改造只需增加部分設(shè)備,相應(yīng)地改造給料環(huán)節(jié)及產(chǎn)品運(yùn)輸環(huán)節(jié)等,估算投資690萬元第二種方案:仍然保留原跳汰工藝,在原中煤重介系統(tǒng)的基礎(chǔ)上改造增建180萬噸重介系統(tǒng),可選用單臺(tái)大型旋流器單系統(tǒng),年入洗能力180萬噸,估算投資1400萬元。也可一期改造為90萬噸,二期改造為180萬噸。
4、設(shè)備選型為最大限度地降低投資,應(yīng)盡量利用現(xiàn)有設(shè)備,只有無法利用的設(shè)備才考慮拆除或停用,新增主要設(shè)備不僅技術(shù)上國際領(lǐng)先,而且要運(yùn)行可靠,如:重介質(zhì)分選旋流器,可選用3gdmc1000/700a型無壓給料旋流器(分選上限50mm,可達(dá)80mm,下限0.25mm)。該設(shè)備具有入料上限高、處理量大的特點(diǎn)。只用一種低密度介質(zhì)即能達(dá)到兩種介質(zhì)密度分選三種產(chǎn)品的效果。另外,該設(shè)備耐磨性好,使用壽命長(zhǎng),維護(hù)方便。脫介篩可考慮引進(jìn)香焦篩,其處理量大,脫介效果好,性能均優(yōu)于國內(nèi)設(shè)備精煤離心機(jī)可選用臥式振動(dòng)離心機(jī),該設(shè)備處理能力大,產(chǎn)品水分低。煤泥離心機(jī)可選用臥式振動(dòng)離心機(jī),該設(shè)備處理能力大,產(chǎn)品水分低,有效截留粒度可達(dá)0.1mm,適用于煤泥產(chǎn)品脫水、回收。
三、改造的意義
1、采用無壓三產(chǎn)品重介旋流器工藝在原料煤質(zhì)量波動(dòng)時(shí),適應(yīng)性強(qiáng),更易穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量,分選效果好,精煤產(chǎn)率明顯提高。
2、改造后,可具備生產(chǎn)多品種精煤產(chǎn)品的能力,既能生產(chǎn)1/3焦煤又能生產(chǎn)主焦煤,給洗煤廠的持續(xù)發(fā)展提供了動(dòng)力,同時(shí)中煤產(chǎn)品也可滿足不同熱值的需求,解決現(xiàn)中煤灰分低,庫存多,無場(chǎng)地貯存,制約生產(chǎn)的現(xiàn)狀。
3、通過技術(shù)改造,能夠有效地降低精煤產(chǎn)品中的雜物和副產(chǎn)品中的精煤損失,有利于最大限度地回收資源。
4、從我廠現(xiàn)工藝情況來看,改造存在以下有利條件:可充分利用原設(shè)計(jì)中煤重介系統(tǒng),新建一個(gè)獨(dú)立的重介系統(tǒng),在原有基礎(chǔ)上進(jìn)行改造,不需另建廠房,不影響生產(chǎn)。可利用現(xiàn)有的供配電系統(tǒng)、運(yùn)輸系統(tǒng)、集控系統(tǒng)等設(shè)施。
5、該項(xiàng)目投資少,工期短,具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,可實(shí)現(xiàn)當(dāng)年建設(shè),當(dāng)年投產(chǎn),當(dāng)回收投資。
第四篇:洗煤廠技術(shù)改造匯報(bào)材料(模版)
根據(jù)集團(tuán)公司通知要求,我們對(duì)20xx年技術(shù)改造及設(shè)備更新情況進(jìn)行了簡(jiǎn)單總結(jié),對(duì)20xx年的技術(shù)改造及設(shè)備更新情況進(jìn)行了匯總,現(xiàn)匯報(bào)如下:第一部分20xx年技術(shù)改造及設(shè)備更新情況20xx年,**洗煤廠在集團(tuán)公司和分公司黨政的正確帶領(lǐng)下,不斷適應(yīng)工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、企業(yè)改制、煤炭市場(chǎng)出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)、出口量有所增強(qiáng)等宏觀環(huán)境,立足實(shí)際,緊緊圍繞科技興企的主題,加大了技術(shù)改造和設(shè)備更新的力度,對(duì)儲(chǔ)裝運(yùn)、生產(chǎn)效率、環(huán)節(jié)設(shè)備設(shè)施等方面存在的問題進(jìn)行了4個(gè)方面的技術(shù)改造,更新、補(bǔ)充設(shè)備19臺(tái),取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益,創(chuàng)效1064.56萬元。
一、技術(shù)改造情況20xx年技術(shù)改造投資630.34萬元,其中:20xx年綜合折舊費(fèi)150.40萬元,20xx年綜合折舊費(fèi)444.94萬元(設(shè)備278.14萬元、工程166.80萬元),未列入計(jì)劃及其它35萬元。
1、儲(chǔ)裝運(yùn)系統(tǒng)改造:包適3個(gè)小項(xiàng)。一是101原煤回煤系統(tǒng)改造,擴(kuò)建了10#原煤場(chǎng)20xxm2,增加貯存能力1萬噸,增加了201原煤落地與101返回系統(tǒng),形成了高硫煤分離儲(chǔ)存、外調(diào)煤回倉的備用兩功能系統(tǒng),提高了原煤貯存和回倉能力,提高綜合效益186萬元。二是原煤倉下自動(dòng)配煤入洗改造,原煤倉下投用安裝了性能較好的12臺(tái)變頻調(diào)速給煤機(jī)和PLC自動(dòng)配煤系統(tǒng),使入洗原煤實(shí)現(xiàn)了精確配洗和分洗。確保了高硫煤的低比例配洗,提高了產(chǎn)率,提高了入洗原煤的調(diào)質(zhì)能力,年創(chuàng)效179.85萬元。三是精煤倉下貫通配煤系統(tǒng)改造,改造了精煤倉下運(yùn)輸系統(tǒng),串通六倉運(yùn)輸線,實(shí)現(xiàn)了多倉配合裝車,彌補(bǔ)了品種、數(shù)量的不足,提高了有效倉容的利用率及精煤的貯存能力和裝車能力,等于擴(kuò)大了倉容多建了倉。另外,把精煤的裝車由兩道裝車變?yōu)橐坏姥b車,縮短了裝車時(shí)間,提高了裝車速度,同時(shí)還解決了精煤與中煤同一道裝車相互污染和相互影響問題,節(jié)支150萬元,確保了出口煤分洗配裝方案的實(shí)現(xiàn),提高效益294萬元。總改造投資497.51萬元(20xx年125.40萬元;20xx年372.11萬元),總計(jì)增加效益659.85萬元。
