第一篇:(201021)關(guān)于鄒區(qū)污水處理廠氨氮超標(biāo)情況的報(bào)告
常州市大通水務(wù)有限公司文件 常大通〔2010〕21號(hào)
關(guān)于鄒區(qū)污水廠氨氮超標(biāo)情況的報(bào)告
武進(jìn)區(qū)環(huán)保局:
5月9日晚上,我司下轄鄒區(qū)污水廠遭到進(jìn)水水質(zhì)沖擊,水中耗氧物質(zhì)突然增多,而這個(gè)時(shí)候,本來(lái)一用一備的鼓風(fēng)機(jī)正好有一臺(tái)處于拆解返廠維修中,以至于正常工藝運(yùn)行下的生物處理系統(tǒng)出現(xiàn)供氧不足,引發(fā)生物處理系統(tǒng)硝化能力下降,從而引起排放水氨氮指標(biāo)、COD指標(biāo)上升,造成5月10日、11日以及12日白天約60個(gè)小時(shí)時(shí)間內(nèi)的處理排放水出現(xiàn)氨氮指標(biāo)超標(biāo)。
水中氨氮指標(biāo)波動(dòng)后,鄒區(qū)污水廠值班人員雖然按照應(yīng)急預(yù)案,采取了減少進(jìn)水量的措施,但廠外排水管網(wǎng)儲(chǔ)水能力有限,為了避免污水外溢污染環(huán)境,鄒區(qū)污水廠無(wú)法完全停止進(jìn)水,或者減少水量至很低水平,由于廠內(nèi)生物處理系統(tǒng)硝化能力恢復(fù)需要一段時(shí)間,還是造成排放水一段時(shí)間內(nèi)氨氮出現(xiàn)超標(biāo)。隨著沖擊水周期流逝,同時(shí)我司安排加快鼓風(fēng)機(jī)搶修,并 水質(zhì)指標(biāo)5月12日晚上恢復(fù)了達(dá)標(biāo),把對(duì)環(huán)境的影響降至最低限度。
這次氨氮超標(biāo)事故,引起我司極為重視。為此,我司專門召開了水質(zhì)事故討論會(huì),要求各個(gè)廠廠長(zhǎng)帶頭重新學(xué)習(xí)環(huán)境應(yīng)急預(yù)案,并對(duì)事故中存在的晚上時(shí)間反應(yīng)不夠及時(shí)的問(wèn)題,做出了明確的要求,要求出現(xiàn)一旦發(fā)現(xiàn)水質(zhì)惡化苗頭,值班人員必須
第二篇:氨氮超標(biāo)分析
焦化酚氰廢水處理站出水氨氮指標(biāo) 高于進(jìn)水指標(biāo)原因分析及解決措施
一、基本情況介紹
處理工藝采用A2O生物脫氮除磷工藝,工藝為:原水與從沉淀池回流的污泥首先進(jìn)入?yún)捬醭兀诖宋勰嘀械木哿拙迷鬯械娜芙鈶B(tài)有機(jī)物進(jìn)行厭氧釋磷;然后與好氧末端回流的混合液一起進(jìn)入缺氧池,在此污泥中的反硝化菌利用剩余的有機(jī)物和回流的硝酸鹽進(jìn)行反硝化作用脫氮;脫氮反應(yīng)完成后,進(jìn)入好氧池,在此污泥中的硝化菌進(jìn)行硝化作用將廢水中的氨氮轉(zhuǎn)化為硝酸鹽同時(shí)聚磷菌進(jìn)行好氧吸磷,剩余的有機(jī)物也在此被好氧細(xì)菌氧化,最后經(jīng)沉淀池進(jìn)行泥水分離,沉淀的污泥部分返回厭氧池,部分剩余污泥排出。
二、氨氮指標(biāo)超標(biāo)原因分析
由于蒸氨系統(tǒng)波動(dòng)較大,導(dǎo)致焦化廠酚氰廢水處理站進(jìn)水氨氮指標(biāo)波動(dòng)較大,遠(yuǎn)超過(guò)設(shè)計(jì)進(jìn)水指標(biāo),為降低進(jìn)水氨氮指標(biāo),2011年6月底導(dǎo)熱油蒸氨系統(tǒng)停用整改,采用原蒸氨系統(tǒng),進(jìn)水氨氮指標(biāo)得以恢復(fù),但酚氰廢水處理站出水指標(biāo)中氨氮指標(biāo)一直超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)值,且廢水處理系統(tǒng)存在處理后出水氨氮指標(biāo)超過(guò)進(jìn)水指標(biāo)現(xiàn)象,針對(duì)此問(wèn)題,經(jīng)與焦化廠聯(lián)系分析得出以下結(jié)論:
