第一篇:關(guān)于缸蓋OP120序?qū)Ч茏貉b機(jī)維修總結(jié)和下一步計(jì)劃
關(guān)于缸蓋OP120序?qū)Ч茏貉b機(jī)維修總結(jié)和下一步計(jì)劃
主要工作:
OP120序?qū)Ч茏貉b機(jī)經(jīng)過22號(hào)及23號(hào)兩天的維修。重點(diǎn)是對(duì)夾具相對(duì)導(dǎo)管壓頭,座圈壓頭的平行度,夾具相對(duì)導(dǎo)管壓頭,座圈壓頭的垂直度以及三者的同軸度進(jìn)行了校準(zhǔn)。夾具翻轉(zhuǎn)角度,夾具位移到二工位的尺寸進(jìn)行的測(cè)量等工作。
問題發(fā)現(xiàn):
1,在進(jìn)行調(diào)整校準(zhǔn)夾具和壓頭之間的同軸度時(shí),發(fā)現(xiàn)夾具整體高于導(dǎo)管及座圈壓頭有0.6mm,最初調(diào)整墊為3.6mm,校準(zhǔn)后調(diào)整墊高度為4.2mm。由于時(shí)間關(guān)系,沒有對(duì)夾具體增高原因進(jìn)行細(xì)致檢查。
2,夾具翻轉(zhuǎn)的重復(fù)一致性差,即每次對(duì)夾具翻轉(zhuǎn)后和壓裝定位支撐塊接觸(兩者之間為面接觸,共四個(gè)面),出現(xiàn)的縫隙大小不一,最大有0.15mm左右縫隙,而且位置偏移。通過對(duì)接觸面進(jìn)行修磨合墊高,效果不佳。
3,夾具翻轉(zhuǎn)后,根據(jù)液壓原理,翻轉(zhuǎn)馬達(dá)為液控馬達(dá),該夾具翻轉(zhuǎn)到位后不應(yīng)該有晃動(dòng),而實(shí)際卻出現(xiàn)有明顯晃動(dòng)。
結(jié)果總結(jié):
進(jìn)行工件試壓過程中,前面兩件工件符合工藝要求,從第三件開始就出現(xiàn)壓片現(xiàn)象。因此可以初步認(rèn)定,在整個(gè)設(shè)備精度修復(fù)過程中,對(duì)導(dǎo)管壓頭和座圈壓頭相對(duì)夾具之間的調(diào)整步驟和手段是正確的。之所以從第三件以后出現(xiàn)壓片,和我們?cè)谛迯?fù)過程中發(fā)現(xiàn)的新增問題點(diǎn)有很大關(guān)系。
因此,通過在一起討論,下一步工作計(jì)劃有:
1,對(duì)夾具的液壓回路進(jìn)行排查,解決問題3中夾具晃動(dòng)問題;
2,對(duì)夾具液壓馬達(dá)進(jìn)行檢查,解決問題2,3中發(fā)現(xiàn)的問題;
3,對(duì)夾具翻轉(zhuǎn)支架的軸承和旋轉(zhuǎn)齒輪進(jìn)行檢查,解決問題1,2,3中發(fā)現(xiàn)的問題; 4,重新進(jìn)行導(dǎo)管壓頭,座圈壓頭的垂直度以及三者的同軸度的校準(zhǔn)工作。
工作擴(kuò)展:
1,對(duì)夾具體導(dǎo)軌進(jìn)行修復(fù)
2,對(duì)夾具移動(dòng)進(jìn)行分離(現(xiàn)在進(jìn)氣側(cè)和排氣側(cè)二次壓裝由同一油缸牽引)。