第一篇:原料氣一廠氣化裝置液位低低跳車事故報告
原料氣一廠裝置液位低低跳車事故報告
一、事故單位:
自動化分公司儀表作業區
二、事故發生時間:
2013年2月12日9:04
三、事故地點:
原料氣一廠氣化裝置現場
四、事故性質: 非責任事故
五、傷亡情況及財產損失:
無人員傷亡,損失原料氣185噸,損失成品1700噸
六、事故經過:
2013年2月8日中控人員發現LIA1313B波動大,摘除聯鎖并聯系儀表對液位計沖洗,但因取壓管堵死未沖通,中控顯示-0.5%,聯鎖一直未掛。2013年2月12日9點LIA1303B、LIA1304B瞬間回零,造成氣化爐液位(三選二)低低跳車。然后LIA1303B回到67%,LIA1304B回到34%并逐漸下降,最后顯示-0.5%。而此時合成氨廠正在檢修,無CO2外送,原料氣一廠氣化A爐因燒嘴壓差波動,激冷水流量低,負荷加不上,霧化效果差,反應不好,導致凈化CO2流量低,純度低(90%),而成品一廠生產要求CO2純度指標大于98.5%,為保證安全生產,成品一廠二個裝置先后停車。
七、事故原因:
直接原因:氣化爐液位計取壓管堵,造成液位變送器顯示失真,造成造成氣化爐液位低低跳車
間接原因:
1、氣化B爐運行時間長,已達72天,管道結垢,儀
表人員周對氣化爐液位計的沖洗不徹底,且沒有沖洗記錄。
2、氣化A爐運行也已達72天,燒嘴霧化效果差,燒嘴壓差波動大,關鍵時刻負荷加不上。影響CO2氣量和純度。
3、適逢原料氣一廠計劃檢修,成品一廠新老裝置無其他CO2氣源。
八、事故責任人處理意見:
1、自動化分公司儀表作業區儀表工對氣化爐液位計每周沖洗不徹底,扣罰1500元;班長扣罰500元。
2、自動化分公司儀表作業區主任負有管理責任扣罰2000元
3、自動化分公司經理負有管理責任扣罰1000元
4、自動化分公司儀表作業區事故產量損失扣罰15000元
九、事故防范和整改措施:
1、沖洗液位計時,中控必須先摘除聯鎖,現場操作工在確認中控聯鎖摘除后,才能讓儀表工沖洗液位計。
2、正常運行爐,要求儀表人員每星期對氣化爐液位計沖洗一次,沖洗之前聯鎖摘除,并逐個沖洗確認取壓管通暢,并做好巡檢記錄。
3、正常運行時,若有液位計指示不準,聯系儀表沖洗好此液位計后,再將另兩個液位計一并沖洗。
4、加強水質管理,合理安排檢修周期。
安全環保部事故調查科