第一篇:變壓器充氮保護、抽真空工藝總結
變壓器充氮保護、抽真空工藝總結
1#主變現場吊鐘罩檢修器身工程中,為防止器身受潮采取充氮保護及抽真空措施,期間發現了諸多問題并及時改進,取得了良好的檢修效果,現進行歸納、總結,供同行業參考、借鑒。
一、基本情況介紹
1、檢修內容基本介紹
變壓器基本參數
型號:SFPS7-50000/110
額定容量:50000/50000/30000KVA
額定電壓:110KV 器身重量:51.55t 油重量:19t 總重量:87.61t
新冶煉變電所1#主變一臺,現場拆除附件,吊鐘罩器身檢查、處理發現缺陷,附件進廠檢修,更換全部密封件,回裝變壓器。
2、抽真空、充氮保護的必要性
2.1、充氮保護的原因
2.1.1、變壓器本體上空加蓋有水泥板遮雨棚,且遮雨棚高度無法滿足
130t汽吊伸臂高度的要求,雖然頂部有吊攀,但年久失修無法確認該吊攀的承重狀況,故考慮變壓器必須拉出水泥板遮雨棚的底部,在130t汽吊有效吊裝區域內進行吊鐘罩檢修;
2.1.2、對變壓器拉出區域地面承重狀況無法確保,故決定在變壓器拉出前,放掉變壓器箱體內全部變壓器油及拆除變壓器外部全部大型附件,減輕變壓器本體重量以確保拉出區域地面承重能力;
2.1.3、基于以上兩個因素,變壓器從全部油放完,開始拆除附件至拉到130t汽吊有效吊裝區域,歷時在12小時以上,而變壓器拆除附件也必須在光線充足的白天進 行,故如果接著開始拆除缸沿螺栓進行吊鐘罩檢查,無法確保器身在空氣中暴露時間不超過國家標準要求,且吊鐘罩時間也已接近夜晚,光線不充分,照明不便,空氣濕度也相應變大,這些種種不利因素決定了必須采取充氮保護措施,將吊鐘罩檢修延遲到第二天上午陽光充足、空氣濕度相對較小的時候進行。2.2、抽真空的必要性
變壓器本體在吊鐘罩檢查完畢回裝以后,對變壓器箱體內進行12小時的連續抽真空有利于解決變壓器器身輕微受潮的缺陷。基于此次現場抽芯的特殊情況,變壓器從放油完畢到重新回注油總共歷時達24小時以上,雖然期間采取了充氮保護措施,但仍然無法完全確保變壓器器身沒有輕微受潮。故我們決定在變壓器吊芯檢查完畢回扣鐘罩且全部密封處理結束后,對變壓器進行抽真空處理,同時也滿足了在第二天光線充足的情況下回裝附件的要求。
二、充氮、抽真空的硬件配置及操作
1、充氮裝置及操作
1、充氮準備工作:按圖示連接、安裝各壓力表、閥門,氧氣管,確保氧氣管與各連接口的綁扎牢實,沒有泄漏,各個閥門處于關閉狀態。干燥器內干燥劑確認干凈、干燥,洗油器內的變壓器油為過濾后的合格油。壓力表2的量程0~0.1MPa。
2、開始充氮: 1)打開氮氣瓶總閥門,觀察閥門上氮氣壓力表情況,新氮氣瓶的氮氣壓力在10~ 15MPa之間。2)緩慢打開氮氣瓶上減壓閥門,觀察減壓閥門上的壓力表情況,調整壓力至 0.025MPa即可。
3)打開變壓器頂部閥門,讓氮氣充入變壓器箱體內,靠近閥門,可以聽見氮氣充入 的嘶嘶響聲。用手觸摸洗油器頂蓋,可以感覺到氮氣通過變壓器油所引起的振動。這些狀況說明氮氣充入正常,反之則檢查各連接口和氮氣管的彎折處,排除氮氣流動堵塞的故障。
4)打開箱體下側銅閘閥門,打開油泵開始放油,邊放油邊充氮。
5)隨著油釋放數量的增加,觀察變壓器頂部壓力表的讀數,控制壓力讀數在 0.025MPa以下,防止沖破變壓器頂部的壓力釋放閥,如果壓力過小,影響放油速度,可適當調大氮氣瓶上的減壓閥門,始終控制變壓器頂部壓力表的讀數在0.025MPa以下,整個過程最好安排兩個人進行操作,一個在變壓器頂部觀察壓力變化,一個在氮氣瓶旁控制氮氣充入壓力,一般而言充入氮氣壓力不要超過1.5MPa為宜,充入壓力過大,會導致箱體內空氣溫度驟降,引發微量水蒸氣冷凝成水附著在器身上。