2、提高生產(chǎn)效率與分選效果改造:包括3個(gè)小項(xiàng):一是跳汰機(jī)均勻給料改造,投資22.0萬元(20xx年未列入維簡(jiǎn)計(jì)劃)安裝投用了4臺(tái)變頻調(diào)速給煤機(jī)和變頻調(diào)速控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了跳汰機(jī)的穩(wěn)定連續(xù)給料,確保了跳汰機(jī)處理能力和分選精度,提高了精煤產(chǎn)率,年創(chuàng)效153.8萬元。二是提高矸石運(yùn)輸能力改造,投資9.03萬元提高了兩部矸石斗子和一部矸石皮帶速度,一部矸石溜子加大了功率,適應(yīng)了含矸較差原煤的高效生產(chǎn),年可節(jié)支53萬元。三是洗矸落地返回改造,投資35.10萬元增加了洗矸臨時(shí)落地與返回系統(tǒng),適應(yīng)了索道外排能力與生產(chǎn)能力不符時(shí)的生產(chǎn),提高外排洗矸上山前的緩沖能力,年可節(jié)約倒運(yùn)費(fèi)14.5萬元。整體改造總投資66.13萬元,總創(chuàng)效221.3萬元。
3、環(huán)節(jié)設(shè)備完善改造。一是503精煤配倉皮帶驅(qū)動(dòng)裝置改造,投資5萬元,改造了503皮帶傳動(dòng)機(jī)構(gòu),由電動(dòng)滾筒式改為雙電機(jī)外減速驅(qū)動(dòng)方式,消除了電動(dòng)滾筒多發(fā)事故隱患,確保了精煤系統(tǒng)的安全運(yùn)行。二是中煤配煤系統(tǒng)改造。在中煤倉外投資8.0萬元改造了一部40型配煤溜子,用倉外高低熱值中煤來調(diào)配倉內(nèi)產(chǎn)品,裝車銷售,提高了付產(chǎn)品中煤的配煤銷售能力,確保實(shí)現(xiàn)銷售中煤的質(zhì)級(jí)相符,同時(shí)也提高了中煤的外庫回倉裝車能力,實(shí)現(xiàn)了倉內(nèi)倉外優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),總投資13萬元,創(chuàng)效105萬元。
4、產(chǎn)品脫水系統(tǒng)改造。投資53.70萬元(離心機(jī)23萬元、中煤脫水篩30.7萬元),改造安裝了一臺(tái)備用離心機(jī)和一臺(tái)中煤脫水篩,完善了跳汰精煤脫水系統(tǒng)和中煤脫水系統(tǒng),確保了精煤的離心脫水始終連續(xù)和中煤入倉水分的降低,減少水分銷售損失78.41萬元。
二、更新補(bǔ)充設(shè)備及其它工程更新補(bǔ)充設(shè)備及其它工程利用綜合折舊費(fèi)168.03萬元,其中:更新設(shè)備15臺(tái)144.43萬元;補(bǔ)充設(shè)備2臺(tái)4.3萬元;工程3項(xiàng)19.30萬元。
三、大修情況利用大修費(fèi)用95.74805萬元,其中:大修設(shè)備25臺(tái)81.5663萬元;設(shè)施5項(xiàng)10.70235萬元,工程5項(xiàng)6.7044萬元。第二部分20xx年技術(shù)改造及設(shè)備更新計(jì)劃根據(jù)集團(tuán)公司20xx年洗煤生產(chǎn)工作的安排,圍繞洗精煤計(jì)劃80萬噸,力爭(zhēng)100萬噸的奮斗目標(biāo),減員6的基礎(chǔ)上,以及全面開展安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作的前提下,經(jīng)分析研究需對(duì)下列7個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)改造;對(duì)28臺(tái)設(shè)備進(jìn)行更新補(bǔ)充,三項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作進(jìn)行完善。
一、技術(shù)改造項(xiàng)目技術(shù)改造需綜合折舊費(fèi)240.60萬元,其中:設(shè)備6臺(tái)177.10萬元,工程6項(xiàng)63.50萬元。
第五篇:洗煤廠技術(shù)改造匯報(bào)材料
精選范文:洗煤廠技術(shù)改造匯報(bào)材料(共2篇)洗煤廠技術(shù)改造匯報(bào)材料根據(jù)集團(tuán)公司通知要求,我們對(duì)20xx年技術(shù)改造及設(shè)備更新情況進(jìn)行了簡(jiǎn)單總結(jié),對(duì)20xx年的技術(shù)改造及設(shè)備更新情況進(jìn)行了匯總,現(xiàn)匯報(bào)如下:第一部分20xx年技術(shù)改造及設(shè)備更新情況20xx年,**洗煤廠在集團(tuán)公司和分公司黨政的正確帶領(lǐng)下,不斷適應(yīng)工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、企業(yè)改制、煤炭市場(chǎng)出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)、出口量有所增強(qiáng)等宏觀環(huán)境,立足實(shí)際,緊緊圍繞科技興企的主題,加大了技術(shù)改造和設(shè)備更新的力度,對(duì)儲(chǔ)裝運(yùn)、生產(chǎn)效率、環(huán)節(jié)設(shè)備設(shè)施等方面存在的問題進(jìn)行了4個(gè)方面的技術(shù)改造,更新、補(bǔ)充設(shè)備19臺(tái),取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益,創(chuàng)效1064.56萬元。
一、技術(shù)改造情況20xx年技術(shù)改造投資630.34萬元,其中:20xx年綜合折舊費(fèi)150.40萬元,20xx年綜合折舊費(fèi)444.94萬元(設(shè)備278.14萬元、工程166.80萬元),未列入計(jì)劃及其它35萬元。
1、儲(chǔ)裝運(yùn)系統(tǒng)改造:包適3個(gè)小項(xiàng)。一是101原煤回煤系統(tǒng)改造,擴(kuò)建了10#原煤場(chǎng)20xxm2,增加貯存能力1萬噸,增加了201原煤落地與101返回系統(tǒng),形成了高硫煤分離儲(chǔ)存、外調(diào)煤回倉的備用兩功能系統(tǒng),提高了原煤貯存和回倉能力,提高綜合效益186萬元。二是原煤倉下自動(dòng)配煤入洗改造,原煤倉下投用安裝了性能較好的12臺(tái)變頻調(diào)速給煤機(jī)和plc自動(dòng)配煤系統(tǒng),使入洗原煤實(shí)現(xiàn)了精確配洗和分洗。確保了高硫煤的低比例配洗,提高了產(chǎn)率,提高了入洗原煤的調(diào)質(zhì)能力,年創(chuàng)效179.85萬元。三是精煤倉下貫通配煤系統(tǒng)改造,改造了精煤倉下運(yùn)輸系統(tǒng),串通六倉運(yùn)輸線,實(shí)現(xiàn)了多倉配合裝車,彌補(bǔ)了品種、數(shù)量的不足,提高了有效倉容的利用率及精煤的貯存能力和裝車能力,等于擴(kuò)大了倉容多建了倉。另外,把精煤的裝車由兩道裝車變?yōu)橐坏姥b車,縮短了裝車時(shí)間,提高了裝車速度,同時(shí)還解決了精煤與中煤同一道裝車相互污染和相互影響問題,節(jié)支150萬元,確保了出口煤分洗配裝方案的實(shí)現(xiàn),提高效益294萬元。總改造投資497.51萬元(20xx年125.40萬元;20xx年372.11萬元),總計(jì)增加效益659.85萬元。