硝化細(xì)菌活性降低,導(dǎo)致硝化反應(yīng)減弱
長(zhǎng)時(shí)間系統(tǒng)進(jìn)水指標(biāo)氨氮超標(biāo)導(dǎo)致部分硝化細(xì)菌死亡,硝化細(xì)菌活性降低。廢水進(jìn)入好氧池,在氨化細(xì)菌作用下,將進(jìn)水中有機(jī)氮轉(zhuǎn)化為氨氮,但由于硝化細(xì)菌活性降低,難以將廢水中氨氮轉(zhuǎn)化為硝酸鹽,因此氨氮積聚在水中,導(dǎo)致出水氨氮指標(biāo)超過(guò)進(jìn)水氨氮指標(biāo)。
三、解決措施
針對(duì)以上分析,采取以下措施:
1、控制調(diào)節(jié)硝化反應(yīng)條件,提高硝化反應(yīng)強(qiáng)度 1)TKN/MLSS負(fù)荷率應(yīng)<0.05 kgTKN/kgMLSS·d 2)溶解氧濃度控制在2mg/l 3)污泥回流比控制在R=(60~100)%為宜,最低也應(yīng)在40%以上。4)好氧硝化段,對(duì)硝化菌適宜的pH值為7.5-8.5。
2、系統(tǒng)排泥并投加葡萄糖培養(yǎng)硝化細(xì)菌
1)加快污泥壓濾建設(shè),排除系統(tǒng)剩余污泥,提高污泥活性。2)投加葡萄糖,增加才C源,培養(yǎng)硝化菌。
第三篇:關(guān)于貴陽(yáng)小河污水處理廠出口氨氮儀表故障的報(bào)告
關(guān)于貴陽(yáng)小河污水處理廠(一期)
出水口NH3-N儀表故障的報(bào)告
貴陽(yáng)市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì):
4月1日上午9:00時(shí),我廠出水口NH3-N儀表數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常,經(jīng)對(duì)儀表管道進(jìn)行清理,對(duì)儀表重新進(jìn)行標(biāo)定后,于當(dāng)日上午11:10分恢復(fù)正常。但儀表仍然運(yùn)行不穩(wěn)定,2日、3日仍間斷出現(xiàn)異常數(shù)據(jù),經(jīng)對(duì)儀表反復(fù)進(jìn)行校正后,于4月3日下午18:00時(shí)恢復(fù)穩(wěn)定運(yùn)行,目前NH3-N儀表運(yùn)行狀態(tài)良好。
特此說(shuō)明。
貴陽(yáng)小河污水處理廠(一期)
二〇一二年四月四日
第四篇:嵐縣污水處理廠關(guān)于申請(qǐng)比對(duì)驗(yàn)收氨氮在線監(jiān)控的報(bào)告(2013.7)
申請(qǐng)比對(duì)驗(yàn)收氨氮在線監(jiān)控的報(bào)告
呂梁市環(huán)境監(jiān)測(cè)站:
根據(jù)呂梁市環(huán)境保護(hù)局《關(guān)于做好2011年國(guó)控、省控、汾河流域重點(diǎn)污染源自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)工作的通知》(呂環(huán)發(fā)〔2011〕51號(hào))文件要求,我廠于2012年12月分別在進(jìn)、出口各安裝一套氨氮在線監(jiān)控系統(tǒng)。經(jīng)過(guò)半年的試運(yùn)行,目前已實(shí)現(xiàn)連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行,數(shù)據(jù)真實(shí)可靠上傳,具備比對(duì)驗(yàn)收的條件。現(xiàn)申請(qǐng)對(duì)我廠氨氮在線監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行比對(duì)驗(yàn)收。
特此申請(qǐng)
嵐縣污水處理廠
2013年7月29日
第五篇:垃圾滲濾液廠反滲透氨氮超標(biāo)分析及解決方案
關(guān)于XX縣垃圾滲濾液廠反滲透膜出
水氨氮偏高 原因分析及解決方案
一、現(xiàn)場(chǎng)情況
垃圾滲濾液廠近期反滲透膜出水氨氮突然偏高,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察進(jìn)水水質(zhì)情況和設(shè)備運(yùn)行工況后發(fā)現(xiàn),近期進(jìn)水氨氮的濃度較之前有較大幅度的增加,而反滲透膜雖然對(duì)氨氮的截留效率降低,但對(duì)COD的截留效率依然很高,且其通量也基本保持穩(wěn)定。
二、原因分析
反滲透是將水分子和其他物質(zhì)進(jìn)行分離的設(shè)備,對(duì)COD的去除尤為明顯,而本膜對(duì)COD的去除效果基本穩(wěn)定,所以盡管膜在一定程度有所老化,但因膜問(wèn)題而導(dǎo)致出水氨氮偏高不是主要因素,而對(duì)氨氮的去除率降低則主要有兩方面因素:
1、氨氮在水中主要以兩種形態(tài)存在,游離態(tài)氨氮(NH3)和離子態(tài)氨氮(NH34+),而游離態(tài)氨氮(NH3)的分子形態(tài)接近水分子形態(tài),雖反滲透對(duì)其有一定的去除效果,但去除量有限,在低濃度時(shí)尚且能保持較好的去除率,但濃度較高時(shí)其總?cè)コ坑邢蓿匀コ室步档汀=谶M(jìn)水氨氮濃度較高就導(dǎo)致其出水氨氮濃度偏高。
2、氨氮在PH較高時(shí)以游離態(tài)氨氮(NH3)存在,PH較低時(shí)以離子態(tài)氨氮(NH34+)存在,本廠進(jìn)水PH一直在7以上,導(dǎo)致氨氮多以游離態(tài)氨氮(NH3)存在,在進(jìn)水氨氮偏低時(shí)尚能維持較高去除率,在氨氮較高時(shí)則處理能力略顯疲軟。
三、解決辦法
因?yàn)槎窘邓伲沟眠M(jìn)水污染物濃度高,所以氨氮也較高,再加上氣溫低造成生物處理系統(tǒng)對(duì)氨氮的去除效率減弱,綜合因素導(dǎo)致反滲透膜進(jìn)水氨氮提高,因此采用降低反滲透膜進(jìn)水氨氮濃度的方式來(lái)保持其出水氨氮穩(wěn)定的難度較大,而從反滲透膜的運(yùn)行機(jī)理和改變氨氮在水中存在形式的特點(diǎn)入手,將反滲透進(jìn)水PH調(diào)制7以下,讓氨氮多以(NH34+)存在,這樣即使是較高濃度(NH34+)反滲透膜對(duì)對(duì)其也會(huì)有較高的截留率,從而解決出水氨氮偏高的問(wèn)題。
具體措施如下:在潷水池新增一個(gè)加酸裝置包括儲(chǔ)酸罐和硫酸泵,生物池反應(yīng)出水進(jìn)入潷水池以后加1-2桶硫酸(具體量以將PH調(diào)至7以下為準(zhǔn)),打開潷水池?cái)嚢铓夤苓M(jìn)行攪拌,待穩(wěn)定后PH調(diào)到7以下則開始進(jìn)入膜系統(tǒng)處理,或在超濾出水末端的調(diào)節(jié)罐加一套加酸裝置,也可以達(dá)到上述效果。