3、充氮過程:
1)在氮氣充入過程中,氮氣瓶、洗油器、變壓器頂部的三塊壓力表讀數不一致,其 中氮氣瓶上壓力表讀數最大,洗油器上壓力表讀數較小,變壓器頂部壓力表讀數最小。變壓器箱體內的氮氣壓力以變壓器頂部壓力表讀數為準。
2)注意氮氣瓶總閥門上氮氣壓力表讀數,當讀數低于2MPa時,及時更換新氮氣瓶。更換新氮氣瓶的操作程序:a、關閉變壓器頂部閥門;b、關閉減壓閥門;c、關閉氮氣瓶總閥門;d、打開洗油器頂部閥門進行放氣,確認洗油器內氮氣基本放完,沒有明顯強烈的氣體沖出為止,關閉洗油器頂部閥門;e、更換新氮氣瓶。f、按開始充氮的程序依次打開各閥門,進行充氮。
4、氮氣壓力保持:
1)當變壓器箱體內變壓器油釋放到需要程度后,觀察變壓器頂部壓力表讀數,當讀 數達到0.025MPa時,關閉變壓器頂部閥門,關閉減壓閥門,開始保持氮氣壓力。
2)觀察頂部壓力表讀數情況,一個小時內讀數下降幅度沒有超過0.002MPa,說明變 壓器密封情況良好,可以繼續保持,反之檢查各密封口,處理泄漏缺陷。
3)在要求氮氣保護時間內,頂部壓力表讀數至少保持在0.015MPa以上,如果低于 此壓力,按開始充氮的程序依次打開各閥門,進行充氮,直到壓力重新達到0.025MPa。
4)氮氣壓力保持階段最好安排熟練人員現場監護。
5、解除氮氣保護:
1)達到氮氣保護時間后,關閉變壓器頂部閥門,關閉減壓閥門,關閉氮氣瓶總閥門,打開洗油器頂部閥門進行放氣,確認洗油器內氮氣基本放完,沒有明顯強烈的氣體沖出為止,關閉洗油器頂部閥門。
2)開始充氮裝置的拆除。斷開變壓器頂部的氧氣管連接后,打開頂部閥門進行氮氣 釋放,開啟時操作人員不要直接面對氮氣管連接口,防止氮氣直接沖擊面部,導致窒息。如果變壓器位于室內,需要打開周圍的門、窗等通氣設施,釋放過程中人員撤離室內。
3)箱體內殘余氮氣根據檢修需要,可以取下變壓器頂部充氮盲板,讓殘余氮氣更徹 底釋放出來。
2、抽真空裝置及操作
1、抽真空準備工作:按圖示連接、安裝各壓力表、閥門,鍍鋅管,確保鍍鋅管各連接口連接牢靠,沒有泄漏,各個閥門處于關閉狀態,架設百分表(監測箱體變形量,監測位置在箱體正面中部,該處為箱體變形量最大的位置)。注意:真空泵另外連接水管,在運行時,有冷卻水經過真空泵,對真空泵起冷卻作用。
2、開始抽真空:依次打開冷卻水路開關、真空泵開關、抽氣閥門、頂部閥門,開始抽真空,冷卻水的流量以水溫不高為準。
3、抽真空過程:
1變壓器箱體的抽真空型式根據箱體強度分為半真空(-0.063MPa)和全真空-0.1MPa需要事先確認所抽真空箱體的強度結構。該工藝適合半真空型式操作。
2、注意觀察進氣閥門上真空壓力表讀數,當讀數達到-0.045MPa左右時,打開進氣 閥門,調節進氣量,保持真空度緩慢上升,上升速度控制在0.002MPa/min左右。
3當進氣閥門上真空壓力表讀數達到-0.055MPa時,調整進氣閥門,使進氣量與抽 真空量達到平衡,保持真空度在-0.055MPa左右。
4觀察百分表讀數,讀數未超過箱體壁厚20%時,表示箱體形變量未超標準,可以 保持真空。反之下調真空度,直到符合形變量要求為止。5說明:真空泵對箱體持續抽真空過程中,真空表指針處于振動狀態中,為了準確 讀數,可以快速關閉抽氣閥門,迅速讀取指針靜止時所指示的讀數,然后快速打開抽氣閥門。