2、提高生產(chǎn)效率與分選效果改造:包括3個(gè)小項(xiàng):一是跳汰機(jī)均勻給料改造,投資22.0萬元(20xx年未列入維簡(jiǎn)計(jì)劃)安裝投用了4臺(tái)變頻調(diào)速給煤機(jī)和變頻調(diào)速控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了跳汰機(jī)的穩(wěn)定連續(xù)給料,確保了跳汰機(jī)處理能力和分選精度,提高了精煤產(chǎn)率,年創(chuàng)效153.8萬元。二是提高矸石運(yùn)輸能力改造,投資9.03萬元提高了兩部矸石斗子和一部矸石皮帶速度,一部矸石溜子加大了功率,適應(yīng)了含矸較差原煤的高效生產(chǎn),年可節(jié)支53萬元。三是洗矸落地返回改造,投資35.10萬元增加了洗矸臨時(shí)落地與返回系統(tǒng),適應(yīng)了索道外排能力與生產(chǎn)能力不符時(shí)的生產(chǎn),提高外排洗矸上山前的緩沖能力,年可節(jié)約倒運(yùn)費(fèi)14.5萬元。整體改造總投資66.13萬元,總創(chuàng)效221.3萬元。
3、環(huán)節(jié)設(shè)備完善改造。一是503精煤配倉皮帶驅(qū)動(dòng)裝置改造,投資5萬元,改造了503皮帶傳動(dòng)機(jī)構(gòu),由電動(dòng)滾筒式改為雙電機(jī)外減速驅(qū)動(dòng)方式,消除了電動(dòng)滾筒多發(fā)事故隱患,確保了精煤系統(tǒng)的安全運(yùn)行。二是中煤配煤系統(tǒng)改造。在中煤倉外投資8.0萬元改造了一部40型配煤溜子,用倉外高低熱值中煤來調(diào)配倉內(nèi)產(chǎn)品,裝車銷售,提高了付產(chǎn)品中煤的配煤銷售能力,確保實(shí)現(xiàn)銷售中煤的質(zhì)級(jí)相符,同時(shí)也提高了中煤的外庫回倉裝車能力,實(shí)現(xiàn)了倉內(nèi)倉外優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),總投資13萬元,創(chuàng)效105萬元。
4、產(chǎn)品脫水系統(tǒng)改造。投資53.70萬元(離心機(jī)23萬元、中煤脫水篩30.7萬元),改造安裝了一臺(tái)備用離心機(jī)和一臺(tái)中煤脫水篩,完善了跳汰精煤脫水系統(tǒng)和中煤脫水系統(tǒng),確保了精煤的離心脫水始終連續(xù)和中煤入倉水分的降低,減少水分銷售損失78.41萬元。
二、更新補(bǔ)充設(shè)備及其它工程更新補(bǔ)充設(shè)備及其它工程利用綜合折舊費(fèi)168.03萬元,其中:更新設(shè)備15臺(tái)144.43萬元;補(bǔ)充設(shè)備2臺(tái)4.3萬元;工程3項(xiàng)19.30萬元。
三、大修情況利用大修費(fèi)用95.74805萬元,其中:大修設(shè)備25臺(tái)81.5663萬元;設(shè)施5項(xiàng)10.70235萬元,工程5項(xiàng)6.7044萬元。第二部分20xx年技術(shù)改造及設(shè)備更新計(jì)劃根據(jù)集團(tuán)公司20xx年洗煤生產(chǎn)工作的安排,圍繞洗精煤計(jì)劃80萬噸,力爭(zhēng)100萬噸的奮斗目標(biāo),減員6的基礎(chǔ)上,以及全面開展安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作的前提下,經(jīng)分析研究需對(duì)下列7個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)改造;對(duì)28臺(tái)設(shè)備進(jìn)行更新補(bǔ)充,三項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作進(jìn)行完善。
一、技術(shù)改造項(xiàng)目技術(shù)改造需綜合折舊費(fèi)240.60萬元,其中:設(shè)備6臺(tái)177.10萬元,工程6項(xiàng)63.50萬元。
1、精煤倉下自動(dòng)化配煤系統(tǒng)改造目前洗煤廠的六個(gè)精煤倉,在20xx---20xx年儲(chǔ)裝運(yùn)一期技術(shù)改造中,串通了六倉運(yùn)輸線,安裝了24臺(tái)洗煤廠技術(shù)改造匯報(bào)材料第2頁可調(diào)頻新型給煤機(jī)和推拉桿,實(shí)現(xiàn)了六個(gè)精煤倉同線裝車及多倉配煤裝車。但是從一年的運(yùn)行來看,該系統(tǒng)仍不完善,一是無法按既定比例精確計(jì)量配煤裝車。一期改造沒有完成自動(dòng)調(diào)頻、皮帶秤檢測(cè)計(jì)量及精煤倉料位儀監(jiān)測(cè),靠人工調(diào)節(jié)配煤,人為因素影響大,配煤比例誤差大、波動(dòng)大,不能適應(yīng)精確比例特別是10#高硫煤低比例配裝的要求,無法發(fā)揮一期改造后的新型給煤設(shè)備的最佳效能和精煤六倉同線裝車的優(yōu)勢(shì)及整個(gè)系統(tǒng)改造的最佳配裝效果。二是無法適應(yīng)精煤外運(yùn)量增加及質(zhì)量指標(biāo)多元化要求的精煤配裝需求。近幾年,**洗煤廠精煤銷售量逐年增長(zhǎng),20xx年精煤銷售量達(dá)67.1750萬噸,20xx年達(dá)74.5827萬噸,到20xx年計(jì)劃80萬噸,月計(jì)劃銷售量近6.8萬噸。銷售的精煤煤種有肥煤和1/3焦煤,產(chǎn)品分8、9、10、11四個(gè)級(jí)別,產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)要求除傳統(tǒng)的灰分、水分、揮發(fā)分指標(biāo)外,硫分的要求則日趨多變,從小于0.6---1.8都有,而粘接指數(shù)(g值)和膠質(zhì)層厚度指數(shù)(y值)則要求更加嚴(yán)格。配裝時(shí)不僅僅是配灰、配硫,還要在質(zhì)量指標(biāo)互配的基礎(chǔ)上配煤種。由于現(xiàn)有配煤系統(tǒng)不能按精確的比例配裝,對(duì)于硫分、g值、y值只能是總體上把握,配煤時(shí)質(zhì)量指標(biāo)波動(dòng)大,無法實(shí)現(xiàn)硫分指標(biāo)極限化、g值最大化,配裝時(shí)不能發(fā)揮10#高硫煤低內(nèi)灰、高g值、高粘接性、高產(chǎn)率的優(yōu)勢(shì),影響產(chǎn)品的質(zhì)量和最大效益的取得。因此,需盡快對(duì)精煤倉下自動(dòng)化配煤系統(tǒng)進(jìn)行二期技術(shù)改造,參照原煤倉下,安裝全自動(dòng)化配煤系統(tǒng),以完善精煤配煤系統(tǒng)。改造資金150萬元,其中:設(shè)備130萬元,安裝20萬元。改造后,可實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)化精確計(jì)量配煤裝車,一可以提高精煤合格率和質(zhì)級(jí)相符率。二可以提高有效倉容的利用率,適應(yīng)精煤外運(yùn)量的增長(zhǎng)及多質(zhì)量指標(biāo)要求的精煤銷售,彌補(bǔ)庫容小、品種數(shù)量的不足,相當(dāng)于多建一個(gè)倉。三可以充分發(fā)揮10#高硫煤低內(nèi)灰、高g值、高粘接性、高產(chǎn)率的優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)極限化,減少銷售損失,提高精煤與綜合產(chǎn)率0.5,年可創(chuàng)效262萬元。
