第一篇:關于6月20日貴州興化1號主變雷擊跳閘的異情報告
異 情 報 告公司領導:
電儀類 2008年6月份第1期 總第3期
關于6月20日貴州興化1#主變雷擊 保護動作跳閘全廠停車的異情報告
事件描述:2008年6月20日23時48分,貴州興義馬嶺地區天氣惡劣,電閃雷鳴、暴雨大作。一聲悶雷響后興化全廠斷電停車,同時貴州興化1號50000KVA主變壓器差動速斷動作、重瓦斯動作,35KV側送老廠304線路速斷動作。鑒于事故比較嚴重,立即決定退出1號主變,并聯系供電局地調同意,將原三化線303開關由熱備轉入運行,老系統送電恢復生產。
事件可能導致的后果:全廠停車,1號主變可能內部故障。影響效益測算:暫時無法測算。初步原因分析: 1、2008年6月20日23時,貴州興義打雷、下暴雨,興化變遭強烈感應雷,貴州興化1號50000KVA主變壓器差動速斷動作,動作電流IB=30.12A,重瓦斯動作,35KV送老廠304線路速斷動作。
原因:(1)打雷產生感應雷過電壓,損壞了1號主變壓器繞組絕緣。
(2)打雷產生感應雷過電壓,老系統35KV母排相間閃絡,短路沖擊損壞變壓器繞組。
擬采取措施:
1、要求生產廠家山東達馳迅速派人到現場處理。
2、聯系電力局做變壓器整體試驗。需集團支持的請求:請集團專家指導。特此報告!
報告人:周會
聯系方式:***
貴州興化公司
二〇〇八年六月二十日
第二篇:5.21德嶺山主變送電跳閘事件分析報告
附件
15.21德嶺山主變送電跳閘事件調查分析報告
2012年5月21日21時01分,500kV德嶺山變電站1#主變在恢復送電過程中,主變保護RCS978HB(主變保護B屏)后備保護中壓側阻抗保護動作,5031、5032斷路器跳閘。
一、事件經過。
2012年5月21日5000kV德嶺山站1號主變春查預試消缺工作結束進行1號主變恢復送電操作。15時25分向中調交令并核對1號主變定值。18時整中調下令“1號主變由檢修轉運行”。18時20分開始操作,操作至 20時51分合上5031斷路器,1號主變充電正常,隨后合上5032斷路器無異常。21時01分當合上1號主變201斷路器后,幾乎同時1號主變5031、5032斷路器跳閘。監控報1號主變B屏RCS-978中壓側距離保護動作出口,其它保護未動作。
二、跳閘原因分析。
經檢查現場,發現1號主變B屏后電壓切換箱電源4K空氣開關在斷開位置。現場跳閘時發現220kV電壓切換繼電器電源4K空氣開關在分位,該空氣開關是為220kV1、2母線電壓互感器接入的二次電壓經220kV刀閘位置控制進行二次電壓切換的電源。如圖1為電壓切換回路,圖2為電壓二次回路原理。
圖
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2當2011刀閘合位,電壓切換雙位置繼電器1YQJ4、1YQJ5、1YQJ6、1YQJ7勵磁,電壓回路進行切換。當2011刀閘分閘時,雙位置繼電器1YQJ4、1YQJ5、1YQJ6、1YQJ7失磁,電壓回路不進行切換。電壓切換箱失去直流電壓的情況下,電壓切換繼電器不能將互感器電壓切入保護裝置。
根據現場操作情況和對監控報文、保護裝置和故障錄波器數據分析,在合2011刀閘時,4K空氣開關就已斷開,故電壓切換雙位置繼電器一直沒有勵磁,電壓沒有切換進保護裝置;在合201開關時,RCS978HB主變保護由于感受到突變電流而啟動,而此時裝置不判別PT斷線(RCS978HB保護報PT斷線為在保護裝置未啟動的情況下正序電壓小于30V,且任一電流大于0.04A或開關合位)直接進入故障判別程序,中壓側沒有二次電壓、存在0.15A電流,滿足阻抗I段跳閘邏輯,延時2.0s出口跳閘。
據上述分析,4K空氣開關斷開是造成此次送電跳閘的直接原因。根據分析,對4K空氣開關進行了特性試驗,結果如下:
輸入1A直流電源,30分鐘后該空氣開關跳閘;輸入額定2A直流電源,10分鐘后空氣開關跳閘,并損壞。由于空氣開關損壞,未能模擬現場運行電流情況下是否能造成該空氣開關跳閘。
三、事件調查分析過程
5月22日,安監處、生技處組織人員到現場聯合對事件進行調查:檢查了現場一、二次設備,查閱工作票、操作票、標準化作業指導書、二次安全措施票及保護動作報告、故障錄波圖和監控SOE事件
表,對當值運行人員、現場調試、檢修人員進行了詢問。
6月8日,安監處組織召開專題安全分析會,詳細分析了5月21日德嶺山1#主變送電過程中跳閘事件發生的原因及對策。并要求運行一、二所召開專題安全分析會。傳達此次事件原因,并對具體落實措施進行分析:即在220kV線路及主變倒閘操作時如何避免類似事件的發生,運行操作中如何監視220kV電壓切換到保護裝置中,確保保護不會誤動。
四、存在問題
1、檢修所保護校驗工作不涉及本空氣開關。在“500kV變壓器二次回路檢修項目、工藝標準和安全注意事項”作業指導書中序號2“安全措施及注意事項”中有“檢查前應先斷開交流電壓回路,控制電源、信號電源”的項目,現場原始記錄在工作結束后檢查“主變保護B柜電壓切換電源合位”和“保護裝置電源合位”記錄,但二次措施票中沒有反應相關電源空氣開關位置信息。
2、運行人員在2011刀閘操作后,未檢查RCS978HB保護電壓切換繼電器L1燈,主控室監盤人員未發現主變中壓側無電壓。此項內容沒有在現場運行規程中作出明確規定,操作票中沒有此項檢查內容。
3、經試驗,認定4K空氣小開關不符合特性要求。該小開關為屬交直流混用型。
四、防范措施
1、在現場操作票及典型操作票中,凡涉及合上220kV母線側隔
離開關的操作,在合上該隔離開關后,增加 “檢查XX隔離開關電壓切換確已接通”檢查項;合斷路器送電操作項前增加 “檢查監控系統、現場保護裝置無異常” 檢查項。
2、現場運行規程中要求寫明“檢查XX隔離開關電壓切換確已接通”。現場運行人員的具體檢查內容:①在監控操作員站上檢查電壓正常;②現場電壓切換箱指示燈正常;③相關保護裝置液晶顯示器顯示電壓正常。現場運行規程寫明合斷路器送電前增加 “檢查監控系統、現場保護裝置無異常” 檢查項。
3、變電檢修所將二次回路校驗作業指導書中拉合電壓、電流和控制小空開的內容細化填寫在二次安全措施票中。
4、運行人員操作過程中必須嚴格執行《計劃停電標準化作業指導書》。各站站長(副站長)、值班長必須認真審核作業指導書中“送電前項目檢查表”內容的正確性,不能出現“送電前檢查項目表”缺項、漏項等,值班人員必須認真按照“送電前項目檢查表”具體內容進行檢查,不得出現漏項的現象。
5、加強現場安全監督管理。要求各級管理人員、變電站站長(副站長)必須全過程參與倒閘操作,并對工作過程進行監督、指導,及時發現和制止違章及不規范操作行為。