4、真空度保持:
1、在初步確認真空度達到平衡后,持續觀察真空表讀數30分鐘,真空表讀數基本 無變化后,每隔30分鐘對真空度進行一次確認。2在對真空表進行讀數后,對百分表讀數也進行一次確認,確保箱體形變量未超標,發現超標須調低真空度。
3用手感測冷卻水溫度,如果水溫過高,則加大冷卻水流量,始終保持真空泵處于 良好的冷卻狀態中。
5、解除真空:
1達到抽真空時間后,依次關閉變壓器頂部閥門,抽氣閥門,真空泵開關,進氣閥 門,冷卻水閥門。
2根據檢修需求:1)安裝充氮裝置進行充氮解除真空;2)直接打開頂部盲板解除 真空;
3)真空注油解除真空。
三、總結
充氮裝置按原來資料上介紹在洗油器上沒有加裝放氣閥門,在我們實際操作中發現存在缺陷:在更換新氮氣瓶的時候,因為變壓器本體與洗油器之間的氮氣管內存有壓力,而氮氣瓶在更換過程中,洗油器到氮氣瓶之間的管道內壓力減弱,導致洗油器內的變壓器油被倒壓回流,從連接氮氣瓶的氮氣管口處流出,污染地面,干燥器內的干燥劑同時也被變壓器油浸濕,影響了干燥效果。所以我們加以改進,在洗油器頂部加裝放氣閥門,在更換新氮氣瓶前,釋放變壓器本體與洗油器之間氮氣管內壓力,有效解決了洗油器內變壓器油倒壓回流的問題。
第二篇:變壓器抽真空、充氮保護工藝小結
變壓器充氮保護、抽真空工藝總結
鄧 勇
(攀鋼信息公司電機修造分公司
617062)
摘要
在攀鋼能動中心新冶所1#主變現場吊鐘罩檢修器身工程中,為防止器身受潮采取充氮保護及抽真空措施,期間發現了諸多問題并及時改進,取得了良好的檢修效果,現進行歸納、總結,供同行業參考、借鑒。
關鍵詞:真空 充氮 變壓器 鐘罩
一、基本情況介紹
1、檢修內容基本介紹 變壓器基本參數 型號:SFPS7-50000/110 額定容量:50000/50000/30000KVA 額定電壓:110KV 油重量:19t
器身重量:51.55t 總重量:87.61t
新冶煉變電所1#主變一臺,現場拆除附件,吊鐘罩器身檢查、處理發現缺陷,附件進廠檢修,更換全部密封件,回裝變壓器。
2、抽真空、充氮保護的必要性 2.1、充氮保護的原因
2.1.1、變壓器本體上空加蓋有水泥板遮雨棚,且遮雨棚高度無法滿足130t汽吊伸臂高度的要求,雖然頂部有吊攀,但年久失修無法確認該吊攀的承重狀況,故考慮變壓器必須拉出水泥板遮雨棚的底部,在130t汽吊有效吊裝區域內進行吊鐘罩檢修;
2.1.2、對變壓器拉出區域地面承重狀況無法確保,故決定在變壓器拉出前,放掉變壓器箱體內全部變壓器油及拆除變壓器外部全部大型附件,減輕變壓器本體重量以確保拉出區域地面承重能力;
2.1.3、基于以上兩個因素,變壓器從全部油放完,開始拆除附件至拉到130t汽吊有效吊裝區域,歷時在12小時以上,而變壓器拆除附件也必須在光線充足的白天進行,故如果接著開始拆除缸沿螺栓進行吊鐘罩檢查,無法確保器身在空氣中暴露時間不超過國家標準要求,且吊鐘罩時間也已接近夜晚,光線不充分,照明不便,空氣濕度也相應變大,這些種種不利因素決定了必須采取充氮保護措施,將吊鐘罩檢修延遲到第二天上午陽光充足、空氣濕度相對較小的時候進行。
2.2、抽真空的必要性