2、提高原混煤裝車速度改造目前洗煤廠專用線總長(zhǎng)3060米,8股道,6個(gè)裝車點(diǎn),其中:3道、4道只供精煤裝車,各配有專用皮帶運(yùn)輸裝車系統(tǒng)和調(diào)度絞車;2道僅供調(diào)車,不能裝車;1道自南向北有南平臺(tái)、中煤裝車站、中煤落地平臺(tái)與小貨位四個(gè)裝車點(diǎn),其中:南平臺(tái)、中煤裝車站、中煤落地平臺(tái)位于1道南半部,配有一部調(diào)度絞車;小貨位裝車點(diǎn)位于1道北半部,無調(diào)度絞車,裝車時(shí)靠機(jī)車帶裝。而本站機(jī)車既要負(fù)責(zé)站內(nèi)接送車和調(diào)車,又要負(fù)責(zé)圣佛站內(nèi)和圣佛洗煤廠調(diào)車,經(jīng)常發(fā)生裝車與調(diào)車相互沖突,嚴(yán)重影響原混煤的裝車速度,不能適應(yīng)突擊外運(yùn),并增加機(jī)車的使用費(fèi)用。因此,擬在專用線1道北半部小貨位南120米處,專用線2道與3道之間,新增建一座調(diào)度絞車房并安裝2jdm-20e型調(diào)度絞車一部,其牽引繩從鐵路下穿過專用線2道和1道向北延伸到小貨位北120米處。以替換機(jī)車帶車,提高1道原煤裝車速度,減化裝車程序。改造資金30萬元,其中:設(shè)備18萬元;安裝工程12萬元。
3、化驗(yàn)室改造洗煤廠化驗(yàn)室占地281m2,共有9個(gè)工作間,可開展灰分、水分、揮發(fā)分、硫分、發(fā)熱量、真比重、膠質(zhì)層、自膨以及水質(zhì)等九個(gè)項(xiàng)目的測(cè)試。共有設(shè)備19臺(tái)(其中:熱量?jī)x1臺(tái)、測(cè)硫儀2臺(tái),馬沸爐2臺(tái)、電子天平2臺(tái)、電子秤2臺(tái)、膠質(zhì)層測(cè)定儀1臺(tái)、自膨儀1臺(tái)、烤箱2臺(tái)、制樣設(shè)備6臺(tái))。隨著市場(chǎng)質(zhì)量指標(biāo)檢測(cè)的多樣化需求和化驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)化要求,化驗(yàn)室存在著許多不足:一是制樣室小,制樣室只有27m2,生產(chǎn)、銷售技術(shù)檢查共用,相互影響;二是制樣室距天平等儀器距離近,作業(yè)時(shí)振動(dòng)大對(duì)儀器影響大;三是熱量?jī)x與測(cè)硫儀共處一室,對(duì)熱量測(cè)定的影響大,不符合熱量測(cè)定室恒溫的要求;四是工業(yè)分析室無通風(fēng)設(shè)施;五是熱量室無恒溫設(shè)施。因此,為確保化驗(yàn)室各項(xiàng)作業(yè)的互不影響及良好的工作環(huán)境,需對(duì)其進(jìn)行改造。一是向南擴(kuò)建54m2廠房,做制樣室,原制樣室做測(cè)硫室;二是工業(yè)分析室、膠質(zhì)層室、自膨室加通風(fēng)廚;三是熱量室配備空調(diào)、冰箱各一臺(tái)。改造需資金10萬元,其中:設(shè)備1.1萬元,工程8.9萬元。
4、完善計(jì)量設(shè)備改造洗煤廠在鐵路專用線1道、3道、4道有3臺(tái)機(jī)械式軌道衡,1道、4道為ggt-150型,3道為g-150型。3臺(tái)軌道衡因作業(yè)環(huán)境差、服務(wù)年限長(zhǎng),腐蝕老化嚴(yán)重,量值傳遞極不準(zhǔn)確,特別是3道軌道衡已無大修價(jià)值,計(jì)量檢測(cè)部門也停止檢定。給外運(yùn)裝車計(jì)量工作造成很大困難,超裝違反鐵路有關(guān)規(guī)定,欠裝導(dǎo)致運(yùn)費(fèi)損失,影響到企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。為此,需要改造更新軌道衡,計(jì)劃今年將3道軌道衡更新為gcs-150型全電子靜態(tài)軌道衡,需資金34萬元,其中:設(shè)備18萬元,安裝工程16萬元。
5、完善中煤脫水系統(tǒng)改造20xx年通過對(duì)中煤脫水系統(tǒng)的改造,將中煤脫水由單一斗提機(jī)脫水改為斗提機(jī)一次脫水、zkx2460脫水篩二次脫水,篩下水經(jīng)雜物撈坑分級(jí),7-8的煤泥由t3040斗提機(jī)提升參入中煤入倉銷售。中煤水分較以往有了明顯的改善,由13降至10-11左右。但由于摻入的煤泥水分仍在30-40左右,還直接影響中煤水分的降低。為此,需要對(duì)中煤脫水系統(tǒng)補(bǔ)套完善。在374皮帶機(jī)尾安裝一部g1025型(2.5m2)高頻篩,對(duì)煤泥進(jìn)行二次脫水。中煤水分可降到10,提高效益38.5萬元。改造需資金13.50萬元,其中:設(shè)備10萬元,安裝3.5萬元。
6、2#、3#濃縮機(jī)貫通改造洗煤廠煤泥水平衡系統(tǒng)為:跳汰機(jī)洗煤用水1200m3/h,撈坑分級(jí)后,煤泥水由1#、2#濃縮機(jī)沉降處理,溢流水返回跳汰機(jī)循環(huán)使用,底流由2臺(tái)6/4e-ah型渣漿泵(流量160--360m3/h.臺(tái))打入浮選機(jī)分選,尾礦(900m3/h)入3#濃縮機(jī)凈化處理,澄清水由1臺(tái)8sh-9和1臺(tái)8/6e-hh渣漿泵返回做浮選機(jī)稀釋水或脫泥篩噴水(小時(shí)返回量),富余的澄清水經(jīng)一條φ255mm平衡水管靠落差返回1#、2#循環(huán)水池補(bǔ)充跳汰機(jī)用水(返水量160m3/h)。隨著系統(tǒng)環(huán)節(jié)的不斷完善,各環(huán)節(jié)都進(jìn)入滿負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài),原有的澄清水返回系統(tǒng)能力已不能滿足要求,特別是水洗停車時(shí)大量的澄清水需要排入4#濃縮機(jī)臨時(shí)貯存,正常生產(chǎn)時(shí)再返回系統(tǒng),影響洗水平衡,增加運(yùn)行費(fèi)用。為此,需要進(jìn)行改造。用φ377mm焊管將2#、3#濃縮機(jī)溢流口貫通,由閥門控制平衡水量,可提高小時(shí)返回水量,保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行,節(jié)約澄清水返回設(shè)備1臺(tái),年可節(jié)約費(fèi)用3.5萬元,改造需資金2萬元。
