第一篇:日產量突破百根,番禺配重單班完成生產計劃
日產量突破百根,番禺配重單班完成生產計劃
引言
今年3月初,番禺防腐車間在進行南海深水項目試生產時,發現環氧粉末的固化效果不理想,附著能力不符合要求,經過多方試驗論證后,需要延長環氧粉末的固化時間,這就意味著,生產速度被迫降慢了。恰逢南沙連綿陰雨,氣候潮濕,經常連續下雨而導致幾天無法進行防腐生產,還要同時面臨J-258、西氣東輸二線等項目的穿插生產,涂敷分公司番禺項目部2011年的生產壓力著實不小,為了能夠順利完成生產計劃,今年6月份,塘沽項目部十幾位同事支援番禺防腐車間,開起了雙班生產,而配重車間卻保持單班生產。
為了能夠將防腐車間雙班生產出來的防腐管及時、合理地消化掉,我們配重車間的全體員工充分發揮自身的特長優勢,集思廣益,一場發揮集體優勢巧解生產難題的戰役轟轟烈烈地打響了!
一、鼓輪在線打磨,實現節能增產
南海深水項目中,φ762鋼管的防腐涂敷速度約為11分鐘,一小時生產5.5根,每天18小時的工作時間,除去2小時的前提準備和最后半小時的清理時間,純工作時間約為15.5小時,雙班產量約為85根左右。
而配重車間的生產速度約為6分鐘,一小時約生產10根左右,除去2小時的衛生清理、鼓輪裝卸時間,每日純工作時間約為10小時左右,單班產量約為100根。由此可見,在理想的狀態下,配重車間單班的生產能力完全可以滿足防腐車間的雙班生產,甚至會出現“供不應求”的可能。
雖然通過以上分析,可以滿足目前的生產,但是如果可以將這一小時鼓輪拆裝時間轉化為生產時間,那就意味著每日的產量至少可以提升10根,這樣的簡單而又迅速提升產量的方式,正是車間目前最需要改造的項目。
咱們工人同志,說做就做。不出幾天,車間的技術骨干人員就設
計并制作出在線鼓輪打磨機,在原有打磨機的基礎上,加裝了移動小車平臺、縱向調節螺桿、剎車裝置以及升降調節氣囊等裝置,成功實現了鼓輪打磨技術的升級。改造后每日可提高產量10根左右,并且由于使用電路的更改,已由外租發電機供電改為市局供電,減少了柴油的使用量,從而達到了節能減排的效果,真可謂是配重車間近來最為成功的技術改造。
二、保證防暑降溫,實行師帶徒制
當每年五月份來臨時,番禺的天氣就漸漸開始悶熱起來,現場的環境氣溫甚至會高達40多度,場地日曬異常嚴重,導致配重車間和場地的人員嚴重流失,據統計五月份辭職人數高達37人,6月份24人,車間的正常生產也因此變得岌岌可危。
為了能讓工人們留住,車間一方面積極對員工采取防暑降溫措施,每日發冰棍、熬制綠豆湯,發防曬傘,為員工們解暑;一方面將防暑藥品發放到各個班組上,每天讓員工喝1-2次藿香正氣水、人丹等藥品,很大程度上降低了因高溫潮濕天氣帶給員工們的身體傷害。讓員工們從身心上感受到公司的關心和愛護,更深刻地體會到“以人為本、關愛員工”的公司文化。
經過種種措施,人員相對穩定下來,但是新員工的比例還是較大,他們雖然經過了崗前培新,但是其安全、質量意識仍很淡薄,操作技能仍然不夠熟練,給車間正常順利地生產帶來一定的阻力和困難。為此,各崗位負責人加強對現場監控,班組長以身作則,實行“師帶徒”制度,經過一段時間的強化培訓,車間也順利度過“用工荒”的階段,保證了生產的順利進行。
三、安裝照明燈桿,保障夜班倒管
由于受工期、車輛等因素制約,保證內場地修補跺位一直是讓人頭疼的問題。因為只有等待車間生產結束后,吊機才能將配重管倒運到外場地去養護,而短短幾個小時,根本無法倒運出一定數量的配重管,也就造成內場地修補跺位的緊張。車間也在逐步尋找解決措施,利用兩臺移動燈桿和移動發電機分別對內外場地進行照明,可是照明效果并不理想。如今,車間利用以前項目中的廢舊鋼管,成功制作并安裝了兩根大型照明燈塔,照明范圍可以涵蓋到整個內場地,徹底解決了夜班倒管的照明不足的問題。遠遠望去,夜晚中的番禺項目部一片燈火輝煌,成為南沙區一處亮麗的風景線。
結束語
轉眼間,2011年已經步入尾聲,配重車間公司及項目部領導的關懷政策下,在面臨臺風、雷雨、酷暑等惡略自然條件時,通過員工們的共同努力,先后進行了南海深水、J-258、西氣東輸二線等項目的穿插生產。到目前為止,共完成配重涂敷7614根,約計93公里,完成保溫涂敷 72套,約計0.87公里。其中配重生產更是創下單班生產110根的驕人成績。
接下來的生產會更加繁忙,項目穿插生產也將更加頻繁,12月份防腐車間還將進行三班生產。面對挑戰,亦是機會,配重車間全體員工決心以更加頑強拼搏的精神,高標準嚴執行,敢于迎接挑戰,把握機會,為公司2011年的生產任務畫上了圓滿的句號。