變壓器本體在吊鐘罩檢查完畢回裝以后,對變壓器箱體內進行12小時的連續抽真空有利于解決變壓器器身輕微受潮的缺陷。基于此次現場抽芯的特殊情況,變壓器從放油完畢到重新回注油總共歷時達24小時以上,雖然期間采取了充氮保護措施,但仍然無法完全確保變壓器器身沒有輕微受潮。故我們決定在變壓器吊芯檢查完畢回扣鐘罩且全部密封處理結束后,對變壓器進行抽真空處理,同時也滿足了在第二天光線充足的情況下回裝附件的要求。
二、充氮、抽真空的硬件配置及操作
1、充氮裝置及操作
充氮示意圖
1-油泵 2-壓力表、閥門 3-充氮支管 4-壓力調節器 5-氮氣瓶 6-干燥器 7-洗油器 8-壓力表、閥門
1、充氮準備工作:按圖示連接、安裝各壓力表、閥門,氧氣管,確保氧氣管與各連接口的綁扎牢實,沒有泄漏,各個閥門處于關閉狀態。干燥器內干燥劑確認干凈、干燥,洗油器內的變壓器油為過濾后的合格油。壓力表2的量程0~0.1MPa。
2、開始充氮:
1)打開氮氣瓶總閥門,觀察閥門上氮氣壓力表情況,新氮氣瓶的氮氣壓力在10~15MPa之間。
2)緩慢打開氮氣瓶上減壓閥門,觀察減壓閥門上的壓力表情況,調整壓力至0.025MPa即可。
3)打開變壓器頂部閥門,讓氮氣充入變壓器箱體內,靠近閥門,可以聽見氮氣充入的嘶嘶響聲。用手觸摸洗油器頂蓋,可以感覺到氮氣通過變壓器油所引起的振動。這些狀況說明氮氣充入正常,反之則檢查各連接口和氮氣管的彎折處,排除氮氣流動堵塞的故障。
4)打開箱體下側銅閘閥門,打開油泵開始放油,邊放油邊充氮。
5)隨著油釋放數量的增加,觀察變壓器頂部壓力表的讀數,控制壓力讀數在0.025MPa以下,防止沖破變壓器頂部的壓力釋放閥,如果壓力過小,影響放油速度,可適當調大氮氣瓶上的減壓閥門,始終控制變壓器頂部壓力表的讀數在0.025MPa以下,整個過程最好安排兩個人進行操作,一個在變壓器頂部觀察壓力變化,一個在氮氣瓶旁控制氮氣充入壓力,一般而言充入氮氣壓力不要超過1.5MPa為宜,充入壓力過大,會導致箱體內空氣溫度驟降,引發微量水蒸氣冷凝成水附著在器身上。
3、充氮過程:
1)在氮氣充入過程中,氮氣瓶、洗油器、變壓器頂部的三塊壓力表讀數不一致,其中氮氣瓶上壓力表讀數最大,洗油器上壓力表讀數較小,變壓器頂部壓力表讀數最小。變壓器箱體內的氮氣壓力以變壓器頂部壓力表讀數為準。
2)注意氮氣瓶總閥門上氮氣壓力表讀數,當讀數低于2MPa時,及時更換新氮氣瓶。更換新氮氣瓶的操作程序:a、關閉變壓器頂部閥門;b、關閉減壓閥門;c、關閉氮氣瓶總閥門;d、打開洗油器頂部閥門進行放氣,確認洗油器內氮氣基本放完,沒有明顯強烈的氣體沖出為止,關閉洗油器頂部閥門;e、更換新氮氣瓶。f、按開始充氮的程序依次打開各閥門,進行充氮。
4、氮氣壓力保持:
1)當變壓器箱體內變壓器油釋放到需要程度后,觀察變壓器頂部壓力表讀數,當讀數達到0.025MPa時,關閉變壓器頂部閥門,關閉減壓閥門,開始保持氮氣壓力。2)觀察頂部壓力表讀數情況,一個小時內讀數下降幅度沒有超過0.002MPa,說明變壓器密封情況良好,可以繼續保持,反之檢查各密封口,處理泄漏缺陷。3)在要求氮氣保護時間內,頂部壓力表讀數至少保持在0.015MPa以上,如果低于此壓力,按開始充氮的程序依次打開各閥門,進行充氮,直到壓力重新達到0.025MPa。
4)氮氣壓力保持階段最好安排熟練人員現場監護。
5、解除氮氣保護:
1)達到氮氣保護時間后,關閉變壓器頂部閥門,關閉減壓閥門,關閉氮氣瓶總閥門,打開洗油器頂部閥門進行放氣,確認洗油器內氮氣基本放完,沒有明顯強烈的氣體沖出為止,關閉洗油器頂部閥門。