二、更新、補(bǔ)充設(shè)備及其它為了確保洗煤廠的可持續(xù)發(fā)展,保持強(qiáng)勁的生產(chǎn)后勁,更新補(bǔ)充設(shè)備及其它工程需綜合折舊費(fèi)389.20萬元,其中:更新設(shè)備28臺(tái)314.40萬元;工程2項(xiàng)52.80萬元;增補(bǔ)20xx年技改投資22萬元(選前自動(dòng)給料系統(tǒng):工程10萬元,設(shè)備8臺(tái)12萬元)。另外,根據(jù)焦煤集團(tuán)總公司與集團(tuán)公司安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化要求,我們逐項(xiàng)對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了統(tǒng)一安排,需對(duì)3項(xiàng)工作進(jìn)行改進(jìn)完善,共需資金20.3萬元。
1、完善10部較長(zhǎng)皮帶(301、501、504、568、536、537、542、543、581、228)的綜合保護(hù)設(shè)施,需資金10.8萬元。
2、4臺(tái)濃縮機(jī)周圍地面硬化1m2,需資金4.5萬元。
3、完善通訊設(shè)施:更新1臺(tái)程控總機(jī)(200門);增加1臺(tái)對(duì)講母機(jī)和10臺(tái)對(duì)講機(jī),需資金5萬元。
三、大修計(jì)劃需大修費(fèi)用91萬元。其中:大修設(shè)備及設(shè)施22臺(tái)70.5萬元;工程3項(xiàng)20.5萬元。附:20xx年洗煤廠綜合折舊費(fèi)計(jì)劃完成情況明細(xì)表。20xx年洗煤廠大修費(fèi)計(jì)劃及完成情況20xx年洗煤廠綜合折舊費(fèi)計(jì)劃明細(xì)表20xx年洗煤廠大修費(fèi)計(jì)劃 [洗煤廠技術(shù)改造匯報(bào)材料(共2篇)]篇一:洗煤廠技術(shù)改造考察報(bào)告
洗煤廠技術(shù)改造考察報(bào)告
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在分公司領(lǐng)導(dǎo)安排下,根據(jù)洗煤廠入洗11#原煤需對(duì)主洗工藝進(jìn)行改造的要求,由關(guān)澤龍總工帶隊(duì),于2002年12月3日對(duì)省內(nèi)外的重介洗煤廠及科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行了考察調(diào)研,主要任務(wù)是:
1、了解重介選煤的發(fā)展動(dòng)態(tài)及主要設(shè)備的應(yīng)用;
2、了解重介選煤廠的特點(diǎn)及應(yīng)用情況;
3、了解重介選煤廠的現(xiàn)場(chǎng)管理及籌建的前期準(zhǔn)備工作;通過聽介紹、現(xiàn)場(chǎng)考察,并和選煤設(shè)計(jì)院的有關(guān)專家座談,對(duì)重介技術(shù)的發(fā)展及洗煤廠主洗工藝改造的可行性有了初步的認(rèn)識(shí)。現(xiàn)將考察結(jié)果匯報(bào)如下:
5、流程及主要設(shè)備:該廠在廠房外新建末煤重介車間,重介改造系統(tǒng)的主要設(shè)備,都采用國內(nèi)設(shè)備,有唐山產(chǎn)nwzx1000/700三產(chǎn)品無壓給料旋流器,鞍山產(chǎn)usl-3645及usl-3045大型脫介篩,馬鞍山產(chǎn)zxctn-1030及zxctn-1024兩段永磁筒式磁選機(jī),唐山產(chǎn)dzs1525電磁振動(dòng)煤泥篩,并配備了唐山煤科分院的介質(zhì)配制自控系統(tǒng)。該廠采用三產(chǎn)品無壓給料大直徑旋流器在國內(nèi)屬先例,而且脫介篩采用國產(chǎn)大型振動(dòng)篩,廠房布置仿模塊選煤廠,很有特色。㈢、蘭花集團(tuán),伯方選煤廠
1、設(shè)計(jì)單位:平頂山選煤設(shè)計(jì)院
2、施工單位:平頂山中平公司
3、實(shí)施時(shí)間:1999年10月~2000年8月,設(shè)計(jì)、施工
4、規(guī)模:60萬噸/年,總投資3000萬元(其中模塊1400萬元)
5、流程及主要設(shè)備:工藝流程為原煤預(yù)選脫泥,三產(chǎn)品有壓旋流器分選,浮精、煤泥高效濃縮,壓濾回收。設(shè)備重介改造系統(tǒng)的主要設(shè)備,采用國內(nèi)設(shè)備,有唐山煤科院產(chǎn)3nwe710/5000三產(chǎn)品有壓給料旋流器,鞍山產(chǎn)ek2460型脫介篩,泰安煤礦機(jī)械廠產(chǎn)tll1000a離心機(jī)和xjx-ta12型浮選機(jī),湖南三匠制造有限責(zé)任公司產(chǎn)的xkeg150精煤壓濾機(jī)和無錫洗遷設(shè)備廠產(chǎn)的meg150/1070型尾煤泥壓濾機(jī)。
6、設(shè)計(jì)特點(diǎn):模塊設(shè)計(jì)集洗煤、浮選、壓濾于一體,整個(gè)建筑體積小、廠房高度低,工藝簡(jiǎn)單、設(shè)備少,設(shè)備選型先進(jìn)、合理,除介質(zhì)密度調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)外,全部為國產(chǎn)設(shè)備、投資少;工藝靈活可靠,自動(dòng)化程度高,用人少效率高,設(shè)備檢修維護(hù)方便,共用一臺(tái)起重檢修設(shè)備。
7、存在問題:煤泥水系統(tǒng)能力考慮不足,特別是精煤脫水處理量不能滿足生產(chǎn)的要求;高效濃縮機(jī)選型不準(zhǔn),使用效果不好;現(xiàn)場(chǎng)管理經(jīng)驗(yàn)不足,技術(shù)力量不強(qiáng),不能充分發(fā)揮設(shè)備、設(shè)計(jì)的優(yōu)勢(shì),生產(chǎn)效率及經(jīng)濟(jì)效益沒有體現(xiàn)出來。
8、使用情況:入洗量1000噸/月;分選效果ad=8.00%時(shí),ep1=0.033、ep2=0.035;介耗1.5~2kg/噸原煤;洗水濃度10g/l,浮精水分24.55%。
通過對(duì)相關(guān)選煤廠的參觀學(xué)習(xí)及與有關(guān)專家座談,普遍認(rèn)為近幾年來,國內(nèi)重介選煤技術(shù)發(fā)展較快,該工藝是一種技術(shù)先進(jìn)、投資較少、適應(yīng)性強(qiáng)、分選效率高、經(jīng)濟(jì)效益好、有一定技術(shù)含量的選煤方法,特別是重介旋流器與傳統(tǒng)的重介分選技術(shù)(立輪、斜輪相比)有工藝簡(jiǎn)單,介質(zhì)回收容易,成本低的優(yōu)勢(shì),是近期國內(nèi)處理難選煤的首選方法。從重介旋流器工藝的發(fā)展趨勢(shì)來看,在國內(nèi)采用無壓入料重介旋流器洗選難選煤的實(shí)例越來越多,旋流器直徑越來越大,分選效果也越來越好,尤其是分選煉焦煤時(shí),多數(shù)采用三產(chǎn)品無壓重介質(zhì)旋流器。從考察的選煤廠來看,對(duì)難選煤及極難選煤,都采用重介選,充分利用其分選精度高、效率高、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的特點(diǎn)。該工藝運(yùn)行可靠,技術(shù)指標(biāo)均能達(dá)到洗煤廠質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化的要求,工藝成熟可靠,分選效果好。
