第一篇:魯奇低溫甲醇洗工藝國宏使用總結(jié)
魯奇低溫甲醇洗工藝國宏使用總結(jié)
優(yōu)點(diǎn):
1、操作簡單。相比于林德工藝,流程控制更為簡單
2、操作彈性較大。低至70000Nm3/h變換氣量(約設(shè)計負(fù)荷的30%)時可以操作,小于70000Nm3/h時,操作會變得不穩(wěn)定,總硫間斷會超。懷疑低氣量時會發(fā)生偏流,氣液接觸不充分。
缺點(diǎn):
1、冷量、熱量損失較大,比林德要高。因林德流程為富液兩次解析、氣提,冷量利用更充分。在第一次解析、氣提后,溫度降至-58度,然后換熱回收冷量后,溫度上升至-25度,這時再次解析、氣提,溫度下降至-38度。所需冷量、熱量約為魯奇的2/3
2、酸性氣濃度不如林德工藝高。H2S濃縮塔底部富液中CO2含量林德的為0.6%,魯奇的約為4.4%。林德酸氣濃度可以達(dá)到70%,我們只有33%。
3、在全燒神木煤(低硫煤)時,硫回收由于酸氣濃度太低(約為17%)無法正常運(yùn)行,但是林德工藝可以保證酸氣濃度達(dá)到30%以上,便于硫回收裝置的優(yōu)化運(yùn)行和硫磺回收率的提高
4、開車時,系統(tǒng)降溫速度比林德的要慢。冷量補(bǔ)的比較慢
5、溶液過濾器設(shè)置為一個,經(jīng)常需要清洗,最好設(shè)置兩個。便于系統(tǒng)維護(hù)
6、甲醇水分離塔煮沸器管程至水分離塔管線彎頭經(jīng)常出現(xiàn)漏點(diǎn),約1月更換一次,磨損和腐蝕較為嚴(yán)重。到底是管道布置原因還是腐蝕原因需要具體分析,為避免頻繁更換我們已將此管線彎頭更換為內(nèi)襯陶瓷結(jié)構(gòu)。
7、分析顯示甲醇水分離塔底部廢水PH值為4.4,顯酸性
8、主洗塔至中壓閃蒸塔部分管線材質(zhì)為低溫鋼A333 Gr.6,但主洗塔及溶液系統(tǒng)大部分材質(zhì)為304L,從使用維護(hù)及材料購買角度考慮,最好全部換成304L。并且在系統(tǒng)高負(fù)荷運(yùn)行突然切氣后,短時間內(nèi)這部分管線溫度能夠降到-50度,達(dá)到此低溫管線材質(zhì)的極限,對系統(tǒng)運(yùn)行不安全
9、系統(tǒng)導(dǎo)淋很多閥門都是焊接閥,在閥門質(zhì)量不好的情況下,經(jīng)常內(nèi)漏,系統(tǒng)被迫停車處理,很不方便。建議全部換成法蘭閥,在閥門內(nèi)漏的情況下,可以用盲法蘭盲死,不必停車處理。
10、導(dǎo)淋管線埋于地下,建議全部換成304。因富硫甲醇存在腐蝕,導(dǎo)淋管線內(nèi)漏后很難處理。
11、系統(tǒng)布置的很緊湊,沒有檢修空間,特別是更換設(shè)備時,很難。
12、P2204貧甲醇泵的進(jìn)口溫度為99度,這么高的溫度造成泵機(jī)封使用時間偏短。林德工藝為再生塔貧液經(jīng)貧富液換熱器換熱至45度后再進(jìn)入貧甲醇泵,使泵的運(yùn)行工況較好
13、個人認(rèn)為P2201泵沒有多大作用,可以去掉
14、熱再生塔的操作溫度,建議適當(dāng)提高。設(shè)計值塔頂酸氣出口溫度為75度。但低至81度就會出現(xiàn)總硫超標(biāo)。現(xiàn)在我們控制在83度,低負(fù)荷時操作到85度。經(jīng)過交流林德的設(shè)計值為89度(壓力相同)。個人認(rèn)為是魯奇計算問題 個人看法,如有不足,請指正。