2)開始充氮裝置的拆除。斷開變壓器頂部的氧氣管連接后,打開頂部閥門進行氮氣釋放,開啟時操作人員不要直接面對氮氣管連接口,防止氮氣直接沖擊面部,導致窒息。如果變壓器位于室內,需要打開周圍的門、窗等通氣設施,釋放過程中人員撤離室內。
3)箱體內殘余氮氣根據檢修需要,可以取下變壓器頂部充氮盲板,讓殘余氮氣更徹底釋放出來。
2、抽真空裝置及操作
抽真空示意圖 1-真空泵 2-抽氣閥門 3-進氣閥門 4-真空表 5-鍍鋅管 6-頂部閥門 7-頂部真空表 8-百分表
1、抽真空準備工作:按圖示連接、安裝各壓力表、閥門,鍍鋅管,確保鍍鋅管各連接口連接牢靠,沒有泄漏,各個閥門處于關閉狀態,架設百分表(監測箱體變形量,監測位置在箱體正面中部,該處為箱體變形量最大的位置)。注意:真空泵另外連接水管,在運行時,有冷卻水經過真空泵,對真空泵起冷卻作用。
2、開始抽真空:依次打開冷卻水路開關、真空泵開關、抽氣閥門、頂部閥門,開始抽真空,冷卻水的流量以水溫不高為準。
3、抽真空過程:
1)變壓器箱體的抽真空型式根據箱體強度分為半真空(-0.063MPa)和全真空(-0.1MPa),需要事先確認所抽真空箱體的強度結構。該工藝適合半真空型式操作。
2)注意觀察進氣閥門上真空壓力表讀數,當讀數達到-0.045MPa左右時,打開進氣閥門,調節進氣量,保持真空度緩慢上升,上升速度控制在0.002MPa/min左右。3)當進氣閥門上真空壓力表讀數達到-0.055MPa時,調整進氣閥門,使進氣量與抽真空量達到平衡,保持真空度在-0.055MPa左右。
4)觀察百分表讀數,讀數未超過箱體壁厚20%時,表示箱體形變量未超標準,可以保持真空。反之下調真空度,直到符合形變量要求為止。
5)說明:真空泵對箱體持續抽真空過程中,真空表指針處于振動狀態中,為了準確讀數,可以快速關閉抽氣閥門,迅速讀取指針靜止時所指示的讀數,然后快速打開抽氣閥門。
4、真空度保持:
1)在初步確認真空度達到平衡后,持續觀察真空表讀數30分鐘,真空表讀數基本無變化后,每隔30分鐘對真空度進行一次確認。
2)在對真空表進行讀數后,對百分表讀數也進行一次確認,確保箱體形變量未超標,發現超標須調低真空度。
3)用手感測冷卻水溫度,如果水溫過高,則加大冷卻水流量,始終保持真空泵處于良好的冷卻狀態中。
5、解除真空:
1)達到抽真空時間后,依次關閉變壓器頂部閥門,抽氣閥門,真空泵開關,進氣閥門,冷卻水閥門。
2)根據檢修需求:1)安裝充氮裝置進行充氮解除真空;2)直接打開頂部盲板解除真空;3)真空注油解除真空。
三、總 結
充氮裝置按原來資料上介紹在洗油器上沒有加裝放氣閥門,在我們實際操作中發現存在缺陷:在更換新氮氣瓶的時候,因為變壓器本體與洗油器之間的氮氣管內存有壓力,而氮氣瓶在更換過程中,洗油器到氮氣瓶之間的管道內壓力減弱,導致洗油器內的變壓器油被倒壓回流,從連接氮氣瓶的氮氣管口處流出,污染地面,干燥器內的干燥劑同時也被變壓器油浸濕,影響了干燥效果。所以我們加以改進,在洗油器頂部加裝放氣閥門,在更換新氮氣瓶前,釋放變壓器本體與洗油器之間氮氣管內壓力,有效解決了洗油器內變壓器油倒壓回流的問題。
變壓器抽真空、充氮保護操作工藝在有關資料書中敘述并不全面、詳盡,我們也是根據實際操作經驗進行了歸納總結,其中難免有疏漏、錯誤之處,請同行業朋友給予批評、指點。
參考資料
1、變壓器處理工藝 機械工業出版社 1998年 變壓器制造技術叢書編審委員會編
2、變壓器故障診斷與修理 機械工業出版社 1998年 趙家禮 張慶達編