二、重介工藝技術(shù)特點(diǎn)
在重介旋流器分選工藝中,應(yīng)用較為普遍有無壓入料和有壓入料兩種方式,其區(qū)別主要在于給料方式的不同,其中:無壓入料方式優(yōu)點(diǎn)在于實(shí)現(xiàn)無壓給料,原煤無需脫泥,減少工藝環(huán)節(jié),減少次生煤泥量,基建投資少;缺點(diǎn)在于介質(zhì)分流量大,增加磁選設(shè)備臺(tái)數(shù)。有壓入料方式優(yōu)點(diǎn)原煤脫泥重介、分選效果好,分流量減少,可減少磁選設(shè)備臺(tái)數(shù);可降低廠房高度;缺點(diǎn)在于增加脫泥系統(tǒng)、工藝系統(tǒng)復(fù)雜;采用有壓入料,增加次生煤泥量;總體來說,增加基建投資費(fèi)用。
三、重介技術(shù)改造的關(guān)鍵問題
1、煤質(zhì)資料的代表性在技術(shù)改造時(shí),提供的煤質(zhì)資料一定要切合實(shí)際,要充分考慮煤層地質(zhì)條件及開采過程中出現(xiàn)的煤質(zhì)波動(dòng)情況,對(duì)煤質(zhì)情況要進(jìn)行認(rèn)真的分析,這樣有助于設(shè)計(jì)時(shí)工藝流程的確定和設(shè)備的選型。
2、重介分選工藝的幾個(gè)原則,包括:關(guān)于重介旋流器有壓入料和無壓入料方式的選擇;關(guān)于二產(chǎn)品重介旋流器和三產(chǎn)品重介旋流器的選擇;關(guān)于大直徑重介旋流器或小直徑旋流器組的選擇與配合;關(guān)于選前脫泥與不脫泥的選擇。這幾個(gè)工藝原則,應(yīng)根據(jù)不同的煤質(zhì)條件合理選用,絕不能用其中一種固定的工藝方式,隨意套用。
3、煤泥回收系統(tǒng)把關(guān)不可缺少對(duì)精煤、中煤脫介,一定要有可靠的粗煤泥把關(guān)回收系統(tǒng),防止煤泥含量過高,系統(tǒng)能力不足,生產(chǎn)造成被動(dòng)。
4、重視解決重介入料的除雜問題重介入料中混有雜物,對(duì)系統(tǒng)危害非常嚴(yán)重,后果是造成管理設(shè)備堵塞,危及生產(chǎn),在改造設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)充分考慮除雜問題。
5、重介中心工藝與原煤準(zhǔn)備及煤泥水系統(tǒng)要匹配。
6、重要設(shè)備選型的考慮在各選煤廠考察中,各廠均反映設(shè)備選型一定要慎重,否則,后患無窮。
a.介旋器經(jīng)考察調(diào)研,目前國內(nèi)采用無壓給料的工藝方式,較為成熟,應(yīng)用普遍的是石家莊煤礦研究院選煤分院,即唐山國華科技有限公司生產(chǎn)的系列[洗煤廠技術(shù)改造匯報(bào)材料(共2篇)]重介質(zhì)旋流器,目前有31家選煤廠均采用該廠的產(chǎn)品。
b.脫泥脫介篩的調(diào)研,目前重介選煤廠篩子脫泥脫介選型有兩種趨熱,一種是全部采用進(jìn)口篩子,如澳大利亞生產(chǎn)的篩分機(jī),該篩分機(jī)性能優(yōu)越,篩分效率高,處理量大,設(shè)備布置安裝,維修,使用非常方便,篩子呈大型化,系列化,但投資相對(duì)較大,一般為國內(nèi)產(chǎn)品價(jià)格的3~5倍。另一種是國內(nèi)設(shè)備,由于受材質(zhì)、加工精度的限制,篩分機(jī)的處理量較小,性能相對(duì)不如進(jìn)口篩子,影響設(shè)計(jì)安裝,使用效果,特別是在工藝布置時(shí)要考慮其檢修空間,占地面積較大,影響總體投資。建議盡量使用單層脫泥脫介篩。
d.介質(zhì)密度調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)調(diào)研的各選煤廠均引進(jìn)國外的控制系統(tǒng),以保證合格介質(zhì)的密度和磁性物含量的控制,建議引進(jìn)澳大利亞朗艾道公司或美國通用公司控制系統(tǒng)。
e.泵類從各重介選煤廠選用石家莊工業(yè)泵廠生產(chǎn)的渣漿泵的使用情況來看,該泵引進(jìn)澳大利亞wom公司技術(shù),耐磨耐腐蝕性能優(yōu)越,效率高,設(shè)計(jì)時(shí)要考慮使用變頻調(diào)速給料,適應(yīng)生產(chǎn)需要。耐磨管道選擇衡水耐磨廠生產(chǎn)的管道,彎頭采用球形彎頭,現(xiàn)場(chǎng)效果都比較好。
f.磁選機(jī)和離心機(jī)可選擇國內(nèi)成熟產(chǎn)品,馬鞍山zxgtn型磁選機(jī)和泰安煤機(jī)廠生產(chǎn)的tll1000a型離心機(jī)。
7、自動(dòng)化控制中,除了必須將介質(zhì)系統(tǒng)的各項(xiàng)自動(dòng)化調(diào)控全部納入全廠順序集中控制以外,還應(yīng)把包括所有介質(zhì)泵類、相關(guān)的管路閥門及其它系統(tǒng)盡可能地全部納入順序控制自動(dòng)開停,真正做到把傳統(tǒng)的由崗位司機(jī)操控設(shè)備的方式改為巡檢方式,以節(jié)省生產(chǎn)人員,實(shí)現(xiàn)高度自動(dòng)化、高度集中控制、高效率的現(xiàn)代化選煤工藝。
8、對(duì)**煤電集團(tuán)公司考察后認(rèn)為:精煤加壓過濾機(jī)使用效果好、經(jīng)濟(jì)效益可觀,但投資較多,每臺(tái)投資近300萬元,處理量為800~1100公斤/小時(shí).平方米,比真空過濾機(jī)大3~5倍,它可代替洗煤廠目前使用的圓盤過濾機(jī)。建議集團(tuán)公司在綜合折舊費(fèi)用上統(tǒng)籌考慮浮精降水的設(shè)備投入。
9、從本次考察的重介選煤廠來看,現(xiàn)場(chǎng)管理對(duì)技術(shù)管理的依賴性較強(qiáng),必須有一支素質(zhì)較高、技能較強(qiáng)的職工隊(duì)伍。建議在實(shí)施該項(xiàng)目前,要充分考慮生產(chǎn)人員的培訓(xùn)工作,同時(shí)要求設(shè)計(jì)施工單位要在包設(shè)計(jì)包投資、包工期、包指標(biāo)的基礎(chǔ)上增加包培訓(xùn)、包管理、包新舊系統(tǒng)銜接、包正常生產(chǎn),使新建的重介系統(tǒng)從開始投產(chǎn)就有一個(gè)較好的管理模式
綜上所述,通過這次考察,了解了我國選煤界的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì),對(duì)重介旋流器工藝的優(yōu)缺點(diǎn)、生產(chǎn)運(yùn)行效果及現(xiàn)場(chǎng)管理有了初步的認(rèn)識(shí),為下一步我廠即將進(jìn)行的改造,提供了一定的借鑒
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洗煤廠技術(shù)改造可行性報(bào)告 時(shí)間:2010-4-2 14:13:55
一、洗煤廠
情況
以補(bǔ)償貿(mào)易
合作建設(shè)的礦井型洗煤廠,1986年開工,*集團(tuán)*分公司洗煤廠是*兩國
1989年投產(chǎn),設(shè)計(jì)年入洗能力180萬噸,入洗本礦和集團(tuán)公司內(nèi)團(tuán)柏礦井原煤,生產(chǎn)工藝采用跳汰—重介—浮選聯(lián)合工藝,尾煤壓濾回收,主要生產(chǎn)8--11級(jí)1/3焦煤和肥煤。洗煤廠儲(chǔ)裝運(yùn)系統(tǒng)包括
外礦調(diào)入煤回煤場(chǎng)和
2萬噸的儲(chǔ)煤場(chǎng),入洗煤倉有3個(gè),每倉容量1200噸,用于各礦層原煤的分離和配煤入洗。精煤倉有6個(gè),倉容6300噸(1#倉800噸,其余各倉1100噸),呈南北方向一字排開,1#----4#倉貫通相連,雙系統(tǒng)在
裝車系統(tǒng)在1道裝車外
鐵路專用線3道、4道裝車外運(yùn),5#、6#倉相連與中煤倉合用運(yùn)。投產(chǎn)
,各礦點(diǎn)煤層地質(zhì)條件、生產(chǎn)能力的
。原
煤炭市場(chǎng)多煤種、多品種和
鐵路不均衡突擊性外運(yùn)的多元在:
1、原煤場(chǎng)儲(chǔ)存能力不足。
儲(chǔ)裝運(yùn)系統(tǒng)暴露出許多問題和不足,主要
各礦點(diǎn)煤層地質(zhì)條件的,本礦井生產(chǎn)能力萎縮,年生
產(chǎn)能力僅為50---60萬噸,其余入洗原煤均從外礦點(diǎn)調(diào)入且調(diào)入點(diǎn)多,各礦點(diǎn)原煤性質(zhì)各異、煤種不,需分存、分選、有兩個(gè)
配洗。而洗煤廠
生產(chǎn)的情況下,外調(diào)煤每天調(diào)運(yùn)量
1個(gè),面積約2000m2、儲(chǔ)量
在3000噸左右,約8000噸,很難
礦點(diǎn),而外調(diào)煤儲(chǔ)煤場(chǎng)
既要分離原煤又要調(diào)運(yùn)量的需要。
多變,各礦層原煤性質(zhì)差異
,一
,2、分儲(chǔ)配煤能力不足。煤種不動(dòng)和分選
入洗原煤來源點(diǎn)多、,分選密度差異大,配煤入洗的比例隨機(jī),另一
損失精煤產(chǎn)率和經(jīng)濟(jì)效益,產(chǎn)品質(zhì)量波的分,要求各礦層原煤有
離、分儲(chǔ)、分運(yùn),配洗的均質(zhì)化、按比例配洗的能力。而洗煤廠2個(gè)儲(chǔ)煤場(chǎng)即13種原煤的少量配
的原煤配洗需
個(gè)113外調(diào)煤場(chǎng)、1個(gè)篩分破碎后的228儲(chǔ)煤場(chǎng)和3個(gè)配煤倉,只能洗要求,要。
、配煤手段不
,自動(dòng)化
低。
是外調(diào)煤場(chǎng),只能
單種煤配入,來源多而
產(chǎn)品質(zhì)量和最大產(chǎn)率,最佳效
益,按比例
10#高硫煤的入洗,要配灰,更主要的還要配硫與煤種。各礦原煤
均質(zhì)化入洗,而原設(shè)計(jì)配煤倉下配煤系統(tǒng)是靠給煤機(jī)人工調(diào)節(jié)配煤,人為因素
比例要求
的原煤配洗要求。
大,自動(dòng)化程度低,4、精煤倉儲(chǔ)和配裝能力不足,[洗煤廠技術(shù)改造匯報(bào)材料(共2篇)]現(xiàn)有6個(gè)精煤倉儲(chǔ)量為6300噸每個(gè)倉有1100噸(1#倉800噸),2個(gè)主導(dǎo)產(chǎn)品配列就需6 個(gè)倉,其它產(chǎn)品沒有倉位,往往
某品種庫滿,需裝車的品種不足,加班生產(chǎn),成本費(fèi)用
精煤5#、6# 擠占
外運(yùn),給管理上帶來
不便,經(jīng)常因車等煤坐失外運(yùn)良機(jī)。
裝。,事故率高,與中煤裝共用
長(zhǎng),車,裝車
精煤倉下gz—8q型給煤機(jī)和dt1000—50/650 型推拉桿運(yùn)行不裝車。
著蓬倉貼壁精煤脫水系統(tǒng)不
5匹配。
及生產(chǎn)的連續(xù)。跳汰精煤,括浮精和
蓬倉貼壁,套。原煤性質(zhì)與原設(shè)計(jì)出入,矸石含量
裝車系統(tǒng),多品種配,精煤6個(gè)倉 同1#--4#倉同用,同線裝車,是兩點(diǎn)裝原煤倉
浮精水分也,無法 放煤,到入、配套環(huán)節(jié)能力不洗原煤的均勻給入用戶7%的要求,生產(chǎn)中,洗精煤水分高,包裝車。矸,設(shè)
石線運(yùn)輸能力不配 計(jì)矸石小時(shí)排矸量76噸,而約有80---120 噸的矸石落地,體設(shè)備
,統(tǒng)
最佳效能,儲(chǔ)裝運(yùn)系統(tǒng)改造。
排矸量達(dá)120---160噸,矸石倉容僅有140噸,每班生產(chǎn)
小時(shí)排矸能力不足、小時(shí)入洗能力一直
生產(chǎn)
,使洗煤廠整
到小時(shí)配煤量。
達(dá)產(chǎn),進(jìn)而的問題與不足,為生產(chǎn)及外運(yùn)的需求,有必要對(duì)儲(chǔ)裝運(yùn)系
二、改造方案
1、改造原則 a、生產(chǎn)
和精煤產(chǎn)率,生產(chǎn)。
。最大效益。b、投資省,見效快,不
c、簡(jiǎn)單、靈活,設(shè)備選型先進(jìn)、d、改造
分期分步實(shí)施,2、改造 方案
⑴、增建101回煤系統(tǒng)和10#煤儲(chǔ)煤場(chǎng)。
在原113煤場(chǎng)南側(cè)平整煤場(chǎng)2500平方,可原煤儲(chǔ)量1萬噸;并增建一條60米長(zhǎng)的回
煤暗道,兩個(gè)受煤坑,安裝1米的皮帶運(yùn)輸機(jī)一部,k3給煤機(jī)2臺(tái)及給通風(fēng)排水設(shè)施,該系統(tǒng)與原煤201、202系統(tǒng)聯(lián)接,2米處,增設(shè)臨時(shí)卸煤點(diǎn)。以生產(chǎn),了回煤能力;在原煤202皮帶中部,走廊中間支承點(diǎn)高硫煤倉庫滿時(shí)高硫煤落地,不
井下高硫煤的在高硫煤不多時(shí)也可儲(chǔ)存其它外調(diào)煤,自動(dòng)配煤系統(tǒng)
了外調(diào)煤的儲(chǔ)存量。
⑵、原煤倉下
原煤倉下選用新型的給煤設(shè)備及自動(dòng)化的配煤系統(tǒng)。將原煤倉下12臺(tái)gz-7q型給煤機(jī)和dt1000-50/650型推拉桿更換為先進(jìn)的xzg7型變頻調(diào)速給煤機(jī)和dt2000-50/750型推拉桿,并
推拉桿的限位自停控制系統(tǒng);安裝由可編程序控制器(plc)、圖形工作站(上
位機(jī))、煤量調(diào)節(jié)設(shè)備(變頻器)、電子皮帶秤、超聲波料位計(jì)五部分組成的自動(dòng)配煤控制系統(tǒng),以精確的配煤比例配煤入洗。
⑶、精煤倉下運(yùn)輸系統(tǒng)貫通及配煤系統(tǒng)改造
將精煤倉下兩部裝車皮帶向中心平移1.1米,向南延長(zhǎng)41米,貫通到5#、6#倉,使6個(gè)精煤倉可一線裝車;并拆除倉下運(yùn)行不推拉桿,更換為新型的、運(yùn)行
的原24臺(tái)gz-8q型給煤機(jī)和dt1000-50/650型
的xzg8型變頻調(diào)速給煤機(jī)和dt2000-50/750型推拉桿。
⑷、原煤倉增設(shè)破拱系統(tǒng)
在原煤倉外排矸車間西南12米處增建一面積36m2高5m的壓風(fēng)機(jī)房,安裝一臺(tái)5l-40/8型壓風(fēng)機(jī),并在原煤倉內(nèi)增設(shè)高壓風(fēng)管、電磁閥及控制閥門,閥間斷控制,高壓風(fēng)破拱。
壓風(fēng)機(jī)產(chǎn)生高壓風(fēng)、電磙
⑸、產(chǎn)品脫水系統(tǒng)改造
在主廠房水洗車間四層安裝一臺(tái)zkx2460型振動(dòng)篩,改造前后溜槽及篩下水管,用于跳汰精煤的脫水;在主廠房浮選車間三層安裝一臺(tái)zyk-110型真空泵,與原有真空泵串通,兩臺(tái)真空泵對(duì)一臺(tái)過濾機(jī)或三臺(tái)真空泵對(duì)兩臺(tái)過濾機(jī),配氣率,以降低浮精水分。
⑹、矸石運(yùn)輸能力改造 將矸石皮帶提速并增設(shè)落地返回設(shè)施,將581皮帶電機(jī)由y180-4 22kw改為y200-4 30kw;減速器由zq65 i=31.5改zq65 i=23.34;皮帶速度由1.6m/s 到2.5m/s,運(yùn)輸能力可到148.4t/h。在581矸石皮帶走廊中部落地設(shè)施,并在落地口附
近增設(shè)返回設(shè)施:灌筑混凝土基礎(chǔ),制作了高16米、底寬40米的支架,安裝一部t4080斗提機(jī),機(jī)頭溜槽及配套電控部分,在矸石能力不足時(shí),矸石落地,停車
后返回外排。
三、改造投資
估算整個(gè)改造投資 **萬元。
設(shè)備*萬元,工程 *萬元,安裝*萬元。
:
1、增建101回煤系統(tǒng)和10#煤儲(chǔ)煤場(chǎng),投資119.5萬元。設(shè)備27.5萬元,工程72萬元,安裝20萬元。
2、原煤倉下27.3萬元。
3、精煤倉下運(yùn)輸系統(tǒng)貫通及配煤系統(tǒng)改造,投資234萬元。
設(shè)備101.9萬元,安裝132.1 自動(dòng)配煤系統(tǒng),投資147.2萬元。設(shè)備108.9 萬元,工程11萬元,安裝
萬元。
4、原煤倉增設(shè)破拱系統(tǒng),投資 *萬元。設(shè)備* 萬元,工程 *萬元,安裝 *萬元。
5、產(chǎn)品脫水系統(tǒng)改造,投資* 萬元。設(shè)備 **萬元,工程 *萬元,安裝* 萬元。
6、矸石運(yùn)輸能力改造,投資 *萬元。
四、環(huán)境設(shè)施
改造
設(shè)備*萬元,工程 *萬元,安裝 *萬元。
洗煤廠電力資源充足,有原煤配電室、高壓配電室和兩個(gè)低壓配電室,完全可以增容的需求;外調(diào)煤源充足,年調(diào)入煤量有毗鄰,可
五、預(yù)期
現(xiàn)有煤場(chǎng)資源,符合環(huán)境要求。與投資回收期
原煤貯存和回倉能力,;原煤場(chǎng)有專用公路,新增煤場(chǎng)與原煤場(chǎng)
1、增建101回煤系統(tǒng)與10#煤儲(chǔ)煤場(chǎng),可
201原煤落地與101返回系統(tǒng),能系統(tǒng),既可洗。
年可
還
地
原煤分離、分儲(chǔ),又
貯存能力1 萬噸,了高硫煤分離儲(chǔ)存、外調(diào)煤回倉的備用兩功了10#高硫煤的井下
生產(chǎn)和洗煤的突擊入101系統(tǒng)回入外調(diào)煤。
了外調(diào)煤的回入,在高硫煤不多時(shí),充分
綜合效益186萬元。
入洗原煤的調(diào)質(zhì)能力,原煤倉下投用安裝性能
、原煤自動(dòng)配煤系統(tǒng)自動(dòng)配煤后,可
的12臺(tái)變頻調(diào)速給煤機(jī)和plc自動(dòng)配煤系統(tǒng),三個(gè)原煤倉能夠按比例配洗,并可
外調(diào)煤與井下煤的分倉儲(chǔ)存和
均質(zhì)配洗,消除各礦層原煤性質(zhì)差異引起的精煤質(zhì)量波動(dòng)和產(chǎn)率損失,低比例配洗,可
精煤綜合產(chǎn)率0.7%,年可創(chuàng)效179.85萬元。
裝車多倉配合,彌補(bǔ)品種、了倉高硫煤的
3、精煤倉下貫通及配煤系統(tǒng)改造。串通六倉運(yùn)輸線,的不足,有效倉容的最佳
化,精煤的貯存能力和裝車能力,等于
容多建了倉,節(jié)支150 萬元。分選配裝方案能夠道裝車,縮短了裝車
問題。4
、原煤倉增設(shè)破拱系統(tǒng)改造后可
,年可,較均勻給煤和較準(zhǔn)確的總量控制配煤,高硫出口煤效益144萬元。
,把精煤的裝車由兩道裝車變?yōu)橐?/p>
污染和
了裝車速度,并解決了精煤與中煤同一道裝車
原煤倉蓬倉堵倉口
,原煤按比例配煤的
了入洗量達(dá)設(shè)計(jì)430噸/時(shí),可縮短開車,年可創(chuàng)效55萬元。
,了精煤
用戶要求,水分銷售損失
5、產(chǎn)品脫水系統(tǒng)改造,跳汰精煤水分降至9---10%,浮精水分降至28%的入倉水分的降低,精煤水分<9.5%,經(jīng)倉儲(chǔ)和路途脫水產(chǎn)品水分可
。精煤的裝車速度,年可
大大降低了裝車過程和冬季運(yùn)輸?shù)?/p>
78.41萬元。
6、矸石運(yùn)輸能力改造,矸石運(yùn)輸能力可達(dá)146.58t/h,能洗量達(dá)430t/h,全年可縮短開車
原煤性質(zhì),小時(shí)入 710支出53萬元,年可創(chuàng)效17萬元,7可創(chuàng)效863.26萬元,估算投資回收期為。*系統(tǒng)技術(shù)改造,外環(huán)境及資金、效益的回收來
回煤系統(tǒng)的改造,擴(kuò)展了白龍礦井原煤組織的路子,的洗煤要求;原煤自動(dòng)配煤系統(tǒng)的改造,以全新的理念和簡(jiǎn)捷科學(xué)的方法
倉下改造,安裝大大
地
比傳統(tǒng)的配煤手段更經(jīng)濟(jì)、更精確、更科學(xué);
了精煤倉的
下破拱系統(tǒng)的
及配煤的準(zhǔn)確性;產(chǎn)品脫水系統(tǒng)改造既降低了精煤水份又 下頁
小時(shí),節(jié)約費(fèi)用、整個(gè)系統(tǒng)改造年
六、結(jié)論
公司洗煤廠儲(chǔ)裝運(yùn)從生產(chǎn)外運(yùn)需求、內(nèi)了多礦層分 看,均是可行的。101離配洗和突擊外運(yùn)了原煤均質(zhì)化,精煤了生產(chǎn)
能配灰而且能配硫,率,了配裝能力;原煤倉